火电厂168试运行调试总结
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调试总结
时间如梭,不知不觉#2机调试及168试运于2014年12月17日18:35圆满结束!在此期间,在各位领导和值长的指导及全值人员的共同努力下,我们克服各种不利的客观因素,谨慎、认真的监盘、巡检。及时发现问题并采取有效措施处理,使#2机组安全的度过168试运行。当然在此期间,我自己也有不足及做的不到位的地方。为使我的工作能力迅速成长、成熟起来,成为一名优秀的集控运行人员。现将#2机组调试及168式运行期间出现的问题总结如下:
1、2014年12月04日 #2机组投油枪时出现油枪枪头雾化片掉落,造成投油枪时出现炉膛负压大幅波动,以至到达跳机值。暴露的问题,点炉之前未检查油枪枪头雾化片是否完好,在投油枪时未能及时发现炉膛负压波动大,且未能及时引风机出力。调整炉膛负压正常,至使锅炉BT。
2、2014年12月05 #2机组出现低温屛过水塞,主要原因是减温水量太大且时间久,暴漏的问题主要是未能及时调整好蒸汽在对应压力下的过热度。次要问题是锅炉参数到冲转参数,由于汽机侧出现影响机组冲转的问题且不能短时间内解决。即启炉冲转时,机、炉协调不好。
3、2014年12月10日 #2机组出现机组满负荷跳闸时,未能及时锅炉BT,以至锅炉壁温、汽温严重超温。
4、2014年12月12日#2机组出现因精处理高速混床再循环门内漏凝汽器、除氧器水位迅速下降,暴漏的问题未能及时降负荷,除氧
器水位、凝汽器水位最低降至1351mm、445mm;与化学联系DCS上隔离精处理漏水时,化学耽搁操作近3min。锅炉侧应及时将冷渣器转速降至最低,防止冷却水量不够,使其进、回水金属软管破裂。
5、#2机组在启动过程中多次因汽机侧高、低旁未能及时开启、造成锅炉侧严重超温,打闸停机。
6、#2机组出现#4、#5冷渣器水冷风室漏渣,及时发现床压及一次风机电流异常,全停冷渣器,稳定床压,待参数正常之后再启动排渣。
想要成为一名优秀的集控运行值班员,就应该从严要求自己。#2机组调试及168试运行期间,不管是出现在自己身上的事情还是在别的值上发生的事情,留给自己的都是些经验、教训,经过#2机组调试及168试运行,自己总结出来,不管任何时候,都应该加强联系,沟通。要有自己正确的调整思路,在这个职位就应该担当起这个职位它应该担当的责任。加强沟通及事故处理的能力,这就要求我自觉主动的经常与有经验的师傅交流,在工作中,学习他们处理事故的态度和方法,全面的掌控事故,避免事故进一步扩大,提高自己事故处理的能力。认真学习部门下发的安全文件。严格执行“两票三制”制度,努力做到四不伤害,即不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,保护他人不受伤害,加强自身的安全意识,时刻提醒自己,将安全经济运行放在第一位,避免同一件事故二次发生。#2机组事故较多, #2机组于2014年12月17日通过168小时试运,新机组正处于磨合期,所以机组不稳定因素增多,系统根据机组的运行情况不断的进行改
进,所以,也为事故的多发埋下了伏笔,例如:小机跳闸、停运电动给水泵机组跳闸等等。这就要求我们要时刻警惕,将事故预想做到前面,培养自己在遇到事情沉着冷静,积极应对的态度。