输煤除尘问题的技术分析及解决方案
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输煤除尘问题 的技术分析 司, 黑龙江 哈 尔滨 10 0 ) 50 0 摘 要: 介绍 了职业安 全健康管理体 系( S O HMS , )与安全性评价作 了分析 比较 , 阐述 了公 司输煤除尘现存的 问题 , 并详细进行 了技术 分析 , 出了新型输煤皮带落料 点多点 负压水浴除尘系统推行 的必要性 , 提 通过科 学数据 结合 它厂 实践 经验 , 制定 了可行 方案 , 从而提高燃 料作业环境 , 完善环保 体 系。 关键词 : S S 环境保护 ; O HM ; 除尘; 分析 ; 应用 大唐哈尔滨第一热电厂输煤系统共计 1 条皮带 ,四个转运站 , 好源头 , 4 年 才能控制好整个除尘过程, 从现场研究和外部先进的“ 输煤皮 E 煤量达 10 8 余万吨, 除尘系统设计安装除尘器 : 多管式冲击式除尘器 带落料点多点负压水浴除尘系统”技术资料看,该系统在吉林长山电 ( 型号 D C 1一I 6台; C 一 I) 1 多管式冲击式除尘器( 型号 D C 1一I) 厂、 C 一 4 I2台; 内蒙古通辽电厂 、 元宝山电厂、 山东黄台电厂、 石横电厂 、 莱城电厂 、 凝聚湿式除尘器( 型号 N C 2 ) B _0 2台, 0 9年 1 月投入生产以来设 山西漳泽 电厂、 自20 1 河南开封电厂 、 天津军粮城电厂、 黑龙江亚电鑫宝热电 备运行时间长, 段内粉尘严重超标 , 虽然对输煤除尘系统进行了除尘水 有 限责任公 司等实际投 ^ 运行可靠 , 防尘效果明显 。技术指标达到了: 管漏 补焊 、 风机管道软联结改造和各段导料槽封堵 , 但在实际使用过 室外排放气流粉尘浓度小于 10 gn, 5 m ha 达到环保规定的排放标准 ; 室内 程 中, 发现大量 的粉尘从导料槽出口喷出, 除尘效果不理想 , 粉尘浓度 空气的含尘浓度低于 lm ̄ 3 O m, 达到劳动部门的要求。 已经超标( 大于 lm m x -_文明生产及员工的身心健康造成很大 O ̄ )  ̄ , 。 kl k 5新型输煤皮带落料点多点负压水浴除尘系统的特点 影响, 粉尘治理是提高企业等级 、 社会效益和经济效益的重要环节。 新型输煤皮带落料J多点负压水浴除尘系统, 将导料槽设计成双 1输煤系统粉尘的危害 层 。内层是正压区 , 落煤管与正压区相通 , 内层的正压就是靠落煤管中 在输煤系统正常上煤过程中,由于各段皮带通过落料管衔接各皮 下来的源源不断的诱导风形成的。另外通过在导料槽 内部加装控制诱 带机 , 以完成煤流的连续。但在燃煤通过落料管时, 由于落料管存在的 导风装置, 使诱导风量减少到一定程度 ( 30 - 0 0 3 ) 约 0 0. 0 m/ 。正压区的 , 4 h 落差,造成煤粉在落料管处的粉尘飞扬是输煤粉尘污染工作环境的主 四周( 两侧和前后) 是与抽风管连接的负压区, 从正压区漏出的风粉, 以 要来源 ; 燃煤通过卸煤设备流落到输送带的过程中, 也是产生粉尘飞扬 及从室内进入导料槽的空气都只能进入负压区,然后 由抽风管进入除 的另一个重要 因素 ; 另外燃煤在输送过程中, 其它因素也会产生粉尘的 尘器, 净化后的气体排 向室外。由于对诱导风量进行了控制 , 导料槽 内 轻度飞扬 ,粉尘的飞扬造成输煤栈桥空气浓度超过标准值 ( lm / 部的含尘气体水平流速大大降低, 区前后两端各有一根抽风管 , 大 Og 负压 向 m ) 严重影响输煤值班人中的身心健康 ,长期从事输煤运行工作的人 前流动的气体只有总风量的一半 , , 所以水平流速可以降到 lg 以下 , as 低 员, 患肺矽病的人员达到了 1. 而且很大程度缩短了病人的寿命 ; 于抽风管人口设计流速, 5 %, 6 粉 这样粉尘不会由出口喷出。 现有抽风管路直径 尘的飞扬造成煤粉堆积 , 为输煤埋下了安全隐患, 有些老厂发生的皮带 为 4 0 m, 5 m 管内流速低于设计值, 容易积灰。 着火着火事故也大都是粉尘积久的原因造成的;粉尘飞扬也给现场文 6技 术实 施方案 明生产和经济效益带来一些负面影响, 所以, 粉尘的治理是每个 发电企 根据吉林长山电厂、 内蒙古通辽电厂 、 元宝山电厂、 山东黄台电厂、 业非常重视的—个治理项 目, 目前一些除尘效果并不理想。 但 石横电厂、 莱城电厂 、 山西漳泽电厂 、 河南开封电厂、 天津军粮城电厂、 2 粉尘 飞扬 的产 生过 程和原 因分析 黑龙江亚电鑫宝热电有限责任公司改造的成功经验 ,根据资料的研究 1煤在落料过程中, ) 通过对落料管和皮带 的撞击 , 加之重力势能 , 和对比分析 , 提高治理粉尘的原则 , 结合七台河发电公司的实际 隋况 , 积聚了较大的动能 , 使煤流在沉落在皮带的瞬间, 使体积较小的煤粒或 在保留原有的除尘器的基础上 ,有将各转运站的导料槽更换为双密封 煤粉产生强烈的动力 , 在这个过程中煤粉便飞起溶人空气 中。 ) 2煤在落 导料槽 , 并对原有的管道更换 , 同时增加吸尘点。输煤除尘系统技术实 煤管落到皮带的过程 中会带人大量 的诱导风,诱导风量的大小主要取 施如下 :)将各转运站 的导料槽更换为双密封导料槽 ,共计 9 。 1 0节 决于落煤量、 落差、 及落煤管的角度等方面。诱导风进入导料槽 内部后 (2 0 2 0 " 0 ) 2将个除尘器吸风管道改为直径 3 0 提高管内 10 "0 0 6 0 。 ) 0 mm, 势必会产生一个局部的正压区 , 含尘气体从导料槽头尾两侧喷出, 其中 流速 , 防止管道积灰堵塞。3将每个皮带机导料槽用橡胶板隔成若干个 ) 尤其在导料槽 出口处所喷出的粉尘飞扬最为严重,这也是造成现场环 区 , 从而减少粉尘飞扬的空间。4将除尘器吸粉 E ) l 设置滤网和清理检查 境污染的主要原因。 ) 3导料槽中未设计分流装置 , 粉尘气流在诱导风量 门 , 日常维护清除吸入的杂物。 便于 及皮带煤流带动下 , 以高速从导料槽出口喷 出, 在吸尘点处只有少量的 7技术 经济 指标对 比 细颗粒粉尘被收集, 使大量粉尘从导料槽前端或两侧外益。4从收集的 ) 1综合生产能力与经济效益计算分析。输煤除尘效率提高减 小环 ) 大量资料和实践表明, 煤质过于或煤粒过细是粉尘恶化的主要原 因。 境污染减 少检修人员劳动量, 同上年相比可节约检修费用 1 万元。2 5 ) 3 粉尘 超标 对安全 、 经济 运行 和环境 影响 分析 经济运行状况 、 社会环境对比分析 。此技术应用以后 , 可使输煤栈桥室 1输煤除尘系统 自2 0 ) 0 9年 1 月投入运行以来 , 1 虽然安装调试后 内空气 的含尘浓度低于 1m / 3 0g , m 达到劳动部门的要求室外排放气流粉 进 行 了消 缺 和小技 小改 , 除尘效 果较 差 , 粉尘 浓度 大 , 见度 低 。 尘浓度小于 10 g , 但 现场 能 5 m / 达到环保规定的排放标准 ; m3 对段内粉尘的有效治 尤其是冬季供地煤时 , 内粉尘超标严重 。 ) 段 2粉尘治理是企业减 没备 理 , ! 既可以降低员工的劳动强度 , 又可以改善工作环境 , 避免火灾事故 损害外在环境的需要。段 内粉尘积落在电气设备上 ,导制电气元件烧 的发生, 减少设备损害。3安全状况对比分析。防尘效果明显。技术指 ) 损, 造成设备事故停机 , 增加非计划停机次数和设备损坏。3粉尘治理 标达到室外排放气流粉尘浓度小于 10 / ) 5 mg ,达到环保规定的排放标 m 是提高企业等级 , 改善工作环境的需要。粉尘浓度大 , 段内能见度低 , 准 ; 内空气的含尘浓度低于 1m /a 严 室 0g , m 符合安全 陛评价环保的要求 , 无 重威胁检修和运行人员 的人身健康和生命安全。4 治理粉尘也是现场 论从设备安全和人身安全上者 艮 ) 大程度提高了安全系数。 安全文明生产 , 落实大塘公司安全反措的要求 。 粉尘堆积在外界因素影 8评价 结论 响下 , 导致火灾 。5对段内粉尘的有效治理 , ) 既可以降低员工的劳动强 粉尘治理是企业减少设备损害外在环境的需要。段内粉尘积落在 度, 又可以改善工作环境, 避免火灾事故的发生, 曼 减! 备损害。 电气设备上 , 导制电气元件烧损 , 造成设备事故停机, 增加非计划停机 次数和设备损坏 ; 粉尘治理是提高企业等级 , 改善工作环境的需要 。粉 投产时输煤系统应用的与除尘器相配的单层导料槽 ,不能在导料 尘浓度大 , 段内能见度低 , 严重威胁检修和运行人员的人身健康和生命 槽 内有效的形成负压腔 , 而且吸风管为单点, 安全�
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输煤除尘问题 的技术分析 司, 黑龙江 哈 尔滨 10 0 ) 50 0 摘 要: 介绍 了职业安 全健康管理体 系( S O HMS , )与安全性评价作 了分析 比较 , 阐述 了公 司输煤除尘现存的 问题 , 并详细进行 了技术 分析 , 出了新型输煤皮带落料 点多点 负压水浴除尘系统推行 的必要性 , 提 通过科 学数据 结合 它厂 实践 经验 , 制定 了可行 方案 , 从而提高燃 料作业环境 , 完善环保 体 系。 关键词 : S S 环境保护 ; O HM ; 除尘; 分析 ; 应用 大唐哈尔滨第一热电厂输煤系统共计 1 条皮带 ,四个转运站 , 好源头 , 4 年 才能控制好整个除尘过程, 从现场研究和外部先进的“ 输煤皮 E 煤量达 10 8 余万吨, 除尘系统设计安装除尘器 : 多管式冲击式除尘器 带落料点多点负压水浴除尘系统”技术资料看,该系统在吉林长山电 ( 型号 D C 1一I 6台; C 一 I) 1 多管式冲击式除尘器( 型号 D C 1一I) 厂、 C 一 4 I2台; 内蒙古通辽电厂 、 元宝山电厂、 山东黄台电厂、 石横电厂 、 莱城电厂 、 凝聚湿式除尘器( 型号 N C 2 ) B _0 2台, 0 9年 1 月投入生产以来设 山西漳泽 电厂、 自20 1 河南开封电厂 、 天津军粮城电厂、 黑龙江亚电鑫宝热电 备运行时间长, 段内粉尘严重超标 , 虽然对输煤除尘系统进行了除尘水 有 限责任公 司等实际投 ^ 运行可靠 , 防尘效果明显 。技术指标达到了: 管漏 补焊 、 风机管道软联结改造和各段导料槽封堵 , 但在实际使用过 室外排放气流粉尘浓度小于 10 gn, 5 m ha 达到环保规定的排放标准 ; 室内 程 中, 发现大量 的粉尘从导料槽出口喷出, 除尘效果不理想 , 粉尘浓度 空气的含尘浓度低于 lm ̄ 3 O m, 达到劳动部门的要求。 已经超标( 大于 lm m x -_文明生产及员工的身心健康造成很大 O ̄ )  ̄ , 。 kl k 5新型输煤皮带落料点多点负压水浴除尘系统的特点 影响, 粉尘治理是提高企业等级 、 社会效益和经济效益的重要环节。 新型输煤皮带落料J多点负压水浴除尘系统, 将导料槽设计成双 1输煤系统粉尘的危害 层 。内层是正压区 , 落煤管与正压区相通 , 内层的正压就是靠落煤管中 在输煤系统正常上煤过程中,由于各段皮带通过落料管衔接各皮 下来的源源不断的诱导风形成的。另外通过在导料槽 内部加装控制诱 带机 , 以完成煤流的连续。但在燃煤通过落料管时, 由于落料管存在的 导风装置, 使诱导风量减少到一定程度 ( 30 - 0 0 3 ) 约 0 0. 0 m/ 。正压区的 , 4 h 落差,造成煤粉在落料管处的粉尘飞扬是输煤粉尘污染工作环境的主 四周( 两侧和前后) 是与抽风管连接的负压区, 从正压区漏出的风粉, 以 要来源 ; 燃煤通过卸煤设备流落到输送带的过程中, 也是产生粉尘飞扬 及从室内进入导料槽的空气都只能进入负压区,然后 由抽风管进入除 的另一个重要 因素 ; 另外燃煤在输送过程中, 其它因素也会产生粉尘的 尘器, 净化后的气体排 向室外。由于对诱导风量进行了控制 , 导料槽 内 轻度飞扬 ,粉尘的飞扬造成输煤栈桥空气浓度超过标准值 ( lm / 部的含尘气体水平流速大大降低, 区前后两端各有一根抽风管 , 大 Og 负压 向 m ) 严重影响输煤值班人中的身心健康 ,长期从事输煤运行工作的人 前流动的气体只有总风量的一半 , , 所以水平流速可以降到 lg 以下 , as 低 员, 患肺矽病的人员达到了 1. 而且很大程度缩短了病人的寿命 ; 于抽风管人口设计流速, 5 %, 6 粉 这样粉尘不会由出口喷出。 现有抽风管路直径 尘的飞扬造成煤粉堆积 , 为输煤埋下了安全隐患, 有些老厂发生的皮带 为 4 0 m, 5 m 管内流速低于设计值, 容易积灰。 着火着火事故也大都是粉尘积久的原因造成的;粉尘飞扬也给现场文 6技 术实 施方案 明生产和经济效益带来一些负面影响, 所以, 粉尘的治理是每个 发电企 根据吉林长山电厂、 内蒙古通辽电厂 、 元宝山电厂、 山东黄台电厂、 业非常重视的—个治理项 目, 目前一些除尘效果并不理想。 但 石横电厂、 莱城电厂 、 山西漳泽电厂 、 河南开封电厂、 天津军粮城电厂、 2 粉尘 飞扬 的产 生过 程和原 因分析 黑龙江亚电鑫宝热电有限责任公司改造的成功经验 ,根据资料的研究 1煤在落料过程中, ) 通过对落料管和皮带 的撞击 , 加之重力势能 , 和对比分析 , 提高治理粉尘的原则 , 结合七台河发电公司的实际 隋况 , 积聚了较大的动能 , 使煤流在沉落在皮带的瞬间, 使体积较小的煤粒或 在保留原有的除尘器的基础上 ,有将各转运站的导料槽更换为双密封 煤粉产生强烈的动力 , 在这个过程中煤粉便飞起溶人空气 中。 ) 2煤在落 导料槽 , 并对原有的管道更换 , 同时增加吸尘点。输煤除尘系统技术实 煤管落到皮带的过程 中会带人大量 的诱导风,诱导风量的大小主要取 施如下 :)将各转运站 的导料槽更换为双密封导料槽 ,共计 9 。 1 0节 决于落煤量、 落差、 及落煤管的角度等方面。诱导风进入导料槽 内部后 (2 0 2 0 " 0 ) 2将个除尘器吸风管道改为直径 3 0 提高管内 10 "0 0 6 0 。 ) 0 mm, 势必会产生一个局部的正压区 , 含尘气体从导料槽头尾两侧喷出, 其中 流速 , 防止管道积灰堵塞。3将每个皮带机导料槽用橡胶板隔成若干个 ) 尤其在导料槽 出口处所喷出的粉尘飞扬最为严重,这也是造成现场环 区 , 从而减少粉尘飞扬的空间。4将除尘器吸粉 E ) l 设置滤网和清理检查 境污染的主要原因。 ) 3导料槽中未设计分流装置 , 粉尘气流在诱导风量 门 , 日常维护清除吸入的杂物。 便于 及皮带煤流带动下 , 以高速从导料槽出口喷 出, 在吸尘点处只有少量的 7技术 经济 指标对 比 细颗粒粉尘被收集, 使大量粉尘从导料槽前端或两侧外益。4从收集的 ) 1综合生产能力与经济效益计算分析。输煤除尘效率提高减 小环 ) 大量资料和实践表明, 煤质过于或煤粒过细是粉尘恶化的主要原 因。 境污染减 少检修人员劳动量, 同上年相比可节约检修费用 1 万元。2 5 ) 3 粉尘 超标 对安全 、 经济 运行 和环境 影响 分析 经济运行状况 、 社会环境对比分析 。此技术应用以后 , 可使输煤栈桥室 1输煤除尘系统 自2 0 ) 0 9年 1 月投入运行以来 , 1 虽然安装调试后 内空气 的含尘浓度低于 1m / 3 0g , m 达到劳动部门的要求室外排放气流粉 进 行 了消 缺 和小技 小改 , 除尘效 果较 差 , 粉尘 浓度 大 , 见度 低 。 尘浓度小于 10 g , 但 现场 能 5 m / 达到环保规定的排放标准 ; m3 对段内粉尘的有效治 尤其是冬季供地煤时 , 内粉尘超标严重 。 ) 段 2粉尘治理是企业减 没备 理 , ! 既可以降低员工的劳动强度 , 又可以改善工作环境 , 避免火灾事故 损害外在环境的需要。段 内粉尘积落在电气设备上 ,导制电气元件烧 的发生, 减少设备损害。3安全状况对比分析。防尘效果明显。技术指 ) 损, 造成设备事故停机 , 增加非计划停机次数和设备损坏。3粉尘治理 标达到室外排放气流粉尘浓度小于 10 / ) 5 mg ,达到环保规定的排放标 m 是提高企业等级 , 改善工作环境的需要。粉尘浓度大 , 段内能见度低 , 准 ; 内空气的含尘浓度低于 1m /a 严 室 0g , m 符合安全 陛评价环保的要求 , 无 重威胁检修和运行人员 的人身健康和生命安全。4 治理粉尘也是现场 论从设备安全和人身安全上者 艮 ) 大程度提高了安全系数。 安全文明生产 , 落实大塘公司安全反措的要求 。 粉尘堆积在外界因素影 8评价 结论 响下 , 导致火灾 。5对段内粉尘的有效治理 , ) 既可以降低员工的劳动强 粉尘治理是企业减少设备损害外在环境的需要。段内粉尘积落在 度, 又可以改善工作环境, 避免火灾事故的发生, 曼 减! 备损害。 电气设备上 , 导制电气元件烧损 , 造成设备事故停机, 增加非计划停机 次数和设备损坏 ; 粉尘治理是提高企业等级 , 改善工作环境的需要 。粉 投产时输煤系统应用的与除尘器相配的单层导料槽 ,不能在导料 尘浓度大 , 段内能见度低 , 严重威胁检修和运行人员的人身健康和生命 槽 内有效的形成负压腔 , 而且吸风管为单点, 安全�