中型高炉水渣处理系统改造

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高炉水冲渣废水处理

高炉水冲渣废水处理

高炉水冲渣废水处理
高炉渣水淬方式分为渣池水淬和炉前水淬两种,高炉冲渣废水一般指炉前水淬所产生的废水。

由于循环水质要求低,所以经渣水分别后即可循环,温度高一些不影响冲渣,因而,在冲渣水系统中,可以设计成只有补充水,而无排污的循环系统。

渣水分别的方法有以下几种。

渣滤法将渣水混合物引至一组滤池内,由渣本身作滤料,使渣和水通过滤池将渣截留在池内,并使水得到过滤。

过滤后的水悬浮物含量很少,且在渣滤过程中,可以降低水的临时硬度,滤料也不必反冲洗,循环使用比较好实现。

但滤池占地面积大,一般都要几个滤池轮换作业,并难以自动掌握,因此渣滤法只适用于小高炉的渣水分别。

槽式脱水法(RASA拉萨法)将冲渣水用泵打入一个槽内,槽底、槽壁均用不锈钢丝网拦挡,如同滤池,但脱水面积远远大于滤池,故占地面积较少。

脱水后的水渣由槽下部的阀门掌握排出,装车外运;脱水槽出水夹带浮渣,一并进入沉淀池,沉淀下的渣再返回脱水槽,溢流水经冷却循环使用。

转鼓脱水法(INBA印巴法)将冲渣水引至一个转动着的圆筒形设备内,通过匀称的安排,使渣水混合物进入转鼓,由于转鼓的外筒是由不锈钢丝编织的网格结构,进入转鼓内的渣和水很快得到分别。

水通过渣和网,从转鼓的下部流出;渣则随转鼓一道做圆周运动。

当渣被带到圆周的上部时,依靠自重落至转鼓中心的输出皮带机上,将渣运出,实现水与渣的分别。

由于全部的渣均在转鼓内被分别,没有
浮渣产生,不必再设沉淀设施,极大地提高了效率,这是先进的渣水分别设备。

八钢A2500m高炉冲渣环保底滤法改造实践

八钢A2500m高炉冲渣环保底滤法改造实践

八钢A2500m 高炉冲渣环保底滤法改造实践摘要:对八钢A2500m3高炉冲渣INBA系统利用大修改造为环保底滤法实践进行了总结,主要阐述了方案设计、实施过程、技术特点等,为同类型高炉冲渣系统运营改造提供的有益的经验。

关键词:冲渣底滤法环保集气罩粒化塔1 概述八钢A2500m3高炉从2008年2月28日点火开炉至2023年6月6日停炉大修共计生产15年,共计产铁2305万吨,单位炉容产铁量9220t/m³,已属长寿高炉。

A高炉冲渣采用INBA 法,主要设备有水泵系统、转鼓系统、皮带系统、冲渣粒化装置等,系统复杂、渣水分离不好,系统故障多,现场环境差,加之配加浓盐水后系统腐蚀和板结严重,大修时改为环保底滤法。

大修后综合技术经济指标高于现高炉,使整个系统适应新时代下高炉低碳、环保、安全、高效的经济指标要求。

A高炉大修计划工期120天,2023年6月6日停炉至9月28日开炉,实际工期115天,其中冲渣底滤改造为八钢2500m3高炉首次,总体较为成功。

为同类型高炉新建或改建冲渣环保底滤装置提供了有益经验。

2 环保底滤法方案设计2.1环保底滤法环保底滤系统包括:粒化器,渣沟,过滤池,冲渣泵房,抓渣天车,冷却塔,冷水池,烟囱等。

工艺流程:熔渣进粒化器后被冲为水渣,水渣冲进过滤池,水渣过滤后的清水经过滤池底部管道被清水泵抽至水泵房的冷却塔冷却,然后进冷水池,冷水经冲渣泵送至粒化器循环利用(如图1)。

图1环保底滤法在渣水含量、运营费用、系统可靠性上占有明显优势(如表1)。

表12.2八钢环保底滤法改造主要设备2.2.1工艺参数(如表1)表22.2.2操作流程冲渣过滤:熔渣经熔渣沟流出后,由粒化器喷出的高速水流粒化,渣水混合物经粒化塔出口流入过滤池中,利用滤层完成渣水分离。

过滤后的冲渣水通过热水泵打至冷却塔进行冷却,冷却至水温低于50℃后进入冷水池,然后再通过冲渣泵打至炉前继续冲渣循环利用。

抓渣:工作过滤池冲渣结束后转为抓渣作业,将移动式集气罩移至另一个过滤池,吊车工开启吊车抓过滤池中水渣,通过抓斗起重机装汽车外运。

炼铁厂水冲渣系统的改造实践

炼铁厂水冲渣系统的改造实践
Z HANG Ja g fn in -e g
硇 ^ rn & Se l o,Ld, ∞w m Io te C . t. An u 4 0 0 h i2 3 0 ,C n f
【 btat h rcs ftes gw sig ss m o o1I n aig Pato a— A src】T epoeso h l ahn yt fN . r m kn ln fMan a e o
4 水冲渣 系统改造 的实践
针对系统存在 的问题 ,根据工艺流程和设备性
程如图 1 所示。
大量泡沫渣 , 随溢流水外排至雨山河 , 影响环境。 ( ) 冲水 、 冲水取 自高炉冷却水 , 2直 反 这样在系 统循环水 中不断有新水注入, 不断溢流外排 , 使吨铁 水消耗增加 , 炼铁成本增加 , 经济运行指标下降。 () 3 系统管 网大部分为埋地管 , 管道磨损通洞 ,
s a rn & S e lCo.L d i p ee td a d te p o lms i u nn f ti y tm r d h n Io te . t s r sne n h rb e n r n ig o hs sse ae a -
v n e . A s re o r c n t ci n a c n u t d o r s o d n l . T e a i a t r e e t acd e is f e o sr t w s o d ce c re p n i gy h s t f co y f c s u o s
故障频出, 系统作业率低 , 系统故障时熔渣直接流进 O 骨n,龙骨与传动轴 的紧固螺栓在工作中直接受到干 O n O O O O O 加不断地磨损导致紧固件脱落进而使刀片、 掩 " : 2 废渣坑 , 不能被回收利用 , 使现场环境变差且经济运 渣的磨削, 龙骨卡死传动轴 , 导致烧电机故障。 通过改变紧固件 行指标下降。

高炉环保底滤法冲渣滤料板结水处理

高炉环保底滤法冲渣滤料板结水处理

高炉环保底滤法冲渣滤料板结治理~~
冲渣滤料板结抑制剂,底滤板结处理方法,底滤法冲渣,高炉冲渣水阻垢剂,冲渣水板结抑制药剂,高炉底滤池板结综合解决方案高炉淬渣底滤法冲渣法,因其设备少,占地小,投资少,过滤效果好,运行维护成本底等优点是目前高炉淬渣主要应用工艺。

主要优势:
1、环保:在粒化塔上部烟囱设有蒸汽喷淋系统,大幅减少蒸汽排放,节水
效果显著。

2、提高水渣品质:与传统底滤法工艺相比,环保底滤法的水渣品质好,水
含量低。

3、循环水较干净:渣水分离是通过过滤层实现,渣水分离效果好,因此循
环水水质好。

4、维护成本低:冲渣泵可以使用清水泵,循环水可以比较方便实现余热回收
利用,换热器不易堵塞。

底滤法冲渣的确优势明显,不仅提高了作业效率和过滤效果,还显著降低了维护成本和对环境的影响,是一种环保高效的冲渣技术。

唯一不足是运行中由于冲渣循环水高倍浓缩后硬度,碱度,钙离子,镁离子,硫酸根等指标成倍升高。

造成底滤滤料缝隙中结垢,滤料板结堵塞过滤通道,造成冲渣水流量下降,无法满足循环冷却冲渣工艺要求的水量。

近年来也有用反渗透浓盐水、焦化厂蒸氨废水等工业废水做冲渣补水,不仅为钢铁企业节省了污水处理设备、设施的建设投资还节省了浓盐水和焦化厂蒸氨废水污水的处理费用。

不过浓盐废水做补水会导致冲渣滤料板结速度加快,滤料清理、更换周期缩短。

适合环保底滤法冲渣水滤料板结水处理解决方案:136****9169。

济钢1750m 3高炉渣处理系统的工艺设计与改进

济钢1750m 3高炉渣处理系统的工艺设计与改进
较快 等问题 , 并造成 高炉 经常放 火渣 , 约 了高 炉 的 制
稳产 、 高产 , 大大提高了生产成本 , 且对区域环境也
造成 了很大 的影 响。济钢 215m 高 炉的渣处 理 系 # 03 7 统 设计 时 , 了统 一 备件 , 为 所选 设 备 各 参数 同 1 高
图 1 济 钢 1 高炉渣 处 理系统 工 艺流 程 ・
1 前

器 筛斗 中。 渣水 混 合 物 通过 筛 斗 中 1 . . m 间 隙 的筛 2~4 m 0
济 南 钢铁 集 团总公 司 ( 简称 济 钢 )02~ 04 20 20 年 , 建成并 投 产了两 座 15m 高炉 。两座 高炉 的 共 70
渣 处 理 系统 皆采 用 了唐 山嘉 恒 公 司 的渣 处 理 设 备 ( 简称 嘉恒法 ) 。
炉 , 同时接受 了 1高炉的经验教训 , 但 对整个 系统
的工艺方 案进行 了全面更 新 。
2 l高炉渣处理 系统工艺简介及问题分析
2 1 工艺简 介 .
高 炉渣处 理 系统 共设 1台双 体嘉 恒法渣 处理 装
置, 两者 一用一 备 。
高炉火渣从渣沟进人嘉恒渣处理装置粒化
后 的水循环 利用 。 工艺 流程见 图 1 工艺 布置见 图2 。 。
个高炉生产过程 中处于被动地位 , 高炉炉料组成 、 冶
炼 工艺 、利用 系数 等的变 动都会 引起 瞬时渣 量 的变 化, 对整个 系统造 成严重 影响 。
通过济钢 1 70 3 # 5 m 高炉近两年的生产实践来 1 看, 由于高炉生产过程中瞬时渣量的大范围波动 , 出 现了设备处理能力不足 、大量跑水跑渣及管道磨损
通过脱 水器 筛网过 滤 的循 环水 ,经水 槽 出水 口

2200m 3高炉嘉恒法渣处理钢制喷嘴改造

2200m 3高炉嘉恒法渣处理钢制喷嘴改造

单 位 m ℃
Mp a
参数 20 - 5 0 80 30 4~5 59
04 07 .- .
喷嘴座 , 耐磨材质制作
循 环 水 泵 流量 循 环 水 泵扬 程 脱 水 转鼓 直 径
m l
9 0×6 0 5 0
mm
7O 00
脱水转鼓转速
粒化 轮 直 径
145 ~.
14 10
粒化 轮 转 速
10 3 0 6-6
粒化器内高压水主要 由粒化轮箱体上的三根水管上 的密集排布的 两排钢制喷嘴喷 出,由于这三根水管里面的水 系渣处理系统内部循 环 水 , 面含有浓度 比较高 的水渣 , 里 对喷嘴 的磨损 比较 大, 喷嘴 一旦磨损 到一定程度 , 将影响高压水的压力, 进而给水淬效果造成影 响。
2喷 嘴 结 构及 缺 陷构 图 () 1将喷嘴改成 由喷嘴座 、 喷嘴耐磨芯 、 拼紧螺母三部分组成 , 喷嘴 芯磨损到一定程度就可以松开拼紧螺母进行更换 ; () 2 将喷嘴座 向管 内移动 1m 然后将喷嘴座 的入 口改成图 3所 0 m, 示的形状能对水起导流的作用 , 也能较之先前的形状减 少磨损 , 同时改 进焊接工艺, 杜绝焊缝处 的渗漏。 这种结构经实际使 用来看 , 寿命延长至半年左 右, 但存在一个问题 就是 : 在更换喷嘴耐磨芯时拼紧螺母不易松动 , 主要是 因为长期在渣水 混合物 的侵蚀下 , 螺纹连接处结死 了, 拿带加长杆 的扳手也很难松动。 32改 造 方 案二 . 针对方案一存在的不足之处 , 我们进行 了进一步改造 , 改后的结构 如图 5所示 :将拼紧螺母改成锥度管螺纹 ,并将螺纹保护在喷嘴座里 面, 较之在喷嘴座外面就不那 么容易被喷溅 的高温熔渣给结死。 最大的 创新在于 : 在加工锥管螺纹时, 在其上铣 了几条槽。加了几条槽后的拼 紧螺母 就相 当于一个攻 螺纹 的丝锥 , 当此处被熔渣等杂物结死时 , 这种 结构的设计能有效的解决拼 紧螺母不易退出的问题 ,使得更换喷嘴芯

1260 m3高炉转鼓过滤法渣处理工艺改进措施

1260 m3高炉转鼓过滤法渣处理工艺改进措施

系统 自从 投产 运行 以来 ,先 后 出现返 渣管道 堵
管、 转鼓分配器堵塞、 粒化塔检修 口溢渣 、 热水池底 部积渣 、 溢流管大量渣水外排等一系列问题 , 严重影 响了高炉的正常生产 ,以下将根据运行过程中出现
的问题并 结合 整改 方案 进行 逐项 分析 。
2 返渣管道堵塞
系统 设 1根 D N 5 0 0的返 渣 管 道 将 2座 粒 化 塔 ( 交替使用 ) 的渣水混合 物 自流输送至转鼓 , 其 中远 端 粒 化 塔 出 口距 转 鼓 分 配 器 进 口 的 管 长 为 4 3 . 7 1
2 0 1 4 年第 9 期 总第 1 7 5期
冶 金 动 力
ME T A L L U R G I C A L P C I Ⅵ , E R 5 3
1 2 6 0 m3 高炉转鼓过滤法渣处理工艺改进措施
申金涛
( 山东省冶金设计院股份有限公 司, 山东济南 2 5 0 1 0 1 )
s u r e s a n d i mp l e me n t a t i o n r e s u l t s o f he t s y s t e m.
【 K e y w o r d s 】 b l a s t f u r n a c e ;I N B A ; s l g a t r e a t m e n t ;i m p r o v e m e n t me a s u r e s
s l a g r e t u r n ,b l o c k a g e o f dr u m di s t r i b u t o r ,s l a g o v e r lo f w a t t he ma i n t e n a n c e p o r t o f g r a n ul a t i o n t o we r ,s l a g a c c u mu l a t i o n o n t h e b o t t o m o f h o t wa t e r po n d a n d l a r g e q ua s a t i t y o f s l a g wa t e r

高炉水渣的深化处理分析

高炉水渣的深化处理分析

或建 筑工 程 中正 常发挥 。比表 面积 30m2k 0 / g左右
引 言
江苏省 除沙 钢 、 钢 等 主要 铁厂外 , 南 其它 钢铁 厂
年产 生 铁 约 12 0万 t 0 。按 吨铁 产水 渣 3 0 k 3 g测
的高炉矿 渣水化 9 0天左 右 才 能产 生 与 硅酸 盐 水 泥 熟 料水化 2 天 时相应 的强度 。 8
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第3 4卷第 5 期
20 年 1 06 0月
江 苏 冶 金
Ja g uM ealr y in s tl g u
Vo . 4 No 5 13 .
Oc. 2 0 t 06
高炉 水 渣 的深 化 处 理分 析
孙 锦 彪
( 江苏省冶金设计 院有 限公司 , 江苏 南京 200) 10 7
系 数达 9 , 水 泥基 本 相 当 : 8 与 当矿 渣 粉 比表 面 积 达 到或超 过 60 0 / g时 , 2 活性 系 数 0  ̄80m2k 其 8天 达 14 ~17 , 1 2 高于普通细度 (5 2k ) 30m / g 水泥
熟 料 的活性 。
混凝土中以高炉渣微粉等量代替硅酸盐水泥 , 表 面 物化作 用显著 , 流 动性 的影 响 主要 依 赖 于粉 对 体的表面吸水性 ; 当与高效减水剂双掺时 , 矿渣粉能 强烈吸附高效减水剂 , 对水泥和混凝土具 有分散效 应, 可显著增大浆体的流动性 , 并降低其屈服应力和 粘度值 , 适于用 于配制低水灰 比、 大流动度 的混凝 土。高炉渣粉掺入在混凝 土中, 显著提高 了混凝土 的强度和密实性 , 相应地降低 了混凝土的吸水率和
由于普通粉磨的产品细度, 不能充分发挥其活 性 。要做到物尽其用 , 珍惜资源 、 从“ 节约能源、 保护 环境” 的角度看, 应该单独粉磨工业废渣 , 提高矿渣

高炉冶炼水渣处理技术的优化与改进

高炉冶炼水渣处理技术的优化与改进

高炉冶炼水渣处理技术的优化与改进王艺淞;曾敏学【摘要】对新钢公司第一炼铁厂明特法水渣处理技术进行总结.开炉之初的水渣处理技术的不完善,通过不断的学习、吸取经验总结,目前一铁厂2座2500m3高炉明特法水渣处理技术已经基本成熟,水渣作业率几乎100%.【期刊名称】《世界有色金属》【年(卷),期】2017(000)016【总页数】2页(P25,28)【关键词】高炉;明特法;技术改进【作者】王艺淞;曾敏学【作者单位】新余钢铁有限责任公司,江西新余338000;新余钢铁有限责任公司,江西新余338000【正文语种】中文【中图分类】TF085新钢公司第一炼铁厂有两座2500m3高炉(9#、10#),均采用明特法水渣处理系统处理高炉熔渣。

两座高炉呈东、西对称布置,各分南、北两个出铁场,北出铁场对应两条渣沟(1#铁口、2#铁口),南出铁场对应3#铁口一条渣沟,南、北出铁场均设置一个事故干渣坑以应对事故状态下的干渣作业。

明特法高炉水渣处理系统采用冲制箱将高炉熔渣冲制成水渣,由过滤器过滤后,干净水进入吸水井,再由冲渣泵送至冲渣箱进行冲渣,实现循环使用;脱水后的炉渣则由搅笼带至胶带传送去向渣场。

9#、10#高炉在开炉之初就使用明特法水渣处理技术来处理熔渣,在初期阶段由于对设备性能的了解不足,频繁出现搅笼被埋、过滤器被埋、轴头断裂等故障,影响高炉的正常作业秩序。

由于新钢公司是第一次使用明特法水渣处理技术,相对来说是陌生的,前期经常出现渣量过大而导致搅笼输送炉渣的能力不够,负荷过重被渣埋死,炉前被迫提前堵铁口,影响正常的出渣出铁秩序。

过滤器的工作原理是冲渣水带入部分浮渣经过过滤器转带动旋转使渣水分离。

过滤后的冲渣水进入沉淀池,再入吸水井循环使用,而脱水的炉渣落入过滤器渣斗中经中空轴水带回搅笼池由搅笼卷走。

早期对渣中带铁没有足够重视,导致粒化塔被渣铁混合物凝死,无法正常水渣作业。

这需要大量的人力、物力来清理,且时间周期长,给高炉正常的生产造成了不小影响。

马钢四铁厂水渣系统的改进设计

马钢四铁厂水渣系统的改进设计

当地 改造 冲渣 设 备 系 统 , 影 响 水 渣 颗 粒 大 小 的 把
主要 参 数 控 制 在 适 当 的 范 围 内 , 能 将 冲 渣 设 备 就
大、 边界 清 晰 的 图 像 。 这 时测 量 水 渣 颗 粒 粒 度 就 比较容 易 。运 用计 算 机 图 像 处 理 技术 测 量 水 渣 颗
数粒 度来 处 理 。将 水 渣 颗 粒 假设 为 一个 沿 着 颗 粒 最大 长度 方 向的外 切 矩 形 , 切矩 形 长 度为 L, 外 宽
度为 B, 心 为 k 由 于 采 用 新 的分 析 方 法 , 究 形 。 研 水 渣 颗粒 不 再 用 筛 分 分 级 的 一 维 粒 度 概 念 , 而是
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第 1 卷 第 2期 2 2O 年 4月 O2
马 钢 职 工 大 学 学 报
J RN OU AL O MA NG S AF AN WOR R F GA T F D KE S’U V s r NI ER r Y
V0 . 2. 1 1 No. 2 Ap .2 0 r O2
研究 影 响 水 渣 颗 粒 大 小 的 因 素 和 规 律 后 , 适
将 不 规则 且 很 细 的 水 渣 颗 粒拍 出照 片后 , 经 过 图像 扫 描 转 化 为 一 幅 幅数 字 图 像 , 它们 经 过 预
处理 、 大 、 值 化 、 边 界 后 , 变 成 了颗 粒 巨 放 二 取 就
粒样 品的外 切矩 形 长 度 L及宽度 B 进而 汁算 出水 , 渣颗 粒粒 度 。
收 稿 日期 :0 2 2 7 20 —0 —2 作 者 简 介 : 文 凯 (98一)男 , 钢 股 份 公 司设 备 部 工 程 师 。 胡 16 , 马

炼铁厂冲渣系统利用中水的改造

炼铁厂冲渣系统利用中水的改造

与 原 来 的 补 水 管 进 行 对 接 ,在 补 水 管 最 上 游 安 装 一 个 手 动 闸 阀 ,在 靠 近 渣 池 附 近 安 装 一 个 手 动 蝶 阀 和 一 个 电动 蝶 阀 。
在靠近渣池的补水管上开一个 D 0 N1 0的 管 道 ,管 道 上 安 装 1总 2分 的 手 动 蝶 阀 ,通 过 手 动 蝶 阀 向 渣 池 内 补 水 。 补 水
关 键 词 :冲 渣 系 统 ;中 水 管 道 ;节 能 ;改造 中 图分 类 号 :T 1 F 5 文 献标 识码 :B 文 章 编 号 :1 7 — 8 5 ( 0 2 O 一 O 6 一 O 6 1 5 0 2 1) 4 0 8 2
1 冲渣 系 统 概 述
日照 钢 铁 有 限 公 司 第 一 炼 铁 厂 的 1 、3 冲 渣 泵 站 为
“ 滤 法 ” 冲渣 ,1 底 冲 渣 系 统 给 1 、2 高 炉 供 冲 渣 水 ,3 冲渣 系 统 给 5 、6 高 炉 供 冲 渣 水 ,高 炉 溶 渣 经 火 渣 沟 流 入 冲渣 沟 内 ,被 冲渣 沟 下 方 的粒 化 箱 喷 出 来 的 冲 渣 水 水 淬 后 经 渣 沟流 人 冲渣 池 ,通 过 渣 池 内 滤 料 进 行 渣 水 分 离 ,行 车 抓 吊斗 进 行 抓 渣 送 到 水 渣 厂 传 送 胶 带 上 ,水 则 通 过 滤 料 被 冲渣 泵 打 到高 炉 冲渣 沟 内 ,循 环 再 利 用 。 2 冲渣 泵 站 为 “ 特 法” 冲渣 ,2 明 冲 渣 系统 供 3 #、4 高 炉 冲 渣 水 ,将 高 炉熔 渣 冲制 成 渣水 混 合 物 , 由搅 龙 机 将 渣 水 混 合 物 中 的 渣分 离 出 来 ,并 脱 水 成 干渣 ,干 渣 经 胶 带 传 送 到渣 场 上 ,冲 渣水 经 过 滤器 由冲 渣 泵循 环 供 冲 渣 水使 用 。

莱钢高炉水冲渣系统优化改造蒋彦刚

莱钢高炉水冲渣系统优化改造蒋彦刚
1)1#高炉水泵改造。通过对 1#高炉 3 台循环水 泵振动系统分析,发现水泵振动的主要原因为水泵 与混凝土基础的共振。要解决这个问题,必须改变 水泵电机频率或者其基础的频率。水泵的频率是 由水泵运行转速决定的,水泵配用电机的电压为 6 kV 高压电,配电系统没有配置变频调速设施,新安 装变频设备费用高、施工周期长而且需全部停机改 造。改变水泵基础振动频率,最简单的方法就是增 大或减小水泵基础的重量。原 3 台水泵的基础中间 为厚度 200 mm 的混凝土地面。泵房内混凝土地面 与水泵基础混浇在一起,混凝土地面与设备基础成 为一个整体。根据现场情况,在水泵之间设置 1 条 深 400 mm、宽 300 mm 的排水沟,将每个水泵基础独 立。通过在水泵之间增设排水沟的方式,实现水泵 基础振动频率的改变,消除水泵振动。
2)2#~4#高炉水泵改造。通过对 2#~4#高炉循 环水泵振动情况分析,水泵振动的主要原因为水泵 汽 蚀 。 离 心 泵 叶 轮 在 旋 转 时 ,水 由 中 心 被 甩 向 外 缘,在叶轮入口处形成小于大气压力的低压区。由 于水泵吸水池液面压力、液体饱和汽化压力、循环 水泵几何安装高度、吸水管水头损失等变化,导致 水泵叶轮入口处冷却水压力低到该水温所对应的 汽化压力时,就发生汽化,产生很多气泡,气泡进入 高压区时消失,周围的水以很大的加速度冲向刚消 失的气泡中心,冲到金属表面上,频繁撞击金属表 面引起水泵泵体振动,水泵运行效率下降。根据水 泵产生汽蚀机理分析可知,水泵的汽蚀余量越大, 水泵产生汽蚀的可能性越小。由公式:
文章编号:1004-4620(2012)06-0056-03
1前言
莱钢股份炼铁厂老区现有 4 座 1 080 m3高炉,年 产生铁 320 万 t,水渣 135 万 t。1#、2#两座高炉使用水 力冲渣,3#、4#两座高炉使用图拉法冲渣,1#、2#、4#高 炉共用 1 座冲渣水池,3#高炉单独使用循环水池。 由于老区 4 座 1 080 m3 高炉是在原 620 m3 高炉的基 础上扩容改造而成,高炉冲渣系统未及时进行配套 升级改造,其设备老化严重,循环水泵供水能力下 降 ,设 备 故 障 、高 炉 渣 沟 跑 水 、跑 蒸 汽 现 象 时 有 发 生,导致高炉被迫放火渣。为此,对 4 座 1 080 m3高 炉冲渣系统进行优化改造。

水渣系统冲渣沟施工方案

水渣系统冲渣沟施工方案

水渣系统冲渣沟施工方案一、工程概况及特点1、工程概况本工程为6#高炉原地大修工程水渣系统冲渣沟工程。

冲渣沟位于出铁场、主控楼、冲渣池南面,东西向总长186.188米。

渣沟西面为22个独立基础,基础底标高为-1.900米;东面为混凝土渣沟段,基础底标高为-1.100米,混凝土渣沟净宽950mm,侧壁240mm 厚。

混凝土标号垫层C10,基础C20,垫梁、渣沟低部及侧壁为C25。

2、工程特点2.1本工程施工战线长,东西向长186.188米。

施工场地紧张,同时存在与其他工程交叉作业的困难,尤其是场区外线管网及水沟南北向穿过冲渣沟,空中的影响有出铁场及高炉本体的吊装。

2.2冲渣沟基础存在与高炉基础、出铁场基础及场区外线管网相碰的情况,且地下隐蔽工程情况复杂,不确定因素多。

2.3冲渣沟西段南面为生产中的7#高炉冲渣沟,存在施工场地严重不足及安全隐患。

2.4涉及土建和安装工程,工期紧。

二、施工部署1、质量目标:符合现行国家有关施工验收规范、质量检验评定标准,工程质量达到合格标准。

2、安全目标:确保不发生重大设备、伤亡事故,千人负伤率小于0.5‰。

3、文明施工目标:达到江西省“施工现场文明施工综合考评”优良工程标准。

4、工期目标:满足业主工期要求,本工程拟于2005年月日开工,2005年11月8日具备通水条件。

5、技术措施5.1技术部门与业主、设计院、监理紧密配合,熟悉图纸,进行图纸会审,收集或购置技术标准和规范,编制详细的施工方案和特殊施工工艺作业指导书。

5.2根据设计院提供的有关图纸及时组织做好施工详图设计。

5.3对特种作业人员和检验人员进行技术培训,并采取考核合格上岗制度,建立健全技术岗位责任制。

5.4在正式开工前,尽可能多地了解有关的地下管线的详细情况(特别是通信光缆及电缆),对地上及包括地下管线在内的其它设施进行统一勘察,并详细测绘定位,提出相应的保护措施,编制相关的详细方案报监理审批后才实施。

三、主要施工方法1、施工顺序1.1独立基础部分测量放线→基础开挖→基础垫层→基础钢筋、模板、预埋螺栓→基础混凝土→回填土。

高炉炉渣处理系统设计

高炉炉渣处理系统设计

高炉炉渣处理系统设计将高炉炉渣加工处理成有用物料的设施设计。

高炉冶炼每吨生铁副产0.2~0.8t炉渣。

炉渣呈熔融状态,经不同处理工艺可制成水渣、块渣、膨珠、渣棉等。

炉渣应尽可能利用,对于尚不能利用的炉渣(如含有较高TiO2的炉渣等),则用渣罐车运往弃渣场。

炉渣处理系统设计内容主要包括水渣设施、块渣设施、膨珠设施和渣棉设施。

水渣设施熔渣经水淬粒化、渣水分离制成呈无定形玻璃体的水渣。

水渣玻璃化率大于95%、堆密度大于1t/m3、粒度约为1mm、含水率小于20%,主要用作水泥原料。

水渣生产工艺可分为渣池泡渣法和炉前水力冲渣法两种。

渣池泡渣法系用渣罐车将熔渣运到远离高炉的泡渣池,倒入池中,高温熔渣遇冷水急冷水淬粒化,然后用抓斗将水渣抓入渣场,自然脱水后外运。

一般包括泡渣池、补充水、起重和运输等设施。

该法工艺简单,不外排废水,水、电耗量低,但水渣质量差,产生水蒸气和渣棉污染环境,需渣罐车和铁路运输投资较高。

除老厂外,新建高炉已不采用此法。

炉前水力冲渣法系在出铁场边用压力水将熔渣水淬粒化,并设水渣沟用水力输送,渣水分离后水渣外运,冲渣水循环使用(也有直流外排的)。

该法不用渣罐车和铁路运输,投资较省,炉前放渣作业灵活。

从20世纪80年代开始,炉前水力冲渣方法成为水渣生产的主要方法。

炉前水力冲渣设计参数主要有渣量、渣流速度、熔渣温度、渣水比、冲制水温、冲渣水压、水渣含水率和环保要求等。

(1)渣量。

水渣设施设计能力按高炉每次最大出渣量考虑。

日本按下式计算高炉每次最大出渣量q(t):q=KQ/M,式中K为不均匀系数,1.6;Q为目最大渣量,t/d;M为日出渣次数,次/d。

(2)渣流速度。

按正常操作条件下的最大瞬时渣流速度确定冲制水量。

影响渣流速度的因素很多,如炉内冶炼条件、炉前操作水平、炉渣理化性能和渣沟结构等。

各级高炉渣流速度的经验数据为:炉容级别/m3 300 750≥1000渣流速度/t•min-1 1.5~2.5 3~5 6~8(3)熔渣温度。

上海一钢750m 3高炉炉渣处理新工艺

上海一钢750m 3高炉炉渣处理新工艺

新工 艺 。
工 艺 流 程
在 工 艺 选 择 时 , 求 结 构 简 单 , 水 分 离 力 渣 效率 高 , 作 、 修 、 护 方便 , 染 少 。 由 于 操 维 维 污 受大 修 费用 限制 , 炉渣 处 理 系 统 投 资 必 须 控 制 在 一 定 范 围 内
2 2 几 种 炉 渣 处 理 方 法 的 比较 .
渣 二 次 破 碎 , 水 转 向 , 块 水 渣 隔 离 , 化 渣 大 粒 后 的水 渣蒸 汽 集 气 放 散 。④ 搅 笼 机 。螺 旋 法
集 木 池

—匝 圃 一 恒



圈 1 螺 旋 法 炉渣 粒化 工 艺流程 36 ・

维普资讯
践 证 明 . 用 螺 旋 法 进 行 水 渣 脱 水 并 结 合 冲 采
制箱 对 高炉熔 渣进 行 粒化 处理是 可 行 的 . 也
是 较 为 经 济 的 。尤 其 是 原 炉 渣 处理 工 艺 为 平 流 沉 淀 法 的 高 炉 , 修 改 造 时 , 用 该 工 艺 效 大 采
益 较 突 出
螺 旋 法 处 理 高 炉 炉 渣 新 工 艺 2 炉 渣 处 理工 艺 选 择
2 1 选 择 依 据 .
修 、 护 量 小 , 管道 , 可 再 利 用 , 可 利 用 维 原 泵 并
原 水 渣 池作 为 冷 却 水 池 , 需 再 建 冷 却 塔 . 无 投 资 费用 可 得 到控 制 ; 点 是 国外 虽 有 应 用 介 缺 绍 , 国 内无 一 应 用 实 例 , 有 成 熟 的 经 验 , 但 没 具有一定 的风险 。 综 合 多种 因 素 , 过 对 以 上 几 种 炉 渣 处 经 理 方 法 进 行 认 真 比较 , 后 选 择 了螺 旋 法 脱 最 水 并 结 合 冲 制 箱 对 熔 渣进 行 水 渣 粒 化 处 理 这

高炉冲渣水余热换热站设备系统改造

高炉冲渣水余热换热站设备系统改造

·改造与应用·高炉冲渣水余热换热站设备系统改造王冬宝①(北京首钢股份有限公司 河北唐山064400)摘 要 高炉冲渣水余热换站设备系统是对外供热的关键核心,直接影响居民取暖、设备保温、设备低碳运行的质量。

首先,确定打破冲渣水专用过滤器备件、材料以及维修技术受制于原设备厂家的局面,降低设备运行成本,提高设备的稳定性、耐用性;其次,针对蒸汽使用的特点、蒸汽管道含水的特点、管道的布置情况等,组建研究团队进行蒸汽疏水装置改造,降低蒸汽疏水装置的故障率;最后,针对汽水换热器的使用情况及出现的问题,对汽水换热器进行了重新设计,以提升换热效率,降低运行故障率。

这为其他钢厂高炉冲渣水余热换站设备系统的运行、维护、检修提供了可靠的改造经验。

通过一段时间的运行,证明了该改造是成功的,不但降低了高炉冲渣水余热换站设备系统的故障率,而且提高了对外供热的质量,降低了经济成本。

关键词 高炉 过滤器 蒸汽疏水装置 换热器中图法分类号 TG155.4 文献标识码 ADoi:10 3969/j issn 1001-1269 2023 Z2 0491 前言1.1 研究背景首钢迁钢公司现有高炉3座,其中1号、2号高炉容量为2650m3,3号高炉容量为4000m3,均采用明特法水冲渣处理工艺,工艺流程如图1所示。

高炉熔渣与铁水分离后,经渣沟进入熔渣粒化区,水渣冲制箱喷出的高速水流使熔渣水淬粒化冷却。

炉渣在水渣沟内进一步粒化缓冲后,流入装有水渣分离器的搅笼池中,由带有螺旋叶片的搅笼机(也称螺旋机)将水渣混合物中的炉渣分离出来,经脱水后成为干渣。

干渣由皮带机输送到堆场,外运销售。

过滤器将冲渣水过滤成干净水,送入贮水池和吸水井,再抽回冲制箱循环使用[1]。

图1 冲渣工艺流程图迁钢三座高炉日产铁量约2 2万吨,高炉产渣渣比约为1:3,高炉日产熔渣7000吨,水渣约8000吨(水渣含水量约15%)。

1#高炉冲渣水含热量为36 7MW,2#高炉冲渣水含热量为36 7MW,3#高炉冲渣水含热量为57 7MW。

高炉铁渣处理系统水渣烟囱施工工法

高炉铁渣处理系统水渣烟囱施工工法

高炉铁渣处理系统水渣烟囱施工工法高炉铁渣处理系统水渣烟囱施工工法一、前言高炉是钢铁生产过程中不可或缺的设备,产生的铁渣需要进行有效处理。

水渣烟囱是高炉铁渣处理系统中关键的设备,本文将介绍一种高炉铁渣处理系统水渣烟囱的施工工法。

二、工法特点该工法采用结构简单、施工周期短、施工难度低的特点,能够实现高炉铁渣处理系统中水渣的快速排放和处理,提高铁渣处理效率。

三、适应范围该工法适用于各类高炉铁渣处理系统,特别适用于需要进行大量铁渣处理的高炉。

四、工艺原理该施工工法基于高炉铁渣处理系统的工艺原理和实际工程需求进行设计和优化。

在施工过程中,采取了多种技术措施,包括选择合适的材料、采用特殊的施工方法等,以确保施工工法与实际工程之间的联系紧密,能够实现理论依据和实际应用的有效结合。

五、施工工艺该施工工法包括以下阶段:1. 设计和准备:根据具体工程需求,设计施工方案,准备所需材料和机具设备。

2. 地基施工:对水渣烟囱的基础进行施工,包括挖掘基坑、浇筑混凝土基础等。

3. 立柱安装:将预制的立柱安装在基础上,并进行固定。

4. 渣口施工:在立柱上设置渣口,并与高炉铁渣处理系统连接。

5. 烟囱施工:在立柱上搭设烟囱,并进行固定和封闭。

六、劳动组织施工过程中需要合理组织人员,包括项目经理、工程师、施工人员等,以确保施工过程的顺利进行。

七、机具设备该工法需要使用各类机具设备,包括挖掘机、混凝土搅拌机、吊车等。

这些机具设备需要具备一定的性能和使用方法,以确保施工过程的高效和质量。

八、质量控制为保证施工质量达到设计要求,需要采取一系列质量控制措施,包括质量检验、施工方案的审核和组织施工人员的培训等。

九、安全措施施工过程中需要注意一系列安全事项,包括施工现场的安全防护、机具设备的安全使用和施工人员的安全培训等。

特别是对于高炉铁渣处理系统的安全要求,需要严格遵守相关规定,以确保施工过程中的安全。

十、经济技术分析该施工工法的施工周期较短,可以节约施工时间和成本。

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第 2 卷2 1年第 2 总第 16 8 00 期( 4 期)
冶金设备管理与维修
中型高炉水渣处理 系统改造
李 恩文 郑泽 宇 汪 江 ( 马钢一铁总厂 马鞍山 230 ) 400
摘 要 针 对 高 炉 水渣 处 理 系统 在 生产 过 程 中暴 露 出的 缺 陷 与 不足 , 分析 其 产 生 的 机 理 , 取 相 应 的 改 造 采
下 几点 :
() 1水渣冲制率较低 :0 7 20 年全年月平均冲制 率仅为 8%~ 5 0 8%; () 2 设备停机率高 :0 7 20 年几乎每周都要对水 渣设备进行停机检修 , 网使用寿命仅为 l 天左 滤 0 右, 频繁更换滤网导致维修费用急剧增高 , 为维持 生产 而投 入 的维修 成本极 大 ; ( ) 排 水 量 严 重 超 标 : 于 冲 渣 水 碱 性 较 3外 由 大, 外排的冲渣水 引发环境污染 ; ( ) 全 隐患 较 大 :07 干渣 坑 多次 出现爆 4安 20 年 震 , 安全 生产带 来不 利影 响 。 给 从 水 渣 设 备 使用 及 现 场情 况分 析来 看 , 响 影 水 渣 系统 正 常运 转 的 主要 矛盾 为水 渣 的 冲制效 果 较 差 , 渣 中含有 大 量 的浮 渣 和 “ 水 棉渣 ”进 入搅 笼 , 池 后 , 冲 渣水 进 入 滤 筒 , 致 滤筒 堵 塞 、 随 导 电动 机 跳 闸。为清理滤网结渣 , 势必要提高反 冲水压力 和流量 , 因此导致沉淀池和吸水井的水位增高 , 产 生 冲渣 水 外 排 的 现 象 。 同 时 由于 大 量 的 浮 渣 和 “ 棉渣 ” 冲 渣 水 回流 , 致 回水 沟 、 淀 池 结 渣 , 随 导 沉 浮 渣 随溢 流水 流至 吸水 井 后 , 由渣浆 泵 送 至 冲 制 器, 堵塞冲制孔板 , 导致 冲制效果进一步下降 , 须 将 冲制孔板拆下进行清理才能恢复冲渣效果。如 此一来 , 产生恶性循环 , 降低 了水渣的冲制率。同 时由于清理 回水沟 、 沉淀池 、 冲制孔板和更换滤 网 都 必 须 在 停 机 状 态 下 进 行 , 繁 使 用 干 渣 坑 放 干 频 渣, 给高炉的正常生产带来了极大 的安全隐患。 原设 计 的 冲制孔 板如 图 2 示 , 所 由于原 设计 为 缩 小 占地 面积 , 消 了水 渣 粒化 器 , 取 因此 采用 小 孔 冲制 提高 冲制 水 的压力 , 以提高 水渣 的粒 化程 度。为 了降低红渣 的温度 , 形成较厚 的水淬层 , 冲 制器采用 了上下腔分别供水的设计 。但是 , 由于 上下 腔采用 同 1 管 路供 水 时 , 根 冲制水 的 压力 只有 供 水 压力 的一 半 , 同时 , 由于 冲制 水 中所 含 的水 渣 较多 , 小孔磨损较快 , 冲制水在冲制板前端散射形 成紊流 , 大量的小孔使紊流层面积增大 , 高炉熔渣 与不稳定的紊流层接触 , 产生“ 棉渣 ” 浮渣” 冲 和“ , 制效果不佳 。 另外 , 由于 滤 筒 的 反 冲 水 随 冲 渣 水 回流 至 沉 淀池后 , 进入冲渣水循环 , 当于给冲渣系统不断 相 地进行补水 , 加上为清理滤网结渣 , 操作人员将 反 冲水压力提高到 0 M a 使得补 充水量进一步加 . P, 4

图 1 改造前水渣处理 工艺

3 8一
冶金设备管理与维修
2 存在 问题 及原 因分 析
第2 卷 2 1 年第2 总第 16 8 00 期( 4 期)
大, 而冲渣 的蒸发量远远小于补充水量 , 导致沉淀 池 和吸水 井水 位不 断上 升 , 产生外 排 现象 。
经 过 一 段 时 间 的 使 用 , 渣 系统 暴 露 出很 多 水 问题 , 20 年全 年使 用 情况 来看 , 从 07 主要表 现 为 以
措施 , 管理 , 高 了水渣冲制率 , 强化 提 降低 了运行及 维修 成本 , 少 了废水排放 , 减 杜绝 了事故 隐患 , 了高效稳 达到
定 、 能 环保 运 行 的 目的 。 节
关键词 中型高炉
水渣处理 系统
冲制孔板
改造
运行管理
20 年马钢一铁总厂进行 了“ 04 三改二” 工程施 工建设 , 将原有 5 座高炉扩容改建为 4 座高炉 , 由 于受到场地狭小 , 设备布置 困难等因素 的限制 , 采 用 了两座高炉共用 l 套水渣处理设备 的炉渣处理 工艺 , 同时两座 高炉各配备 1 个干渣坑 , 用于水渣 处理设备检修时炉渣 的处理 。与其他炉渣处理系 统 比较 , 这种设计具有设 备投 资少 、 结构 紧凑 、 占 地面积小 、 处理能力较大 , 能够连续排渣等优点 , 对特殊炉况下的高温渣及大块渣亦有较好的处理 能力。设备投产后 , 由于部分设备设计不合理 , 故 障率 比较高 , 再加上操作工对新工艺 的适应程度 不够 , 没有形成一整套行之有效的操作制度 , 放干 渣或干渣分流现象时常发生 , 导致水渣 冲制率始 终在 8%左右 的低水平徘徊 。不仅使维修成本急 0 剧上升 , 更严重的是 冲渣水和干渣蒸气大量外排 , 造 成 了严重 的环境 污染 。
Байду номын сангаас
1 高炉水渣处理 系统工艺简介 高炉熔渣 与铁水分离后 , 由冲制孔板喷出的 高压冲渣水使熔 渣水淬粒 化后经 冲制沟带进水 渣池, 大部分水渣 经搅笼机进行 渣水分离后 , 通 过落渣 槽经 水渣 运输 皮带 , 送至 水渣堆 场后 输 装 车外 销 。少 量水 渣 经过 滤器 过滤后 , 由过滤 器 下方 的 回水沟 回流 至沉 淀池 。水渣 沉淀 后 , 清水 溢 流至 吸水井 , 吸水 井渣 浆泵 再输送 至 经 冲制器循 环使用 。沉淀池上 部设置 1 台行 车定 时清理 内部积渣 并装车外发 。旋转 的过滤器筒 壁外 侧 顶端 配置反 吹管 , 用反 冲水 清理滤 筒 利 内壁 附渣 , 保证 过 滤效果 。与反 吹管对 应布 置 的落渣槽 承接 落下 的筒 壁 附渣 , 由滤简 直 冲水 送人搅 笼池 , 再次进 行渣 水分离 , 其工 艺如 图 1 所示。
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