示范生产线改善报告(PPT45张)

合集下载

精益生产项目改善报告模板

精益生产项目改善报告模板

时间
% 完成
备注
Note: • 请包括改善项目在研讨会结束后需要跟踪的行动措施. • 工厂精益领导对此表的行动措施担负追踪推动责任. • 精益领导从此表中选择需要在其他工厂/生产线推广的措施,并推动实施。
25% Complete 50% Complete
75% Complete 100% Complete
责任人
目标完成日期
时间 计划
结束
% 完成百分比
备注
25% Complete 50% Complete
75% Complete 100% Complete
改善活动中学到的经验教训和知识工具
序号 1 2 3 4 5 6
知识工具/经验教训
描述
改善日志 – 持续推广的提案
持续推广提案I
责任人
目标完成日 期
运营单元 / 工位
问题
措施
指标/(单位) 改善前
结果
改善后
% 提高
客户
节约
持续保持的 方法
硬节约(金 额/每月)
软节约(金 额/每月)
照片-改善前
照片-改善后
标题:
子标题3:XXXX (该改善项目包含的独立子改善项目)
运营单元 / 工位
问题
措施
指标/(单位) 改善前
结果
改善后
% 提高
客户
节约
持续保持的 方法
标准化作业表 – 改善前:
标准化作业表 – 改善后
标准化作业表 – 改善后:
作业员平衡图 – 改善前
作业员平衡图 – 改善前:
作业员平衡图 – 改善后
作业员平衡图 – 改善后:
设备平衡图 – 改善前
设备平衡图 – 改善前:

工厂改善报告汇总PPT课件

工厂改善报告汇总PPT课件

易出现,压伤手指安全事故。
危险,提高安全操作性。
.
4
改善案例
主题
改善前:
YFC外水切PVC角度设计缺陷整改
改善后:
现状叙述: 1.改善前产品冲切完毕后角度变差 影响装车造成客户抱怨; 2.冲切完毕后需要手工检修才可以 交货。
成果说明: 1.对冲切模具进行整改; 2.角度偏差控制在合格范围内; 3.提高效率降低不良; 4.角度变换,突破技术难点
改善案例
主题
改善前:
导轨线冲切夹紧安全改善
改善后:
现状叙述: 1.导轨线点焊机生产时脚踏操作; 2.脚踏作业存在安全隐患; 3.易出现夹伤手指的危险。
成果说明: 1.改善操作方法,由脚踏改为双手 操作; 2.气动夹紧,取代手扶作业; 3.提高安全操作性。
.
1
主题
改善前:
YFC外水复押冷却水过滤改善
效果:1.将铁芯切端后再增加一道端部冲切.
端部无变形,可与注塑头部表面相平,无凹坑。效 果比较显著。
.
9
改善案例(1)夹头的安全/快速更换改善
改善前
此位置存有安善前问题点
改善后优点
1.此夹头存有安全隐患,08年已出现安全事故.隐患,08年已 出现安全事故
改善后优点
改善后
掘金 价值
光电开关
1.改善前无此动力装置及光电控制,改善后有电机带动,光电控制转速,与引取机同步, 是引取机牵引不受力,保持匀速。
.
8
▣ 品质改善案例
改善前
产品中间部 位凹坑
设计:李立元 提案:桑贤良 修配:李宗洋
改善后
产品中间部 位无变形
问题点:930L车顶饰条前端部冲切变形,影响注 塑(造成端部凹坑)

工作总结及改善报告PPT

工作总结及改善报告PPT

极性。
06
CATALOGUE
结论与展望
对过去工作的总结
1 2 3
完成任务与项目
在过去一年中,我们成功完成了各项任务与项目 ,包括重要客户项目、内部管理系统优化等。
提升工作效率
通过引入新工具和技术,我们提高了工作效率, 减少了加班时间,并实现了更好的工作与生活平 衡。
团队合作与沟通
我们加强了团队之间的合作与沟通,定期召开项 目会议,分享信息,解决问题,提高了整体执行 力。
成本控制
实施成本节约措施,降低运营成本, 提高盈利能力。
客户满意度提升
优化客户服务,提高客户满意度和忠 诚度,增加市场份额。
不良率降低
改进生产工艺,降低产品不良率,提 高产品质量。
改善效益分析
经济效益
通过降低成本、提高效率 ,实现经济效益的显著提 升。
社会效益
优化资源配置,提高社会 效益,增强企业社会责任 感。
报告范围和时间段
范围
本次总结报告覆盖了公司/团队在过 去一段时间内的主要工作领域和业务 流程。
时间段
报告的时间段为XXXX年XX月至XXXX 年XX月,共计XX个月。在此期间,公 司/团队完成了多个重要项目和任务。
02
CATALOGUE
工作总结
工作成果与亮点
01
02
03
04
项目完成情况
成功完成了XX个重点项目, 实现了业务目标。
对团队及个人发展的建议
提升专业技能
鼓励团队成员持续学习,提升专业技能和行业知识,以应对不断变 化的市场需求和技术趋势。
增强创新能力
倡导创新思维,鼓励尝试新方法、新思路,以推动业务持续发展和 突破。
保持积极心态

工作改善PPT课件

工作改善PPT课件

2)工作效率如何? 4)责任心怎样? 6)有足够经验吗? 8)有改进意识吗? 10)身体健康吗?
2)能按工艺要求加工吗? 4)保养情况如何? 6)工作准确度如何? 8)噪音如何? 10)运转是否正常?
.
26
寻找浪费的4M方法
C。 材料 ( Material )
1)数量是否足够或太多? 2)是否符合质量要求?
.
22
加工的浪费
材料设计不合理 工位器具欠佳 机器空转 工序安排不合理 不准确的加工
.
23
库存的浪费
通过库存维持生产
降低库存暴露问题
缺勤 率高
计划 性差
质量 低劣
机器 故障
销售 问题
生产不均衡
换模 时间长
沟通 不佳
缺勤 率高
质量 低劣
计划 性差
机器 故障
销售 问题
生产不均衡
换模 时间长
沟通杂质吗?
5)进货周期是否适当? 6)材料浪费情况如何?
7)材料运输有差错吗? 8)是否对加工过程足够注意?
9)材料设计是否正确? 10)质量标准合理吗?
D。 方法 ( Methode )
1)工艺标准合理吗?
3)工作方法安全吗? 5)这种方法高效吗? 7)工艺卡是否正确? 9)通风和光照良好吗?
工作改善
闵朝晖
.
1
现场的概念
所谓现场,是以生产,品质,仓储,设备等 直接部门的工作为中心,进而扩展到间接 事务部门工作的一个范围概念.
管理中,到问题发生的场所去确认到底 发生什麽问题,才能实实在在解决现场的 问题.这就是我们所倡导的“现场,现物, 现实”的精神和“走动式管理”风格.
.
2
管理的两个轮子

现场5S改善报告会PPT

现场5S改善报告会PPT
公司当前现场方面主要问题集中在四个方面:
一、设备的跑、冒、滴、漏。一些设备因为故障、防护不全或其他原因 给现场工作带来衍生问题。通过生产部、安技装备部等相关部门配合, 已经给13台400K铣床(金二车间5台、金三车间4台、后方车间4台)、 2台组合铣床(金一车间2834线和709线)、5台CA6150A车床(后方车 间)、2台牛头刨床(后方车间)制作了统一的防铁屑飞溅装置,解决 了一部分设备铁屑落地问题,后续还会加快类似设备安装防护进度,力 争机加车间实现所有设备无铁屑落到现象;为金一2台漏水漏油严重设 备(半成品线立车和八线多孔钻)制作了底盘和回油池,解决了长期漏 水漏油问题。(委外制作防护累计22套)
1、评选优胜单位,给予奖励,鼓励先进,鞭策后进。 2、总结前期现场5S工作开展的成绩及存在的问题。 3、讨论现场5S检查表,调整相关内容。 4、提出难点问题,在会上讨论,形成方案或措施,便于下
一步的实施。
5、确立各部门和区域的5S责任人。如称重发货区域、钢材 库东侧等区域。
现场5S推进范围:公司八个部门的八条样板线:备料涂装 工段、锻一锻造区、锻二锻造区、热处理自动线、金一八线、 金二十线、金三平衡轴线、后方模具制造工段。
现场5S计划下达以来,精益生产办共组织人员进行了9次专项检查(样 板线),参与车间检查17次,通报12份,提出问题整改85项,目前已 整改62项,整改完成率为73%。通过“回头看”,彻底让问题点得到有 效解决。
改善后
改善后
改善后
改善后
改善后改善后
改善后
精益生产工作开展已经近一年的时间,在这段时间 里,公司各个部门大部分都能积极配合,认真完成 了精益生产的有关改善项目,并取得了一定的成绩, 这点是值得肯定的。我们选择以现场5S作为活动的 切入点是基于公司目前在基础管理上的薄弱而进行 的,希望藉此推动其他三个项目的整体推进工作, 继而不断提升公司的管理水平!

产品精益生产示范线总结ppt课件

产品精益生产示范线总结ppt课件
0%/月 )为基准实施标准化作业。
可编辑ppt
3
历程概述
9600KW逆变器柜精益生产线的建立还要追溯到2009年,当时该 项目也是作为项目管理模式中的经典案例在组织实施,由当时的项目经 理李跃丰先生负责.该项目正如我们之前所描述的背景一样,有诸多特性 和值得挑战的因素包含在内.经过近一年的准备和试制,终于在2009年 9月成功进行首件评审,这件事也算是联诚的一个大事件.
可编辑ppt
5
改善目标
序号
项目
改善总体工作目标
改善前状况
1 实现准时化生产 一线生产员工35人,产能25台车/月
2 产品质量提升 3 生产现场优化 4 工艺工装改进 5 成本控制
用户经常投诉,满意度低,使用满意率仅为30%
物流线路不清晰,中转项点多,中转线路长,时 间长;可视化管理模糊. 制造周期长,其中总装工序处于无工装状态, 周期为6天;供应商没有纳入实时控制,油漆周 期9天
35 6月32起7月30起
30
25
8月22起
20
15
9月10起
10
5
0 顾客质量投诉
6月15起 7月10起 8月5起 9月1起
顾客现场返工
可编辑ppt
6月 7月 8月 9月
14
四--(1)逆变器柜系列工艺工装改善的效果.
3
342
0
7月
8月
9月
自检(单位:h) 交检(单位:h) 验收(单位:h)
可编辑ppt
12
三--(2)产品的内部质量问题得到了全面有效的控制,一次交检合格率 达到了98%,满足用户要求。
100%
98%
80%
60%
65%

QCC改善报告课件

QCC改善报告课件

检查语言表达是否准确
审查报告的语言表达是否准确、流畅, 避免出现语法错误、错别字等问题。
核实数据和信息来源
核实报告中引用的数据和信息来源是 否可靠、准确,避免出现虚假或错误 的信息。
审查逻辑和结构
审查报告的逻辑是否严密、结构是否 清晰,确保报告内容条理分明、易于 理解。
修改和完善
根据审查结果,对报告进行必要的修 改和完善,提高报告的质量和水平。
收集数据
收集相关的QCC改善活动数 据,包括改善前后的效果对比
、问题解决过程等。
分析数据
对收集到的数据进行分析,找 出成功的关键因素和存在的问
题。
编写总结报告
根据分析结果,编写经验总结 报告,包括成功经验、存在的
问题及改进建议等。
经验总结的重点与难点
重点
找出成功的关键因素是经验总结的重 点,这些因素可能包括团队协作、问 题解决能力、创新思维等。
QCC的目的与意义
总结词
QCC的目的是提高产品质量和生产效率,同时增强员工的团队合作意识和质量 意识。
详细描述
QCC的主要目的是通过持续改进来提高产品质量和生产效率,从而满足客户需 求并增强企业竞争力。此外,QCC还有助于增强员工的团队合作意识和质量意 识,提高员工的工作积极性和归属感。
QCC的起源与发展
案例分析与问题诊断
问题分析
通过现场观察、数据收集和统计分析,发现该生产线存在以下问题:设备老化、操作人员技能水平较 低、生产流程不合理等。
原因诊断
经过深入分析,发现设备老化主要是由于企业为了节约成本,没有及时更新设备;操作人员技能水平 较低主要是由于缺乏有效的培训机制;生产流程不合理主要是由于缺乏科学的管理和规划。

改善报告ppt课件

改善报告ppt课件
五.個人看法及建议:
1.合理改善员工生活,福利待遇,使员工感受到企业的温暖,减少人员流动; 2.提倡奖罚分明,让员工树立更强的责任心,不能做好做坏都一样; 3.制定合理有效的程序文件,系统化,使各方面的工作順利展开,分工明確, 流程化, 程序化,并保持; 4.建议后续申请3C(CQC)UL质量认证与ISO9001与14000认证.(注:3C (CQC)目前在申请. ) 5.目前公司电源生产已基本成熟 ,建议体系完成流程顺利展开后,后续生产成 品灯具,引进SMT与注塑工艺.
2.1.2将公司公告栏移动至饭堂入口或车间,公告栏可以公告一些5S曝光图片,或 通知及其他事项,可以使全员清楚的了解公司的一些事情.
2.1.3缺少ISO(5S)管理推进小组.
建议:成立ISO(5S)管理小组,由小组每周或每月对车间,办公室,仓库,饭堂等 5S与不符合公司规章制度或流程进行检查稽核,并曝光限期整改,未整改的进 行处罚或绩效扣分.
不接受不良品; 不制造不良品; 不流出不良品; 3.4.3质量方正: 全员参与 持续改进 精益求精 客户满意
3.5品质手册品保部分的详细解释:品质手册将从新机种开发,供应商管
理,进料,生产过程到出货及客诉的品质管理过程所有内容,此手册将
使全体人员明白东菱的品质管理流程,过程及方法,使全体品保人员清
楚,该怎样品管?发生品质异常怎样处理等(此手册将不断完善及修
2.1.4缺少管理培训.
建议: 根据公司发展可以定期进行例如:员工入职培训,各部门专业技能培训,
及品质培训,并考核,
(此培训可以提高工作效率及工作品质,减少不

2.1管理方面:
2.1.5缺少程序文件作业流程性文件(程序文件,SOP与外来文件,表单记录)
建议:完善各部门程序及流程文件,并会议决定修改生效受控并按照程序作业.(注: 程序文件若有问题可以不断完善并会议后修改后审批执行)

超实用精益改善案例PPT幻灯片课件

超实用精益改善案例PPT幻灯片课件
• 所做的工作:
– 1.现场时间的观测 – 2.确定了存在的浪费 – 3.分析内部时间,外部时间 – 4.工位工刀具盒的制做 – 5.文件架的制做 – 6.建立快速换模工作站
41
珠海市俊凯机械有限公司
改善前
改善后
刀具无标志,使用时需寻找,测量, 这样会增加工人劳动强度,影响工 作效率,也不便刀具寿命的统计
序号 工序
机器
人标准工时 机器标准工时 序号 工序
机器
人标准工时 机器标准工时
1 下料
卧铣
15
5
1 下料
卧铣
10
3
2 飞底面
立铣
35
15
2 飞底面
立铣
30
15
3 铣长度
哈斯机
15
60
3 铣长度
哈斯机
10
64
4 铣内腔
起亚机
15
270
4 铣内腔
起亚机
10
110
5 铣外宽
哈斯机
15
80
5 铣外宽及沉孔 哈斯机
U型布局 定岗定人
已建立 已建立
407m 24/h2人
提高了51.8% 提高了100%
22
珠海市俊凯机械有限公司 活动目标:
一、生产效率提升50% 二、建立小批量生产线,岗位及人员的确定。
活动时间:6月3日-6月10日
23
珠海市俊凯机械有限公司
• 改善范围:
– 观测小批量产品族的生产过程.
• 所做的工作:
工具摆放混乱,没有标示,经常用工 具时需要到处寻找工具浪费时间
工具摆放整齐、标示清楚明了, 员工不需要再寻找工具。
33
珠海市俊凯机械有限公司

工业工程之改善PPT课件

工业工程之改善PPT课件

例2(挖小坑) 用铁锹 推土机 用手挖
一份给企业发展和个人成长带来智慧的事业 29
IE工业工程的效率意识 • 效率的测量方法
– 效率 = 实际值/基准值 – 作业效率 = 产量*标准工时/投入工时
业绩
第一期 (19世纪中后期)
E.WHITNEY
互换性方式原理(1800)
第二期 (19世纪末期)
F.W TAYLOR 工时定额研究(1886) F.B GIBRETH 动作研究(1911年)
第三期
E.MAYO
MORAL的发现
第二次世界大战期间 W.A SHEWART 创造管理图(1931年)
第四期 第二次世界大战后
• 再找新主题,持续不断改善。
一份给企业发展和个人成长带来智慧的事业 28
IE工业工程的效率意识
• 何谓效率?
– IE活动经常被当作效率改善的活动,效率提高了,人手减 少了,单位时间人均产量提高了.
分类 有效率
无效率
内容 目的=手段 浪费 目的>手段 不合理 目的<手段
例1(运7Kg物品) 用台车 用叉车 人工搬
一份给企业发展和个人成长带来智慧的事业 7
工业工程概述 • 工业工程的定义-3
• 工业工程是将基础科学、工业知识和一些方法,在工 业企业与其它领域中应用的技术。
• 为了提高生产效率,为了研究某项政策对其它政策的 经济有利性,要对工具准备建立适当的程序。为了达 到上述目的,必须经常将成果和成本结合起来考虑。
• 广东科龙电器有限公司冰箱公司,四条生产线原设计生产 能力60万台/年,实际生产43万台,应用IE后,93年生产了 75万台,94年生产了91万台,在此基础上引进100万台改 造项目,94年底投产,生95万台,与43万台相比,增加了 52万台。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档