3,4号机调速系统

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汽轮机调速系统讲义
一、汽轮机调速系统重要性:
调速系统是汽轮机控制的心脏,简单讲通过调速系统能实现精确的调节汽轮机冲转、升、降负荷等等、能保证汽轮机安全、稳定运行。

二、汽轮机调速系统简介:
1、3、4号机挂闸:
图3 3、4号机低压部分挂闸
低压部分(图1):点挂闸按钮后,电磁阀带电,手动遮断装置
高压部分:DEH发出挂闸指令同时,使高压遮断电磁阀6、7、8、9YV带电,高压安全油压建立,压力开关PS1、PS2、PS3的常开触点闭合(3取2),高压部分挂闸完成。

2、1、2号机与
3、4号机调速系统区别:
3、4号机隔膜阀建立低压保安油,1、2号机低压保安油的建立主要靠挂闸电磁阀建立;
1.2 3、4号机跳闸:
机组跳闸有几路冗余跳闸手段,当机组接受跳闸信号后,同时动作,使机组快速跳闸,例(图2中压主汽门):当机组跳闸,1、2、3、4AST电磁阀失电动作,将卸荷阀上高压保安油卸掉,卸荷阀打开,油动机油压与有压回油口打开,卸掉油动机油压。

高压保安油压力降低后,OPC油通过与高压保安油联通的逆止门卸掉OPC油压,调门迅速关闭。

图2 中压主汽门
图2中压主汽门说明:1、在高压保安油、有压回油上各一个逆止门,在更换伺服阀时,启隔离系统作用。

(思考:如何保证系统有效隔离?)
高压遮断模块试验:
1、进入“电磁阀试验”画面,查抗燃油压正常;
2、查PS1闭合,PS2断开,将“高压遮断试验”按钮置“允许”;
3、当选择“AST1试验”时,AST1电磁阀失电打开,PS2闭合发信,AST1显示成功,说明试验正常,试验成功后,PS1>4.8MPa发信正常,PS2>9.6MPa发信正常;
4、试验完毕,显示出“高压遮断模块试验成功”(红色),试验失败显示出“高压遮断模块试验失败”(红闪);
5、AST1、AST3电磁阀试验时,PS2>9.6MPa闭合发信;AST2、AST4电磁阀试验时,PS1>4.8MPa断开发信;
6、若电磁阀动作后,15秒内压力开关信号不正确则认为试验故障。

喷油试验:
1、确认转速稳定在3000r/min,主油泵出口压力正常;
2、在机头将喷油试验手柄拉到“试验”位置并保持;
3、缓慢开启喷油试验手动门,注意监视试验油压缓慢上升;
4、确认手动遮断手柄动作至“跳闸”位,纪录脱扣油压值及当时润滑油温;
5、关闭喷油试验手动门,确认试验压力表指示到零,将手动遮断手柄复位;
6、在确认手动遮断手柄在“挂闸”位置后,方可缓慢松开试验手柄,恢复至运行位;
7、将飞锤动作油压与上次试验比较,若相差较大,应查明原因。

二、汽轮机调速系统异常问题:
1、3号机隔膜阀压力过高,引起隔膜阀漏油停机;
2008年7月3号机隔膜阀突然漏油,造成大量润滑油泄漏至6.3m引起着火,汽机立即打闸停机,经检查发现由于隔膜阀压力长期在1.0MPa左右超压运行,造成隔膜阀阀片破裂引起,将隔膜阀阀片更换后,恢复机组运行,机组运行后,
隔膜阀压力不稳定经常波动在0.95MPa,经检修经常调整,调整中风险极大,2008年10月,3号机隔膜阀压力升至0.9MPa,联系检修调整,造成隔膜阀打开,机组跳闸。

机组在停运检修后发现,隔膜阀后溢流阀未重新调整,造成隔膜阀压力波动,将隔膜阀后溢流阀重新调整后,恢复正常。

2、4号机高密泵注油门法兰漏油问题;
2009年7月,4号机冷态开机,机组冲转至2100r/min暖机,在暖机时,发现高密泵注油门漏油严重,立即停运高密泵,维持机组2100r/min运行;
3、4号机调门门杆漏油问题;
2012年11月4号机调门门杆漏油严重,铜套脱出较多,将检查发现调门处温度较高,调门处温度有190℃,经检查发现MSV1高压门杆漏汽法兰漏汽引起,停机后,经检修处理,调门温度恢复正常。

主机运行部
2013年4月11日。

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