电石炉常见事故大全
电石爆炸事故案例
事故回放2004年3月14日17时40分,抚顺某化工有限公司电炉工段一出炉工人发现,在本应正常出电石的电石炉2#出口没有开启的情况下,封闭的电石炉1#出口意外开启,这时班长安排了停水、停电。
过了20多分钟,待电石水流量小了以后,班长带领大家上前堵眼,6人在电石炉1#出口堵眼作业,4人在电石炉2#出口处做泥球。
大约2分钟左右,隔热水墙发生爆炸,事故造成3人死亡,2人重伤,1人轻伤。
事故原因电石炉1#电石出口因炉内硅铁水挤压破裂,造成大量的高温硅铁水、电石水长时间积聚在隔热水墙前,使水墙内的水升温汽化;硅铁水将水墙底部熔解穿透后,大量的液态电石进入水墙内,电石与水反应,瞬间发生爆炸,这是事故发生的直接原因。
2001年5月20日,这台电石炉1#电石出口处已经发生过类似的跑眼,导致隔热水墙爆炸,而该化工有限公司没有对这起事故进行认真的调查分析,对导致水墙爆炸的隐患没有采取有效的预防措施,给此次事故埋下了祸根,这是此次事故发生的主要原因。
电石炉跑眼是经常发生的事,当工人吃晚饭时,没有安排人员对电石炉进行巡视检查,做好应急处理预案,以致没有能够及时发现跑眼,发现后也不能快速、妥善处理,这是事故发生的间接原因。
按工艺规程要求,电石炉生产过程中应执行1#、2#出口轮换使用制度,但未规定轮换周期,致使1#出口在发生事故前长达15天没有使用,导致1#出口在事故前的安全状态不稳定,这是事故发生的管理原因。
事故教训为预防化学品爆炸事故,国家对化学品的生产、储存、使用、运输、包装制定了严格的法规及标准要求,对不同物质规定要隔离储存、隔开储存、分离储存的储存方式。
电石为忌水物质,与水反应生成乙炔气体,乙炔气体与空气混合可形成爆炸性混合物,遇点火源即发生爆炸反应。
生产过程中用水作隔热墙本身就存在安全隐患;在储存、运输时也要作好防水,不能用水作灭火剂;在生产乙炔气、储存电石时,要求厂房、库房有足够的泄爆面积、整体防爆;乙炔气运行管路上的阀门等含铜量要附合国家规定限值以下,并要加装阻火器;电石破碎间地面高于室外;工人应穿防静电工作服、鞋等。
电石厂2013-2015年事故汇编 (1)
内部资料注意保存安全生产事故汇编(员工参考学习资料)新疆圣雄能源股份有限公司电石厂序安全生产事故的发生造成了较为严重的人员伤害和较大的财产损失以及恶劣的社会影响,虽然安全生产事故的发生有着很多原因,但每起事故的发生都离不开:人的不安全行为,物的不安全状态和管理缺陷。
随着大生产工作的节奏越来越快,连续性和协同性越来越多,为确保安全生产工作,保障员工的生命安全和企业财产免受损失,维护社会的和谐稳定,使广大员工从事故中吸取教训,主动预防事故的发生,在安全生产中牢固树立“安全第一,预防为主,综合治理”的思想,做到“我的安全我负责、他人的安全我有责、企业的安全我尽责”。
现将新疆圣雄能源股份有限公司电石厂发生的各类安全事故汇编成册,供广大员工学习,以示警示的教育。
因汇编编制时间较为仓促,不详尽之处敬请谅解,请多提宝贵意见。
第一章 2013年度各类安全事故及违章事件一、“2·1”兰炭厂员工灼伤事故事故发生时间:2013年2月1日16:40左右受伤情况:面部、双手灼伤事故经过概况:2013年2月1日下午15:30分接班后,马XX、张XX、赵X、万XX等9位机电工被安排至兰炭一期炉体仪表信号线任务;马XX、张XX在负责7、8#炉的仪表信号接线,在此期间马XX感觉现场有点冷,就在7、8#炉二层东面平台用铁桶生火取暖,在16点50分左右,马XX从二层平台找到一个塑料瓶,扔进着火的铁桶内,引起了瞬间闪爆,造成马XX面部、双手烧伤。
事故原因分析:1、机电工马XX在现场二层炉体平台生火:①禁火区域,②管道下方及现场空间狭窄。
2、机电工马XX安全意识淡薄,对危险源辨识不清,塑料瓶里盛装物品不明的情况下,丢入火中,导致发生闪爆。
3、兰炭厂车间主任、班长对员工日常的安全教育工作不够,导致员工对工作期间的危险源辨识认识不清。
事故教训和防范措施:1.立即对生产现场取暖炉全部拆除,消除隐患。
2.加强管理人员、员工的安全教育,强化安全管理人员和操作负责人现场纪律的执行力;细化车间日常管理,提高全体员工的工作责任心;使现场操作实现安全动态监控。
电石炉出炉过程中安全风险及控制措施
电石炉出炉过程中安全风险及控制措施虽然目前已有一些单位采用出炉机械手或者全自动电石出炉机,但还是有很多采用的人工操作。
在这个过程当中,会存在很多安全风险。
1.灼伤①当电石炉炉压过高时,出炉过程液体电石或其他炉内杂物会喷射到出炉平台,容易造成作业人员灼伤。
②出炉吹氧过程中,如果隔离防护或个体防护不到位,也会造成作业人员灼伤。
③在处理出炉流道电石过程中,如操作不当或个体防护不到位,可能造成作业人员灼伤。
④更换灼热碳棒及捅拉钎子时,人员站位和防护不当,造成烫伤。
2.火灾爆炸①出炉过程中出炉嘴漏水、炉嘴循环水管漏水、出炉挡屏漏水等,与热电石接触,会造成闪爆。
②出炉过程中电石锅内有水或潮湿的杂物,与热电石接触产生乙炔,会造成闪爆。
③出炉轨道有积水,与热电石接触产生乙炔,会造成着火闪爆。
④吹氧管有水,吹氧作业时可能会引发爆炸。
⑤电石炉9.6米检修过程中清理出来的水从炉体缝隙流到0米桥架遇电石粉末,可能发生着火。
⑥炉前破碎机在破料时混入潮湿的电石或水瓶,可能会引发爆炸。
⑦出炉灰罐和净化灰罐在可燃气体超标情况下可能发生闪爆。
3.触电①出炉过程中如出炉机上的导电设备绝缘损坏或防护不到位,可能会造成作业人员触电,如出炉机烧穿器铜母线、带电体与设备连接处绝缘损坏等。
4.机械伤害①违章操作出炉机。
②压缩空气管绑扎不牢崩开。
③作业人员或其他人员在卷扬机运行过程中穿越轨道。
④卷扬机故障运行,出现拔河现象,出炉小车发生倾覆。
⑤炉前电石破碎机防护挡板错位或缺失,可能会发生机械伤害。
1.灼伤①出炉前出炉组长应对作业人员的劳动防护情况进行检查,工段及其他管理人员应不定时进行监督检查,并提出整改意见。
②出炉和吹氧前当班组长应对护屏及挡板的完好程度进行检查。
③属地单位及相关专业每月开展一次出炉防护设施专项检查,及时将问题反馈工段,由设备组负责组织整改。
④清理轨道电石过程中,需安排专人监护,如清理跑眼流道电石,当班班长必须现场指挥操作;如使用叉车清理,必须落实好人和车辆的防护,严禁强行推拉。
电石事故案例
电石事故案例【篇一:电石事故案例】案例一、新电极焙烧时爆炸事故经过: 2005年12月24日9时10分,宁夏某电石厂发生重大电极爆炸事故,造成一人死亡一人重伤。
2005年12月2宁夏某电石厂新建两台电石炉,于12月上旬安装完毕,下旬开始焙烧1#炉新电极,前两天电极焙烧正常,第三天电极端头已基本形成固化物,电极底部铁板消耗完毕,第四天中午电极在焙烧过程中炉内散发出大量的电极糊挥发分,此时弧光也很大无法辨别炉况,负责开车的周某见此状况开始压电极,23日晚上10时左右另一负责人在巡查时发现电极位置较高再次压放电极,次日早上周某发现电极弧光减弱电流变化较快,试着提了一下电极,但见电流无变化就再次提电极,提电极后准备到炉前观察炉况,刚出操作室,操作工发现电流突然下降,电石炉内冒出大量黑烟,火花四处溅落,见此现状后迅速通知周某,周某即下令停炉。
此时炉内发生一声巨响,设备炉门、防暴孔全部炸飞,一名正在外面巡检的工人当场炸死,一名加电极糊工人脸部烧毁达到80%,直接经济损失达150万元。
事故原因: 1、电极压放过量,电极焙烧硬度不够造成电极变形、有裂纹,在提电极时电极断裂,电极糊外漏产生爆炸。
2、负责的工艺员对无法辨别的炉况没有及时停炉观察,盲目操作造成电极断裂。
3、操作人员观察不仔细,发现事故不及时,造成事故恶化。
4、操作工安全意识淡薄自我防护意识差。
5、工艺负责人员责任心不强,思想麻痹大意,安全意识淡薄,没有相互沟通探讨,解决问题不及时。
6、管理不当,电极糊质量差灰分、油分过大,电极强度不够。
预防措施: 1、加强员工的培训,增强员工安全防护、保护意识。
2、严格管理,严格执行操作规程,工作认真仔细,精心操作,对变化较大的工艺要及时汇报上级领导说明。
3、加强电极糊管理,严格电极糊验收制度,杜绝不合产品进入防止事故再次发生。
4、各级管理人员要从细节上观察事物,不能盲目操作指挥,所有人员要认真分析、学习案例引以为戒。
电石易引起的事故及预防措施(标准版)
电石易引起的事故及预防措施(标准版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改电石易引起的事故及预防措施(标准版)电石最容易引起的灾害事故:1.灼烫。
在炉料料面上工作时,有可能陷入料层中而导致严重的烧伤事故;电石炉内的电石呈高温熔融状态,因电极软断或明弧操作等原因引起的喷料极易造成灼烫事故。
2.电石炉的电极软断是导致火灾爆炸事故发生的重要原因之一。
3.电石遇水或受潮,即会放出极易引起燃烧、爆炸的乙炔。
4.电石生产时生成的一氧化碳外泄会引起火灾爆炸。
5.电石炉漏水是另一重要原因。
由于漏水使炉内氢含量增加,或因水遇熔池高温迅速汽化,均可引起爆炸事故。
6.明弧操作会出现大喷料、大塌料等现象,严重时甚至抽气系统内也进入空气而引起爆炸。
灾害事故的一些列预防措施:1.搬运电石桶时,一定要轻拿轻放,避免撞击;电石的包装、贮存、保管和运输要注意防潮并严格执行有关安全规定。
2.炉体通水部位,冷却水要保持畅通并不漏水。
3.破碎机、皮带运输机等机械装置的安全防护设施要齐全、可靠,操作人员应严格执行操作规程。
4.佩戴好个人防护用品。
5.炉气净化系统开车前,必须进行气体置换,使含氧量不超过3%。
6.不使用不合格的电极糊,不多放没有焙烧好的电极,下放电极时和下放电极后几分钟内要注意电极质量,尽量少移动电极或不移动电机,采取各种措施预防电极软断。
一旦发生软断要立即处理。
7.有可能散发一氧化碳的场所要有防火措施,设置一氧化碳检测仪,避免火灾和中毒。
电石厂事故案例
电石厂事故案例
电石是一种重要的化工原料,广泛应用于橡胶、塑料、化肥等行业。
然而,电
石生产过程中存在一定的安全隐患,一旦发生事故,后果不堪设想。
下面我们将以一起电石厂事故为例,来探讨事故原因及其应对措施。
事故发生在某电石厂的电石生产车间。
当时,工人正在进行电石炉操作,突然
发生了炉内气体泄漏,导致炉内压力骤然升高,最终引发了爆炸事故。
事故造成多名工人受伤,严重影响了生产和企业形象。
首先,事故的原因主要是由于电石炉操作不当所致。
电石炉是电石生产的关键
设备,操作过程中需要严格控制温度、压力等参数,以确保生产安全。
然而,在该事故中,工人操作不规范,导致了炉内气体泄漏,最终引发了爆炸。
其次,事故中暴露了电石厂安全管理存在严重漏洞。
在事故发生之前,电石厂
并没有进行充分的安全培训和演练,工人对于操作规程和安全知识了解不足。
同时,企业在安全设施和监测设备方面也存在不足,无法及时发现并处理潜在的安全隐患。
针对以上问题,电石厂应采取以下措施加强安全管理。
首先,加强对员工的安
全培训,确保每位员工都了解操作规程和安全知识,提高其安全意识和应急处置能力。
其次,完善安全监测设备,建立健全的安全管理体系,及时发现并排除潜在的安全隐患。
同时,加强对生产设备的维护和检修,确保设备运行稳定可靠。
总的来说,电石厂事故案例提醒我们,化工生产中的安全问题必须引起重视。
企业应加强安全管理,提高员工安全意识,完善安全设施和监测设备,以确保生产安全。
只有这样,才能有效预防和避免类似事故的发生,保障员工和企业的安全和利益。
电石炉事故案例
电石炉事故案例电石炉是一种用于生产乙炔气体的设备,由于其操作过程中存在一定的危险性,因此在使用时需要特别小心谨慎。
然而,即使如此,仍然有一些电石炉事故发生,给人们的生命财产造成了严重的损失。
下面我们就来详细了解一起电石炉事故案例。
这起事故发生在某化工厂的生产车间,当时正值夏季高温天气,工人们正在进行电石炉的操作。
由于当时车间内温度较高,加上操作人员疲劳,一名工人在操作电石炉时疏忽大意,未能及时关闭电石炉的进气阀门。
随着时间的推移,电石炉内部温度不断升高,最终引发了电石炉的爆炸。
事故发生后,由于爆炸威力巨大,导致车间内的部分设备受到了严重损坏,更为严重的是,有几名工人因此受伤。
经过事故调查,发现工人疏忽大意、操作不当是导致事故发生的主要原因。
同时,化工厂的安全管理制度也存在一定的漏洞,未能及时发现和纠正工人的操作错误,加剧了事故的发生。
为了防止类似的事故再次发生,化工厂采取了一系列的措施。
首先,加强了对工人的安全教育培训,提高了工人对电石炉操作的认识和重视程度。
其次,对电石炉的安全阀门和温度监测系统进行了升级,确保设备在高温情况下能够及时发出警报并采取相应的措施。
此外,对化工厂的安全管理制度进行了全面检查和修订,建立了更加完善的安全管理体系,确保类似的事故不再发生。
通过这起电石炉事故案例,我们深刻认识到安全生产的重要性。
只有加强对设备操作人员的安全教育培训,完善设备的安全监测系统,建立健全的安全管理制度,才能有效地预防和减少类似事故的发生。
同时,也提醒我们在生产过程中要时刻保持警惕,严格按照操作规程进行操作,确保生产过程的安全稳定。
希望通过这起事故的案例,能够引起更多人对安全生产的重视,共同营造一个安全稳定的生产环境。
国内电石行业典型事故案例汇编
国内电石行业典型事故案例汇编目录一、概述 (2)1. 电石行业安全生产的重要性 (2)2. 电石行业事故特点及原因分析 (4)二、电石生产环节典型事故案例 (6)1. 设备故障引发的事故 (7)案例一 (8)案例二 (9)案例三 (11)案例四 (12)2. 操作失误引发的事故 (13)案例五 (14)案例六 (15)案例七 (16)三、电石储存与运输环节典型事故案例 (18)1. 储存环节事故案例 (19)案例九 (20)案例十 (22)案例十一 (22)案例十二 (23)2. 运输环节事故案例 (25)案例十三 (25)案例十四 (27)案例十五 (28)案例十六 (29)四、电石行业安全管理与应急救援典型案例 (30)1. 安全管理典型案例 (31)案例十七 (32)案例十九 (34)案例二十 (35)2. 应急救援典型案例 (36)案例二十一 (38)案例二十二 (38)案例二十三 (39)案例二十四 (41)一、概述随着我国经济的快速发展,电石行业在国民经济中的地位日益重要。
由于生产工艺复杂、设备老化、操作不当等原因,电石行业事故频发,给企业和社会带来了严重的经济损失和环境污染。
为了提高电石企业的安全生产水平,降低事故发生率,本文对国内电石行业典型事故案例进行了汇编分析,旨在为电石企业提供安全管理的经验和借鉴,促进行业的健康发展。
电石行业主要涉及电石生产、加工、运输等环节,事故类型繁多,包括爆炸、泄漏、火灾、中毒等。
爆炸事故是最为严重的一种,后果不堪设想。
加强电石企业的安全生产管理,预防和减少事故的发生,对于保障企业员工的生命安全和企业的可持续发展具有重要意义。
1. 电石行业安全生产的重要性电石行业作为化学工业的重要组成部分,其安全生产具有极其重要的地位。
电石行业近年来发展迅猛,广泛应用于建材、化工、冶金等领域,随之而来的安全隐患与事故风险也逐渐凸显。
安全生产不仅关乎企业的经济效益和运营效率,更直接关系到从业人员的人身安全和社会稳定。
国内电石行业典型事故案例汇编(最新)
国内电石行业典型事故案例汇编电石厂HSE办编制2014年7月前言青海盐湖镁业有限公司电石厂由4台×20万t/a矩形密闭电石炉、5套×600t/d气烧套筒石灰窑及其辅助工程组成。
电石厂主要以石灰石和焦炭为原料,生产出的优质电石供PVC 厂乙炔法PVC装置做原料。
同时生产石灰的碎料和产生的废气(CO2)供纯碱厂作为生产原料,真正做到资源循环利用和零排放。
电石厂建成后将成为世界上最大、自动化程度最高、最高效、最安全环保的电石生产基地,代表世界电石行业最先进水平,领先世界现有水平20年,这将有利于进一步推进柴达木盆地盐湖资源的综合、高效利用,充分发挥资源优势,加快资源转化进程,对促进柴达木循环经济及青海省经济又快又好,可持续发展具有重大意义。
一厂出事故,万厂受教育,以血肉之躯为代价的悲剧。
往往都是由于人们思想上的麻痹和工作上的疏漏而发生的。
痛定思痛,期盼全体员工能够从中吸取血的教训而有所收益。
本着“将别人的事故当成自己事故吸取教训”的原则,将事故案例教育作为增强员工安全环保意识,提高识险、避险能力的重要手段。
为此,电石厂HSE办组织编写了《国内电石行业典型事故案例汇编》。
为提高我们的安全意识和保障安全的能力,从他人的错误中学习,举一反三,深刻汲取事故教训,严格遵守安全规章制度,强化危险作业监控,提高安全生产技能,全面落实HSE职责,有效防范各类事故的发生。
愿这些事故教训能给大家带来一些思考和警示。
目录第一章火灾、爆炸类事故案例 (4)甘肃皋兰县电石车间爆炸烧伤事故 (4)设备漏水爆炸事故 (5)违章操作电石炉喷爆事故 (8)新电极焙烧时爆炸事故 (10)加料系统发生火灾事故 (11)乙炔气爆炸事故 (13)电石喷水发生爆炸事故 (14)电极刺火发生爆炸事故 (16)风机失水致轴套烧毁设备事故 (17)油系统泄漏引起火灾事故 (18)乙炔气体聚集燃烧爆炸事故 (19)受潮电石渣遇热电石爆炸事故 (20)循环水断水致炉盖烧坏爆炸事故 (21)置换不合格致爆炸 (22)某石化总厂化工一厂换热器爆炸 (23)动火前检查欠详作业中爆炸伤人 (25)山西某化工厂压力容器爆炸事故 (25)电石锅倾覆 (27)电极下滑 (28)淄博中轩生化有限公司"6.16"火灾事故 (30)吉林化学工业公司化肥厂火灾事故 (31)某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故 (33)第二章中毒类事故案例 (34)中盐吉盐化集团氯碱电石项目发生一氧化碳中毒事故 (34)炉气中毒事故 (35)海吉公司一氧化碳中毒事故 (36)内蒙古某电石厂一氧化碳中毒事故 (37)CO泄漏中毒 (39)山东阿斯德化工有限公司“8.6”一氧化碳中毒事故 (40)山东滨化集团化工公司“4.15”氮气窒息事故 (41)制度不执行,入罐作业酿事故 (43)某化工厂急性硫化氢中毒事故分析 (45)氧化硫中毒事故案例 (47)第三章机械伤害类事故案例 (51)料斗掉落砸伤设备事故 (51)矿车挂钩被拉直后脱钩未及时检修撞人事故 (51)巡检工违章作业皮带绞伤事故 (53)冒险违章操作绞入皮带机重伤事故 (54)不重视设备设施日常维护死亡事件 (55)上料小车伤人事故 (56)违章操作伤指事故 (57)挂托辊挤伤手事故 (59)违章乘坐皮带造成重伤事故 (60)皮带机拉叉皮带扣事故 (62)皮带机机尾滚筒卷伤人事故 (63)皮带上作业伤人未遂事故 (64)忽视转岗安全教育右臂卷入皮带机 (66)第四章高温烫伤类事故案例 (70)炉气灼伤事故 (70)海吉电石厂烫伤事故 (71)电石烧伤事故 (72)蒸汽烫伤事故 (73)盲目吹氧致人员烧伤事故 (74)电炉出炉口脸部被乙炔气烧伤事故 (75)电极软断 (76)电极漏糊 (78)硫酸灼伤事故 (79)第五章其他危害事故案例 (81)高处坠物事故 (81)违规乘坐提料车引发的坠落事故 (82)电石炉高空坠落事故 (82)起重机操作工坠落死亡事故 (83)未按规定进行检修伤亡事故 (86)物体打击致死事故 (86)电石运输过程安全事故 (87)电石贮存过程安全事故 (90)循环水溺水事故 (92)触电事故 (93)交通碾压伤害事故 (94)人身伤害事故 (95)操作不精心致设备损坏 (96)压力容器事故 (97)管道有压拆法兰法兰迸出击死人 (100)河北省玉田县孤树镇宝发饲料厂压力容器爆炸重大事故 (101)某市下花园电石厂电气灼烫事故 (102)一起堆取料机活动梁掉落事故分析 (104)第一章火灾、爆炸类事故案例甘肃皋兰县电石车间爆炸烧伤事故一、事故经过:06年9月24日上午7时35分,位于皋兰县城境内的兰州锦鑫铁合金有限公司电石生产车间发生电极漏糊事故,事故引发爆炸,爆炸产生的火焰从炉膛内向6道送料门喷出,将正在操作台上工作的19名工人不同程度灼伤,其中4人生命垂危,10人伤势较重,另有5人伤势较轻。
电石炉常见事故大全
电石生产常见事故的分析与处理编写:华永才、马飞云、邓浩、张海平方振平、侯坐岭、阎建军、李云飞审核:李平、华永才鄂尔多斯化工集团电石公司2009年12月印制事故一:电极硬断一、现象3、电极断头大,即所断电极在料面以上,工作端不能工作,须将断头用炸药爆破后取出,适当压放电极尽量用提高压放率而不用长距离的压放来增加电极工作端。
4、对所断电极进行单相电极焙烧。
四、预防措施1、把好电极糊进厂质量关,确保电极糊质量符合要求;妥善保管电极糊,防止灰尘进入。
2、尽量避免连续3小时以上的停炉,防止电极氧化。
3、保持电极糊高度在接触元件以上4.5米,让电极糊连续性焙烧,防止过热。
4、停炉期间应适时上下移动电极,防止电极与炉料粘结;尽量避免大幅度提升电极,防止塌料堵塞电极下降位置,增大电极下降的阻力。
5、长时间停电后,负载增加要缓慢,严格执行开车操作规程。
并扒掉外流的电极糊。
3、若软断严重,电极糊全部外流,一定要防止爆炸事故的发生,迅速组织人员撤离至安全位置。
4、重新装入电极糊后(加入电极筒内的高度应达到接触元件顶部以上4500mm。
)对所断电极进行单相电极焙烧。
四、预防措施1、把好电极糊进厂质量关,确保电极糊质量符合要求。
2、严格控制压放周期及时间,使电极的消耗、压放及焙烧速度趋于或保持平衡。
尽量避免一次性长距离压放,若一次性压放量大于100mm,则应开启电加热器进行辅助加热焙烧电极。
3、有规律的添加电极糊,保持电极糊高度在接触元件以上4.5米,让电极糊连续性焙烧,防止电极欠焙烧。
4、检查和维护好电极夹紧装置、电极肋片保持清洁无润滑脂或油类等,防止电极自动下滑。
1、立即停电。
2、更换打火的接触元件,检查其他弹簧的螺母及压力。
3、电极筒肋板损坏,将损坏部分下送,直至接触元件与未损坏部分接触。
4、根据电极下放长度开启电加热器进行辅助加热焙烧电极或单相电极焙烧。
四、预防措施1、调节好接触元件两块螺栓的间距及弹簧组件的夹紧力使之符合要求。
全国电石生产事故案例
学习目的:通过事故案例学习,看 看违章作业带来的一些血的教训。 让我们认识到安全操作的重要性。 从而在工作中改正不良的操作习惯。
谨慎与危化品的每一次握手——来自 化工品行业安全生产现场警示录
当前,化学品国际、国内市场正值走红,
商业利润为企业发展带来巨大空间,也 为企业安全生产工作带来了严峻的挑战。 化工品行业安全生产现状不容乐观,重 视安全生产工作,更新安全管理理 念.杜绝冒险违章蛮干现象——化工品 行业安全生产方面血的教训值得让人警 醒。
案例七:违规卸载氧气瓶导致气瓶爆炸
事故经过:
1、某重型机械厂铆工段某因急用氧气,
在没有征得领导同意的情况下临时让装 配工刘某、陈某去充氧站拉了一车氧气 瓶,在厂门口卸车时,门卫喊陈某,让 他去接电话。 2、在陈某去接电话时,刘某等不急便自 己卸车,可是由于他一个人很难把氧气 瓶搬下去,于是刘某就用脚蹬滚动瓶罐 到车厢边,然后就抛掀气瓶到地上。 3、可是当刘某在抛落第三个氧气瓶的时 候,氧气瓶突然发生爆炸,刘某当场被 炸身亡。
案例一:甘肃皋兰县电石车间爆炸19 名工人被烧伤
06年9月24日上午7时35分,位于皋 兰县城境内的兰州锦鑫铁合金有限公 司电石生产车间发生电极漏糊事故, 事故引发爆炸,爆炸产生的火焰从炉 膛内向6道送料门喷出,将正在操作 台上工作的19名工人不同程度灼伤, 其中4人生命垂危,10人伤势较重, 另有5人伤势较轻。
生产现场及烧伤人员
事故原因及预防措施
事故原因:
1、公司缺乏电石锅安全管理制度,电石锅侧翻 必须要等到电石冷却后方能用叉车叉走,否 则红电石溅出会烧伤人和设备。 2、现场无领导指挥,未及时疏散人群,安全防 范措施不力。 3、员工安全意识淡薄,叉车司机违章操作。 预防措施: 1、建立完善的安全管理制度,发生生产设备安 全事故必须通知相关领导到场现场指挥。 2、加强员工安全知识教育,杜绝违章操作。
电石炉烧伤事故案例
电石炉烧伤事故案例电石炉是一种常见的家用炉具,它利用电力加热石英玻璃管来加热食物。
然而,由于操作不当或设备故障,电石炉也可能引发严重的烧伤事故。
下面我们将介绍一起电石炉烧伤事故的案例,以警示大家在使用电石炉时要格外小心。
案例描述:某市某小区的居民小张,在使用电石炉烹饪食物时,不慎触碰了炉具表面的热玻璃管,导致手部严重烧伤。
据了解,小张在操作电石炉时并未按照使用说明书的要求进行操作,而是在炉具加热过程中试图移动食物容器,结果不慎碰到了炉具表面。
事故发生后,小张被紧急送往医院进行治疗,经过多次手术,伤势才得以控制。
案例分析:这起事故暴露了一些使用电石炉时容易忽视的安全隐患。
首先,操作者未能严格按照使用说明书的要求进行操作,缺乏对电石炉的正确使用知识。
其次,在炉具加热过程中试图移动食物容器,这种操作不仅容易导致触碰炉具表面,还可能引发食物溅出或烫伤其他部位的风险。
再次,对于电石炉的加热温度和加热时间掌握不当,也可能导致食物过热溢出,造成烧伤。
预防措施:为了避免类似的烧伤事故再次发生,我们需要采取一些预防措施。
首先,使用电石炉时一定要仔细阅读和理解使用说明书,掌握正确的操作方法和注意事项。
其次,加热食物时应尽量避免移动食物容器,以免触碰到炉具表面。
另外,对于加热温度和加热时间要有清晰的掌握,避免食物过热溢出。
最重要的是,使用电石炉时要保持警惕,避免在操作过程中分心或匆忙,以免发生意外。
结论:电石炉烧伤事故给我们敲响了警钟,提醒我们在日常生活中要格外小心使用家用炉具。
只有加强安全意识,严格按照使用说明书操作,才能有效预防烧伤事故的发生。
希望通过这起案例的分享,能够引起大家对家用炉具安全的重视,避免类似的事故再次发生。
电石生产事故案例
前言电石是由碳素原料和生石灰按一定比例投入到电炉内,在大电流、高温度下冶炼而成的。
同时还放出大量有毒有害气体。
电石的化学性质非常活泼。
在常温下,受水或潮湿空气的作用下,就能发生化学反应。
倘若室内或容器内的水渗入到电石中,就可能引起燃烧和爆炸。
尤其是炉面通水设备,一旦将水漏入炉内,往往是导致电炉恶性爆炸事故的根源。
可以说,电石生产始终是在高温度、高粉尘、易燃易爆、有毒有害的危险环境中进行的。
水、电、尘、气都可能因为稍有疏忽而引发事故。
这些事故的发生,真可谓惊心动魄,惨不忍睹。
以血肉之躯为代价的悲剧。
往往都是由于人们思想上的麻痹和工作上的疏漏而发生的。
痛定思痛,期盼全体员工能过从中吸取血的教训而有所收益。
设备漏水是电石炉爆炸的祸根企业名称:辽宁省抚顺有机化工厂电炉容量:16500KVA电炉类型:全密闭炉发生时间:1971年12月8日19点13分人员伤亡:死亡一人,重伤二人,轻伤一人经济损失:直接经济损失十万余元操作概况:抚顺有机化工厂16500KVA密闭式电石炉,有下料管连续自动下料操作。
电石炉炉衬大修期为2——3年,碳砖上部炉衬基本上每年中修一次,操作比较稳定。
事故经过:本厂电石炉与71年6月下旬大修结束投入生产,由于原料质量不好,生产不到三个月,炉子内衬就被烧坏而被迫再进行中修。
原定8号早8点停炉。
但是到8号早晨,四楼料仓的混合料还没有用完,决定在停炉前适当干烧,将炉子刷一下,这样还可以多出些电石。
所以8号白班继续送电,处理炉子,但白班因冷却水不足停电数次没能处理完毕,晚班继续处理。
并于17:05分送电。
送电前检查炉内漏水情况与白班一样。
送电后,因电极不够长,在18:40分下了一次电极,下完电极后,电流很小,19:06分又下了一次电极。
就在这次下放电极的时候,炉内的生料已经全部化完,熔池呈开弧状态。
由于设备漏下去的水直接与熔池内高温溶融电石液直接接触而迅速爆炸。
此时是19:30分。
当时除震坏了全部照明和门窗。
电石分厂一氧化碳中毒事故
Twenty is not diligent, thirty is not standing, forty is not rich, and fifty is weak.精品模板助您成功(页眉可删)电石分厂一氧化碳中毒事故
一、事故经过
2005年2月5日14点15分左右,海吉公司电石分厂电石炉巡检工高某一人去电石炉四楼人工操作设备,给电石炉进行加料,加料过程中,一氧化碳中毒晕倒。
14点40分,电极壳焊接工张某等四人上四楼准备焊电极壳时,发现高某一氧化碳中毒倒地,立即将高某抬至一楼,分厂调度联系车辆将其送往医院抢救。
二、事故原因分析
1、直接原因
气压不足导致电石炉四楼环形加料机刮板自由变为手动,必须人工现场操作加料,致使高某上楼一氧化碳中毒。
2、间接原因
2.1员工违章作业,在危险部位现场作业时,未携带一氧化碳气体检测报警仪,未按规定实行双人巡检制,无人监护。
2.2电石厂对安全问题不够重视,员工安全意识淡薄,自我防护意识差。
三、事故防范和整改措施
1、电石分厂加强安全教育,提高员工的安全防护意识,对高危区域设立固定一氧化碳检测仪,并在醒目处悬挂明显的安全警示标语。
2、严格按规定要求员工进入危险区域工作时,必须携一氧化碳气体检测报警仪,并实行双人巡检制。
3、电石分厂加强设备的日常维修保养,出现故障及时排除,以免设备事故造成伤人事故。
电石炉常见事故大全
电石炉常见事故大全 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-电石生产常见事故的分析与处理编写:华永才、马飞云、邓浩、张海平方振平、侯坐岭、阎建军、李云飞审核:李平、华永才鄂尔多斯化工集团电石公司2009年12月印制事故一:电极硬断一、现象1、电流突然下降后回升,但不会上升至原位。
2、炉气温度突然上升。
3、电炉产生的电弧声异常。
二、原因1、电极糊保管不当,灰分增高,粘结性差。
2、停炉时期电极冷却率大。
3、导电接触元件以上的电极糊过热,固体物沉淀,造成电极分层。
4、由于电极进入炉料部分稍带锥形,当电极降低时,电极与硬壳及炉料产生极大的机械力。
5、长时间停电后,负载增加过快。
三、处理方法1、立即停电。
2、断头小,即所断电极在料面以下,残留电极长度可以工作,可将断头压入炉内继续送电。
3、电极断头大,即所断电极在料面以上,工作端不能工作,须将断头用炸药爆破后取出,适当压放电极尽量用提高压放率而不用长距离的压放来增加电极工作端。
4、对所断电极进行单相电极焙烧。
四、预防措施1、把好电极糊进厂质量关,确保电极糊质量符合要求;妥善保管电极糊,防止灰尘进入。
2、尽量避免连续3小时以上的停炉,防止电极氧化。
3、保持电极糊高度在接触元件以上4.5米,让电极糊连续性焙烧,防止过热。
4、停炉期间应适时上下移动电极,防止电极与炉料粘结;尽量避免大幅度提升电极,防止塌料堵塞电极下降位置,增大电极下降的阻力。
5、长时间停电后,负载增加要缓慢,严格执行开车操作规程。
6、注意与塌料相区别,防止误判断。
事故二:电极软断一、现象1、电流突然上升,电极对炉底电压降至“0”。
2、炉气出口温度与H2含量增高。
3、电极筒大量冒黑烟。
4、炉气压力突然增大,防爆孔打开。
二、原因1、电极糊的质量差,油份、挥发份多,软化点高。
2、电极自动下滑或过量下放电极。
3、电极糊块大,添加无规律,棚住或架空。
新疆宜化“2.12”较大电石炉喷料灼烫事故
2017危化事故案例汇编06新疆宜化“2•12”较大电石炉喷料灼烫事故为深刻吸取事故教训,加强事故案例警示教育,把事故案例警示教育贯穿于安全生产过程中,切实做到“一厂出事故、万厂受教育,一地有隐患、全国受警示”,推动企业落实安全生产主体责任,助力安全监管、隐患排查和安全风险管控,防范和遏制化工危险化学品重特大事故的发生,应急管理部危险化学品安全监督管理司和中国化学品安全协会共同编制了《全国化工危险化学品典型事故案例汇编(2017年)》(以下简称《案例汇编》)。
本汇编共收集、整理了17起典型化工和危险化学品事故资料,对事故原因进行了较为深入的研究分析,针对事故教训吸取提出了防范措施及建议,希望全国化工和危险化学品企业举一反三,健全安全风险管控,不断提高安全保障能力和安全管理水平。
2017年2月12日2时59分,新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化公司”)电石事业部3车间5号电石炉发生喷料灼烫事故,造成2人死亡、3人重伤(其中1人救治无效,数日后死亡),直接经济损失420余万元。
一、事故单位基本情况新疆宜化公司是湖北宜化集团的全资子公司,注册资本12亿元人民币。
主要从事合成氨、尿素、PVC、烧碱、水泥等产品的生产、经营。
现已建成并投产的装置主要有40万吨/年合成氨、60万吨/年尿素;25万吨/年烧碱、30万吨/年聚氯乙烯装置;配套60万吨/年电石装置、200万吨/年水泥厂及2×330MW自备热电厂。
新疆宜化公司电石事业部下设4个生产车间,共计8台密闭式电石炉(在1个车间内一同布置2台电石炉),总生产能力为60万吨电石/年。
电石炉均采用40500KVA密闭式电石炉。
电石炉的电极直径1.4米,电极极心圆3.9米,炉膛直径9米,炉盖高1.08米,炉体深度3.2米。
二、事故经过2月11日23时左右,电石事业部3车间5号电石炉三工段一班当班操作人员发现净化器内炉气中的氢气含量突然增大(浓度17.8%,《电石生产安全技术规程》要求控制在12%以下),便采取停电观察处理,并将循环水阀门关闭1/2。
电石炉常见事故汇编
电石炉常见事故汇编标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]电石生产常见事故的分析与处理编写:华永才、马飞云、邓浩、张海平方振平、侯坐岭、阎建军、李云飞审核:李平、华永才鄂尔多斯化工集团电石公司2009年12月印制事故一:电极硬断一、现象1、电流突然下降后回升,但不会上升至原位。
2、炉气温度突然上升。
3、电炉产生的电弧声异常。
二、原因1、电极糊保管不当,灰分增高,粘结性差。
2、停炉时期电极冷却率大。
3、导电接触元件以上的电极糊过热,固体物沉淀,造成电极分层。
4、由于电极进入炉料部分稍带锥形,当电极降低时,电极与硬壳及炉料产生极大的机械力。
5、长时间停电后,负载增加过快。
三、处理方法1、立即停电。
2、断头小,即所断电极在料面以下,残留电极长度可以工作,可将断头压入炉内继续送电。
3、电极断头大,即所断电极在料面以上,工作端不能工作,须将断头用炸药爆破后取出,适当压放电极尽量用提高压放率而不用长距离的压放来增加电极工作端。
4、对所断电极进行单相电极焙烧。
四、预防措施1、把好电极糊进厂质量关,确保电极糊质量符合要求;妥善保管电极糊,防止灰尘进入。
2、尽量避免连续3小时以上的停炉,防止电极氧化。
3、保持电极糊高度在接触元件以上4.5米,让电极糊连续性焙烧,防止过热。
4、停炉期间应适时上下移动电极,防止电极与炉料粘结;尽量避免大幅度提升电极,防止塌料堵塞电极下降位置,增大电极下降的阻力。
5、长时间停电后,负载增加要缓慢,严格执行开车操作规程。
6、注意与塌料相区别,防止误判断。
事故二:电极软断一、现象1、电流突然上升,电极对炉底电压降至“0”。
2、炉气出口温度与H2含量增高。
3、电极筒大量冒黑烟。
4、炉气压力突然增大,防爆孔打开。
二、原因1、电极糊的质量差,油份、挥发份多,软化点高。
2、电极自动下滑或过量下放电极。
3、电极糊块大,添加无规律,棚住或架空。
4、电极筒焊接质量差。
电石炉事故二十八案例精编版
电石炉事故二十八案例公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]电石炉事故三十案例目录1. 新电极焙烧时爆炸1.1. 事故经过2005年12月24日9时10分,宁夏某电石厂发生重大电极爆炸事故,造成一人死亡一人重伤。
2005年12月2宁夏某电石厂新建两台电石炉,于12月上旬安装完毕,下旬开始焙烧1#炉新电极,前两天电极焙烧正常,第三天电极端头已基本形成固化物,电极底部铁板消耗完毕,第四天中午电极在焙烧过程中炉内散发出大量的电极糊挥发分,此时弧光也很大无法辨别炉况,负责开车的周某见此状况开始压电极,23日晚上10时左右另一负责人在巡查时发现电极位置较高再次压放电极,次日早上周某发现电极弧光减弱电流变化较快,试着提了一下电极,但见电流无变化就再次提电极,提电极后准备到炉前观察炉况,刚出操作室,操作工发现电流突然下降,电石炉内冒出大量黑烟,火花四处溅落,见此现状后迅速通知周某,周某即下令停炉。
此时炉内发生一声巨响,设备炉门、防暴孔全部炸飞,一名正在外面巡检的工人当场炸死,一名加电极糊工人脸部烧毁达到80%,直接经济损失达150万元。
1.2. 事故原因1、电极压放过量,电极焙烧硬度不够造成电极变形、有裂纹,在提电极时电极断裂,电极糊外漏产生爆炸。
2、负责的工艺员对无法辨别的炉况没有及时停炉观察,盲目操作造成电极断裂。
3、操作人员观察不仔细,发现事故不及时,造成事故恶化。
4、操作工安全意识淡薄自我防护意识差。
5、工艺负责人员责任心不强,思想麻痹大意,安全意识淡薄,没有相互沟通探讨,解决问题不及时。
6、管理不当,电极糊质量差灰分、油分过大,电极强度不够。
1.3. 防范措施1、加强员工的培训,增强员工安全防护、保护意识。
2、严格管理,严格执行操作规程,工作认真仔细,精心操作,对变化较大的工艺要及时汇报上级领导说明。
3、加强电极糊管理,严格电极糊验收制度,杜绝不合产品进入防止事故再次发生。
部分电石生产安全事故案例
部分电石生产安全事故案例1970年7月19日,三明化工厂电石车间3#电石炉电极导电卡漏水,未及时采取措施消除隐患,炉上带水湿料下塌至炉内,发生爆炸,造成1人死亡,2人重伤。
1984年的夏季,某公司电石炉一名职工严重违反公司安全生产管理规定,在提料车提料时乘坐提料车从一楼向四楼上升,不料提料车在提升到三楼时突然坠落,导致该职工腰部严重损伤。
1998年,某公司电石炉在大修过程中更换炉壳,在使用钢丝绳牵引固定炉门板时,未按照规定将炉门板进行固定,而是直接使用钢丝绳将未经焊接牢固的炉门板拉紧,导致未焊接牢固的炉门板在钢丝绳的作用下突然飞出,打在维修班长的头部,导致其头部受伤,送医院经抢救无效死亡。
2004年 3月14日,抚顺某化工有限公司电炉隔热水墙发生爆炸,事故造成 3人死亡,2人重伤,1人轻伤。
2005年8月7日,四川省汶川县银杏乡某电石厂车间发生爆炸事故,获救的8名工人大面积烧伤,其中5人伤势严重。
爆炸原因系该厂管理不善,导致电石炉在压放电时发生电极漏糊所致,产生的瞬间火焰从炉堂内向送料门喷出,将正在当班的工人不同程度灼伤。
2006年3月9日,河北某电石厂电石车间,接班出炉完毕后,炉眼突然被矽铁穿透跑眼,造成液体电石流在地面上。
在清理现场撬起一大块硬壳后,暴露出的电石有少量呈液态。
由于高温灼烤,无法靠近作业。
操作工向电石上喷水降温,喷水过程中电石与水接触瞬时爆炸,9人面部被灼伤或物体击伤。
2006年8月,某电石公司110KV变电所主变压器重瓦斯动作报警,110KV变电所工作人员接到报警后到现场察看,在未查清事故原因的情况下,工作人员强行合闸。
在闸刀接触的一瞬间,变压器顶部向外喷出火焰,变压器油也从变压器中流出,造成四周一片火海。
最终导致110KV变电所75000KVA主变全部烧毁,直接经济损失达600余万元。
2006年11月7日,宁夏中卫中大化工有限公司电石炉发生爆炸,造成7人死亡,5人严重烧伤。
电石炉事故三十案例
电石炉事故三十案例目录电石炉事故案例 __________________________________________________________________________ 1 1.新电极焙烧时爆炸______________________________________________________________________ 4 1.1.事故经过 (4)1.2.事故原因 (4)1.3.防范措施 (5)2.电极软断______________________________________________________________________________ 5 2.1.事故经过 (5)2.2.事故原因 (6)2.3.防范措施 (7)3.电石锅倾覆____________________________________________________________________________ 7 3.1.事故经过 (7)3.2.事故原因 (7)3.3.防范措施 (8)4.加料系统发生火灾______________________________________________________________________ 8 4.1.事故经过 (8)4.2.事故原因 (9)4.3.防范措施 (9)5.电极下滑_____________________________________________________________________________ 10 5.1.事故经过 (10)5.2.事故原因 (11)5.3.整改措施 (11)6.电极漏糊_____________________________________________________________________________ 11 6.1.事故经过 (11)6.2.事故原因 (12)6.3.整改措施 (12)7.炉气灼伤_____________________________________________________________________________ 12 7.1.事故经过 (12)7.2.事故原因 (13)7.3.防范措施 (13)8.电石烫伤_____________________________________________________________________________ 13 8.1.事故经过 (13)8.2.事故原因 (14)8.3.防范措施 (14)9. CO中毒 ______________________________________________________________________________ 15 9.1.事故经过 (15)9.2.事故原因 (15)9.3.防范措施 (15)10.乙炔气爆炸__________________________________________________________________________ 1710.2.事故原因 (17)10.3.防范措施 (18)11.上料小车伤人 ________________________________________________________________________ 19 11.1.事故经过 (19)11.2.事故原因 (19)11.3.防范措施 (20)12.电石烧伤____________________________________________________________________________ 20 12.1.事故经过 (20)12.2.事故原因 (20)12.3.防范措施 (21)13.机械伤害____________________________________________________________________________ 21 13.1.事故经过 (21)13.2.事故原因 (21)13.3.防范措施 (22)14.设备漏水引起爆炸____________________________________________________________________ 22 14.1.事故经过 (22)14.2.事故原因 (23)14.3.防范措施 (23)15.电石喷水发生爆炸____________________________________________________________________ 23 15.1.事故经过 (23)15.2.事故原因 (24)15.3.预防措施 (24)16.电极刺火发生爆炸____________________________________________________________________ 25 16.1.事故经过 (25)16.2.事故原因 (25)16.3.防范措施 (25)17.蒸汽烫伤____________________________________________________________________________ 25 17.1.事故经过 (25)17.2.事故原因 (26)17.3.防范措施 (26)18.风机失水致轴套烧毁设备事故__________________________________________________________ 26 18.1.事故经过 (26)18.2.事故原因 (27)18.3.防范措施 (27)19.机械伤害____________________________________________________________________________ 27 19.1.事故经过 (27)19.2.事故原因 (27)19.3.防范措施 (28)20.机械伤害____________________________________________________________________________ 28 20.1.事故经过 (28)20.2.事故原因 (28)20.3.防范措施 (29)21. CO中毒 _____________________________________________________________________________ 29 21.1.事故经过 (29)21.2.事故原因 (29)22.盲目吹氧致人员烧伤__________________________________________________________________ 30 22.1.事故经过 (30)22.2.事故原因 (30)22.3.防范措施 (31)23.油系统泄漏引起火灾__________________________________________________________________ 31 23.1.事故经过 (31)23.2.事故原因 (31)23.3.防范措施 (32)24.乙炔气体聚集致燃烧爆炸______________________________________________________________ 32 24.1.事故经过 (32)24.2.事故原因 (32)24.3.防范措施 (33)25.受潮电石渣遇热电石发生爆炸__________________________________________________________ 33 25.1.事故经过 (33)25.2.事故原因 (33)25.3.防范措施 (34)26.操作不精心致设备损坏________________________________________________________________ 34 26.1.事故经过 (34)26.2.事故原因 (34)26.3.防范措施 (35)27. CO泄漏中毒 _________________________________________________________________________ 35 27.1.事故经过 (35)27.2.事故原因 (35)27.2.1.直接原因 (35)27.2.2.间接原因 (35)27.3.防范措施 (36)28.置换不合格致爆炸____________________________________________________________________ 36 28.1.事故经过 (36)28.2.事故原因 (36)28.2.1.直接原因 (36)28.2.2.间接原因 (36)28.3.防范措施 (36)29.循环水断水致炉盖烧坏发生爆炸________________________________________________________ 37 29.1.事故经过 (37)29.2.事故原因 (37)29.3.防范措施 (37)30.循环水溺水事故______________________________________________________________________ 38 30.1.事故经过 (38)30.2.事故原因 (38)30.3.防范措施 (38)1. 新电极焙烧时爆炸1.1. 事故经过2005年12月24日9时10分,宁夏某电石厂发生重大电极爆炸事故,造成一人死亡一人重伤。
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电石生产常见事故的分析与处理编写:华永才、马飞云、邓浩、张海平方振平、侯坐岭、阎建军、李云飞审核:李平、华永才鄂尔多斯化工集团电石公司2009年12月印制事故一:电极硬断一、现象1、电流突然下降后回升,但不会上升至原位。
2、炉气温度突然上升。
3、电炉产生的电弧声异常。
二、原因1、电极糊保管不当,灰分增高,粘结性差。
2、停炉时期电极冷却率大。
3、导电接触元件以上的电极糊过热,固体物沉淀,造成电极分层。
4、由于电极进入炉料部分稍带锥形,当电极降低时,电极与硬壳及炉料产生极大的机械力。
5、长时间停电后,负载增加过快。
三、处理方法1、立即停电。
2、断头小,即所断电极在料面以下,残留电极长度可以工作,可将断头压入炉内继续送电。
3、电极断头大,即所断电极在料面以上,工作端不能工作,须将断头用炸药爆破后取出,适当压放电极尽量用提高压放率而不用长距离的压放来增加电极工作端。
4、对所断电极进行单相电极焙烧。
四、预防措施1、把好电极糊进厂质量关,确保电极糊质量符合要求;妥善保管电极糊,防止灰尘进入。
2、尽量避免连续3小时以上的停炉,防止电极氧化。
3、保持电极糊高度在接触元件以上4.5米,让电极糊连续性焙烧,防止过热。
4、停炉期间应适时上下移动电极,防止电极与炉料粘结;尽量避免大幅度提升电极,防止塌料堵塞电极下降位置,增大电极下降的阻力。
5、长时间停电后,负载增加要缓慢,严格执行开车操作规程。
6、注意与塌料相区别,防止误判断。
事故二:电极软断一、现象1、电流突然上升,电极对炉底电压降至“0”。
2、炉气出口温度与H2含量增高。
3、电极筒大量冒黑烟。
4、炉气压力突然增大,防爆孔打开。
二、原因1、电极糊的质量差,油份、挥发份多,软化点高。
2、电极自动下滑或过量下放电极。
3、电极糊块大,添加无规律,棚住或架空。
4、电极筒焊接质量差。
三、处理方法1、立即停电。
2、迅速下降电极,使断头相接后压实炉料,减少电极糊外流,并扒掉外流的电极糊。
3、若软断严重,电极糊全部外流,一定要防止爆炸事故的发生,迅速组织人员撤离至安全位置。
4、重新装入电极糊后(加入电极筒内的高度应达到接触元件顶部以上4500mm。
)对所断电极进行单相电极焙烧。
四、预防措施1、把好电极糊进厂质量关,确保电极糊质量符合要求。
2、严格控制压放周期及时间,使电极的消耗、压放及焙烧速度趋于或保持平衡。
尽量避免一次性长距离压放,若一次性压放量大于100mm,则应开启电加热器进行辅助加热焙烧电极。
3、有规律的添加电极糊,保持电极糊高度在接触元件以上4.5米,让电极糊连续性焙烧,防止电极欠焙烧。
4、检查和维护好电极夹紧装置、电极肋片保持清洁无润滑脂或油类等,防止电极自动下滑。
5、电极糊粒度控制在100mm以下,添加时应少量缓慢加入,防止电极糊棚住或架空。
巡检人员加强检查(每班最低检查三次),发现电极糊棚住或架空应用长竹竿或绳绑住大电极糊将其捣实。
6、对电极壳的制造、焊接质量严格检查,确保完好。
7、注意与翻电石相区别,防止误操作。
事故三:导电接触元件与电极筒间刺火一、现象1、接触面与电极筒处发红或有明显的刺火。
2、压放电极时,接触装置不易滑动。
3、保护套处常伴有冒黑烟。
二、原因1、由于弹簧组件上的压力过低(接触元件与电极壳筋板接触不良)。
2、电极筒或肋板表面有毛刺或不清洁。
三、处理方法1、立即停电。
2、更换打火的接触元件,检查其他弹簧的螺母及压力。
3、电极筒肋板损坏,将损坏部分下送,直至接触元件与未损坏部分接触。
4、根据电极下放长度开启电加热器进行辅助加热焙烧电极或单相电极焙烧。
四、预防措施1、调节好接触元件两块螺栓的间距及弹簧组件的夹紧力使之符合要求。
2、利用每次检修时机对接触元件进行清理使之保持清洁。
3、把好电极壳的制造、焊接质量关,确保电极筒或肋板表面无毛刺、无泄漏。
事故四:电石炉内设备漏水一、事故现象1、炉气中的H2含量增高。
2、炉内电阻可能增大,单相电极电流可能下降。
3、炉气出口温度不断降低。
4、炉气压力逐渐增大。
5、回水温度不断升高、流量减小。
6、操作时漏水所在位置的单相电极塌料频繁。
二、事故原因1、炉子绝缘不好,产生刺火现象。
2、电石硬壳与设备产生刺火。
3、炉内温度过高。
4、冷却软水质量差。
5、密封套、保护屏等设备因制造质量差而造成漏水。
6、因电极过烧造成电极壳卷铁皮,从而造成压裂底部环冷却水管致使漏水。
7、设备内积有大量的水垢。
三、事故处理方法1、发现漏水后立即停电处理,防止爆炸事故发生。
2、平时操作细致观察各仪表的变化。
3、电极不能上下移动,防止热料喷出或爆炸。
4、料层表面的湿料要清除。
5、维修漏水的设备。
6、控制电极的焙烧速度。
7、控制循环冷却水的质量。
四、事故预防措施1、加强水路系统的巡检及维护。
2、严禁明弧操作,确保料面温度3、确保炉子绝缘性,防止刺火现象发生4、加强原材料管理,防止杂质高温产生硬壳与设备产生刺火5、水处理系统严格控制工艺指标,严禁使用不合格冷却水破坏电炉设备。
6、严格物资验收,保证炉壳质量事故五:电石炉内翻电石一、事故现象1、一相或两相电极的电流不稳波动大,电极位置高。
2、出炉量小,出炉时一相或两相电极的电流下降很小或不下降,反而上升。
3、炉内温度升高,炉气量波动大。
4、长时间打不开眼,无法出炉。
二、事故原因1、电极工作端较短,炉底温度低,坩锅狭小。
2、操作不当,炉温低,三相不通。
3、长时间出炉量小,炉内电极积存过多。
4、配比过高出炉困难三、事故处理方法1、立即停电处理。
2、长时间停炉后,负载增加要慢。
3、提高单相电极电流或单相电极间歇加料。
4、适当调整炉料配比。
5、降低电压(档位)四、事故预防措施1、原材料采购要严格,确保质量要求(特别是MgO、SiO2的含量),防止杂质过多在高温下产生硬壳和支路电流,使电极不能深插造成炉温低。
2、严格执行出炉时间要求,防止炉内电石积存过多。
3、操作工精心操作,严禁违反工艺指标;配料工配比要准确无误;防止三相不通和电石质量过高而无法出炉。
事故六:电极自动下滑一、事故现象1、电流突然上升,电极电压下降、功率因数降低。
2、观察电极距离标志变化(电极壳自动下滑),电极把持器位置不断下降(电极升降油缸有泄压现象)。
二、事故原因1、液压系统、电器系统故障。
2、机械设备控制失灵(电极压放系统、把持系统)。
三、事故处理方法1、切断电磁阀电源,锁定电磁阀。
2、用枕木垫住压放平台大力缸。
3、紧急停电。
4、调整夹紧缸和接触元件的夹紧力。
四、事故预防措施1、定期效验液压系统和电气系统,保证液压、电气系统正常工作。
2、保持电磁阀的卫生,防止灰尘进入电磁阀无法动作。
3、保持液压油的清洁,定期更换液压油和清洗过滤器,保证液压油质量防止卡缸等事故。
4、在压放平台处准备充分的枕木,以便无法控制时用枕木垫住大力缸。
事故七:电极糊外漏一、事故现象1、炉盖、电极护屏处有冒黄烟现象。
2、导电接触元件通水电缆出水温度变高。
3、炉气中H2气含量增高(电极糊中的烷烃类物质分解放出H2)。
4、电极电流逐渐增大(类似电极软断的现象)。
二、事故原因1、接触面与电极筒处发红或有明显的刺火现象。
2、电极筒或肋板表面有毛刺或不清洁。
3、由于弹簧组件上的压力过低造成刺火。
4、电极筒焊接质量差,打磨不光滑。
三、事故处理方法1、立即停电。
2、拆开护屏检查,上部漏糊焊接处理,下部漏糊用盐棉堵住一次性压放至底环以下。
3、用较小的电流焙烧该相电极。
四、事故预防措施1、加强电极导电接触元件出水温度的检测,温度变高时及时查明原因进行处理。
2、严格检查电极筒制造质量,清理毛刺和不清洁物质防止刺火3、保证接触元件处的清洁卫生4、加强电极壳的焊接质量事故八:皮运机皮带断或撕裂一、原因1、皮带扣坏;2、皮带跑边;3、长时间运行皮带磨损严重;4、挡板对皮带的损伤;5、皮带运行时有锐器夹在皮带和滚筒之间。
二、处理方法1、立即停止皮带运行,迅速联系维修工对断或撕裂的皮带进行抢修,影响的时间越短越好。
2、各日料仓及配料仓日常应保证备仓满料,使用仓在高料位。
3、若配料仓前的皮带坏,所对应的配料仓物料较充足,供电石炉使用的时间能满足皮带检修的时间则正常生产;若不能满足须降负荷生产,甚至停炉(在空料位时停炉)。
4、若配料仓后的任一皮带坏,则通过相关联的皮带倒换分料挡板进行加料。
事故九:料仓、料管空一、事故现象1、料仓料位空、料仓内大量冒烟。
2、环形加料机内一氧化碳报警。
3、料管与炉盖连接处有发红现象。
二、事故原因1、料仓料位计失灵,料仓内蓬住和料管堵塞。
2、皮带、环形加料机故障,无法加料。
3、料嘴烧掉炉料放净。
三、事故处理方法1、紧急停炉,打开主副烟道蝶阀放空。
2、用氮气密封,迅速加料。
3、用风扇将一氧化碳吹散防止中毒。
4、将堵塞物清除,疏通料管。
四、事故预防措施1、加强料管、料仓巡检,防止仓管内蓬住和架空。
2、加强皮带、环形加料机的保养与维护,确保安全加料。
3、巡检工要经常效验查看料位计和实际料位,时刻保持安全料位。
事故十:停电、停水事故一、事故现象1、所有仪表无显示,电石炉内无放弧声音。
2、各油泵、水泵、风机停止工作。
3、进水、回水分布器无水,备用应急灯开启。
二、事故原因1、雷击后开关站跳闸。
2、电网调度不力停电。
3、操作工误操作电网停电。
4、电气设备故障跳闸。
三、事故处理方法1、迅速启动备用电源和备用水泵向电石炉供水。
2、关闭至后工段蝶阀,打开主烟道蝶阀。
3、用枕木将大力缸垫住防止电极下滑。
4、迅速打开炉盖观察门,组织员工将料面用生料埋住,降低料面的辐射热。
5、当恢复供电、供水后,循环冷却时的进水总阀要慢慢开启,禁止大流量的冷却水进入冷却系统,防止设备的焊缝裂开。
四、事故预防措施1、及时与电力部门联系加强电力调度,防止突然断电。
2、电控部要做好电力设施完善,防止电气设备故障自动跳闸。
3、培训好操作工防止误操作。
事故十一:电石锅倒地一、事故原因1、小车车轮失油,小车轴断,轨道变形或有杂物。
2、拉锅操作不当或钢丝绳断裂,小车不平稳。
二、事故处理方法1、如果在出炉情况下倒地,要迅速堵眼,根据实际情况通知中控工停炉或减负荷运行,并组织人员清理冷却结块的电石。
2、如果在拉锅的过程中倒地,要迅速组织人员离开,待电石冷却结块后进行清理,保证小车通行。
3、对损坏的设备及物件及时修复。
三、事故预防措施1、加强轨道及电石小车的维护保养,经常加油、禁锢螺栓等。
2、加强拉锅操作工的培训,经常检查钢丝绳是否完好,遇到断裂痕迹迅速更换。
3、拉锅操作时监护人和操作人精心操作,平稳操作防电石止溅落烫伤,锅旁五米禁止站人,防止翻锅热电石伤人。
4、出炉后及时清理轨道上的杂物,并检查轨道是否完好。
1、一氧化碳的性质一氧化碳为无色、无味、有毒的气体,与空气混合后达到一定浓度时引起燃烧、爆炸,在18~19℃时其爆炸极限为12.5~74.2%。