加氢裂化装置事故案例及分析
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一
②设备老化 , 停 电期间, U P S不能及时供 电, 致使 压 缩 机停 机联 锁未 动作 , 空 冷器 电机 启动 不起 来 , 泵变 频 电机不 能启 动 , 不能 向现 场仪 表表 盘供 电。 需吸取的教训 : ①应按标 准设置备用动力 电 源系统 ; ②更换超期服役或事故 电力设备 及电器
换 热器 事故的主要原 因; ⑨ 安全措施不 到位是催化剂作 业事故 的主要原 因; ⑩ 维护保运 不及 时导致的仪表 老化是
仪表事故的主要因素 ; ⑩腐 蚀加 高温是 导致加热炉管事故 的主要原因 。
关键 词: 加氢 裂化 事故 案例 分析 飞温 火灾 爆炸泄漏 中 毒
加 氢裂 化装 置处 于高 温 、 高压 、 临氢 、 易燃、 易 爆、 有 毒介 质 的操 作环 境 , 近5 0年 来 发 生 了 多起
2 飞 温事 故及 分析
作者简介 : 李立权 , 教授 级高级工程师 , 中国石化集 团公司高
级专家 , 石油和化工行业工程 勘察设计 大师 , 享受 国务 院政
事 故案 例 : 2 0 1 0年 的某 日 5 : 4 6 , 某 加 氢 裂化 装 置循 环氢 压缩 机透 平 背压蒸 汽 出 口的安 全 阀起
元件 。
次 自动启 动 0 . 7 MP a / m i n紧急泄 压 ;
1 1 : 2 2泄 压结束 , 系统压 力 3 . 0 4 MP a 。 该 加 氢裂化 装置 飞温 前后 的床 层温度 曲线 见
图 1 [ 。
事故分析 : ①对催化剂的反应性能认识不足 ;
收稿 日期 : 2 0 1 6—0 8—0 5 ; 修改稿收到 日期 : 2 0 1 6—1 0— 0 8 。
2 0 1 6 年第4 6 卷 第1 2 期
炼 油技 术 与工 程 P E T R O L E U M R E F I NE R _ Y E N GI N百度文库 E R I N G
加 氢 裂 化 装 置 事 故 案 例 及 分 析
李 立权
( 中石化洛 阳工程有 限公 司, 河南省洛阳市 4 7 1 0 0 3 )
安全 生产 事故 , 给企业 造成 了重 大 的经济 损失 , 也
跳, 循环氢压缩机停 止运 行 , 系统 自动启动 0 . 7 M P a / m i n 紧急泄压 , 系统压力从 1 5 . 2 5 M P a降低 到1 . 8 0 MP a , 第五 床层 人 口温度从 3 7 4 . 3 o C下 降
到3 5 4 . 0℃ ;
导致 了部 分 人 员 伤 亡 。 总 结 和 分 析 这 些 事 故 原 因, 吸取 教训 , 避 免类似 事 故 的发生 对保 障企 业 的
安 全 生产 意义 重 大 。
9 : 3 8重启新氢 压 缩机 和循 环氢 压缩 机 , 1 0 : 0 6 系统压 力 升至 3 . 0 3 MP a , 因第五 床 层温 度 急剧 上
1 电力事 故案 例及 分析 事故案例 : 2 0 0 0年 的某 日 1 4 : 2 7 , 某 企 业 因 1 1 0 k V变 电所 故 障 , 引起加 氢裂化装置晃 电, 造 成装 置 机泵停 运 , 废热 锅 炉过 热段 安全 阀起 跳 , 不 间断 电源 ( U P S ) 失灵 ,集 散控 制系 统 ( D C S ) 停 电 黑屏 , 系统无 法 监 测 和 控 制 D C S参 数 , 只得 人 工 启动 2 . 1 MP a / m i n紧急 泄压 , 装 置 紧急停 工 。 事 故原 因分 析 : ① 系 统未设 置 备用 动力 电源 :
床层温度陡升至 4 5 0℃以上 , 系统又一次 自动启
动0 . 7 MP a / m i n紧急泄 压 ; ’ 1 0 : 5 4泄压结 束 , 系统压 力 I . 9 8 MP a , 又重 启 新氢 压缩 机 , 1 I : 1 7系 统压力 3 . 6 2 MP a , 反 应器 床 层 中有 5个 测 点 温度 急 速 升 高 到 8 0 0℃ , 系统 再
升至 3 9 5℃ , 系统再次 自 动启动 0 . 7 M P a / m i n紧 急泄压 ;
1 0 : 2 7泄 压 结束 后 系 统压 力 2 . 3 5 M P a , 又 重 启新 氢 压缩机 , 1 0 : 3 2系统 压力 2 . 6 3 MP a , 但部 分
摘要 : 针对加氢裂化装置近 5 O年来 发生 的各类 事故 , 包 括 电力事故 、 飞温事 故 、 火 灾事故 、 爆 炸事故 、 泄漏 事 故、 中毒事故 、 高压串低压事故 、 催化剂作业事 故、 仪 表事故 等, 分析 了事故 发生的原 因, 总结 需吸取 的教训 。指 出:
①电源故障造成集散控制系统( D e S ) 黑屏时 , 调节阀处 于安全状 态方能保 证装置 的本 质安全 ; ② 飞温事 故的安全 处理必须坚持“ 一泄到底 ” 原则 ; ③防止火灾事故扩大必须紧急隔离火源 , 泄放 可燃 物 ; ④ 高压管 线 、 阀门 、 设备失效 是爆炸 、 泄漏事故 发生的主要原 因, 应定期 检修 、 不 定期在 线检测 ; ⑤ 正确执行 防护管 理规定 , 佩戴合 适 的防毒面 具, 可有效 防止 中毒事故发生 ; ⑥加强高压仪表 的防冻防凝可有效避免高压串低压事 故的发生 ; ⑦严格 控制 高压空 冷器入 口流速 、 值、 水相 N H H s 浓 度可有效 防止腐蚀事故 的发生 ; ⑧ 原料氯离子 含量 高导致 的垢下 腐蚀 是高压
府特殊津贴的专家 , 现 任该公 司首席专 家。联 系电话 : 0 3 7 9
—
6 4 8 8 7 5 4 0, E— ma i l : l i l q . 1 p e c @s i n o p e e , c o m。
②设备老化 , 停 电期间, U P S不能及时供 电, 致使 压 缩 机停 机联 锁未 动作 , 空 冷器 电机 启动 不起 来 , 泵变 频 电机不 能启 动 , 不能 向现 场仪 表表 盘供 电。 需吸取的教训 : ①应按标 准设置备用动力 电 源系统 ; ②更换超期服役或事故 电力设备 及电器
换 热器 事故的主要原 因; ⑨ 安全措施不 到位是催化剂作 业事故 的主要原 因; ⑩ 维护保运 不及 时导致的仪表 老化是
仪表事故的主要因素 ; ⑩腐 蚀加 高温是 导致加热炉管事故 的主要原因 。
关键 词: 加氢 裂化 事故 案例 分析 飞温 火灾 爆炸泄漏 中 毒
加 氢裂 化装 置处 于高 温 、 高压 、 临氢 、 易燃、 易 爆、 有 毒介 质 的操 作环 境 , 近5 0年 来 发 生 了 多起
2 飞 温事 故及 分析
作者简介 : 李立权 , 教授 级高级工程师 , 中国石化集 团公司高
级专家 , 石油和化工行业工程 勘察设计 大师 , 享受 国务 院政
事 故案 例 : 2 0 1 0年 的某 日 5 : 4 6 , 某 加 氢 裂化 装 置循 环氢 压缩 机透 平 背压蒸 汽 出 口的安 全 阀起
元件 。
次 自动启 动 0 . 7 MP a / m i n紧急泄 压 ;
1 1 : 2 2泄 压结束 , 系统压 力 3 . 0 4 MP a 。 该 加 氢裂化 装置 飞温 前后 的床 层温度 曲线 见
图 1 [ 。
事故分析 : ①对催化剂的反应性能认识不足 ;
收稿 日期 : 2 0 1 6—0 8—0 5 ; 修改稿收到 日期 : 2 0 1 6—1 0— 0 8 。
2 0 1 6 年第4 6 卷 第1 2 期
炼 油技 术 与工 程 P E T R O L E U M R E F I NE R _ Y E N GI N百度文库 E R I N G
加 氢 裂 化 装 置 事 故 案 例 及 分 析
李 立权
( 中石化洛 阳工程有 限公 司, 河南省洛阳市 4 7 1 0 0 3 )
安全 生产 事故 , 给企业 造成 了重 大 的经济 损失 , 也
跳, 循环氢压缩机停 止运 行 , 系统 自动启动 0 . 7 M P a / m i n 紧急泄压 , 系统压力从 1 5 . 2 5 M P a降低 到1 . 8 0 MP a , 第五 床层 人 口温度从 3 7 4 . 3 o C下 降
到3 5 4 . 0℃ ;
导致 了部 分 人 员 伤 亡 。 总 结 和 分 析 这 些 事 故 原 因, 吸取 教训 , 避 免类似 事 故 的发生 对保 障企 业 的
安 全 生产 意义 重 大 。
9 : 3 8重启新氢 压 缩机 和循 环氢 压缩 机 , 1 0 : 0 6 系统压 力 升至 3 . 0 3 MP a , 因第五 床 层温 度 急剧 上
1 电力事 故案 例及 分析 事故案例 : 2 0 0 0年 的某 日 1 4 : 2 7 , 某 企 业 因 1 1 0 k V变 电所 故 障 , 引起加 氢裂化装置晃 电, 造 成装 置 机泵停 运 , 废热 锅 炉过 热段 安全 阀起 跳 , 不 间断 电源 ( U P S ) 失灵 ,集 散控 制系 统 ( D C S ) 停 电 黑屏 , 系统无 法 监 测 和 控 制 D C S参 数 , 只得 人 工 启动 2 . 1 MP a / m i n紧急 泄压 , 装 置 紧急停 工 。 事 故原 因分 析 : ① 系 统未设 置 备用 动力 电源 :
床层温度陡升至 4 5 0℃以上 , 系统又一次 自动启
动0 . 7 MP a / m i n紧急泄 压 ; ’ 1 0 : 5 4泄压结 束 , 系统压 力 I . 9 8 MP a , 又重 启 新氢 压缩 机 , 1 I : 1 7系 统压力 3 . 6 2 MP a , 反 应器 床 层 中有 5个 测 点 温度 急 速 升 高 到 8 0 0℃ , 系统 再
升至 3 9 5℃ , 系统再次 自 动启动 0 . 7 M P a / m i n紧 急泄压 ;
1 0 : 2 7泄 压 结束 后 系 统压 力 2 . 3 5 M P a , 又 重 启新 氢 压缩机 , 1 0 : 3 2系统 压力 2 . 6 3 MP a , 但部 分
摘要 : 针对加氢裂化装置近 5 O年来 发生 的各类 事故 , 包 括 电力事故 、 飞温事 故 、 火 灾事故 、 爆 炸事故 、 泄漏 事 故、 中毒事故 、 高压串低压事故 、 催化剂作业事 故、 仪 表事故 等, 分析 了事故 发生的原 因, 总结 需吸取 的教训 。指 出:
①电源故障造成集散控制系统( D e S ) 黑屏时 , 调节阀处 于安全状 态方能保 证装置 的本 质安全 ; ② 飞温事 故的安全 处理必须坚持“ 一泄到底 ” 原则 ; ③防止火灾事故扩大必须紧急隔离火源 , 泄放 可燃 物 ; ④ 高压管 线 、 阀门 、 设备失效 是爆炸 、 泄漏事故 发生的主要原 因, 应定期 检修 、 不 定期在 线检测 ; ⑤ 正确执行 防护管 理规定 , 佩戴合 适 的防毒面 具, 可有效 防止 中毒事故发生 ; ⑥加强高压仪表 的防冻防凝可有效避免高压串低压事 故的发生 ; ⑦严格 控制 高压空 冷器入 口流速 、 值、 水相 N H H s 浓 度可有效 防止腐蚀事故 的发生 ; ⑧ 原料氯离子 含量 高导致 的垢下 腐蚀 是高压
府特殊津贴的专家 , 现 任该公 司首席专 家。联 系电话 : 0 3 7 9
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6 4 8 8 7 5 4 0, E— ma i l : l i l q . 1 p e c @s i n o p e e , c o m。