电石炉电极操作及管理(1)

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例一: 2017年2#电石炉2#电极筒子打褶造成的事故。现场情况:15:40突然炉压 无法控制,在加频率的过程中粗气风机跳车,中控切气后通知净化巡检到 净化检查,发现净化放散烟囱往外冒水,通知中控后立刻判断炉内大量漏 水。后检查发现2#电极一路底环漏水,打开炉门发现2#电极大片料面全部 都是湿料。 原因:2#电极筒子打褶,前期的现象时有班组发现冒黄烟,但是很微弱, 水温也没有变化,大家以为看错了没有放在心上。
(二) 电极硬断: 原因: 1 平时电极糊管理不当,混入杂质,挥发分过少,灰分过多,烧结过早 或粘结性较差,停电次数频繁且时间长,恢复送电后负荷升的太快。 2 电极过长,拉力过大 3 电极受外力冲击也可引起硬断(炉内放炮)。 4 焙烧过度,过快也可引起硬断。 处理办法: 1 断头较短我们可以借助电极的自重将断头压到炉内,适当下方电极进 行焙烧,并把该项电极周围的混合料将配比进行消耗电极。 2 断头长的话,我们就只能炸电极。
1 停电时间过长,电极过短,长时间没有压电极。 2 时间长底部环的密封意烧毁 3 使用的功率因数过小 4 长时间超负荷,内三角的热量过于集中,电极过干 5 电极消耗慢,电极位置长时间过高
电极过烧的处理办法极预防措施: 1 压放电极的长度一定要和电极的消耗相匹配 2 提高功率因数,提高炉料的电阻率 3 保持一定的电极工作长度(1.8-2.0)和入炉深度(1.2-1.4) 4 可以通过缩短压放时间或补压电极。
2018
电极事故和原料变 化对炉况的影响
一 浅识电极柱 二 电极事故的类型及事故学习 三 原料变化对炉况的影响及事故学习
简单说电石炉操作用一句话就能概括: 三根电极一个配比 我们工艺操作常操作的就是电极和配比。例如电极的长短,
配比的高低。而电极的长短和配比的高低是影响炉温的关键因素。 合适的配比加上合适的电极长度以及较高的负荷才能保持较高的 炉温,只有较高的炉温才能生产出高质量的电石。
操作上的几个关键点: 1,在停电检修时没有检查电极的焙烧程度,对电极的软硬心里没数。以致 负荷带的太快,电流过大,对电极的冲击太大。 2,中控在操作室有一个致命操作,就是电流上涨的时候提电极。 3,发现电极事故已经在扩大时没有采取急停措施。
三 原料变化对炉况的影响及事例学习
配比的变化对我们操作上影响很大,特别是电流及出炉影响最大。 石灰石的技术参数:
3.许多粉末被炉气带走,影响配比的准确性。 4.再料层中结成硬壳,增大支路电流,电极上抬。 石灰石生过烧对电石生产的影响: 生烧: 生烧过大,则石灰进一步吸收热量进行分解增加电耗,炉气中的 二氧化炭增大,影响气烧窑的火色质量,给生产石灰造成较大影 响。 过烧: 1.过烧石灰表面坚硬致密,活性差,体积变小,反应面减小,降 低石灰与兰炭的反应速率。 2.过烧石灰越多,造成炉料电阻下降,电极不易深入影响炉温。
(三) 电极软断 原因: 1 电极烧结不好,电极下放时或下放后, 未控制电流,烧坏电极筒造成事故。 2 电极筒焊接质量不好,开焊脱落。 3 电极糊质量不好,挥发分过多,电极 较软。 4 糊块过大,在翅片上架空(以前3#炉 使用块状大糊)。 5 电极压放过于频繁,时间间隔较短, 或下放电极后,电极过长,引起软断。 (电极启动自动压放后而压放时间设定 为零电极会一直压放) 6 当电极下放速度大于烧结成形的速度, 正在糊段漏出元件外,如果电流控制不
石灰球要求: (1)石灰球的质量,质地是否坚硬,粉末量 是否合适。 (2)石灰球中有没有其他杂质,比如兰炭粉 末等。
石灰球在使用过程中注意事项: (1)巡检在巡检过程中及时添加石灰球,防 止空仓,造成配比失真。 (2)及时关注石灰球下料口下料速度的快慢, 发现异常及时修正。 (3)及时检查下料口的挡皮,防止下料过程 中的硬冲击。 (4)定期校验石灰球下料口的石灰球重量。
所以,从这句话我们可以得出一个结论,电石炉的关键点就 是电极与配比。正常运行的电极和准确的配比时电炉运行的前提。
一电极柱的浅识
电极柱:(上下电极柱)
电极柱上部分主要包括:电极柱 套筒,电极升降装置,电极压放 装置,液压油管,加热风机及加 热器,电极行程位置指示装置, 导向装置。
电极柱下部分主要包括 :电极柱套筒,组合式把持器,铜母线 装置,水冷管路等
注意事项: 1,先停预停泵再启备用泵。 2,启动液压泵时将泵的进口阀, 和出口阀开到位防止形成憋压。
二 电极事故的类型及事例学习
影响电极正常运行的因素很多,今天我只讲电极事故对咱们的影 响以及原因: 电极事故:电极过烧,电极漏糊,电极软,硬断这些是常见的电 极事故。 (一) 电极过烧: 现象:一般电极过烧发生在电极的内三角,因为内三角的高于外 三角的温度。元件的水温(01和08)会上涨。有时严重会在护屏 上方冒黄烟。 电极过烧的原因:
预防电极硬断的方法: 1 严格控制电极的工作长度,不能过长也不能过短 2 严格检查电极糊的质量,灰分不能差超过规定值(小于等于3.5) 3 停电及检修后,用炉料埋住电极防止电极氧化,送电后负荷也不能上升 过快 4 如果电极连续发生几次硬断,则必须检查电极糊的质量是否符合工艺要 求 5 电极糊的高度很关键,不能过高,也不能过低。
粒度 含量 生烧+过烧 石灰石 5-45mm ≧88% ≦10%
兰炭量 ≧82%
粉化率 ≦6%
兰炭粒度对电石炉的影响: 1.兰炭粒度小,与石灰石接触面积增大,容易反应,电阻大,电 极易深入,熔池电流密度增加,炉温升高。 2.兰炭粒度过小,则炉料透气性降低,炉气不易排出,炉压增大, 发生喷料。 3.兰炭粒度过大,与石灰石接触面积变小,反应速率下降,电阻 变小,支路电流增大,电极上抬,炉温降低,兰炭反应不充分, 降低了电石质量和兰炭的利用率。 兰炭粉末对电石生产的影响: 1.入炉兰炭粉末多使炉料透气性变差,一氧化碳不易排出,炉压 增大,降低兰炭与石灰石反应速率。 2.炉压增大发生大塌料,大量生料进入熔池,造成电极上抬,降 低炉温,破坏料层结构。
(5) 在校验过程中防止电磁波对 电流调节器(如对讲机电磁波的影 响)
保证炉料配比的准确性而提出的要求:
(1)控制每一批混合料石灰球的重量稳定 (2)确保环形加料机刮板与受料盘之间的间 隙符合工艺要求。
例一: 2016年五月份的1#电石炉因为
原料的影响造成的电炉炉况的影响。 现象:当时1#,2#电石炉a,b两条 线4小时交换一次加料,而我 们的1#炉炉况4小时变化一次,经 常每班前四小时电流稳定,出炉正 常,到了12点以后电流就控制不住, 只能退档位,提电极。一楼出炉立 刻就变差了,最长的时候又两三小 时中控都压不成电极。 原因:最后检查发现,当时a线走的 混合料质量较差,
压放系统巡检注意事项: ● 检查压放缸,夹紧缸,大力缸, 液压油管是否漏,渗,滴油,压 放缸压放是否正常。 ● 检查液压站各油泵运转是否正 常,油位,油压(15--20),压 力是否在正常范围,电磁阀工作 是否正常
倒泵的方法及注意事项: 方法: 1,停止预停泵,关闭预停泵进口 阀及出口阀。 2,打开备用泵的进口阀及出口阀。 3,启动备用泵。
处理办法: 1 控制好电极的长度(通过出炉是有没有铁水,炉眼冒火,功率因数等 判断电极的长短) 2 关注元件水温变化,控制元件水温,防止过引起筋板刺断。 3 平时多关注电极筒的焊接质量,防止电极筒对接不平整引起的元件脱 槽
电极事故发现与判断:
电极发生事故时仪表上的反应最明显,经常仪表上出现故障对应的仪表反 应如下: (1)电极硬断 电流突然下降或急剧上升后突然下降,对地电压突然升 高,电弧声很大。 (2)电极软断 再压放电极后,较短时间电流突然升高,对地电压将至 “0”,炉压增大,炉面向外窜火,元件水温急速上升,底环水温较高于 正常情况。现场护屏上方冒火,冒黑烟。 (3)电极筋板刺断 电极护屏上方冒黑烟,黄烟。元件水温上涨时我们进 行试压时水温急速上涨3-5度。 (4)电极过烧 元件水温慢慢上涨,经过控制电流,试压电极水温会得 到控制。
长期电石炉电石质量过低,炉温不够,当突然提升配比, 造成配炭量过大,电石炉消耗不了(减小电阻),电极上抬, 出炉不畅,电极过烧。
谢谢大家
兰炭的粉化量有时候能达到60%-70%。正是因为原料的 粉化量大造成那一段时间炉况波动,而1#炉当时经常停 电检修,炉温不够。所以当原料变化时就会显得抵抗力 不足,这也是2#炉没有受影响的原因。
例二: 2017年11月份,分公司要求电石炉提升发气量,我们经
过提配比后出现炉况波动,电极筒连续烧坏。 现象:提配比均在0.5以上,有时候我们一次提配比达到1。后 面就是电流不好控制,电极上抬过快元件水温居高不下,电 极筒开始过烧。 原因:
在判断电极软断事故我们要区别于塌料,翻电石,漏水,炉内粉料多等不 正常现象。在电极管理上,我们班组长要做到心中有数,利用停电,测电 极观察电极并对电极质量作出判断从而进行调节。电极判断如下: (1)良好的电极通常呈暗红色略带铁皮,一般底环下10-20cm处有铁皮。 (2)若电极发白,看不见铁皮,翅片裂缝,则说明电极太干。 (3)电极冒黑烟(有挥发份),发黑则说明电极较软。 (4)用铁钎捅一桶电极,听到很干脆的声音说明电极成型,如果不是, 说明电极较软,则升负荷要缓慢。
电极软断的处理与预防: 1 适当控制电极的长度,满足工艺生产即可 2 下放速度与烧结速度相匹配。 3 经常在处理料面期间检查电极的软硬,
看: (1)良好的电极通常呈暗红色略带铁皮,一般底环下10-20cm处有 铁皮。 (2)若电极发白,看不见铁皮,翅片裂缝,则说明电极太干。 (3)电极冒黑烟(有挥发份),发黑则说明电极较软。
例二: 2016年8月1#炉1#电极软断事故,早上接班停电检修2#电极元件脱槽引起 的电极事故。8:30电石炉送电,11:25档位带到14档后不到20分钟中控发 现108元件水温上涨,通知巡检到二楼炉面检查发现元件水温上涨到55度左 右。随后就发现水温迅速上涨到75度左右,伴随着水温上涨后面就是护屏 上方已经开始冒火,底环水温也跟着上涨,随后开始降负荷,负荷降到35 档后1#炉盖附近闪爆一次,大量热糊流进炉膛。经打开炉门检查发现点击 已经软断。
处理办法: 1 停电检修,处理掉卷边。把烧坏的电极筒下放到底环以下。 2 清理掉漏糊硬块 3 检修电气设备。
(五) 筋板刺断: 主要现象: 元件水温突然上涨较快,护屏上 方冒黑烟,黄烟。 原因: 1 电极过长,造成涡流。 2 由于过烧引起的筋板刺断。 3 元件脱槽刺断筋板 4 其他设备引起的筋板刺断(例 如:1#炉1#电极因为元件侧温线 引起的筋板刺断)
听: 用铁钎捅一桶电极,听到很干脆的声音说明电极成型,如果不是, 说明电极较软,则升负荷要缓慢。 4 每焊一节电机壳必须检查一次 5 定期检查电极接触原件的夹紧力是否合适 6 控制电极糊的高度
(四) 电极压放困难: 原因: 1 电极筒有卷边现象,局部电极筒在底部环阻力下形成多层叠加,导致电 极筒放不下来。(电极卷边后继续压放有可能造成底环活接开口,大量漏 水有可能造成炉压不稳,烟道温度下降较快,氢气升高等现象) 2 电极筒有漏糊现象,冷却后凝固成很硬的块状物,把底环和元件粘死。 3 压放缸漏油。 4 电器设备有问题
组合式把持器组成:水冷保护套,导电铜管,底环,接触元件。 底环是铜质,用于避免电炉高温对接触元件的损伤。接触元件 是紫铜制成,将铜母线管的电流送到电极筋片上。保护套用防 磁钢制成,保护接触元件不受电炉高温作用。
压放系统:电极压放由 泵站和压放盘(阀站) 组成。 泵站:6台液压泵,油箱, 压力阀组成。 3台用于3根电极的抬升 1台用于3根电极的压放 1台备用 1台用于过滤冷却系统 系统压力:10Mpa
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