6.1.3德士古气化炉的提温操作_金刚

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德士古气化炉论操作温度对工艺过程的影响

德士古气化炉论操作温度对工艺过程的影响

德士古气化炉论操作温度对工艺过程的影响德士古气化炉论操作温度主要依据煤的灰熔点温度制定,德士古气化炉操作温度是影响产品质量和气化炉安全稳定运行的关键因素。

本文重点探讨德士古气化炉论操作温度对工艺过程的影响。

我国煤炭资源丰富,而石油和天然气相对缺乏,在今后相当长时期内煤炭仍将是我国最主要能源。

大力发展煤化工和煤化工产品的延伸是必是我国化工企业发展的必然选择,而发展煤化工选择什么样的煤气化技术成为发展煤化工关键所在。

山东鲁南化肥厂首次引进美国先进的德士古水煤浆加 压气化技术,如今德士古水煤浆加压气化技术以成为我国煤化工行业采取的主要煤气化技术。

德士古水煤浆加压气化技术采用的是气流床连续气化工艺,对于气化炉温度的选择控制是整个气化系统操作关键所在。

对于德士古气化炉温度的选择,首先要对气化用煤进行分析,德士古水煤浆加压气化技术采用的是煤渣熔融态排渣技术,要求气化炉操作温度要在煤的灰熔点温度以上操作。

一般德士古气化炉操作温度控制在煤的灰熔点50-100℃操作,煤的灰熔点分析测定成为德士古气化炉操作温度的重要依据。

所以我们每天都要分析测定煤的灰熔点,根据煤的灰熔点制定气化炉操作温度,特别是煤种变化了要及时分析测定煤的灰熔点,根据煤的灰熔点的高低变化及时调整气化炉操作温度。

对于德士古气化炉操作温度的选择我们不仅要考虑到煤的灰熔点温度,还要考虑其它各方面因素的影响,以达到德士古气化炉安全稳定经济长周期运行。

1、德士古气化炉操作温度对气化炉工艺烧嘴的影响德士古气化炉工艺烧嘴工作气化炉燃烧室内,是整个气化系统最为关键的设备,德士古气化炉燃烧室内高温高压,温度高达1350℃、压力达6. 5MPa。

虽然在气化炉工艺烧嘴头部有冷却盘管和水夹套的保护,但不能消除高温气体对气化炉工艺烧嘴的灼烧和侵蚀。

德士古气化炉燃烧室温度越高对气化炉工艺烧嘴的灼烧侵蚀越强烈,由其是在气化炉燃烧室温度大幅度波动时对气化炉工艺烧嘴的灼烧侵蚀更为严重,所以我们在操作时尽量不要让气化炉燃烧室温度有较大的波动。

德士古水煤浆气化炉温度控制的探讨

德士古水煤浆气化炉温度控制的探讨
处 理方法
检 查 氧 阀状 况 和
正常
压 力 逐 渐降低
,
流 量 确 认 烧 嘴 差 压 正 常 , 确 认 工 艺 气 中 甲烧 含
气化
炉温 度高
水煤 浆 流 盘 低
检 查 煤 浆 泵 的 运 行情 况 在 氧 流 量 降 低 后 逐 渐 增 加 水 煤浆 流
,
,
确认烧嘴差 压 正 常 确认 工
艺 气 中 甲烷 含
与气 化 炉 温 度关 系
平面
,
.
同一 平 面 的
支 热 电 偶 可 测 火 焰 是 否 偏 向一
体积 分数 高 气 化 炉 温 度低
,
,
.
边 不 同平 面 上 下
支可测 火焰 长度
,
.
热 电偶 测 温
,
反之
,
体积 分数低 气化 炉 温 度高
, ,
工业生产
元件采用 双 铂 锗 热 电偶 分度 号 温度为
另 外 炉 温 太 高 系统 热 负荷 增 加
, , ,
坏 且变换 气 出 口
,
含量 增 加 后 续 工 段 不 好操
,
.

.
因 此 控 制适 宜 的 气 化 炉 温 度 对 于 延 长 耐 火 砖
, ,
导 致反 应 气体水 汽 比增 大 气 化 炉 和 碳 洗 塔 带 水 造 成 变换 催 化 剂 活性 下 降 使变换温 度下 降 后 续 工 段
尚 爱娟
德 士 古 水煤浆气 化 炉 温 度 控 制 的探 讨
'



工 艺 气去 变换 单元
碳 洗塔 塔



德士古气化炉工作流程简述

德士古气化炉工作流程简述

德士古气化炉工作流程简述The process of the gasifier in a gasifier stove is relatively simple yet fascinating. The first step involves preparing the fuel source, which could be anything from wood chips to agricultural waste. 进入德古司气化炉之前,需要将燃料源准备好,这可以是从木屑到农业废物等等。

Once the fuel source is ready, it is placed into the gasifier stove, where it undergoes a process called pyrolysis. During pyrolysis, the fuel is heated in the absence of oxygen, causing it to break down into gases like carbon monoxide and hydrogen. 然后将准备好的燃料放入气化炉中,经历焦化过程。

在焦化过程中,燃料在缺氧的情况下加热,导致其分解为诸如一氧化碳和氢气等气体。

The next step involves introducing a controlled amount of air or oxygen into the gasification chamber, where a reaction called gasification takes place. This reaction converts the carbon-rich gases produced during pyrolysis into a cleaner-burning gas known as syngas. 接下来是向气化炉中引入控制好的空气或氧气,进行气化反应。

煤气化常见问题,以及解答

煤气化常见问题,以及解答

煤气化常见问题,以及解答一氧化碳随氧煤比的变化问题。

氧煤比增加,将有较多的煤发生燃烧反应,放热量增大,气化炉温度升高,为吸热的气化反应提供更多的热量,对气化反应有利。

因此,碳的转化率、冷煤气效率及产气量上升,CO2和比氧耗、比煤耗下降。

随着氧煤比的进一步增加,碳转化率增加不大,同时由于过量氧气进入气化炉,导致了CO2的增加,使冷煤气效率,产气率下降,比氧耗、比煤耗上升。

因此,氧煤比应有一个最适宜值,一般认为氧碳的原子比在1.0左右比较合适。

C元素是要平衡的,抛开碳转化率的因素不谈,CO浓度的趋势和CO2应该是相反的。

如果考虑C转化率的问题,则情况略有不同,但大的趋势不变。

总体来说生成的CO量随氧煤比的变化趋势是先增加,后减小,中间会出现一个最大值。

水煤浆气化反应略有不同,因为变换反应对气体组成影响也很突出,氧量的增加会导致碳氧化生成CO2的比例增加,但温度上升会导致变换反应减少,具体情况也需要详细分析,但感觉总体趋势应该还是一样的。

2)德士古气化炉液位低跳车究竟要设置那些连锁?激冷水要不要设置流量低低跳车连锁?水洗塔要不要设置液位低低跳车连锁?设置激冷室液位15%连锁(此值是经过设计院、GE公司共同讨论定下来的,气化炉尺寸是3200mm*3800mm)。

激冷水设置连锁是很有必要的。

至于碳洗塔液位连锁就没有什么意义,完全可以不要。

气化炉液位低低连锁有三选二,运行时应该把此连锁投上!以保安全!激冷水没必要设置流量低低跳车连锁,因为气化炉系统有个激冷水低低连锁,当激冷水低低时,事故激冷水补水阀会全开!水洗塔更没必要设置跳车连锁,有足够的时间处理它!气化炉液位在正常运行期间是必须要挂的。

的确当液位低的时候这两个阀会自动关闭的,但是这个液位只比跳车值高一点点。

至于气化炉液位低会让这两个阀连锁关闭主要是防止因液位低而导致窜气,不是用来保护气化炉液位的。

如果是激冷水泵出了问题,备泵会自启动的,除氧水泵直接手动给气化炉供水这是万不得以的办法,一般情况下不用的。

德士古工艺手册(德士古水煤浆加压气化技术资料)

德士古工艺手册(德士古水煤浆加压气化技术资料)

目录第一章:德士古水煤浆加压气化技术概况第一节:概述第二节:国外发展情况第三节: 国内发展情况第四节:德士古水煤浆加压气化技术有待改进第二章:煤及水煤浆的性质第一节:煤的工业分析和元素分析第二节:煤的工艺性试验第三节:德士古对水煤浆性质的要求第三章:气化原理及操作条件的选择第一节:德士古水煤浆加压气化原理第二节:气化反应条件的选择第四章:德士古水煤浆加压气化工艺流程及主要设备第一节:工艺流程叙述第二节:主要设备介绍第五章:开停车方法第一节:原始开车前的检查准备工作第二节:气化炉的烘炉第三节:正常开车第四节:正常停车第五节:紧急停车第六章:正常操作要点第七章:PLC和DCS简介第一节:联锁和可编程控制器(PLC)第二节:集中分散控制系统(DCS)第八章:一般故障及处理第九章:安全生产第一节:概述第二节:装置设计中的防范措施第三节:安全生产管理第一章德士古水煤浆加压气化技术概况第一节概述化学工业有限公司20万吨/年甲醇项目是新建一套利用神木本地所产烟煤作为原料,经空分、气化、净化、合成等几个化工工序,年产20万吨甲醇的生产装置。

其中气化装置是采用德士古水煤浆加压气化工艺,向甲醇生产制备合格水煤气。

煤气化已有一百多年的发展历史,先后开发了一百多种气化工艺和气化炉型,有工业应用前景的十余种。

煤气化分类无统一规定,最常用的是按原料在气化炉内的移动方式分为固定床、流化床和气流床三种:固定床气化是块煤从炉顶加入,自上而下经历干燥、干馏、还原、氧化和灰渣层,灰渣最终经灰箱排出炉外;气化剂自下而上经灰渣层预热后进入氧化层和还原层,生成的煤气显热用于煤的干馏和干燥。

固定床气化的局限性是对床层均匀性和透气性要求很高,要求入炉煤要有一定的粒(块)度及均匀性,对煤的机械强度、热稳定性、含碳量、灰熔点、粘结性、结渣性等指标都有比较严格的限制。

流化床气化是气化剂由炉下部吹入,使细粒煤(﹤6mm)在炉内呈并逆流反应,为了维持炉内的“沸腾”状态并保证不结疤,气化温度应控制在灰软化温度(T2)以下,要避免煤颗粒相聚而变大以致破坏流态化,显然不能使用粘结性煤。

德士古水煤浆气化炉简介

德士古水煤浆气化炉简介

德士古水煤浆气化炉简介德士古水煤浆气化炉一、简介我国石油和化学工业在快速发展的同时,正面临着资源、能源和环境等多重压力”。

由于我国石油和天然气短缺,煤炭相对丰富的资源特征,加之国际油价的持续高位运行状态,煤炭在我国的能源和化工的未来发展中所处的地位会变得越来越重要。

目前,煤炭在我国的能源消费比重不断加大,用于发电和工业锅炉及窑炉的比例大约为70%左右,其余主要是作为化工原料及民用生活。

随着煤化工技术的不断发展,煤炭作为化工原料的比重将会得到不断的提高。

传统的煤化工特点是高能耗、高排放、高污染、低效益,即通常所说用煤行业的“三高一低”。

随着科技的不断进步,新型的煤气化技术得到了快速的发展,煤炭作为化工原料的重要性得到了普遍的认可。

煤化工目前采用的方法主要有三个途径:煤的焦化、煤的气化、煤的液化。

由于最终产品的不同,三种途径均有存在的市场。

煤焦化的直接产品主要有焦炭、煤焦油及焦炉气,煤气化的直接产品主要有合成气、一氧化碳和氢气,煤液化后可直接得到液体燃料。

煤焦化产业相对比较成熟,煤液化存在直接液化和间接液化两种方法,技术的成熟程度和投资等原因,制约了产业化和规模化的进一步发展。

随着煤气化技术的不断成熟,特别是加压气化方法的逐步完善和下游产品的多样化,煤气化已成为我国目前煤化工的重中之重。

其中煤炭气化中以德士古水煤浆气化炉为典型代表。

德士古气化法是一种以水煤浆为进料的加压气流床气化工艺。

它是由美国德士古石油公司下属德士古开发公司在以重油和天然气为原料制造合成气的德士古工艺基础上开发成功的。

第一套日处理15t煤的中试装置于1948年在美国建成,试验了20种固体燃料,包括褐煤、烟煤、无烟煤、煤液化半焦以及石油焦等。

1956年在美国摩根城(MorganTown)又建立了日处理100t煤、操作压力为2.8MPa的德士古炉。

目前,德士古气化的工业装置规模已达到日处理煤量1600t。

它是经过示范性验证的、既先进又成熟的第二代煤气化技术。

德士古气化炉操作温度的探讨

德士古气化炉操作温度的探讨

德士古气化炉操作温度的探讨摘要:德士古气化炉是一种新型的高温热处理设备,广泛应用于金属材料、非金属材料、陶瓷等领域。

在德士古气化炉的操作过程中,其操作温度是一个非常重要的参数,直接影响到炉内材料的热处理效果和产品的质量。

因此,对德士古气化炉操作温度进行探讨和研究,对于提高产品质量、降低生产成本和提高经济效益具有重要意义。

基于此,笔者对德士古气化炉操作温度进行研究以供相关从业人士参考。

关键词:德士古;汽化炉;操作温度引言德士古气化炉是一种利用煤作为原料进行气化反应的设备。

在气化过程中,煤与空气或氧气混合后,在高温条件下进行反应,产生合成气。

操作温度是影响气化效率和产物质量的重要因素之一。

因此,对于德士古气化炉的操作温度进行探讨,可以提高气化效率和产物质量,促进气化技术的发展。

1操作温度的概念德士古气化炉的操作温度是指在炉内加热的温度,通常以炉膛中心温度或炉壁温度为参考。

操作温度是影响炉内材料热处理效果和产品质量的重要参数之一,需要根据不同的材料和工艺要求进行调整。

2德士古气化炉的基本原理和结构2.1气化原理德士古气化炉的气化原理是通过煤的气化反应,将煤转化为合成气。

在气化过程中,煤与空气或氧气混合后,在高温条件下进行反应,产生一系列气体和液体产物。

其中,主要产物为CO、H2等合成气体,同时还会产生一些杂质气体和固体废物。

2.2气化炉结构德士古气化炉的结构分为上部和下部两个部分。

上部由气化反应区和炉顶喷嘴组成,下部由炉体和底部排灰器组成。

(1)气化反应区。

气化反应区是德士古气化炉最重要的部分,也是气化反应发生的主要场所。

气化反应区由多层喷嘴和反应室组成,煤粉和空气或氧气在喷嘴处混合,然后进入反应室进行气化反应。

(2)炉顶喷嘴。

炉顶喷嘴是德士古气化炉的重要组成部分,它的作用是将煤粉和空气或氧气混合后,将混合气体喷入气化反应区。

炉顶喷嘴通常由多个喷嘴组成,可以根据需要进行调整。

(3)炉体。

炉体是德士古气化炉的主要外壳,它由耐火材料制成,能够承受高温和高压的气体。

德士古气化炉操作规程总结

德士古气化炉操作规程总结

目录1、岗位任务............................................................ - 0 -2、工艺描述............................................................ - 0 -3、联锁系统............................................................ - 4 -4、工艺指标........................................................... - 18 -5、主要设备一览表..................................................... - 19 -6、开车............................................................... - 19 -7、停车............................................................... - 37 -8、倒系统............................................................. - 45 -9、正常操作要点....................................................... - 45 -10、不正常现象及事故处理 .............................................. - 47 -11、巡回检查制度...................................................... - 56 -12、基本操作.......................................................... - 56 -1、岗位任务磨煤工序生产的合格水煤浆与空分生产的氧气在一定的工艺条件下进入气化炉内进行部分氧化反应,产生以CO、H2、CO2为主要成分的合成气,经增湿、降温、除尘后送入下游变换工序;同时,将系统中产生的黑水送入闪蒸、沉降系统,以达到回收热量及灰水再生、循环使用的目的,粗渣及细渣送出界外。

德士古气化炉检修操作规程

德士古气化炉检修操作规程

德士古气化炉检修操作规程德士古气化炉是一种常见的燃烧设备,它在工业生产中广泛使用。

为了确保其正常运行和安全使用,对其进行定期检修是非常重要的。

下面是德士古气化炉检修操作规程,以供参考。

一、准备工作1. 掌握德士古气化炉的技术参数和工作原理。

2. 准备必要的工具和设备,如扳手、螺丝刀、钳子等。

3. 关闭气化炉的电源和燃料供应系统,并确保其冷却至安全温度。

二、安全措施1. 检查工作区域的安全状况,清除障碍物,确保操作区域干净整洁。

2. 穿戴工作服和防护用品,包括安全帽、眼镜、防护手套等。

3. 在操作前,确保相关人员已经接受过必要的安全培训。

三、检修步骤1. 检查外部部件和连接件:检查气化炉的外部部件和连接件,如燃料供应管线、电缆线等是否有磨损、松动等问题。

如有问题,及时进行更换或修复。

2. 检查炉膛和燃烧器:打开气化炉的观察门,检查炉膛内部的状况,包括燃烧器的磨损情况、烟道是否有积炭等。

如有必要,清除积炭并更换磨损的部件。

3. 检查燃料供应系统:检查气化炉的燃料供应系统,包括燃料阀门、过滤器等是否正常工作。

如有故障,进行修复或更换。

4. 清洗炉内部:使用清洁剂和刷子清洗炉膛内部的油污和污垢。

注意操作时要小心,避免受伤。

5. 检查控制系统:检查气化炉的控制系统,包括压力传感器、温度传感器等是否正常工作。

如有故障,进行修复或更换。

6. 检查烟道系统:检查气化炉的烟道系统,包括排烟扇、烟道管线等是否通畅。

如有堵塞,清除堵塞物。

7. 定期更换滤芯:根据使用情况,定期更换气化炉的滤芯,保证其过滤效果。

8. 清理灰尘和杂物:定期清理气化炉周围的灰尘和杂物,确保其工作环境整洁。

四、验收和记录1. 完成检修后,进行验收工作,测试气化炉的运行状况和安全性能。

2. 将检修情况记录下来,包括检修时间、检修内容、更换的部件等,以备参考和后续维护工作。

以上就是德士古气化炉检修操作规程的一般步骤,具体的检修工作还需要根据实际情况进行调整和完善。

德士古气化炉激冷环操作规程

德士古气化炉激冷环操作规程

新激冷环安装A 进炉程序激冷环进入气化炉需要参照以下安全导则:OSHA 1910.134(呼吸防护),OSHA 1910.146(进入密闭空间),OSHA 1926 M部分(坠落保护),OSHA 1910.147(停工/挂牌)或者可行的地方标准。

只有经过密闭空间训练的人员方可入内。

所有气化炉内的工作环境要保持良好的通风和适宜的温度。

在进入气化炉之前应该沿着气化炉安装帘子和气体测试。

进入应该严格按照既定程序进行。

如果是更换激冷环时,建议,用清水冲洗激冷室壁上的残留煤烟,以控制粉尘。

由于气化炉中含有粉尘,现场装置安全人员应确认安全进入密闭空间的必要手续和保护装置。

注意不要将耐火砖弄湿,否则将要延长烘炉时间。

B 所需零件安装需要以下部件:每台气化炉一套完整的激冷环和下降管;卡兰的密封圈和接头;激冷环的气化炉垫片;螺栓、螺母和垫片。

C 螺帽在安装耐火材料之前,螺帽被放置在支撑锥底板,用定位焊固定。

D 激冷环装配激冷环和下降管焊接好后,再进行与气化炉的安装。

所有焊接将根据GE标准P8A-AG1 使用带氩气吹扫的GTAW(气体钨弧焊)。

焊接工艺的规程和焊接工艺评定报告应该提交给业主。

质量控制检查:下降管必须和激冷环较好的配合。

内表面必须光滑(以形成一层均匀的水膜)。

下降管中心线和激冷环的垂直面有不大于± 0.5度的公差。

每个下降管连接一个符合下降管规格的上升管。

E 激冷环和激冷室的装配1 必须安装一个起吊设备来提升激冷环组件。

起吊设备必须满足ASME B30.3[建筑塔吊式起重机]。

提升系统必须解决一下几点:a.下降管要有至少三个均布的支撑点。

b.起重设备必须经过激冷环中心装配来确保冲洗组件。

c.注意安装过程和提升中耐火材料不被破坏。

d.起重设备必须有足够的起吊能力来吊起激冷环和上升管的组件。

2 注意激冷环通过气化炉的喉部,容易造成耐火砖的损坏。

3.为连接激冷环螺栓到锥底板,紧螺栓上的力矩螺母,使其达到ASME PCC-1[凸面法兰连接装配压力极限导则] 螺栓序列的标准。

德士古气化炉炉壁超温的对策

德士古气化炉炉壁超温的对策

德士古气化炉炉壁超温的对策杜永法(镇海炼化股份有限公司,浙江宁波,315207) 2006-10-12德士古渣油气化炉分上下两部分,上半部为燃烧室,下半部为激冷室。

燃烧室的操作温度为1350℃,操作压力为8.53MPa。

为防止气化炉壳体失强,燃烧室内衬耐火衬里。

燃烧室壳体材质为SCMV3,壳体的设计温度为400℃。

在燃烧室壳体外表面设置有表面热电偶,对炉体外表温度进行监测,当壁温超过302℃时,就会发出报警信号。

自1983年底试车投用,气化炉炉壁超温现象时有发生,造成装置减负荷生产,甚至停车抢修。

1 烧嘴原因造成的壁温异常1.1 氧气喷嘴内有异物1990年12月28日15:45,在装置停工检修中,2#气化炉更换锥底和炉口全部耐火衬里,投料后不久,炉拱顶和颈部超温报警,实测温度达到330℃。

经检查各项工艺操作参数正常,耐火衬里是新的,烧嘴是新修复的。

停炉后吊出烧嘴检查,发现烧嘴氧气喷嘴内有1个直径27mm、高度12mm不锈钢衬环,是氧气喷嘴端面堆焊高温合金时衬上的,在喷嘴端面金加工后,忘记取掉而遗留下来。

更换烧嘴后投料运行,一切正常。

1.2 低负荷运行造成氧气喷嘴烧损3#气化炉大修后,于2002年4月12日9:55投料,为配合变换炉催化剂硫化,在低负荷下运行。

当天多次对气化炉壁温进行检测,未发现异常。

4月13日4:00开始加负荷,9:00左右对气化炉壁温进行检测,简体壁温正常,但炉颈部壁温最高达433℃,且四周温度均高,高点温差不大。

降负荷后,炉颈温度逐渐下降,16:00左右,炉颈温度下降到285℃左右。

14日0:38停3#炉,9:00左右吊出烧嘴,发现氧气喷嘴烧损较大,缩进量由原始的1.85~1.97mm增加到 3.72~4.95mm。

氧气喷嘴烧损问题以往也曾发生,但这次使用时间更短。

2004年12月上旬,因尿素装置处理汽提塔问题,合成氨装置低负荷运行3d,恢复正常负荷时,2台气化炉都出现炉颈部壁温高报警,烧嘴冷却水回水温度上升,炉顶部发出异常声音。

气化炉安全操作规程

气化炉安全操作规程

气化炉安全操作规程第2篇气化炉操作规程一、气化器启动前的操作⑴检查热水温度保持在60~65℃,水压0.1~0.3mpa,并处于正常循环状态。

⑵关闭液相旁通阀,排污后关闭气化器排污阀。

打开气化炉液相进口总阀、气相出口总阀、各压力表阀、安全阀下的截止阀、放气阀的颈部阀及调压器前的截止阀。

⑶检查空气控制系统压力应保持0.6~0.8mpa,并送到控制箱。

二、气化器启动⑴空气调压器的设定①打开空气截止阀(a),送入0.6~0.8mpa 空气;②设定空气调压器(p)的压力在0.1~0.12mpa,把空气送至液位感应器;③设定空气调压器(s)的压力达0.2mpa,并把空气送至切断阀;④检查热水温度,需保持在60℃~80℃之间,然后将切断阀起动器放在起动位置以打开切断阀,切断阀红色指示出现显示阀已打开;⑤设定好空气调压器c的压力在0.08~0.1mpa,送空气至压力调节阀,看送气压力表(3),调整供气压力至正常值(0.07mpa)。

⑥调好供气压力后,用锁紧螺母锁定各空气调节器。

⑵液位感应器①感应器上方的sup压力表(输送压力),显示值应为0.1~0.12mpa,右面的out压力表(输出压力)应显示为0;②当液态石油气进入感应器,out压力表即显示高于0.02mpa的值,并动作以关闭液相进口的切断阀;③排放完感应器内的液相后,out压力表恢复为零,按下控制箱内复位按钮(红色),再次打开切断阀。

⑶气动控制箱顶部压力表①左侧表显示为气化器进口液相压力,应在0.22~0.55mpa;②中间表显示为气化器内调压器前的气相压力,和(1)值一样;③右侧表显示为调压器后供气压力,应为0.07mpa;三、注意事项⑴每天排污一次;⑵定时检查控制箱的各点压力是否正常。

德士古气化炉托砖盘温度高的探讨及优化处理

德士古气化炉托砖盘温度高的探讨及优化处理

德士古气化炉托砖盘温度高的探讨及优化处理德士古气化炉托砖盘是一种常见的燃烧设备,其主要作用是将固体燃料转化为可燃气体,以供工业生产或生活使用。

然而,在使用过程中,德士古气化炉托砖盘温度过高的问题经常会出现,这不仅会影响设备的正常运行,还会对环境和人体健康造成潜在的危害。

因此,对于德士古气化炉托砖盘温度高的探讨及优化处理是非常必要的。

首先,我们需要了解德士古气化炉托砖盘温度高的原因。

一般来说,德士古气化炉托砖盘温度高的主要原因是燃烧不完全和热量不能有效地传递。

在燃烧不完全的情况下,燃料中的一部分会被释放成为固体颗粒物,这些颗粒物会在托砖盘上积累,导致热量不能有效地传递,从而使温度升高。

此外,如果燃料的供应不均匀,也会导致托砖盘温度过高的问题。

针对德士古气化炉托砖盘温度高的问题,我们可以采取以下优化处理措施:1.优化燃烧过程。

通过调整燃料的供应和燃烧条件,可以使燃料燃烧更加完全,减少固体颗粒物的产生,从而降低托砖盘的温度。

2.加强热量传递。

可以通过增加托砖盘的表面积或增加热交换器的数量,使热量能够更加有效地传递,从而降低托砖盘的温度。

3.清理托砖盘。

定期清理托砖盘上的固体颗粒物,可以减少积累,从而使热量能够更加有效地传递,降低托砖盘的温度。

4.使用高效的燃料。

使用高效的燃料,如生物质颗粒、天然气等,可以使燃料燃烧更加完全,减少固体颗粒物的产生,从而降低托砖盘的温度。

总之,德士古气化炉托砖盘温度高的问题是一个比较常见的问题,但是通过优化处理措施,我们可以有效地解决这个问题。

在实际应用中,我们应该根据具体情况选择合适的优化处理措施,以确保设备的正常运行和环境的安全。

德士古气化炉的提温操作

德士古气化炉的提温操作

德士古气化炉的提温操作
金刚;张涛
【期刊名称】《化肥工业》
【年(卷),期】2002(029)001
【摘要】通过更换煤种使生产消耗得到了大幅度降低,生产能力得到了较大的提高,但渣中可燃物较设计指标提高了2~3倍.为此进行了提高炉温的试验,考察渣中可燃物随炉温的变化关系,同时考核不同渣中可燃物含量下的氧耗和煤耗.
【总页数】2页(P48-49)
【作者】金刚;张涛
【作者单位】山东省兖矿鲁南化肥厂,滕州,277527;山东省兖矿鲁南化肥厂,滕州,277527
【正文语种】中文
【中图分类】TQ44
【相关文献】
1.煤质与炉壁超温对德士古气化炉稳定运行的影响 [J], 白桃梅;袁慧
2.德士古气化炉炉壁超温的对策 [J], 杜永法
3.德士古气化炉提温操作情况介绍 [J], 金刚
4.德士古气化炉炉壁超温原因分析及相应解决措施 [J], 张洪涛;臧庆安
5.8.53Mpa德士古渣油气化炉改烧天然气后拱顶超温的原因分析 [J], 马文生因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

关于对德士古气化工艺技术分析

关于对德士古气化工艺技术分析

关于对德士古气化工艺技术分析摘要:对于德士古水煤浆气化工艺在生产过程中所出现的问题,我们一直都在努力改善。

以下是我根据多年累积的经验针对德士古气化工艺技术所做的分析。

关键词:德士古气化工艺改造分析水煤浆一、气化工艺的特点(一)流程特点在德士古气化工艺中,气化炉是一个立式圆筒形的。

上面是气化室,内里衬有耐火材料。

水煤浆先和氧气进行混合,然后一起进到气化室。

在高温熔渣条件下,煤、蒸汽和氧气反应产生的煤气与熔渣一起流向下方,用水对其喷淋后进入辐射式冷却器中进行冷却操作。

煤气与熔渣分离后先对其降温然后出气化炉。

煤气去到净化工段,或者是出气化炉以后先去到对流式冷却器然后再进入净化工段。

而熔渣经过急冷操作后也从底部出气化器,在灰渣处理设备中被集中进行处理。

气化器下部的温度比上部低,所以下面没有耐火的衬里,由于不经过冷却因此会产生高压蒸汽。

通常,德士古气化炉的外径约为3m,高有4.5m,在4.5MPa 的操作压力下,每小时的煤处理量达80吨。

在净化系统中,粗煤气被水洗净化以后,出来的清洁煤气为中热值的合成气。

只需要进行脱硫不必除去二氧化碳就可以作为燃气使用。

之所以在燃烧以前就进行脱除硫化氢的操作是因为燃烧之前的脱硫工艺比较成熟,并且压力高、体积小,所得的副产品有更好的市场。

而实际上,在其他的煤气净化工艺中,都需要在脱除硫化氢的同时也对二氧化碳进行脱除操作,这是考虑到二氧化碳的存在对工艺的影响。

由于工艺的原料是水煤浆,因此还另有一套制备水煤浆的系统,此处就不再赘述了。

水煤浆进料与干粉进料相比,减小了系统的压力,系统的运行安全性更高。

(二)装置的特点在气化器的上面,温度高达1650摄氏度,比灰熔点还要高。

然后煤气在200到360摄氏度左右出气化炉。

对于装置的压力,用于中间试验的气化炉压力较小,在2.7MPa到8.3MPa之间,而一般的工业装置,在用煤气制取合成氨时气化时的压力都在8.3MPa到10MPa之间,合成甲醇的气化压力也在6MPa与7MPa之间。

德士古单喷嘴气化炉炉头超温分析

德士古单喷嘴气化炉炉头超温分析

德士古单喷嘴气化炉炉头超温分析发布时间:2021-09-15T07:33:48.424Z 来源:《科技新时代》2021年6期作者:吴庭智郭涛杨通山[导读] 直至恢复正常水平。

期间极易导致炉头烧嘴大法兰出现水煤气泄漏,对系统安全运行带来不利因素。

贵州赤天化桐梓化工有限公司,贵州遵义 563200摘要:介绍德士古气化炉炉头大法兰超温的基本现象和危害,并分析在气化炉投料后导致其炉头大法兰超温的原因;从设备改造、工艺优化两方面提出预防和消除气化炉炉头大法兰超温的有效措施。

关键词:德士古气化炉法兰超温1 炉头法兰超温现象(1)气化炉从投料成功后,投入运行的第一周,炉头大法兰呈现温度持续上涨,后续运行炉头大法兰温度会逐渐下降,直至恢复正常水平。

期间极易导致炉头烧嘴大法兰出现水煤气泄漏,对系统安全运行带来不利因素。

(2)烧嘴冷却水盘管出口温度上涨:在烧嘴冷却水流量维持正常值,在气化炉投料成功后,烧嘴冷却水盘管出口温度呈现较大幅度上涨,极易触发烧嘴冷却水系统跳槽联锁。

2 超温原因分析2.1 工艺烧嘴原因(1)工艺烧嘴性能水煤浆工艺烧嘴技术直接决定了工艺技术的效能和系统的稳定,水煤浆气化工艺烧嘴为三通道内外混合雾化形式,外流道和内流道输送高压氧气,中流道输送高压水煤浆,二次氧气(中心氧)与煤浆半预混后,再与一次氧气(外环氧)外混合进行雾化燃烧气化。

烧嘴头部尺寸的设计会影响火焰的长短和气化炉流场的分布。

火焰太短,会导致煤浆和氧气混合后,喷出的火焰偏上,造成炉顶温度高,传递给烧嘴冷却水盘管的热量就多,冷却水进出口温差也就被提高,炉顶温度高后,炉顶和大法兰间隙因为高温无法挂渣,起不到一层保护作用,使炉头大法兰温度高于正常温度;(2)工艺烧嘴安装预处理工艺烧嘴安装在炉口内,烧嘴盘管外围与炉口周围存在较大间隙,宽度约50mm,在气化炉投料后,因炉膛工艺气流场的原因,部分回了区的工艺气会上窜至烧嘴盘管与炉口的空腔内,高温工艺气会直接加热烧嘴盘管和炉头法兰,从而导致大法兰和盘管温度上涨。

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德士古气化炉的提温操作金 刚 张 涛(山东省兖矿鲁南化肥厂 滕州 277527)摘要 通过更换煤种使生产消耗得到了大幅度降低,生产能力得到了较大的提高,但渣中可燃物较设计指标提高了2~3倍。

为此进行了提高炉温的试验,考察渣中可燃物随炉温的变化关系,同时考核不同渣中可燃物含量下的氧耗和煤耗。

关键词 德士古气化炉 灰渣可燃物 操作温度 兖矿鲁南化肥厂的德士古气化装置自1993年4月试车以来进行了较多的技术改造,生产能力由年产8万t合成氨提高到年产10.7t,生产用煤由原来的单一“七五”煤发展成多矿点混煤。

随着生产产量的提高、使用煤种的增多,灰渣中可燃物含量也有所升高(表1)。

分析其原因,认为操作炉温过低是主要因素,因此在2000年4月进行了提高炉温的试验工作。

表1 不同煤种灰渣可燃物含量项目1993年1994年1995年1996年1998年煤种七五七五+北宿七五+北宿北宿+杨村+落陵北宿+井亭+级索+落陵灰渣可燃物(%)10~1515~2015~202530~45操作温度(℃)145014001400135013501 试验方案的制定本次系统运行从2000年3月11日开始,试验时系统运行稳定,各项指标已得到优化,试验结果应是具有代表性的。

德士古气化炉高温热电偶的使用寿命一般不超过1周。

本次试验选在非初始开车阶段,热电偶已不能指示,只能以气体成份为参考来标定炉温。

尽管甲烷含量能较快地反映炉温,但变化较快,受系统其它因素影响较大。

C O+H2的百分含量随炉温的升高而降低,虽变化慢一些,但受其它因素干扰小,炉温与CO+H2含量的对应关系较为确定,再现性较好,所以选定以CO+H2的含量标定炉温。

1.1 试验目的本次试验的主要目的是考察渣中可燃物随炉温的变化关系,同时考核不同渣中可燃物含量下的氧耗、煤耗。

1.2 试验原则及注意事项(1)本次试验氧气流量不变、压力保持稳定在(3.8±0.05)MPa,氧气纯度在99.6%以上,通过逐渐降低煤浆泵转速以提高O/C值,最终达到提温之目的。

(2)以合成气中CO+H2的百分含量每降低1%为一个阶段,每个阶段稳定运行24h,每个阶段从8∶00开始,气体分析又增加了9∶00和11∶00 2次(原是每个双点分析1次)。

(3)炉温提升应缓慢,煤浆泵转速应缓慢降低。

(4)试验时应严格监视合成气温度(≤218℃)、合成气成份、支撑板温度(≤25℃)、炉壁温度(≤260℃)、甲烷含量、排渣情况等,在上述参数不出现异常时才能进行下一步的试验,否则试验终止。

(5)仪表车间应保持在线甲烷表的准确性,并每天校验1次。

(6)试验期间灰渣取样每班2次(原每班1次),分别在接班后的第三、第六小时取样;煤质分析室分白班、中班随时分析,分析结果及时上报至相关部门。

(7)试验期间操作人员应真实地记录工艺参数,认真巡回检查,气化炉壁温每2小时用红外测温仪实测1次。

1.3 试验步骤(1)从目前运行状况开始(C O+H2=83.85%),逐步降低煤浆泵转速,提高O/C值,使合成气中C O48+H 2的含量为82%~83%。

(2)第二阶段再降低煤浆泵的转速,使合成气中C O +H 2的含量为81%~82%。

(3)第三阶段再降低煤浆泵的转速,使合成气中C O +H 2的含量为80%~81%。

(4)第四阶段再降低煤浆泵的转速,使合成气中C O +H 2的含量为79%~80%。

表2 试验前后数据对比项目①试验前平均值②第一阶段③第二阶段*同比增加②-①同比增加③-①CO +H 2(%)83.8582.7081.84-1.15-2.01CO 2(%)15.9416.9517.74+1.01+1.80CH 4(×10-6)627259NH 3产量(t /d )328.25328.18329.62-0.07+1.37煤气产量(km 3/d )873.35882.70887.40+9.35+14.05CO +H 2产量(km 3/d )732.3730.0726.3-2.3-6.0总耗氧量(km 3/d ,标态)263.9264.8267.2+0.9+3.3总投煤浆量(m 3/d )520.2506.7494.5-13.5-25.7比氧耗[m 3/1000m 3(CO +H 2),标态]360.4362.7367.9+2.3+7.5比煤耗[kg /1000m 3(CO +H 2)]565.3554.0541.0-11.3-24.3产气率(m 3煤气/m 3煤浆)1679.01742.01794.5+63+115.5平均煤浆浓度(%)66.3266.5166.21+0.19-0.11灰渣可燃物(%)43.9636.4731.83-7.49-12.13 * 折算成24h (5)分析渣中可燃物,如果含量降至20%,试验结束并恢复原工况。

2 试验情况介绍2.1 试验过程(1)第一阶段4月5日8∶00开始提炉温至10∶00基本调整完毕,目标值是C O +H 2的含量为82%~83%并维持2h 稳定运行。

(2)第二阶段4月6日8∶00开始提炉温至10∶00调整完毕,目标值CO +H 2含量为81%~82%,但因6日15∶00跳车而停止试验。

2.2 数据对比试验前后数据对比见表2。

3 试验结果(1)操作炉温的确定依据是煤的灰熔点,一般在煤的灰熔点FT 以上50℃左右。

由于所使用的煤的灰熔点较低,所以炉温也较低,试验过程中高出正常炉温约100℃,具有较大的风险性。

(2)本次试验虽然只进行了2个阶段即被终止,但从数据上看已显示出趋向性。

(3)从表2可以看出,在其它条件不变的情况下(氧气流量、煤浆浓度、产氨量),提高炉温,比氧耗增加,比煤耗降低,灰渣可燃物降低。

1000m 3(CO +H 2)多耗氧分别为2.3m 3(标态)和7.5m 3(标态),1000m 3(C O +H 2)少耗煤分别为11.3kg 和24.3kg 。

由此可见,提高炉温能提高煤的利用率,降低生产成本,但还要综合考虑比氧耗的增加和耐火砖的寿命等一系列因素。

(收稿日期 2001-10-08)新型低温甲醇催化剂一种操作温度较传统工业催化剂低100℃的甲醇合成催化剂目前正由美国Apyron 工艺技术公司开发。

传统的甲醇催化剂一般利用水溶性金属盐,通过共沉淀作用,由铜、锌或铝的氧化物制备。

新型催化剂的化学组成与之相同,但制造方法不同。

在新的合成工艺中,金属氧化物与无机粘合剂(如胶质硅)混合,形成基质,活性金属组份分散于其间。

混合时,用无机酸喷淋基质,以加快交联速度,生成较传统催化剂活性表面积更大、热稳定性更高的凝结物。

凝结物成型后,在300~1000℃下煅烧即得到成品。

据称,这种方法的生产成本低于共沉淀法。

此外,由于催化剂具有较好的热稳定性,可降低甲醇生产的能耗和成本。

目前该方法已用于生产氮氧化物的分解催化剂,在1000℃下使用53h 而无任何活性损失。

(南化集团研究院 210048 郭景芝)49Zhang Xianb oAbs tract A description is given of the failure of the t wenty-second charge of the methanation catalyst,and the heating,reduction and actual service of the t wenty-third charge of the catal yst are presented in detail.K eywords J105 methanation catal ys t reduction by heatingImportance of Flame Layer in Gasifier OperationLi YaogangAbs tract During the operation of the gasi fier the occurrence of up-turn of t he flame layer,low effective gas composition and carbon run-off is related to the fl ame la yer.An analysis is made of the effect of the temper-ature and thickness of the fl ame layer and the grate on the operation of the gasi fier.K eywords gasifier flame layer te mperature flame layer thick-nessOptimized Operation of and Structural Improvement on Large Heat-Pipe Air PreheaterW ang MinjieAbs tract A brief presentation is given of the operation of the heat-pipe air preheater,with a s ummary of its deficiency.It is propos ed that it is necessary to ensure the te mperature of flue gas entering the heat-pipe air preheater to be below300℃,improve on the s eal of the cover in the mid-dle of the heat pipe,enlarge the s pace of fins on some heat pipes,improve on the way of joining the fins with the heat pipes,and us e partl y heat pipes with longitudinal fins.K eywords heat-pipe air preheater optimization improvementJudgment of Degree of Shaft Damage ofBlast Furnace for Phosphatic Fertilizerfrom External Wall TemperatureLi Hu ping,Luo Kangbi and Xia JiaqunAbs tract A st udy is made of the method of j udging the shaft dam-age of the blast furnace from the external wall te mperature meas ured on the furnace to ensure its s afety in production.K eywords blas t furnace for phos phatic fertilizer wall temperature damageCauses and Countermeasures for Leakageof End Cover of Tube Box of AmmoniumCarbamate PreheaterLu LiminAbs tract A des cripti on is given of the leakage of the end cover of the tube box of the ammonium carba mate preheater.By theoretic calcula-tion the oil pres sure val ue of the pump for the bol t s tretcher is checked, and a theoretic basis is provided for the bolt-on.Practice proves that firs t preti ghtening the bolts at65.0MPa and then thermal fas tening at less than 70.0MPa of oil pressure value can eli minate leakage.Keywords ammonium carbamate preheater leakage counter-measuresAnalysis of Causes Affecting Service Lifeof High-Temperature Shift CatalystHu Lihong,Wang Feng and Feng BinAbstract A method is presented for the j udgment of the service li fe of the high-temperature s hift catalys t.It is found through analysis that the main factors affecting the service life of the catalyst are the mechanical strength of the catalyst and operational management.It is propos ed that in the choice of the catalyst more attention is to be paid to the checkup of its properties and in operation the scientific management of the catal yst is t o be ti ghtened s o as to prolong the service life of the catal ys t.Keywords HTS catalys t l ife analysisOperation of Texaco Gasifierat Higher TemperatureJ in G ang and Zhang TaoAbstract By changing the t ype of coal us ed the cons umpti on in producti on is reduced greatly and the capacit y increased considerably,but the co mbustibles in the slag are3~4times higher than the design value. To this end an experi ment is carried out to raise the gas ifier temperature, examine the variation of the combustibl es in the slag wit h the gas ifier tem-perature,and also c hec k up on the oxygen and coal consumption at differ-ent combustibl e contents in the slag.Keywords Texaco gasifier cinder combustibles operation tem-peratureBrief Sum-Up of Technical Renovation of Pressure Gasification of Coal-W ater Slurry Yang G uizhou,W ang J u n and Yang G uoqiang Abstract Since the production c hec kout of the Texaco coal-water slurry pressure gasifier on Marc h10,1994,remarkable res ults have been obtained through the retrofit of the Venturi scrubber,the s upport for the riser in the gasifier,the tubes in the flashing system and t he slag hol e of the gasifier that are unadaptable to stable production of the s yste m as well as the localization measures for t he refractory and the burner in the gasifi-er,and the high-and l ow-press ure coal slurry pumps in line with the actual condition,and this indicates that the ability of this pl ant to control the coal-water s lurry press ure gasi fication unit has reached a high level.Keywords Texaco technical renovation localiz ationR etrofit of Urea Prilling BasketSun BinAbstract In line with the inherent deficiencies of the rotating urea prilling basket in the original producti on unit,viz.,urea overflow and short operation cycle,after the retrofit,the prilling basket has been devel-oped and is satis factory in us e.Keywords urea prilling basket development us e62JOURNAL OF THE C HE MICAL FERTILI ZER INDUSTRY Vol.29 No.1 2002(Serial No.169)。

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