含油污水处理系统受来水冲击后的分析及处理

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

含油污水处理系统受来水冲击后的分析及调整

关键词:含油污水;污水处理;冲击;工艺调整

1.含油污水处理系统简介

我厂含油污水处理装置主要由两级气浮及A/O生化系统组成。前方来水首先由泵提升进入均质罐,经过混合均质后进入隔油池,隔油池为平流加斜板式两级隔油系统,以此提升油水分离效果,隔油池出水进入两级气浮系统,第一级为涡凹气浮,第二级为溶气气浮,两级气浮的作用均为去除污水中的悬浮物、油及胶体。两级气浮出水经泵提升后进入A/O曝气池,进行生化处理,出水达标后供污水回用单元进一步处理。其中A/O曝气池是含油污水处理系统的核心装置,它处理污水效果的好坏直接决定着出水能否达标。

2.前方来水超标及系统受冲击情况说明

2.1 化验数据

2010年10月9日,化验白班数据显示均质罐入口COD由夜班正常的357mg/L增至1095mg/L,而均质罐出口COD无明显变化;2010年10月10日0:00,均质罐出口COD已增至4658mg/L,而均质罐出口COD也上升至2582mg/L,两者均超出正常指标数倍。至2010年10月13日,均质罐入口COD恢复正常,来水超标持续了近4天,而均质罐出水COD在2010年10月17日恢复了正常。硫化物、

氨氮、油含量未见明显变化。

图1:含油均质罐来水与出水COD

2.2 系统受冲击情况

2.2.1均质罐入口与出口处水样情况

在前方来水超标的前一天夜班(2010年10月8日23:00),班组对均质罐入口水质的留样无明显异常,水质较清,水中仅有少量的悬浮物,无明显油花出现,无特殊气味。来水超标后,笔者到均质罐入口采样点处观察,水质与夜班的留样无明显变化,来水颜色略微发黄,但无明显的油花,透明度有所下降,伴有些许难闻气味。

观察均质罐出口处水样,与入口处基本相同,无明显的油花出现。

图2 :均质罐入口采样点

2.2.2 两级气浮受冲击后的状况

涡凹气浮曝气区气泡均匀,以白色微小气泡为主;刮渣区的出渣量有所下降;出水的颜色略有加深,但与以往受油冲击后的现象不同,出水颜色并没有变黑。溶气气浮的出渣量也有所下降,出水悬浮物增多,颜色加深。两级气浮系统周围难闻气味加重,与高含盐污水处理装置区气味相似。

图3:涡凹气浮出水

2.2.3 A/O生化系统受冲击后的状况

受来水冲击影响,A/O曝气池O段水面出现大量黄色泡沫,溶解氧由先前的4~5mg/L降至0.1~0.2mg/L,严重缺氧。污泥沉降比由之前的45左右上升至60左右,污泥上清液较浑浊。通过镜检观察后发现污泥变的细碎,菌胶团数目稀少,轮虫、钟虫等微型后生动物消失。

图4:A/O曝气池O段表面的黄色泡沫

A/O曝气池活性污泥解絮,沉降性能降低,导致二沉池泥面升高,表面出现死泥,出水浑浊。化验数据显示,2010年10月10日,二沉池出水COD由之前的100mg/L以下增至179mg/L,已超标,并且此数据还在上升,2010年10月13日最高已经达到1370mg/L。

图5:二沉池出水COD超标情况

3.系统受冲击后的工艺调整与恢复情况

3.1 均质罐运行参数的调整

由于均质罐出水COD持续走高,为充分发挥均质罐的平衡水质作用,车间对均质罐运行参数进行了调整,降低出水水量,保持高液位运行,水量由170t/h降至80t/h,待均质罐液位升至14.5米后保持进出水平衡,以此来减轻后续装置的受冲击程度,缩短系统受冲击后的恢复时间。

3.2 两级气浮运行参数的调整

两级气浮作为A/O生化系统的预处理系统,其对水中悬浮物及油的去除效果直接影响着A/O生化系统是否能发挥正常作用,因此,对两级气浮运行参数的调整也非常关键。车间加大了两级气浮絮凝剂PAC的加药量,并且溶气气浮由受冲击前的运行两间增至运行三间,

重新调整了两级气浮的气浮效果,以此来提高出渣量,保证两级气浮的去除效果。

3.3 A/O生化系统的调整措施

A/O生化系统是含油污水处理系统的核心,主要包括A/O曝气池、污泥回流井和二沉池,其中A/O曝气池是主要构筑物,由A段(缺氧段)和O段(好氧段)构成。A段溶解氧标准为0.2~0.4mg/L,O段溶解氧标准为2~4mg/L。

受到来水冲击后,A/O曝气池O段溶解氧严重降低,甚至达到了A段缺氧的标准,不能满足活性污泥及好氧微生物的生长条件,将导致污泥解絮,好氧微生物大量死亡,严重影响A/O曝气池对COD 的去除效果。对此,车间增开了一台鼓风机,由两台鼓风机向池内鼓风,增大池内的曝气量,以提高池内溶解氧。

针对活性污泥解絮,死泥增多,沉降性能下降的现象,车间连续三天向A/O曝气池内投加铁盐,以改善污泥的沉降性能,并提高剩余活性污泥的排泥频次,促进曝气池内活性污泥的生长。经后续对污泥沉降比的监测发现,效果良好,污泥的30分钟沉降比恢复至45左右,上清液悬浮物减少,通透度明显提高。

为提高A/O曝气池内微生物的活性,增加微生物的数量,改善污泥性能,缩短A/O生化系统受冲击后的恢复时间,车间向A/O曝气池内投加了生物特效菌种及磷肥。经后续镜检结果显示,污泥松散情况有所好转,菌胶团数目增多,并且出现了较多钟虫,这标志着污泥性能及微生物活性已经有了较大程度的好转。

图6:显微镜下的污泥状况

4.目前含油污水处理系统状况

经过一系列工艺调整之后,均质罐进出水COD已稳定在200~300mg/L左右;两级气浮出渣效果良好,出水颜色变浅,透明度提高;A/O曝气池水面的黄色浮渣基本消失,污泥颜色由深褐色变为黄褐色,二沉池出水清澈,截止至2010年10月18日,二沉池出水COD已经稳定在100mg/L左右,并有下降趋势。

以上结果表明,此次受来水冲击影响之后,车间作出的一系列工艺调整对含油污水处理系统的恢复有积极作用,使系统恢复周期由原来的半个月至一个月左右缩短至十天左右,这对今后车间应对来水冲击,以及受到冲击后该如何调整有重要的指导意义。

相关文档
最新文档