2-6.5MPa粉煤加压实验总结
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编号:RD03
6.5MPa粉煤加压气化研究项目
试验总结报告
记录人:
校核人:
审核人:
总结时间:2013年12 月31 日
实施单位:技术中心
一、研发项目的建设
整个项目分三个阶段,周期为3年。
2011年1月10日正式启动;2011年3月底完成第一阶段的研发方案论证工作;至2011年6月完成试制设备采购及安装;2011年7月至10月进行系统单体试车;11月3日-12月27日对系统进行投料试车,完成第一阶段的试验工作;2012年1月项目进入试车整改阶段,经过2次停车整改,实现了系统的长期稳定运行;2013年5月1日开始,对系统进行多煤种、多混合比例掺烧,进行第三阶段的优化运行试验,最终确定了最优的煤种、最佳的掺烧比例。
2013年11月具备验收条件。
二、试验过程
整个试验过程分为三个阶段:①投料试车阶段;②装置整改阶段;③优化运行阶段
①投料试车阶段(2011年11月3日~2011年12月27日)
装置于2011年11月3日一次投料开车成功,试车期间气化装置运行稳定,生产负荷达到了设计负荷的85%,运行参数接近设计值,顺控系统实现了全自动控制,系统操作方便、安全、可靠。
②装置试车整改阶段(2011年12月28日~2013年4月17日)
一次投料试车后,装置于2011年12月28日停车整改,整改内容如下:
●增加粉煤输送系统伴热,控制粉煤温度在指标范围内;
●进行原料煤储存及输送系统的技术改造,保证原料煤输送的稳定;
●改造渣水系统,保证灰水絮凝、沉降、过滤运行的稳定性;
●加强操作员的培训工作,提高操作技能,优化工艺操作。
在完成整改后,在2012年4月19日至2012年6月3日再次进行系统试车。
随着系统负荷的增加和多煤种试烧,又暴露了一些问题,于是再次整改,整改从2012年6月4日开始,到2012年10月14日结束。
系统整改的内容如下:
●重新筛选灰水絮凝剂;
●进行工艺烧嘴的优化;
●增设事故黑水排放沉降池,改善环境;
●检查、更换部分粉煤系统充气过滤设备。
从2012年10月15日~2013年4月17日,全系统运行时间为170天(日历天数183天),开工率为92.9%。
在稳定生产期间,最高甲醇日产556t,最低吨甲醇耗煤1.28t。
③优化运行阶段(2013年5月1日~2013年11月30日)
在优化运行阶段中,装置经过了40%、50%、75%、100%、110%等多负荷试验,试验过程中分别使用了神木粉煤、新郑煤沫、晋城煤沫等多个煤种以及混煤进行掺烧,以寻求最优的试烧煤种和最佳的掺烧比例,经过7个月的试验总结,最终确定了最优的试烧煤种和最佳的掺烧比例,煤耗下降至1.4吨煤/吨醇,电耗下降至310KWh/吨醇,汽耗下降至3t/t醇。
2013年10月1日至2013年11月20日稳定运行期间,对气化装置稳定的相关数据统计分析记录如下表:
通过实验统计分析数据可知:
1、采用6.5MPa粉煤加压输送,粉煤输送能力达到36.19t/h,达到了预定粉煤输送能力35t/h目标要求。
根据不同煤种测试结果可以看出:6.5MPa粉煤输送能够满足不同煤种的变化需求。
2、由于粉煤输送能力提高,气化炉投煤量同时提高,气化炉反应时间在10.34秒,满足预定目标。
从气化炉出口有效气体成份(CO+H2)≥90%,气化反应基本完全,气体成份能够满足后续工段氨或甲醇合成的要求。
3、通过消耗统计分析,甲醇煤耗1401kg/t;电耗310kwh/t;蒸汽耗3000kg/t。
6.5MPa粉煤加压气化研究项目形成工艺操作规程。
2013年12月整套装置已具备验收条件。