喘振原因分析及对策
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离心式鼓风机喘振原因分析及对策
离心式鼓风机在使用过程中发生的喘振现象,对喘振产生的原因和影响喘振的主要因素进行了分析,提出了判断喘振的方法,并总结了几种消喘振的解决方案,如采用变频器启动、采用出风管放气、降低生物池的污泥浓度、保证管路畅通改变鼓风机的“争风”状态、加强人员技能培训、定期维护保养等。
关键词:离心式鼓风机;喘振;对策
1喘振
1.1喘振产生的原因
在鼓风机运转过程中,当流量不断减少到最小值Qmin(喘振工况)时,进入叶栅的气流发生分离,在分离区沿着叶轮旋转方向并以比叶轮旋转角速度小的速度移动。当旋转脱离扩散到整个通道,会使鼓风机出口压力突然大幅下降,而管网中压力并未马上减低,于是管网中的气体压力就大于鼓风机出口处的压力,管网中的气体倒流向鼓风机,直到管网中的压力下降至低于鼓风机出口压力才停止。接着,鼓风机开始向管网供气,将倒流的气体压出去,使机内流量减少,压力再次突然下降,管网中的气体重新倒流至风机内,如此周而复始,在整个系统中产生周期性的低频高振幅的压力脉动及气流振荡现象,并发出很大的声响,机器产生剧烈振动,以致无法工作,这就产生了喘振。
1.2影响喘振的主要因素
①转速
离心式压缩机转速变化时,其性能曲线也将随之改变。当转速提高时,压缩机叶轮对气体所做的功将增大,在相同的容积流量下,气体的压力也增大,性能曲线上移。反之,转速降低则使性能曲线下移。随着转速的增加,喘振界限向大流量区移动。
②管网特性
离心式鼓风机的工作点是鼓风机性能曲线与管网特性曲线的交点,只要其中一条曲线发生变化(如将鼓风机出口阀关小),工作点就会改变。管网阻力增大,其特性曲线将变陡,致使工作点向小流量方向移动。
③进气状态
在实际生产中,进气压力过低、背压过高、进(排)气量忽然减少、进气温度过高、鼓风机转速忽然降低、机械故障、进口风道过滤网堵塞、生物池污泥浓度过高、曝气头堵塞、喘振报警装置失灵等都会引起鼓风机喘振。
2喘振的判断及消除
2.1喘振现象的判断
①鼓风机抽出的风量时大时小,产生的风压时高时低,系统内气体的压力和流量也会发生很大的波动。
②鼓风机机体产生强烈的振动,风机房地面、墙壁以及房内空气都有明显的抖动。
③鼓风机发出“呼噜、呼噜”的声音,使噪声剧增。
④风量、风压、电流、振动、噪声均发生周期性的明显变化。
2.2喘振的消除措施
在生产过程中,当观察到发生喘振现象时,就不要再增加管网阻力,以免加剧喘振,应立即查找原因,采取相应的措施,及时消除隐患。
①采用变频器启动。4台离心式鼓风机均配备变频器。通过调低鼓风机二级电动机的运行频率,可以消除喘振,在鼓风机启动时比较有效。但这种方法实际上降低了鼓风机的使用能力,只能作为临时性措施。
②采用出风管放气。在出风管上设一旁通管,一旦风量降低至Qmin旁通管上的阀门自动打开放气,此时进口的流量增加,工作点可由喘振区移至稳定工作区,从而消除了进气流量小、冲角过大引起失速和发生喘振的可能性。
③降低生物池的污泥浓度。鼓风机的负荷越大,发生喘振的几率就越大。在满足工艺基本要求的情况下,尽量降低生物池的污泥浓度,减少耗氧量,可以使鼓风机的工作负荷降低,离开喘振区域。
④保证整个管路的通畅。定期检查进口风道过滤网,若发现堵塞则立即更
换。由于龙王嘴污水厂的曝气系统已运行三年,不少曝气头堵塞,需尽快更换,以降低整个管路的阻力。此外,鼓风机出口管与总管连接角为90°,气体因流速快而冲击管壁形成爆炸头,大大增加了局部阻力,目前只能通过对管路的改造来解决。
⑤改变鼓风机的“争风”状态。由于鼓风机采用并联形式,在一机正常运行、一机欲停、备机欲开状态下,很容易造成开、停两台机因“争风”而处于小流量状态。高压头鼓风机气体压迫低压头鼓风机气体,致使喘振发生,此时将欲停机迅速关闭,急速启动备用机达正常工况,即可消除喘振。
⑥加强对运行人员的技能培训,杜绝不当操作。在生产运行中,存在开机时因操作不当,出口阀门未能迅速打开,致使机组在小流量状态下运转,发生喘振现象。此时应迅速开启出口阀,加大流量,使机组在正常工况下运行,即可消除喘振。
⑦定期维护保养。检查鼓风机的油温、油压,主电机的温升,鼓风机的振动、电流、电压等,使鼓风机运行在最佳工况,避免喘振的发生。
3结语
离心式鼓风机是污水处理厂的重要机械设备之一,喘振是离心鼓风机固有的特性,具有较大的危害。在实际生产中,只要对喘振现象产生的征兆加以快速准确的预测与判断,并及时处理,就可以有效避免喘振现象的发生。