明1井井漏复杂分析与处理

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➢ 固井公司对注水泥堵漏施工没有充分重视,现场未安排经验丰富 的技术人员指挥施工。
➢ 固井公司化验工作存在问题,提供水泥浆初凝时间为117min可 能不真实,没有做污染试验,不能满足现场施工需要。
➢ 设计施工注入水泥浆25m³,实际注入31m³。固井队在施工中不 执行设计,私自附加6m³水泥浆。
第三部分: 总结及推荐做法
注水泥堵漏事故
2015年1月30日下光钻杆至2019.80m进行水泥堵漏承压作业, 施工中发生“闪凝”,造成“插旗杆”事故。固井提供水泥浆初凝 时间为117min,实际施工中未到40min钻具便无法活动及转动。
事故发生后,进行了套铣倒扣作业,于3月14日完成事故处理, 共损失时间44.52天。
原因分析:
泥堵漏,桥浆+建筑水泥堵漏与注油井水泥堵漏一起施工一次成
功,桥浆堵漏与注油井水泥堵漏一起施工一次失败。
原因分析

两次桥浆堵漏失败的原因:一次是堵住了,但未进行挤堵,也
未进行静止堵漏,直接循环造成堵住的漏层重新被冲开;另一次是因
为前面漏层位置判断错误,导致漏层连通性变好,堵漏失败。

两次桥浆+建筑水泥堵漏失败的原因:一次是建筑水泥量偏少,
堵漏成功后静止时间过短,过早筛除堵漏剂,导致复漏;另一次是漏
层位置判断错误,导致堵漏失败。

一次注油井水泥失败的原因:漏层位置判断错误,导致未在漏
层堵漏,造成堵漏失败。
二开井漏处理情况

二开共发生16次井漏,进行堵漏作业44次,其中堵漏失败
20次(含承压堵漏2次)。井漏井段均在须家河组~雷口坡组, 共漏失钻井液3319.15m³。
1、针对浅表层的堵漏

浅表地层受构造运动的影响容易形成裂缝、微裂缝,其承压
能力较低,或岩石骨架应力较低,堵漏时不宜挤较高的压力。

渗漏采取注入桥浆后静堵或挤堵的方式处理,静堵时间至少
要达到8h,挤堵压力控制在1-2MPa为宜。大漏或恶性漏失要采用
注水泥的方式进行堵漏,从根本上提高地层的承压能力,防止出
漏、凝胶+油井水泥堵漏、膨润土桥浆:油井水泥(1:1)+油井水
泥堵漏、桥浆+建筑水泥堵漏、桥浆堵漏。前三种堵漏可以提高
地层的承压能力,用于处理大漏或失返漏失比较有效,第四种堵
漏只能将漏层堵住,用于处理大漏或失返漏失,不能提高承压能
力,桥浆堵漏只能用于处理小漏或渗漏。
2、针对中上部低压层的堵漏

承压堵漏比较有效的堵漏方法有:雷特承压堵漏、胶凝可调
二开井漏处理情况

第五次是在处理完高效堵漏剂闪凝事故后,考虑到之前的承
压堵漏方式不可靠,决定采用中石化工程院的化学堵漏方式来进
行承压堵漏,经过2次承压堵漏施工,将全井段的承压能力提到
了要求的数值,恢复正常施工。
钻进至井深2514m井漏处理
2015年1月25日钻进至2514m时井漏失返,下光钻杆采用桥堵 浆堵漏4次均失败,后采用桥堵浆多次挤堵及关井进行挤注作业 ,挤注13次,挤入量7.7m³,压力最高4.8MPa,无法稳压,开井 未见液面,堵漏效果差。改用挤水泥方式进行堵漏,作业时水泥 浆闪凝,造成“插旗杆”事故。目前事故处理完毕
未能达到要求。

第二次雷特承压堵漏利用第一次承压堵漏存在的塞子,采用
雷特桥堵材料进行了承压挤堵,经承压验证达到了承压要求。其
挤堵工艺较为精细。
二开井漏处理情况

第三次是钻至井深2450m考虑需要对上部地层做一个整体承
压堵漏,提高地层的承压能力。采用了动态承压方式,分两次将
全井井浆加上堵漏剂,然后加重至1.70g/cm³,达到了承压要求
现复漏,反复处理。
2、针对中上部低压层的堵漏

中上部地层主要指千佛崖组~须家河组井段,地层特点是微
裂缝、裂缝发育,地层岩石骨架应力较低,堵漏容易提承压难!

处理中部井漏的关键在于漏层位置的准确确定,本井处理井
漏时存在盲目性,主要原因在于漏层位置不能准确确定。

普通堵漏比较有效的方法:膨润土桥浆:油井水泥(1:1)堵
复杂概述

明1井全井共发生井漏27次,堵漏作业70次,共漏失钻井液
7519.91m³,三开两次钻遇高压水层发生溢流,进行压井施工。

本井一、二、三开次均有井漏现象发生,漏失层位较多,地层
压力系数相差较大,漏失量大,堵漏难度大。先后采用了静止堵漏
、桥接堵漏、桥浆承压挤堵、桥浆+建筑水泥堵漏、凝胶+油井水泥
另外一次因颗粒过大造成封门,堵漏剂无法进入导致失败;还有
一次是因为漏层位置判断不准造成失败。

桥浆+钻井院化堵剂堵漏进行了8次,成功5次,失败3次。失
败的原因:3次失败都是因为级配不合理造成无法架桥,导致堵
漏失败。
二开井漏处理情况

膨润土桥浆+建筑水泥堵漏进行了6次,成功3次,失败3次。
失败原因:一次是级配不合理,无法架桥导致 失败;另外一次
• 常规堵漏

二开采取了桥浆堵漏、桥浆+建筑水泥堵漏、膨润土桥+建
筑水泥堵漏、桥浆+钻井院化堵剂、膨润土桥浆+油井水泥浆混
合堵漏、凝胶+油井水泥堵漏六种类型的常规堵漏。本段进行常
规堵漏31次,成功16次,失败15次。
二开井漏处理情况

纯粹的桥浆堵漏进行了6次,成功2次,失败4次。失败的原
因:有两次因为堵漏剂颗粒小、浓度低无法架桥导致堵漏失败;
请专家领导 批评指正
谢谢
3、深部地层的堵漏

深部地层在施工时密度都比较高,钻井液具有较好的悬浮
性,堵漏基本采用强度较高的刚性堵漏剂桥浆,颗粒级配基本采
用3:4:3的比例,即30%的大颗粒进行架桥、40%的中颗粒进行 填充、30%的小颗粒对微缝进行堵塞,达到桥接堵漏的目的。
• 该堵漏的成败在于对孔隙、微裂缝、裂缝的孔径、宽度的判断, 判断正确,堵漏的成功率比较高!
堵漏(俗称速凝水泥)中石化工程院化学承压堵漏。
• (1)雷特承压堵漏可以提高承压能力,但施工时间较长,可 靠性只能保持2个月左右;
• (2)胶凝可调堵漏(俗称速凝水泥堵漏)可以提高地层的承 压能力,但存在施工风险,另外挤堵时间有限,挤堵效率还有待 验证;
• (3)中石化工程院化学堵漏施工密度较低,挤堵时间长,承 压能力高,是最合适的承压堵漏方法,只是价格偏高。
堵漏、水泥浆堵漏、堵漏浆:水泥浆(1:1)混合浆+油井水泥堵漏、
雷特承压堵漏、化学固结承压堵漏等众多堵漏方式。
一开井漏处理情况
Biblioteka Baidu

一开自转换钻井液钻进,共发生3次恶性失返井漏,进行堵
漏作业6次,其中堵漏失败3次,漏失层位集中在沙溪庙组。

本开次采取了桥浆堵漏、桥浆+建筑水泥堵漏、油井水泥浆
堵漏。进行了3次桥浆堵漏,一次成功,两次失败;2次注油井水
主要内容
第一部分:明1井基本情况 第二部分:复杂概况及原因分析 第三部分: 总结及推荐做法
第一部分:明1井基本情况
简介
明1井是中石化部署在四川盆地川东断褶带双石庙构造的一口预 探井,设计井深5625米,完钻层位中志留统韩家店组,目的层为主 探石炭系储层,兼探下三叠统飞仙关组四段储层、下三叠统嘉陵江组 二段储层。本井为中原石油工程有限公司西南钻井分公司70165钻井 队施工。
,然后筛除堵漏剂,采用关井蹩压方式验证了堵漏效果。

第四次是钻至井深2514m时出现了失返性井漏,经堵漏发现
是上部地层出现了复漏,认为之前做的承压堵漏不可靠,有必要
重新做承压堵漏,因此,在堵好漏后又采用桥浆挤堵的方式做了
承压堵漏,但无法达到要求。最后考虑采用高效堵漏剂(俗称速
凝水泥)进行承压堵漏,但在施工中出现了闪凝,导致事故。
➢ 目的层:主探石炭系储层,兼探下三叠统飞仙关组四段储层、下三叠 统嘉陵江组二段储层。
➢ 完钻层位:中志留统韩家店组。 ➢ 完钻原则:进入中志留统50m,井底30m无油气显示完钻 ➢ 完井方式:裸眼完井(水泥塞封固)。
• 地质分层
井身结构
第二部分:复杂概况及原因分析
根据地质设计地震剖面及地层分布情况分析,本井所钻地层为破 碎隆起带地层,该地层特性为:地层胶结性差、破碎带井段较长且分 布密集;可钻性差;地层整体承压能力较低;介于以上的地层特性可 判断在施工中易频发井漏,且堵漏、承压施工难度大。
已经堵住,划眼后重新出现漏失;还有一次是漏层位置判断错误
,导致堵漏浆未注到漏层位置,造成堵漏失败。

膨润土桥浆+油井水泥堵漏进行了9次,成功4次,失败5次。
失败原因:有2次级配不合理,出现封门现象,导致堵漏失败;
一次因堵漏剂粒径小无法架桥,导致堵漏失败;另外2次因漏层
判断不准,造成堵漏浆未封住漏层,导致堵漏失败。
明1井于2014年7月9日钻导管,2015年10月5日完钻,10月27日 完井,完钻井深5549m,完钻层位韩家店组。钻井周期453.47d,完 井周期475.34d。
➢ 地质概况
➢ 井型:直井 井别:预探井 ➢ 构造位置:四川盆地川东断褶带双石庙构造 ➢ 设计井深 :5625米 ➢ 井位: ⑴井位坐标:纵(X) 3474694 横(Y) 18751973 ⑵地面海拔:633.25m ⑶地理位置:四川省达州市宣汉县明月乡重石村 ⑷构造位置:四川盆地川东断褶带双石庙构造 ⑸测线位置:普光三维地震测线Inline606与Crossline1146交点
二开井漏处理情况
• 承压堵漏

本开次共进行了5次较大的承压堵漏,在井深1979m进行了2次
,井深2450m进行了1次,井深2514m进行了2次。承压堵漏结果:
成功2次,失败3次。

第一次承压堵漏是在井深1979m做完堵漏后,考虑到下部设计
密度较高,雷口坡组可能有高压气层,因此,采用了膨润土桥浆+
油井水泥混合堵漏的方式进行承压堵漏,但因挤堵工艺不科学,
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