安全阀起跳事故分析报告

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老河口富灵农药有限公司关于

乙烯基醚装置安全阀起跳事故的原因分析

及整改措施的情况报告

市安全监督管理局:

2009年8月5日下午4:40左右,我公司发生一起安全阀起跳着火险肇事故,未造成人员伤亡。现将事故经过、事故原因及事故整改措施报告如下:

一、事故经过:2009年8月5日下午4:40左右,乙烯基醚2#装置乙炔管道两次爆响,安全阀起跳着火,经过近5分钟的紧急扑救,事态被控制住;10分钟左右,4#甲醚装置管道再次爆响,黑烟冒出,三次爆响均未造成人员伤亡。

二、事故原因:事故发生后,公司组织生产、技术、设备、安环、化验、车间等部门负责人讨论分析事故原因,并邀请了襄樊市安全协会专家,我市安全监督管理局领导,同时还查阅了国内外乙炔生产安全技术文献。经过现场勘验、会商分析,基本认定事故原因如下;

1、乙炔气副产物即乙炔同系物聚合于管道内以沉积物的形态累积起来,易于爆炸分解。

2、乙炔气本身含有杂质,流速过快产生摩擦静电,并导致乙炔气分解。

3、进气(乙炔)管道弯道过多易产生静电。

4、2#乙烯基醚装置乙炔管道腐蚀严重产生氧化铁锈。

三、整改措施:针对此次安全阀起跳着火险肇事故原因分析,公司制定整改措施如下:

1、乙炔管道、净化系统及阻火器定期清理并置换(1次/月),总工办制定清理安全操作规程并严格执行。

2、2#乙烯基醚装置的进气(乙炔)管道做试压试漏并清理置换合格,排除泄漏隐患。

3、进气(乙炔)管道弯道处增加静电接地设施,直接与地面接地管网连接。

4、进气(乙炔)主管道增加止回阀,防止超压影响压缩机。

5、当班员工真实记录生产过程中的压力、温度、流量,便于异常情况辨识。

6、2#、3#乙烯基醚装置进气(乙炔)管道单独放,并增加止回阀,防止主管道(唯一的)出事故影响其他装置。

7、按照进气(乙炔)管道长度增加阻火器数量。

8、选择新型的、双联装置的阻火器,既能阻火,又能除渣。

9、控制好进气(乙炔)流速,防止静电产生。

10、修订完善设备管理制度,制定设备大中小检修计划,责任明确,严格考核。

11、所有措施整改到位并制定开车方案,经过安监部门审核通过后再开车。

2009年8月8日

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