电网十二五规划前电网运行分析与风险评估方案报告
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电网“十二五”规划前电网运行分析与
风险评估报告
电网公司供电局
2010年05月
第一部分十二五规划前电网运分析1、2009年新(改)建项目及设备规1.12009年新投产发电机组,容要求见下表
表1 2009年度电网新投产机组统计表
注:新投产机组只统计地调直接调度的机组。
1.22009年度网区新(改)建输电线路
表2 2009年度电网新(改)建输电线路
注:只统计地调调度管辖的35kV及以上线路。
1.32009年度网区新(改)建变压器
表3 2009年度电网新(改)建变压器
2、2009年底地区电网规模
2.12009年末总装机情况
表4 2009年底电网直调发电机组一览表
2.22009年输变电设备情况
网区各电压等级输电线路条数、总长度,各电压等级变电站座数、变压器台数及总变电容量,见表5。
表5 2009年底电网输变电设备情况表
2.3无功补偿设备配置情况
网区各220kV站无功补偿设备情况,见表6。
表6 2009年底电网各220kV站无功补偿设备情况一览表
2.4县网小水电情况
统计网区各县网小水电装机容量及年发电量,具体要求见表7。
表7 2009年底电网县网小水电情况
2.52009年末地区电网地理接线图
2009年末网区地理接线图及系统一次接线图见附图一、附图二。
3、生产、运行指标完成情况
3.1地调直调电厂发电情况
统计各地调直调电厂及水火电分月发电量、最大电力、利用小时,具体要求见表8。表8 2009年电网直调电厂发电情况单位: 万kWh, MW
3.2购电量、售电量完成情况
本电网购电量及售电量完成情况,同比增长情况、完成年计划情况。见表9。
表9 2009年电网月购电、售电表单位:MW.h
3.3 网区负荷情况
3.3.1网区负荷特性
2009年及分月最大负荷、最大峰谷差,见表10、表11。
表10 2009年电网负荷特性指标表单位:MW
注明:网区负荷包括为购主网负荷和网区小水电。
表11 2009年电网分月负荷、峰谷差及峰谷比单位:MW
注:1、指购主网负荷(包括网区小水电)
2、负荷率=日平均负荷/日最高负荷,峰谷比=日最低负荷/日最高负荷
3.3.2 典型日负荷曲线
季度典型日负荷曲线,电网最大负荷日网区日负荷曲线,网区最大负荷日负荷曲线。见表12。
表12 2009年电网典型日负荷曲线单位:MW
注:网区总负荷不包括小水电负荷。
2009年度第一~四季度典型日负荷曲线图:
3.4 电压情况
3.4.1 网区电压合格率统计表
表13 2009年电网电压合格率统计表
表14 2009年电网各电压等级电压统计表
501001502002503003504004505005506006500123456789101112131415161718192021222324
3.4.2 2009年电网电压情况分析
3.4.2.1、供电电压合格率指标完成情况及分析
我局综合电压合格率为99.41%,A类99.44%,B类98.99%,C类99.68%,D类99.45%,E类98.89%,均完成公司考核指标。从以上数据看,我局E类母线电压合格率累计完成情况较差,主要原因是220kV母线电压合格率偏低由电压越上限引起。
220kV系统电压受500kV系统影响较大,高峰时段当500kV变退出全部低抗投入电容时,容易造成220kV系统电压靠近上限运行,无功就地平衡困难。在低谷时段,由于处丰水期运行,网区地方小水电出力增多,从主网输送的负荷轻,地方小水电向主网倒送无功运行,造成220KV变电站无功过剩电压越上限运行。
3.4.2.2、220kV变电站无功电压监测和考核情况统计及分析
2009年,剔除客观因数造成的考核不合格点,我局220kV变电站主变高压侧无功电压合格率累计完成98.37%。完成公司下达考核指标。引起考核不合格点的主要原因是:
(1)我局的220kV车河变、永丰变10kV侧带重负荷运行,主变压器中压侧无分接开关,无功电压调节困难。由于500kV系统供到220kV母线的电压普遍偏高,有时主变压器有载调压开关调至第I档后110kV母线电压仍然偏高,而10kV 母线电压却偏低。由于10kV无功补偿电容器组单组容量较大,当电容器组投入时,
容易造成220kV母线电压越上限,甚至无功倒送至220kV主网。如不进行补偿,则10kV电压越下限运行,使用户端电压偏低,不能正常生产。
(2)500kV变属于“西电东送”主通道上的一个节环点,南网总调对它的电压调节更多的是考虑南方电网,由于有500kV变电源的支撑,我局存在220kV系统母线电压普遍偏高的现象,无功电压调控难度大,合格率低。
(3)境区域水电厂虽说由地调统调无功,但是由于其机组性能原因,无功调节性能比较差,无功出力不能及时根据电网无功潮流分布进行合理调整,严重影响220kV主变压器高压侧功率因素考核。
提高电压合格率采取的措施:
1)、高度重视无功电压问题,继续加强无功电力调度和管理,加大变电站无功电压运行管理和无功补偿设备管理的考核力度,强化管理标准的贯彻执行,提高有关部门人员的责任心。
2)、继续加大无功补偿设备的投入力度。为实现无功电力分层分区平衡的要求,要继续加大无功设备的投入力度,在新建、改扩建项目设计时应根据电网结构、潮流分布等情况建设相应的无功补偿设备,不留缺口,凡纳入建设计划的无功补偿设备应与有功建设配套,同时建设,同时投产。
3)、加强无功补偿设备的运行维护和缺陷处理工作,提高电容器的可用率。加强对变电站无功补偿装置及相关设备的巡视、测温等工作,及时发现存在的缺陷,对存在问题不能投运的无功补偿设备,要及时进行处理和改造,尽可能提高无功补偿设备的健康水平。
4)、加强对低压配网无功补偿设备的维护管理工作,加大低压配网无功补偿力