下向穿层钻孔集中排水
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下向穿层钻孔集中排水
发表时间:2018-11-17T15:34:36.880Z 来源:《基层建设》2018年第29期作者:周韬
[导读] 摘要:突出煤层突出危险区域煤巷掘进需采取区域防突措施,部分地点为顶板巷下向穿层孔,常因积水影响抽采效果。
淮南矿业集团通防地质部
摘要:突出煤层突出危险区域煤巷掘进需采取区域防突措施,部分地点为顶板巷下向穿层孔,常因积水影响抽采效果。
常规采用孔内下吹水管,利用压风吹水进行排水排渣,虽取得了一定的效果,但对于出水量较大地点,排水效率依然不能满足抽采要求。
为了提高下向穿层孔排水效果,采用大孔径集中排水孔,进行大量集中排水,有效的提高了下向孔排水效果。
关键词:下向穿层孔;排水;
1基本情况
下向穿层预抽钻孔因孔底积水问题导致钻孔抽采效果差,预抽评价时间长,制约了矿井生产接替,如朱集东矿11-2煤层为突出煤层,井田范围内均为突出危险区域,11-2煤煤巷掘进采取顶板巷巷下向穿层预抽煤巷条带瓦斯区域防突措施,1222(1)、1131(1)、1151(1)等顶板巷,穿层钻孔抽采浓度平均不足5%,百孔抽采纯量低于0.1m3/min。
针对现场存在的问题进行分析,认为主要是岩层裂隙水在钻孔空间内大量沉积,影响了预抽效果,造成抽采浓度低、纯量小。
经过前期钻孔吹水考察,认为钻孔影响范围内的水量是固定的,通过钻孔吹水一次出水量较小,造成钻孔吹水后抽采效果提高不明显。
针对存在的问题进行分析,认为要从解决钻孔影响范围内积水入手,通过提高排水量改善钻孔预抽效果。
选择1262(1)下顺槽顶板巷钻场施工大孔径集中排水孔,进行大量集中排水,取得较好效果。
2下向穿层条带预抽钻孔集中排水技术
2.1工作面概况
1262(1)下顺槽顶板巷位于朱集东矿西一11-2煤盘区,设计长度1438m,与轨顺内错25m,与11-2煤层法距约25~30m。
11-2煤层实测瓦斯压力0.61MPa、瓦斯含量5.18m3/t。
2.2钻孔施工工艺
2.2.1穿层钻孔
11-2煤顶板巷穿层钻孔按7m(组间距)×7m(孔间距)布置。
穿层钻孔采用Φ103mm钻头开孔施工至终孔,全程使用压力水排渣钻进。
若施工地点底板破碎,采用Φ133mm钻头开孔0.8米,撤钻后向孔内下1米Φ127mm岩芯管进行护孔。
采用Φ103mm钻头施工至终孔。
图1 钻孔设计平面图
钻孔采取跟管钻进工艺下套管:从钻杆内下入1吋套管至终孔位置,孔底至11-2煤层顶板为花管,其余为实管。
封孔段长度为20m,使用囊袋封孔。
图2 穿层钻孔封孔示意图
2.2.3集中排水孔
为提高顶板巷下向穿层钻孔排水效果,在每个钻场设计施工一个大孔径集中排水孔,终孔孔径300mm。
集中排水孔采用Φ103mm钻头开孔施工至终孔,撤钻后依次更换Φ133mm、Φ153mm、Φ197mm、Φ300mm钻头逐级扩孔,钻孔施工、扩孔全程使用压力水排渣。
图3 特制Φ300mm扩孔钻头
护孔套管采用自制加工的Φ273mm焊管,下套管前将孔内岩粉吹净,然后下护孔套管。
套管下齐后,孔口上端2m采用水泥进行封堵。
Φ273mm套管内下2吋吹水管,吹水管下至孔底,吹水管上端与Φ51mm压风管连接。
图4 自制集中取水孔护孔套管
2.3集中排水工艺
顶板巷下向穿层钻孔排水分为钻孔分组排水、集中排水孔排水。
2.3.1穿层钻孔分组集中排水
所施工下向穿层孔均按常规排水措施,从孔内下入吹水管,定时进行吹水作业。
抽采管、压风管、排水管均相对独立,实现钻孔分组
集中排水,如图5所示。
图5 钻场抽采、吹水、排水管路连接示意图
2.3.2集中排水孔排水
为减少钻孔孔底和煤层积水,利用顶板巷每个钻场内的集中排水孔进行集中排水,大幅度提高排水量,逐步减少钻孔孔底积水,提高下向穿层预抽钻孔瓦斯抽采效果。
通过观察集水孔内水位情况,可以有针对性的对单个钻场加强吹水,做到排水效果“可视化”。
图6 集水孔示意图
2.3.3集中排水水量分析
集中排水孔深度约25m,有效直径300mm,单孔体积1.77m³。
按积水深度约20m计算,集中排水孔可一次性排出水量1.42m³,集中排水孔一次性排出水量约等于35个抽采钻孔有效体积。
按目前的考察数据,钻场钻孔施工完毕后完善集中排水孔排水设施,进行集中排水。
第一周每班排水三次,水位在底板向下5-8m;第二周每班排水两次,水位在底板向下10m左右;第三周,每班排水一次,水位均在底板向下15m左右;第四周,每天排水一次,从集中排水孔目测看不到水位。
按原工艺的钻孔排水,一条顶板巷每班要安排3-5人,每人负责两个钻场不间断吹水,现在采取集中排水工艺后,一条顶板巷每班安排一人即可完成排水任务,减少了人员投入。
图7 排水体积示意图
3抽采效果考察
3.1抽采浓度
为了比较抽采效果,选取1131(1)轨顺顶板巷下向穿层钻孔抽采情况进行对比。
如图8所示,1131(1)轨顺顶板巷28、29#钻场作为1个评价单元,抽采混量在1m3/min左右,抽采浓度3%。
图8 1131(1)轨顺顶板巷28、29#钻场抽采浓度
如图9所示,1262(1)下顺槽顶板巷第一评价单元采取集中排水孔集中排水技术,抽采浓度稳定在10~15%之间。
图9 1262(1)下顺槽顶板巷第一评价单元抽采浓度
在第一评价单元试验的基础上,对第二评价单元排水工艺进行了优化。
如图10所示,第二评价单元抽采浓度在17%~23%之间,抽采浓度提高明显。
图10 1262(1)下顺槽顶板巷第二评价单元抽采浓度
3.2抽采纯量
如图11所示,1131(1)轨顺顶板巷28、29#钻场、1262(1)下顺槽顶板巷第一评价单元、1262(1)下顺槽顶板巷第二评价单元30天内抽采纯量对比。
1131(1)轨顺顶板巷28、29#钻场抽采纯量在0.03m3/min,1262(1)下顺槽顶板巷评价单元抽采纯量在0.1~
0.2m3/min,抽采纯量提高了约4~5倍。
图11 顶板巷评价单元30天内抽采纯量
考察结果:采取上述技术的1262(1)下顺槽顶板巷第一评价单元抽采浓度稳定在10~15%,优化排水工艺后第二评价单元抽采浓度在17%~23%之间。
同时,在集中排水后抽采浓度能够达到20%以上,且抽采纯量稳定在0.1~0.2m3/min,抽采效率较以往提高了约4~5倍。
4结语
朱集东煤矿11-2下向穿层钻孔集中排水装置排水效果明显,而且经排水后瓦斯抽采效率大大提高,该装置将在集团公司下向穿层预抽钻孔施工地点进行推广应用。
参考文献:
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[3]李栋,卢义玉,王洁,廖识,黄小波.瓦斯抽放孔射流排水排渣方法及实验研究[J].采矿与安全工程学报,2012,29(02):283-288.。