凝结水溶氧超标的原因及处理
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凝结水溶氧超标的原因及处理
1 备用泵轴封失效引起凝结水溶氧超标
1.1 取掉凝泵水封环埋下了隐患
2004-07-16 , 2号机凝结水溶氧达到40〜60礸/L,现场多次查
漏未果,最后查阅该泵检修记录时发现,盘根室内的水封环被取掉了(原因是当时凝泵盘根处甩水严重,试将水封环取掉换为盘根,以增强密封,减小盘根处漏量)。凝结水泵盘根密封水工作原理见图
1
从图 1 可以看出:在水封环换为盘根后,盘根密封水进水口就被盘根堵塞了,之所以一直未发生凝结水溶氧超标,是因为该处盘根与轴套紧密接触,隔绝了空气,而当轴套经长时间运行磨损后,盘根与轴套出现间隙,致使空气从压兰吸入泵体内,引起凝结水溶氧超标。
针对这一原因,分 2 步进行了处理
第 1 步,为了满足机组稳定运行的要求,临时将 B 凝泵密封水回水门关小,以减少从凝泵压兰处漏入的空气。此方法取得了很好的效果,凝结水溶氧从50礸/L降至7礸/L。
第 2 步,利用机组小修机会,彻底更换盘根、轴套、水封环此后,凝结水溶氧正常
1.2 备用泵盘根密封水压力不足
该公司凝结水系统正常运行时,备用凝泵盘根密封水取自外供除盐水,而其回水则回到凝泵入口,这样不断地给机组补水,超出机组需求的补水被排掉,造成浪费,不符合电厂节能降耗的要求,为此利用机组临停,对 3 号机凝结水管路进行了改造。改造前后凝泵盘根密封/ 冷
却水系统见图2。
图 2 改造前、后凝泵盘根密封/ 冷却水系统
改造之后不再有浪费水的现象。2005年2 月出现凝结水溶氧超标,达到80〜90礸/L。对比凝泵密封水改造前后的系统布置,分析认为,由于改造后A凝泵(运行泵)自密封水同时供给2台泵的盘根密封/冷却用水,而导致供给B泵(备用泵)盘根密封水的压力下降,引起漏空溶氧。
针对这一情况,为了增大盘根密封水压力,将A, B凝泵盘根冷却室入口阀A3,B3 由原来的针形阀改为闸阀,同时将开度关至一半,凝结水溶氧很快从86礸/L降至7礸/L。
2004-10-15, 1号机凝结水溶氧超标。当时B泵刚刚进行了每月 1 次的联锁切换试验,倒成 A 泵运行,不久凝结水溶氧超标。在仔细分析凝泵切换运行情况后,怀疑可能是在倒泵时A/B 凝泵自密封水管路逆止门阀芯卡涩,造成自密封水在此分流降压,继而导致备用凝泵密封水压力不足,而使空气从盘根处漏入,导致凝结水溶氧超标。在对逆止门管路敲震处理后,凝结水溶氧由55礸/L降至6礸
/L 。
2 凝结水负压区存在漏点,引起凝结水溶氧超标
凝结水负压区是指在凝汽器热井水面以下至凝泵入口管道这一区域(包括备用泵出口逆止门前)。漏点可能存在于该区域所有法兰、
焊口以及与凝汽器热井相连的各疏放水管阀。
由于漏点处于负压区,因此不易察觉,同时即使是毛细裂纹样的渗漏点,也会使溶氧升高以致超标。2004-10-29 ,2号机凝结水溶氧达到60〜70礸/L,借助超声检漏仪,发现A凝泵(运行泵)入口滤网差压计表管焊口有细小裂纹,用AB胶封堵后,凝结水溶氧恢复至5 礸/L ,溶氧正常。
通过几次凝结水溶氧异常情况的处理,可以得到一些宝贵的经验和教训。
(1) 涉及凝结水负压区系统的改造变动,一定要周密细致,防止出现凝结水溶氧超标情况。
(2) 出现凝结水溶氧超标,准确的判断分析与试验是查找问题的关键