高粱酒酒厂生产废水处理
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高粱酒生产废水处理初步技术方案
松港科技
2012年4月
目录
1.项目概况 (2)
2.设计进出水水质 (2)
3.设计工艺流程 (2)
4.主要构筑物及设备设计 (5)
1.项目概况
项目名称:某高粱酒酒厂生产废水处理工程
设计处理量:单位240t/d
2.设计进出水水质
废水来源主要是生产废水,并有少量生活污水。生产废水主要以锅底废水、蒸馏冷却废水等为主,由于废水种类繁多,水质不同,只能将生活污水和生产污水混合后的水质作设计处理依据。确定本项目设计进水水质如表1所示。
表1 设计进水水质
出水需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级标准的A标准的要求,具体标准见表2所示。
表2 设计出水水质
3.设计工艺流程
综合考虑各类酒厂的废水处理工艺,结合本项目实际情况,拟采用“ABR+接触氧化”工艺对本项目生产废水进行处理。ABR+接触氧化工艺适用于水质波动较大的废水处理,其ABR段主要作用是把大分子有机物分解成小分子易降解有机物,对于后续的好氧生物处理起到很好的辅助
作用。生物接触氧化作为好氧处理设施,有较强的抗冲击能力,非常适用于酿酒废水间歇排放的特点。有机物先经过ABR池厌氧消化,分解后的废水经过生物接触氧化处理,效果良好。该工艺具有流程简单、耐冲击负荷、运行管理简便、占地面积小、工程造价低和运行费用低等特点,采用该工艺处理的废水COD去除率达90%以上。
工艺流程如图1所示。
图例:污水污泥
图1 工艺流程图
工艺流程说明:
废水经格栅去除大块漂浮物后进入调节沉淀池,在进行水质、水量均化后,沉淀部分大悬浮颗粒,再进入后续处理单元。在ABR池中,可将大分子物质转化为小分子物质,将环状结构转化为链状结构,进一步提高了废水的BOD/COD比,增加了废水的可生化性,为后续的好养生化处理创造了良好的环境,同时在ABR池中去除部分COD,为后续好氧处理提供水质保证。通过中沉池的快速沉降后,去除废水中残留的厌氧污泥,并回流到ABR池,降低废水中的SS含量。中沉池出水进入预曝气池,通过预曝气,调节水质,再自流入接触氧化池进行好氧处理,接触氧化池则是在曝气池的基础上在池中悬挂填料,池形成的活性污泥,附着在填料上作为微生物种群的载体,在好氧曝气条件下,去除废水中污染物。接触氧化池由于悬浮填料使微生物种群有更好的附着点,因而对废水中COD、BOD等污染物的去除率较高。接触氧化池出水自流入二沉池进行斜板沉降,进一步去除废水中的污染物。
中沉池污泥回流至ABR池,二沉池污泥部分回流至接触氧化池,以保证ABR池及接触氧化池的污泥量,使废水处理效果提高。
剩余污泥泵入污泥池浓缩后,经污泥压滤机进行压滤脱水处理,干化后的污泥外运填埋。
4.主要构筑物及设备设计
(1)格栅井
栅条倾角70度,栅条间距10mm ,格栅池总宽1.00m 。人工格栅。 工艺尺寸:4.0×1.1×3.5m 结构形式:地下钢筋混凝土结构 (2)调节沉淀池
设计处理量:240t/d 表面负荷:0.5h m m .23 池有效深度:3.0m 工艺尺寸:6.0×4.0×3.5m 主要设备: 1)潜污泵
参数:Q=20m 3 H=15m N=1.1kw 数量:2台(一用一备) (3)ABR 厌氧池
设计处理量:240t/d 停留时间:48h
单池工艺尺寸:4.5×4.5×6.0m 池数:5座 (4)中沉池
设计处理量:240t/d 表面水力负荷:0.7h m m .23 停留时间:6h 有效容积:703m
工艺尺寸:9.0×2.0×5.0m
(5)预曝气池
设计处理量:2400t/d 停留时间:7h 设计水汽比:1:10 有效容积:853m
工艺尺寸:4.0×4.5×5.0m (6)接触氧化池
设计处理量:240t/d 停留时间:24h 设计水汽比:1:20 有效容积:3003m
工艺尺寸:15.4×4.2×5.0m (7)二沉池
设计处理量:240t/d 表面水力负荷:0.8h m m .23 停留时间:6h 有效容积:753m
工艺尺寸:4.0×4.0×5.0m (8)污泥浓缩池
工艺尺寸:1.5×4.0×3.5m