合理化建议总结报告

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合理化建议成果报告

2011年 10月24 日

提案名称

4#开口叉座内侧加

工工艺改进

提案编号J1-TA03

实施单位机加一车间提案日期2011年9月28日提案原因因客户需要增加,原内侧用合金铣刀单刀加工,效率低,不能满足需要。

改进前情况每班生产15件

改进方法制作双刀盘加工工装,可实现工作台短行程操作、单位时间切

改进效益每班可生产25件,按每件产值贡献20元计算,每班可多创造200元,每月按30班次生产4#开口叉座计算,可多创造6000元产值。

结论

该提案效果明显,增加了单班产量,提高了生产效率。

合理化建议成果报告

2011年 10月24 日

提案名称

4#开口叉座钻孔工

装制作

提案编号J1-TA02

实施单位机加一车间提案日期2011年9月26日

提案原因M10*1.25和3个1/8螺孔为划线加工,每班划20件。加工完中心位置尺寸168/198无法保证,50%进行返修,效率较低。

改进前情况每班划线20件。

改进方法制作4孔整体钻模工装,节约划线时间,以提高生产效率和质量。

改进效益由于减少了划线量,划线由每班20件提高到每班30件,在加工的240件中4孔中心位置尺寸168/198无超差。每件按15元划线费用计算,每班可节约费用150元,每月按400件生产量计算,每月可节约费用6000元,同时质量实现了大幅提高,到目前为止还没有超差出现。

结论

该提案实施效果明显,效率提高50%,质量得到了胡

效保证。

合理化建议成果报告

2011年 10月24 日

提案名称

125、126齿条工装

制作

提案编号J1-TA01

实施单位机加一车间提案日期2011年9月26日提案原因

划线加工,效率较低。

改进前情况

每班划线15件,不能满足生产需要。

改进方法制作等高块、垫铁找平工装。

改进效益由于减少了划线量,可直接装夹进行加工,节约了划线时间。每件按35分钟划线时间(费用15元)每月600件产量计算,可节约费用9000元整。

结论

该提案实施效果明显,节约划线时间,有效降低了成

本,提高了生产效率。

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