减少7、8号炉渣沟灰浆水水量(维护锅炉检修班QC小组)

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(QC成果)井壁截水,减少污水沉淀

(QC成果)井壁截水,减少污水沉淀
减少立井施工污水沉淀处理量
宏圣矿建长平矿工程项目部芦家峪QC小组
目录
• 一、小组简介
• 七、要因确定
• 二、工程概况
• 八、制定对策
• 三、选题理由
• 九、对策实施
• 四、现状调查
• 十、效果验证
• 五、目标设定及可行性分析 • 十一、成果巩固与标准化
• 六、原因分析
• 十二、总结与打算
宏圣矿建长平矿工程项目部芦家峪QC小组
组员

中专
组员
中专
组员
中专
组员
宏圣矿建长平矿工程项目部芦家峪QC小组
二、工程概况
长 平矿芦家峪进风立井净直径8.5m,井口设计标高+1000m, 井口实际标高+1003.164m,实际井深为529.703m。根据地质检 查孔报告井筒施工要穿过数个含水层,浇筑后井壁会有大量漏水。
宏圣矿建长平矿工程项目部芦家峪QC小组
宏圣矿建长平矿工程项目部芦家峪QC小组
九、对策实施
对策实施一:在安装水泵前经过测水,井筒 漏水量已经达到11m3,所以初期选择使用流量 10m3矿用潜水泵,备用一台流量15m3和一台 20m3的潜水泵,保证井壁漏水量稍大于水泵抽 水量,这样水泵不停机可一直向地面排水。水箱 容量为2m3,高2m,长宽均为1m。潜水泵放于 水箱中,由地面稳车用钢丝绳吊挂于井壁截水槽 边(离工作面最近的截水槽)。
意识差
对工人培训不够
机具
水泵坏损率大 排污量太大
井下黑暗及井 筒漏水量大
PAC及PAM用 量大
工作面排水水 中悬浮物及杂 质多且水量大
环境
材料
方法
宏圣矿建长平矿工程项目部芦家峪QC小组
七、要因确认

(定稿)降低3#除尘故障停机率

(定稿)降低3#除尘故障停机率

现状调查二
小组成员对6-8月份3#除尘设备故障类型进行统计分析。
6-8月份3#除尘设备故障类型统计表
时间 故障类型
6月 7.6 h 0.7 h 8.3 h
7月 8.4 h 0.7 h 9.1 h
8月 7.3 h 0.6 h 7.9 h
百分比 92 % 8 %
电气故障 机械故障 合计
制表人:唐培丽
时间:2012-9-03
2012-9-7
测量3#除尘电源电压
验证地点
除尘控制室
验证人
唐培丽
3#除尘变频器电源电压统计表
实测值
9月7日-10日小组成员对除尘变频器电源电压进行了随机跟踪测量。
验 证 分 析
日期
AB相 389 V 391 V 393 V 389 V 391 V
BC相 390 V 393 V 389 V 389 V 393 V
确认1:
原因 验证时间 2012-9-6 验证地点 车间办公室 缺少岗位培训 验证人 范洪涛
动力车间除尘岗位培训考核记录。
2012年6-8月份除尘岗位培训统计表 姓名 6月 理论 耿伟 潘清乐 冯亚欧 赵应才 赵艳红 李莲香
91分 97分 95分 95分 96分 94分
7月 理论
89分 92分 89分 89分 89分 90分
累计百分比
三、设定目标
目标值设定柱状图
制图人:杜洪磊
时间:2012-9-04
经过讨论,小组确定本次活动的目标为:将3#除尘故障停机率从1.3% 下降到0.9%
四、原因分析
原因分析
人 操作工操作不熟练 缺少岗位培训
变频器欠压
电源电压低
变 频 器 故 障 率 高

减少78号炉渣沟灰浆水水量

减少78号炉渣沟灰浆水水量

减少78号炉渣沟灰浆水水量爱护锅炉检修班QC 小组一、选择课题1、设备简介7、8号炉渣沟要紧是由来自#7A 、#7B 、#7C 三台冲灰水泵的海水,将锅炉燃烧产生的灰渣顺利排入到#7渣浆池,再由#7A 、#7B 、#7C 三台渣浆泵排至灰浆分配槽(如图一)。

图一 四、五期灰、水至7号渣浆池流程图制图人: 徐新勇 制图时刻:2018年9月7、8号炉渣沟渣浆水及冲灰水喷咀配置图(如图二):图二7、8号炉渣沟渣浆水及冲灰水喷咀配置图冲 灰 泵渣 浆 泵8B 捞渣机 8A 7A7B 至#7进口渣池 注: 渣沟喷咀碎渣机制图人:徐新勇制图时刻:2018年9月近年来,由于渣浆池汇入的渣浆量都超过了单台渣浆泵的额定排浆量,造成两台渣浆泵同时运行才能完成渣浆排出,增加了设备的投运率,使设备耗能增加,磨损加大。

2、小组及课题简介制表人:王天智制表时刻:2018年9月3、选题理由厂部要求减少渣浆泵运行台数课题选定 减少7、8号炉渣沟灰浆水水量图三#7渣浆池进浆量进行统计图 制图人:徐新勇 制图时刻:2018年9月从排列图中可看出其中7、8号炉渣沟灰浆水流进渣浆池的量为260 M 3/H ,占总进浆量的86.7%#7渣浆池进浆量进行统计100 200 300 100%50 150 250204060 80 (M 3/H 7、8号炉 渣沟灰浆水9、10号炉 捞渣机溢流水冲灰水箱 溢流水4、活动打算表三小组活动打算表制表人:何康平制表时刻:2018年9月二、现状调查小组对渣浆泵出力调查结果(表四):地点:台州发电厂渣浆泵现场调查方式:对渣浆泵进行分析核对制表人:徐新勇制表时刻:2018年9月对排入7、8号炉渣沟设备出水量进行调查统计(表五):表五7、8号炉渣沟设备出水量统计表制表人:徐新勇制表时刻:2018年9月图四7、8号炉渣沟冲灰水调查统计饼分图制图人:徐新勇制图时刻:2018年9月小组对可能引起7、8号炉渣沟灰浆水水量过多的出水口进行调剂(表六)表六7、8号炉渣沟出水调剂结果统计表制表人:徐新勇制表时刻:2018年9月由表五、图四可知,7、8号炉渣沟灰浆水中,其中灰沟排渣冲灰水流入的水量是190M3/H,要占整个冲灰水水量的73.1%,我们又对这些出水设备阀门进行调剂试验(见表六),结果是除了适当关小关断门迷宫密封水外,其他阀门关小都不同程度阻碍到锅炉炉底密封性。

破冰QC小组:攻坚克难,创新提升锅炉车间水处理效率

破冰QC小组:攻坚克难,创新提升锅炉车间水处理效率

破冰QC小组:攻坚克难,创新提升锅炉车间水处理效率一、引言在追求卓越质量、不断创新提升的道路上,破冰QC小组应运而生。

我们积极响应公司质量管理活动的号召,以《我阳复烤厂质量管理活动年实施方案》为指导,针对锅炉车间水处理池废水处理难题,展开了一场攻坚克难的行动。

二、问题识别与团队组建面对锅炉车间水处理池废水处理难以根治的问题,我们小组进行了深入的分析和探讨。

针对这一难题,我们组建了一支由高级修理工、中级操作工和基层管理人员组成的跨职能团队。

我们团队的成员具有丰富的实践经验和扎实的专业知识,为解决问题提供了有力的保障。

三、创新解决方案与实施在充分调查和分析的基础上,我们小组提出了安装废水池潜水泵提升机构的解决方案。

这一方案旨在解决潜水泵检修难度大、效率低下的问题,提高废水处理的效率和质量。

在实施过程中,我们团队成员紧密协作,克服了诸多困难,最终成功完成了潜水泵提升机构的安装和调试工作。

四、成果展示与持续改进通过安装废水池潜水泵提升机构,我们取得了显著的成果。

不仅提高了现场作业效率,降低了检修难度,还保障了人员的作业安全。

同时,我们也意识到持续改进的重要性。

未来,我们将继续关注废水处理设备的运行状况,及时发现并解决问题,确保设备的高效稳定运行。

五、总结与展望破冰QC小组在锅炉车间水处理池废水处理难题上取得了重要的突破。

我们团队成员以攻坚克难的决心和创新精神,为公司的质量管理活动做出了积极贡献。

展望未来,我们将继续秉承质量至上的理念,不断提升自身的专业技能和综合素质,为公司的发展贡献更多的智慧和力量。

同时,我们也期待与更多的同事和团队一起携手合作,共同推动公司质量管理水平的不断提升。

2013年锅炉检修队脱硫班QC14.3.20要点

2013年锅炉检修队脱硫班QC14.3.20要点

李可崴,李静
确认时间
2013.5.18
非要因
确认五 确认方法 确认标准
确认过程 确认人
确认结论
滤布托辊故障 现场调查
托辊轴承是否良好,托辊动作是否灵活。
由于设备所处环境会经常被水淋, 轴承因生锈等原因造成转动不 灵活或者不转,导致托辊与滤布产生摩擦,造成滤布磨损。
边少华,张欣儒
确认时间
2013.5.18

37

33

34

28

43

38
中专 高中 本科 本科 中专 中专 本科 中专
组长 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员
策划组织 策划组织 技术负责 现场实施 现场实施 现场实施 现场实施 资料整理
二、设备简介
石膏脱水系统由石膏浆液输送系统、真空脱水系统、滤液水系统、
废水给料系统等组成。产生的含固量为
我们统计了各脱硫设备占用的检修时间,石膏脱水系统作 为脱硫系统的辅助部分,却占用了约 31%的检修时间及检修人 员。减少缺陷,可以节约检修时间,降低检修成本。
四、现状调查
为找出石膏脱水系统的缺陷次数多的原因,我们统计了
2012 年 1-12 月石膏脱水系统的缺陷及其处理时间。制作了统 计表及排列图:
确认人 确认结论
陈英杰,边少华 是要因
确认时间
2013.5.18
确认三 确认方法 确认标准
确认过程 确认人
滤布调节辊固定轴设计不合理 现场调查
调节辊的安装能否符合检规规定及设计要求。
真空皮带机滤布调节辊固定是靠几个 Φ10的钢筋棍作为销子横 向固定,运行时间长后调节辊就会窜动, 销子经常跑出导致托辊

减少7、8号炉渣沟灰浆水水量

减少7、8号炉渣沟灰浆水水量

减少7、8号炉渣沟灰浆水水量摘要本文旨在减少7、8号炉渣沟灰浆水的使用量,通过优化工艺和改进设备,提高资源利用率和节约用水。

背景炉渣沟灰浆水是在炼钢过程中产生的一种废水,主要由冷却水和其他污水混合而成。

传统的处理方式是直接将炉渣沟灰浆水排放至废水处理厂处理,然而这种方式存在资源浪费和环境污染的问题。

因此,减少7、8号炉渣沟灰浆水的使用量成为迫切的需求。

方法为了减少7、8号炉渣沟灰浆水的使用量,我们可以采取以下措施:1.优化工艺:通过改进炼钢工艺,减少废水的产生量。

例如,优化冷却系统,降低冷却水的使用量;改进炉渣处理工艺,减少炉渣产生的废水。

2.改进设备:安装节水设备,如喷淋器、节水阀等,降低用水量。

优化设备参数,提高设备的运行效率,减少废水产生。

3.循环利用:将7、8号炉渣沟灰浆水进行分离处理,将可回收的水分重新利用于生产过程中。

这样不仅可以减少水的使用量,还可以提高资源利用率。

4.加强管理:加强水资源管理,建立科学的用水计划和调度,合理安排用水时间和用水量。

加强员工培训,提高水资源利用的意识和理念。

结果通过以上措施的实施,预计能够有效减少7、8号炉渣沟灰浆水的使用量,具体减少量需要根据实际情况进行具体计算和评估。

减少7、8号炉渣沟灰浆水的使用量将带来以下好处:•节约用水资源,减少对水资源的依赖。

•降低废水排放量,减少污染物的排放对环境的影响。

•提高资源利用率,实现循环经济的发展目标。

结论为了减少7、8号炉渣沟灰浆水的使用量,我们需要优化工艺、改进设备、循环利用和加强管理。

这些措施不仅可以减少水的使用量,还可以提高资源利用率和减少环境污染。

通过持续的改进和管理,我们相信我们可以实现减少7、8号炉渣沟灰浆水使用量的目标,为企业的可持续发展做出贡献。

QC成果 降低电锅炉除盐水损失量

QC成果   降低电锅炉除盐水损失量

-5.8
-8.3
-0.9
二、现状调查
分析:通过上述表格可以看出锅炉的异常损失量多数月份均在设计范围内,只有 在8月份超过了设计值9.8t,但是若以7~12月份的异常损失量求均值,则为1.62t,显然汽水损失在设计范围内,小组成员开会讨论后,认为锅炉自身的汽水 损失是正常的,不是导致锅炉除盐水补水量超标的主要原因。
万玉斌

41
高中
组员(现场跟踪)
朱炎平

43
高中
组员(现场跟踪)
童黄蓉

23
大专
组员(数据收集)
王作平

40
高中
组员(现场跟踪)
杨小春

39
高中
组员(现场跟踪)
简述
2、课题简介: 动力厂热电车间主要担负着新1#高炉供风工作,车间主要设备有90T燃气锅炉两座,汽轮 鼓风机组一套,汽轮发电机组一套。其汽水系统如下:
1、小组获2009年度全国优秀质量管理小组 2、小组获2010年度全国优秀质量管理小组 3、小组获2011年度全国优秀质量管理小组
姓名
性别
年龄
文化程度
组内分工
肖子光

45
大专
顾问
涂仁辉

49
大专
课题指导
熊永红

39
大专
组长(课题落实)
林志勇

37
大专
组员(技术分析)
曾祥松

33
大专
组员(数据分析与汇总)
要因
水封管路未设计节流装置
序号\对策
方案论述
优、缺点
结论
方案一 方案二

QC成果发布材料XX卷烟厂降低锅炉水处理交换器停机次数

QC成果发布材料XX卷烟厂降低锅炉水处理交换器停机次数

XX 卷烟厂QC 成果发布材料降低锅炉水处理交换器停机次数单位:XX 卷烟厂设备工程部小组名称:能源动力QC 小组发布人:XXX时间:XXXX 年 1 月.小组概况1 .小组简介(表一):2.小组成员概况(表二):二.选题理由存在问题:动力中心为燃气燃油锅炉提供软化水的水处理交换器设备自今年四月份投运以来,水化人员多次反馈信息,水处理交换器设备停机次数较多,产水量不足,影响了锅炉的正常运行。

表二制表人:XXX 时间:XXXX年5月10日部门症结:由于水处理交换器设备停机次数较多,产水量不足,锅炉所用软水供应不足导致锅炉产汽量受到制约,影响了锅炉正常的运行和全厂的蒸汽供给。

课题选定:降低锅炉水处理交换器停机次数三.现状调查调查一:小组成员统计了XX年4月11 日-5月8日3台水处理交换器交接班运行记录,整理出运行中停机故障次数并作饼分图如下:表 四从饼分图可见,因为盐液浓度低造成停机故障次数占88%,是造成停机次数多的主要问题。

■盐液浓度低 —网络停电 ■自来水压力低调查二:我们对症结产生的设备和工艺进行调查。

图二如图,我们通过对锅炉水处理交换器的盐液阀、电磁阀、管路系统进行检查,发现设备均为完好。

对盐液池的溶盐工艺检查发现,由于工业用盐颗粒较大,浸泡在冷水中,溶解速度慢,难以满足锅炉连续用水的需要。

调查三:以前生产状况链接车间XX年以前,燃煤锅炉使用的水处理设备与之相比,无论从原理、结构、性能上都很相似,而停机次数较低。

我们小组成员查阅了08年水处理交换器交接班运行记录,并对停机次数进行了统计, 如下表五所示:表五制表人:XXX 时间:XXXX年5月12日从上表可以看出,08年水处理交换器运行中出现停机故障较少, 4月份平均为0.3次/台四.设定目标1.根据现场调查,小组经过会议分析讨论,设定了本次活动的目标值:将水处理交换器故障停机次数由月平均5次/台降低到月平均1次/台。

图三制图人:肖平制图时间:XXXX年5月12日2.目标值设定的依据:⑴小组成员知识结构合理,具有丰富的专业知识和实践经验,在生产过程中能运用QC方法找出存在的问题,并解决问题。

降低锅炉烟气硫含量QC小组

降低锅炉烟气硫含量QC小组
9
5、电磁流量计不准 、 由于测量的为石灰乳的流量,使用过程中容易出现流量计结垢导致指示不准,但不 作为主要原因。 6、 6、烟气风门挡板 烟气风门挡板控制器不能定位,出现波动,但不影响脱硫,因此它不作为主要原因。
所以主要因素有主塔喷淋程序、220VAC电磁阀。
10
八、制定对策 制定对策
序号 1 要因 对策与措施 完成时间 负责人 检查人 主塔喷淋程控
QC小组
降低锅炉烟气硫含量
一、简 介
锅炉烟气脱硫工程是根据国家“十一五” 锅炉烟气脱硫工程是根据国家“十一五”规划纲要要求, 为达到2010年二氧化硫的年排放量要降至2000万吨的目 为达到2010年二氧化硫的年排放量要降至2000万吨的目 标而新增的环境保护项目。同时,该工程对于整个集团的 稳定高效发展也具有重大意义。
14
实施六
风门不定位
对于风门不定位情况,工艺先将其打到手动位置,保证运行, 在合适的情况下对风门进行调整。
电缆号
FV2 07A A1 线电阻 屏蔽 线电阻 屏蔽 B3 线电阻 屏蔽
第一组
∞ 10.3MΩ 18.5 MΩ ∞ ∞ 8 MΩ
第二组

第三组

结果
合格 不合格 不合格 合格 合格 不合格
10.28 MΩ 16 MΩ ∞ ∞ 7.8 MΩ
11 MΩ 17.8 MΩ ∞ ∞ 11 MΩ
15
十、 效果检查
通过**月及**个月的运行情况,锅炉的烟气硫含量达到的排 放的标准,低于100mg/L以下。
200
150
100
烟气硫含量
50
0
月份
11月份 11 月份 12月份 12 月份
16
十一、 十一、巩固措施

003-8号炉渣水设备检修

003-8号炉渣水设备检修

渣水设备检修作业指导书1.范围1.1目的和范围目的:规范作业行为, 对检修作业给予必要的指导。

范围:本指导书适用于托电8号炉渣水设备检修1.2缺陷描述及原因分析主要原因:排污泵运行磨损、结垢等现象1.3检修内容对8号炉排污泵更换轴承、油封、管路等。

1.4检修地点8号炉零米捞渣机处。

1.5可行性分析此项工作需将所有设备退备,发生人身伤害事故的几率也很小,故该项工作可以开展。

2.本指导书涉及的资料和图纸下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。

□《托电四期除灰检修工艺规程》3.安全措施3.1 安全关键点3.1.1高空坠落:在吊装口四周起吊作业时系好安全带,正确使用安全防护用品。

3.1.2高空落物:检修过程中在脚手架等部位将使用的工具放在工具包内或安全可靠的部位,铺好皮垫防止工具等掉落。

3.1.3人身伤害:确认作业范围,检修工作时防止踏空卡腿、卡脚;穿好连体服,戴好防尘口罩。

3.1.4转机伤害:在转动机械区域内工作,工作人员着装正确防止转机伤害。

3.1.5起吊作业:工作人员应做好起吊作业的防护工作。

3.2风险分析及危险辨识3.2.1严格执行《电业安全工作规程》。

3.2.2办理检修工作票,确认排污泵停电。

3.2.3作业组成员掌握本项工作的危险点及预控措施,了解检修前沉淀池排污泵的缺陷。

3.2.4清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。

3.2.5参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。

3.2.6开工前召开专题会,对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。

酒后人员禁止进入现场,精神状态不佳人员禁止进入现场。

3.2.7检查起吊设备的完好,大的部件拆卸后应放置牢固,防止在搬用过程中倾倒。

提高锅炉水处理出力2

提高锅炉水处理出力2
责任人:
特点 1.清水泵启停时间长。 2.改动工作量大,费用 高。 3.除氧时耗蒸汽量大。 4。不能保障交换器在 再生过程中清水泵不停
时间:2011年7月16
结论
不采用
× × ×验证地点;现场

方案二:增大浮球行程
验证分析 此种方案能拉大高低水位之间行 程.使清水泵启停时间长。而软水 箱回收冷凝水,使里面的软水有 一定的温度,导致除氧器软水泵 底阀故障率高,维修不方便,故 采用无底阀打水,从而使得软水 箱的水位要≥软水泵位置。
设备最大交 换能力(T)
2011.4.5
2011.4.7 2011.4.8 2011.4.10
1#
2# 1# 2#
0.031
0.0305 0.03 0.03
83
80 75 85
2011.4.12
2011.4.13 2011.4.14 2011.4.16 2011.4.19 2011.4.22 2011.4.24 2011.4.26 2011.4.28
105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 84% 100%
活动前
目标值

2. 目标设定的依据 通过目标的可行性分析, 我们坚信,提高锅炉水处理出 力率100%是能够实现的。
分析1
根据小组成员向厂家资询,只 要反冲洗、吸盐、正冲洗,注 水程序按厂家提供的资料调整 时间,树脂不中毒,程序不出 现错乱,交换器再生能力达到 设备自身交换能力100吨是完全 可以实现的。
提高锅炉水处理出力
× × ×三车间动力QC小组
发 布 人: × × ×

前 言
× × ×三车间锅炉水处理设备是使用四川凯歌水处理
设备有限公司MODEL3150型(两台)树脂交换器,出力 20T/H,交换能力是100吨。由于受冷凝回流水管、软水 泵、软水箱的制约,清水泵自动打水启停频繁,导致交 换器反冲洗、吸盐、正冲洗、注水等程序没有达到实际 的功效,从而使锅炉水处理设备出力低。而交换器的正 常使用防止Ca2+、Mg2+等离子的结垢,如果锅炉给水 不进行处理或处理不当,必然在受热面上结垢,使炉壁 传热性能较低,增加燃料消耗,还会产生腐蚀、爆管、 甚至引起爆炸等安全事故,所以锅炉水质直接关系到锅 炉能否安全与经济运行。本着公司:安全是“1”,其它工 作是后面的“0”的安全理念,我们决定对水处理控制系统 进行改造。

四、原因分析和要因确认

四、原因分析和要因确认

QC小组成果材料降低锅炉蒸汽冲管噪音污染山东电建二公司莱城工地冲管降噪QC小组2000年9月一、小组简介小组成员共6人人均接受TQC教育38小时姓名性别年龄学历职务组内职务刘明月男30中专技术员组长阎福峰男28中技工人施工员张士涛男32大专副主任生产负责王振飞男30大专副主任副组长薛欣男43大专工程师技术负责韩松男33硕士总工技术顾问二、选题理由冲管原理说明锅炉蒸汽冲管是新建火电机组的一项重要试运项目其原理是用燃油启动锅炉点火用一定压力和温度的饱和蒸汽将锅炉及主要管道系统中的杂质冲出以确保机组安全运行。

但其冲管排汽产生的噪音通常高达150分贝危及职工和周围居民的身心健康。

冲管期间采取的措施一般是工作人员佩带耳塞周围居民则将老人和小孩送往亲朋家中以防噪音污染危害。

由于小组选择的课题是指令性课题所以不需要进行现状调查。

三、目标确定和目标可行性分析1、目标值150分贝120分贝现状目标2、目标可行性分析 1 此目标值是地方环保部门对我们野外施工作业规定的噪声上限值必须达标。

2 我们曾经开发研制过同类型机组的冲管降噪方法设计过较简易的消音器取得一定的效果。

如果在原有的基础上加以改造会取得更大的效果。

3 同行业的日照火电机组冲管曾将噪音降至120分贝我们有了同类型经验。

4 我们已经在许多大型机组冲管上采用了加氧技术为降噪奠定了基础。

5我们小组人员构成上具有优势有公司总工、部门主任、技术专工和现场施工人员各方面的技术、经验都很丰富。

加之公司领导重视我们有信心通过小组成员的共同努力会完成活动目标。

四、原因分析: 由关联图可得知造成排汽噪音高的因素共有14条其中末端因素有4条。

五、要因确认a b c d 由上图表分析可知以上四个末端因素都是我们QC小组需要解决的要因。

六、制定对策序号主要原因现状对策措施目标责任人完成时间1 排汽管直径小排汽管直径ф820毫米直接对空排汽将排汽管直径更改为ф2600毫米做成消音器外壳降低排汽扩容刘明月1999.10 2排汽压力高目前排汽压力为0.7MP需要降低消音器内部设置两层消压管能降低排汽压力降低排汽压力王振飞1999.10 3 4 排汽温度高人员培训少目前排汽温度为320℃过热度140℃职工安装经验及控制噪音污染知识缺乏在排汽母管加装三组喷水装置对排汽进行降温加大职工培训力度鼓励职工自学成才。

锅炉除灰渣系统检修工艺规程

锅炉除灰渣系统检修工艺规程

锅炉除灰渣系统检修工艺规程1除渣水泵检修规程1.1除渣水泵设备概况及参数1.1.1设备概况1.1.1除灰系统用水泵均为石家庄泵业集团生产,适用于输送磨蚀性或腐蚀性渣浆,其轴封形式为付叶轮加填料组合式密封。

过流部件采用抗磨蚀的耐磨合金材料制造。

ZJ型泵为卧式轴向吸入单级单吸离心式渣浆泵,外层为金属泵壳,内层壳体为高铬合金铸铁。

ZJL型泵为立式轴向吸入单级单吸离心式渣浆泵,叶轮、涡壳、后护板的材质为高铬合金铸铁,轴承采用稀油润滑。

泵轴与电机用联轴器直接连接,从电机方向看,水泵的旋转方向为顺时针方向旋转。

1.1.2设备参数1.1.2.1渣浆泵1.1.2.1.1型号:150ZGB1.1.2.1.2数量:每台炉2台,两台炉共4台1.1.2.1.3流量:86-162m3/h1.1.2.1.4扬程:0.217MPa/21.7m1.1.2.1.5电动机型号:YCT355-4/55KW/380V1.1.2.2高压水泵1.1.2.2.1型号:150ZGB1.1.2.2.2数量:每台炉2台,两台炉共4台1.1.2.2.3流量:20.5 m3/h1.1.2.2.4扬程:0.347MPa/34.7m1.1.2.2.5电动机型号:Y160M1-2/11KW/380V1.1.2.3低压水泵1.1.2.3.1型号:100ZGB1.1.2.3.2数量:每台炉3台,两台炉共6台1.1.2.3.3流量:90 m3/h1.1.2.3.4扬程:0.8 MPa/80m1.1.2.3.5电动机型号:Y250M-4/55KW/380V1.1.2.4溢流水泵1.1.2.4.1型号:100RV-SP1.1.2.4.2数量:每台炉2台,两台炉共4台1.1.2.4.3流量:60 m3/h1.1.2.4.4扬程:0.47MPa/47m1.1.2.4.5电动机型号:Y250M-6/37KW/380V1.1.2.5脱水仓污水泵1.1.2.5.1型号:65QV-SP1.1.2.5.2数量:每台炉2台,两台炉共4台1.1.2.5.3流量:39.6 m3/h1.1.2.5.4扬程:0.214 MPa/21.4m1.1.1.5.5电动机型号:Y160M-4/11KW/380V1.1.1.6灰库污水泵1.1.1.6.1型号:65QV-SP1.1.1.6.2数量:每台炉2台,两台炉共4台1.1.1.6.3流量:39.6 m3/h1.1.1.6.4扬程:0.214 MPa/21.4m1.1.1.6.5电动机型号:Y160M-4/11KW/380V1.1.1.7浓缩机和贮水池污泥泵1.1.1.7.1型号:1.1.1.7.2数量:两台炉共2台1.1.1.7.3流量:25 m3/h1.1.1.7.4扬程:0.215 MPa/21.5m1.1.1.7.5电动机型号:Y132S1-2/5.5KW/380V检修类别周期工期大修2年5天/台小修6个月3天/台1.3检修项目1.3.1大修项目1.3.1.1泵体解体、清理、轴承检查或更新1.3.1.2主轴检查或更新1.3.1.3叶轮磨损检查或更新1.3.1.4副叶轮检查或更新1.3.1.5密封检查或更新1.3.1.6格兰箱填料更换1.3.1.7冷却器轴承箱1.3.1.8进、出口阀门修理1.3.1.9泵体和阀门回装1.3.1.10电机找中心1.3.1.11试运转1.4检修步骤、工艺方法及质量标准1.4.1.高(低)压水泵的检修步骤、工艺方法1.4.1.1.准备好工具、备品及起吊设备,办好工作票,通知电气拆线1.4.1.2对轮拆卸1.4.1.2.1拆下对轮护罩,测量对轮中心记录原始值。

锅炉防磨检查 策划书3篇

锅炉防磨检查 策划书3篇

锅炉防磨检查策划书3篇篇一《锅炉防磨检查策划书》一、检查目的1. 确保锅炉的安全运行,预防因磨损导致的事故。

2. 延长锅炉的使用寿命,降低维修成本。

3. 提高锅炉的热效率,节约能源。

二、检查范围1. 炉膛:检查炉膛内部的水冷壁、过热器、省煤器等受热面的磨损情况。

2. 烟道:检查烟道内部的受热面、吊挂管、支撑件等的磨损情况。

3. 汽包:检查汽包内部的水位计、汽水分离器、加药管等的磨损情况。

4. 燃烧器:检查燃烧器的喷头、风道、调风机构等的磨损情况。

5. 其他部件:检查锅炉的给水泵、凝结水泵、除氧器等附属设备的磨损情况。

三、检查内容1. 外观检查:检查受热面、吊挂管、支撑件等的表面是否有磨损、腐蚀、裂纹等缺陷。

2. 壁厚测量:使用超声波测厚仪等设备测量受热面、吊挂管、支撑件等的壁厚,判断是否存在磨损减薄的情况。

3. 金相分析:对磨损严重的部件进行金相分析,判断其材质是否发生变化。

4. 硬度测试:对磨损严重的部件进行硬度测试,判断其硬度是否符合要求。

5. 无损检测:对受热面、吊挂管、支撑件等进行无损检测,如超声波探伤、磁粉探伤等,判断其内部是否存在缺陷。

四、检查时间和人员安排1. 检查时间:[具体检查时间]2. 人员安排:组长:[组长姓名],负责检查工作的组织、协调和指导。

组员:[组员姓名],负责具体的检查工作。

五、检查工具和设备1. 工具:扳手、螺丝刀、钳子、锤子、手电筒等。

2. 设备:超声波测厚仪、金相分析仪、硬度测试仪、无损检测仪等。

六、检查步骤1. 准备工作:办理工作票,确保检查工作的安全。

准备好检查工具和设备。

对检查人员进行培训,使其熟悉检查内容和方法。

2. 外观检查:对炉膛、烟道、汽包等内部进行全面检查,观察受热面、吊挂管、支撑件等的表面是否有磨损、腐蚀、裂纹等缺陷。

对燃烧器的喷头、风道、调风机构等进行检查,观察其是否有磨损、堵塞等情况。

3. 壁厚测量:使用超声波测厚仪等设备对受热面、吊挂管、支撑件等的壁厚进行测量,记录测量数据。

2010年锅炉除灰班QC

2010年锅炉除灰班QC

2、小组成员
序号 小组成员 性别 1 李志强 男
文化程度 大专
组内职务 组长
职务 班长
2 3
4 5 6 7
高 杰 李 静
李建清 白 荣 任慧娟 赵 虎
男 女
女 女 女 男
中技 大专
大专 中专 中专 本科
副组长 组员
组员 组员 组员 组员
副班长
二、20万干灰库双轴搅拌器设备简介:
双轴搅拌器机壳内装有一对大刚度的搅拌轴,轴上一 定螺旋角及螺距分布着多片扇形搅拌叶片;箱体顶盖上装 有数只喷嘴,喷水均匀;两根刚性搅拌轴反向旋转对均匀 加湿的粉煤灰进行搅拌,螺旋输送,送到卸料口卸出,经 由卡车运到灰场,将最大极限的减少水的用量,适应电厂 没有灰场和冬季没有干灰销路的问题。 双轴搅拌器型号:XSJ-100T/H 出力:100T/H
气密封环
气密封原理
气密封装置固定于机壳轴封上,由气化风管引入气源, 接入进气室,将气室内气由气密封环均匀的布于主轴之上, 形成气封。压力大于机壳内流灰压力,将流入的灰顶在机壳 内。如设计图一、二、三。
改造前
下灰管
改造后
在机壳轴封处加气密封装置
下 灰 管
气管
气密封装 置
改造前:用深度尺测量填料密封箱深度为30mm,其深度
确认过程
确认结果 确认人 确认地点
确认四:
确认内容 确认方法 确认标准 检修人员掌握装置填料密封操作不当 现场测试 《200MW锅炉检修工艺规程》Q/104-103.2规定: 填料密封与主轴的间隙为0.03mm,轴封安装 结束后无漏水,漏油,漏粉现象发生。 1. 按照《200MW锅炉检修工艺规程》Q/104103.2对班组检修人员进行技术问答考核,考 核内容:装置填料密封操作。考核结果都能 完全按照工艺规程要求回答试题。 2. 现场实际安装考核:检修人员装配填料密封 没有违反工艺规程。 检修人员装配填料密封符合工艺要求

破冰QC小组工作汇报:锅炉车间水处理池潜水泵提升机构改进项目

破冰QC小组工作汇报:锅炉车间水处理池潜水泵提升机构改进项目

破冰QC小组工作汇报:锅炉车间水处理池潜水泵提升机构改进项目一、背景与目标为积极响应并落实《公司质量管理活动》及《我阳复烤厂质量管理活动年实施方案》的相关要求,破冰QC小组在领导的支持与关心下顺利组建。

我们小组的主要任务是针对生产车间存在的设备缺陷,特别是漏、堵、积料等问题,进行深入分析和有效改进。

通过小组的努力,期望能够提高生产效率,保障员工安全,同时提升整体设备的使用寿命和稳定性。

二、小组成立与活动开展破冰QC小组于2017年8月8日正式成立,由5位高级修理工、3名中级操作工和2名基层管理人员组成。

自成立以来,我们始终围绕生产车间的实际问题,积极开展各项活动。

在选定锅炉车间废水池潜水泵提升机构的缺陷作为攻关课题后,小组成员共组织了5次专题活动,并进行了相关的QC小组培训。

通过学习和交流,我们提升了分析问题、解决问题的能力,为项目的顺利推进奠定了坚实基础。

三、问题分析与解决方案锅炉车间软水处理过程中产生的废水量大,且含盐分重,对潜水泵造成严重腐蚀。

由于潜水泵每月都需要提升到地面进行检修,而其重量约80公斤,加之废水池较深,提升难度极大。

针对这一问题,我们小组进行了详细的统计分析,并确定了安装废水池潜水泵提升机构作为解决方案。

通过改进提升机构,我们期望能够降低检修难度,提高作业效率,同时保障人员安全。

四、成果与展望经过小组的努力,我们成功在锅炉车间水处理池安装了潜水泵提升机构。

这一改进不仅有效提高了现场作业效率,还大大保障了人员的作业安全。

展望未来,我们将继续关注生产车间的设备运行情况,及时发现并解决潜在问题。

同时,我们也将继续学习和掌握新的质量管理理念和方法,为公司的持续发展贡献更多力量。

火力发电厂灰硫系统检修维护主要技术措施教材

火力发电厂灰硫系统检修维护主要技术措施教材

灰硫系统检修维护主要技术措施1、除灰系统主要检修维护技术措施1.1布袋除尘器的维护与检修1.1.1布袋除尘器的维护1)布袋除尘器正在维护作业时,首先切断电源,作业人员必须携带操作盘的钥匙,并在操作盘上挂上“正在检修,严禁运转”的牌子。

2)振打装置、星型卸料器、排风机等的传动装置,如联轴器,传动皮带,传动联轮等都要加设防护罩,以防螺栓松脱,皮带、链条断裂时飞出伤人。

3)日常巡回检查或运转中,临时处理故障时,作业人员必须严防衣物绞入传动装置中。

进入集灰斗清灰或进入滤袋室挂袋时,必须穿戴劳动保护用具,防止粉尘迷眼或灼伤皮肤。

4)对于处理含易燃易爆粉尘气体的袋收除尘器,如煤磨使用的袋除收尘器,应经常清除收尘器内积灰,以防燃烧或爆炸,更应防止火种入内。

在运转时严禁用电焊,气焊焊补管道或壳体。

5)对于处理高温气体的正压玻璃纤维布袋式除尘器,在夏季进入气体分布室悬挂滤袋时,应采取防止中暑措施。

6)在进入处理有害,有毒气体收尘器内维修时,要防止可能发生的缺氧及有害气体中毒事故,可将系统内气体用空气置换之。

7)每当检修结束以后,必须认真检查有无工具或其它杂物掉入设备内。

检查各防护罩安装是否妥当,不得草率从事。

8)收尘系统各设备开、停时,必须与其它岗位进行联系,同意后方能按操作规程规定的开、停车顺序进行开车或停车。

1.1.2布袋除尘器的检修吸尘罩的维护吸尘罩的主要维护项目如下:a. 移动式吸尘罩的位置是否正确。

b. 变形或破损状态。

c. 与管道连接部分是否完好。

d. 粉尘堆积状况并清扫之。

e. 若设置水冷却装置,应检查排水量。

排水温度和有无渗漏,保持冷却正常。

1.1.3滤袋检修更换1)滤袋框架及滤袋安装滤袋框架安装按有关标准检查,要求滤袋框架外表防腐蚀层完整,无剥落、划痕、毛刺、凹凸不平,筋无弯曲无脱焊、虚焊和潜心焊,滤袋框架口在水平的平板上检查垂直度,相关尺寸应符合JB/T5975-91标准方可穿袋安装。

滤袋安装场地必须严禁烟火、杂务,严禁坐卧踩踏,滤袋必须每个检查外观质量完好无损方可安装、安装袋口不得有褶皱不得有扭曲,吊装到位后应检查垂直度、张力(设计人员检查)袋口应压实、密封。

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减少7、8号炉渣沟灰浆水水量维护锅炉检修班QC 小组一、选择课题1、设备简介7、8号炉渣沟主要是由来自#7A 、#7B 、#7C 三台冲灰水泵的海水,将锅炉燃烧产生的灰渣顺利排入到#7渣浆池,再由#7A 、#7B 、#7C 三台渣浆泵排至灰浆分配槽(如图一)。

图一 四、五期灰、水至7号渣浆池流程图制图人: 徐新勇 制图时间:2010年9月7、8号炉渣沟渣浆水及冲灰水喷咀配置图(如图二):图二7、8号炉渣沟渣浆水及冲灰水喷咀配置图8B 捞渣机 8A 7A7B 至#7进口渣池注: 渣沟喷咀碎渣机冲 灰 泵渣 浆 泵制图人:徐新勇制图时间:2010年9月近年来,由于渣浆池汇入的渣浆量都超过了单台渣浆泵的额定排浆量,造成两台渣浆泵同时运行才能完成渣浆排出,增加了设备的投运率,使设备耗能增加,磨损加大。

2、小组及课题简介制表人:王天智制表时间:2010年9月表二课题简介制表人:徐新勇制表时间:2010年9月3、选题理由厂部要求减少渣浆泵运行台数课题选定 减少7、8号炉渣沟灰浆水水量图三#7渣浆池进浆量进行统计图 制图人:徐新勇 制图时间:2010年9月从排列图中可看出其中7、8号炉渣沟灰浆水流进渣浆池的量为260 M 3/H ,占总进浆量的86.7%#7渣浆池进浆量进行统计100 200 300 100%50 150 250204060 80 (M 3/H 7、8号炉 渣沟灰浆水9、10号炉 捞渣机溢流水冲灰水箱 溢流水4、活动计划表三小组活动计划表制表人:何康平制表时间:2010年9月二、现状调查小组对渣浆泵出力调查结果(表四):调查人:徐新勇时间:2010年9月地点:台州发电厂渣浆泵现场调查方式:对渣浆泵进行分析核对制表人:徐新勇制表时间:2010年9月对排入7、8号炉渣沟设备出水量进行调查统计(表五):表五7、8号炉渣沟设备出水量统计表制表人:徐新勇制表时间:2010年9月图四7、8号炉渣沟冲灰水调查统计饼分图制图人:徐新勇制图时间:2010年9月小组对可能引起7、8号炉渣沟灰浆水水量过多的出水口进行调节(表六)表六7、8号炉渣沟出水调节结果统计表制表人:徐新勇制表时间:2010年9月由表五、图四可知,7、8号炉渣沟灰浆水中,其中灰沟排渣冲灰水流入的水量是190M3/H,要占整个冲灰水水量的73.1%,我们又对这些出水设备阀门进行调节试验(见表六),结果是除了适当关小关断门迷宫密封水外,其他阀门关小都不同程度影响到锅炉炉底密封性。

小组进一步对关断门迷宫密封进行现场调节实验,最终将阀门开度从原来的80%降到20%最佳状态,但是还是不能达到一台渣浆泵运行的灰浆量。

因此,我们就把炉底排渣所用的冲灰水过多作为问题的关键进行解决:症结所在:7、8号炉灰沟排渣冲灰水过多三、设定目标单台渣浆泵的额定出力与7、8号炉炉底排渣灰浆的流量(如表七)表七#7A、#7B、#7C渣浆泵出力调查表地点:台州发电厂渣浆泵、渣沟现场调查方式:对渣浆泵、渣沟流量进行分析核对制表人:徐新勇制表时间:2010年10月从表七得知,每台渣浆泵的额定排渣出力为250 M3/H,在其他设备流入渣浆池的渣浆量(300-190=110 M3/H)不变的情况下,只有将7、8号炉炉底排渣冲灰水从原来的190 M3/H降低到250-110+10(关段门节水)=150 M3/H以下,才能达到流入渣浆池的总渣浆量少于单台渣浆泵的排渣量,所以我们就将目标设定为:7、8号灰沟排渣冲灰水流量为150 M3/H7、8号炉灰沟排渣冲灰水目标50100150200250300现状目标流量( M 3/H )图五 活动柱状图制图人 何康平 制图时间2010年10月四、原因分析图六 7、8号炉炉底排渣冲灰水过多原因分析树图制图人 徐新勇 制图时间2010年10月7、8号炉灰沟排渣冲灰水过多喷咀口径变大 喷咀磨损腐蚀 出水总量增加 喷咀只数过多附加冲灰水 炉底出渣波动大采用易磨损喷咀喷咀口径过大冲灰水压力增加喷咀流速增加喷咀流量增加五、确定主要原因表八 要因确认计划表制表人:徐新勇 制表时间:2010年10月末端原因1 采用易磨喷咀2 喷咀口径过大3 冲灰水压力增大4 喷咀只数过多5 炉底出渣波动过大要因确认一.采用易磨喷咀冲灰水是海水,喷咀长期工作在海水中,要求材料耐磨、耐腐蚀,目前7、8号炉冲灰水喷咀采用的材料是1Cr18Ni9Ti,符合工作条件标准。

不是主要原因要因确认二.喷咀口径过大调查冲渣沟现场,发现每台十三只喷咀直径都是16mm,灰沟渣浆随流向不断增加,我们选择靠后部的的喷咀,用φ10mm喷咀进行更换实验,结果几乎没有什么变化,存在喷咀口径可以缩小的情况,这与准不符。

主要原因要因确认三.冲灰水压力增大冲灰泵参数如下(表九)所示:表九#7A、#7B、#7C冲灰泵参数调查表调查人:徐新勇时间:2010年10月地点:台州发电厂渣浆泵、渣沟现场调查方式:对渣浆泵、渣沟流量进行分析核对制表人:徐新勇制表时间:2010年10月7、8号炉冲灰水由7A、7B、7C三台冲灰泵提供,工作为单台泵运行,三台泵的工作参数如表九所示,平时运行出力控制在900 KPa管路压力。

不是主要原因要因确认四.喷咀只数过多7号炉渣沟喷咀分布情况如图七:图七 7号炉炉底排渣灰沟喷咀布置图 制图人 徐新勇 制图时间2010年11月图七所示,7、8号炉的喷咀根据转弯角和直段冲灰水克服阻力的要求,我们选择对3号喷咀阀门进行关小直至关闭实验,发现在关闭3号喷咀后,灰渣还能正常流出,说明喷咀还存在可以减少的余地,这与标准不符,。

主要原因要因确认五 .炉底出渣波动过大目前,#7、#8这两台锅炉平时出渣都在每小时2.5吨以内,有时候结焦密度大,灰渣经过碎渣机破碎后还不能顺畅流出,灰渣堆积在碎渣机下面灰沟造成堵塞,但是运行人员都能在第一时间发现,并临时附加冲地水进行冲刷排除,等灰沟通畅后都及时撤出冲地水,这并不影响正常冲灰水水量。

不是主要原因六、制订对策表十 对策表7A7B至#7进口渣池注: 渣沟喷咀碎渣机碎渣机捞渣机12 34567 8910 1112 13主要原因1.喷咀口径过大2.喷咀只数过多制表人:徐新勇制表时间:2010年12月七、对策实施对策实施一:从节约角度出发,我们利用仓库库存老喷咀备件,进行加工内芯修改喷咀口径:1)分别加工(两台炉)喷咀内芯φ12(8只)、φ10(4只)、φ8(4只)、φ6(2只);2)从仓库领取φ16老喷咀22只,分别将加工的22只喷咀内芯焊接到老喷咀内口(图八);内套加工件原件喷咀头图八喷咀内套简图制图人潘来春制图时间2010年12月冲渣沟喷咀活动前后设备对比(见图九):图九 活动前后喷咀实物图图片提供:徐新勇 提供时间:2011年1月3)用加工的新喷咀先对7号炉渣沟进行每个喷咀的更换实验,结果得到了一个初步布置方案(见图十)。

图十 7号炉炉底排渣冲灰水喷咀口径分布图 制图人 徐新勇 制图时间2011年1月7A7B至#7进口渣池 注: 渣沟喷咀碎渣机碎渣机捞渣机 φ12φ10 φ12 φ12 φ12φ12φ8φ8φ10φ10 φ8φ16φ16对策实施二 :1) 在对策一完成后,我们又分步关闭图七所示的#3、#6、#9号灰沟冲灰水阀门,实施结果如表十一:表十一 分步减少喷咀数量灰沟运行情况调查表制表人:徐新勇 制表时间:2011年1月根据关阀门试实验,只有关闭#3、#6、#9号灰沟冲灰水阀门,灰沟保持渣浆流通畅通,再增加关闭数量就会不同程度出现灰沟流通受阻现象。

2) 按灰沟转角现场具体情况重新调整灰沟喷咀布置并结合喷咀再次更换不同口径实验,最后得到目前的最佳布置状态(见图十一):7A7B 至#7进口渣池注: 渣沟喷咀碎渣机碎渣机捞渣机φ12 φ12φ12φ12φ10φ10φ8φ8实施后,在渣沟灰浆水畅通的前提下,7、8号炉渣沟喷咀口径达到了最小达到目标 的要求实施一完成后的目标确认图十一 活动后喷咀布置图制图人 徐新勇 制图时间2011年1月八、效果检查活动小组在2011年1月对策完全实施后,7、8号炉炉底排渣用水量保持在120 M 3/H以内,使流入#7渣浆池的总渣浆量保持在220 M 3/H 以内(单台渣浆泵出力为250M 3/H ),渣浆泵从两运一备转到一运两备状态,经过一年的运行观察,冲灰排渣通畅,达到并超过了小组设定的150 M 3/H 以内目标值,实现了厂部正常单台渣浆泵运行的效果。

目 标 实 现7、8号炉炉底排渣用水两活动前后及目标对比050100150200250对策前小组目标对策后图十二 活动柱状图制图人 何康平 制图时间2011年10月经济效益渣浆泵设备参数见表十二表十二 #7A 、#7B 、#7C 参数调查表调查人:徐新勇 时间:2011年10月地点:台州发电厂渣浆泵现场 调查方式:对渣浆泵参数进行核对实施后,在渣沟灰浆水畅通的前提下,7、8号炉渣沟喷咀只数达到了最少达到目标 的要求实施二完成后的目标确认制表人:徐新勇制表时间:2011年10月通过这次QC活动,#7渣浆池出渣从原来的两台渣浆泵运行到一台渣浆泵运行,活动支出见表十三:(单位:元)表十三QC过程材料消耗品统计表制表:杨朝辉制表时间:2011年10月#7、#8号炉在2011年1至10月期间停机情况统计表见表十四表十四#7、#8号炉2011年1至10月期间停机调查表制表:周华军制表时间:2011年10月其中在#7、#8号炉任何一台机组停机期间都不计QC活动经济效益,这样实际效益天数为:(30×9-36)=234(天)这样在这次QC活动取得成功后的2至10月的9个月里,实际经济效益为:110×24×234×0.42—(1000+2000+600+1600)≈25.43 (万元)设备的从运行改为备运,增加了设备的使用寿命,减少了维护费用,实现电厂设备的节支增效。

社会效益厂用电量的减少,增加了向社会电能的输送,提高能源社会使用效率。

九、制订巩固措施QC项目于2011年1月成功实施后,小组及时进行总结记录,通过日常维护和每周的设备巡回检查,对#7、#8号炉炉底冲渣沟的冲灰水出水量及灰浆水进行效果检查,发现喷咀被杂物堵塞影响出水的情况及时进行疏通,保证在活动后,水量减少的情况下渣浆畅通流入渣浆池,并且把定期检查喷咀纳入班组每周巡回检查必查项目,以确保QC项目得到巩固。

巩固期的情况见图十三。

50100150200250对策前对策后2月3月4月5月6月7月8月9月10月出水量(点)图十三 对策实施后及巩固期7、8号炉渣沟冲灰水水量制图人 徐新勇 制图时间2011年10月十、总结及下一步打算总结:1) 以上对策成功实施,解决了我厂几年来一直困扰着的,渣浆泵两台运行存在的隐患,为我厂积极开展“节支增效”,降低厂用电量发挥了班组的QC 作用;2)通过这次QC 活动,小组成员对#7、#8号炉炉底排渣系统及灰渣池对进入渣浆的处理能力和饱和极限,这样对我们今后进一步开展灰渣系统的设备增加和冲灰水用水量的控制提供依据; 3)活动期间,小组成员能按照PDCA 程序进行,从实际出发,以数据为标准,运用各种图表来说明问题;4)通过QC 活动,让班里人更全面了解到开展QC 活动的重要性、必要性,让更多的班员利用QC 知识,在工作中积极开展课题选择,症结查找及至对策实施成功。

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