三相鼓泡淤浆床甲醇合成工艺及装置开发进展
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化 工摧化 剂置 甲肆拭术
20 年第 2 01 南
m m,总高 9 0 m,辅助 设备有 原料气预热器、 出口气体冷凝器 、气液分离器 、租 甲醇 00m 储槽 、蒸汽汽包、补液泵等。热模试验施工图由上海 焦化有 限公司设计院于 19 年底完成。 97 设备的加工、制造、安装 由焦化公司委托 有关单位于 1 9 9 8年上 半年 完成.华东理工大学在 整个过程中检查进度和工程质量 。
化 具有意义。
19 9 8年在理论分析和模型假 定 ( 气相 平推流 、液相部分返 混)的基础 上,建立 了三相 鼓泡淤浆床的数 学模型。该模型可 计算气相中各组分和液相中各 组分的浓度分 布、固体颗 粒的沉降速率 ,进行反应器的工艺 设计 。模型解算过程中所需 的动 力学方程 、物性参数采 用前述研究结果,合成气中 H 、C : O、C 及 N 在医用液体石 蜡中的溶解 度数据 由华东理 O: 2 工 大学在实验室中测定 热模 试验 结束后,于 2 0 0 0年 4 、5月份,利 j 所建立的数学 模型,对 热模试验状况进 _ f j 行 了模拟计算 ,结果 与试验值吻合 良好。经检验 表明模型的等效性质 ,便进行 了合成压力 在 5 a条件 F . MP 0 的预测计算。结果表明,出口甲醇浓度可达 9 %.甲酵空时产率可达 1 0
的中压蒸汽 ,并且可适合 高氢或高一氧化碳 、高二氧 化碳的原料气 ,可 以与联合循环发 电 系统配套使用 ,其技术经 济指标明显 高于 传统 的气。 固相催化法台 成甲醇 。
在7 0年代 .美 国化学 系统 公司提 出液相法合成 甲醇的概念 ,开发 了三相床 甲醇合成工 艺。研究工作 主要在实验 室规模的液相介质选择 、催化剂评价 、合成气在 液相介质 中的溶 解度以及 合成气组成对反应 过程的影 响等 。8 0年代,美国能源部资助, 由美 国空气产品和 化学品公司主持 ,在 该公司的德克萨斯州拉波特 ( aot)联台 企业建立了 日产 5 t甲醇 Lpr e 的浆态床 中试系 统。此后 .便 开展了操作运转 、经济评价 、概念设计等方 面的工作,并将
此研究命 名为 L ME H 同一时期,前苏联和英 国也分别报导 了浆态床和涓流床合成 甲醇 P O
的研 究情况 。
至 18 9 9年底 .美国能源部宣布,历时约 l 5年的三相床 甲醇合成 研究 ,所开发的技术 作为煤炭液化 技术而立项 。美 国能源部拨出 9 0 0 0万美元,支持伊斯曼公司的煤气化联台循 环电厂建成 日产 2 0 t 6 的三相床 甲醇台成工业示范装置,并 己于 19 9 7年 2月在 田纳西州金 斯波特投入试 生产。 由上述 情况可 知,以美 国为主 的政 府部门与研究机构对三 相床 甲醇合成 工艺的研 究开 发工作十分重视 ,至今 已历 时二十 多年 ,投入大量经费与技术力量 .9 年代 已进入工业化 0 试生产阶段 。可 以说.美国的三相床甲醇生产工业 已基本成 功。
C O转化 率可达 5 %左右,出 口甲醇浓度可达 9 0 %,甲醇空时产 率可 达 1 t d O ,。 。 t 2 三相床 甲醇合 成热摸试验研 究 . 6 三相床 甲醇合成热 模试 验是本专题 开发一 作的核心。在进行上述 一系列研 究后,开发 l : 重点即进入热模试验。 热模试验系统的初步设计由华东理工大学 于 19 9 7年 9月完成 ,确定反应器 内径 0 0
规律 。
( )高浓度 C 2 O条件下 三相床 中甲醇合成宏观动力学 试验子 19 年 2 8月华东理工大学进 行,通过试验达 到了下述 目的,用 富 C 97 ~ O合成气 考察由西南化工研 究院开发 的 c O 3 2催化 荆及惰性液相介质在三相床 甲醇合成过 程中的适 应 性:考察了温度 、压力、质 量空速对三相床 甲醇合成过程 的影响规律 ,得到 了适用 于富 C O合成气的宏观动力学模型 。 通 过上 述 ( ) 2 1 、( )的试验 确定了三相床 甲醇合成过程 因液相 的存在所产生 的传递 阻
力 影响 .为热横试验和液相介质选用及合成条件确定提供了依 据。 23 三 相床 中甲醇合成反应分离一体化探 索性 研究 . 三相床中 甲醇合成反应分离 一体 化,国外尚处于探 索阶段,报道 的溶剂 为四乙二醇二
化I催化 耕夏 甲醇技术
2 0 年第 2 01 期
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甲醚 。19 4 9 8年 选择 了二乙二醇一 甲醚为溶 剂,通过溶解度 实验 得出溶解度与温度、 9 7 19
化剂和 设备; 由于使用细颗 粒催化剂 ,可使催化 剂的利用率 接近 或达到 l0 0%:催化剂处 于悬浮状态 ,因面其更 换方便 ,可在不停车 的情况下完成 ;反应器结 构简单 ,其 操作 压降
很低 。含氢 、一氧化碳 及二氧化碳 的合 成气经 悬浮在液相热载 体中细 颗粒 甲醇合 成催化 剂
进 行二相床 甲醇合成新 工艺开发有关 的液 相介质 特性 、反应动 力学、流体力学 、数学 模 拟计 算与 [ 程分析、催化. 分离一体化探索性研究等有关的系统研究 。 进行 三相鼓 泡淤 浆床 甲醇合 成热 态模拟试验 的重点研究 ,该研 究主 要包括 : ( )完成三相床 甲醇合成反应器的结构参数、操作参数的设计研究与考核 ; 1 ( )完成三相鼓泡淤 浆床甲醇合成新 1 2 艺全流程的建设、运 转与考核。 21 惰性液相热栽体挣 }研究 . 生 经筛选 ,确 定医用液体石蜡 为三相 床 甲醇台成 的惰性液 相热载体 。为了进 一步掌握规 律 ,于 19 9 7年对其进行 了多项物性测试 ,包括不同温度下的密度、粘度、表面张力 、热容 彝导热系 数 牿度用奥氏粘度 计和 选择粘 度计测试 表面 张力用 馒大气泡法测 试;热容用 f 绝热量热计测 试。通过对实验数据 处理得到各上述物性与温度 的关联式 。研究工 作在 华东
化工催化荆曩 甲井技 术
20 年 茅 2期 01
国 内在 8 O年代 山西煤 化所赵玉龙等对美 国的三相床 甲醇合 成技术研究进 。 踪 调 研 .并同时开展 了一些实验室研究工作。9 0年代 ,天科 火学 李绍芬等进行了实验室三相 搅
拌釜内甲醇合成的动力学研 究,导出了动力学方程 。9 年代起 ,华东理工大学朱炳辰、房 O 鼎业 、 r百全等 承担国家 自然科 学基 金 国家科委 “ 八五 ” 几五 ”科技攻关 、“ 目,开 始 了三帽床合成 甲醇的流体力学、反应动 力学、催化剂研制 、溶 剂特 性研究 。三 相床 甲醇 合成反席器数学模 拟计算与上程分析 等~系列实质性 的实验 室研 究工作 .取得 了 良好的效 果 并与上海太 平洋化工集团公 司的吴 径化 总厂和焦化有 限公司台作,开展 了直径 2 0 L 0 m m、高 8 0 0 0 mm 三相鼓泡 浆态床反应器台成 甲醇的冷模和热模试验工作,取锔 了突破性
压力 的关 联式 发现 甲醇在 该溶 剂 中的溶解度 比在四乙二醇二 甲醚中更大。刚三 乙二 醇二 甲醚 为溶 剂在搅拌釜 中进行 了甲酵合 成反应分离一体化的探 索性 实验 。结果表 明,低 空迷
1C " O、C - O 转化率接近平衡 转化率 。试验在华东理工大学进 行。
三相床 中反应分离一体化 是全新概念 研究过 程中发现 两个 问题 :一是溶剂太 贵:二
化工催化荆度 甲醇技术
20 年第 ຫໍສະໝຸດ Baidu 01 期
三相 鼓泡淤浆床 甲醇合成工 艺及 装置开发 进展
丁 百全 朱炳辰 房鼎业 203 ) 0 2 7 ( 华东理工大学 上海 1 开发工作 意义
甲醇是碳一化 学的支柱和 核心 产品, 甲醇是清洁 的燃 料,又是一系列 碳一化学产 品的 基础产 。 目前国 内外 以煤 、石油及天然气为 原料生产 甲醇都采 用气. 固催化法 .由 于气. 固相反应 器中床层温升及 可逆 反应化学平衡的限制, 由原料气制得的台成 气一次通过气. 固 相甲酵合 成反应 器仅能得到 3 6 %一%的 甲醇。 甲醇合成率不高,大量的未反应的合成气必须 循环使用 ,耗 费了大量 的循环压缩功。 三相床 甲醇台成新 工艺的反应器 中含有气. 固三相,与传统 的气. 液. 固相催化 反应器相 比.在气 . 吲二 相反应器 中,由于有液 相作为热载体和对 固体催化剂 的悬浮作 用,使反 液- 应和传递性能有 很大的改进 。三相床反应器具有 良好的传热性能 .因而床 内传 热设备紧凑 , 可提 高反应 器的利用 率;极易控制温度 ,使 整个床层在适 宜的温 度下等温操作 ,拉大平衡 温距,提 高浓 差推动 力.从而达到高转化率 :不会出现局部 过热或整 体过热 .从而危及催
理1 人学进行 。 _ r
2 高浓度 C . 2 O三相床合成动力学研究和操 作适应性研 究 ( ]高浓度 C 1 O条件 F 甲醇合成本 征动 力学 试验 下 19 . 9 6年 9 1 ~ 2月在华东理工大学进行 ,通 过试验在三 相床 甲醇含成工业反应条 件 F ,确定了高浓度 C O条件下 由西南化工研究院开发的 C 0 催化剂 甲醇合成本 征动力学 32
t / d。 t・
利用模型对01 ~ 的万吨级 以上 业化规模 的反应器 预测计 算表明,只要条件 .r l m 0n 6 L
选 择得当.对 含 C 3 O4%的德 士古煤气和 含 2%n新鲜合成气 ,即使在 31 a的条件 F, 7 , 0 . MP 5
也可 使 C O转化率达到 3%左右 ,使出 口甲醇浓度达到 6 %一 %。合成压力为 5 a , 0 9 6 . MP 时 0
在一定温度及压 力 F 反应 生存 甲醇 .反应热传 向液 相热载体并传 向放 置在 热栽体 中的换 热 元件,整个床 层控制在等温 且强化传热 ,可 以提 高出 口气体 中甲醇浓度 和单程转化率 。降
低朱转化台成气 的循环压 缩功,提高 了过程的选择性和产品 甲醇 的质量 ,便于回收 4 M a P
的 进展 。 2 开 发 工作 概 述
华尔理 [ 学 、上海焦化 有限公司、西南化工研究院在前期 作的基础上, 白 1 9 年 大 亡 97
1月起 开展 了国家 “ 九五”科 技攻关项 目于课题 “ 三相床 甲醇合成新工艺开发研究 ”( 专 题号 9 . 90 .3 .课题的主要研究 内容为: 6 A1 - 0 ) 4
是细颗粒催化 ̄ _ 溶剂难分离 。 目前只能在实验室 中进行探索 工程 开发为 时尚早。 /- 0j J 2 三相淤浆反应器流体力学研究 . 4
为确保热模试验成功 ,进 行了常压冷摸试验。试验采用与热模相 同内径 ( 02 m)的 g 反应器 、气 体分布器、项部分 离器 测 定物料流动情 况,床 层气含率和床 层压降 :测定影 响流体力学 的主要因素 :考 察气 体分布器 性能和 反应 器内换 热原件对流体 力学的影响等 。 通过冷模试验为热模试验提供可靠 的依据 。 流体力学试 验在上海吴泾化工 公司进行,装置 安装在该厂 甲醇车间 内。装置 由华 东理 工大学 设计 、吴 泾公司制造厂制造 ,空气压缩机 由吴泾 公司提 供 ,安装与配 管由该公 司负 责 冷模用反应器由有机玻璃制造 ,其型式与尺寸与热模反应器 相同 。 试验 以空气. 催化剂和空气. 体石蜡- 水. 液 催化剂两种系统 为研 究对象 试验条件为:催 化 剂浓度 20 4 0 gm ,空塔表 观气速 为 05 2 /。 0 ~ 5 / k . 6ms - c 试验 于 1 9 9 7年 9月一 9 8年 3月进行,共测 定了约 10套数据。试验结果 为热模合成 19 5 试验和工业反应器的开发设计与操作条件确定提供 了较为可靠的数据和依据 。 25 二相 鼓泡淤浆床 数学模 型的研究及j 程分析 . : 建立三相鼓泡淤浆床 的数学模 型对 三相床 甲醇合成过程开发 的反应器设计 、放大、优