锅炉燃烧系统变频节能改造方案
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锅炉燃烧系统变频节能改造方案
一、基本情况
该厂原有设备蒸汽锅炉采用链条炉,引风电动为132KW,鼓风电动机为110KW,给煤电机为5.5KW,给水泵45KW给煤机采用滑差调速电机来调节给煤量的大小,鼓风和引风量通过调节风门来实现。鼓风和引风电动机采用降压起动方式。水泵采用电磁阀来调节流量。
二、现在锅炉风系统运行状况分析
1、对生产工艺中负荷变化的适应能力差
由于生产负荷和气候在不断变化,现有燃烧系统给煤机采用直流调速,风门开合度大小与风量调节不
2、
调小风门、风量减少;但风压提高,为使煤层不被吹破,造成炉膛内串风情况,必须使煤层较厚,这样煤不能保证充分燃烧,造成煤耗加大。
3、能量浪费严重
一般风门调节不方便,往往使送风、引风系统均处于过量供给的状态。送风过量,外界空气(40℃)过多地进入炉膛(500℃以上)需吸大量的热量,造成煤的浪费,送风电机电流较高,造成能量浪费;引风过量,造成大量的热空气被引风系统带走,虽然经过省煤器后,排烟温度仍然超标,造成煤的浪费,同时引风电机电流高达额定值,使电能白白浪费了。
4、电机起动冲击电网
3-4
1、
(1)
按离心风机的特性,风机的风量变化与转速化成正比,而功率与转速的立方成正
比。因此,负荷调节时,改变转速,使轴功率明显下降,因而具有显著的节能效果。
(2)充分满足工艺要求
风量与转速一次方成正比,风量大小可控,风压大小可控,可以充分满足燃烧系统
调风的工艺要求,可以大量减少飞灰量,提高热交换效率,减少环境污染,节约燃
煤。
2、风机的工作效率由下式计算
ηp=C1(Q/n)-C2(Q/n)²
式中Q为风量,n为转速,C1C2为常数
通过风门控风量时,因转速n不变,而流量Q下降,故效率ηp下降,而通过转
速控制风量时,风量与转速成正比,比值(Q/n)不变,故效率ηp始终保持最佳状
况。可见,采用变频调速后,风机的工作效率将大为提高。
四、经济效益分析
1、节约电费
75KW 引风机和55KW鼓风机以运行频率40Hz为例,其工作转速为额定转速的80%,风机消耗功率为P2=0.8³Pn=0.512Pn
每年按12个月生产期,考虑各种损耗以节电30%计算。
W=(132KW+110KW+5.5KW+45KW)×12×30×24×25%X0.8=KW.h.
以每千瓦时电价0.5元计算,每年可节约电费
505440×0.5元=25.272万元
2、节约燃煤
3、风煤比可方便配合,能很好地适应负荷变化,达到最佳燃烧方式,提高热效率。在
生产等量蒸汽的情况下,可省煤60T计算,价格按200
元/T200元/T计算,可节约:
60×5%×200×30×
175608+216000=391608元
五、设备投资
变频器的使用年限可达十年,投资回报计算如下:
132KW日节电费:132×24×30%×0.5×0.8=380元
110KW日节电费:110×24×30%×0.5×0.8=317元
投资回收()÷(380+317)÷30=()月
给煤机(滑差调速电机)湖北襄樊化纤厂锅炉系统引风/鼓风/水泵/给煤系统改造
滑差电机变频改造
一、滑差电机电气传动系统分析
1.
式异步电动机、电磁转差离合器、
调速功能是由电磁转差离合器来完成的,该离合器有两个旋转部件,一个是圆筒形电枢,一个是爪形磁极。电枢与电机转子同步旋转;当励磁线圈通往直流电后,空隙中产生交变磁场,电枢切割磁力线产生涡流,涡流产生的磁场与磁极磁场相互作用,产生转矩,输出轴的旋向与电机相同。在同一负载条件下,输出轴的转速取决于励磁电流的大小,电流越大转速越高,反之则低。当无励磁电流时,输出轴就不能输出转矩,调节励磁电流就可调节电机转速。
2.电磁调速电机特性较软,虽然有转速反馈信号检测,但调速不稳定,大大影响产品质量。
3.电磁调速电机结构复杂,发热量大,对生产维修和生产环境影响大。
二、传动系统采用变频器的方式:
1
2
电机轴与负载轴作硬性连接(将励磁电源断开)。当变频器发生故障时,将螺杆松开后,接上控制电源又可用滑差调速。
3、原滑差电机不用更换,将调速板旋纽调到最高速度不变。用变频器调节速度。
三、采用变频器效益分析:
根据实际情况可知,70%的节能效果可节电,工艺要求转速越
37(KW)×24(小时)×12(月)×30%=95904KW
按每度电0.5代算,可节约电费:
95904×0.5=47952元
水泥行业的节能改造应用案例
一.概述
水泥行业是能耗大户,降低能源消耗,提高产品质量是提高企业竞争力的重要措施。我公司的工程技术人员针对中小型水泥厂机立窑供风系统、机立窑卸料系统、水泥选粉系统进行了长期跟踪专门研究,开发出的节能控制成套装置。通过几十条水泥生产线实际应用,以其设计合理、结构紧凑、安装调试方便、保护功能完善、运行稳定可靠、节电效果明显、生产工艺可得到明显改善等优点赢得广泛赞誉。
二.立窑螺茨风机改造
1.工况分析
以某水泥厂为例,共两条生产线,年生产能力达16万吨。该厂罗茨鼓风机有两台,一台电机的功率为250KW、额定电压380V、额定电流465A;另一台为220KW、额
定电压380V、额定电流415A。立窑罗茨风机在设计时一般考虑到最大生产量时需要的风量,且留有一定的余量,一般在20%左右,以延长风机及电机的使用寿命。又在生产工艺过程中的不同阶段立窑所需供风量也不同,因此在生产时就常会出现风量过大,风压过高。目前操作工人一般根据生产工艺的不同阶段来调节进风量,调节风量的措施是在风机出风管上开一放风的风门,调节放风风门的开度即可调节供风量的大小,这样大量的多余风量被排入大气中,造成能源的浪费,且在放风过程中,噪声很大。
2.解决方案
针对以上的工况可采用以下的改造方案:
(1)改造后的供风系
机,保障了生产的连续进行。关闭放风门,通过改变电机的转速来改变系统供风量,从而达到节能降耗的目的。系统图如下:
立窑供风、卸料系统变频调速装置