净化空调系统调试整改方案
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2F/4F洁净区换气次数问题
问题所在: 因为风管安装过程中会根据现场实际情况进行翻弯等变化 处理,会造成风系统管路阻力增大,当增大超过空调机组 机外余压时,就会造成风机实际运行风量减少,转换为静 压克服管路阻力,正是因为2F/4F风管因为现场实际情况 变化,风管阻力大于设计值而造成风机风量减少;
2F/4F洁净区换气次数问题
镀膜间/跳线间温度偏高问题
改造方案: 1. 在镀膜间增加一套一拖二VRV空调机组,通过安装在 室内的温控器控制镀膜间温度,VRV机组外机冷量 10HP,内机冷量5HP;
镀膜间/跳线间温度偏高问题
改造计划: 1. VRV空调采购:需要15~20天时间; 2. VRV空调安装:需要5天时间;
2F非洁净区负压问题
2F非洁净区负压问题
改造方案: 1. 请菲尼萨提供工位排风量需求,我方安排工程师与菲 尼萨厂务工程师一起调整末端工位排风量,在尽可能 满足工艺要求的情况下减小排风量; 2. 调节2F非洁净区排风管风阀,保证2F非洁净区总排风 量小于新风量,从而保证房间正压;
2F非洁净区负压问题
改造计划: 1. 工位排风量调节:需要3~5天时间,如果进展顺利; 2. 总管排风量调节:需要1~2天时间;
镀膜间/跳线间温度偏高问题
问题所在: 2F洁净区镀膜间设置6个1200x600mm的高效送风口及2个 600x600mm的高效送风口,送风量约14000CMH,因镀膜 机发热量很大,在格局变更过程中就提出过此问题,但因 为已经完成风管管径等限制因素,只能布置如此多的风口, 从而造成了镀膜间温度偶尔会超过25℃的情况; 再需要增加冷量约200m2x100W/m2/1000=20KW;
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IQC/QA房间湿度偏低问题
改造计划: 1. 采购温度传感器:已经预订,12月10日到货; 2. 温度传感器安装及接线:需要1天时间; 3. 程序更改及调试:需要2天时间;
环抛间/调胶间温度偏低问题
基本原理: 2F非洁净区空调系统属于集中控制,主要由安装于吊顶内 的2台吊顶式空调机组进行控制,2F洁净区空调系统也属 于集中控制,主要由安装于2F东西侧机房的4台循环式空 调机组进行控制,对于众多小房间的温湿度控制存在一定 局限性,加之施工过程中又因为格局发生变动,对于已经 完成的风管无法进行重新调整,所以只能在即成的风管上 进行风口数量位置的调整,可能会造成某些房间风量偏大 或者偏小,再者因为不同生产工艺需求,个别房间内热负 荷很小,就造成了房间温度偏低的情况;
基本原理: 2F非洁净区通过安装于吊顶内的2台吊顶式空调机组混合 新风与回风后送入非洁净区;2F非洁净区通过安装于屋顶 的有机排风机组及热排风机组将废气排出室外;新风量需 要大于排风量才能保证房间正压;
2F非洁净区负压问题
问题所在: 2F非洁净区设计新风量合计18000CMH,2F非洁净区设计 排风量有机排12300CMH,热排4700CMH,合计17000CMH, 原则上2F非洁净区可以保证正压,根据现场实际测量风管 内风速为8m/s左右,计算排风量为22000CMH左右,已经 超过新风量,所以房间为负压;
2F/4F洁净区换气次数问题
基本原理: 2F洁净区空调为集中控制,主要由安装于2F东西侧机房的 4台循环式空调机组提供送风,设计送风量200000CMH, 换气次数22次/h;4F洁净区空调也为集中控制,主要由安 装于4F东西侧机房的2台循环式空调机组提供送风,设计 送风量130000CMH,换气次数21.5次/h;实际测试结果为 2F洁净区换气次数17.6次/h,4F洁净区换气次数18.2次/h, 没有达到20次/h;
机电问题整改方案
• • • • • IQC/QA房间湿度偏低问题 环抛间/调胶间温度偏低问题 镀膜间/跳线间温度偏高问题 2F非洁净区负压问题 2F/4F洁净区换气次数问题
IQC/QA房间湿度偏低问题
基本原理: 1F仓库区湿度为集中控制,温度为独立控制,湿度主要通 过安装于2F东侧空调机房的MAU进行集中控制,温度主要 通过安装于各房间的FCU进行独立控制; 湿度控制原理是冬季新风经过预热盘管加热至25.3℃以上, 然后通过高压喷雾对新风进行等焓加湿处理至房间温湿度 条件对应露点附近,最后通过再热盘管对新风进行再加热 至23℃,确保新风出风温度在23℃左右; 室外工况:-5℃/76%;绝对含湿量1.9g/Kg; 室内工况:18~28℃/30~60%;露点温度10.5℃; 根据露点温度等焓线与室外工况点绝对含湿量线的交点确 定温度为25.3℃,即为预热盘管后最低温度值;
环抛间/调胶间温度偏低问题
改造方案: 1. 在环抛间送风口增加插板阀,减小环抛间的送风量, 从而减少冷量的送入; 2. 如果增加插板阀后房间温度仍偏低,在风管上增加电 加热装置,通过设置于房间的温控器控制电加热启停, 从而保证房间温度不至于过低; 3. 调胶间温度偏低的问题,待镀膜间温度偏高问题处理 后应该不存在调胶间温度偏低的问题,如果还存在温 度偏低,同样在风管上增加电加热装置;
环抛间/调胶间温度偏低问题
问题所在: 2F非洁净区环抛间设置4个送风口,送风量约2400CMH, 因房间内热负荷很低,基本上午散热,从而造成房间温度 偏低,房间实测最低温度20℃,需要保证房间最低温度为 21℃,即需要增加 2400CMHx1.205Kg/m3x1.105KJ/(Kg · ℃)x1℃/3600s/h=0.9KW 热量; 2F洁净区调胶间设置2个高效送风口,送风量约4000CMH, 因调胶间与镀膜间为同一台循环式空调机组控制,并且主 要控制镀膜间温度,因为镀膜间冷负荷大,而调胶间冷负 荷小,为了保证镀膜间温度不超过25℃势必造成调胶间温 度偏低;
改造方案: 1. 拆除2F~4F所有回风管上消音器,4F已经拆除一台空调 机组回风管上的消音器,通过拆除前后风量比较,增 大了3000CMH,如果4F另一台空调机组回风管上的消 音器也同样拆除,基本可以满足20次/h换气次数; 2. 如果2F的空调机组拆除回风管上消音器增加的风量也 不足以达到20次/h换气次数,在回风管上安装一台轴 流风机,以克服管路阻力;
镀膜间/跳线间温度偏高问题
基本原理: 2F洁净区空调系统也属于集中控制,主要由安装于2F东西 侧机房的4台循环式空调机组进行控制, 2F非洁净区空调 系统属于集中控制,主要由安装于吊顶内的2台吊顶式空 调机组进行控制,对于众多小房间的温湿度控制存在一定 局限性,加之施工过程中又因为格局发生变动,对于已经 完成的风管无法进行重新调整,所以只能在即成的风管上 进行风口数量位置的调整,可能会造成某些房间风量偏大 或者偏小,再者因为不同生产工艺需求,个别房间内冷负 荷很大,就造问题
基本原理: 室外工况:-5℃/76%;绝对含湿量1.9g/Kg; 室内工况:18~28℃/30~60%;露点温度10.5℃; 根据露点温度等焓线与室外工况点绝对含湿量线的交点确 定温度为25.3℃,即为预热盘管后最低温度值;
IQC/QA房间湿度偏低问题
问题所在: 1F仓库区的新风空调机组MAU目前的控制方式是控制新风 出风温度,无法保证预热盘管后温度,也就是不能保证加 湿的前提条件,造成加湿效果不理想,从而影响了1F仓库 区的湿度 确保预热盘管后
2F/4F洁净区换气次数问题
改造计划: 拆除4F另一台空调机组回风管消音器:需要2天时间; 拆除3F四台空调机组回风管消音器:需要7天时间; 拆除2F四台空调机组回风管消音器:需要7天时间; 重新测试2F风量:需要2天时间; 如果2F换气次数仍不够20次/h,风机及配电柜采购: 需要7~10天时间; 6. 安装风机及配电柜:需要8~10天时间; 1. 2. 3. 4. 5.
环抛间/调胶间温度偏低问题
改造方案: 风管插板阀样式
风管电加热装置
环抛间/调胶间温度偏低问题
改造计划: 1. 插板阀采购:需要5天时间; 2. 插板阀安装:需要4天时间; 3. 检查时间:需要7天时间观察增加插板阀后效果; 4. 电加热采购:如果增加插板阀后效果不理想,需要7天 时间采购; 5. 电加热安装:4天时间;
温度为38℃
IQC/QA房间湿度偏低问题
改造方案: 1. 在1F换鞋区增加新风支管风阀,确保可以调节1F换鞋 区新风量控制在最低需求量; 2. 在1F仓库区新风机组MAU预热盘管后增加一个温度传 感器,主要监测预热盘管后新风温度,通过调节预热 盘管电动阀开度控制预热盘管后新风温度稳定在38℃ 左右;