凝泵汽蚀的原因及预防措施
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2、凝泵入口滤网差压正常应小于10Kpa , 若差压大报警,应启备用泵,停用运行泵, 隔绝其入口滤网进行清理。 3 、 检查运行凝泵入口电动门全开;入口 滤网的放空气门、放水门不漏空气;凝泵的
课题选定
课题目标
实施过程
总结体会
实施过程 B:实施阶段
抽空气门全开。 4 、保证运行凝泵的流量不大于 1433T/H , 否则应启备用泵。不小于700T/H,否则应开 最小流量再循环调门。 5、 5当2B凝泵工频运行时,凝泵流量小于
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课题目标
实施过程
总结体会
实施过程 A:计划阶段
3、经常检查凝泵入口电动门全开;入口管 无裂纹;入口滤网的放空气门、放水门不漏 空气;凝泵的抽空气门全开。 4 、保证凝泵的流量不大于 1433T/H ,否则 应启备用泵。不小于700T/H,否则应开最小
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课题目标
实施过程
总结ຫໍສະໝຸດ Baidu会
实施过程 A:计划阶段
总结体会
实施过程 A:计划阶段
第一步骤:分析凝泵汽蚀的类型,经观察 汽蚀主要发生在首级叶轮的叶面,属于叶面 汽蚀。 第二步骤:影响因素:泵内零、部件磨损; 泵内空气未排尽;进口滤网堵塞;凝汽
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课题目标
实施过程
总结体会
实施过程 A:计划阶段
器水位低;凝结水管路堵塞;凝结水温;凝 结水含氧量大;凝结水流量超过额定值;凝 结水流量低于最小流量。 第三步骤:确定主要因素: 1、凝泵A级检修时检查未发现泵内零、部
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课题目标
实施过程
总结体会
实施过程 B:实施阶段
第五步骤:实施过程 2014年06月05日#2机组启动和正常运行时 已经下达措施,在运行中认真执行以下措施: 1 、 正 常 运 行 将 #2 机 凝 汽 器 水 位 提 高 至 900mm。
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课题目标
实施过程
总结体会
实施过程 B:实施阶段
泵汽蚀,其全年单机平均负荷是454MW。要 想彻底解决凝泵汽蚀及振动大,只有提高我 厂的负荷率。
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课题目标
实施过程
总结体会
总结体会
通过参加汽机QC小组的活动,不仅解决了生产
中的难题,也使自己和小组成员的技术水平有了很
大的提高。QC小组成员对于汽机安全稳定运行都有
了进一步的了解,大家深受鼓励,以后一定要坚持
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实施过程
总结体会
实施过程 A:计划阶段
件磨损; 2、每次启泵前都进行了入口滤网排空气, 影响汽蚀的这一原因也可以排除; 3、凝泵检修时检查滤网也比较干净,凝结 水管路也无杂物,这二个原因也可以排除;
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实施过程
总结体会
实施过程 A:计划阶段
4、正常运行中凝结水温,凝结水含氧量也 都在正常范围内,这二个原因也可以排除; 5、泵在等于或超过最大流量时运行,必定 会产生汽蚀。所以泵的工作点一定要限制在 最大流量以内。但是,泵在小流量工况下工
2014年QC活动报告
课题名称:凝泵汽蚀的原因及预防措施
QC小组名称:运行部汽机预防凝泵气蚀QC小组 部 门:国电民权发电有限公司运行部
时
间:2014/12/20
国电民权发电有限公司
小组概况
小组活动情况:
课题注册编号 课题名称 小组名称 GDMQ-QC-2014025 凝泵汽蚀的原因及预防措施 运行部汽机凝泵气蚀QC小组
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实施过程
总结体会
实施过程 C:检查阶段
以上数据可以看出,执行上述措施后,泵的 振动下降明显,较以前下降 2 丝,泵的出口 压力较以前平稳,噪音也较以前小了,说明 凝泵的汽蚀明显减小。
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实施过程
总结体会
实施过程 D:总结阶段
第七步骤:巩固措施 1、凝泵叶片使用使用抗汽蚀材料。 2、凝结水温超45℃时启二台循泵,以降低 凝结水温度。 第八步骤:遗留问题与解决办法
课题注册时间 课题活动时间
活动前情况 活动后情况 目标值 活动次数 培训时数 小组受奖情况
2014年05月05日 每月最后一周星期三
凝泵运行中气蚀,噪音大,振动大 凝泵运行中噪音减小,震动减小,气 蚀情况减弱 制定有效措施,为凝泵安全运行提供 参考 6次 12学时 无
2
小组概况
小组成员简介
Champion
汽机 QC 小组的活动,并在生产中认真思考,将 QC
开展得更好,为公司节约生产成本做出自己的贡献。
Thank you
国电民权发电有限公司
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实施过程
总结体会
实施过程 A:计划阶段
作,泵的运转亦会产生不稳定,乃至于汽蚀。 如当泵工作的流量减小到大约额定流量的三 分之二以下时,叶轮的入口将产生二次回流, 随着流量继续下降,回流范围迅速扩大。这 股回流在主流的冲刷下,又重回叶轮内时
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实施过程 A:计划阶段
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总结体会
实施过程 D:总结阶段
我厂凝泵振动长期偏大,河南电科院对 我厂凝泵的振动分析认为:在低转速下振动 明显比高转速大,主要原因为流量低。这和 我厂负荷率低是有直接关系的。安徽国电蚌 埠电厂和我厂是一样的凝泵,就没有出现凝
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实施过程
总结体会
实施过程 D:总结阶段
2014 年 04 月 #2 机 A 级检修发现我厂凝泵
出现了汽蚀现象。为了找出我厂凝泵产生汽
蚀的原因,避免损坏重要辅机,保证机组安
全稳定运行,节约生产成本,特成立汽机凝
泵气蚀QC小组。
4
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课题目标
实施过程
总结体会
本次课题目标
分析出凝泵汽蚀的原因,制定出凝泵汽
蚀的措施。
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课题目标
实施过程
姓名 熊文斌 成胜军 李浩 王孝林 赵靖宇 曹石
性别 年龄 男 男 男 男 男 男 40 32 28 32 28 30
职务 汽机主管 值长 学习机长 机长 机长 机长
职称 技师 工程师 工程师 工程师 工程师 工程师
小组分工 组长 副组长 成员 成员 成员 成员
3
课题选定
课题目标
实施过程
总结体会
课题选定理由
流量再循环调门。 5 、 当 凝 泵 工 频 运 行 时 , 凝 泵 流 量 小 于 900T/H时,应开最小流量再循环调门。 6、凝结水流量的调整应缓慢,避免突然大 幅增加流量。
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课题目标
实施过程
总结体会
实施过程 A:计划阶段
7、在凝汽器无真空的情况下启凝泵时,应 检查其入口门就地确已全开;入口滤网放空 气门放尽空气后关闭;泵体放空气门全开的 情况才允许启泵。
轮入口液体温度升高。提高了饱和蒸汽压力, 从而降低了有效汽蚀余量。 根据以上原因分析,我厂凝泵汽蚀的原 因是长期在小流量运行引起。
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课题目标
实施过程
总结体会
实施过程 A:计划阶段
第四步骤:制定对策 1、正常运行时将凝汽器水位提高至900mm。 2、凝泵入口滤网差压正常应小于10Kpa , 若差压大报警,应启备用泵,停用运行泵, 隔绝其入口滤网进行清理。
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实施过程
总结体会
实施过程 A:计划阶段
大。泵内液流几乎在绝热下压缩,除了液流 在泵中获得一定能量外,其余的耗功都转化 为热能。当泵输送的流量较少,不能把热量 带走时,就会导致液体的温度升高。首级叶 轮密封环的泄漏返回叶轮入口,亦会引起叶
课题选定
课题目标
实施过程
总结体会
实施过程 A:计划阶段
课题选定
课题目标
实施过程
总结体会
实施过程 B:实施阶段
900T/H时,应开最小流量再循环调门。 6、凝结水流量的调整应缓慢,避免突然大
幅增加流量。
7、在凝汽器无真空的情况下启凝泵时,应
检查其入口门就地确已全开;入口滤网放空
课题选定
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实施过程
总结体会
实施过程 B:实施阶段
气门放尽空气后关闭;泵体放空气门全开的 情况才允许启泵。
往往引起泵体和管路的振动。有时还会在吸 入侧引起强烈的液柱喘振。同样,此时在叶 轮出口亦会产生二次流,形成出口不稳定的 压力脉动,从而引起泵体与管路振动。泵在 小流量工况下运转,由于流量低,因而必需
课题选定
课题目标
实施过程
总结体会
实施过程 A:计划阶段
汽蚀余量应该较小。但实际情况则不然。泵 小流量工作时,入口的二次流占据较大的叶 片入口通流面积,液流真正的过流截面积很 小。泵在小流量工况下运转,泵供给的扬程 较大,而泵的效率却较低,所以泵内损失较
课题选定
课题目标
实施过程
总结体会
实施过程 C:检查阶段
第六步骤:效果检查 经过六月至十月这五个月的观察,参数如下:
300MW时2A 凝泵情况 执行措施前 执行措施后 2A凝泵电机 上轴承振动 86um 46um 2A凝泵电机 下轴承振动 52um 38um 2A凝泵上轴 承振动 43um 27um 泵的出口压力 泵的噪音情况 波动范闱 1.43-1.58Mpa 1.47-1.52Mpa 82分贝 74分贝