提高胶塞一次清洗合格率
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第一部分:概况
一、概述
扬子江药业集团冻干粉针车间为普药冻干车间,2001年12月通过国家GMP认证。我车间以生产注射用泮托拉唑钠、注射用苦参碱、注射用克林霉素磷酸酯为主,年生产能力为60万支左右。
但是,自2005版药典颁布以来,国家对注射剂可见异物提出了更加严格的规定。我们在执行中发现胶塞清洗后存在较大程度的可见异物,有时须进行二次清洗,严重威胁产品质量。2006年7月我车间组织生产一线员工以及技术骨干,成立了提高胶塞清洗一次合格率的攻关小组。
二、QC小组简介
小组成员以提高产品质量,降低生产成本为目的,推行全面质量管理,并且制订了相应的活动制度。小组成员均是由生产、质量、设备和技术等各级人员组成,均参加过厂级以及质量管理部门组织的TQC知识的学习,具有较强的工作能力及实践经验,能在生产过程中解决实际问题。
“滴水穿石”QC小组自2003年8月份成立以来,曾发表过多篇QC论文,并在
2004~2006年获得“全国医药行业QC论文发表一等奖”、“全国优秀质量管理小组”等荣誉称号。
1.小组概况表
制表人:乔龙娟制表时间:2006年7月
制表人:乔龙娟制表时间:2006年7月2日3.小组活动制度
活动制度:有计划、有对策、有记录、有检查、定时间、定内容、定负责人
制表人:乔龙娟制表时间:2006年7月三、QC小组活动时间及其程序
在活动中,小组成员严格按照PDCA的程序开展各项活动。
P(计划):2006年7月结合车间实际情况,选择攻关课题
2006年7月~8月分析以往生产状况,找出原因、制定对策
D(实施):2006年8月~12月进行对策实施
C(检查):2006年1月~2007年2月进行验证性效果检查
A(总结):2007年3月对攻关过程中取的成果进行总结并进行下一轮的攻关
第二部分:选题立项
一、选题理由
1、车间指标:提高胶塞清洗一次合格率,降低消耗,提高劳动生产率,降低生产成本;
2、车间现状:胶塞处理过程中,因可见异物超标造成返工,导致清洗一次合格率降低,生产周期延长,使产品生产成本增高。
课题说明:
胶塞清洗合格标准:将处理后的胶塞,取10只放入250ml洁净三角瓶中,加150ml 可见异物检查用水,振摇2min后,观察可见异物,应不得检出金属屑、玻璃屑、长度或最大粒径超过2mm的纤毛和块状物,并在旋转时不得检出烟雾状微粒柱,白点不得超4个。
二、调查分析
制表人:乔龙娟制表时间:2006年7月
同时,我们根据以上统计表绘制了相应的折线图。
绘图人:乔龙娟 绘图时间:2006年7月
从以上折线图中不难看出,其中有2个点超过85.0%,最高值达到85.2%,小组成员讨论认为,经过努力可以提高一次清洗合格率。因此确定目标值为 85.0%。
三、 确定目标值与可行性分析
胶塞清洗一次合格率
65.0
70.075.080.085.090.01
23
456
月份
合格率/%
75.0
80.085.0
合格
率%
攻关前目标值
根据以上四个因素,小组成员经过认真细致的分析,认为有这么多力量支持,一定能将胶塞一次清洗的合格率提高到85.0%,这个目标是可以实现的!
四、原因分析
我们从人、机、料、法四个方面对胶塞清洗不合格的原因进行了细致的分析,并绘制了一张鱼刺图,具体如下:
人 员
设 备
物 料
方 法
胶塞清洗不合格
胶塞机腔体脏
滤芯存在问题
清洁死角
未及时更换 安装不密封
内腔存在死角
清洗不彻底
质量培训教育不足
五、要因确认
为了找出主要原因,小组成员利用现场验证和调查比较的验证方法,将鱼刺图中找出的13条末端原因进行逐条的排查确认。
末端原因一:质量教育培训不足
通过对车间操作人员调查发现,工段员工在操作时均能够按照SOP严格执行,同时执行自检、互检制度,故可以保证产品质量。
结论:经过调查分析,确认非要因。
末端原因二:胶塞机内腔存在清洁死角
将设备内腔拆卸后发现:胶塞机由于结构设计不合理,存在清洁死角,这些死角存在着大量的污垢物,在设备运行时脱落到清洗的胶塞中,是造成可见异物的主要原因之一。
结论:经过现场确认,确认为要因。
末端原因三:胶塞机腔体清洗不彻底
胶塞机原先仅用注射用水运行CIP(在线清洗)程序,未使用任何清洁剂,而使用CIP100清洁液后,清洗效果(取样水)明显好于以往。
通过我们现场的调查及试验(见下图:)
红色圈为存在的死角 擦拭的脏抹布 结 论:经过实践及现场确认,此两条因素确认是要因。 末端原因四:滤芯安装不密封
经过现场试验滤芯安装的密封比较严密,不存在泄漏现象。 结 论:经过调查比较,确认非要因。 末端原因五:滤芯未定期更换
已按照SOP 要求定期进行更换。 结 论:经过调查比较,确认非要因。 末端原因六:二甲基硅油中带入可见异物
将未经硅化的胶塞和已硅化的胶塞进行检查,对比发现,经硅化的胶塞可见异物情况较差。
结 论:经过现场确认,确认为要因。 末端原因七:胶塞存在清洁死角
车间调研了其他供应商的胶塞发现,胶塞结构存在一定差异,并同步进行可见异
物试验,发现新型胶塞的可见异物明显少于现使用胶塞。
现用胶塞 新型胶塞
制表人:王宏进 制表日期:2006年8月
结 论:经过调查确认,确认为要因。 末端原因八:胶塞料性成分释放不溶性微粒
取相当于表面积100cm2的胶塞若干至于锥形瓶中,加入50ml 注射用水至振荡器中(振荡频率300~350次/min )振荡20s 。取上述溶液,照不溶性微粒检查法测定,10um 以上和25um 以上的微粒均符合企业内控标准。
结 论:经过调查分析,确认非要因。
末端原因九:胶塞出料筒清洗不彻底及末端原因十:灌装机振荡轨道及振荡筒清洗不彻底
每批生产时对冲洗水进行可见异物检查,如不合格,将继续进行冲洗,至冲洗水可见异物检测合格。
结 论:经过调查分析,确认非要因。
末端原因十一:胶塞干燥时间长 末端原因十二:胶塞溢流时间不足 末端原因十三:干燥时转篮转速过快
针对以上十一、十二、十三末端原因的胶塞清洗参数设计不合理:我们取博生丁基胶塞(10ml 、2000只),使用液体2号楼的胶塞机清洗,比较后发现车间胶塞处理周