600MW超临界机组直流锅炉燃烧调整

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超临界直流锅炉运行中过热度调整及控制分析

超临界直流锅炉运行中过热度调整及控制分析

超临界直流锅炉运行中过热度调整及控制分析【摘要】:在机组正常运行中,由于参数的波动和给水流量、过热减温水量的不稳定性,常常会造成水冷壁出口过热度不稳定性波动。

在之前出现过机组升降负荷和高负荷期间过热度和主汽参数波动较大的现象,甚至出现主汽温和壁温经常超限异常,最后通过电科院对机组控制器的优化,主参数相对稳定。

但是过热度还是出现波动较大的问题,即对应负荷下给水调整相对缓慢或过快造成水冷壁出口过热度不稳定,特别是在满负荷时,由于给水接近上限冰冻较大,过热度稳定不下来,造成过热器减温水偏高。

现运行人员将水冷壁给水补偿控制和煤质修正两个控制器切手动进行人为干预调整,过热度等主参数相对稳定很多,参数稳定了但操作人员确增加了监盘负担。

现对机组正常运行中过热度调整及控制做以下分析【关键词】:过热度煤质修正给水补偿主汽压偏差1引言1.1过热度指的是分离器出口蒸汽温度与分离器出口蒸汽压力下的饱和温度的差值。

过热度的高和低反映水冷壁水-汽相变点的前或后。

锅炉转直流后,在负荷不变的情况下,过热度的高低反映出水冷壁吸热的多少。

2.过热度调整及控制与参数的关系分析2.1过热度控制与减温水量的关系2.1.1过热减温水是调节屏过出口蒸汽温度和主蒸汽温度的最直接手段,本厂锅炉设计满负荷过热减温水总量是140.4t/h(THA工况),一、二级减温水各70.2t/h,相同负荷下减温水量的大小反映出低过、屏过、高过的吸热量的大小。

2.1.2在机组负荷不变的情况下(即给水量不变),过热度高低和过热减温水量的大小直接反应出锅炉热负荷的分配,所以,过热度的控制和减温水的调整对改善水冷壁和过热器受热情况、防止金属超温、对主蒸汽温度调整有重要意义2.2过热度控制与总燃料量的关系2.2.1过热度是水煤比是否合适的反馈,过热度变小,说明水煤比偏大,过热度变大,说明水煤比偏小。

在运行操作时要注意积累过热度变化对减温水开度影响大小的经验值。

2.2.2水煤比、过热度是直流锅炉监视和调整的重要参数。

600MW锅炉冷态启动及正常运行调整论文

600MW锅炉冷态启动及正常运行调整论文

600MW锅炉冷态启动及正常运行调整[摘要] 首先先介绍一下600mw锅炉和三井巴布科克低nox轴向旋流燃烧器(lnasb)的特点。

只有了解了本锅炉的特点和燃烧器的布置特性,才能便于运行的调整。

[关键词] 燃烧调整强化燃烧低nox轴向旋流燃烧器等离子一、超临界燃煤本生直流锅炉特点1.良好的变压、备用和再启动性能.锅炉下部炉膛水冷壁及灰斗采用螺旋管圈,在各种负荷下均有足够的冷却能力,并能有效地补偿沿炉膛周界上的热偏差,水动力特性稳定;采用四只启动分离器,壁厚较薄,温度变化时热应力小,适合于滑压运行,提高了机组的效率,延长了汽机的寿命。

2.燃烧稳定、温度场均匀的墙式燃烧系统.墙式燃烧系统的旋流燃烧器具有自稳燃能力和较大的调节比,在炉膛中布置的节距较大,相邻的燃烧器之间不需要相互支持;墙式燃烧系统的燃烧器布置为对称方式,沿炉膛宽度方向的热量输入均匀分布,因而在上炉膛及水平烟道的过热器、再热器区域的烟气温度也更加均匀,避免高温区受压元件的蠕变和腐蚀,有效抑制结渣。

3.经济、高效的低nox轴向旋流燃烧器(lnasb).lnasb燃烧器适用多种燃煤煤种,而且已经作为一种经济实用的手段来满足日益严格的降低nox排放的需要。

4.高可靠性的运行性能二、三井巴布科克低nox轴向旋流燃烧器(lnasb)的特点我厂燃烧器为三井巴布科克开发的低nox轴向旋流燃烧器lnasb,作为一种经济实用的手段来满足现有的及将来日益严格的降低nox排放的要求。

燃烧器的设计,实质上都是由一些把燃烧空气分隔成若干独立通道的同心套管所组成。

燃烧器设计的关键是各种轴向旋流风的引入。

结构简单而又牢靠,避免与许多径向设计的旋流器之间采用大量的机械连接。

lnasb 的设计准则如下:1增大燃料挥发份的释放速率,以获得最大的挥发物成生量。

2在燃烧的初始阶段形成一个缺氧的区域,最大限度地减少nox的生成,但同时又提供适量的氧气以维持火焰的稳定。

3改善燃料富集区域的滞留时间和温度水平,以最大限度地减少nox 的生成。

600mw超临界直流锅炉调节特性分析

600mw超临界直流锅炉调节特性分析

600M W超临界直流锅炉调节特陛分析冯学军(广东省潮州市大唐国际潮州发电有限责任公司,广东潮州515723)应用科技哺要]大唐潮州发电厂一期工程1、2号锅炉是引进技术进行设计、制造,锅妒为单炉膛、一次中间再热、平衡通硪.、超临界压力、变压运行、带内置式再循环泵启动系统的本生直流锅炉,型号为H G一1900/25.4-Y M4。

本文根据大唐湖州电厂2x600M W超临界机细的运行栉睦瓦在运行中出现的一些问题,特别是机组直流运行方式的动态特性以及从循环运行方式向直流运行方式转变。

进行分析探讨和经验总结,为大型超临界机纽的安全、稳定运行提供借鉴。

供键词】超临界直流锅炉;直滴运行;湿态运行大唐潮州电厂2x600M W超临界机组于2006年下半年投产,经过三年的运行,各项指标达到设计要求,满足南方电网大幅调峰的要求。

但是在运行的过程中也出现了一些问题难于掌握,如大幅调峰时锅炉运行的动态特性,从循环运行向直流方式转变,煤种变化导致燃烧不稳定,燃烧偏斜导致左右侧主再热汽温偏差大、水冷壁、过热器壁温超温以及结焦等。

本文从超临界直流锅炉调节特性与汽包炉的区别入手,通过以下几个方面的分析和探讨,对600M W超临界锅炉的调节特性进行总结经验,为以后大型超l I缶界机组的安全、经济、稳定运行提供借鉴。

1汽温的调整1.1循环方式的主汽温调节循环方式的主汽温主要从两个方面调整:一是通过投运不同高度的燃烧器来调整炉膛火焰中心,如果燃烧调整不好,燃烧中心上移时,不仅造成过热器、再热器壁温超温,还造成减温水需求量大:二是通过改变氧量调整过剩空气系数,因为过剩空气系数偏大或偏小,将造成对流换熟和辐射传热的L-t:侈|J变化。

12直流运行方式下主汽温调节直流运行方式下主汽温主要靠调整给水量、燃料量、中间点温度、减温水、给水温度、协调控制等,表l介绍了哈尔滨锅炉厂设计的600 M W超临界机组调整情况。

煤水比失调会引起主汽温度偏离设计值,因此要根据煤质情况确定合理的表1哈锅设计的600M W趣I缶界机组的调节参数t日岫o1R L.75%T}仉50%B M C冉310%撙既&圭芦勘(M pa)p25.●o25.2&20.14016.07.a9.5舡主汹【柏l—19S岳t1362,12雏‘973“S37。

600MW超临界直流W火焰锅炉的燃烧调整

600MW超临界直流W火焰锅炉的燃烧调整
科 学 发 展
黄建钱

彀姆与嫡嘎
6 0 0 MW 超临界直流 W 火焰锅炉的燃烧调整
( 威信 云投 粤 电扎西能源有限 公司 云南 威信 6 5 7 9 0 3 ) 要: 通 过了解 我} - 6 0 0 MW超临界直流w火焰锅 炉的运 行情况 以及对 已经投运 的同类型锅炉的表现 , 提出对6 0 0 M W超 临界直流w火焰锅炉 的燃 烧调整 的对策及建议, 优化我厂锅炉的燃烧 , 提 高效率 。 关键词 : 6 0 0 MW W火焰锅炉 燃烧 调整
碳量 , 提高了锅炉效率。 3 . 2调 整 制 粉 系 统 自 调试 以来,我厂制粉系统存在磨煤机 出口风温偏低、磨运行方式不
当、 磨煤机出 口 分离器易堵塞易引起超温等 问题。 3 . 2 . 1 提高磨煤机 出口风温 磨煤机出 口风温偏低, 会影响煤粉的着火并延长煤粉 的燃尽 时间, 造成 火焰 中心上移而引起超温及大渣和飞灰含碳量高等问题 。我厂调试初期 磨
1前言
挡板则关小至4 0 , - . 4 5 % , 前后墙风量 比 例约为1 . 3 : 1 。 并且炉膛两侧 的F 挡板较
我厂# 1 、 2 锅炉均 为东方锅炉厂生产 的 w 型6 o 0 Mw超临界直流锅 炉。 锅
炉共有2 4 只专门用于燃烧无烟煤 的双旋风煤粉浓缩燃烧器,前后拱各布置 1 2 只 。使用6 台正压直吹式双进双 出钢球磨煤机, 每 台磨煤机对应 四个燃烧
会超过5 5 0  ̄ C( 设计最高允许 温度为5 0 2 " C ) 。锅炉受热面的长期超温或短 时 严 重超温 , 带来 了锅炉受热面超温爆管以及 水冷壁 拉裂 的风 险。我 厂≠ { 1 、 2 锅炉均 出现 因受热面超温爆管而被迫停运 的情况。

600MW四角切圆燃烧锅炉深度调峰试验调整及优化

600MW四角切圆燃烧锅炉深度调峰试验调整及优化

600MW四角切圆燃烧锅炉深度调峰试验调整及优化摘要:随着特高压输电、新能源发电的迅速发展,火电机组面临日益严峻的调峰形势。

参与深度调峰是火电机组顺应电力发展的必然,提高锅炉的稳燃能力是深度调峰的重要方面。

以某台600MW四角切圆燃烧锅炉为对象,开展了深度调峰稳燃能力试验。

在不同负荷下,通过调整低挥发分的比重,找出了锅炉稳燃时低挥发分煤对应负荷下的掺烧比例上限。

经调整优化煤粉细度、风煤比、运行氧量、燃尽风率、燃烧器组合方式、燃煤热值以及二次风配风方式等参数,将锅炉不投油最低稳燃负荷控制在229MW。

通过试验发现:低负荷时锅炉燃用煤质的挥发分应不低于设计煤质,同时找出了约束锅炉深度调峰的问题所在,并提出了相应的改造措施。

关键词:深度调峰;四角切圆燃烧;煤种适应性;稳燃能力;调整;改造措施0前言提高终端能源消费的清洁化水平是目前我国重要的战略需求[1]。

随着特高压跨区域输送电和风电、光伏等新能源发电的大力发展,而社会用电负荷增速逐渐减缓,火电机组利用小时数将会逐年下降,面临的调峰形势日益严峻,特别是供暖季,为保民生,“以热供电”模式大幅降低了供热机组的调峰能力,这使得用电负荷低谷时纯凝机组的电负荷更低,锅炉甚至需要投油助燃[2]。

具有随机性、不连续性和逆调峰特性的风电大规模并网,进一步加剧了系统调峰压力,也给承担电网系统调峰的煤电机组带来了新的挑战[3]。

火电机组特别是600MW超临界火电机组现已成为电网主力调峰机组并频繁参与负荷调节[4]。

提高燃煤锅炉的低负荷稳燃能力是火电机组提高自身调峰能力的重要方面。

为此,很有必要在不投油的情况下,对锅炉进行深度调峰试验,并进行精细化燃烧调整,摸索出锅炉安全、环保运行的负荷下限,并掌握低负荷时锅炉的燃烧性能、煤种适应性等,并为锅炉侧的灵活性改造提供基础数据[5]。

1试验对象概述文中以某600MW纯凝机组的锅炉为试验对象。

该锅炉为某公司生产的超超临界压力、变压运行的直流锅炉,四角切圆燃烧、单炉膛、尾部双烟道、一次中间再热、平衡通风、全钢架悬吊结构、П型露天布置,炉底采用风冷固态排渣。

600MW超临界锅炉调试介绍

600MW超临界锅炉调试介绍

600MW超临界锅炉调试介绍首先,在进行600MW超临界锅炉的调试前,需要进行准备工作。

首先是对锅炉的环境进行检查,确保周围没有明火和易燃物品。

然后对各个设备进行检查、清洁和润滑,确保设备运行正常。

接下来是对锅炉参数进行调整,包括炉膛温度、压力、流量等参数,以及煤粉、空气等供给量进行调整。

在调试过程中,需要注意以下几个方面:1.炉膛调试:首先要对炉膛进行预热,调整炉膛的温度和压力,使其达到设计要求。

然后进行炉膛的点火和燃烧调试,确保燃烧稳定、烟道温度合理,并进行适当的焚烧空气调整。

2.热交换器调试:对各个热交换器进行调试,包括空气预热器、锅炉水壁、过热器和再热器等。

调试过程中要注意调整热交换面积、温度、压力等参数,确保热交换效率高、传热均匀。

3.蒸汽调试:对蒸汽管道、阀门等进行检查和调试,确保蒸汽流量和压力达到设计要求。

同时要注意蒸汽的排放和回收,防止能源浪费。

4.控制系统调试:对锅炉的控制系统进行调试,包括炉温、压力、水位等参数的控制。

确保控制系统稳定可靠,能够自动控制锅炉运行。

5.安全保护调试:对锅炉的安全保护系统进行调试,包括过热保护、低水位保护等多重保护系统。

确保锅炉在异常情况下能够及时停机,避免事故发生。

在进行600MW超临界锅炉的调试过程中,需要严格按照设计要求和操作规程进行操作,做好各项安全措施,确保人员和设备的安全。

同时要关注锅炉运行数据,及时调整参数,优化运行效率。

通过系统的调试和检验,确保锅炉正常运行,达到预期的发电效果。

总之,600MW超临界锅炉的调试是一个复杂而重要的工作,需要专业技术人员进行操作,并严格按照流程和规定进行调试,以确保锅炉运行安全稳定、高效节能。

通过调试过程的努力,将确保锅炉能够正常运行,为电力生产提供稳定可靠的保障。

600MW超临界直流锅炉结焦解决分析

600MW超临界直流锅炉结焦解决分析

600MW超临界直流锅炉结焦解决分析火力发电厂燃烧器结焦与锅炉除焦是影响燃烧的重要问题,且除焦操作也是运维人员日常维护中劳动强度最大的项目之一。

锅炉容量的大幅度增长导致炉膛受热面热负荷快速上升,尤其是超临界直流锅炉对运行中维持各部分受热面吸热均匀性提出了更高的要求。

无论锅炉如何设计,每台火电厂燃煤锅炉都不可避免产生结焦现象。

锅炉结焦是普遍问题,使锅炉燃烧状态恶化,破坏工质正常运作,造成过热器等设备损坏,严重情况会使锅炉因焦块堆积导致停炉,必须研究分析此问题,通过分析锅炉燃烧器结构、运行方式调整等,优化锅炉运行状态,保障锅炉安全平稳运行。

标签:锅炉;结焦;预防措施1锅炉结焦的机理固态排渣煤粉炉中,火焰中心温度可达1400°C,煤粉燃烧温度较高,熔融灰渣颗粒离开火焰表面遇到水冷壁,通过冷却附着在管壁表面上的现象为结焦。

燃烧器、过热器都可能发生结焦,烟气温度与灰颗粒温度随烟气流动不断降温,如在达到受热面前冷却固体,烟气仍能带走部分灰渣。

灰渣如达到炉膛受热面处于熔化状态,将粘附在接触表面形成结渣。

锅炉结焦过程是复杂的过程,火焰贴近炉墙时烟气中的灰呈熔化状态,火焰直接冲刷受热面导致受热面结焦。

锅炉结焦的过程涉及到煤粉加热的诸多因素,烟气中的灰分靠近炉壁是其基本条件。

锅炉受热面结焦将减少热交换,水冷壁受热面内工质吸热过程减少,导致排烟损失增大。

水冷壁面结焦必须炉内增加燃料量以保持负荷与蒸发量相同,提高了风机负载,风烟系统易被堵塞,限制锅炉的出力。

排烟温度导致炉膛出口温度增加,可能造成结焦。

如上部炉膛结焦掉落可能会损坏水冷壁管。

锅炉在局部结焦不及时清理,结焦发展趋势速度很快,焦块达到一定厚度时,炉膛内温度场发生变化,焦块易破坏锅炉的炉内空气动力场使燃烧恶化。

2影响锅炉结焦的原因电厂日常运行所需动力能源来自锅炉,锅炉不断产生高温高压蒸汽,煤燃烧中会产生大量的附属物,在长期运行中受到其他物质的影响产生锅炉结焦现象,会造成设备严重损坏。

600MW超临界直流锅炉主、再热汽温调节特性

600MW超临界直流锅炉主、再热汽温调节特性

600MW超临界直流锅炉主、再热汽温调节特性摘要:本文以实际运行经验为基础,总结了600MW超临界机组主、再热汽温调整的调整手段,既提高了安全性,又提高了经济性。

关键词:超临界直流锅炉;主、再汽温;影响因素;调节方法。

在火力发电机组运行中,机组主、再热汽温对机组安全性和经济性影响较大,当主、再热汽温超温时,容易引起金属壁温超限,长时间超限或短时多次超限,将会引起金属寿命下降,引发安全生产事故;当主、再热汽温长时间处于低温运行时,一般主汽温每降低10℃,相当使循环热效率下降0.5%,汽轮机出口蒸汽温度增加0.7%,降低了机组效率的同时,还加大了对汽轮机末级叶片的侵蚀,甚至发生水冲击,严重危险汽轮机安全运行。

因此主、再热汽温的调整显的尤为重要。

600MW机组经济性指标参照图如表1所示:一.首先要知道影响主、再热汽温的几个因素:1.炉内燃烧工况的影响。

当加负荷过程或者煤质突然变好时,炉内燃烧工况加强,主汽压力上升,主、再热蒸汽温度会由于烟温上升、烟气量增加而有所上升;反之则下降,汽温的变化幅度与燃烧的幅度有关。

实际过程中发生在加负荷过程,送风及煤粉送入炉膛加强燃烧后导致主、再热蒸汽温度升高。

2.炉内火焰中心的影响。

当炉内火焰中心上移,水冷壁受到的辐射传热减少,炉膛出口烟温上升,导致锅炉烟道布置的主、再热蒸汽传热加强,引起主、再热汽温上升;反之则会下降。

实际过程为中、上层制粉系统切换前后,汽温调节特性的不同,以及炉底漏风量大时,导致汽温升高。

3.锅炉受热面积灰结焦程度的影响。

受热面积灰结焦对汽温的影响非常大,当受热面积灰和积焦后,根据传热原理R=δ/λA (K/w) ,δ—材料层厚度(m)λ—材料导热系数[W/(m.k)],传热热阻R不断增加,受热面的换热能力急剧下降,因此,换热面积灰结焦对主、再热蒸汽温调整影响非常大。

4.送风量的影响。

送风量的大小直接决定了烟气量的大小,提升送风量,会提高烟气流速,增加对流换热器(过热器、再热器)的换热能力,所以,送风量增加时气温上升,反之则下降。

燃烧器调整

燃烧器调整
过燃风量的调节必要时也可作为调节过热汽 温、再热汽温的一种辅助手段。但火焰中心位置 提高后,应注意它对炉膛出口飞灰可燃物的影响 (通常会使飞灰可燃物升高)。
图为某电厂2008t /h四角燃烧锅炉 过燃风风量控制 调整的情况。为 减少过燃风量, 提高其他诸层投 运燃烧器的出口 风速,以减缓气 流偏斜,将原过 燃风风门的控制 曲线进行修改。
(a)下二次风试验,Vdaf=11%, Aad=22%~25%, w2x=40m/s; (d)中二次风试验,Vdaf=12%~14%
——Aad =21%~23% …. Aad =25%~26%
图4-26 HG670/14-5锅炉二次风调整试验
二、旋流式燃烧器的燃烧调整
旋流式燃烧器的出口气流结构、回流 区的大小、位置、射程的远近、气流扩散 角等,是决定其燃烧工况最基本的因素。 因此旋流式燃烧器的燃烧调节,最主要的 就是出口风速和风率的调节。
(2)一次风粉均匀性监督与调整
1)中间储仓式制粉系统
图4-24 中间储仓式制粉系统的煤粉管道布置示意 可调节流件;2— 一次风箱;3—炉膛; 4—给粉混合器;5—煤粉管
当各管阻力调平之后,只要各管的给粉 量相等,则一次风量(风速)也彼此相等。反 之,只要各管的一次风量相等,煤粉浓度 (给粉量)也是均匀的。
如图提高一次风速后,
煤粉着火点向后推移,煤粉
气流的刚性提高,纠正了一 次风偏斜气流的贴壁状况。
(2)辅助风的调整。辅助风是二次风最主要的部分。 主要起扰动混合和煤粉着火后补充氧气的作用。 其风率和各层之间的分配方式都对燃烧有重要影 响。
辅助风的风量和风速较一次风要大得多。一般占 到二次风总量的60%~70%.是形成各角燃烧器 出口气流总动量的主要部分。辅助风动量与一次 风动量之比(二、一次风动量比)是影响炉内空气 动力结构的重要指标。

超临界直流炉燃烧配风系统初调整探析

超临界直流炉燃烧配风系统初调整探析

磨 煤机 入 口冷 、 一 次风 混 合 后 的 总风 道 上 装 有 热

个文 丘里 风量测 量装 置 , 装置 为非 标准 测速 元 件 。 此 各磨煤 机入 口风量 标定 应在 对所有 磨 煤机进 行 一 次风
调 平试 验后 进行 , 要 求 先 对测 量 装 置 进行 吹 扫和 找 并
从 冷态 调平前 后 测 量 结果 可 以看 出 : 态 调 平 前 冷 每 层煤 粉燃 烧器 各输 粉管 一 次 风 速偏 差 较 大 ; 态 调 冷 平 后 每层煤 粉燃 烧 器 各输 粉 管 一 次 风速 基 本 平 衡 , 可
以满 足热态 风速 平 衡 , 而保 证 良好 的煤 粉燃 烧 动 力 从
粉燃烧 器 ( NAS ) 图 1 。 L B( )
2 一次 风 系统 调 整 试 验
2 1 一次 风 阻力调 平 .
煤粉燃 烧器 按 照其 配 风 方 式 主要 分 为 一 次 风 、 二 次风 、 三次 风 和 中 心 风 。煤 粉 及 其 输 送 用 风 ( 即一 次 风 ) 离开磨 煤 机后 , 在 经过 快关 门 、 缩孔 ( 牙 门 ) 一 次 月 、
维普资讯
起 临 界 直 琉 炉
燃 烧 配 风 系 统 初 调 整 探 析
吴 碧 君 许 尧 ,
(. 1 浙江省 火 电建 设公 司 , 江 杭 州 3 0 1 ;2 华北 电力科 学研 究 院 , 京 1 0 4 ) 浙 10 6 . 北 0 0 5
收 稿 日期 : 2 0 —0 —1 06 8 8
通过调 节试 验 磨 煤 机 各煤 粉 管 道 上 的缩孔 ( 牙 月
作 者 简 介 : 吴碧君 (93 )浙江奉化人 , 17 一 , 浙江省火 电建设公司调试所T程 师, 从事火 电机组调试 。

可门电厂600MW机组锅炉燃烧调整试验

可门电厂600MW机组锅炉燃烧调整试验

可门电厂600MW机组锅炉燃烧调整试验Combustion Tuning Test for Boiler of 600MW Unit in Kemen Power Plant冯英山周立群(福建华电可门发电有限公司,福建福州350512)摘要:通过对可门电厂锅炉燃烧调整,标定了二次风量、O 2含量和排烟温度,得出磨煤机经济运行参数,优化了二次风门和风箱差压控制参数,推荐燃烧优化运行参数。

关键词:锅炉;燃烧调整;标定;优化Abstr act:T hrough the co mbustion tuning o f boiler in Kemen Power Plant,secondary air flo wmeters,O 2meters and thermo couples in flue g as ducts are calibrated and v erified .Economical operation conditions o f mills are obtained,secondary air damper and seco ndary air duct to furnace pressure difference are tuned,optimized operation co nditions are recommended.Key wor ds:bo iler ;co mbustion tuning ;calibratio n ;o ptimization 中图分类号:TK229.6文献标码:B 文章编号:1006-0170(2007)03-0038-04FUJIAN DIAN LI YU DIANG ONG第27卷第3期2007年9月IS S N 1006-0170CN 35-1174/TM可门电厂#1锅炉自2006年8月投产以来,存在着高负荷结焦,低负荷时主、再热汽温偏低,左右侧再热汽温偏差大,再热汽温达不到额定值,紧凑燃尽风(CCOFA )、水平摆动的分离燃尽风(SOFA )控制系统未投自动,燃烧器摆角控制未投自动等问题。

600MW超临界锅炉燃烧调整对控制NOx排放量的探究

600MW超临界锅炉燃烧调整对控制NOx排放量的探究

Ab s t r a c t : Co mb i n e d wi t h Gu a n g d o n g Ch a o z h o u P o we r P l a n t 6 0 0 MW s u p e r c r i t i c a l c o a l — f i r e d b o i l e r s, a n d a n a l y s i s o f t h e me c h a n i s m a n d t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f NOx f o r ma t i o n i n t h e t h e r ma l p o we r p l a n t c o a l — f i r e d b o i l e r ,t h e wa y s t o c o n — t r o l NOx f o r ma t i o n wa s e x p l o r e d . Un d e r t h e p r e mi s e o f a d d i n g n o d e n i t r a t i o n e q u i p me n t ,me a s u r e s t o c o n t r o l NOx
Re s e a r c h o n 6 0 0 MW S u p e r c r i t i c a l Bo i l e r Co mb u s t i o n
Aa j u s t me n t o n Co n t r o l o f NOx E mi s s i o n s
近年 来 , 随着 国 内经 济 的快 速 发 展 , 氮 氧 化 物( N O x ) 污染 物 的排 放 量迅 速 增 加 , 严 重 污染 了 生态 环境 , 已成 为制 约社 会 经 济发 展 的 重要 因素 之一 。氮 氧 化 物 除 了形 成 酸 雨 , 导致土壤酸化 、 气候 变化外 , 氮 氧化 物 还通 过 氧化 等 形 成地 面臭

600MW超临界直流W火焰锅炉燃烧调整

600MW超临界直流W火焰锅炉燃烧调整

600MW超临界直流W火焰锅炉的燃烧调整摘要:通过了解我厂600mw超临界直流w火焰锅炉的运行情况以及对已经投运的同类型锅炉的表现,提出对600mw超临界直流w火焰锅炉的燃烧调整的对策及建议,优化我厂锅炉的燃烧,提高效率。

关键词:600mw w火焰锅炉燃烧调整1 前言我厂#1、2锅炉均为东方锅炉厂生产的w型600mw超临界直流锅炉。

锅炉共有24只专门用于燃烧无烟煤的双旋风煤粉浓缩燃烧器,前后拱各布置12只。

使用6台正压直吹式双进双出钢球磨煤机,每台磨煤机对应四个燃烧器,前后墙交叉布置。

燃用煤种为无烟煤。

对我厂600mw超临界直流w火焰锅炉燃烧进行调整的主要目的就是要在确保其燃烧设备安全及锅炉初参数要求得以满足的前提下,对锅炉的制粉系统进行调整,并结合二次风挡板的调整等手段,确保锅炉中炉膛热负荷分布均匀、降低锅炉大渣及飞灰可燃物以及确保不会引起水冷壁超温等,使我厂两台锅炉能够经济安全地运行。

2 600mw超临界直流w火焰锅炉燃烧时所出现的主要问题我厂从调试期间以来,锅炉在运行过程中出现了一系列问题,影响了设备的安全,并且降低了锅炉的经济性,对全厂的安全运行及节能降耗工作带来了不利影响。

2.1 锅炉燃烧的过程中大渣及飞灰可燃物的含量过高依照对我厂进行化学分析的结果表明,#2炉中的大渣及飞灰可燃物的含量已经超过了总燃料的10%,最高时接近20%,可燃物含量非常高。

但是现阶段,其他几台已投运的同类型的锅炉中,大渣和飞灰的含量在5%左右。

根据这个比例对我厂锅炉的燃烧进行估算,其热效率的比重大约为89%,,比设计的效率值(91.5%)低了2.5%,导致锅炉燃烧时多消耗了约8g/kw?h的标准煤。

2.2 在锅炉燃烧的过程中凝渣管和水冷壁存在超温现象当机组负荷比较低(400mw-450mw)时,容易出现水冷壁及凝渣管的超温现象,尤其是前墙上部水冷壁超温现象情况比较明显,有时水冷壁壁温会超过550℃(设计最高允许温度为502℃)。

600MW超临界机组的锅炉燃烧调整探讨

600MW超临界机组的锅炉燃烧调整探讨

600MW超临界机组的锅炉燃烧调整探讨摘要:600Mw超临界机组以其高效率、高经济性成为了我国当前火力发电的主流机组。

锅炉燃烧工况对锅炉运行本身和整个机组的安全和稳定都有极大影响,因此,开展并探讨锅炉燃烧调整是一项重要性的课题。

文章从介绍超临界机组和锅炉燃煤调整的基本概念出发,对600Mw超临界机组的锅炉燃烧调整进行了探讨,希望提高运行人员对锅炉燃烧调整的重视。

关键词:超临界机组锅炉燃烧调整1、引言当前,我国电力系统中70%以上的发电机组仍是火力发电机组,并且600MW 及其以上的超临界机组已越来越成为发电的主流机型,因此,火力发电机组的运行效率直接关系到我国电力全行业效益。

锅炉是火力发电厂最重要的设备之一,如何提高锅炉的燃煤效益及热效率,增强运行人员对锅炉燃烧调整和燃烧经济性的重视,开展并探讨锅炉燃烧调整是一项重要性的课题。

2、基本概念2.1 600MW超临界机组燃煤发电技术600MW超临界发电机组以其可靠性、可用率和机组寿命代表了我国当前一段时间成熟、先进的发电技术,在国外也得到了广泛应用。

超临界是一种从压力上对机组进行分类的叫法,它是指当流体的压力和温度超过一定的值(临界点)时,流体会处于一种介乎于液态和气态的中间态,对锅炉而言,是指主蒸汽压力超过临界点压力22.12MPa的工况。

总体而言,超临界锅炉有两大最突出的优势:一是热效率高,从而节约了燃料。

朗肯循环热效率随主蒸汽压力和温度的升高而增大,超临界压力机组比亚临界机组热效率高2-3%;二是污染物排放低,对环境更好友好。

超临界机组NOx和CO2,的排放都更低。

2.2锅炉燃烧调整由于锅炉燃烧工况不仅直接影响着锅炉运行本身的工况,还将对整个机组的安全和稳定带来极大影响,因此,无论是开机启停还是正常运行,都要通过合理组织燃烧从而保持锅炉燃烧工况的良好、稳定。

从这个意义上讲,锅炉燃烧调整主要有四大任务:第一,满足外界负荷变化。

电力系统用电负荷是随时变化的,锅炉燃烧调整首先要保证锅炉参数稳定在合理的范围内并产生足够数量的合格蒸汽;第二,保证锅炉安全可靠的运行;第三,尽量提高锅炉运行的经济性,从而减少损失;第四,尽量降低污染物的排放。

600 MW机组锅炉配煤掺烧及燃烧调整

600 MW机组锅炉配煤掺烧及燃烧调整

600 MW机组锅炉配煤掺烧及燃烧调整摘要:本文介绍了本厂600MW机组锅炉面对燃煤煤质偏离设计煤种,如何做好配煤掺烧以及拓宽锅炉对煤种的适应范围,探讨设计燃烧烟煤的煤粉锅炉掺烧印尼煤的可行性,最终为了确保安全的基础上,降低燃料成本,以适应市场的需要,发展生产。

关键词:配煤掺烧、调整、印尼煤前言:当前,发电企业电煤供应多源化、电厂用煤的质量波动幅度增大、煤种复杂,煤种特性偏差大,对此,我厂应对如此局面的手段是根据各种来煤在特性上的差异进行组合,进行不同煤种的相互掺烧,发挥各个掺烧煤种的特性,掺配出综合性能较佳,性能相对稳定的“新煤种”,保证机组的安全运行的基础上兼顾经济效益。

1、设备概况本厂#7炉型号为DG1920/25.4-Ⅱ2型,系东方锅炉厂为600MW 机组配套的超临界参数变压直流本生锅炉,一次再热、平衡通风、尾部双烟道结构,采用烟气挡板调节再热汽温,固态排渣,全钢构架、全悬吊结构,露天布置,前后墙对冲燃烧。

炉膛宽/深尺寸为22162.4×15456.8mm。

#7锅炉采用冷一次风正压直吹式制粉系统,磨煤机采用北京电力设备总厂生产的ZGM113型中速磨煤机,共配备6台,5台运行1台备用。

厂家提出的煤种适应范围如下:煤种:烟煤,部分贫煤和褐煤发热量:16~31MJ/kg表面水分:<18%可磨系数HGI: 40~80无水无灰基挥发分Vdaf:15~40%原煤粒度:0~40mm煤粉细度R90:10~40%2、燃料比较分析基于经济效益考虑,印尼煤是我厂重要的燃料来源。

高挥发分和水分、低灰分、低灰熔点和低发热量是印尼煤的特点,其具有极易着火、极易燃尽和严重结渣的特性。

印尼煤的特性决定了其一般都需经混配煤后才能在燃用烟煤锅炉上使用。

本厂面对现有煤种及设计煤种主要指标对比分析,现将煤场堆存的国产烟煤、印尼煤和设计煤种的主要指标对比分析如下:3、配煤掺烧的技术思路从上表可以看出,与设计煤种比较,现有的燃煤有如下特点:1、挥发分均高于设计煤种,特别是印尼煤,其干燥无灰基挥发分Vdaf高达48.4%,远高于设计煤种28%的数值,且已超出磨煤机厂家推荐的应用范围。

600MW超临界锅炉燃烧优化调整及试验研究_王文兰

600MW超临界锅炉燃烧优化调整及试验研究_王文兰

第30卷第1期电站系统工程V ol.30No.1 2014年1月Power System Engineering11文章编号:1005-006X(2014)01-0011-05600MW超临界锅炉燃烧优化调整及试验研究*王文兰1王巍2崔艳艳2(1.内蒙古工业大学电力学院,2.中国神华能源有限公司胜利能源分公司)摘要:在当前社会及工业提倡节能减排的形势下,要求电厂必须提高超临界锅炉运行的安全性和经济性、降低辅机功耗、减少污染物排放,所以对电站锅炉燃烧调整试验的优化提出了新的要求。

优化包括对600MW超临界锅炉运行进行燃烧调整,直流燃烧器和旋流燃烧器的燃烧调整。

同时,进行对锅炉优化燃烧调整试验研究,对试验结果进行详细分析,找到提高锅炉机组运营效率、节能降耗的最佳优化方案。

关键词:超临界;燃烧;优化调整;试验;数据分析中图分类号:TK227.1文献标识码:AExperimental Study on Combustion Adjustment and Optimization of600MW Supercritical BoilerWANG Wen-lan,WANG Wei,CUI Yan-yanAbstract:In the current situation of the community and industry to promote energy conservation and emission reduction, the power plant must improve the security and economy of supercritical boiler,reduce auxiliary power consumption and pollutant emissions,so the new demands set on the adjustment of boiler combustion optimization of test.Optimization includes600MW supercritical boiler combustion regulation,DC adjustment of burners and combustion swirl burner.Meanwhile,on the experimental study on optimization of boiler combustion regulation,the test results are analyzed to find the best optimization way to improve the operational efficiency and energy saving lower consumption of boiler unit.Key words:supercritical;combustion;optimization and adjustment;test;data analysis随着社会的发展,能源问题日益突出。

直流锅炉的控制和调节

直流锅炉的控制和调节

600MW超临界机组的投产标志着我国火电机组的运行水平步入新境界,而直流锅炉也是大容量锅炉的发展方向之一。

众所周知,蒸汽温度过高可能导致受热面超温爆管,而蒸汽温度过低将使机组的经济性降低,严重时可能使汽轮机产生水冲击。

而这些现象在许多电厂均有发生,因此过热蒸汽温度与再热蒸汽温度直接影响到机组的安全性与经济性。

超临界直流锅炉的运行调节特性有别于汽包炉,煤水控制与汽温、汽压调节的配合更为密切。

下面针对襄樊电厂#5、#6机组所采用的SG1913/25.40-M957型号的锅炉,就机组启动至低负荷运行阶段,煤水控制与蒸汽参数调节浅谈一下自己的看法。

机组启动阶段:根据锅炉的型号不同,不同容量的锅炉其转干态直流运行的最低负荷有所不同,一般在25%~35% BMCR 之间,我厂为210MW左右负荷开始转干态,在湿态情况下,其运行方式与强制循环汽包炉是基本相同的。

汽水分离器及集水箱就相当于汽包,但是两者容积相差甚远,集水箱的水位变化速度也就更快。

由锅炉启动疏水泵将集水箱的水打至凝汽器,与给水共同构成最小循环流量。

其控制方式较之其它超临界直流锅炉有较大不同,控制更困难。

给水主要用于控制启动分离器水位,锅炉启动及负荷低于35%BMCR时,且分离器水位在6.2~7.2m之间时,由给水泵出口旁路调门和给水泵的转速共同来控制省煤器入口流量保证锅炉的最小循环流量574t/h,保证锅炉安全运行。

锅炉启动阶段汽温的调节主要依赖于燃烧主要控制,由旁路系统协助控制,通过投退油枪的数量及层次、调节炉前油压、减温水、高低旁的开度等手段来调节主再热蒸汽温度。

此阶段启动分离器水位控制已可投自动,但是大多数锅炉的水位控制逻辑还不够完善,只是单纯的控制一点水位,还没有投三冲量控制,当扰动较大时水位会产生较大的波动,甚至根本无法平衡。

此阶段要注意尽量避免太大的扰动,扰动过大及早解除自动,手动控制,以免造成顶棚过热器进入水。

锅炉启动初期需要掌握好的几个关键点: 1 工质膨胀:工质膨胀产生于启动初期,水冷壁中的水开始受热初次达到饱和温度产生蒸汽阶段,此时蒸汽会携带大量的水进入分离器,造成贮水罐水位快速升高,锅炉有较大排放量,此过程较短一般在几十秒之内,具体数值及产生时间与锅炉点火前压力、温度、水温度、投入油枪的数量等有关。

世界首台600MW超临界W型火焰无烟煤锅炉调试技术与实践(可编辑优质文档)

世界首台600MW超临界W型火焰无烟煤锅炉调试技术与实践(可编辑优质文档)
【摘要】介绍了世界首台大唐华银金竹山火力发电分公司(简称“金竹山电厂”)600MW超临界W型火焰无烟煤锅炉的设计特性、主要系统,以及调试过程。调试中采用稳压和降压相结合的吹管工艺,提出了劣质无烟煤燃烧技术和锅炉干湿态转换判据,确定了锅炉干湿态转换点、锅炉亚超临界压力转超临界压力时的分离器压力,等等。对试运中存在和处理的一些问题进行了分析。总结试运过程的经验,对我国W型火焰超临界锅炉的发展有较大意义。
3调试过程和内容
调试期间,锅炉共启动14次、停炉13次。停炉原因为正常停炉、设备异常、或操作失误。试运时间和主要工作内容见表3。
表33号锅炉启动调试主要阶段一览表
序号
阶段名称
时间
主要内容
1
冷态试验
05月08日~05月12日
冷态空气动力场
2
锅炉冲管
05月23日~05月27日
一阶段稳压降压相结合的吹管工艺
2)锅炉炉膛给水流量大于570T/h,且大、小溢流阀全关、储水罐水位不上升。
3)通过贮水箱水位和分离器出口蒸汽的过热度来判断,即大、小溢流阀全关、储水罐水位不上升,分离器出口蒸汽的过热度5~8℃。
4.4劣质无烟煤燃烧技术
4.4.1实际燃煤
试运期间,锅炉实际燃用煤质为山西潞安贫煤和湖南本省劣质无烟煤的混煤,低位发热量一般在18000~20000kJ/kg,干燥无灰基挥发份一般在8~11%之间,灰分一般在29~36%之间,入炉煤热值接近设计煤质,但挥发份略高于设计煤质,见表2。
4调试技术主要特点
4.1采用稳压和降压相结合的吹管工艺
采用一阶段主、再热蒸汽系统串联吹管、油煤燃烧、稳压和降压相结合的吹管方法。当制粉系统投运不能满足稳压吹管时采用降压吹管,既缩短吹管时间,保证吹管质量,又可充分暴露和消除锅炉、包括制粉系统的缺陷。同时在稳压吹管时可进行25%负荷的燃烧初调整,减少吹管及以后调试燃油、及缩短调试工期。

超临界压力直流锅炉燃油工况燃烧调整

超临界压力直流锅炉燃油工况燃烧调整


4 — 0 .
维普资讯
第 2 卷 0
超 临界 压 力直 流 锅 炉 燃 油 工 况燃 烧 调 整
20 07年第 4 期
好坏 、 炉膛 温度 、 供油 系统结构 参数 和过量空气 系数 等因素有关_ l 1 。
2 燃 油 冒黑 烟 的 原 因分 析 . 2
维普资讯
20年第4 07 期
华 中 电 力
第2 卷 0
超 临界压力 直流锅炉燃油工况燃烧调整
林 生
( 东 红 海 湾 发 电有 限公 司 , 东 汕 尾 广 广 5 62 ) 16 3
摘要 :烟囱冒黑烟是燃烧恶化的一个重要标志。就超 临界压力直流锅炉燃油工况冒黑烟这一 问题 , : 从各方面分析燃烧 恶化的原 因, 根据 实际经验总结出减 少黑烟的燃烧调整 方法和对启动油枪根部风的设计提 出改造意见。
t e S p r rtc lPr s u eDie t. r u h Bol r h u e c ii a e s r r c . — Th o g ie
U N h n Seg
广东 红海 湾发 电有 限公 司一期 工 程 2 6 0 × 0 MW 机组 采用 日本 B HK公 司技术 的超 临界参 数变压直流 燃 煤锅 炉 ,该 锅 炉在 2 0%B MC — R之 前为全 燃 油工
烧 。 动油枪投 运初期无 根部风供 给 。 启 需人 为补充燃 烧所需根部风 。 否则燃烧效果会 变差。为 了改善启动 油枪 的燃烧 。厂家 推荐将投 运燃烧器 的冷却 风管打 开。 通过炉膛 负压 的作用将 炉外 大气吸入炉膛补充启 动油枪的根部风。燃烧器 的运行方式如 图 3 。
图 1 燃烧 器布 置 示意 图
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600MW超临界机组直流锅炉燃烧调整此文章发表于2008年第1期《安徽电气工程职业技术学院学报》ISSN 1672-9706,CN 34-1297/Z,2008 Vol.13 No.1。

摘要:以某发电厂一期工程2×600MW国产超临界机组直流锅炉为例,介绍该型锅炉的设计,总结机组调试期间实际运行情况及所采取的燃烧调整措施。

关键词:超临界;直流锅炉;燃烧调整Combustion adjustment technology of 600MW once through bolier for supercritical unitAbstract: Based on TianJi Power Plant’s phase 1 project, we introduce the design of 600MW once through bolier for China-made supercritical unit, their current situation and the technology of combustion adjustment under real optation.Key words: supercritical, 600MW once through bolier, combustion adjustment1 概述某发电厂一期工程为2×600MW国产超临界燃煤机组,锅炉是由上海锅炉厂有限公司制造的单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧,平衡通风、固态排渣、露天布置、燃煤、全钢构架、全悬吊结构п型超临界参数变压运行螺旋管圈直流锅炉,型号为SG1913/25.4-M967。

本锅炉设计和校核煤种均为淮南烟煤,燃烧方式采用从美国阿尔斯通能源公司引进的摆动式四角切圆燃烧技术,采用中速磨煤机、冷一次风机、正压直吹式制粉系统设计,煤粉燃烧器为四角布置、切向燃烧、摆动式燃烧器。

燃烧器共设置六层煤粉喷嘴,锅炉配置6 台HP1003 型中速磨煤机,每台磨的出口由四根煤粉管接至炉膛四角的同一层煤粉喷嘴,锅炉MCR 和ECR 负荷时均投五层,另一层备用。

燃烧器设六层煤粉喷嘴自下而上A、B、C、D、E、F层,燃烧方式采用最新引进的低NO X同轴燃烧系统(LNCFS),主风箱设有6层强化着火煤粉喷嘴,在煤粉喷嘴四周布置有燃料风(周界风)。

在每相邻2层煤粉喷嘴之间布置有1层辅助风喷嘴,其中包括上下2只偏置的CFS喷嘴,1只直吹风喷嘴。

在主风箱上部设有2层CCOFA喷嘴,在主风箱下部设有1层UFA(火下风)喷嘴。

在主风箱上部布置有SOFA燃烧器,包括5层可水平摆动的分离燃尽风(SOFA)喷嘴,在A层煤粉喷嘴上分别装了四台等离子点火器。

在燃烧器二次风室中配置了三层共12 支轻油枪,采用Y 型蒸汽雾化方式,燃油容量按30%MCR 负荷设计,点火装置采用高能电火花点火器。

制粉系统为正压直吹式制粉系统。

配置6台HP1003型磨煤机,一次风自一次风机出口一部分经过预热器加热为进磨煤机热风,一部分直接作为进入磨煤机的压力冷风,经磨煤机后,每台磨煤机分四路分别供相应层四角一次风进入炉膛。

二次风自送风机出口经预热器加热进入大风箱由风门档板调节按要求分布于各二次风喷口进入炉膛。

炉后尾部装置二台三分仓空气预热器。

锅炉燃烧调整的目的是在保证锅炉设备安全、满足汽轮机对锅炉参数要求的前提下,调整燃烧器各层的燃料分配,调整一、二次风的分配,以达到炉膛热负荷均匀、炉膛受热面不结渣、火焰不冲刷水冷壁、低NOx排放,使锅炉在最安全、经济的条件下运行。

2 锅炉冷态通风试验检查核对所有一、二次风风门挡板的位置正确,调节灵活,调整各磨煤机出口煤粉管道缩孔,进行一次风调平、二次风挡板特性试验及水平烟道分布测量,试验结果符合设计要求。

核对各一次风压及一、二次风流量测点的安装位置合理,核准一、二次风量及一次风速显示正确,调整一次风量、磨辊和磨碗之间的间隙及磨煤机折向门挡板开度在合理的范围内,确保煤粉细度合格。

3 锅炉启动初期的燃烧调整[1]由于锅炉点火是直接采用等离子点火进行点燃煤粉,容易造成燃烧不完全及分隔屏过热器的管壁超温现象,因此锅炉启动初期干态运行时的安全稳定运行尤为重要,燃烧调整上采取了以下措施:(1)降低一次风速(保持在25m/s),增加对应层(特别是燃料风档板的开度)和上层二次风速,一方面一次风可尽快着火,另一方面又能在炉膛充分燃烧。

(2)提高一次风温,用暖风器对一次风进行加热,提高等离子燃烧器对应的A磨煤机出口风粉混合物的温度,维持80℃~85℃运行,使一次风的着火点提前,提高煤粉燃烧的稳定性和燃尽率。

(3)提高煤粉浓度,在锅炉升温升压曲线范围内,尽快提高A给煤机到适当转速,使 A磨煤机出口风粉混合物达到最佳煤粉浓度,确保燃烧的稳定和煤粉的燃尽。

(4)锅炉投煤初期,降低锅炉炉膛燃烧器摆动喷嘴的角度,降低炉膛火焰中心高度,从而有效降低分隔屏过热器底部温度。

(5)加大紧凑燃尽风(CCOFA)及上几层辅助风风门的开度,降低火焰中心,适时开启分离燃尽风(SOFA),消除炉膛出口气流的残余旋转,减小两侧烟温差。

当投入第二台磨煤机(B磨煤机)后逐渐开大一层CCOFA风至70%以上,有必要时可适当增开第二层CCOFA风。

4 锅炉正常运行的燃烧调整锅炉正常运行时主要是调整燃烧器各层的燃料分配,调整一、二次风的分配,以达到炉膛热负荷均匀、炉膛受热面不结渣、火焰不冲刷水冷壁、低NOx排放。

4.1 制粉系统的投运方式HP1003型中速磨煤机的额定出力64.4t/h,磨煤机启动后的最小出力为额定出力的25%,即16t/h,而在正常运行时(锅炉负荷大于50%)磨煤机的出力应该在其额定出力的50%~100%之间运行。

否则,当磨煤机出力低于50%额定值时,由于煤粉浓度太低,对着火稳定性不利;另外,磨煤机出力过小,制粉系统运行的单位电耗增加,给经济性带来不利影响。

锅炉正常运行时,磨煤机的出力是通过“燃料主控”接受锅炉主控指令,用调节给煤机的转速来控制锅炉的总燃烧量,而每台磨煤机的出力的控制是由“磨煤机主控”接受“燃料主控”的指令来完成的。

通常在增加负荷时,已运行的磨煤机的单台出力均在80%时,应再启动未投运的磨煤机,直到五台磨煤机运行、锅炉带额定负荷运行。

经过试验显示1号锅炉带额定负荷时,投运A、B、C、D、E磨煤机比投运B、C、D、E、F磨煤机和投运六台磨燃烧要好,飞灰含碳、排烟损失相对较小,炉效较高,同时锅炉烟温、汽温两侧差也较小。

按设计煤种淮南煤的要求,本炉煤粉细度要求R90为25%,当然煤粉细度还和磨煤机的出力的大小、磨煤机出口温度的高低、一次风量的大小或一次风速的高低等磨煤机运行参数有关。

另外,煤粉细度还和磨煤机的磨辊与磨碗间隙、磨损程度有关,这就要求检修部门根据各台磨煤机的运行小时数,来确定磨煤机的定期维护周期,以保持磨煤机的良好状态。

4.2 风量及一、二次风的调整(1)炉膛出口过量空气系数(氧量)的调整,锅炉运行时一次风量的比例变化不大,控制炉膛出口过量空气系数主要靠调整二次风量。

运行中,保持合适的过量空气系数可以获得较高的锅炉热效率。

燃烧调整时,调整不同的过量空气系数,观察炉膛火焰,测量飞灰和炉渣的含碳量,确定合理的过量空气系数。

根据本炉的运行经验,额定负荷时,当炉膛出口过量空气系数为1.2(氧量在3.5%左右)时,500MW负荷时炉膛出口过量空气系数为1.24(氧量在4%左右)时,400MW负荷时炉膛出口过量空气系数为1.31(氧量在5%左右)时,飞灰和炉渣中未燃尽成分可达到较低的值,运行比较经济。

(2)一、二次风的调整运行的磨煤机的单台出力一般在80%左右,保持磨煤机出口一次风速在25~27m/s左右。

二次风门挡板的控制原则具体如下:A层、B层、C层、D层、E层、F层燃料风挡板的开度按运行或停运函数关系分别控制,运行时开度是本层给煤机转速的函数,以调节一次风气流着火点,停运时开度是锅炉总空气流量的函数。

另外AA 层二次风挡板也是给煤机A转速的函数,当炉渣含碳量高时可适当开大。

SOFA、CCOFA 二次风挡板是锅炉总空气流量的函数,主要用于控制锅炉NOx 的排放;AI层、BI层、BC层、CI层、DI层、DE层、EI层、FI层二次风挡板是用来控制燃烧器大风箱与炉膛出口压差,该压差是总空气测量流量的函数,AB、CD、EF层油燃料风控制是当锅炉负荷<30%,锅炉点火时则关,火点着后固定开度。

当锅炉负荷>30%,点火时则置为燃烧器大风箱与炉膛出口压差控制;负荷>30%且A/B层、C/D、E/F磨均停则关,否则置为燃烧器大风箱与炉膛出口压差控制。

燃烧器二次风门挡板控制原则汇总。

有关参考函数关系如下面表格如下:总空气测量流量与燃烧器大风箱/炉膛出口压差(△P)的函数关系如下:压差 (Pa) 380.8 381 635 1016 1016 总空气测量流量(%BMCR)0 30 50 60 105总空气测量流量与CCOFA-I间的函数关系如下:CCOFA-I 挡板开度 (%) 0 0 80 100 100总空气测量流量(%BMCR)0 30 40 42.5 105空气测量流量与CCOFA-II间的函数关系如下:CCOFA-II 挡板开度 (%) 0 0 20 100 100总空气测量流量(%BMCR)0 40 50 52.5 105总空气测量流量与SOFA-I间的函数关系如下:SOFA-I 挡板开度 (%) 0 0 20 100 100总空气测量流量(%BMCR)0 40 50 52.5 105总空气测量流量与SOFA-II间的函数关系如下:SOFA-II 挡板开度 (%) 0 0 80 100 100总空气测量流量(%BMCR)0 50 60 62.5 105总空气测量流量与SOFA-III间的函数关系如下:SOFA-III 挡板开度 (%) 0 0 80 100 100总空气测量流量(%BMCR)0 60 70 72.5 105总空气测量流量与SOFA-IV间的函数关系如下:SOFA-IV 挡板开度 (%) 0 0 80 100 100总空气测量流量(%BMCR)0 70 80 82.5 105总空气测量流量与SOFA-V间的函数关系如下:SOFA-V 挡板开度 (%) 0 0 80 100 100总空气测量流量(%BMCR)0 80 90 92.5 105投运煤粉喷嘴燃料风档板开度与给煤机转速的函数关系如下:燃料风档板开度 (%) 10 10 100 100 100给煤机转速(%)0 50 80 100 105为了保护停运燃烧器不被过热烧坏,停运燃烧器挡板开度应随锅炉总空气流量的改变而作相应的调整,停运燃烧器挡板开度与总空气测量流量间的函数关系如下:停运燃烧器挡板开度 (%) 0 0 10 10 15 15总空气测量流量(%BMCR)0 55 60 80 80 1054.3 燃烧器摆动角的调整四角切圆布置的燃烧器(除A层外)具有燃烧器上、下摆动的功能,其主要目的是调整再热汽温。

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