镇雄发电厂600MW机组高压主汽阀卡涩处理

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600MW机组高压调节阀门故障分析及处理

600MW机组高压调节阀门故障分析及处理

600MW机组高压调节阀门故障分析及处理本文介绍了600MW机组高压调节阀门在运行中出现的问题,通过对某电厂发生的典型故障原因分析,并针对设备结构上设计不足之处,提供改进思路和方案,不仅提高了设备运行可靠性、而且结构简单,装配方便,为同类型机组在安全生产上提供了参考。

标签:高压调节阀门;十字头;断裂0 引言汽轮机的启动、停机和功率的变化是通过调节汽阀的开度大小进而改变蒸汽流量参数来实现的。

所以,调节汽阀的稳定运行对汽轮机的安全稳定运行是至关重要的。

在蒸汽节流阀特别是高压调节阀上不可避免地会有一些振动,而过大的振动将导致阀杆漏汽加大和十字头破裂,因此在汽轮机运行时应注意观察调节阀杆的振动。

1 设备特点某电厂2×600MW汽轮机为东方汽轮机厂引进日本日立公司技术设计和制造,型号为NZK600-16.67/538/538,型式为亚临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽轮机。

高压调节阀数量4个,联合调节开启方式,中压调节阀与中主阀为中压联合汽阀,数量2个,为液压开启,弹簧关闭,非定位套阀,内有旁通阀。

2 事件概况2015年1月29日21:00 #2机组负荷约有40MW快速波动,DEH画面各高调门反馈波动,一次调频频繁动作,就地检查各高调门波动较大。

21:25 解除AGC,协调模式下负荷仍有波动,解除CCS,投入机组BASE方式,观察负荷稳定、调门开度稳定。

22:45 机组负荷320MW,发现#1EH油泵电流涨至51.8A,高调门EH油滤网间歇发差压高报警;立即手启备用EH油泵,发现四个高调门大幅波动,立即解除四个高调门自动,锅炉等离子拉弧稳燃。

就地检查机组振动正常,EH油系统,高、中压主汽门及其调门机械连接无异常。

盘面分析运行参数,#1高调门后压力较正常运行值偏低3MPa、#1、#2瓦瓦温较正常运行值降低5~9℃,初步判断#1高调门故障。

00:00 开始全行程活动#1高调门。

0:58手动缓慢关闭#1高调门至20%,就地不动;手动缓慢全开该门,再次关闭过程中卡在62.4%。

600MW汽轮机高压调节阀故障分析与处理

600MW汽轮机高压调节阀故障分析与处理

600MW汽轮机高压调节阀故障分析与处理发表时间:2020-12-29T16:27:12.230Z 来源:《中国电业》2020年26期作者:王杰[导读] 汽轮机是发电厂的原动机,其主要功能是驱动同步发电机旋转,进而产生电能,向电网传输符合数量和质量要求的电能产品。

王杰国网能源哈密煤电有限公司新疆哈密 839000摘要:汽轮机是发电厂的原动机,其主要功能是驱动同步发电机旋转,进而产生电能,向电网传输符合数量和质量要求的电能产品。

由于同步发电机的运行特性可知,发电机的端电压取决于无功功率,但是无功功率又取决于发电机的励磁,电网的频率取决于电网的有功功率,即取决于汽轮机的驱动功率。

当发电厂的机组在并网运行的时候,根据转速偏差的改变可以调节汽门的开度,对汽轮机的进汽量及焓降进行调节,从而改变发电机的有功功率,满足外界电负荷的变化要求。

汽轮机调节系统主要调节的内容是机组的转速,所以一般将汽轮的调节系统成为调速系统。

汽轮机调节系统中,高压调节汽阀是一个十分重要的部分,在运行过程中,高压调节汽阀经常会出现一些故障,例如阀门反馈LVDT信号错误,门杆防转梢松动,断裂,阀芯脱落,伺服阀出现故障等,为了提高机组设备的运行效率,必须要加强对各种故障问题的分析,找出具体的成因,采取相应措施进行处理,提高汽轮机组的运行水平。

本文对600MW汽轮机高压调节气阀的故障及应对策略进行分析与探讨,旨在为电厂的汽轮机运行提供理论支持。

关键词:600MW汽轮机;高压调节汽阀;故障;策略1、高压调节汽阀反馈LVDT故障及其解决策略1.1故障及其原因高压调节汽阀LVDT是用来传递油动机的行程信号的装置,包括含有三组线圈的管状变压器、纯铁铁心,铁心和油缸的活塞杆相连,当活塞移动的时候就带动铁心移动,两组次级线圈的感应电压也发生线性变化。

当数字电液调节系统的指令电压大于LVDT的反馈电压时,表示油动机的开度不足,伺服放大器此时会输出正向电流,使油缸的活塞上移,同时LVDT的反馈电压变大,直到和数字电液调节系统的电压保持一致。

600MW超临界机组高压主汽门阀体裂纹成因分析及处理

600MW超临界机组高压主汽门阀体裂纹成因分析及处理
5结束语
1 2 0 ℃ ,保 温 2 h ,进 行 马 氏 体 转变 后 , 再 缓 慢 升 温 ,升 降 温 速 度 不 超过 6 0  ̄ C/ h , 当温 度 到 7 6 0 ℃ 时进 行 恒 温 ,恒 温 时 间按 l h / 2 5 m m , 厚度 按 2 2 0 m m计 ,恒 温 时 间 为 9 h 。 阀 体 内设 置 3个 测 温 点 , 其 中 补 焊 处 设置 热 电 偶 测 温 点 为精 确 测 温 主控 制 点 , 保证 恒 温温 度 , 阀体 外其 他 部位 设 置 5个 测温 点 为
3 . 4 电气 设备 的调 试 的 发 展
综上所述,正确安装变 电所 电气设备 ,不 断提 高和 完善 电气设 备调试工作的质量 ,是变 电所 电气设备 能否安全 、正 常运 行与工作 的决定性因素。所 以,变 电所 电气设备 的安装与调试 ,首 先应该严 格按照国家标准规范进行施工 ,确保 电气设 备的正常有效运行,和 电流 电压 的 稳 定 , 以及 电力 正 常 的运 输 。从 而 降低 变 电所 电气 设 备 的 损 坏 , 和 人 身 触 电事 故 的发 生 ,最 大 限度 地 满 足 人 们 日常 生 活 及
在本次修 复此 高压主汽 门裂 纹过程中严格实施 了机械打磨至消
除裂 纹 、有 效 确 保 焊 前控 温 、 逐 层 焊接 及 对 阀 门整 体 严 格 焊 后 热 处 理 的工艺措施 ,经对补 焊位置 进行 P T 、 u T 、硬度检验均无异常发现 。
辅助温度监控点 , 监控温度梯度 。热处理温度 利用记 录仪全 程监控 , 其 中测温主控制点热处理温度 曲线 自动生成,按图 4 . 2控制温度曲 线进行 。 -
本次 高压 主汽 门 阀体 的修复 是 6 0 0 M W 超 临界机 组 现场 成功 修 复 Z G 1 C r 1 0 M o N i V N b N 材料的案例,证实了现场处理高温高压运 行部件 缺陷的可行性 ,在其他 同类型机组遇到相似 问题时,可在方 案选 择、 处理技 巧及 工艺步骤等方 面提供有 效借 鉴。

高压主汽调节阀常见故障分析与处理[1]

高压主汽调节阀常见故障分析与处理[1]
阀门故障重复出现。
动试验或打闸时,调节阀开度可能会有变化,机组
挂闸开启高压主汽阀而调节阀还未开启时,汽轮
机转速会快速上升,并且当调门开度恢复后,阀后
压力和机组负荷不产生变化。
产生这类故障时,往往调节阀杆与十字套连
接状况完好,但对操纵座解体仔细检查会发现十
字套上的上导流套、下衬套与操纵座支架内孔上、
下衬套之间存在明显卡涩拉伤现象。此部位实际
阀杆漏汽还设有2段阀杆漏汽密封装置,第.. 1段
至自密封系统母管,第.. 2段至汽封加热器( CF)。..
300MW主汽阀设有.. 1段阀杆漏汽密封装置,接至
CF。..
4.1主汽阀阀杆漏汽的可能原因..
(1)阀杆与密封环之间的密封紧力不足,过
多的蒸汽漏入阀杆与衬套,设计的阀杆漏汽密封
小于设计值0.38~.. 0.43mm。当阀门行程达到一
定开度后,由于调节阀碟前、后压差变化,以及在
蒸汽汽流的扰动下,调节阀壳内部的调节阀碟与
预启阀之间在开启和关闭方向出现间歇性撞击,
或调节阀杆头部与防转螺钉在圆周方向出现撞
击。此时应打开阀门对调节阀碟与阀套的间隙,
对阀内部套的装配情况进行检查,再根据检查结
过程,法兰螺栓冷紧需分多次进行,即用设计冷紧
力矩,按图2的顺序拧紧双头螺栓,等金属缠绕垫
片屈服变形后再次进行冷紧,直至确认阀盖.. A面..
·..
489 ·..
发电设备( 2008No.6)
与阀壳.. B面完全贴合,即图2中.. T =S(原始值)。
图2高压主汽阀阀盖安装示意图(单位:.. mm)
control
lledunitsofDongfangSteam TurbineCo.Ltd.duringinstal

600MW火电机组汽轮机中压调节阀卡涩故障处理分析

600MW火电机组汽轮机中压调节阀卡涩故障处理分析

600MW火电机组汽轮机中压调节阀卡涩故障处理分析何丕林(东方电气股份有限公司,四川成都611731)摘要:中压调节汽阀是电站中汽轮机的核心关键部位,出现故障后可导致整台机组不能投产。

现对印度某火电项目600MW机组首次整套启动过程中出现的中压调节阀卡涩问题的原因、检查和处理等进行了分析和总结,可供类似工程建设借鉴。

关键词:600MW火电;汽轮机;中压调节汽阀;卡涩0引言中压调节汽阀是电站中汽轮机的关键部位,在汽轮机中压缸启动过程中,汽轮机转速和初始负荷由中压调节阀控制,一旦出现故障可能导致电厂整台机组不能投产,通常处理周期也较长,不仅会给用户造成发电损失,还会延误工程工期。

对于国外工程项目,出现故障后能及时解决是获得国外用户信任的关键。

印度某火力发电站工程新建两台600MW机组,所装汽轮机为亚临界、一次中间再热、三缸、四排汽凝汽式汽轮机。

每台汽轮机配有两台中压调节阀,分别位于汽轮机中压缸两侧。

2#机组首次整套启动并网后,在升负荷的过程中,左右侧中压调节阀均在热态下发生卡涩而不能完全开启,机组被迫停机。

此工程的中压调节阀卡涩故障问题最后得到了成功解决,现就该问题的原因、检查、处理等进行分析和总结。

1中压调节阀介绍在汽轮机中压缸入口的两根再热蒸汽管接口上分别设置有一个中压联合汽阀,中压联合汽阀简称中联阀,它由中压主汽阀和中压调节汽阀组成。

中联阀为立式结构,上部为中压调节汽阀,下部为中压主汽阀,二阀合用同一壳体和同一腔室,两者的阀蝶呈上下串联布置。

二阀各自配有执行机构,调节阀的开启和关闭由位于中联阀侧面的油动机和弹簧操纵座通过杠杆控制;而位于中联阀下部的另一个油动机和弹簧操纵座控制主汽阀的开启和关闭,油动机由数字电液调节系统DEH 来控制。

两只中压联合汽阀布置在中压缸两侧,从再热热段来的蒸汽进入每个阀进口,经过中压调节汽阀和中压主汽阀经中压导汽管进入中压缸。

中压调节汽阀由阀杆、套筒、阀蝶、阀座、阀壳、执行机构等组成。

防止主汽门、调速汽门卡涩不严应急处理预案

防止主汽门、调速汽门卡涩不严应急处理预案

防止主汽门、调速汽门卡涩不严应急处理预案为保证一期机组正常的安全运行,避免发生主汽门、调速汽门卡涩不严,预防运行中主汽门、调速汽门卡涩不严的情况下,发生汽轮机超速、烧瓦、轴系断裂等重大设备损坏事故。

一.主汽门、调速汽门卡涩风险分析造成主汽门卡涩的原因很多,主要有机械方面的原因,材质方面的原因,化学蒸汽品质方面的原因等,运行中出现卡涩时,当发电机出现故障跳闸,由于主、调速汽门不能严密关闭,将导致汽轮机超速、烧瓦、以致于轴系断裂等重大设备损坏事故,汽轮机启动过程中出现卡涩时,汽轮机无法正常冲转。

二.预防主汽门、调速汽门卡涩的措施1.高压自动主汽门及调节汽门、再热主汽门及调节汽门应能迅速关闭严密,无卡涩。

阀门关闭时间应小于0.15s。

2.加强对油质的监督,定期进行油质的分析化验,防止油中进水或杂物造成调节部套卡涩或腐蚀。

定期进行主油箱放水工作,油净化装置应正常投入运行。

3.透平油和抗燃油的油质应合格,在油质及清洁度不合格的情况下,严禁机组起动。

4.坚持自动主汽门,调速汽门的定期活动试验工作,保证运行中各汽门开关灵活、可靠,坚持按规程要求进行危机保安器试验,汽门关闭时间测试。

5.坚持每年进行自动主汽门,调速汽门的严密性试验,自动主汽门,调速汽门开关应灵活,严密性试验合格,机组大修后、甩负荷试验前,必须进行主汽门和调速汽门严密性实验,并保证符合技术要求。

6运行中加强蒸汽品质的监督,防止蒸汽带盐使门杆结垢造成卡涩。

7汽轮机启动冲转前,应保证蒸汽品质合格,否则应采取措施,加大炉排污量直至蒸汽品质合格方可冲转。

8.机组运行中,当汽水品质较差时,应适当增加主汽门、调汽门的活动试验次数,运行中发现主汽门、调速汽门卡涩时,要及时消除汽门卡涩的缺陷,主汽门卡涩不能在运行中处理时,应请示停机处理。

9.利用机组停机的机会,应检查门杆与阀杆套是否存在氧化皮,氧化皮应清除。

10.在汽轮机运行中,要注意检查调节汽门开度和负荷的对应关系,以及调节汽门后的压力变化情况。

某600MW机组汽轮机高压调节阀频繁发生卡涩原因分析及解决措施

某600MW机组汽轮机高压调节阀频繁发生卡涩原因分析及解决措施

某600MW机组汽轮机高压调节阀频繁发生卡涩原因分析及解决措施摘要:汽轮机高压调节阀的好坏直接影响汽轮机的安全运行,还影响到汽轮机转速及机组负荷控制的稳定性,对于汽轮机的安全、稳定运行至关重要。

本文简介绍了某厂高压调节阀频繁发生卡涩的原因分析及解决措施的全过程,由于该问题较为罕见,给分析带来较大的困难,值得学习和借鉴。

关键词:高压调节阀 600MW 卡涩原因分析解决措施1、前言某厂汽轮机容量为600MW,汽轮机型号为N600-16.67/538/538-1,汽轮机型式为亚临界、一次中间再热、冲动式、单轴、三缸四排汽、凝汽式汽轮机。

采用复合调节(喷嘴调节+节流调节),高压部分共有四个调速汽门对应于四组喷嘴,喷嘴组与调速汽门的序号相对应,高压调速汽门运行方式分为部分进汽和全周进汽,全周进汽状态时四个高压调速汽门同时开关,开度相同;部分进汽状态时四个高压调速汽门按设定的顺序依次开启。

中压部分为全周进汽,中压缸启动时切缸前由中压调速汽门进行转速及负荷控制,切缸后中压调速汽门全开,由高压调速汽阀进行负荷控制。

4号汽轮机2号高压调节阀在2021年9月19日出现频繁卡涩现象,给机组安全运行改成一定的安全隐患。

2、过程描述2.12021年9月19日4号汽轮机2号高压调节阀出现频繁卡涩现象,卡涩均发生在25%~65%之间的某一个点,并且发生卡涩后,阀门指令大于卡涩点的反馈时,阀门动作正常,阀门指令小于卡涩点的反馈时,阀门出现卡涩现象(远程反馈卡涩际阀门行程和就地实际阀门行程一致均),如下图所示。

2.2先后进行伺服阀、伺服卡更换,更换后手动给指令,阀门动作正常,投入自动后一段时间又会出现同样的卡涩问题。

2.3为了确保机组运行安全,将卡涩高压调节阀采取强制手动关闭措施,机组采用三阀运行。

同时关闭卡涩高压调节阀进油滤网前后手动门及旁路手动门,防止阀门发生误动问题。

3、原因分析3.1由阀门结构分析,阀门卡涩的极大可能原因为十字套与锥套连接的六角螺栓松动或脱落,并且从卡涩现象来看,连接螺栓的螺纹应该受到一定程度的损伤。

主汽门卡涩措施

主汽门卡涩措施

主汽门卡涩措施 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】汽轮机高压主汽门卡涩措施批准:会审:编写:内蒙古京隆发电公司发电部2016年6月8日汽轮机高压主汽门卡涩措施我厂#1、#2机组在停运过程中都曾出现过汽轮机主汽门卡涩在低开度(10%左右)的现象,汽轮机在事故和正常停运的时存在较大的超速风险,针对此设备隐患,部门制定措施。

1、机组经过检修,启动前必须做汽轮机的主汽门和调门的严密性试验,且试验合格,试验未达标,严禁机组启动。

2、机组启动前,主汽门和调门开关传动试验正常且活动灵活,否则禁止启动。

3、定期做好机组日常的主汽门和调门活动试验。

4、对于每次发生的汽轮机主汽阀门的卡涩,必须找出根本原因并彻底的消除。

5、汽轮机跳发电机的保护:(1)程序逆功率:汽轮机主汽门的关闭信号与发电机的实际功率(),保护动作出口,一般汽轮机跳发电机通过此保护动作。

(2)逆功率:发电机的实际功率达( MW),延时一分钟,保护动作出口,相当于程序逆功率的后备保护,在实际运行过程中,往往起不到后备保护的作用,在汽轮机打闸后,实际功率不能达到( MW),建议根据机组的实际特性,更改定值。

(3)这几次的机组停运,以上保护由于主汽门的卡涩和功率未降低至( MW),保护未动作,发电机通过紧停按钮解列,若采用此方式进行发电机解列,需确认发电机功率为负值,若发电机仍发出有功,严禁紧停发电机。

6、汽轮机的打闸方式,必须采用手动打闸方式,因为手动打闸信号上传至调度,否则调度系统会认为机组非停。

7、机组正常停运过程中主汽门卡涩措施:(1)机组在滑停过程中,确保汽轮机各阀门随负荷降低而动作。

负荷降至150MW时,高加疏水导至疏扩;负荷降至120MW时,检查汽机中压疏水开启;负荷降至60MW时,检查汽机高压疏水开启;汽轮机打闸后,检查主、再热汽门、高排逆止门、各段抽汽逆止门关闭,进汽回路通风阀和高排通风阀开启。

某600MW汽轮机中压主汽门卡涩原因分析与处理

某600MW汽轮机中压主汽门卡涩原因分析与处理

抗燃油经隔离阀及节流孔直接进入油 动机活塞下油腔 , 使活
塞 开到全开位置 , 同时油动机 内的压力油还通 向油动遮断 阀
油动机使油动遮断阀关 闭 , 断非传 动端 门杆漏 汽 , 传动 切 非 端腔室压力升高至再热蒸 汽压 , 门杆 向传动端 推动 , 门 将 使
轴上 的自密封球面实现密封 ; 汽轮 机跳闸后 , 安全 油 A T油 S
o 0 na6 0 MW ta T riea di s oa Sem ubn n t Dip sl s
WA G J n ,A G G agt g ,I ig ,U S egxn ,IH o , H N esu WA G J N i T N un . n L n L h n .i L a Z O G G .h n , N i a o N n
维普资讯
第4 9卷 第 6期
20 07年 1 2月





Vo. . 149 NO 6 De . o 7 c2 0
TURBI NE TECHNOLOGY
某 60 0 汽 轮机 中压 主 汽 门卡 涩原 因分 析 与处 理 MW
王 建 唐广通 李 宁 , , , 卢盛欣 李 浩 钟 阁顺 王 进 , , ,
( )0 6年 1 月 1 2 20 1 3日凌晨 , 电气试验完毕 , 准备停机锅 炉校安全门 , 汽轮机手动打闸 , 中压主汽 门关闭正常。 ( ) 06年 1 月 1 320 1 5日, 该机 再次启动 , 动参数为 : 启 主 汽压力4 2 P , . M a 主汽温度 30 , 5 ℃ 再热温度 3 0 4 ℃。该机 在静

分类号: K 7 . T 44 7
文献标识码 : B

600MW汽轮机高压调节气阀典型故障及策略研究

600MW汽轮机高压调节气阀典型故障及策略研究

600MW汽轮机高压调节气阀典型故障及策略研究【摘要】本文旨在研究600MW汽轮机高压调节气阀的典型故障及应对策略。

首先介绍了高压调节气阀的作用,然后详细分析了600MW汽轮机高压调节气阀的典型故障和故障原因。

接着提出了应对策略和预防措施,包括定期检查和维护等措施。

最后总结研究成果,并展望未来的研究方向,希望为汽轮机高压调节气阀故障处理提供参考。

通过本文的研究,可以有效提高600MW汽轮机的运行效率和安全性,降低维护成本,具有一定的实用价值和研究意义。

【关键词】600MW汽轮机、高压调节气阀、典型故障、故障分析、应对策略、预防措施、研究成果、未来展望1. 引言1.1 研究背景研究背景:随着现代工业的发展和需求不断增长,大型汽轮机在发电厂中扮演着至关重要的角色。

而作为汽轮机控制系统中的重要组成部分,高压调节气阀在维护汽轮机稳定运行、提高发电效率等方面起着至关重要的作用。

由于长时间的运行和外界因素的影响,高压调节气阀往往会出现各种故障,严重影响汽轮机的正常运行。

研究600MW汽轮机高压调节气阀的典型故障及相应的应对策略显得尤为重要。

目前,关于600MW汽轮机高压调节气阀故障的研究仍然相对不足。

鉴于此,本研究将通过对高压调节气阀的作用、600MW汽轮机高压调节气阀的典型故障进行分析,探讨应对策略并提出相应的预防措施,以期为提高汽轮机设备的可靠性和稳定性提供有益的参考和建议。

通过深入研究和分析,有望为相关领域的技术工作者提供实用的参考和指导,推动汽轮机领域的发展和进步。

1.2 研究目的研究目的是为了深入分析600MW汽轮机高压调节气阀的典型故障及相关故障分析,探讨针对这些故障的有效应对策略和预防措施。

通过研究,旨在提高汽轮机设备的可靠性和运行效率,减少故障发生对生产造成的影响,保障电力系统的安全稳定运行。

通过对高压调节气阀的故障特点和原因进行研究分析,为今后进行更精确的故障诊断和维修提供参考依据,促进电力行业设备维护管理水平的提升,提高设备的利用率和经济效益。

600MW汽轮机高压调节气阀典型故障及策略研究

600MW汽轮机高压调节气阀典型故障及策略研究

600MW汽轮机高压调节气阀典型故障及策略研究1. 引言1.1 研究背景600MW汽轮机是目前燃煤火力发电厂中常见的主要发电设备之一,在电力生产中扮演着至关重要的角色。

而汽轮机的高压调节气阀作为其关键组成部分,对汽轮机的运行稳定性和效率起着至关重要的作用。

由于工作环境恶劣、工作负荷重、长时间运行等原因,600MW 汽轮机高压调节气阀常常面临各种故障问题,如泄漏、堵塞、失灵等,直接影响着汽轮机的正常运行和发电效率。

针对600MW汽轮机高压调节气阀存在的故障问题,需要深入研究其典型故障及相应的诊断、处理策略,以保障汽轮机的安全稳定运行。

本文旨在通过对600MW汽轮机高压调节气阀典型故障的分析研究,探讨故障的诊断策略、处理方法和预防措施,为进一步提高汽轮机运行效率、降低故障率、确保电力生产安全和稳定提供参考和借鉴。

1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨600MW汽轮机高压调节气阀的典型故障及解决策略,提高设备的可靠性和安全性。

通过对高压调节气阀功能及原理的详细分析,结合实际操作经验,探讨故障产生的原因和影响,制定相应的故障诊断策略,为故障处理提供依据。

通过总结故障处理方法和预防措施,为未来类似问题的预防和处理提供参考意见。

本研究旨在为600MW汽轮机高压调节气阀的运行和维护提供科学的指导,减少故障对生产和设备造成的损失,提高设备运行的效率和稳定性。

1.3 研究意义高压调节气阀作为600MW汽轮机的重要组成部分,在保障汽轮机安全稳定运行过程中起着至关重要的作用。

通过对600MW汽轮机高压调节气阀的典型故障进行研究,可以深入了解其故障机理及影响因素,有助于提高对故障的诊断和处理水平,及时有效地恢复汽轮机的正常运行状态,避免因故障带来的不必要损失和影响。

通过研究故障预防措施,可以有效地减少高压调节气阀的故障发生率,提升汽轮机的可靠性和稳定性,确保汽轮机在长期运行中高效平稳地工作。

本研究对于提升600MW汽轮机运行效率、延长设备寿命、降低运行成本具有重要的理论和实践意义。

主汽门卡涩措施

主汽门卡涩措施

主汽门卡涩措施Revised on November 25, 2020汽轮机高压主汽门卡涩措施批准:会审:编写:内蒙古京隆发电公司发电部2016年6月8日汽轮机高压主汽门卡涩措施我厂#1、#2机组在停运过程中都曾出现过汽轮机主汽门卡涩在低开度(10%左右)的现象,汽轮机在事故和正常停运的时存在较大的超速风险,针对此设备隐患,部门制定措施。

1、机组经过检修,启动前必须做汽轮机的主汽门和调门的严密性试验,且试验合格,试验未达标,严禁机组启动。

2、机组启动前,主汽门和调门开关传动试验正常且活动灵活,否则禁止启动。

3、定期做好机组日常的主汽门和调门活动试验。

4、对于每次发生的汽轮机主汽阀门的卡涩,必须找出根本原因并彻底的消除。

5、汽轮机跳发电机的保护:(1)程序逆功率:汽轮机主汽门的关闭信号与发电机的实际功率(),保护动作出口,一般汽轮机跳发电机通过此保护动作。

(2)逆功率:发电机的实际功率达( MW),延时一分钟,保护动作出口,相当于程序逆功率的后备保护,在实际运行过程中,往往起不到后备保护的作用,在汽轮机打闸后,实际功率不能达到( MW),建议根据机组的实际特性,更改定值。

(3)这几次的机组停运,以上保护由于主汽门的卡涩和功率未降低至( MW),保护未动作,发电机通过紧停按钮解列,若采用此方式进行发电机解列,需确认发电机功率为负值,若发电机仍发出有功,严禁紧停发电机。

6、汽轮机的打闸方式,必须采用手动打闸方式,因为手动打闸信号上传至调度,否则调度系统会认为机组非停。

7、机组正常停运过程中主汽门卡涩措施:(1)机组在滑停过程中,确保汽轮机各阀门随负荷降低而动作。

负荷降至150MW时,高加疏水导至疏扩;负荷降至120MW时,检查汽机中压疏水开启;负荷降至60MW时,检查汽机高压疏水开启;汽轮机打闸后,检查主、再热汽门、高排逆止门、各段抽汽逆止门关闭,进汽回路通风阀和高排通风阀开启。

以上阀门未正常动作,手动干预。

600MW亚临界机组高压调节阀十字头锥套连接螺栓脱落造成调节阀卡涩

600MW亚临界机组高压调节阀十字头锥套连接螺栓脱落造成调节阀卡涩

600MW亚临界机组高压调节阀十字头锥套连接螺栓脱落造成调节阀卡涩的原因分析及处理措施作者:周永强郭锋来源:《科学导报·学术》2020年第23期摘要:陕西府谷电厂是开发建设陕北煤电基地向华北地区送电的重要项目,也是“西电东送”北线方案的重要组成部分。

府谷电厂工程对于缓解东部地区能源资源、交通运输、节能环保等压力,提高能源安全保障能力,具有十分重要的作用,符合建设“煤电一体化”的能源政策,符合国家“西电东送”、“西部大开发”的发展战略。

同时建设本工程可充分发挥当地资源优势,带动地方经济的发展,创造良好的经济效益,因此,本电厂在设备的选择和平时的作业上要求也甚是严格。

而东方汽轮机厂生产的NZK600-16.7/538/538型汽轮机运行中发生高压调节阀阀杆十字头锥套连接螺栓松脱造成调门卡涩,对电厂的安全稳定和经济运行造成影响,本文主要介绍该型号汽轮机高压调节阀(图号D600B-271000A)在运行中发生高压调节阀阀杆十字头锥套连接螺栓松脱造成调门卡涩的原因分析,处理改造方案及如何提高重要主机设备可靠性。

关键词:汽轮机高压调节阀螺栓锥套十字头1设备概况府谷电厂汽轮机为亚临界、中间再热、单轴三缸四排汽、冲动凝汽式、直接空冷,型号:NZK600-16.7/538/538,设计额定功率为600MW,最大连续出力为640.8 MW。

机组采用全电调控制的复合配汽方式,设有四个高压调节阀,调节阀采用四阀系统,四只高压调节汽阀严格按照预定的程序执行启闭、升程关系。

高压调节阀的作用是当外界负荷改变时,及时调节进入汽轮机的蒸汽流量,使机组满足外界负荷变化的需求,从而达到调频的目的,当机组故障时能迅速切断进入汽轮机的蒸汽,使汽轮机不发生超速。

2 故障发生2020年01月10日01点13分机组负荷:467MW,运行人员发现#1机#1高调门指令:50%,反馈:52.7%,指令与反馈偏差大报警,立即汇报值长,联系热工检修人员到位后,将#1高调门解除自动手动进行开关调门,调门开度在52.7%开度以上时指令与反馈跟踪一致,开度在52.7%以下时反馈不跟随指令,初步判断为#1高调门发生卡涩。

东汽600MW机组中压调门卡涩处理分析

东汽600MW机组中压调门卡涩处理分析

东汽600MW机组中压调门卡涩处理分析作者:薛江勇来源:《企业文化》2017年第05期摘要:本文以600 MW机组中压调门卡涩现象为例,分析卡涩原因,对全电调机组中压调节阀常见故障进行了归类,归纳成几种较为典型的故障,并提出了针对性处理方法和防范措施。

关键词:600MW机组;中压调节阀;卡涩中压调门调节中压进汽量,也具有驱使危急遮断系统遮断的功能。

在事故情况下中压调门不能迅速关断,存在转子飞车的重大事故可能性。

在发展过程中,汽轮机主蒸汽、再热蒸汽进汽阀门已经不能满足容量大与高效率等的要求,要想机组能够安全、稳定的运行就要保证阀门开启与关闭的性能都非常灵活。

针对这种情况,要及时发现并排除故障,这样才能保障机组运动时的安全与稳定。

一、中压调节阀卡涩(一)基本现象在阀门活动试验的时候,或者是机组停机打闸的时候,主要是依靠中压调节阀来调节其中的某一个阀门的位置。

与之类似的故障还有恢复了调节阀油动机行程,机组的负荷会因此而发生一定的改变。

(二)故障分析及处理通过研究可以看出,阀杆顶部与十字套间的垫环要无间隙接触,而这种要求不能满足的时候就会出现调节阀杆卡涩的现象,比如,实际安装中可能出现间隙大小不一样的状况,甚至还有机组垫环存在漏装的现象,这就可能造成机组大闸停机,主要原因是圆柱销出现问题,调节阀在负荷改变的时候承受一定的冲击,就会给圆柱销一定的剪切应力,进而出现断裂,那么螺纹止动的效力就不再起作用,气流干扰会让阀杆的一部分退出十字套,使得阀杆的长度发生变化。

当大闸停机的时候,虽然调节阀不再是开着的状态,但是通过集控室可以发现调节阀还是处在某一个阀门的位置上,调门还有一定的开度,这是一种假象。

这些现象出现的原因主要有几个,一个是阀杆联结不再起作用,还有一个是油动机形成不能一一对应阀门位置。

当这种现象越来越严重的时候,就会损坏阀杆跟十字套之间的螺纹,让阀杆不能再使用。

我们可以根据具体的阀杆损坏是不是特别严重来确定修理措施,要么根据尺寸修配垫环,要么配作防转销,实在不行就只能更换新的阀杆。

600MW汽轮机密封油系统平衡差压阀卡涩故障分析

600MW汽轮机密封油系统平衡差压阀卡涩故障分析

600MW汽轮机密封油系统平衡差压阀卡涩故障分析【摘要】本文分析了600MW汽轮机密封油系统平衡差压阀运行中的卡涩故障,指出了存在的问题,通过对设备故障的分析,问题的处理及应对,收到了很好的效果,提高了汽轮机运行的安全性。

【关键词】600MW;汽轮机;密封油;平衡差压阀;卡涩故障引言发电机采用双环双流环式油密封系统的先进设计。

其作用是通过轴颈与环式密封瓦氢气侧与空气侧之间的油流阻止了氢气外逸。

简单的说就是密封油系统向密封瓦提供二个独立循环的密封油源,空侧密封油通过压差调节阀将密封瓦处的空侧密封油油压高于机内气体压力某一个规定值(油氢差压0.084MP),氢侧油路的油压则通过平衡差压阀进行细调,使之自动跟踪空侧油压,以达到基本相同的水平,1 密封油系统空、氢侧密封油源的作用空侧密封油正常工作油源由交流电动密封油泵提供,出口压力为0.8Mpa,采用旁路压差阀调节氢油压差,压差调节阀按照氢气压力自动调节,保证密封瓦的正常工作。

氢油压差为0.084Mpa。

空侧密封油密封油泵升压后,经过一台管式冷却器降温,在经过一台自清洗刮板式油过滤器过滤,然后进入发电机两端的密封挖空测油环。

从轴上流出的空气侧回油则流入轴承座与轴承回油一起流回主油箱、在途中先流经空气侧回油箱,油中带有的微量氢气在此被U型油封管堵住,而被抽油烟风机排出回油箱,使回到主油箱的轴承油不含氢气,保证了主油箱的安全运行。

空侧油泵则将一部分回油从空侧回油箱抽出,通过冷油器或加热器及过滤器送回密封瓦。

氢侧密封油由氢侧交流密封油泵提供,经管式冷却器、刮板式自清洗油过滤器(ZJL-6U-2)后分为两路再各经过一个平衡差压阀。

该阀根据空侧油压自动调节压力平衡,之后进入密封瓦。

从密封瓦流出的氢气侧回油汇集在密封支座下方,位于下半端盖外侧的消泡箱内。

流入消泡箱内的油中释放出来的氢气泡沫被隔离在箱内、而氢气则回到机内,氢侧油则流回密封油供油装置上的氢气侧回油箱,再进入氢气侧油路中循环。

汽门卡涩应急预案

汽门卡涩应急预案

一、目的为确保汽轮机组安全稳定运行,防止因汽门卡涩导致机组超速、轴系断裂等重大设备损坏事故,特制定本应急预案。

二、适用范围本预案适用于汽轮机组在运行过程中,发现主汽门、调门卡涩现象时的应急处置。

三、组织机构及职责1. 应急指挥部由厂部领导、相关部门负责人组成,负责全面协调、指挥和监督汽门卡涩应急处理工作。

2. 技术组由汽机、电气、仪表等专业技术人员组成,负责现场技术指导、设备故障排除和事故处理。

3. 应急救援组由厂内消防、医疗、保卫等人员组成,负责现场救援、人员疏散和物资保障。

四、应急处置程序1. 发生卡涩现象时,立即通知应急指挥部,启动本预案。

2. 应急指挥部迅速组织技术组、应急救援组进行现场处置。

3. 技术组:(1)立即检查卡涩汽门的位置、原因,判断卡涩程度。

(2)根据卡涩程度,采取以下措施:①如卡涩程度较轻,可尝试手动操作汽门,解除卡涩。

②如卡涩程度较重,需停机进行维修,确保安全。

4. 应急救援组:(1)立即组织人员疏散,确保现场安全。

(2)启动消防设施,防止火灾事故发生。

(3)对受伤人员进行现场救治,并及时送往医院。

5. 处置过程中,密切监测机组运行参数,确保机组安全稳定。

6. 处置完成后,对卡涩原因进行分析,总结经验教训,完善应急预案。

五、应急保障措施1. 加强设备维护保养,定期检查主汽门、调门,确保设备运行正常。

2. 定期对操作人员进行培训,提高应急处置能力。

3. 做好应急物资储备,确保应急处理工作的顺利进行。

4. 加强与上级部门、周边企业的信息沟通,提高应急处置效率。

六、总结本预案旨在确保汽轮机组在运行过程中,能够迅速、有效地应对汽门卡涩现象,降低事故风险,保障机组安全稳定运行。

各部门要高度重视,认真贯彻落实本预案,确保机组安全无事故。

600MW汽轮机高压调节气阀典型故障及策略研究

600MW汽轮机高压调节气阀典型故障及策略研究

600MW汽轮机高压调节气阀典型故障及策略研究600MW汽轮机是目前火电厂常用的一种热能发电设备,其高压调节气阀作为汽轮机的关键部件,对于汽轮机的运行稳定性和安全性具有非常重要的作用。

由于运行环境的恶劣和长期的使用,高压调节气阀也存在着一定的故障风险。

对于高压调节气阀的典型故障及相应的策略研究显得尤为重要。

一、600MW汽轮机高压调节气阀的工作原理和结构高压调节气阀通常由调节阀体、阀芯、控制阀、执行机构和定位仪表等部件组成。

当汽轮机工作时,高压蒸汽从汽机排汽系统进入高压调节气阀,通过控制阀调节介质的流量和压力,以确保汽轮机的高压段运行在设定的工作状态,保证汽轮机的安全、稳定运行。

1. 气阀失灵:高压调节气阀在长期的运行中,可能会出现气阀失灵的情况,主要表现为介质流量和压力无法实现精确的控制,影响汽轮机的高压段运行。

2. 气阀堵塞:由于介质中可能含有杂质或者进入了异物,导致高压调节气阀的内部部件发生堵塞,使得气阀无法正常工作,影响汽轮机的高压段运行。

3. 阀芯磨损:由于高压蒸汽的高温、高压环境,高压调节气阀的阀芯可能会出现磨损,导致阀芯密封不严,影响气阀的控制精度,影响汽轮机的高压段运行。

4. 排汽失控:在汽轮机高压段运行过程中,由于高压调节气阀的失控或堵塞等原因,导致排汽压力无法得到有效控制,影响汽轮机的高压段运行。

以上这些典型故障都可能对汽轮机的高压段运行产生严重影响,甚至威胁到汽轮机的安全运行,因此需要采取相应的策略进行研究和解决。

1. 定期维护检修:汽轮机高压调节气阀作为关键部件,需要进行定期的维护检修工作,对气阀的内部部件进行检查和清洗,及时发现并解决气阀的潜在问题,确保气阀的正常运行。

2. 安全监测系统:引入先进的安全监测系统,对汽轮机高压调节气阀进行实时监测和数据采集,通过数据分析和处理,及时发现气阀的异常情况,做出预警和干预,确保气阀的安全运行。

3. 故障诊断与维修:建立完善的故障诊断与维修体系,对汽轮机高压调节气阀的故障进行科学分析和诊断,确定有效的维修方案和措施,确保气阀的及时维修和恢复正常工作状态。

研讨600MW火电机组汽轮机中压调节阀卡涩问题

研讨600MW火电机组汽轮机中压调节阀卡涩问题

研讨600MW火电机组汽轮机中压调节阀卡涩问题摘要:某火力发电厂工程新建两台600MW机组,所装汽轮机为亚临界、一次中间再热、三缸、四排汽凝汽式汽轮机。

每台汽轮机配有两台中压调节阀,分别位于汽轮机中压缸两侧。

2#机组首次整套启动并网后,在升负荷的过程中,左右侧中压调节阀均在热态下发生卡涩而不能完全开启,机组被迫停机。

本工程的中压调节阀卡涩故障问题最后得到了成功解决,本文就针对600MW火电机组汽轮机中压调节阀卡涩问题的原因、检查、处理等进行分析和总结。

关键词:600MW火电机组;汽轮机;中压调节阀;卡涩Discussion on the blocking problem of the medium pressure regulating valve of steam turbine of 600MW thermal power unitTang JunHuadian Electric Power Research Institute Co.,Ltd.Beijing branchAbstract:two new 600MW units are built in a thermal power plant.The steam turbines are subcritical,primary intermediate reheat,three cylinders and four rowsof condensing steam turbines.Each steam turbine is equipped with two medium-pressure control valves located on both sides of the turbine's middle pressure cylinder.After the first full set of start-up of unit 2 was connected to the grid,during the process of lifting the load,the middle-pressure control valves on the left and right were jammed in the hot state and could not be fully opened.The unit was forced to shut down.The problem of the blocking fault of the medium-voltage regulating valve in this project has been solved successfully.In view of the causes of the blocking problemof the medium-pressure regulating valve in the steam turbine of the 600MW thermal power unit,the inspection,treatment and so on are given in this paper.Line analysis and summary.[key word] 600MW thermal power unit;steam turbine;medium pressure regulating valve;astringent1中压调节阀简述在汽轮机中压缸入口的两根再热蒸汽管接口上分别设置有一个中压联合汽阀,中压联合汽阀简称中联阀,它由中压主汽阀和中压调节汽阀组成。

600MW汽轮机高压调节气阀典型故障及策略研究

600MW汽轮机高压调节气阀典型故障及策略研究

600MW汽轮机高压调节气阀典型故障及策略研究摘要:本文分析了600MW汽轮机高压调节气阀的主要故障原因,针对性地制定了故障排除方案。

通过对调节阀闭合不严、堵塞、漏气等故障的探究和研究,提出了相应的维护策略,以实现该设备的正常运行,保证电力生产的连续性和稳定性。

1.引言汽轮机是电力生产系统的重要组成部分,在电力生产中具有不可替代的作用。

作为汽轮机的一个重要配件,高压调节气阀在汽轮机的运行过程中起到了至关重要的作用。

故障的发生会导致其正常运作受到影响,直接威胁到电力生产的连续性和稳定性。

本文从实际工程出发,分析了600MW汽轮机高压调节气阀的故障原因,并提出了相应的维护策略,以期为节能减排、提高设备运行效率、保障电力供应做出贡献。

2.高压调节气阀的构成与工作原理高压调节气阀是汽轮机压力调节系统中的重要元件,其主要功能是控制汽轮机的荷载,调节汽轮机的输出功率。

高压调节气阀由执行机构、调节机构、控制机构三大部分构成。

执行机构又由阀门、阀杆、连接杆、扭力杆和气缸组成。

调节机构由调节阀杆、调节阀片、刻度盘等组成。

控制机构包括主蒸汽压力控制器、二次调节装置和信号装置等。

高压调节气阀的工作原理是在调节机构的驱动下,通过改变调节阀杆的位置,使调节阀片的开度发生变化,从而调节主蒸汽供应量,实现汽轮机荷载的控制。

(1)调节阀闭合不严故障现象:调节阀旋转后,仍有气体通过调节阀,引起汽轮机荷载不稳定,甚至导致停机。

故障原因:调节阀片磨损严重,阀座磨损,或是调节阀片与阀座不配套。

维护策略:更换磨损的调节阀片和阀座或是对两者进行磨削,保证其配套。

(2)调节阀堵塞故障现象:调节阀上有杂物或是沉积物,导致气体流量减小,影响汽轮机的输出功率。

故障原因:系统中杂物和沉积物的积累。

维护策略:对系统进行清洗,预防杂物和沉积物的产生。

4.结论通过对600MW汽轮机高压调节气阀的故障原因进行分析,我们能够有的放矢地制定相应的维护策略。

结合实际工程,我们可以发现,预防性维护比事后修复更节约能源和减少生产成本,因此,预防性维护应该得到更加重视。

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镇雄发电厂600MW机组高压主汽阀卡涩处理
王维训 马克东
(云南省火电建设公司 云南 昆明 650032)
摘 要: 镇雄发电厂所安装的哈尔滨汽轮机厂的600M 超临界机组,从2011年10月1#机组整套启动调试开始,1#机组右侧主汽阀共有四次发生机组跳闸后主汽阀卡涩在80%开度而未关闭的现象,现就该阀门的检查、处理情况进行的分析和介绍。

关键词: 600MW ;汽轮机;高压主汽阀;卡涩
中图分类号:TM621.2 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2011)1210152-01
镇雄发电厂2×600MW 新建工程在装两台哈尔滨汽轮机厂的超临界机组,哈尔滨汽轮机厂采用与三菱公司联合设计、生产的模式,为超临界、一次中间再热、单轴、三缸、四排汽凝汽式汽轮机。

高中压积木块采用三菱公司成熟的设计;低压积木块以哈汽成熟的600MW 机组积木块为母型,与三菱公司一起进行改进设计。

每台机组配有二台高压主汽调节联合阀,分别位于高中压缸两侧,高压主汽调节联合阀壳是一个整体合金钢锻件,每个主汽调节联合阀包括一个水平安装的主汽阀和两个相同的垂直安装的调节阀。

这些阀门的开度均由各自的油动机来控制,油动机由数字电液调节系统来控制,关阀则由弹簧力来关闭。

1 机组打闸时主汽阀卡涩情况描述
高压主汽阀均是在机组热态时发生卡涩,每次发生卡涩均在整个行程的80%左右后即停止关闭,此时检查主汽阀油动机上伺服阀、卸荷阀均无故障,此隔膜阀油压为零。

卡涩后采用在主汽阀保持架与挡板之间加垫铁后坚固挡板限位螺栓给主汽阀保持架加力后才使其关闭。

各次主汽阀卡涩的现象基本相同。

2 主汽阀卡涩原因分析
2.1 高压主汽阀及其操纵座的结构
图1 高压主汽门及操纵座结构示意图
如图1所示,主汽阀具有“双重阀碟”而且在水平位置操作。

主汽阀体和蒸汽室为一体。

图中表示了主汽阀和执行机构的布置图,油动机安装在弹簧支架上,并且通过连杆及杠杆与主汽阀杆相连接。

主汽阀是简单布置的通常被称为“双重阀碟”的结构。

它由两个单座的不平衡阀(预启阀和阀碟)组成,预启阀安装在主阀碟内部。

阀处于关闭位置时,蒸汽进汽压力与弹簧的作用力一起通过阀杆把每一个阀门紧紧地关闭在它的阀座上。

预启阀通过安装在阀杆内部的弹簧弹性压紧在主阀上,关闭时能与主汽阀内部的阀座较好的同心。

阀杆移动并打开主汽阀时,预启阀首先开启,之后,阀杆顶在阀碟套筒的底座上,开启主阀。

主阀全开时,主汽阀套筒的上端面顶在阀杆套筒的下端面上,防止蒸汽沿阀杆泄漏。

阀杆密封由紧配合的套筒组成,带有适当的漏汽口。

2.2 高压主汽阀油动机工作原理
到相应于此信号的位置上,以精确控制油动机及主汽阀的位置。

伺服阀是一个由液压控制的中心封闭的四通滑阀,其腔室内部还设置有一组精密过滤器,伺服阀或是使高压油进入油缸,以打开主汽阀,或是从油缸中排出工作油,使主汽阀关闭。

快速卸荷阀是由危急遮断总管油压控制的,起快速关闭作用,此关闭与电信号系统无关(即与伺服阀的位置无关)。

快速卸荷阀还可以用作主汽门的手动关闭。

图2 高压主汽阀油动机的原理图
2.3 主汽阀卡涩原因
从高压主汽阀及其操纵座的结构及油动机的工作原理的分析可以得知,可能造成主汽门不能关闭的原因有:
1)弹簧与弹簧筒体卡涩;2)弹簧座与弹簧筒体卡涩;3)阀杆与密封衬套卡涩;
4)主阀碟套筒与内阀门内罩卡涩;5)热工电信号或伺服阀故障;6)油动机故障。

3 高压主汽阀检查处理
根据以上分析,我们需逐一进行检查。

3.1 检查是否油动机及热工电信号部分问题
从图2中可以看出,通过截止阀及10μm金属网过滤器到油动机去的高在阀门冷态下,对阀门进行开关试验,经多次操作,阀门均能正常开
压油流由电液转换器控制,DEH 阀位指令信号及LVDT 位置反馈信号在伺服
阀放大器上相加,得出一个位置信号误差,伺服阀放大器控制电液转换器
(下转第169页)
祸。

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关,排除油动机卡涩的原因。

117.7mm ,与设计相符。

3.2 检查是否弹簧、弹簧座、弹簧导座与弹簧筒体之间卡涩
3.4 处理情况
对弹簧、弹簧座、弹簧导座和弹簧筒体进行解体检查,经查,弹簧与对主汽阀筒体内壁进行打磨,保证弹簧与弹簧筒体间的间隙达10mm ;弹簧筒体单侧贴死,另一侧间隙3mm 左右;外圈弹簧、弹簧座和弹簧筒体对弹簧座导角进行打磨,使其圆滑过渡;装复时,先在弹簧座下用木楔加均有较为明显的摩痕迹,特别是弹簧座尤其严重;发现外圈弹簧直径较设垫,保证其与弹簧筒体对中,等坚固弹簧后再取走加垫木楔。

计大7mm ,外圈弹簧与簧筒体之间的间隙设计应为10mm ,实际仅有3mm ;弹 4 结论
簧座导角较为锋利,无圆滑过渡,与弹簧筒体刮擦后产生毛刺。

经处理后,该阀门在冷态、热态多次试验,未发生卡涩现象。

高压主3.3 检查是否阀杆与密封衬套之间卡涩、主阀碟套筒与内阀门内罩卡汽阀是确保机组打闸停机时不发生飞车事故的关键部件,所有的机组跳机涩
保护也最终由主汽阀来实现,如果主汽阀在机组甩负荷停机时不能正常关对阀门进行解体检查,主汽阀杆、主阀碟套筒有氧化现象,但无明显闭,那么后果将不堪设想。

因而通过有效手段确保主汽阀不发生卡涩对于的氧化皮产生;复测各密封部套间的间隙,与设计要符;测量阀杆行程
机组的安全运行意义重大。

(上接第152页)。

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