2013年空分设备检修总结

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空分车间2013年设备检修与维护工作总结

2013年即将过去,现将一年来空分车间设备管理的主要工作分七项做总结。

一、设备资料管理

截止2013年12月,我车间设备管理台账共计20项,包括动设备台账、静设备台账、盘车记录台账、设备润滑台账、设备档案、检修票汇总台账、检修方案台账等。现就以下台账做重点说明。

1、及时更新设备档案

我车间设备档案由动设备档案、静设备档案组成,共计62册(动设备21册,静设备41册)。以2013年度的设备日常检修工作、2013年度停车大检修及2013年设备定检内容为基础,及时更新,详细记录检修过程,记录内容包括更换零部件名称、数量、检修时间及设备故障原因分析等。通过建立完整的设备档案,我们能够及时分析设备故障产生的原因并总结设备管理经验,为下一步合理制定设备检修计划、上报备品备件计划及材料计划提供了可靠准确地依据。

2、检修工作票管理

2013年度我车间检修工作票累计758张,其中大检修工作票137张,大检修工作票单独装订存档,归2013年大检修档案,其余检修票以每月25日截止装订存档,归2013年工作票管理档案中。检修工作票的检修内容、安全措施、安全注意事项、危险源辨识及预防措施、工艺处理意见均严格按照规范填写。车间设备与工艺技术员、工艺主任本着负责任的态度,根据检修内容详细填写检修票的安全隔离措

施,并监督工艺操作人员严格执行,确保每一项检修工作,既能保证检修人员的安全,又能保质保量、安全高效地完成。

3、整理动、静设备台账及特种设备台账

2013年设备台账重新统计统计结果如下:

主要动设备共计60台,主要静设备共计113台(不包含滤网),压力容器共计43台,现用安全阀共计96台。根据技术部下发的设备台账管理的文件精神,我们仔细查找设备基础资料,并现场抄录设备铭牌,详细记录设备的设计参数和运行参数及制造标准规范,努力提高设备台账的准确性。在设备台账的整理过程中,仍存在许多不足和缺点,部分设备的技术参数因缺少基础资料无法填写,如A/B套冷箱内的静设备只能依靠图纸及装箱清单统计,且部分装箱清单及图纸并不能清楚的反映设备的技术参数,因此降低了静设备台账的准确性。针对上述问题,我车间将缺失资料的设备统计并及时上报技术部,由技术部联系并完善缺失资料,努力提高设备清册的准确性。

我车间经过不断地完善设备基础资料,目前各类设备台账齐全,设备档案信息基本准确,对于现阶段存在的问题我们将一如既往的加以修订和完善。在2014年的设备管理工作中,我们将继续完善和修订设备的技术参数和设备维护的资料,努力使我们的设备基础资料全面、准确,为我车间的设备设备管理提供技术保障,确保设备基础资料的时效性、准确性和参考价值。

二、设备检修管理总结

1、重点检修项目

2013年空分车间重点检修工作主要围绕4月份大检修(机组大修)、氧泵检修、SH-50201B蒸汽加热器大管束消漏、FIC292A/B氧管线流量计更换垫片等进行。

1.1、2013年大检修

2013年度大检修工作以A/B套机组检修为主线,全面检查了A/B 套机组低压缸(DMCL1204)、中压缸(2MCL1203)、汽轮机(T7574/T7575)的内部零部件及安装间隙,并详细记录,整个检修过程严格按照三级验收规定进行。本次大检修解决了B套低压缸(DMCL1204)进口导叶无法全开的问题,经电仪车间与陕西众鑫公司共同协调,调整气缸行程及导叶位置予以解决,目前能全开全关,保证了B套压缩机充足的进气量,提高了机组的运行效率和稳定性。同时,在检修过程中发现B 汽轮机中间气封60%以上密封齿断裂和变形,经三方(技术部、众鑫公司、车间)确认后,依据合同规定由陕西众鑫公司联系杭汽更换该中间气封,其件号为2-5887-7574-18。A/B套增压机检修过程中,更换A套增压机驱动端和非驱动端碳环密封,更换B套增压机非驱动端碳环密封,目前运行良好。在A/B套机组检修完的试车过程中,发现A套汽轮机的径向轴承温度偏高,超过修前最高温度值,遂决定检查轴承,该径向轴承由上、下两块瓦组成,检查结果为下瓦支撑面有明显的磨痕,陕西众鑫挑选经验丰富的钳工师傅对该瓦的高点进行刮削,刮削面积约占下瓦面的40%。刮瓦完成后回装,重新重转A套汽轮机,轴承温度正常。2013年机组大修完,运行中出现的问题是B 套中压缸径向轴承测点超标,经公司技术部、电仪、空分讨论后一致

认为时该探头接线断裂,为保证B套机组稳定运行,将该测点的连锁摘除。同时出现A/B套油系统仪表管线接头漏油情况,以及B套空压机二段气体冷却器温度偏高10℃的问题。上述的问题无法在开车时处理,只能汇总到2014年停车检修计划中,暂时维持正常生产。1.2、液氧泵检修

空分车间4台液氧泵故障频发,不仅成为困扰车间的问题,也是影响公司正常生产的大问题。我车间的液氧泵检修频繁,备品备件消耗极大,检修费用高,成为我车间设备管理中的一个软肋。

2013年6月30日,由陕西众鑫公司检修安装的A1#液氧泵,在运行中发现密封气温度迅速上涨至零上,车间及时安排中控操作人员停泵,并联系电气、机修检查,发现该泵已盘不动车。解体后发现该泵的锥形套、轴因摩擦产生高温粘接,轴、锥形套、DU-衬套报废,定距套、中段DU-衬套磨损严重,给车间的稳定生产及公司的年度产量完成带来极大的隐患。液氧泵问题急需公司联系解决。

截止目前,我公司检修的液氧泵最长运行时间仅为6个月,远远小于2010液氧泵原始安装时的运行时间(连续运行2-3年不检修),且检修完泵运行时的振动值高于原装的0.7mm/s。针对目前的情况,我们迫切的期望公司能够请液氧泵厂家到厂指导,对该泵的性能全面评估,学习国外厂家的检修经验,找出我们检修中存在的问题,为我们能够独立、高质量的完成液氧泵的检修提供技术支持。

1.3、SH-50201B蒸汽加热器检修

B套蒸汽加热器在运行过程中出现污氮水份含量超标,要求值≤

5ppm,实际值为污氮中水份含量最高67.33ppm,二氧化碳要求值≤1ppm,实际值≧53.1ppm中控DCS显示断线。针对出现的问题,车间及时上报公司,并查找原因。最后确定为该蒸汽加热器内漏。2013年10月7日开始着手解决。首先查图纸,确定加热器结构。然后制定检修方案与工艺隔离方案,并落实检修材料以及完善安全措施等。公司领导对此事高度重视,我车间与技术部、检修人员争分夺秒按计划逐项开展。SH-50201B蒸汽加热器按照下面步骤实施:确定检修方案与隔离方案--停车按方案检修--检测漏点(壳体冲压法)--确定大管束泄漏--大管束顶部开孔确定泄露位置并标记--大管束底部开孔--制作堵头堵漏--管束封头焊接复位--水压试漏--大管束顶部有漏点焊接消漏--二次试压合格--并入系统运行。

1.4、FIC-292A/B氧管线流量计消漏

2013年6月5日,空分车间现场巡检人员发现 FIC-292A孔板处泄露,车间紧急联系机修紧固,无效后连夜更换该流量计前后法兰垫片及孔板垫片,消除隐患。车间以此事为契机,举一反三,组织全体人员对机组、分馏装置各静密封点全面检查,积极联系机修消除漏点。在检查FIC-292B氧管线流量计时,发现前后法兰漏氧气。紧固无效后,决定更换垫片,在更换过程中发现,由于工程安装失误,B套氧管线流量计法兰与A套流量计法兰装反,导致B套前法兰的凹面与孔板的凹面相对,现有的缠绕垫根本无法满足使用要求。车间将该情况上报技术部并提出解决方案,技术部同意,车间提供外购不锈钢锻件圆环及B型缠绕垫的规格型号,由公司紧急采购,材料到厂后联系机

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