6kV开关拒动事故分析及解决

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新换6kV真空开关拒跳的原因分析及对策

新换6kV真空开关拒跳的原因分析及对策

新换6kV真空开关拒跳的原因分析及对策摘要:从新换的6kV真空开关拒跳,造成越级跳闸,真空开关烧毁,穿墙套管爆炸,母线烧毁等严重事故入手,分析原因,并提出了解决方法。

关键词:真空开关拒跳分合闸拐臂拉杆中原油田原有6kV开关380多组,都是油开关。

随着近几年的设备更新换代,油开关已基本上换成真空开关。

真空开关以其结构简单,机构寿命长,维修量少,无火灾危害和适宜较频繁操作等优异的特性,在中原油田得到了广泛的应用。

但是由于当时安装真空开关的方法不正确、安装队伍水平不高,在真空开关随着运行时间的增加,问题也不断出现。

造成了很多严重的事故,许多真空开关拒跳,造成越级跳闸,真空开关烧毁,穿墙套管爆炸,母线烧毁等严重事故。

1 研究的内容特点现在能够替代SN10-10型少油开关的真空开关型号很多,油田现在使用的真空开关型号就有10多种。

它们原理都大同小异,性能也差不多。

施工队伍在更换时只是将原来的少油开关拆下,装上ZN型真空开关,原CD10型电磁机构原封不动,然后把真空开关主轴拐臂用垂直拉杆连接到CD10型操动机构大轴拐臂上,进行调整数据,使真空开关能进行分合闸操作,触头开距、压缩行程能调整合格,就认为更换工作完成了。

事实上真空开关的更换工作并不像上述那样简单,如更换不彻底,断路器就会发生拒合、拒分,甚至烧坏分合闸线圈和控制元件。

即使当时运行正常没什么问题,但是运行几年后设备的性能的减弱情况就更严重了,就出现了很多软故障,造成了许多严重的事故。

如郭村变601拒跳,造成真空开关、母线、穿墙套管烧毁,越级跳闸,大面积停电,造成很大的经济损失。

濮一变的612、615也多次出现拒合现象。

濮三变的627总是在合闸八九次后出现一次合不上的现象,保护工将所有二次线换掉也没有解决问题,最后发现就是因为真空开关与原CD10型电磁操动机构的配合不好造成的。

更换后很多的真空开关都一一出现一些这样那样的问题。

油开关改为真空开关后近几年经常出现问题总结如下:(1)真空开关的分合闸速度不符合厂家出厂标准,比厂家标准要慢很多。

6kV开关着火事故分析及防范措施

6kV开关着火事故分析及防范措施

备用电源630开关自投。

启备变A 分支零序保护动作,630开关跳闸运行人员手动抢合备用电源630开关,启备变A 分支零序保护再次动作,630开关再次跳闸,6kV ⅡA 段母线失电。

该段上#1磨、#3引风机、#1送风机、#1一次风机停运,“总风量小于25%”触发锅炉M F T 动作,锅炉灭火,运行人员紧急减负荷。

4时11#2主变高压侧A、B 相电流突降至零,机组非全相运行,主变高压侧间隙零序保护动作,机组跳闸。

同时由于#1 炉水位低保护动作,锅炉灭火。

事故造成#2机6kV ⅡA 段#1浆液循环泵开关柜彻底烧毁,与之相邻的#2碎煤机、#3辅机循环泵开关柜烧毁,#1送风空压机的母线室套管部分烧损,#2高厂变ⅡA 分支中性点接地电阻柜烧损。

3 事故原因分析3.1 本次事故有以下疑问需要调查清楚(1)#2机6kV #1浆液循环泵开关柜着火原因;(2)#2高厂变ⅡA 分支中性点接地电阻柜烧损原因;(3)#2主变高压侧间隙零序保护动作原因;(4)#1锅炉灭火原因。

3.2 针对上述疑问,该电厂进行了细致的检查、分析,逐渐摸清了事故的原因、发展经过。

(1)#2高厂变ⅡA 分支中性点接地电阻柜烧损及6kV #1液循环泵开关柜着火原因分析主要从事发电机组安装及运行管理工作。

!$2 !$2!! !$2!! !$4!! !$2!! !$4!! ԭ!$2!! ԭ!$3!!!$4!!!图1 电气一次主接线图图2 #2 高厂变ⅡA 分支中性点接地电阻柜烧损情况图3 #2炉#1浆液循环泵开关烧损情况#2高厂变I I A分支中性点接地电阻柜厂家为湖北绍新特种电气股份有限公司,额定容量400k W,额定电流100A,额定电阻40Ω,额定运行时间10s。

调取#2发变组故障录波器录波曲线,3时54分27秒6k V I I A段母线A相电压开始下降(正常59V,下降为49.9V),光字牌发“6kVⅡA 段母线接地”信号;到4时04分,转变为金属性接地,6kV IIA段母线A相电压几乎到零(6.5V);故障后测量#2发电机绝缘合格,隔离6kV IIA段烧损母线后,对#2发电机出口封闭母线、#2高厂变高低压侧、#2机6kV IIA段母线、#1浆液循环泵电机及电缆进行耐压试验,试验结果全部合格,从6k V开关柜烧损的情况看,#1浆液循环泵开关电源触头A相上方铁板烧一大洞,6k V母线接地点应是从#1浆液循环泵开关电源侧A相触头开始发生的。

6KV开关拒动事故分析及解决研究 陈洋

6KV开关拒动事故分析及解决研究 陈洋

6KV开关拒动事故分析及解决研究陈洋摘要:本文对某火力发电厂发生的一起6KV开关拒动事故进行分析,依据开关控制回路原理和监控系统的SOE记录,对本次事故发生的过程进行推演分析,并找出了开关拒动发生的原因,同时采取了有效的措施,对二次回路进行了完善,避免开关拒动事故的发生。

关键词:开关拒动;事故分析;解决措施;6KV1.设备概况某火力发电厂脱硫系统6KV电气系统如图1所示,系统中的6KV母线是电源开关从集控6KV母线上获得的,系统中的电动机连接在6KV的母线上,脱硫系统上配置的电动机型号为JCZ2-6J(D)/400-4F-C,监控设备为HN2000保护装置。

图1脱硫系统6KV电气系统2.事故经过2012年10-15T14:40,脱硫系统值班人员发现DCS控制板上出现ⅡF输灰空压机故障跳闸报警情况,巡检员立即展开就地检查,发现ⅡF输灰空压机有冒烟情况,且6KV主电机还在运行,可是电机冷却器上的风扇已经停止运转。

此时巡检人员立即执行程序紧停指令,但是无效,按动事故停止按钮仍然无效后马上向脱硫值班室负责人汇报现场的情况。

值班室人员在DCS面板上进行空压机停止指令操作还是无效,立即到6KV配电室进行检查,对空压机开关测控装置进行检查后没有发现报警记录,且报警指示灯不亮,接着值班室人员在空压机开关控制面板上进行停止指令操作,仍然没有效果。

当天16:10值班室负责人命令进行负荷倒换操作后将6KV母线电源进线开关拉开后,ⅡF输灰空压机才停止运行,这时使脱硫系统中的6KV母线停电。

3.开关不能跳闸的原因检查和分析3.1开关在实验位置合跳闸试验利用开关自身带有的机械试验按钮进行开关合跳闸试验后结果显示正常;对开关跳闸回路进行检查后显示电源状态正常,在开关控制面板上进行合跳闸试验显示,开关能正常合闸,但是不能进行跳闸。

3.2开关跳闸回路检查通过对开关回路进行检查发现,开关自身所带的跳闸回路CZ3后边的开关辅助接点接线端子出现松动情况,使开关在接收到跳闸命令后不能正常进行跳闸操作,从而导致开关出现拒动情况。

一起6kV开关烧损事故的原因分析及处理

一起6kV开关烧损事故的原因分析及处理

行 了原 因分 析 ,并提 出 了应 急方案 以及相 应 的 改进 措施 。
关键 词 :主 变;触 头;烧 损 ;保 护 动作
关 跳 闸,再一 次 6 v全部 失压 。 k
0 :6 断开 6 V 分 段 下 7 62 , k 3开 关 , 经 现 场 运 行
l 事 故 概 Байду номын сангаас
21 0 0年 7月 2 4日某变 电站 ,因 6 v 下 ( k 本文 中的 “ ”均 指黄石 下 陆变 电站 )7 开关 烧损 ,造 下 1 成 l 0 V下≠ 、# 1k f 4主变相 继故 障跳 闸 。10 V 下 3 1k 3 主变低 压侧 6 V户 内封 闭母线 桥 的母线支 柱瓷 瓶发 k 生 闪络 击 穿 ,引起 差动 保护 动作 ( 低后 备 启动 ) 以 及 10 V下 1k 4主变低 压后 备动 作 。
2 运 行方 式及保 护 动作过 程
事 故前运 行方 式如 图 1 示 。l0 V 下拌 所 1k 4主 变 为 热备用 状态 ( 0 、 7 下 2 下 2开关在 断开 位置 ) 6 V ,k 下撑 、5f 线并 列运 行 ( 4 ≠ 母 分段 下 7 开 关在合 闸位 3
置 ) 10 V 下 拌 , 1k 3主 变 带 全 部 6 V 负 荷 ( 0 、7 k 下 1 1
产品与解 决方案

起 6 V 开 关 烧 损 事 故 的原 因分 析 及 处 理 k
袁 先锋 胡 非 林秋 华 张 凌
( 湖北 省黄 石供 电公 司 ,湖 北 黄石 摘要 4 50 ) 30 0
本文 介绍 了一起 由6V开 关烧损 而 弓起 的事 故 。 对此 次事 故保 护 动作 的具体 情 况 , k J 针 进

6kV电机保护拒动引起跳机事故

6kV电机保护拒动引起跳机事故

Don't believe everything you see, don't say everything you know.模板参考(页眉可删)6kV电机保护拒动引起跳机事故一、事故概况2010年3月21日,某发电公司1、2号机组满负荷运行(135MW)。

19:51,2号机组突然跳闸,64A、B段失压,厂用电快切装置未动作,运行人员手动抢合备用电源成功,光字牌首出“低真空保护停机”,电气出“热工保护”,“64A段PT直流回路断线”,“64B段PT直流回路断线”,“2号高厂变A分支速断动作”,“发电机励磁系统故障”光字牌。

19:53,1号机组跳闸,厂用电快切成功,光字牌首出“低真空保护停机”。

就地检查发现2号机6kV母线上所带电动机大多已跳闸,保护动作信息为“负序定时限保护”动作;2号炉A排粉机电机接线盒处冒烟,有明显焦糊味,接线盒金属盖有烧融现象。

二、系统接线及保护配置1、6kV厂用电系统接线方式2台机组共设2台高压厂用变压器和4段6kV工作段,每台机组设两段6kV工作母线,分别由对应的1台高压厂用变压器(以下称高厂变)供电,变比为15.75±2×2.5%/6.3kV。

电源接于发电机出口主变低压侧,其低压出线分2路(即A分支、B分支)经电缆、开关分别接于两个6kV工作母线段。

两台机组设1段6kV备用母线,由一台高压启动/备用变(以下称启备变)供电,变比为110±8×1.25%/6.3kV,为6kV工作母线段提供备用电源,其电源接至110kV母线。

厂用电一次系统图见图1。

正常时2号启备变充电运行,6kV各工作段的备用电源开关正常时处于热备用状态,厂用电快切装置投并联自动切换方式。

2、6kV系统保护配置2台高厂变低压出线A、B分支保护配置如下:分支电缆差动保护,分支速断过流保护和复合电压过流保护。

6kV母线上电动机的保护配置如下:正序电流速断、负序定时限、负序反时限、零序电流保护、低电压保护、堵转保护、过热保护。

6kV电机保护拒动引起机组跳闸事故中的保护分析

6kV电机保护拒动引起机组跳闸事故中的保护分析
Th e s n wa h tt e c re ttal f r rs t r t n m a e m o o r t c i n n r . n r d c i n wa de t e h d ma i g e l e r a o st a h u r n r i o me a u a i d s o t rp o e to ot wo k I to u t s ma o a m t o k n e' o - t i t a u a i n c a a t rs is b a s o e t g t e c re tv l g h r c e itc , a n i s t r t h r c e itc y me n f s i h u r n — o t e c a a t rs is me s r st v i u r n r n f m e a u a i n s o t n a a u e o a o d c r e tta sor rs t r t o
是 电流 互 感 器 饱 和 ,介 了通 过 伏 安 特 性 试 验 确 定 其 饱 和 特 性 的方 法 ,提 出 了 解 决 电流 互 感 器 饱 和 的
措施 。说 明了事 故中多台高压 电机 负序 电流 保护误动产 生的原 因, 同时对 高压 电机 负序 电流保护 动作
时 限 整 定 进 行 了探 讨 , 从 保 证 机 组 安 全运 行 的 角 度 提 出 了 整 定 原 则 。
关键词: 电流互感器饱和 ;保护拒动 ;伏安特性;负序过流保护 ;时限整定 中图分类号:T 8 5 M 5 M 5 ;T4 2 文献标识码:B 文章编号 :10 — 1 52 1) 10 4  ̄ 6 0 7 3 7 (0 10 — 0 6 0
Pr t c i n A na y i fTr ppi gA c i n sCa e o e to l sso i n c de t us d by 6kV o o ’ iur o Tro M t r SFa l et i

6KV高压开关柜事故原因分析及对策

6KV高压开关柜事故原因分析及对策

6KV高压开关柜事故原因分析及对策摘要:本文针对江苏省江都水利工程管理处6kv高压开关柜的运行维护现状,探讨6kV高压开关柜运行过程中的常见事故及其产生的危害,着重分析了产生拒分、拒合、电流互感器异常、载流等事故的具体原因,参照工程日常运维过程中的相关事故处理经验,阐述针对6KV高压开关柜不同事故所应采取的具体对策和优化措施,旨在为现实提供借鉴和参考。

关键词:6kv;开关柜;事故;原因;对策江苏省江都水利工程管理处110kV变电所及江都站一、二站等都大量使用了6kV高压开关柜,作为配电系统的重要组成部分,高压开关柜承担着接受与分配电能、保护配电网其他运行设备、提高配电网运行效率与可靠性的关键性作用。

随着江都水利工程管理处现代化建设的不断深入,每年汛期对机组安全高效运行要求的不断提高,对开关柜无事故状态运行的要求也越来越高。

因此,精准定位故障位置,效率查找故障原因,高效解决6kv高压开关柜事故现象,业已成为江都水利工程管理处提高现代化、精细化管理的重要步骤。

1、开关柜拒分、拒合事故原因及其处理对策1.1事故原因开关柜拒合、拒分事故原因主要产生于工作人员的不当及不合规操作,或是对开关柜的实际运行状态检查复核缺失造的合闸电源消失、控制回路断线、合闸线圈或合闸接触器断线、转换开关或辅助触点接触不良以及传动机构连杆脱落、合闸铁芯卡涩、操作机构卡涩、部件出现移位和变形、断路器分闸后机构没有复位或是复位之后防误闭锁机构没有动作等机械故障。

开关柜拒分、拒合事故是6kV高压开关柜最常见的一种事故,很容易造成6kV母线短路、开关柜及其他带电设备负荷运行,致使设备过热甚至起火损坏。

1.2处理对策1.2.1在分合闸指示灯亮的情况下首先需进行转换开关的复合操作,确认是否是由于人员的操作失误造成的开关没有合上到位;如果开关闭合到位,接触器正常动作,就需要对合闸电源进行检查,看是否出现电源开关断开,并通过带电检查或是欧姆档检查开查看熔断器是否熔断,如若发现异常,需及时更换。

6千伏高压开关柜事故原因分析及对策

6千伏高压开关柜事故原因分析及对策

6千伏高压开关柜事故原因分析及对策发表时间:2017-12-30T19:06:03.900Z 来源:《电力设备》2017年第25期作者:林敏[导读] 摘要:开关柜是6千伏配电系统中的重要开关设备,其运行安全可靠性直接影响到配电网系统的安全可靠、节能经济运行。

(山西大唐国际临汾热电有限责任公司山西省临汾市 041000)摘要:开关柜是6千伏配电系统中的重要开关设备,其运行安全可靠性直接影响到配电网系统的安全可靠、节能经济运行。

因此,在实际变电运行过程中,加强日常检修维护力度、采用新型材料和机械结构、配置先进的在线监测系统,可以有效避免和减少开关柜温升故障和事故的发生,确保6千伏配电系统安全可靠、节能经济的高效稳定运营发展。

本文就6千伏高压开关柜事故原因分析及对策进行分析。

关键词:6千伏高压开关柜;事故原因;对策随着我国经济社会的不断发展,电网的发展与普及工作开展程度也在不断深入,这样的发展条件,也就相应给予了我国电网企业时代发展的新型机遇与挑战,其中,6千伏的开关柜所造成安全事故不断发生,给我国电网与其配套设备的发展带来极为不利的发展影响。

由于6千伏的开关柜,其设计结构较为为复杂,使用范围较为广阔,同时,其在运行的过程中,带有高压电流的环绕,因此,其极易产生由绝缘性失效而带来的放电现象,使得设备运行产生故障,电网工作开展难以有效进行。

1 6千伏高压开关柜种类及特点目前在电力系统中应用的6千伏高压开关柜,其不仅具有较多的种类,而且不同的种类之间也存在着较为显著的区别。

在电力系统中较为常见的开关柜大致有固定式开关柜、箱式开关柜、HXGN负荷开关柜、手车落地式开关柜和手车中置式开关柜等几种。

1.1 在一些变电站或是厂矿企业中应用最多的则是固定式开关柜,这种开关柜具有较大的体积,内容空间较宽敞,所以可以将各种电气元件灵活的摆放在柜里,但由于固定式开关柜其封闭性和防护性都较差,其事故发生率也较高,所以在当前电力系统中已开始逐渐的将其淘汰。

6kV_段开关事故原因分析及对策

6kV_段开关事故原因分析及对策
《四川电力技术》
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6kV Ⅰ段开关事故原因分析及对策
雷 同 (宜宾发电总厂 644600)
摘要 文章对黄桷庄电厂 6kV Ⅰ段开关多次事故的原因进行了分析论证 ,并根据事故原因提出了 应采取的对策和措施 。 关键词 开关 事故 分析
Cause Analysis and Countermeasure of 6kV Section I Switch Accident L ei tong ( Yibin General Power Plant 644600)
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25MΩ ,C 相 27MΩ ,增加 916 倍 ,说明该段母 线绝缘低的根本原因是撤除的黄绝缘夹板造 成的 。 115 黄绝缘夹板污染是造成绝缘水平降低
的根本原因 1) 拆下的 A 分支母线绝缘夹板 ,进行外 观检查 ,发现树枝状的放电痕 3 处 ,碳化沟道 点 4 处 ,最长处碳化沟道 90mm ,宽约 6mm , 见照片一组 , 安装部位在 001 刀闸柜上部 。 离地面高度约 215m 处 。 2) 拆下的 B 分支绝缘夹板树枝状放电痕 十处以上 ,碳化沟道 13 处 ,最长的树枝状放 电痕迹长 180mm ,最宽处 40mm ,夹缝中间充 满碳黑 。安装部位在 002 刀闸柜下部与地面 平行部位 。 黄绝缘夹板是用整块黄绝缘板从中锯开 , 加工而成。两块合拢用以固定三相铝母线板 , 由于加工粗糙 ,两块合拢时 ,留有至少 2mm 以 上的间隙 ,撤除时 ,发现间隙间充满碳黑 。 在开关事故过后的烟痕清扫中 ,只能在 瓷瓶 、母线 、柜面绝缘物表面进行清扫 ,象黄 绝缘母线夹板 ,表面是清扫干净了 ,但夹缝中 的碳黑 ,没有取下夹板 ,即不易发现 ,也不可 能清扫到的 。 从接线上可看出 ,启动变 A 、B 分支接在 Ⅰ段 。通过 001 、002 刀闸及 01A1 、01B1 及 Ⅱ A 、ⅡB 备用电源电缆把启动变电源分送 Ⅱ段 的 。所以 ,黄绝缘母线夹板是在 Ⅰ段用以固 定硬母线特有的装置 ,在 Ⅱ段没有必要安装 , Ⅱ段是通过电缆联接的 。 这正是 Ⅰ段 、Ⅱ段母线结构上的一个很 大差别 ,正是这一差别 ,导致了 Ⅰ段事故的不 断 、Ⅱ段平安无事 。 116 绝缘夹板表面间断放电造成 6kV 系统 过电压 从夹板实物中发现 ,夹板上呈现的大量 树枝状放电痕 ,不可能是一次事故造成的 ,也 不可能短时间内放电在黄绝缘板上烧刻下如 此深达 1mm 的痕迹 。 黄绝缘母线夹板夹缝间污染 ,事故中留

6KV高压开关柜事故原因分析与对策

6KV高压开关柜事故原因分析与对策

6KV高压开关柜事故原因分析与对策发表时间:2019-07-31T10:55:07.403Z 来源:《中国电业》2019年第07期作者:李儒江[导读] 6kV高压开关柜是电厂重要的设备,它的安全稳定运行决定着电厂的安全稳定运行。

华能海南发电股份有限公司东方电厂海南东方 572600摘要:6KV高压开关柜在操作过程中可能会产生一系列安全事故,同时也使企业的利益带来极大的损失,严重者还会引发安全隐患。

本文讨论了6KV高压开关柜的一系列常见故障,并提出了事故原因和解决事故的对策等。

关键词:6KV高压开关柜,事故,事故原因,解决对策1.引言6kV高压开关柜是电厂重要的设备,它的安全稳定运行决定着电厂的安全稳定运行。

6kV高压开关柜在运行过程中可能会出现一系列故障,给企业带来了巨大的经济损失。

因此,我们在实际操作的过程中应尽可能地确保安全性的技术生产降低,因为6kV高压开关柜的故障所带来的事故而导致电厂产生不必要的损失。

同时,针对6kV高压开关柜的常见故障类型和产生故障进行有针对性的、重点突出的逐步分析,并对故障决策进行针对性的分析。

2.6KV高压开关柜常见故障6KV高压开关柜常见故障类型主要包括:(1)没有安装避雷装置而引发的故障。

首先,在实际运行过程中,应在6KV高压开关柜外安装防雷装置,特别是在多雨的季节。

如果没有安装避雷装置,将对设备的正常运行产生很大影响,并可能会受到雷击的影响产生全反射的现象,影响高压开关柜的正常运转,造成很大的安全隐患;(2)电气接线故障。

首先,电气接线故障也可以分为节点短路故障、分闸回路故障和二次控制回路故障等。

当安装6KV高压开关柜地线时,由于电压强度的设置不良,引起的内部互感装置的铁芯严重的饱和,使电磁量和内部电流大大增加,电路被烧断。

如果处理不及时、不到位,故障会变得更加严重,内部绝缘水平会下降,最重要的时候会出现6KV 高压开关柜击穿。

因此,应针对节点电路出现的故障进行科学化的防控,并进行合理、稳定、高效的防治;(3)6KV高压开关设备出现断路故障,首先由于未接避雷针引起的断路或者开关柜自身的断路器上存在接线室,接线室过热会引发事故。

6kV高压开关柜故障原因分析及措施

6kV高压开关柜故障原因分析及措施

6kV高压开关柜故障原因分析及措施摘要:最近这些年,我国发电厂建设技术、发电厂设备和容量都取得了很大进步,走在全球发展前列。

高压开关柜作为发电厂中主要的一次设备,其性能质量的优劣直接关系着发电机组安全稳定运行,从而对发电厂安全生产和电力系统的可靠性产生重要影响。

关键词:6kV高压开关柜;故障原因;措施引言在发电运行过程中由于高压开关柜出现问题而造成的电力事故屡见不鲜,严重影响了发电力企业的供电质量与可靠度。

正因如此,高压开关柜的设计与应用成为现如今电力工程施工建设关注的重点所在。

1 6kV高压开关柜故障原因分析1.1材料设备的质量差以及工艺上存在一定的缺陷电力系统在运行过程中,对6kV高压开关柜的运行性能起着决定性作用的主要因素就是6kV高压开关柜的元器件以及材料质量。

在现阶段的发展过程中,市场上销售的6kV高压开关柜各种元器件的种类多样,在质量方面也存在着一定的问题。

如果采购人员采购的元器件质量无法得到保障,将质量恶劣的元器件应用在6kV高压开关柜中之后,当6kV高压开关柜经过长期运行之后,就有可能导致6kV高压开关柜绝缘性能受到一定的损坏。

即使在6kV高压开关柜中应用的各种元器件质量都合格,并且能够通过各类实验,但是也依然可能会存在组装之后整台6kV高压开关柜设备不能通过实验的状况,而造成这种状况的主要原因就是由于元器件设备在制造过程中在制造工艺或者制造质量方面存在一定的缺陷。

一般状况下,这类问题最常见的现象就是,当6kV高压开关柜内部的紧固螺丝在进行拧紧的过程中,工作人员并未严格按照规定进行作业,导致螺丝拧紧之后露出的部分依然过长,并且未对紧固底板的支持瓷柱部位并未作出任何的特殊处理,同时电缆的制作工艺也不够精细,而这些现象的存在就容易导致6kV高压开关柜内部出现短路状况。

1.2高压开关柜的绝缘性差6kV高压开关柜在运行过程中有一项重要的运行指标,就是绝缘性,而其绝缘性通常很容易受到外界的情况、运行操作不当以及安装维护等因素的影响。

6kV开关拒动原因分析及回路改进

6kV开关拒动原因分析及回路改进

2 事故经 过
2 0 1 1 - 0 9 - 3 0 T1 2 : 5 0 ,脱 硫 主值 班 员 发 现 DC S 控 制盘 上发 I I F输 灰空 压机 故 障跳 闸报 警 。巡操 员 立 即就地 检 查 ,发 现 1 I F输 灰 空压 机 冒烟 ,电机 冷 却器 风扇 虽 然 停运 ,但 6 k V 主 电机 仍 在 运 行 。巡
报警 ) 。主值班员又在空压机开关控制屏上就地操 作 ,也无 法停 运 。
当日1 4 : 0 5 ,值 长 令 倒 换 负荷 后 拉 开 6 k V 母 线 电源进 线开 关 ,才将 1 I F输灰 空 压 机停 止 运 行 ,
同时造成脱硫 6 k V母线停 电。
3 开关不 能跳 闸原 因检查及分析
合 闸回路 时,测控装置和 D C S 上都不发 “ 控制 回
路 断线 报警” ,同时开 关无法 合闸 。 3 . 3 开关控 制 回路展 开性分 析 HN2 0 0 0 测 控装置 的开 关控 制 回路如 图 2 所示 。
( 1 )根据 D L / T 5 1 3 6 — 2 0 0 l 火 力 发 电厂 、变
路 断 线报警 ” ,同时开 关无法 跳 闸 。在 断开 开 关的
辑 是 :① HWJ ,T WJ 都 不 动作 ( 合 闸或 跳 闸 回路 发 生断 线 ) , 同时开入 回路 K1 ,K2继 电器 也不 动 作( 开 关 合 闸和 跳 闸状态 信 号 都 没开 入 ) ,则 测 控 装 置报控 制 回路 断线 ,同时合 闸或跳 闸状态 指示灯 灭 。 ②当 HWJ ,TwJ 都 不 动 作 ,但 K1 或 K2继 电器有任 一个动 作 时 ,则测控 装能正 确指示 开关 的 合 、跳 闸状态 ,但不 能报 出控 制 回路 断线 报警 。③ 当控制 回路正 常 ( HwJ或 TwJ 动作 ) ,但 K1或 K2继 电器 不 动作 时 ,测控 装 置开 关 的合跳 闸状态 指示灯不 亮 ,同时也不 报控制 回路断线 报警 。 ( 4 )HN- 2 0 0 0测 控 装 置 控 制 回路 断 线 不 报警 原 因分 析 :由图 2可知 ,反 映开关 合 、跳 闸位 的开 入接 点 由一 组开关 的辅助 接点提供 ,开 关在合位 时 K1 继 电器 动作 ,测 控装 置上 的 开 关合 闸状 态指 示

220kV GIS开关、6KV开关拒动处置措施

220kV GIS开关、6KV开关拒动处置措施

220KVGIS开关、6KV开关拒动事故处理一、220kV GIS开关拒动原因分析:1、SF6开关气压不足或漏气2、储能机构故障3、机械故障4、控制回路、合闸回路故障二、 220kV GIS开关拒动的事故处理(一)、六氟化硫气体异常的处理:1、当密度继电器发出报警信号时,应立即到就地查找泄漏间隔及泄漏部位,并及时通知检修人员到场,进行补气。

(1)断路器SF6气体正常运行压力为0.6MPa其它气室为0.5MPa(20℃)。

(2)当断路器SF6气体压力低到0.52MPa(20℃)时,主控室、汇控柜发“断路器SF6压力降低"信号。

其它气室SF6气体压力低到0.44MPa(20℃)时主控室DCS画面、LCP柜发"其它SF6压力降低”。

(3)当断路器SF6气体压力低至0.5MPa(20℃)时,将自动闭锁断路器的跳、合闸,同时主控室DCS画面、LCP柜将有“SF6压力低闭锁操作”信号发出。

2、断路器SF6气体压力异常的处理:1) SF6气体压力低信号发出后,应立即汇报,并通知检修人员;2)对GIS设备进行检查,检修人员对压力低的气室进行补气,如泄漏严重,无法恢复到正常压力时,应在压力低闭锁操作以前,申请停电处理;3)如严重泄压或压力到零,在压力低闭锁操作信号发出时,断开断路器、刀闸的控制电源开关,严禁断路器操作,及时申请停机处理,采用对端先停电的方法将断路器断开,停机处理;4)SF6气体严重泄漏时,检查人员到断路器处检查应注意防毒或采取防毒措施;3、所有断路器在操作合闸时,如发生三相位置不一致现象,应立即手动拉开断路器。

在运行中出现单相跳闸三相不一致情况可立即手动合闸一次,不成功应立即断开三相;4、当开关气压降低信号发出后,任何情况下,不应将开关合闸。

当运行中开关发出压力低信号时应及时采取补压措施。

如一时无法补压或已经到闭锁值时,应将其控制电源停电,将开关退出运行,停电处理;5、在查找泄漏点时应逐一关闭气室的密度继电器的阀门判别是那一个气室发生的泄漏。

6KV开关故障分析与处理

6KV开关故障分析与处理

6KV开关故障分析与处理
一、6KV开关进退困难故障分析与处理
6KV开关采用的是德国西门子公司制造的高压开关,在设备的使用性能上比较可靠,但是在实际使用中还存在着一定的漏洞,致使在正常操作的时候往往出现因过力或操作不当导致开关进退困难。

引起此类故障的主要原因大致有以下几种:
1)、电磁闭锁装置没有送电源。

此类原因主要是由于工作粗心,实际工作的经验不足,致使工作盲目性较强。

在前期准备工作没有做好的情况下就急于操作,对此类盲目操作会造成对机械传动结构的损坏。

2)、电磁锁线圈烧坏。

主要是由于线圈本身原因造成的,也有可能是与线圈相连接线有折断的可能造成,处理时主要听电磁锁有无动作的声音。

3)、机械闭锁部分机构变形或损坏。

开关在负荷设备检修的时候,往往需要将开关退出,因此在退开关的时候就需要正确的操作才会使设备始终工作在最佳状态。

如果开关在电磁锁正常工作的时候仍然不能顺利进退的话,主要检查传动杆、定位销钉等部件有无弯曲、断裂、变形。

二、6KV开关不能正常合闸与分闸故障分析与处理
引起此类故障的主要原因大致有以下几种:
1)、控制电源110V直流没有合闸。

检查直流控制电源开关QF1是否合闸,端子排接线是否松动。

2)、检查二次线插头是否已经插好,有无松动现象,端子接触是否良好。

3)、合闸(分闸)继电器线圈是否良好,有无烧焦现象,辅助节点动作是否灵活,有无卡涩现象。

4)、转换开关的节点在正常转换时动作是否灵活,节点接通是否良好,有无卡涩现象。

5)、开关回路中所有的连锁状态是否正常,有无异常报警。

开关拒动事故预案

开关拒动事故预案

一、总则为确保电力系统安全稳定运行,提高应对开关拒动事故的能力,降低事故损失,特制定本预案。

二、事故定义开关拒动是指电力系统中,因设备故障或操作失误,导致开关无法按照预定程序进行分合闸操作的现象。

三、事故原因分析1. 开关本身质量问题,如触头熔化、灭弧室损坏等。

2. 电磁机构故障,如线圈断线、卡涩等。

3. 继电保护装置故障,如保护误动、保护装置失灵等。

4. 电气操作失误,如误操作、误接线等。

四、应急预案1. 事故报告- 发现开关拒动时,立即向调度室汇报,并详细描述事故现象、时间、地点、设备情况等。

- 调度室接到报告后,立即启动应急预案,通知相关部门。

2. 事故处理- 现场人员应立即采取措施,隔离故障设备,防止事故扩大。

- 检查开关机构、继电保护装置、控制回路等,查找故障原因。

- 对故障设备进行修复或更换,恢复正常运行。

3. 应急措施- 确保事故区域安全,防止事故蔓延。

- 调整负荷,降低事故影响范围。

- 启动备用设备,保证电力供应。

4. 信息发布- 及时向相关单位和用户发布事故信息,做好解释工作。

- 根据事故情况,发布停电公告,通知用户做好停电准备。

5. 事故总结- 事故处理后,组织相关部门对事故原因进行调查分析,制定整改措施。

- 对事故责任人进行追责,严肃处理。

五、应急组织机构及职责1. 应急指挥部- 负责指挥协调事故处理工作,制定事故处理方案。

- 成员包括:调度室、设备管理部门、运行维护部门、安全监察部门等。

2. 现场工作组- 负责现场事故处理,包括隔离故障设备、修复故障、恢复供电等。

- 成员包括:运行人员、检修人员、安全监察人员等。

3. 信息发布组- 负责事故信息的收集、整理、发布工作。

- 成员包括:宣传部门、新闻媒体等。

六、预案实施与演练1. 本预案由设备管理部门负责组织实施。

2. 定期组织应急演练,提高应急响应能力。

七、附则1. 本预案自发布之日起实施。

2. 本预案由设备管理部门负责解释。

6kv真空接触器拒跳的原因和解决措施

6kv真空接触器拒跳的原因和解决措施

6kv真空接触器拒跳的原因和解决措施一、背景介绍6kv真空接触器是电力系统中常用的开关设备,其作用是在高压电路中实现开合通断的功能。

在使用过程中,有时会出现拒跳的情况,即接触器无法正常断开电路。

这种情况可能会导致电路短路、设备损坏甚至火灾等严重后果。

因此,对于6kv真空接触器拒跳问题的原因和解决措施进行深入探讨十分必要。

二、原因分析1. 接触不良接触器的主要部件为触头,当触头与固定端接触不良时,就会出现拒跳问题。

这种情况可能是由于接触面积过小、表面污染或氧化等原因引起的。

2. 磨损长时间使用后,接触器内部的零部件会出现磨损现象,如弹簧变形、铜箔氧化等,从而影响了接触器的正常工作。

3. 电流过大当电流超过设计范围时,就会导致接触器内部温度升高,并可能损坏零部件或熔断保险丝等安全装置,从而出现拒跳问题。

4. 操作不当如果操作人员在使用接触器时没有按照规定的程序进行操作,如过度旋转、过度拉伸等,就会导致接触器内部的零部件松动或损坏。

三、解决措施1. 清洁维护定期对接触器进行清洁和维护,保持其表面干净光滑,并检查触头是否有氧化或腐蚀现象。

如果发现问题及时更换受损零部件。

2. 降低电流在使用接触器时应注意电流范围,避免超过设计范围。

如果需要断开大电流负载,则可以采用多个接触器并联的方式来实现。

3. 更换磨损零部件当发现接触器内部零部件出现磨损或变形时,应及时更换。

同时,在更换前应检查配合间隙是否合适,并进行必要的调整。

4. 规范操作在使用接触器时应按照规定的程序进行操作,避免过度旋转、过度拉伸等操作。

此外,在使用前应先检查接线是否正确、设备是否正常工作等方面。

5. 增加保护措施在接触器周围设置合适的保护装置,如过流保护、温度保护等,以避免由于电流过大或温度过高导致接触器损坏。

四、总结6kv真空接触器拒跳问题对电力系统的安全稳定具有重要影响,因此需要加强对其原因和解决措施的研究。

在实际使用中,应根据具体情况采取相应的预防和维护措施,以确保接触器能够正常工作,并有效避免拒跳问题的发生。

电厂6kV开关故障原因分析与处理

电厂6kV开关故障原因分析与处理

科技资讯 SC I EN C E &TE C HN O LO G Y I NF O R MA T IO N 动力与电气工程1 电气连接点的过热1.1原因导致电气连接出现过热是由多方因素造成,但最重要的原因则是开关的隔离插头设计与实际情况不一致。

由于开关的截面偏小,且定位时没有相关装置稳定,小车推进过程中的动静触头会出现各种情况的偏移,最终导致导电接触面减少。

由于在运行中受到各个方面的温升影响造成了触头弹簧特性变坏、压力发生变化,引起了严重的接触不良后,在电流较大时过热起弧而烧毁。

另外,其工作电源开关在高温状态下,长时间处于重负荷工作运行,导致了机电设备出现发热的频率增加,造成主导电回路的各电气连接点接触不断恶化。

1.2处理方案(1)在电路连接中,要对开关的负荷、电流等参数严格控制,不得出现超出标准范围运行的状况。

因真空断路器触头与外壳之间的真空存在热绝缘,因而触头和导电杆上的热量必须要根据电杆传导走。

要想保证真空断路器运行温度处于标准范围内,则要对其工作电流严格控制,不得出现超负荷电流状态。

(2)常规运行状态下,需要做好小车开关动触头的检查、维护,避免由于接触不良等原因造成的过热,导致开关柜事故的发生。

故障检查处理时应该从隔离插头接触表面、动静触头等方面进行,对动触头有烧灼痕迹则要尽早更新。

操作人员在检查时,应该把各个插头之间的连接装置控制好,有时可结合红外线测温仪进行调控。

(3)根据真空开关柜、开关主回路的状态做好控制处理,定期检查维护以避免装置出现问题。

检查中需要注意的重点为连接螺丝是否紧固、接触是否良好、有无氧化腐蚀及过热变色征象,在6kV开关柜大修停母线的情况下,需对开关柜的情况严格及时掌握调整。

2 过电压、污闪与绝缘裕度2.1原因导致6kV开关出现过电压的因素是多个方面的,一般表现在了以下几个因素:(1)中性点不接地系统时,常会形成单相间歇性的电弧接地,遇到电网非故障相和故障相之后造成很大的过电压,而这种最大过电压能超过电压幅值的3.5倍,对于机电设备造成的危害巨大。

输煤6kV开关故障分析与处理

输煤6kV开关故障分析与处理

输煤6kV开关故障分析与处理输煤6kV电动机开关均为真空接触器式开关,配有WDZ-4D综合保护装置。

就地设事故按钮、拉绳、跑偏、撕裂、速度等保护功能。

(1)当发生不能合闸故障时,需由以下几个方面考虑:1、就地转换开关节点是否接通。

2、控制回路保险是否熔断。

3、程控柜及出口合闸继电器是否有问题,测量上位机发合闸指令时继电器节点是否动作。

4、综合保护装置是否故障,检查电源板、CPU板后侧运行指示灯是否正常(操作板、模拟量输入板没有供判断是否好坏的指示灯)。

5、观察中间接触器HC是否动作。

6、检查开关二次线插头是否松动、接触不良。

7、检查开关合闸线圈是否烧毁、机械部分是否卡涩。

(2)当发生一合就跳故障时,需由以下几个方面考虑:1、程控柜出口跳闸继电器是否不正常动作或节点粘死。

2、综合保护装置电源板、CPU板、操作板是否故障。

3、开关机械脱扣部分有问题。

4、就地拉绳开关(一路进开关、一路进上位机)是否动作或接地。

5、就地事故按钮(直接进上位机)是否动作或接地。

6、就地跑偏开关(轻、重跑偏直接进上位机)是否动作或接地。

7、电动机或电缆绝缘不良或电动机三相不平衡。

8、电动机负载过大。

(3)当发生不能跳闸故障时,需由以下几个方面考虑:1、就地转换开关节点是否接通。

2、控制回路保险是否熔断。

3、程控柜出口跳闸继电器是否拒动。

4、综合保护装置是否故障。

5、开关跳闸线圈是否烧毁、机械部分是否卡涩。

从以往出现故障分析,原因最多的依次为:就地拉绳开关进水导致接地,综合保护装置电源板、操作板、CPU板烧毁,程控柜出口继电器插座接触不良导致拒动,开关跳闸线圈烧毁。

当出现综合保护装置故障时,电源板、操作板可以直接更换,但CPU板更换后需重新核对定值并校验。

当出现开关跳闸线圈烧毁导致拒跳时,可以使用机械手动跳闸,当仍不起作用时,只能暂时将6kV 母线停电,将开关强行抽出进行处理。

6kV开关拒动引发220kV开关失灵保护动作

6kV开关拒动引发220kV开关失灵保护动作

God will not treat hardworking people badly, nor will he sympathize with fake hardworking people. It knows howhard you work.勤学乐施天天向上(页眉可删)6kV开关拒动引发220kV开关失灵保护动作2002-03-17T05:08,某电厂1号联变220 kV避雷器发生爆炸,虽然1号联变差动保护正确动作,跳开220,110 kV侧开关并切除故障点,但由于6 kV侧开关拒动,引发220 kV断路器失灵。

1 事故前工况事故前系统出力为375 MW,周波50.26 Hz,该电厂1,2号机备用,5号机大修,4,6,7号3台125 MW机组并网运行,各带95,90,98 MW有功,4,6机、1号联变、220 kV马永玉线在220 kV正母上运行,7号机、220 kV马永线、马洛线在220 kV 负母上运行,母联开关在合闸位置(见图1)。

2 事故经过2002-03-17T05:08,该电厂1号联变220 kV侧B相避雷器发生爆炸,运行人员听到一声爆响,1号联变方向有闪光,同时主控室喇叭响,联变差动保护动作,只跳220 kV侧与110 kV侧开关,6 kV侧开关未跳,1号联变失灵保护动作,跳掉220 kV母联开关、正母上的220 kV马永玉线及4,6机开关,系统稳控装置FWK动作,切除220 kV某变电站的5条110 kV线路,系统周波降至47.78 Hz,4,6号机在主开关跳开后各带本机厂用电运行,事故造成某地区大面积停电,省内其它地区部分线路低周动作停电。

3 事故原因分析3.1 事故发生原因1号联变220 kV侧B相避雷器瓷瓶表面脏污,长时间放电,加上当时大雾,因而发生避雷器上节外绝缘闪络击穿,全部运行电压加在下节避雷器上,导致B相避雷器全部击穿接地,1号联变差动保护动作,跳开1号联变220 kV侧与110 kV侧开关,但未能跳开6 kV侧开关(原因在于该开关机构卡涩,并导致跳闸线圈烧坏)。

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“ 机 安 全监 视 ” 画 面上 所 有 参数 均 无 变 化 。2号 汽
机 1 号工 作 变 、2号 公 用 变 、2号 机 照 明变 高 低压
关再次合闸, 继续重复上述过程 , 导致开关频繁跳、
合 闸 ,从 而造成 F C开 关锁 死机构 失效 。 -
侧 开 关跳 闸 ,30V 2 2 8 A/ B联络 开 关、30V 公用 8
k 公 用 0 B段 P V 1 T故 障或 母 线 电压 低 ” l 启 、“ 号
2 原 因分 析
6k B皮 带 电源开 关采用 的是 天水 长城 扦关 V 3
备 变 A 分 支 零 序 t” 发 出 ,锅炉 负 压 、 水位 、 氧 l 量等 重要参数 无法监 视 ( 1 i 约 n后恢 复正 常 ) a r ,A
Mw 左右 时 不再 变化 ,j H t  ̄DC L S内汽安 全 监 视 参 数 也无变 化 ,立 即在 协调控 制画 面压 负荷 无 效 ,在
但C RT上 无 合 闸状 态反 馈 ,检查 就地 开 关柜 上 红 灯不 亮 。值 长下 令输煤 值 班 员停 运 3 B皮带 ,但在
C RT上 以及 用 皮 带 就 地 拉 线 均 不 能 使 3 B皮 带停

电 安 技 力 全 术
第1 22 第2 4 0 年 期) 卷(1
6 V 开关拒动事故分析及解决 k
杨 正 强
( 州 西 电电力股份 有 限公 司黔 北 电厂 ,贵 州 金 沙 贵 5 10 ) 5 8 0
[ 摘 要 ]针对 某火 力发 电厂 发生 的一起 6k 电机 电源开 关拒 劝导致运行机 组停机的事故 ,根 V
将 汽包水位 补至正 常 ,停运 风机保 温保压 。
C柜 保护动 作” DC 、“ S系统 20 电源故 障” 小 2V 、“ 汽 轮 机 E S故 障 ” 发 出 。操 作 员 站 OP 、OP 、 T 1 5
D H 均 失 电黑屏 。C E RT上 软光字牌 “ 高厂变 A分
支 零序 t”“ k A段 P 1、6 V 2 T故 障或母 线 电压 低” “ 、6
送 风 机 、A 引风 机 、 1 除尘 变 、A 一 次 风机 、A 号
r生产 的 KYNAC 2 -C型 限流熔 断器 与接 触器 一 1F 组 合 结 构 ( 称 F C)开 关 。F 简 - -C开 关 机 构 原理
密封 风机 、A/ B磨 机 、2 循环 水泵 、A 小机 、 电A,电机运 行正常 ,
1 l A/ B联 络开 关均联动 成功 ,水务 区 B化 学水 泵 、
D工 业水泵 、C消 防水泵 、A 生活 水泵跳 闸 。锅 炉 燃 烧 恶 化 ,电接 点 水 位 计 显 示 水 位 迅 速 下 降 ,
即手 动 MF T,锅 炉 灭 火 。 负荷 持 续 下 降直 至 l8 3
DE 硬 操 盘 上手 动 关调 门无效 且 主再 汽温 4 8℃ H 5
/6 4 8℃还 在下 降 ,立 即安 排 人 员到 就地 监 视 大 机
运 ,且 电机 电流上升 至 1 并继续上 升 。 5A 随 即值 长 令 电 气 主 操 打 跳 3 B皮 带 电机 电源 开 关,但 3 B皮 带 电 机 电 源 开 关 机 构 无 法 跳 闸 。 2 :8 l0 ,运 行 中 的 6 0 开 关 跳 闸 ,60 21 22开 关 合 上
据开 关控制 回路 原理 和监控 系统 S E记 录,对 事故发生的过程进行 了推 演 ,对暴露 出的问题 进行探 O 讨 并提 出解 决办法 ,从 而避 免类似 事故的发生。
[ 键词 ] 开 关拒 动 ;事故 ;停 机 关
1 事故经过
2 1-1- 0 2 :4 输 煤 值 班 员 启 动 3 00 1 2T 10 , B皮
后跳 闸 ,2号机 组事 故音 响 发 出 ,光字 牌 “ 发变 组
转速 ,启动 交流油 泵后 手动 打 闸停 机 ,52 、52 02 03
开关 、灭磁开 关跳 闸。 检 查 发 变 组 保 护 C柜 “ 厂 变 A 分 支 零 序 高
t”发出 、6k A 段快切 装置等待 复 归”发 出 ,l l “ V2 “ 号 启备 变 保 护 A 分 支零 序 t”动 作 发 出,就 地 检 l 查 6k 2 段 上 的负荷 开 关均 为低 电压 动作 跳 闸 。 V A
一 一
Al自动切换 至 A2 A 定子 冷却水 泵 、 , A抗 燃油泵 、 A 密 封 油 泵 、A 真 空 泵 、A 除 冷 泵 自动 切 换 至 B
列运 行 。DP 系统 状 态上 A 通道 故 障 翻 红 ,DC U S
开 关合 闸一常 闭辅助 接点打 开 一合 闸线 圈失 电 ,删 时因机构 不 同步 而未将 开关 锁定在 合 闸位 置 一开关 跳 闸一常 闭辅助接 点接 通 ,合闸线 圈再次 带 电一 一开
泵辅助油泵、大小机排油烟风机、除湿机、油净化
器 1 号净 油泵 、 1 号抗 燃油 再生 泵均 跳 闸 。空预器
及3 B皮带 电机 电源开关控制回路如图 l 所示。根 据图 1 分析 ,在输煤程控发 5 合闸脉冲过程 中造 S
成 机构频 繁跳合 闸 。其 过程 如下 :合 闸线圈带 电 一 ,
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