发电机突然甩负荷现象及处理
发动机突然甩负荷引起的过电压
发动机突然甩负荷引起的过电压引言在汽车发动机的运行过程中,突然甩掉负荷可能会导致过电压的产生。
过电压是指电压超过设备所能承受的额定电压,可能对电气设备造成损坏甚至引发火灾等危险情况。
本文将详细介绍发动机突然甩负荷引起的过电压的原因、影响以及相应的解决方法。
1. 过电压的原因发动机突然甩负荷引起的过电压主要有以下几个原因:1.1 发动机负荷突然减小当发动机突然甩掉负荷时,发电机的输出功率会突然减小。
由于发电机的输出电压与负载功率成正比,负载减小会导致发电机输出电压升高。
如果电压升高超过设备所能承受的额定电压,就会引起过电压。
1.2 发动机突然停机当发动机突然停机时,发电机的输出功率会突然减为零。
此时,由于发电机失去了负载,其输出电压会急剧上升,从而引起过电压。
1.3 发动机的电子控制单元故障发动机的电子控制单元(ECU)负责监控和控制发动机的运行状态。
如果ECU发生故障,可能导致发动机突然甩负荷,进而引起过电压。
2. 过电压的影响过电压对汽车电气设备的影响主要体现在以下几个方面:2.1 损坏电气设备过电压会使电气设备承受超过额定电压的电压,导致设备内部元件损坏。
常见的损坏包括电线烧断、继电器损坏、电子元件烧毁等,这些都会导致设备无法正常工作。
2.2 引发火灾过电压可能引发电气设备的短路,导致设备发生过载、过热等情况,进而引发火灾。
特别是在汽车燃油系统附近的电气设备发生火灾,将对车辆的安全造成严重威胁。
2.3 影响车辆性能过电压可能导致电气设备损坏或无法正常工作,进而影响车辆的性能。
例如,发电机损坏后无法为电瓶充电,电瓶电量降低,可能导致车辆无法启动。
3. 过电压的解决方法为了解决发动机突然甩负荷引起的过电压问题,可以采取以下几种方法:3.1 安装过电压保护装置安装过电压保护装置是防止过电压损害电气设备的有效措施。
过电压保护装置可以监测电压的变化,并在电压超过设备所能承受的额定电压时,及时切断电源,保护电气设备免受过电压的损害。
发电机常见事故及处理
发电机常见事故及处理1、发电机温度异常正常运行时,发电机定子线圈层间任一点最高温度与最低温度之差或任一槽出水最高温度与各槽最低出水温度之差均应在5℃以内。
若线圈层间任一点最高温度与层间平均温度之差达8℃,或任一槽出水最高温度与各槽最低出水温度之差达8℃时,应及时分析、查明温度异常升高的原因,并加强监视,必要时可降低负荷运行。
下列情况,在排除测量装置故障后,应立即降低负荷,使温度不超过上限值。
综合比较负荷水平、各点出水温度、线圈层间温度等,如判断发电机内部确有严重故障,为避免发生重大事故,应立即解列停机,通知检修人员处理。
1.线圈层间任一点最高温度与层间最低温度之差达14℃。
2.任一槽出水最高温度与各槽最低出水温度之差达12℃。
3.线圈层间任一点温度超过120℃。
4.任一槽出水温度超过85℃。
5.任一点铁芯温度超过120℃时。
当发电机有关温度发生异常时,还应检查:(1)发电机定子三相电流是否平衡,是否超过允许值,功率因数是否在正常范围内。
(2)发电机水冷、氢冷系统冷却条件是否改变,若有异常,应设法恢复正常运行。
通知热工人员立即检查测温装置、测温元件是否完好。
(3)结合线圈层间温度及相应的出水温度进行综合分析,判断发电机定子线圈水回路是否有堵塞现象。
(4)发电机温度的任何突然改变、不稳定,或继续增加都说明情况异常,并且是内部有问题的一个信号,因此要求加强监视、分析,记录有关数据,必要时应采取有效手段来保证发电机的安全运行。
2、发电机定子接地现象(1)“发电机定子接地”保护报警。
(2)发电机可能跳闸。
原因定子线圈漏水或者渗水造成绝缘下降;引出线运行中产生的震荡,导致绝缘受损;机内结露导致接地;轴瓦漏油,导致绝缘下降;主变低压侧绕组或高压厂变高压侧绕组单相接地时等。
处理(1)若“发电机定子接地”伴随“发电机内有油水”先后报警,则应将发电机紧急停机。
(2)定子接地保护发信尚未跳闸时,应立即对主变低压侧、高厂变高压侧、封闭母线、发电机出口PT、励磁变压器进行外观检查,联系检修人员对发电机中性点配电变压器二次电压、出口PT二次电压进行测量。
汽轮发电机组甩负荷的原因分析及判断
汽轮发电机组甩负荷的原因分析及判断作者:周汉斋来源:《科学与财富》2017年第35期摘要:汽轮发电机组甩负荷是一种相对严重的生产安全故障,如果处置不当,极易造成故障升级、危害增大,严重影响整个汽轮发电机组的安全稳定运行,甚至可能造成恶劣安全事故,本文从甩负荷的定义、分类、原因分析及防范措施等进行了研究和探讨。
关键词:汽轮发电机组;甩负荷;保护;超速一、汽轮发电机组甩负荷的定义所谓甩负荷事故是指汽轮发电机组突然卸掉全部或部分负荷的一种事故现象。
对于汽轮发电机组而言,甩负荷分为两种1、汽轮机甩负荷;2、发电机甩负荷。
无论哪种甩负荷事故的发生对汽轮发电机组的安全稳定运行影响很大,必须引起运行值班人员和有关人员的高度重视。
对于我们运行人员而言,应该熟练掌握机组甩负荷的现象、原因最重要的就是掌握甩负荷后的事故处理,尽可能的减小事故损失。
二、汽轮发电机组甩负荷分类如上文所提到的对于汽轮发电机组而言,甩负荷分为如下两类:(一)汽轮机甩负荷汽机甩负荷指的是由于汽轮机发生调速系统故障或油动机故障致使汽机的主汽门或者调门关闭造成汽缸不进汽,使得发电机不对外做功,反而从电网吸收功率,机组转速维持额定转速,但容易造成汽机的低压缸鼓风摩擦过热,需要投入低压缸减温水。
(二)发电机甩负荷发电机甩负荷指的是发电机出口开关突然跳闸和电网解列,此时机组转速超速,极有可能造成超速保护动作停机,甚至造成机组飞车的重大事故发生。
(这是因为当发电机甩负荷时,线路负荷降低或为零,使发电机定子磁场相对转子磁阻力降低,同时,自动调节的励磁电流也下降,转子的激磁也就减弱,原动机负载减轻了,转速就相应提高),因此相比这两种甩负荷而言,发电机甩负荷的危险性比汽机甩负荷的危险性更大。
三、导致汽轮发电机组甩负荷的原因分析及判断根据上文对汽轮发电机组甩负荷分类我们将其分为如下四小类进行分析:1.因供电输变线路突然跳闸,使机组负荷无法正常输出;2.发电机保护动作,跳开发电机出口开关;3.汽轮机保护动作,高中压自动主汽门突然关闭;4.运行中某一自动主汽门、调速汽门或某一油动机突然关闭。
发电机振荡或失步现象
发电机振荡或失步现象a)定子电流表指示超出正常值,且往复剧烈运动。
这是因为各并列电势间夹角发生了变化,出现了电动势差,使发电机之间流过环流。
由于转子转速的摆动,使电动势间的夹角时大时小,力矩和功率也时大时小,因而造成环流也时大时小,故定子电流的指针就来回摆动。
这个环流加上原有的负荷电流,其值可能超过正常值。
b)定子电压表和其他母线电压表指针指示低于正常值,且往复摆动。
这是因为失步发电机与其他发电机电势间夹角在变化,引起电压摆动。
因为电流比正常时大,压降也大,引起电压偏低。
c)有功负荷与无功负荷大幅度剧烈摆动。
因为发电机在未失步时的振荡过程中送出的功率时大时小,以及失步时有时送出有功,有时吸收有功的缘故。
d)转子电压、电流表的指针在正常值附近摆动。
发电机振荡或失步时,转子绕组中会感应交变电流,并随定子电流的波动而波动,该电流叠加在原来的励磁电流上,就使得转子电流表指针在正常值附近摆动。
e)频率表忽高忽低地摆动。
振荡或失步时,发电机的输出功率不断变化,作用在转子上的力矩也相应变化,因而转速也随之变化。
f)发电机发出有节奏的鸣声,并与表计指针摆动节奏合拍。
g)低电压继电器过负荷保护可能动作报警。
h)在控制室可听到有关继电器发出有节奏的动作和释放的响声,其节奏与表计摆动节奏合拍。
i)水轮发电机调速器平衡表指针摆动;可能有剪断销剪断的信号;压油槽的油泵电动机起动频繁。
u发电机振荡和失步的原因根据运行经验,引起发电机振荡和失步的原因有:a)静态稳定破坏。
这往往发生在运行方式的改变,使输送功率超过当时的极限允许功率。
b)发电机与电网联系的阻抗突然增加。
这种情况常发生在电网中与发电机联络的某处发生短路,一部分并联元件被切除,如双回线路中的一回背断开,并联变压器中的一台被切除等。
c)电力系统的功率突然发生不平衡。
如大容量机组突然甩负荷,某联络线跳闸,造成系统功率严重不平衡。
d)大机组失磁。
大机组失磁,从系统吸收大量无功功率,使系统无功功率不足,系统电压大幅度下降,导致系统失去稳定。
机组甩负荷的现象及处理方法
主要现象:
1.机组有功负荷表指示突然减小,全甩负荷时,负荷可能至零。
2.蒸汽流量急剧减小,全甩负荷时,流量及调节级压力接近零。
3.蒸汽压力急剧上升,旁路或安全阀可能动作,调节级压力及排汽压力可能急
剧降低。
4.主、再热汽温升高。
5.液压系统控制油压、调节汽门开度可能大幅变化。
6.主变压器、220kV及厂用电系统可能出现故障。
7.汽轮机电调控制系统可能出现故障。
处理方法:
1.根据机组负荷情况,迅速减少燃机负荷和给水量,及时调整,以保持各参数恢复正常。
2.如果蒸汽压力过高,应该打开向空排汽阀或投入旁路系统。
3.注意监视主、再热蒸汽参数。
4.当发电机跳闸时,检查汽轮机转速是否飞升(如果超过110%,则手动跳闸),确认润滑油系统供油正常,全面检查机组各轴承温度、轴向位移、胀差、振动等是否正常,倾听汽轮机内是否有异声。
5.当故障处理完毕时,迅速将汽轮机并网。
一起天然气发电机组甩负荷事件分析说明
一起天然气发电机组甩负荷事件分析说明发表时间:2016-08-24T11:00:58.130Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:唐家祥[导读] 我厂采用国电南自DGT801C数字式发电机保护装置,该装置由双电源双CPU系统构成。
唐家祥(福建晋江天然气发电有限公司福建晋江 362251)摘要:本文分析了晋江天然气发电有限公司某次机组正常运行时NCS频发“发电机后备保护报警”而导致机组跳闸的事件及后续处理结果,为燃气机组正常运行时保护动作及处理提供了参考。
关键词:发电机后备保护报警;差动保护;灭磁回路动作一、系统简介我厂采用国电南自DGT801C数字式发电机保护装置,该装置由双电源双CPU系统构成,保护CPU1和保护CPU2两套系统完全相同,相互之间又完全独立,可单独完成采样、计算、判断、出口、自检、故障处理和录波等软件功能。
其保护屏双CPU并行处理逻辑原理如图1所示。
图1 保护屏双CPU并行处理逻辑原理二、事件经过1月24日,NCS频繁报“#4发电机后备保护报警”后返回,现场检查,#4发电机保护A屏CPU A数据采集模块有问题,断开#4机组发电机保护A屏CPU A电源,保持CPU B运行。
1月25日,#1、4机组启动运行正常。
11点30分,#4机组带300MW负荷运行,#4发电机保护A屏发“差动告警”、 “差动TA断线”等信号。
电气检修人员赶往#4机继保间检查,需退出A屏保护,将所有出口压板退出,运行人员在请示退出#4发电机保护A屏所有功能压板时,11点47分#4发电机保护A屏CPUB差动保护动作出口,#4机励磁灭磁,紧接着#4发电机保护B屏“励磁系统故障”保护动作跳开904出口开关,机组解列进入全速空载状态(此时,跳燃机出口压板已退出),12时26分再次并网成功。
三、事件处理1月26日发电机保护装置生产厂家国电南自人员来现场后,拆出旧的CPU板,更换了新的CPU。
现场肉眼观察故障的CPU板件,没有发现明显的故障点,初步判断是集成电路模块故障,需返厂进行专项试验才能确定原因。
发电厂甩负荷预案模板
一、预案背景发电厂在运行过程中,由于系统故障、人为操作失误等原因,可能导致发电机突然失去负荷,即发生甩负荷现象。
为有效应对甩负荷事件,确保发电厂安全稳定运行,特制定本预案。
二、预案目标1. 及时发现和处理甩负荷事件,确保发电机及其配套设施安全运行。
2. 最大程度减少甩负荷事件对发电厂生产、供电的影响。
3. 提高发电厂应对突发事件的能力,保障员工生命财产安全。
三、预案适用范围本预案适用于发电厂内所有甩负荷事件,包括但不限于以下情况:1. 发电机出口开关跳闸。
2. 主要负荷线路跳闸。
3. 母线短路故障。
4. 系统故障导致发电机失去负荷。
四、预案组织机构及职责1. 成立甩负荷事件应急指挥部,负责统筹协调甩负荷事件应对工作。
2. 设立应急指挥部办公室,负责日常工作协调和事件信息收集、上报。
3. 明确各部门、岗位在甩负荷事件中的职责,确保事件处理高效、有序。
五、应急响应程序1. 事件发生(1)发现甩负荷事件后,立即向应急指挥部报告。
(2)应急指挥部办公室立即核实事件情况,并向应急指挥部报告。
2. 事件处理(1)应急指挥部根据事件情况,启动应急预案,并通知相关单位、部门。
(2)各部门、岗位按照预案要求,立即采取应急措施,确保发电厂安全稳定运行。
3. 事件恢复(1)甩负荷事件得到有效控制后,应急指挥部办公室向应急指挥部报告。
(2)应急指挥部根据情况,决定是否继续实施应急预案。
(3)恢复正常运行后,应急指挥部办公室组织各部门、岗位总结经验教训,完善应急预案。
六、应急措施1. 电气措施(1)检查发电机出口开关,确保其正常工作。
(2)检查励磁回路,确保励磁电流稳定。
(3)检查厂用开关,确保其正常工作。
(4)检查发电机出口PT保险,确保其完好。
(5)检查消弧线圈刀闸,确保其正常工作。
2. 机械措施(1)检查汽机调节系统,确保其正常工作。
(2)检查抽汽逆止门、抽汽电动门门高排逆止门,确保其自动关闭。
(3)检查发电机转速,确保其在正常范围内。
发电机甩负荷的认识和理解
发电机甩负荷的认识和理解发电机甩负荷是指发电机在运行过程中突然失去负荷,即负荷突然减小或消失。
这种情况可能发生在电力系统中,也可能发生在其他工业生产中使用的发电机组中。
发电机甩负荷的认识和理解对于电力系统的稳定运行和设备的安全运行至关重要。
我们需要了解发电机甩负荷的原因。
发电机甩负荷可能是由于负荷突然减小或消失导致的。
例如,电力系统中某一负荷突然断电,导致该负荷所连接的发电机突然失去负荷。
此外,发电机组所连接的负荷突然减小,也会导致发电机甩负荷。
这些情况可能会对电力系统的稳定性和设备的安全性产生负面影响。
我们需要了解发电机甩负荷对电力系统的影响。
发电机甩负荷会导致发电机的输出功率突然增大,可能会导致发电机的电压和频率超出正常范围。
这会对电力系统的稳定性产生影响,可能会引发电力系统的不稳定运行甚至引发电力系统的崩溃。
此外,发电机甩负荷还可能会导致发电机内部的温度和电流等参数超过额定值,从而对发电机的安全运行产生威胁。
为了避免发电机甩负荷带来的负面影响,我们需要采取一些措施。
首先,电力系统应该具备良好的负荷调节能力,能够及时调整发电机的输出功率,以适应负荷的变化。
其次,发电机组应该配备恰当的保护设备,能够在发电机甩负荷时及时切断发电机与电力系统的连接,以保证电力系统的稳定运行。
此外,发电机组的运行人员应该具备丰富的经验和技能,能够及时发现和处理发电机甩负荷的情况,以保证发电机的安全运行。
在实际应用中,还可以通过一些技术手段来避免或减少发电机甩负荷的发生。
例如,可以通过合理调整发电机组的运行参数,使其与负荷之间的匹配更加合理,从而减少发电机甩负荷的可能性。
此外,可以采用一些自动控制系统,能够实时监测负荷的变化,并及时调整发电机组的输出功率,以保持系统的稳定运行。
总的来说,发电机甩负荷是一种可能会对电力系统的稳定运行和设备的安全运行产生负面影响的情况。
我们需要认识和理解发电机甩负荷的原因和影响,并采取相应的措施来避免或减少其发生。
水电站水轮发电机组运行中甩负荷危害及对策分析
水电站水轮发电机组运行中甩负荷危害及对策分析摘要:在电力系统中,因为受到各种因素影响而出现甩负荷现象,或者因为变电站开关突然跳闸,使得运行机组与电网脱离,瞬时间导致电动机的转速快速提高,机组出现异响,使得发电机组产生过电压,从而导致水轮发电机组面临甩负荷问题。
基于此,本文就根据水轮发电机组甩负荷表现形式,重点分析水电站水轮发电机组运行中甩负荷危害,根据分析结果,提出了相应的应对对策。
关键词:水电站水轮发电机组;甩负荷;危害;对策如果是一些大规模的水电站水轮发电机组,因为内部结构相对比较复杂,在设备运行过程中,一旦出现甩负荷问题,必然会给水电站水轮发电机组运行安全和稳定带来直接影响,严重损坏水电站自身利益。
为了让水电站的水轮发电机组处于一个相对安全的运行环境,需要对导致水轮发电机组甩负荷问题产生原因进行调查,了解甩负荷对水轮发电机组运行产生的不良影响和危害,结合实际情况,做好应对和处理工作,从而保证水电站水轮发电机组运行安全。
一、水轮发电机组甩负荷表现形式在电力系统中,受到各种因素的影响,从而导致甩负荷问题出现,或者是因为变电站开关突然发生断电跳闸,使得机组运行受阻,发电机组运行速度不断升高,造成发电机发生过电压状况,这种现象也就是水轮发电机组甩负荷。
在出现甩负荷问题后,因为机组中的机械能不能转变成电能传递到对应位置,机组动力矩远远超过阻力矩,使得机组运行速度加快,造成水管内部压力升高。
在保护装置正常运行的情况下,机组运行速度将会提升到最大限值,之后通过调速器,关闭导叶,机组运行速度逐渐下降,最后保持在空载开度状态[1]。
如果系统出现故障问题,造成发电机组突然产生甩负荷,在这种情况下,调速器也发生故障,或者大部分剪断销剪断,导致水轮机导叶无法处于关闭状态,机组转速随着开度变化而远远大于额定转速,机组声音逐渐改变,产生异响,甚至保持在飞速运作状态,造成机组故障,影响水电站正常运行。
二、水电站水轮发电机组运行中甩负荷危害(一)离心力突然增加受到甩负荷影响,导致水轮发电机组中转动部件离心力不断升高,转动部件振动频率远远大于限定数值,水轮发电机组内部的转动部件和静止部件严重碰撞,导致部件损坏。
浅谈长距离调水工程水电站甩负荷原因分析及对策郭勇龚彦业刘东虎
浅谈长距离调水工程水电站甩负荷原因分析及对策郭勇龚彦业刘东虎发布时间:2023-05-31T05:30:38.452Z 来源:《中国电业与能源》2023年6期作者:郭勇龚彦业刘东虎[导读] 本文结合某长距离重力流调水水工程末端采用水轮机与流量调节阀并行布置形式的消能电站的运行过程甩负荷问题分析及应对措施,剖析了长距离调水工程调流调压电站运行特点,论述成果可为长距离调水式水电站的运行控制策略提供一定的参考。
杭州市千岛湖原水股份有限公司摘要:本文结合某长距离重力流调水水工程末端采用水轮机与流量调节阀并行布置形式的消能电站的运行过程甩负荷问题分析及应对措施,剖析了长距离调水工程调流调压电站运行特点,论述成果可为长距离调水式水电站的运行控制策略提供一定的参考。
关键词:长距离调水;调流调压水电站;调流阀;甩负荷1. 前言长距离重力流调水工程是利用水流的重力势能将水资源调度至用水区域。
在引水工程末端适当位置修建水电站既可效消除富余的压力,同时可创造一定的经济效益,充分利用水资源,具有较高的工程应用价值。
为同时保证供水与发电,提高水电站对下游需水量变化的应急响应能力及发电稳定性,调流调压站采用水轮发电机与调流阀并行的布置形式。
然而,水轮发电机调流过程中引起压力管道水流波动,长距离管道流量及压力波动稳定需要一定的时间,变化的压力及流量与水轮发电机出力有一定耦合作用,会引起负荷大幅度变化,影响水轮发电机安全稳定运行,进入非稳定工况运行,引发异常噪音、振动、甩负荷、水轮发电机易产生疲劳甚至损坏等问题。
因此长距离调水工程水轮发电机组运行调度与常规水轮发电机组相比,有其自身运行特点,本文结合某长距离调水工程水轮发电机水量调节过程中产生甩负荷问题分析及对策,为类似水电站实际运行调度提供参考。
2. 调流调压电站概况某调水工程重力流有压引水工程,全线以封闭式输水隧洞为主,全长达113千米。
上游取水口与下游出水配水井之间通过一条干线连接,在干线上有多个分水口、事故检修闸、事故检修阀、空气阀、调压井,地形复杂,沿线管道高程变化复杂。
汽机甩负荷有哪些操作及注意事项
一、甩负荷后的操作1、发生甩负荷后,汽机运行人员首先要观察汽机转速是否超速,主气门、调门、供热单向阀是否关闭,主油压、润滑油压是否正常、保安油压、一、二脉油压、轴向位移油压,必要时启动汽轮油泵,做好记录。
对汽机进行全面检查,如果不是汽机方面原因应尽量维持额定转速等待再次并网。
2、如电气方面甩负荷,及时调整同步器,恢复至正常转速,然后测振,检查汽机各运行参数,在检查汽机无异常情况后,根据调度、班长或值班领导要求再次并网。
3、如汽机问题甩负荷,首先保证润滑油压,必要时要开汽轮油泵。
4、如调门关闭,应检查主汽门是否关闭,如未关闭应将同步器摇至下限【即最上边】看转速是否下降,如没反应或转速上升应迅速打闸停机,查看主汽门是否关闭,并将同步器摇至最上面。
再重新试开启动阀,并检查一号脉冲油压是否正常,保证调门能动作,在启动阀全开后,再缓慢开启自动主气门,升至额定转速。
检查正常后并网。
5、如主气门跳,打闸,后合危急保安器、开启动阀、将同步器摇至下限,将转速控制在2200r/Min以上,(严禁在1200r/Min-2200r/Min 时开主气门)重新开机后检查正常并网。
所谓甩负荷事故是指汽轮发电机组突然卸掉全部或部分负荷的一种事故现象。
甩负荷事故的发生对预热发电汽轮发电机组甩负荷主要有以下几种类型:1) 因供电输变线路突然跳闸,使机组负荷无法正常输出;2) 发电机保护动作,跳开发电机出口开关;3) 汽轮机保护动作,自动主汽门突然关闭;4) 运行中某一自动主汽门、调速汽门或某一油动机突然关闭。
二、甩负荷的判断机组发生甩负荷时,运行值班人员要迅速判明甩负荷的原因,然后才能采取对应的措施进行处理,判断的方法主要有以下几种:(1) 当由电气原因(上述1,2种类型)造成机组甩负荷时,则发电机甩去全部或大部分负荷,这时机组最显著的特征是转速升高,若汽轮机调速系统的动态特性不理想,就会造成汽轮机超速保护动作而停机。
(2) 当由汽轮机保护动作(上述第3种类型)造成机组甩负荷时,则发电机组会甩去全部负荷,此时机组转速与甩负荷前相比基本不变。
水电站水轮发电机组运行中甩负荷危害及应对措施
水电站水轮发电机组运行中甩负荷危害及应对措施摘要:近年来,随着当代我国特色社会主义经济的快速发展,我国的社会人民群众对现有电力资源的迫切需求不断扩大提高,这就给当代我国国家电力资源事业的持续建设发展带来许多更好的机遇和更大的挑战。
在满足加快我国各流域水电站工程建设发展步伐需要的同时,也对加强水电站的日常运行维护管理工作提出了更高的要求。
但是在水电站水轮发电机组的生产运行管理过程中,可能会出现各种原因导致水轮发电机组正常运行时突然甩负荷的异常情况发生,导致水电站正常运行管理过程中的安全隐患风险显著增大,影响水电站对电力系统的正常供电。
本文对水电站水轮发电机组正常运行中水轮发电机组甩负荷的危害及相关应对控制措施进行了一定的理论研究与经验分析,也对水轮发电机组发生甩负荷情况的故障原因进行了剖析,希望本文的阐述对应对水轮发电机组甩负荷危害可以起到一定的参考与借鉴研究作用。
关键词:水轮发电机组,甩负荷危害,原因,应对措施引言:在水电站水轮发电机组的日常生产运行管理过程中,可能会出现各种原因导致的水轮发电机组甩负荷的情况,严重影响到水电站水轮发电机组的正常运行工作。
因此,为更好的应对、预防水电站内部水轮发电机组运行期间甩负荷这一危害,就需要研究水电站水轮发电机组运行期间甩负荷的原因,并提出相应的应对措施,对水轮发电机组的安全生产运行有着一定现实意义。
一、水电站水轮发电机组运行中甩负荷危害1.1转动部件的离心力方面因为水轮发电机组运行中断路器突然跳开出现甩负荷时转动部件离心力突然增加,机组的振动与摆度数值也将增大甚至超过允许值,水轮发电机组内部的转动部件和静止部件就会产生较大碰撞,使得一些部件遭受到一定破坏,例如出现发电机转子和定子之间发生碰撞,水轮机转轮和转轮室之间发生碰撞等现象。
可能引起水轮发电机组各导轴承轴瓦温度升高甚至出现烧瓦情况;发电机风洞内转动部分、转动部分与固定部分间以及固定部分出现碰撞和刮痕;发电机集电环和碳刷出现明显位移或折断等。
甩负荷事故应急预案
1.机组甩负荷,发电机解列,危急遮断器未动作(1)现象①负荷到零,发电机解列,各抽汽逆止门关闭,并发信号;②电超速(超速限制)保护动作,高、中压调速汽门关闭后,开启到空负荷位置,转速回降到3000r/min左右;③汽轮机运行声音突变,转速升高。
(2) 处理①通过DEH,维持机组3000r/min;②关闭三抽至母管电动门,检查关闭各抽汽电动门;③调整除氧器、凝汽器水位,检查排汽喷水应投入;④及时切换轴封供汽;⑤全面检查机组各部无异常,汇报单元长并列带负荷;⑥甩负荷后,10min不能并列,应故障停机。
2. 发电机解列,危急遮断器动作(1)现象①负荷到零,发电机解列,机组超速危急遮断器动作;②高中压主汽门、调速汽门、各抽汽逆止门、高排逆止门关闭,机组声音突变,转速升高后又下降;③主蒸汽压力升高,蒸汽流量表指示接近零。
(2) 原因①当转速降至3000r/min以下,启动润滑油泵运行;②调整除氧器、凝汽器水位,③及时切换轴封供汽;④确认事故原因,当确定与汽机没有关系时,应重新挂闸.⑤如停机,停机后,应全面检查机组,查明调速系统工作失常原因,消除并经试验正常后,方可重新启动。
3.汽机保护动作,发电机未解列(1)现象①某一保护动作,发出信号,功率到0或显示负值;②高中压主汽门、调速汽门,抽汽逆止门、高排逆止门关闭;③发电机未解列,转速不变。
(2) 处理①保护动作后,应立即解列停机,机组无蒸汽运行不应超过 1min;②检查确认汽机保护动作原因,如属保护正常动作按紧急停机或故障停机处理;③如热工查出汽机保护属误动,应查出误动原因,消处后经领导批准后方可重新启动;④启动前电气人员应查明发变组未跳闸原因,并消处缺陷. 消除后,经试验应正常.。
一起发电机甩负荷事故原因分析
文献标识码院A
文章编号院1672-9064(2019)03原045原02
为响应国家节能减排政策袁某钢厂利用钢铁生产线多余 去磁作用袁最终导致发电机欠磁袁无功功率降低袁电压降低遥
的煤气袁建设有 1 套 1x20MW 高温高压煤气发电机组袁以达
由于发电机励磁调节器的存在袁 当发电机有功增加时袁
到充分利用生产线排放的煤气资源袁降低生产成本袁提高企 无功不会出现纯电机角度所分析的那样明显减少遥当然励磁
业经济效益之目的遥 机组规模为院1伊75t/h 高温高压煤气锅 调节器特性是不完全一样的袁但即使励磁调节器调节作用不
炉+1伊18MW 凝汽式汽轮机+1伊20MW 发电机组及其配套辅 足以抵消增加有功所带来的去磁作用袁也绝对能够抵消绝大
助设施遥 主设备参数如表 1尧表 2遥
部分去磁作用了遥 所以最多会有一个轻微的无功减少趋势遥
本项目 DEH 控制逻辑中袁OPC 电磁阀动作条件有 2 个院 淤汽机转速大于 3090r/min曰 于发电机主断路器由闭合变为 断开袁发出脉冲信号动作 OPC 电磁阀遥
通过转速曲线看出袁 汽机转速一直维持在 3000r/min 左 右袁不存在超速引起 OPC 电磁阀动作的情况曰进一步调取了 DCS 内 OPC 电磁阀油压和阀门开度的详细数据可知院OPC 电磁阀先动作袁然后阀门调节油压力下降袁排除了调节油油 压故障启动 OPC 电磁阀的原因遥
当然如果励磁调节器调节作用大于增加有功所带来的去磁
作用袁 那么不仅可以完全弥补有功增加所带来的去磁影响袁
甚至无功还会有增加的趋势遥 可见袁由于调节器本身特性的
差异袁可能会出现不同的结果遥 由于调节器本身是用来维持
机端电压的袁所以调节器在发电机增加有功时会自动增加励
探讨水电站水轮发电机组运行中甩负荷危害及应对措施
探讨水电站水轮发电机组运行中甩负荷危害及应对措施摘要:针对一些规模较大的水电站水轮发电机组来讲,由于其内部结构复杂程度比较高,一旦设备出现运行甩负荷故障,会严重影响水电站水轮发电机组的正常运行,降低水电站的经济效益。
为了保证水电站水轮发电机组运行更为稳定,文章重点研究水电站水轮发电机组运行中的甩负荷危害与应对方案。
关键词:水电站;水轮发电机组运行;甩负荷危害;应对措施一、水电站水轮发电机组运行中甩负荷危害水电站水轮发电机组运行中的甩负荷现象对水电站的发展具有一定的危害。
水电站水轮发电机组运行中的甩负荷现象出现时,会在水电站内造成许多危险的现象,例如,引起水压的升高,严重时会造成电力的泄露威胁到水电站的工作人员的人身安全。
水电站水轮发电机组运行中的甩负荷现象,还会造成许多电力发电设施的损害,影响了水电站的发电能力以及导致了人员和资源上的浪费,阻碍了水电站的发展。
例如,水电站水轮发电机组运行中甩负荷现象出现时可能会产生一股反方向轴向力或水锤压力,从而造成机组的抬升,之后还可能会使后镜板与推力瓦产生撞击现象对两者造成一定的损害,还可能会导致许多零件之间产生摩擦和撞击,对机组的零部件产生损害。
水电站水轮发电机组运行中甩负荷可能会产生水压过大的现象,对管道造成了一定的挤压,从而导致了管道的损坏。
水电站水轮发电机组运行中的甩负荷现象还会造成电力系统的毁坏,致使线路跳闸,不利于厂内的工作人员的工作与生活。
水电站水轮发电机组运行中的甩负荷现象出现的原因主要是因为变电站的开关出现了事故导致了跳闸,运行机组也就极容易脱离电网,发电机的转速突然升高,机组的声音也出现了异常,这可能会造成发电机出现了过电压现象。
总之,水电站内出现的水电站水轮发电机组运行中的甩负荷现象是水电站内的一种正常现象,但是,如果水电站不能做出及时的反应解决这一问题,将会对水电站的工作造成极大的阻碍。
二、水电站水轮发电机组运行中甩负荷危害的应对措施研究1、水电站水轮发电机组甩负荷表现形式如果水电站水轮发电机组出现甩负荷现象,因为机组的机械能不能够有效地转换为电能被输送,机组动力矩超过了其阻力矩,使得机组转速越来越高,引水管的水压不断提高。
水电站水轮发电机组运行中甩负荷危害及应对措施探讨
水电站水轮发电机组运行中甩负荷危害及应对措施探讨王宁【摘要】电力系统因某种原因甩负荷或由于变电站开关事故跳闸,会造成运行机组突然脱离电网,瞬间发电机转速升高和机组声音异常,导致发电机出现过电压现象,出现水轮发电机组甩负荷现象.本文对水轮机组甩负荷现象产生的原因、表现形式及危害进行分析,提出相关的应对及预防措施,认为日常管理人员在水电站运行管理中应具备更高的运行维护水平,做到故障分析全面,方向判断准确,迅速处理并及时排除,尽量减小发电损失.【期刊名称】《地下水》【年(卷),期】2018(040)006【总页数】2页(P234-235)【关键词】水轮发电机组;甩负荷;应对措施;预防措施【作者】王宁【作者单位】陕西省水务集团旬阳水电开发有限公司,陕西旬阳 725700【正文语种】中文【中图分类】TM3121 水轮发电机组甩负荷现象及主要表现形式电力系统因某种原因甩负荷或由于变电站开关事故跳闸,会造成运行机组突然脱离电网,瞬间发电机转速升高和机组声音异常,导致发电机出现过电压现象,这种现象就称为水轮发电机组甩负荷。
甩负荷事故发生后,由于机组获得的机械能无法转换成电能后输送出去,机组的动力矩大于阻力矩,导致机组转速迅速升高,引水管水压急剧上升。
保护装置正常情况时,机组转速上升到某一最大值后,在调速器的控制下,导叶迅速关闭,机组转速逐渐下降,最后稳定在空载开度;在紧急停机电磁阀动作的情况下,导叶开度快速关闭至全关,转速开始下降,直至机组停机。
当系统发生故障致使发电机突然甩去全部负荷,此时调速器又有故障或大部分剪断销剪断使水轮机导叶不能及时关闭,则机组转速随对应开度升高超过额定转速,机组声音突变呈高速运转声,甚至达到飞逸转速,对机组造成严重破坏,即为通常所说的飞车事故。
飞逸转速一般为额定转速的1.5~2.7倍。
甩负荷后,机组转速升高,机端电压升高,引水管水压急剧上升,将影响机组设备和压力管道的安全。
水轮发电机组甩负荷现象的主要表现是:(1)机组发出超速运转声;(2)运行机组有功功率、无功功率、定子电流突然无指示,发电状态指示灯灭,出口断路器分闸;(3)自动测控后台机遥信报警,显示器有红色事故窗口界面弹出,音响有低沉警示报警音;(4)发电态指示灯灭,若线路跳闸将致厂用供电中断、无交流照明。
发电应急预案
事故应急预案编写:贺廷校核:审批:实施日期: 2011年10月15日总则1.1 为了应对发电机着火事故的发生,提高电厂各级人员对发电机着火事故的应急处理能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害,特制定本预案;1.2 本预案依据《安全生产法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电业生产事故调查规程》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及电厂的实际情况而制定;1.3 本预案含应急处理和应急救援双重含义。
事故应急处理和救援应以保护人身安全为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护为原则,采取措施防止事故扩大;1.4 一旦发生设备事故,应做好现场控制,控制危险源,防止事故的扩大,使事故造成的损失减少到最低程度,并及时将事故情况汇报上级主管部门;1.5 本预案报上级部门备案。
1应急预案内容1.1应急指挥机构及其职责1.1.1应急救援领导小组事故应急救援领导小组是重大设备事故应急处理、救援的最高领导机构。
组长:副组长:、成员:、、、、、、、、、事故应急救援领导小组的职责:⑴贯彻落实国家有关事故应急处理管理工作的法律、法规和上级部门的有关规章制度,执行政府和上级关于事故应急处理的重大部署;⑵完善各项规章制度,加强企业安全生产管理,防止重大事故的发生;⑶针对本厂的各种设备危险因素,制定相应的事故应急预案;⑷根据应急预案,组织开展专门的技能培训和演练;⑸指挥开展事故应急处理、救援和生产、生活恢复等各项工作;⑹负责向上级领导及有关部门报告事故情况和事故处理进展情况;⑺事故处理完毕后,认真分析事故发生的原因,总结事故处理过程的经验教训,并形成总结报告上报上级有关部门。
1.1.2应急操作处理组应急操作处理组挂靠在发电部,为应急处理的日常值班系统,由发电部当班值班员和生产值班人员组成。
发电部技术员为事故应急操作处理组第一责任人,当班班长为事故应急操作处理的第一指挥人。
为防止事故扩大,当班班长可以直接调度运行人员和专业应急组协同进行事故应急操作及处理。
甩负荷预案最终版
故障甩负荷预案1.高备变运行、厂高变备用的运行方式下发电机所带有功负荷甩至50%(25MW甩掉12.5MW左右)的原因、现象及处理:1.1.机组故障甩负荷原因:1.1.1 硅厂1号线131(2号线132)开关跳闸。
1.1.2硅厂1号炉变(2号炉变)开关跳闸(硅厂侧)。
1.1.3硅厂进线1311(1321)开关跳闸。
(硅厂侧)1.2现象:1.2.1电气现象:1.2.1.1发电机定子电压略有上升,频率上升,有功功率下降至所带有功负荷的50%左右。
1.2.1.2发电机出口101开关、灭磁开关跳闸,“发电机跳闸”光字信号亮,事故音响报警。
(汽机主汽门联动发电机主开关)1.2.2汽机现象:1.2.2.1调速系统能维持正常转数,转数先升高后恢复至额定,主汽汽压力升高,各监视段压力下降。
高、中、低调门关小,厂房声音突变。
1.2.2.2转数升高至3300r/min危机保安器动作。
“发电机跳闸”光字牌亮并报警。
转数先升高后降低。
自动主汽门、高、中、低压油动机、抽汽逆止门均关闭,伴随声光报警。
主汽压力升高,各监视段压力归零。
厂房声音突变,可能有部分转机跳闸。
1.2.3锅炉现象:锅炉主汽压力高信号灯亮,蒸汽流量迅速下降,汽包水位先下降而后上升,主汽温度升高,安全门动作。
1.3处理:1.3.1电气处理:1.3.1.1机组甩负荷后,汽轮机调速系统能维持正常转速。
电气人员应密切监视发电机电压、频率、励磁电压、电流变化情况。
若励磁自动调节装置失灵则手动调整发电机出口电压在10.5KV±5%;同时电气值班员应检查硅厂1号线131(132)开关,若发现跳闸,应立即复归跳闸开关,查明保护动作情况,检查确认无送电障碍后,汇报值长联系硅厂尽快恢复送电。
若1号线131(132)开关未跳闸,立即汇报值长,联系硅厂调度询问原因,尽快恢复供电。
1.3.1.2立即复归开关位置、事故音响信号,检查厂用电运行是否正常。
1.3.2汽机处理:1.3.2.1通知值长要求锅炉调整主汽参数,维持机组3000r/min 。
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机组运行中发生RB
1.5.1 给水泵跳闸引起的RB:
1.5.1.1 现象:
1)LCD 上“RB”声光报警、“汽泵跳闸”报警;
2)在CCS 方式下,机组主控方式自动切到TF 方式,炉主控指令自动下降到60%,磨煤机以F、C、E 的次序跳闸,跳闸时间间隔为10s,保留三台磨运行;判断等离子在正常模式下及A 磨煤机运行,对等离子进行拉弧,拉弧顺序为3-2-4-1-5,时间间隔为5s;层
快投运行磨油枪指令,只快投一层油枪,投油顺序为D、B、E,时间间隔为5s;
3)在TF 方式下并且燃料主控在自动时,机组保持TF 方式,其余同上;
4)在TF 方式下并且燃料主控在手动时,机组保持TF 方式,运行磨保持煤量不变,其余同上;
5)在BF 方式下,锅炉主控自动切至手动方式,炉主控指令自动下降到60%,磨煤机按次序跳闸,保持三台磨运行,运行磨按次序油枪自投;
6)在手动方式下且燃料主控在自动时,炉主控指令自动下降到60%,磨煤机按次序跳闸,保持三台磨运行,运行磨按次序油枪自投;
7)在手动方式下且燃料主控在手动时,磨煤机按次序跳闸,保持三台磨运行,运行磨保持煤量不变,运行磨按次序油枪自投;
8)蒸汽流量下降。
1.5.1.2 处理:
1)一台汽泵跳闸,电泵联启,快速上水,保证360MW 对应的给水流量,其再循环门关闭;
2)在CCS 或TF 方式且燃料主控在自动时,确认RB 动作正常;
3)在BF 方式或手动方式且燃料主控在自动的方式下,应手动控制好主汽调门,保持汽压稳定;
4)在TF 方式且燃料主控在手动时,手动将煤量稳定在360MW 左右时的煤量;
5)在手动方式且燃料主控手动时,应手动控制好主汽调门,保持汽压稳定,并手动将煤量稳定在360MW 左右时的煤量;
6)RB 发生后,应确认磨煤机跳闸正常,运行磨按次序油枪自投正常;
7)RB 发生以后,应加强对汽温的控制;
8)磨跳闸后应确认风烟系统自动控制正常;
9)工况稳定后,对系统全面检查,逐步撤出油枪,对跳闸磨煤机进行惰性处理;
10)处理过程中注意除氧器水位调整器动作正常,除氧器水位正常,主/再蒸汽参数变化在允许范围内;
11)完成跳闸汽泵相关操作,如跳闸原因查明并消除,应及时启动汽泵;
12)在RB 过程中若发生MFT,则按MFT 事故处理。
1.5.2 送、引风机跳闸引起的RB:
1.5.
2.1 现象:
1)LCD 上“RB”声光报警、“送风机或引风机跳闸”报警;
2)风机按其超驰指令控制;
3)在CCS 方式下,机组主控方式自动切到TF 方式,炉主控指令自动下降到60%,磨煤机以F、C、E 的次序跳闸,跳闸时间间隔为10s,保留三台磨运行;判断等离子在正常模式下及B 磨煤机运行,对等离子进行拉弧,拉弧顺序为3-2-4-1-5,时间间隔为5s;层
快投运行磨油枪,只快投一层油枪,投油顺序为D、B、E,时间间隔为5s;
4)在TF 方式下并且燃料主控在自动时,机组保持TF 方式,其余同上;
5)在TF 方式下并且燃料主控在手动时,机组保持TF 方式,运行磨保持煤量不变,其余同上;
6)在BF 方式下,锅炉主控自动切至手动方式,炉主控指令自动下降到60%,磨煤机按次序跳闸,保持三台磨运行,运行磨按次序油枪自投;
7)在手动方式下且燃料主控在自动时,炉主控指令自动下降到60%,磨煤机按次序跳闸,保持三台磨运行,运行磨按次序油枪自投;
8)在手动方式下且燃料主控在手动时,磨煤机按次序跳闸,保持三台磨运行,运行磨保持煤量不变,运行磨按次序油枪自投;
9)蒸汽流量下降。
1.5.
2.2 处理:
1)确认所跳风机动叶或进口导叶与出口档板关闭;送、引、一次风机超驰动作正常;
2)确认炉膛负压、二次风母管压力、锅炉总风量等参数正常;
3)在CCS 或TF 方式且燃料主控在自动时,确认RB 动作正常;
4)在BF 方式或手动且燃料主控在自动的方式下,应手动控制好主汽调门,保持汽压稳定;5)在TF 方式且燃料主控在手动时,手动将煤量稳定在360MW 左右时的煤量;
6)在手动方式且燃料主控手动时,应手动控制好主汽调门,保持汽压稳定,并手动将煤量稳定在360MW 左右时的煤量;
7)RB 发生后,应确认磨煤机跳闸正常,运行磨按次序油枪自投正常;
8)RB 发生以后,应加强对汽温的控制;
9)磨跳闸后应确认风烟系统自动控制正常;
10)工况稳定后,对系统全面检查,逐步撤出油枪,对跳闸磨煤机进行惰性处理;
11)处理过程中注意除氧器水位调整器动作正常,除氧器水位正常,主/再蒸汽参数变化在允许范围内;
12)在RB 过程中若发生MFT,则按MFT 事故处理。
1.5.3 一次风机跳闸引起的RB:
1.5.3.1 现象:
1)LCD 上“RB”声光报警、“一次风机跳闸”报警;
2)风机按其超驰指令控制;
3)在CCS 方式下,机组主控方式自动切到TF 方式,炉主控指令自动下降到60%,磨煤机以F、C、E 的次序跳闸,跳闸时间间隔为10s,保留三台磨运行;判断等离子在正常模式下及B 磨煤机运行,对等离子进行拉弧,拉弧顺序为3-2-4-1-5,时间间隔为5s;层
快投运行磨油枪,只快投一层油枪,投油顺序为D、B、E,时间间隔为5s;
4)在TF 方式下并且燃料主控在自动时,机组保持TF 方式,其余同上;
5)在TF 方式下并且燃料主控在手动时,机组保持TF 方式,运行磨保持煤量不变,其余同上;
6)在BF 方式下,锅炉主控自动切至手动方式,炉主控指令自动下降到60%,磨煤机按次序跳闸,保持三台磨运行,运行磨按次序油枪自投;
7)在手动方式下且燃料主控在自动时,炉主控指令自动下降到60%,磨煤机按次序跳闸,保持三台磨运行,运行磨按次序油枪自投;
8)在手动方式下且燃料主控在手动时,磨煤机按次序跳闸,保持三台磨运行,运行磨保持煤量不变,运行磨按次序油枪自投;
9)蒸汽流量下降。
1.5.3.2 处理:
1)确认所跳风机动叶或进口导叶与出口档板关闭;送、引、一次风机超驰动作正常;
2)确认各运行磨一次风流量不低,磨一次风流量控制档板调节正常;
3)确认炉膛负压、二次风母管压力、锅炉总风量等参数正常;
4)在CCS 或TF 方式且燃料主控在自动时,确认RB 动作正常;
5)在BF 方式或手动且燃料主控在自动的方式下,应手动控制好主汽调门,保持汽压稳定;6)在TF 方式且燃料主控在手动时,手动将煤量稳定在360MW 左右时的煤量;
7)在手动方式且燃料主控手动时,应手动控制好主汽调门,保持汽压稳定,并手动将煤量稳定在360MW 左右时的煤量;
8)RB 发生后,应确认磨煤机跳闸正常,运行磨按次序油枪自投正常;
9)RB 发生以后,应加强对汽温的控制;
10)磨跳闸后应确认风烟系统自动控制正常;
11)工况稳定后,对系统全面检查,逐步撤出油枪,对跳闸磨煤机进行惰性处理;
12)处理过程中注意除氧器水位调整器动作正常,除氧器水位正常,主/再蒸汽参数变化在允许范围内;
13)在RB 过程中若发生MFT,则按MFT 事故处理。
1.5.4 磨煤机跳闸引起的RB:
1.5.4.1 现象:
1)LCD 上“RB”声光报警、磨煤机跳闸报警;
2)燃料主控在手动时,运行磨煤量不变;
3)燃料主控在自动时,投自动的运行磨煤量上升;
4)判断等离子在正常模式下及A 磨煤机运行,对等离子进行拉弧,拉弧顺序为3-2-4-1-5,时间间隔为5s;
5)层快投运行磨油枪,只快投一层油枪,投油顺序为D、B、E,时间间隔为5s;;
6)蒸汽流量下降。
1.5.4.2 处理:
1)确认炉膛负压、二次风母管压力正常;
2)燃料主控在手动时,适当增加燃料量;
3)炉膛燃烧不稳时可投油枪助燃;
4)在工况稳定后,对系统全面检查,逐步撤出油枪,对跳闸的磨煤机惰性处理;
5)处理过程中注意除氧器水位调整器动作正常,除氧器水位正常,主/再蒸汽参数变化在允许范围内;
6)在RB 过程中若发生MFT,则按MFT 事故处理。