增安型无刷励磁同步电动机旋转励磁系统改造

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二 、 无刷 励磁 系统 的工 作 原 理 简 述
将灭磁 电阻连接 至无刷 同步 电动机 的转子励 磁绕 组上 ,一 方 面 ,为机组启 动提供较 大 的启 动转矩 ,另一方 面 ,也降
增安 型无 刷励 磁同步电动机因对其取消 了碳 刷和滑环 ,
因 此 无 需 考 虑 电 动 机 内部 的 正 压 通 风 系 统 , 同 时励 磁 系 统
收 稿 日期 :2 1— 2 2 0 0 1— 0
[ 编辑 :汤 少扬 】
21年0月 l中国 01 5 设备工 程
4 1
改造 与更新
同步电动机提供持续的励磁电流 ,同时关断灭磁 回可控硅 。 此 时 ,旋转 整流器等效 于三相二极 管 ,最终将 电动机顺 利 极 管 地牵入 同步状态 ,并保持稳定 运行 。 三、机 组存在 问题 受 当时 国内在 大型 同步 机组设计水 平 、材料 供应 、制
关 键 词 :摧 化 装 置 ;滑 阀 ;分 析 ;整 改
中图分类号 :T 6 4 E 2
文献标识码 :B
胜利油 田石 油化工 总厂重 油催 化装 置反 应系统 原有滑 阀八 台 ,在2 0 年改造 中 ,由于新增 汽油反 应 系统 而增 加 07 新滑 阀三台 ,在 目前的1 台滑 阀 中有两 台使 用蒸汽 作为 反 1
2 整流环元器件 的参数选择 . 主电动 机参 数 :额定励磁 电流I= 8 A,额定励磁 电压 ,18  ̄ U = 9 V;空载励磁 电流I 8 A,空载励 磁电压u o ;灭  ̄ 15 , 5  ̄ = 6 v
灭磁可控 硅存在误 开通现象 ,虽 然有灭磁 电阻误 开通报警 模块 ,但报警模块 为光 电传输 ,其可靠性较差 。
障直 接导致机组无 法正常启 动或在运行 中突然停 机 ,严重
影 响生 产 的平 稳 运行 。 四 、 问题 的 原 因 分析
1 新的旋转励磁环的控制原理 . ()旋转主 回路电气 图见 图3 1 ,主 回路包括三相半 控桥 式整 流电路和启动 回路 。启 动回路 由启 动可控 硅 、二极管 及启 动 电阻组成 。该 回路取 消了众多励 磁厂 家采用 的直 流 回路投励 主可控硅, 解决 了由于直流侧 电流大而引起 的主可 控硅过 热的 电流瓶 颈问题 ,同时还避免 了 由于主可控硅 的 损 坏而导致 电动 机的失磁现 象 ,并且 其 中任 意一个功 率组 件损坏 ,都不会导致 电动机立 即失磁。
自19 年 1# 正式 投入运行 至2 0 年期 间 内故 障情况进行 96 2I 05
型 微机控 制无刷 同步 电动机 励磁 系统旋 转整 流励 磁装 置 ,
对 原 有 励 磁 系统 进 行 全 面 的改 造 。
了统计 ,共计发生重要 的故 障7 ,其 中因旋转整 流环 中投 起 励模 块的故 障有4 ,因投励可控 硅的故 障有 3 。此类故 起 起
邢 少 伟 ,吴 明 , 陈 雷
利油 田石油化工总厂 ,山东 东营 270) 5 0 0

要 :滑阀是重油催化装 置反应 系统 的核心设备 ,滑阀一旦 出现故 障 ,往往 引起 整个装 置的停工 ,并
带来巨大损失 。针对一起滑 阀事故 的原 因进行 了分析 ,并提出针 对性 整改方 案 ,以确保 滑阀的长期使用 。
… … 一

吹动力来 源 ,其余 滑阀使用风 作为反 吹动力 。它们 分别是 汽油再生 滑阀 、重 油再 生滑 阀 ,因为这 两个 滑 阀的下游有 油气不 能与风接触 ,故反吹动 力只能使 用蒸 汽 。反 吹蒸汽 主要布置 在滑 阀的两个 地方 ,一 个是布 置在 滑 阀阀杆 填料 函 ,起 密封作 用 。另一个 是 布置在 正对 两个 导轨 的位 置 ,
异步启动 和再 整步异步驱 动过程 中 ,启动 可控硅导通 阀值
被设定为低定值 (0 1 几伏 ) ,使启动 电阻能可靠接入 ,保证
转子感应 电流正负半波对 称 ,使 电动机异 步启动 和再整步
过程 中平稳 快速 。主控模 块设有 滑差投励 和零压计 时投励
启动 的要 求 ,电动 机启 动末尾有 脉振现象 ,存在转 矩 的不
要 :针 对大功率增安型无刷励磁 同步机组旋转 整流环控制系统存 在的隐患 ,从 工作原理和选用 器件
两方 面进行 了详细分析 ,制订 了有针对性 的技术改造路线方案 ,并实施。
关键 词 :同步 电动 机 ;旋 转励 磁 系统 ;技 术 改 造 中 图分 类号 :T 4 M3 1 文 献 标 识 码 :B
剧 。静 态励磁 投励 时间延 时长 ,捕捉 不 到最佳 投励 时机 ,
也 容 易 造 成 投 励 失 败 , 同 时 电 动 机 启 动 绕 组 长 时 间通 大 电
流 ,会使绕组的绝缘 老化加速 。 ()投励 可控硅S R 的散热器 面积有限 ,满 负荷 运行 3 C 3 时发热 比整流二极管严重 ,易造成投励可控硅S R 的老化 。 C3
五 、改 造 方 案 针 对 上 述 问 题 ,在 充 分 论 证 的 基 础 上 ,选 用 WK F-1 L- 4
造 工艺等方 面的制约 ,两台压缩机组 长周期运行 状况不 够 理 想 ,压缩机 故障 比较频 繁 ,机组切换 、维修频 次高 ;同 时 电动机本体旋 转整流部分 故障率也很 高 。公 司对 电动 机
对称 性 ,牵入力 矩大 大减小 ,并且 在 电动 机运 行过 程 中 ,
检测环 节 ,实现顺极性 准角投励 ,消 除牵入 同步过程 中的 振荡 ,减小对 电动机 的冲击 。投 励完成 后 ,启 动可控硅导 通 阀值 被设定为高定值 ,使启 动 电阻退 出 回路避 免长 时带 电发热 ,当转子 回路实现过 电压时 ,启动 回路重 新接 入电 动 机转子 回路 ,吸收过 电压 ,保护 主桥 。主控模块设 有防 止 电动机运行 中启 动 回路 出现误开通 的检测 环节 ,通 过逻 辑 控制使整流 电路 工作处 于失控工况 ,利用其 续流时 刻将 启 动可控硅关断 。
475 >.m圆盘造球 高效生 产技术 攻关 ,经过几 年来 的生
产实 践证 明是 完全 成功 的 。生产 能力 稳定 在 10~10/, 0 2t h
达到并超 过了设计 能力 ,成球各项指标满足竖 炉生产要求 。 设备 故障率大 大降低 , ̄2 0 年4 回转 轴承安装后 至今 运  ̄06 月
改造 与更 新 文 章编 号 :1 7 — 7 (0 0 — 0 1 0 6 1 0 1 Z 1) 5 0 4 — 3 1 1
增 安型 无 刷 励 磁 同步 电动机 旋 转 励 磁 系统 改造
王 海 铭
( 中国石化股份有限公司镇海炼化分公 司电气部 ,浙江 摘 宁波 350) 12 7
行 良好 。 参考文献 :
【】 1 梅耶尔( .矿球 团法[ .北京 :冶金工业 出版社 ,1 8 . 德) M】 9 6
产 经验 的积 累 、总结 、分 析 ,对造 球盘 的转速 、倾 角进 行
了调 整。将造 球盘 的转速 由5 5/ i调整 到75/ i,倾 角 .r n 7 m . rn r a
耀 r电 租 税 { | i
图 1 增 安 型 无 刷励 磁 同 步 电动 机 的结 构
两 台加氢压缩机组 C 0 A、C 0 B 32 3 2 为关键设备 ,配套 电动机
为 增 安 型 无 刷 励 磁 同 步 电 动 机 , 电动 机 额 定 功 率 为 3
工 作原理 :当发 出启 动机组 的命 令后 ,高 压断路 器 即
态) 当电动 机达到亚 同步转速 且满足准 角度投 入条件 时 , 。
旋转 整流器控制模块触发整流可控硅t ~ 3 l t ,将 励磁发 电动 机的 电枢 电压整流后 ,加在 同步 电动机 的励磁 绕组 上 ,为
行模拟 ,反复进行 。使刮刀参 数不断优 化 ,达 到 了料 衬无 坑洞、料 面平整 ,其平整度控制在 ±5 m。 m (不 断调整 、优化造球 盘参数 。经过 不断 观察 和对 生 2 )
()触 发控制模块 由电阻及 二极管 组成 ,没 有滑差 检 2
测环节 ,只是通过 限流 电阻 ,提 供投励可控硅 S R 的触 发 C3
信号 ,以达到投励 目的 。原有励 磁系统 投励过程 为 电动 机
启动 时 ,静态励 磁靠人 为定 时投励 ,只有 当电动机完 全进
入亚 同步转速后 ,才能可靠 投上励磁 ,但 电动机 靠异 步力 矩加 速至亚 同步的时间受 电网电压 、负 载影 响较 大 ,若 静
Z Z 2 Ll L Z 3 L
图3 WK F 4 型 微机 控 制 无 刷 同步 电动 机 励 磁 系统 L一1 旋 转 整 流 励 磁装 置原 理 图
()控制 回路 由主控模 块Z 2 2 K1 控制 ,电动 机启 动后 ,
S R C 3
交 流励磁机输 出为主控模块 提供工作 电源 。主控模块 控制 三相半控桥式 整流 电路及启 动 回路 的工作 状况 ,在 电动机
由4 。 调 整 到4 .。 ,达 到 了优 化 程度 。 9 72 四、 应 用 情 况
【 孙宗 林 ,乔荣 报.g' 7 m圆盘造球 机 的探讨 【.球 团技术 , 2 】 Jb . q 5 J ]
2 0 () 0 52. [1 3 傅菊英 .烧结球 团学[ .北京 :冶金工业出版社 ,1 9 . M】 96 【] 4 张一敏 .球 团理论与工艺[ . 北京 :冶金工业出版社. M]
机异 步启动 的过程 中,转子感 应 电流 正负半波分 别流经二 极管 、可控硅和灭磁 电阻。
3 一

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11 1
j Il l 1l l ¨ : J D 主控制模块 .:l
… . .
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原有旋 转整流环 的控制原理 ( ) 图2 :交流励 磁机转子 输 出 ,经三相全桥整流后 ,再经投励可控 硅S R ,输 出至 C 3 主 电 动机 转子 绕组 ,达到 投励 目的 。启 动 回路 由二 极 管
D1 、D1 、可 控硅 S R1 C 2 2 3 C 、S R 和灭 磁 电 阻 组成 ,在 电 动


设 备 概 况
中国石 化股份有 限公 司镇 海炼化 分公 司为 国内特大 型 炼化企 业 ,炼 油加工能力 位居 国内行 业企业 前列 。炼油 生
产 装 置 中有 多 套 连 续 重 整 装 置 ,其 中三 套 重 整 装 置 于 19 96 年 建 成 ,在 当 时 属 于 是 国 内 同类 装 置 中生 产 规 模 最 大 的 ,
图2 原旋转整流环 的原理 图 经上述原理分析 ,发现旋转励磁存在以下设计缺 陷。 ()放 电电阻模块 R 只有一个 开通 电压 ,开通 电压整 1 定 值为额定励 磁电压值加2 0 时 ,灭磁 可控硅才 开通 ;低 0V 于整定值 时 ,灭磁可控 硅根本无法 导通 ,不 能满足 电动机
低励磁绕 组 的端 电压 ,防止过高 的感 应 电压 击穿 投励 回路
中 的电 子元 件 ( 时旋 转 整流 回路 可控 硅 也处 于截 止状 此
能量的传递是 采用非接触 式 ,从 而大大减 少 了 日常维护 的 工作量 ,满足 了连续运行 的要求 ,其结构如 图l 所示 ,其 中 励磁发 电动机与同步电动机 同轴转动 。
态励 磁投励 时间延时短 ,则 会造成带励 启动 ,脉振程 度加
4 2
中 设 工 I2l年 5 国 备 程 o1 o月
改造 与更新 文章 编号 :17 — 7 (0 0 — 0 3 0 6 10 1 2 1) 5 04 — 2 1 1
8 万t 0 / 年重油催化 装置滑 阀 典型事故分析
合 闸 ,主 电动 机 定 子 绕 组 受 电后 机 组 启 动 , 电 动 机 进 入 异 步 运 行 升 速 状 态 , 此 时 旋 转 整 流 器 灭 磁 回路 可 控 硅 导 通 ,
5 0 W,属于当时国内最大功率 的同步电动机组 。正 常生产 0k
期 间 ,两 台机 组 必 须 运 行 其 中一 台 。
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