汽轮机、发电机安全运行初探参考文本

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汽轮机、发电机安全运行初探参考文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each

Link To Achieve Risk Control And Planning

某某管理中心

XX年XX月

汽轮机、发电机安全运行初探参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

(一)剖析部分

一、引言(燃气发电站、汽动鼓风站岗位主要设备性

能简介):

1、汽轮机是以水蒸气为工质,将蒸汽热能转换成转

子旋转的机械能的动力机械,它具有单机功率大、效率

高、转速高、运转平稳、单位功率制照成本低和使用寿命

长等优点,在现代工业中得到广泛应用。

2、发电机:发电机通常由定子、转子、端盖及轴承

等部件构成。

定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。

转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。

由轴承及端盖将发电机的定子,转子连接组装起来,使转子能在定子中旋转,做切割磁力线的运动,从而产生感应电势,通过接线端子引出,接在回路中,便产生了电流。

二、问题的产生:

在通过本文第一及第二部分的介绍后,可以很明显的看出,此类生产工艺运行比较复杂,设备承载体颇多,尤其是几个岗位都有汽轮机设备,那么对于汽轮机、发电机飞车事故究竟有什么后果,下面以一个事故案例来举例说明:

事故案例:

事故案例一:

1999年2月25日凌晨1时40分左右,中国石油乌鲁本齐石油化工总厂(以下简称乌石化)热电厂3号发电机一变压器组污闪,3号汽轮发电机组甩负荷。在当班操作人员进行事故处理时,发生汽轮机超速飞车的设备事故,同时发电机及机组油系统着火。事故无人员伤亡,设备直接经济损失1916万元。

乌石化热电厂3号汽轮发电机组的汽轮机为哈尔滨有限责任公司生产的CC50-8.83/4.02/1.27型高压双缸双抽冷凝式汽轮机,发电机为哈尔滨电机厂生产的QF-60-2型发电机,总成设计为西北电力设计院,安装、调试由新疆电力安装公司承担,投产日期为1997年1月30日。1998年5月12日至6月18日进行了鉴定性大修。

现报告如下:一、事故经过1999年2月25日,乌

石化热电厂汽机车间主任薛良、副主任顾宗军与汽机车间15名工人当班,其中3号汽机组由司机曹磊、副司机黄汉添和马新俊值班。凌晨1时37分48秒,3号发电机一变压器组发生污闪,使3号发电机组跳闸,3号机组电功率从41MW甩到零。汽轮机抽汽逆止阀水压联锁保护动作,各段抽汽逆止阀关闭。转速飞升到3159r/min后下降。

曹磊令黄汉添到现场确认自动主汽门是否关闭,并确认转速。后又令马新俊启动交流润滑油泵检查。薛良赶到3号机机头,看到黄汉添在调整同步器。薛良检查机组振动正常,自动主汽门和调速汽门关闭,转速2960r/min,认为是污闪造成机组甩负荷,就命令黄汉添复位调压器,自己去复位同步器。

由办公室赶至3号机控制室的顾宗军,在看到3号控制屏光字牌后(3号机控制盘上光字牌显示"发电机差动保护动作和"自动主汽门关闭"),向曹磊询问有关情况,同意维

持空转、开启主汽门,并将汽机热工联锁保护总开关切至"退除"位置。

随后顾宗军又赶到3号机机头,看到黄汉添正在退中压调压器,就令黄汉添去复位低压调压器,自己则复位中压调压器。黄汉添在复位低压调压器时,出现机组加速,机头颤动,汽轮机声音越来越大等异常情况(事后调查证实是由于低压抽汽逆止阀不起作用,造成外管网蒸汽倒流引起汽轮机超速的)。

薛良看到机组转速上升到3300r/min时,立即手打危急遮断器按钮,关闭自动主汽门,同时将同步器复位,但机组转速仍继续上升。薛良和马新俊又数次手打危急遮断器按钮,但转速依然飞速上升,在转速达到3800r/min 时,薛良下令撤离,马新俊在撤退中,看见的转速为4500r/min。

约1时40分左右,3号机组发生超速飞车。随即一声

巨响,机组中部有物体飞出,保温棉渣四处散落,汽机下方及冷油器处起火。

事故案例二:

1999年5月13日12时25分,广东某硫铁矿企业集团公司化工厂8万吨硫酸系统余热发电装置在试生产过程中发生一起汽轮机因飞车引起的爆炸事故,造成现场操作人员1人当场死亡、1人轻伤、设备粉碎性破坏的重大人身伤亡及设备损失事故。

事故经过:

1999年5月13日7时45分,8万吨硫酸装置动力车间发电岗位岑某、陈某、路某、赖某4人上白班,接班时,汽轮机组运行正常。中午12时4人吃午饭时接到动力车间副主任孟某关于饭后汽轮机停车的指令,停车的目的是为了解决锅炉蒸汽孔板流量计法兰等多处漏气故障,进行计划检修。12时10分左右,当班主操作工岑某叫陈某

先到一楼把电动油泵打开,岑某自己则把同步器操作手轮退(旋)到顶。等陈某上来后,岑某安排他进操作室解列,岑某在机头处观察汽轮机转速表。由于转速表一直未有变化,岑某就来到操作室北门口处问陈某有没有解列,陈某回答“已解列”,但岑某发现操作屏上的指示灯经灯亮(说明仍未解列),就又返回机头处,当时现场转速表显示转速还是正常,随后又回到操作室北门口问陈某是否解列了,陈某未回答并从操作室南门口跑出。这时岑某检查操作屏指示灯已正常(绿灯已亮),并看见陈某来到机头处手拍危急遮断器,并用手关主汽门手轮,这时岑某回到机头处,陈某讲“主汽门手轮关不动”,同时发现转速表转速达6800转/分。当时岑某检查危急遮断器,发现已跳出,就去关主汽门,但主汽门手轮关不动。随后岑某又拉了轴向位移遮断器,但汽轮机转速仍继续上升,转速已达7800转/分。同时汽轮机伴随着相当大的震动声,这时

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