2019年质量提升计划

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二.生产过程自动化工艺改进 1.2019年计划将机加工产品逐步导入自动化工艺改进,包括振动盘自动加料、自动 钻孔、自动攻牙,操作人员只需进行物料的添加和已出品质量确认即可,充分保证 了制程中质量的稳定性,避免操作员长时间作业疏忽产生漏工序、混料等问题,目 前公司内部已完成J72-2810099自动攻牙、J72-2810092的钻孔等自动化改造; 2.检测及包装的自动化工艺投入,提高产品异常的检出率和包装的出品率;
Zero Defect —— We Can产do品it检!!验!合格率分析
目标值:500 DPPM
总结:根据以上汇总,2018年2月份-10月份总体趋势处于下降趋势,主要原因为制 程不断的完善,多数缺陷在制程生产过程中得到避免;
Zero Defect —— We Ca2n0d1o8年it !制!程! 问题点汇总
四.完善供应商质量管理 a.外协商来料时需提供《产品尺寸全检记录》及材质证明; b.拟制供应商来料检验流程,检验合格后的物料确认合格盖“QC PASS”章入库; c.2019年增加供应商的年度审核,辅助供应商质量管理水平提升; d.2019年建立供应商质量考核办法,提升供应商的质量意识;
Zero Defect —— We C2a0n1d9o年it质!!量!提升改善方案
Zero Defect —— We Can do 有it !限!责! 任公司
质量提升计划
2018年11月20日
Zero Defect —— We Can do it !目!! 录
1.2018年产品检验合格率分析-------------------------------------------2.2018年制程问题点汇总分析-------------------------------------------3.2019年质量提升改善方案------------------------------------------------4.2019年提案改善进度表---------------------------------------------------5.2019年质量目标------------------------------------------
缺陷件数, 混料, 5
缺陷件数, 漏工序, 3 缺陷件数, 通止异常, 3 缺陷件数, 状态不一致, 2缺陷件数, 电镀异常, 2
柏拉图占不良率, 33.3%
混ຫໍສະໝຸດ Baidu,柏拉图序占,不53良.3率% ,
漏工
柏拉图占不良率, 常, 73.3%
通止异柏拉图一占致不,良8柏6率.7拉,%状图态占常不不, 10良0率.0%, 电镀异
一.2019年增加人力资源的投入和培训 a.2019年《新员工质量手册》新增产品质量异常明细,让新员工了解产品的特殊特 性和易出现的质量问题点,为后期的产品质量打好基础; b.拟制《2019年质量培训计划》定期对培训人员进行指导培训,每日由车间主任将 前日的不良状况对各工序检验人员进行宣导; c.对检验人员对检验标准的判定能力进行测试,分为理论考试和实际操作考试; 在各车间现场制作质量管理看板,减少误判率及漏失率;
总结:根据以上汇总,2018年主要缺陷类型为混料、漏工序、螺纹通止异常、状态 不一致及电度异常;
Zero Defect —— We C制an程do问it题!!点!原因分析汇总
2018年制程问题点原因分析汇总: 1.混料: a.切换产品时设备表面及料槽6S未及时清理; b.自动清洗机卡料导致混料;
2.漏工序: a.漏工序主要表现在机加工产品,操作方式为人员作业疏忽导致; b.加工车间已加工与未加工区域规划不合理 c.漏工序绩效考核不完善,人员作业质量意识不足; d.调试件的确认流程不完善,导致未加工的调试件流入;
3.螺纹通止异常: a.搓丝机长时间作业导致搓丝板螺栓松动; b.螺栓/螺母周转过程中磕碰导致通止异常;
4.状态不一致 a.产品状态切换时外箱未做好新状态标识; b.包装零头架未能及时清理;
5.电度异常 a.酸性电镀层耐腐蚀性不稳定; b.人工操作电镀时间不固定导致电镀状态不一致;
Zero Defect —— We C2a0n1d9o年it 质!!量!提升改善方案
Zero Defect —— We C2a0n1d9o年it质!!量!提升改善方案
三.电镀工艺改进 2018年10月份已对我司内部完成酸性电镀改为碱性电镀的工艺改进,并且其电镀过 程采用自动化流程处理,包括自动加药水、自动化电镀时间控制,改善了人工操作 时间和药水添加的不稳定性问题,提升了酸性电镀耐腐蚀性性能,避免已电镀产品 出现的锈蚀、黑牙、色差等问题;
五.体系标准化管理 a.目前二级体系文件过于简略,对于许多实质性问题一笔带过。无详细实际性的操 作意义,2019年逐步修改各部门程序文件对于细节性问题的详细描述,并适当增加 三级文件进行补充性说明,如《调试件管理办法》,逐步完善各部门质量管理。 b.质量部根据内部目前质量水平及短板制定《产品质量考核办法》、《产品报废及 质量成本管理办法》,完善公司内部质量考核激励方式,提高全员的质量意识;
Zero Defect —— We C2a0n1d9o年it质!!量!提升改善方案
八.建立质量月度会议 拟制质量月度会议报告,每月月初由质量部汇总内外部质量问题点及相关整改方案 进行汇报,会议形成决议,形成记录,并追踪效果;
九.建立品质监视测量系统的管控 a.关键岗位进行SPC管控并进行相应数据分析,确定其品质波动现状,达到预警; b.测量仪器的校验,定期对所使用的仪器进行外校和内校,避免测量设备存在误 差; c.生产中的产品由巡检员每日送样试验室进行各类性能指标的测试,保障产品的符 合性;
六.建立工艺纪律检查和6S检查监督机制 拟制《工艺纪律检查与考核管理办法》对现场车间的标准化作业进行纪律检查,避 免员工操作不当,及时修正生产过程中出现质量异常的风险点;
七.质量数据库及档案库的建立 2019年完成现场制程、供应商、客户端、新品开发阶段的各项测试以及4M变化点数 据的统一化整合,便于产品后续质量的持续推动改善;
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