我国电厂锅炉过热器爆管原因及解决对策

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浅谈我国电厂锅炉过热器爆管原因及解决对策

摘要:电厂锅炉设备对工业安全建设具有重要意义,本文主要对我国电厂锅炉过热器爆管的原因进行了分析,针对该电厂的实际情况,针对爆管产生的原因,提出合理的解决对策,促进工业安全生产。

关键词:电厂锅炉;过热器爆管;对策

近些年,一些电厂锅炉过热器弯管爆管事故频繁发生,已经严重影响到电厂正常的运行。对电厂锅炉过热器爆管的原因分析,预防爆管发生,对安全生产意义重大。

一、概况简述

过热器按蒸汽流程可分为低温过热器和高温过热器两级,低温过热器布置在尾部竖井的主烟道内,高温再热器布置在水平烟道内。低温过热器由89 片6 管圈同绕的管片组成。沿高度分为上、中、下三组及向上穿过转向室的垂直管段四个部分,垂直段及上组管材为12cr1mov,中组为15crmo、下组为20g。低温过热器出口的蒸汽经左右交叉后进入高温过热器,高温过热器由85 片7 管圈同绕的管片组成,高温过热器最外圈采用1cr18ni9ti 钢管,其余管圈采用12cr2mowvtib(钢102)钢管。

二、爆管原因分析

(一)材质原因

该电厂机组型号为wgz-420/13.7mpa,最外圈管材质采用

1cr18ni9ti 钢管,其余管圈采用12cr2mowvtib(钢102)钢管,

过热器炉外连接管都采用12cr1mov材质,工作压力是3.54mpa,工作温度是540℃。12cr2mowvtib 材质是一种低合金贝氏体型耐热钢,在小于600℃时具有良好的综合力学性能、抗氧化性及组织稳定性。超过600℃时,抗氧化性能下降,腐蚀率为0.15mm/ 年。但也存在对热处理敏感、塑性差、焊后塑性和耐蚀性差等缺点,经过长期使用后,由于受热不均,内壁氧化皮的剥落更进一步增加了管壁的温度差。加上温度骤冷骤然的交替变化,使得材质逐级变脆,因而限制了这类材质的使用年限。此外,管壁在运行中受到蒸汽的热冲击会出现裂纹,也会降低弯管的性能质量。加上长期使用且不加以维护,就会引起过热器弯管爆管事故的发生。

(二)超温过热引起的爆管

1. 炉内燃烧工况不好

火焰中心偏高运行中锅炉的煤粉着火点离燃烧器出口较远,以致会出现脱火儿引起炉膛负压波动,炉膛火焰中心上移等如果燃烧组织不良,燃烧燃尽困难,飞灰含碳量高,易发生炉膛上部煤粉在燃烧,从而导致炉膛出口烟温升高,这是前屏超温的直接原因。

2.一次风速过高

烟气旋转动量偏大导致烟温差偏大,对于四角切圆布置的燃烧器,炉膛烟气螺旋上升,在炉膛出口处本身就会出现很大的延期残余扭转,同时锅盖的风速,与引风机抽吸速度产生叠加,使烟气转动动量增大,在炉膛出口处出现大烟温偏差,由于烟温差加大而导致锅炉局部管子过热。

3.给粉机的单侧停机投或缺角运行增大了切圆直径加剧了烟温

偏差

如果粉仓密封不好,就会有潮气和漏水进入粉仓,并由此引起给粉机给粉不畅、卡涩乃至频繁跳闸,出现火焰缺角运行在这种情况下,火焰将发生偏斜,即当一角燃烧器出口射流动量小于其他角时,由于从上游来的旋转气流动量增加,会使实际切圆增大,由此加剧了炉膛出口的气流残余扭转和延期偏差;当一角给粉机的停投构成缺角运行时,烟气沿炉膛高度做偏心螺旋运动,并强烈向壁面移动,由此造成更大的热偏差,导致锅炉局部管子过热。

(三)珠光体球化及碳化物聚集

针对12cr1m ov钢分析,试验表明当12cr1m ov 钢严重球化到5级时,钢的室温强度极限下降约11kg /mm2。影响珠光体耐热钢发生球化的因素主要有温度、时间、应力和钢材的化学成份等。在钢中掺入/ v0 这种强碳化物元素,可以阻碍珠光体的球化过程,只要能形成稳定的碳化物,则球化过程减速。通过对12cr1m ov管试验发现,随着运行时间的增加,钢的工作温度下蠕变极限和持久强度也相应降低。随着运行温度的提高、时间的延长、应力的变化都会加速合金元素的固溶体和碳化物间的重新分配现象。

三、解决对策

(一)更换弯管材质

鉴于材质问题引起该电厂锅炉过热器弯管爆管事故的发生,建议更换tp304h 材质钢管,代替原本的12cr2mowvtib(钢102)(外圈

1 根为 1cr18ni9t)i 弯管材质。tp304h 钢材质不仅具有

12cr2mowvtib的高稳定性和耐热性,且当温度达到650℃时,其仍具有良好的抗氧化性。此外,tp304h材质焊接和弯管工艺也很简单,价格普通。最主要的优点是焊接后经过热处理材质并不敏感,且具有较强的使用年限,不会因为长期的冷热交替变化而降低原本的性能,很适合使用在锅炉过热器弯管中。

(二)加强入炉煤的管理

入炉煤的指标控制入手,避免燃用偏离设计值过大的煤种,通过合理掺配煤达到合格入炉煤标准。加大运行调整管理力度,依据煤质化验单及时调整燃烧工况,避免出现火焰偏斜和燃烧中心上移导致超温情况的发生;避免长期正压运行工况的出现;严格按照升压曲线要求进行启动升压,严禁赶火升压。合理调配负荷,避免出现长期超负荷及低负荷等不正常工况的出现。

(三)加大设备检修力度

利用负荷低峰期对低温过热器管段进行取样分析,定期对汽包进行解体检查,重点检查分离器积垢及焊点情况,必要时进行喷砂打磨及焊接处理;检查汽包内加药管及连排管路,以防出现堵塞现象。检修管理方面,保证二级减温器喷水装置的正常运行,发现有问题及时处理。在检修过程中,搞好过热器的防爆检验工作。检查高温区管的氧化皮厚度情况,当氧化皮厚超标时,及时换管,实现状态检修。检查管的表面是否有微裂纹,有裂纹时更换。检查高温区向火侧高温腐蚀情况,发现有严重腐蚀坑部位,打磨测厚,

当厚度不满足强度要求时,更换管子。做好过热器管的寿命预测每隔2~ 5万h,对过热器监视段割管鉴定,进行金相组织分析和机械性能试验。当发现珠光体球化严重( 4~ 5级),机械性能试验低于标准要求时,制定更换计划。做好记录和档案管理,研究过热器管的损坏规律。

(四)严格控制燃烧高硫煤

防止过热器出现高温腐蚀,严格控制燃烧高硫煤,防止过热器出现高温腐蚀,采取的主要措施:降低so3 的生成量,设法降低h2 so4 露点,减少酸量的凝结。对可能腐蚀的区域,采用抗腐蚀材料。低氧燃烧,降低过量空气系数,加强吹灰工作。

总之,电厂锅炉过热器弯管的材质、制粉系统、管理措施等都是影响弯管运用时间的重要因素。我们要正视电厂锅炉过热器弯管在运行过程中出现的各种问题,积极拟定改进措施并实施,减少故障的发生,一方面提高电厂的经济利润和社会利润,另一方面保证电厂稳定、安全运行。

参考文献:

[1] 王孟浩. 消除大容量电厂锅炉过热器及再热器局部超温的措施[ j] . 中国电力, 2003.

[2] 闻雪平,王文欢,王爱晨等.电站锅炉再热系统动态特性数学模型的研究与应用[j].锅炉技术,2012.

[3] 马爱武,张健,翟君杰等.电站锅炉高温再热器管座检验时硬度值偏低的原因分析[j].安阳工学院学报,2011.

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