2013年继电保护技术监督总结
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2013年昭通供电局
继电保护技术监督工作总结
一、昭通电网继电保护装置运行情况
1、安全生产指标完成情况
2013年1-12月25日,昭通电网检修范围110kV及以上电压等级系统保护装置动作1079次(同比2012年860次多219次),不正确动作0次(2012年同期1次),同比减少1次,正确动作率100%,同比2012年提高0.12个百分点。其中,500kV继电保护装置动作次数269次(同比2012年238次多31次),不正确动作0次(2012年1次),同比减少1次,500kV继电保护装置正确动作率为100%,同比上升0.37个百分点,完成99.69%指标。
2、220kV及以上系统故障快速切除率100%。
2013年,昭通电网220kV及以上一次设备共发生故障跳闸48次。其中线路故障0次、母线故障0次、主变故障0次、发电机0次。应评价故障快速切除次数85次,故障均快速切除,确保了昭通电网的安全稳定运行。
二、认真做好各项专业管理工作
1、参加网省公司继电保护专业会布置会议要求
参加南方电网作业风险分析会、南方电网进一步规范地区电网继电保护整定工作会、云南电网保护专业会等专业会并落实相关会议要求。
2、做好风险分析和计划管控,保护定检和风险防范稳步实施。
编制《2013年昭通供电局继电保护运行方案》、《2013年昭通电网年度整定方案》和《2013年昭通电网防范电网安全风险继电保护重点措施及工作》,梳理全年专业计划工作和重点工作,分析电网继电保护专业风险,提出防控措施,明确了保护重点特维工作和完善配置要求。梳理电网继电保护风险的结果,形成风险数据库。具体情况如下:
2.1定检工作完成情况
按月度组织各单位编制上报保护定检计划并督促实施,编制保护月度定检报告。2013年完成500kV系统26套,220kV 系统56套,110kV系统58套,35kV系统20套、10kV系统20套共180套保护装置定检工作,保护定检完成率100%。除500kV甘顶变主变保护外(为避免甘顶主变停电带来的重大电网事故风险,甘顶主变停电工作安排在8月,导致超期定检;本次超期无人员责任。),未出现超期定检情况。完成500kV 系统4套,220kV系统6套,共10套安稳装置定检工作,安
2.2定值核对、压板投切检查及装置特维情况
2013年,指导开展完成了昭通电网保护的定值核对和压板投切检查工作;完成2个500kV、7个220kV、11个110kV 共20个变电站的119套装置设备特维工作。消除运维不到位带来的保护误动、拒动风险。
3.3整定计算及定值管理工作
按照行标、企标及相关管理要求开展继电保护整定计算及定值管理工作,2013年共完成定值计算410份,共676页;2013年定值计算主要涉及以下几方面:基建工程投产相关定值计算、CT更换相关定值计算、系统定值校核、保护装置更换定值计算。
3.4日常运行风险管理和计划管控
以检修申请批复工作为基础,做好日常运行风险管理、计划管控和好相关专业支持服务,2013年共批复检修申请2074张,新投682张。
3.4 开展电能质量监测情况
完成220kV大关变等12各变电站的25条线路的电能质量监测工作。
三、加强继电保护装置缺陷处理和分析工作,保证主保护投入
3.1继电保护缺陷管理工作
对110kV及以上保护缺陷做到当天处理,每周统计上报。对二次系统缺陷较多、未及时进行缺陷处理的单位和缺陷
频繁发生的生产厂家在每周调度早会进行通报。月度汇总分析缺陷情况,针对昭通电网保护系统发生的典型缺陷情况不定期进行分析研究,提出解决对策。组织消除500kV威甘甲、甘溪甲、镇永甲、永甘甲、永甘乙线路西门子Powerlink 载波机引起高频通道异常、220kV大关变大西Ⅰ回主二保护重合不动作、500kV甘顶变5台深圳双合录波器死机等一些典型缺陷;
3.2继电保护缺陷具体情况
2013年共消除保护及二次回路缺陷127 起,其中紧急缺陷17起,重大缺陷49起,一般缺陷61起。
3.2.1按缺陷类型分类
其中继电保护装置39起,占28.9%;直流系统16起,占11.9%;设备附件及二次回路36起,占26.7%;故障录波装置11起,占8.1%;其它33起,占24.4%,见图3.1。
图3.1 缺陷类型分类图
3.2.2 按缺陷等级分类
紧急缺陷17起,占12.6%;重大缺陷49起,占36.3%;一般缺陷69起,占51.1%,见图3.2。
重大36%
紧急13%
图3.2 缺陷等级分类图
3.2.3各缺陷类型及消缺率情况
本年度发生紧急缺陷17起,重大缺陷49起,消缺率均
四、组织和实施二次反措和大修技改工作,提高设备健康水平
4.1组织开展重点反措
开展了220kV及以上“N-1”继电保护专项反措、220kV主变高压侧断路器失灵联跳三侧反措、主变强油循环冷PLC控制系统反措、220kV 及110kV 系统电流互感器校核工作及明确防范饱和风险等11项重点反措工作,反措完成率100%。
4.1.1 继电保护“N-1”专项反措
完成2个500kV变电站、7个220kV变电站220kV及以上所有保护装置“N-1”检查,除甘顶变5811断路器“HWJ无法监视“远方/就地”切换把手(远动信号可监视)”未完成整改外,其它设备全部完成整改。未完成部分原计划12月停电处理,因停电计划取消推迟至2014年1月处理。
4.1.2 220kV主变高压侧断路器失灵联跳三侧反措。
配合改造220kV大关变220kV第一套母差保护装置、220kV昭通变2号主变、220kV第一套母差保护装置更换工作,完成所有220kV主变高压侧断路器失灵联跳三侧反措。
4.1.3开展220kV及110kV系统电流互感器校核工作
2013年继续执行《开展220kV 及110kV 系统电流互感器校核工作及明确防范饱和风险有关要求的通知》(调继2011〔18 号〕)反措。防止运行中电流互感器出现饱和风险。根据负荷增加、电流互感器实测特性等情况制定电流互感器处理方案。完成所有不符合要求的共29组互感器更换工作及实测工作;完成所有新投共41组电流互感器的测试工作。
4.1.4 CSC和PSL系列保护装置软压板投退情况清查和整改
完成昭通供电局检修范围内110kV级以上的CSC和PSL 系列保护装置500kV系统51套、220kV 系统42套、110kV 系统12套共115台保护装置软压板投退情况进行了清查和整改工作。
4.1.5主变强油循环冷PLC控制系统检查
完成昭通供电局检修范围内110kV级以上的2个500kV、7个220kV、19个110kV共28个变电站及直调共调电厂的66台变压器进行了检查排查。
4.1.6 220kV及以上断路器本体三相不一致反措
完成220kV及以上断路器本体三相不一致功能增设功能