硫铁矿制酸装置掺烧硫磺制酸总结

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六、 烧硫确过程中 应注惫的.项
1 、注意掺烧比 例, 正常操作过程中,必须注愈炉温的变化,根据炉温的 变化调节掺和比例, 以便做到德定生产。 2 控制炉顶温度低于沸腾层温度.否则就是异常。 、 3 氧表监控, 、 控制适当氧t。氧t过高造成出口 气浓较低.减少了 补充空气t, 增大了 对炉 子的抽气t, 使炉子负压增大,容易造成硫磺上移姗烧。过低, 气浓较高, 但容易出现升华硫, 堵塞系统,阻力上升,产t反而会下降。 4 特别在点火开车过程中, 、 要准确掌握点火的荃本技能, 尽竟以 最短的时间完成正常生产的 转换,否则. 会由于低温点火时间过长, 造成大t升华硫的产生,从而堵塞一文、 二文的喉管, 导致全系统无法正常运行。 5 污水操作,主要观看有无升华硫, 、 这种方法简单直观。 6 控制沸腾炉微正压生产, 、 使硫磺充分姗烧, 不致被负压立即抽走。
1 沸腾炉受热器由 、 原来1 4矿 3 1 增至巧 7 。 . .8 t m
2 千燥丝网除沫器由 、 标准型改为高效型。 3 一吸塔、二吸塔、千燥塔、分酸装置改为管式分酸器。 、 4 主风机D 70一1一2 于产量增加, 、 3 型由 风里、 风压变化,更换主机叶轮及电 机后风童达 0 加i 风压达20画 水柱。 8伽, n, 9
介绍和回顾。
二、拚烧硫磺生产工艺流程介绍
我公司 烧硫磺主要采用黄沙搭配,比例为 11 :,经过混拌, 进入矿斗, 经调 速皮带送入沸腾
炉。其流程示意如下:
原硫铁矿制酸工艺流程为:
现有流程与原流程相比, 减少了 碎矿筛分这一部分, 其余只作了适应性调整, 适应性调整如
下:
1 千吸部分, 、 由于产量增大热负荷增加, 千吸部分增加了 一台7扩板式换热器及一台3时 6 0
烧硫磺前后产t 、电耗对 比表
烧硫磺前 年份 产t ( 吨) 电耗 ( 度》
19 9 8
烧硫确后
4 月份改烧硫磺
19 99
20 0
20 01
850 38 16 0
1 11 046
8 8
15 2 14 1 8 0
178 24 1
9 7
五、采用硫成掺烧的优点
1 、提高 硫酸产t,降低生产成本。 2 降低消耗。 、 由于减少了 碎矿工段, 因此车间的 机物料消耗及电 耗大幅下降, 原料损失较少。
5 换热器的结构不合理, 、由于原n 壳程流速过高, 导致压降太大, 重新制造了一台新n 换热 器,降低了系统阻力。
6 转化器的催化剂由原来7矿 、 0 增加至8矿 0.
通过改造后,完全达到了掺烧硫磺的生产特点,保证 了系统的稳定运行。
四、改烧硫磺后,产量大幅增加,电耗大幅下降。见下表 。
7 、经常注意风机前后的风t及电流情况。
8 注意氧表探头部位的漏气情况, 、 否则会出现误操作。 生产中手动与自 动相结合. 才能稳定
生产。
9 、经常测定炉内掺烧介质的粒度与密度, 做到定期补充,保持炉况稳定。 总之, 硫磺掺烧制酸优势明显, 但在生产过程中必须劲于观察分析,以便发 现问题并及时纠
全国讨脚厅企雳去三屠字聋芳拜龙资
1 犷 硫铁矿制酸装置掺烧硫磺制酸总乡 2义 吨 言
江苏瑞和化肥有限办司 龚鸣 洪建华
【 摘要】 简 介绍 烧 制 生 : 要 掺 硫磺 酸的 产工艺 造措 并 正 生 过 应 及改 施, 提出 常 产 程中 注意的问 题。
一、概况 江苏瑞和化肥有限公司建于 1 年, 9 5 6 现有员工9 多人, 0 工程技术人员2 多人, 的 拥有年产 2 1 万吨硫酸、1 万吨磷按、1 万吨复肥、 万吨普钙、1 硫酸铝的生产能力,年产值达 2 2 0 6 万吨 亿 元. 其中硫酸装置经过几次扩改, 生产能力己从原来的年产2 万吨上升到8 万吨。 特别是到了19 9 年3 月份.由于环保力度加大及公司发展需要,我公司试行黄沙掺烧硫磺后,硫酸产量猛升至年 产 1 万吨规模, 2 成本、 消耗大幅下降, 公司效益明 显上升。 现就掺烧硫磺制酸的生产情况作简单
正,方能保持硫磺掺烧的优势。
的凉水塔,同时水路循环进行了调整。原循环系统如下:
一吸 睦冷 却 各
,。 3 琳 。m 浦水
二吸 政玲却 器
调整后,新增一台7 2 m 6 板式换热器及3 矿凉水塔一台, 0 其循环系统为:
通过改造, 解决了 热量平衡问题, 使得系统温控指标均达到规定范围。 2 转化部分,由 、 于气量增加, 反应热增加, 在一次转化之后, 冷热交换器进口增设了 一台 低
升到 9. %以 5 上,既节约了原料消耗,也减少了尾气的排放量,避免了环境污染。
5 减轻了劳动强度。由于硫铁矿品位较低且呈块状, 、 工人搬运不便, 劳动强度较大。 而采用
烧硫磺后,由于硫磺的品质好,纯度高,且为小颗粒状,因此无论运输、 搬运都较为方便,大大
地降低了工人的劳动强 度。 . 摄作方便, 控制祖定。 、 硫铁矿由 于品 位不称, 容易造成炉内 波动, 此操作起来较为复杂。 因 而硫砒较纯,入炉品位控制较为固定,因 此操作方便,控制稳定。
3 消除环境污染。 、
( ) 由于掺烧硫磺 ,硫酸污水量大幅降低,污水达到了封闭循环的要求,做到了污水的零排 1
放。
( )由 2 于掺烧硫磺, 掺烧的黄沙循环使用
提高了 硫的利用率,避免了固体废物的产生。 9% 上
4 提高了转化率。由于硫磺的杂质较少,炉气中 、 氧含量较高,因 此转化率由 过去的
压热 余 锅 生 吨 压 汽 磷 车 使 降 进 吸 气 温 维 酸 环 统 管 热 炉 产1 低 攀 送 按 间 用, 低了 一 的 体 度, 持 循 系
的热量稳定。
三、硫磺播烧设备
由于掺烧硫磺, 系统阻力下降, 产t上升, 因此在掺烧硫磺后, 部分设备 进行了调整与改造。
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