数控机床故障维修实例
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数控机床故障维修实例
天津一汽夏利汽车股份有限公司内燃机制造分公司杨琦
摘要:文中简述了关于数控机床故障的几个维修实例,如无法及时购到同型器
件时的替代维修方法及与伺服、PLC相关的几个故障维修实例。
一、部件的替代维修
1.1丝杠损坏后的替代修复
采用FANUC 0G系统控制的进口曲轴连杆轴颈磨床,在加工过程中出现了411报警,发现丝杠运行中有异响。拆下丝杠后发现丝杠母中的滚珠已经损坏,需
要更换丝杠。但因无法马上购到同样参数的丝杠,为保证生产,决定用不同参
数的丝杠进行临时替代。替代方案是:用螺距为10mm的丝杠替代导程为6mm丝杠,且丝杠的旋向由原来的左旋改为了现在的右旋。为保证替代可以进行,需
要对参数进行修正。但由于机床的原参数 P8184=0、P8185=0,所以无法通过改变柔性进给齿轮的方法简便地使替代成功,需根据DMR,CMR,GRD的关系,对参数进行修正。
对于原来导程为6mm的丝杠,根据参数P100=2,可知其CMR为1,根据参数P0004=01110101,可以知道机床原DMR为4,而且机床原来应用的编码器是3000pulse/rev。而对于10mm的丝杠,根据DMR为4,只能选择2500线的编码器,且需将P4改变为01111001。
同时根据:计数单元=最小移动单位/CMR;计数单元=一转检测的移动量/(编码器的检测脉冲*DMR)
可以计算出原机床的计数单元=6000/(3000*4)=1/2,即最小移动单位为0.5。在选择10mm的丝杠后,根据最小移动单位为0.5,计数单元=10000/(2500*4)=0.5/CMR,所以CMR=0.5则参数 p100=1。然后将参数p8122=-111,转变为 111后,完成了将旋向由左旋改为了右旋的控制,再将P8123=12000变为10000后完后了替代维修。
1.2用α系列放大器对C系列伺服放大器的替代
机床滑台的进给用FANUC power mate D控制,伺服放大器原为C系列A06B-6090-H006,在其损坏后,用α系列放大器A06B-6859-H104进行了替代。替代时,首先是接线的不同,在C系列放大器上要接入主电源200V、急停控制100A、100B,地线G共6颗线;而对于α系列放大器,要接入主电源200V,
没有接100A、100B,而是将CX4插头的2-3进行短接来完成急停控制,然后
将拨码开关SA1的1、2、3端设定在ON,拨码4设定在OFF后完成了替代维修。
200V
200V
200V
SA1
CX4
伺服放大器部分的接线示意图
1.3完成回参考点的动作
对于有固定挡块回参考点的控制原理为,系统在接收到减速信号后,找到
第一个一转零脉冲或第一个栅格点,即确认为参考点位置。
故障1:发生故障的机床采用的是巴鲁夫带接插头的接近开关来控制完成回
参考点的动作,但由于接插线路出现断路,回参考点的动作无法完成,为完成
机床调整的相关步骤,当时借用了临近的相同接近开关的接插线路,通过拔、
插动作模拟完成了回参考点的过程。
故障2:磨床修整器的伺服电机经皮带连接带动丝杠转动,在修整过程中
发现位置偏差,分析应是参考点位置发生变化造成。查找后发现皮带松动,在
通过改变中心距离的方法紧固皮带后,进行了返回参考点的动作,但修整位置
仍然不对,在改变了坐标系的偏移量后,位置正确。故障应是由于电机位置改
变造成丝杠的位置改变,从而返回参考点的第一个零脉冲的位置改变,改变的
值应该是一个螺距的距离。
2.与驱动相关的故障维修
2.1 机床同时出现416、426报警
机床采用FANUC 0GE系统控制,最初的故障为机床CRT、伺服都不上电,经查为系统提供电源的电源单元损坏,在更换了新的电源后,CRT显示X、Z轴416、426号(位置环连接错误)报警。此报警一般与线路连接故障、伺服放大器故障、PCB板等的损坏有关。因为2个轴同时出现报警,根据经验,初步判定伺服放大
器及速度控制PCB板同时损坏的可能性不大,应从外部线路查找故障原因。通
过分析对PCB 的控制原理图,可以发现,伺服系统所需要的
15V 、24V 、指示灯等的电压都是是由伺服变压器
18V 的电压提供的。伺服变压器所提供的
18V 电压,通过CN2接口提供给速度控制PCB 板的工作所需。在查找外部线路后,发现是电源变压器的进路保险损坏后造成
18V 未给出,从而造成报警。伺服控制原理图
2.2放大器过载报警
机床采用日本东荣伺服放大器控制,故障现象为运转准备后,能够实现伺
服电机的锁住,但在handle 进给移动过程中,机床出现较大震动后,瞬间出现伺服偏差过大报警及伺服放大器AL18(负载过载)报警,机床停止。首先检查
了伺服电机、伺服放大器,但都没有问题,为此曾怀疑是NC 系统或通讯线路有
问题。但在MDI 方式下监视到手动转动
1圈丝杠的反馈脉冲数只有50000pulse,而实际应该为100000pulse(10mm),为此用示波器检查了编码器的反馈脉冲,在从NC 板观测输入输出回路的波形时发现 B 相脉冲不完全,出现了部分丢失,为此更换了编码器,故障解决。此故障可从三环控制原理进行解释,故障是由于
位置反馈的脉冲丢失,致使NC 系统需不断增加脉冲数,从而造成了电流值增加,从而出现伺服过载检测报警。此故障加深了对伺服控制原理的理解也拓宽了分析解决故障的思路。
速度控制
电流控制反馈信号位置反馈
三环控制原理图
2.3 机床950#(短路)的报警
机床采用FANUC 0T 控制,在机床上电后显示950#即保险断的报警,检查
NC AMP
放大器M 电机