QC小组成果施工总结
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防水套管预埋质量控制
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防水套管预埋质量控制的QC小组活动报告
一、工程概况
某工程位于上海开发区净水厂内,是为了解决上海开发区日益增长的用水情况而建。厂区总用地72855.4 m2,建筑面积15384.8 m2。三期工程建成后日处理规模为15万m3/d。厂区工艺采用法国得利满工艺,要求完全按国外同等工艺最高标准,工程工期为2007年5月18日~2008年5月30日,施工工期相当紧迫。
二、小组概况
本QC小组于2007年7月1日成立,并同时在公司内部登记注册。成员分别由管理干部、技术人员和队长组成的三结合公攻关小组。平均接受TQC教育时间为169小时,具体见小组概况表-1:
表-1 防水套管QC小组概况表
三、选题理由和目标
1、本工程为天津经济技术开发区的标志性工程,它的建成将有效的解决开发区缺水现状,改善开发区的投资环境,促进该地区的经济发展和全面建设。其设计理念来自于法国,结构形式新颖,工艺复杂,技术含量高,在国内属首先采用,质量标准高,目标为获得天津市海河杯。
2、管道穿池壁套管是本工程施工中的一个薄弱环节,其要求防水质量很高,它不同于一般工民建工程中管道穿墙、板套管,它必须一次性安装合格。套管一旦埋错或存在质量问题,基本上就没有方法可以补救,同时直接决定后期管道安装质量。
3、套管预埋要求精度要求高,定位困难,施工干扰大。套管的加固方式、模板支撑牢固与否、混凝土振捣方式都直接影响套管预埋质量。
故前期套管预埋的质量对整个安装工程质量有重要影响。本工程在天津市开发区施工,为树立企业形象,我们决定以“提高防水套管预埋质量”为课题,开展QC小组攻关活动。
四、课题目标
1、套管预埋各项技术指标合格率达到95%以上。
2、攻克各项技术难题,确保160天内完成主体结构。
3、总结一套防水套管安装施工的经验。
五、QC小组活动
(一)、第一次PDCA循环。
1、现状调查
2007年7月10日QC小组对现场防水套管预埋质量情况进行了调查统计,绘制了如下的表-2及图1。
表-2 套管预埋现状检查统计表
11%
58%
21%
图1 首次检查套管缺陷示意
根据统计分析,套管倾斜、套管位置是影响套管预埋质量的主要问题,因此必须采取措施加以解决。
2、原因分析
2008年7月11日召集了全组人员召开质量缺陷因果分析会,从影响套管预埋质量的各个方面因素进行了认真的总结分析,得出下图2:
图2 因果分析图
3、要因确定
针对因果分析图上分析的原因,全体QC小组成员对各影响因素深入探讨分析,对因素进行重要度确认,见表-3 :
表-3 套管施工影响质量要因确认表
4、制订对策
经过原因分析和主因确认,QC小组针对施工中存在的主要问题认真分析比较,制定了相应的对策措施,并责任到人,详见表-4:
表-4 套管施工质量缺陷对策措施表
5、对策实施及效果检查
QC小组重点在影响套管预埋质量的主要因素方面进行了完善,由项目部管理人员和施工队落实质量责任,合理分工,各负其责,具体措施落实如下:
落实一、由李贤松组织项目部技术人员对施工工艺进行改进,熟悉关键工序,熟知施工规范,做好技术交底,施工现场进行操作指导和质量监控。坚决消除技术人员因工期紧而忽视质量要求的错误思想。
落实二、对该工序培养数名技术工人,且保持此工序人员的稳定。
落实三、质检部门严格要求施工质量,有质量隐患的地方坚决整改。
落实四、在浇注混凝土时,除了作业必须的泵车与振捣棒以外,现场必须有一台备用的泵车,三套振捣棒。具体落实由石书民负责。
落实五、加强设备设备保养,定期检验,对老化设备更换。由李广谭负责落实。
落实六、由裴惠敏组织振捣工人探讨振捣方法,集思广义,对振捣的位置、时间等方面统一标准。对振捣工人实行责任制,拆模后对振捣
进行奖罚评定,并现场兑现奖励。
落实七、严格规范钢筋工程,现场帮扎时必须注意间距,要求拉线定位帮扎,避免漏绑,由赵俊峰全过程负责。
落实八、由宋先义研究混凝土的入模顺序,特别注意对套管的保护。
落实九、由王平超任测量队长,套管定位时全过程跟踪作业,严格控制其位置。
上述九项措施的实施后,QC小组在8月1日对第二阶段套管各项指标检查,检查结果如表-5:
表-5 套管第二次质量检查统计表
由调查统计情况绘制出下图3。
13%
58%
图3 第二次检查缺陷统计图
通过第一次PDCA循环,施工工艺得到改进,工人技术水平有较大提高,质量意识有所增强,基本上解决了相关的技术管理问题,使套管安装质量得到有力保证。经过计算合格率达到了84%,还未达到QC小组最初制定合格率95%的计划目标,小组决定进行第二次小活动以解决问题。
(二)、第二次PDCA循环
1、原因分析
由图示可以看到,套管倾斜、位置不准的质量问题已有改善,但还未达到计划效果;同时套管周边混凝土密实情况为影响质量的问题,小组再次从人员、材料、方法、环境等方面入手分析问题,见图-4。
图4:因果分析图
2、主因确定
全体QC小组成员深入分析探讨,确认主要因素,结果见下表6。
表-6 套管施工影响质量要因确认表
3、对策措施
经过原因分析和主因确认,QC小组针对施工中存在的主要问题认真分析比较,制定了相应的对策措施,并责任到人,详见表-7:
表-7 现浇连续梁施工质量缺陷对策措施表
4、对策实施及效果检查
落实一、对套管人员集中培训择优选择,增强施工人员责任心,并侧重提高套管施工人员的待遇,提高积极性。
落实二、浇注混凝土时,现场增加两个备用砼来源、泵车,振捣棒增加4个,并且浇注砼前提前联系,防止备用设施出现意外。
落实三、在套管处模板增加轻型附着式振动器,
QC小组在人员、材料、方法、环境上对发现的问题进行改进,严格控制了各道工序,确保了套管的安装质量。
经过两次PDCA循环后,对第三批套管施工进行全面质量检查,其结