螺纹锁紧环换热器内漏原因分析及处理
蜡油加氢装置螺纹锁紧环换热器内漏原因及处理措施
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蜡油加氢装置螺纹锁紧环换热器内漏原因及处理ห้องสมุดไป่ตู้施
张 斌 刘志博 陈晓飞 (中国石油化工股份有限公司洛阳分公司, 河南 洛阳 471012 ) 摘 要: 介绍了蜡油加氢装置螺纹锁紧环换热器的工作原理及技术参数, 对蜡油加氢螺纹锁紧环内漏情况进行了分析, 同时对今后 螺纹锁紧环换热器的平稳生产提出了改进措施。 关键词: 螺纹锁紧环换热器; 内漏分析; 改进措施 1 概述 220 万吨 /a 蜡油加氢装置是十一五期间中国石油化工股份有 限公司洛阳分公司油品质量升级改造第一阶段的实施工程, 而螺纹 锁紧环换热器又是蜡油加氢装置的核心设备,它不仅具有耐高温、 耐高压、 结构紧凑、 泄漏点少及密封可靠的特点, 而且还具有设备占 地面积小、 节约材料的优点。 这种换热器在操作运行过程中, 如果出 现了泄漏现象, 不需要停车, 只需紧固内外压紧螺栓即可达到密封 效果。本文针对蜡油加氢螺纹锁紧换换热器自开工以来直到 2015 年大检修这个时间段出现的内漏情况进行了分析, 对以后的长周期 运行提出了改进措施。 2 螺纹锁紧环换热器工作原理 2.1 结构特点 图 1 螺纹锁紧环换热器结构图 蜡油加氢装置螺纹锁紧环换热器的内部结构如图 1 所示。 换热 器由壳体、 管束、 螺纹锁紧环、 压盖、 管箱内套筒等几大部分组成, 螺 纹锁紧环换热器的内密封垫片用于管程与壳程的密封, 外密封垫片 用于管程与外界的密封。设备本身没有其它泄漏点, 因而在操作过 程中的密封十分可靠。通常能够提高换热效率 30%左右, 其管箱结 构由管箱本体承受, 管程的主密封功能是通过拧紧螺纹锁紧环上的 主密封螺栓来压紧管箱垫片以达到密封目的。 螺纹锁紧环换热器具 有密封可靠、 结构紧凑以及维护简捷方便的特点。 2.2 工作原理 螺纹紧锁环换热器采用双密封结构, 比普通换热器多了一个管 板内密封结构, 密封力是通过分合环、 分程箱和管板逐件传递的, 由 管程内压引起的轴向力通过管箱盖和螺纹环而由管箱本体承受 。 1—壳体 2—管束 3—活动鞍座 4—固定鞍座 5—内压紧螺栓 6—外压紧螺栓 (图 2 ) 7—顶销 8—顶销 9—内圈压环 10—外圈压环 11—密封盘 12—波齿复合垫片 螺纹锁紧环换热器拧紧内压螺栓(5)后, 通过外顶销(7)、 外圈压 13—压 环 14—分 合 环 15—定 位 环 16—内 部 螺 栓 17—环 垫 18—分 程 箱 环(10)、 密封盘(11-0)、 压紧外密封垫片, 实现管程与外界的密封。由 19—螺 柱 20—螺 母 21—波 齿 复 合 垫 片 22—波 齿 复 合 垫 片 23—管 箱 盖 板 (一 ) 26—定位销 (二 ) 27—内套筒 卡在壳体沟槽内的分合环(14)以及穿过分合环的内部螺栓(16), 通过 24—螺纹锁紧环 25—定位销 内套筒(25)壳体的传递压紧内密封垫片, 使垫片获得足够的压紧力, 图 2 螺纹锁紧环换热器结构剖视图 实现管程与壳程间的密封。 内外圈压紧螺栓都具有压紧垫片并传递 垫片反作用力的作用, 而垫片的反作用力最终由螺纹承压环承担。 螺纹承压环的外部和与之相配合的管箱大筒体的内部表面设计了 相配合的螺纹, 设备安装之后, 螺纹承压环的外螺纹和管箱筒体的 内螺纹咬合, 同时通过螺纹承压环和压盖承担管壳程的内压和垫片 反力, 螺纹锁紧环换热器的名称也正是由此而来。 2.3 工作参数 蜡油加氢装置共有 4 台高压换热器采用了螺纹锁紧环式换热 器, 分别为反应流出物 / 混合进料换热器 E5101A/B/C 和热高分气 / 混合氢换热器 E5102, 其结构相似, 均为 H-H、 双壳程螺纹锁紧环换 热器。 (表 1 ) 图 3 循环氢压缩机入口流量趋势图 3 螺纹锁紧环换热器内漏原因分析 3.1 换热器内漏判定方法 若螺纹锁紧环换热器发生内漏, 而泄漏物是从高压侧窜入低压 侧, 而蜡油加氢装置螺纹锁紧环换热器壳程压力高, 会向管程泄漏。 当管壳程压降增大时, 泄漏随之增大, 大量冷料和混合氢窜入管层 反应生成物里, 造成热高分罐入口温度快速降低, 液位快速上涨。 而 至加热炉的物料减少, 在燃料气流量不变的情况下, 炉出口温度快 速上升。由于混合氢直接泄漏至热高分罐后, 经冷高分到循环氢压 缩机入口, 同时泄漏会造成循环氢压缩机出口压力降低, 入口流量 开始上升。 由于高压物料窜入低压物料里, 造成系统压力上升, 但是 图 4 热高分罐入口温度趋势图
螺纹锁紧环换热器检修存在问题及对策9
螺纹锁紧环换热器检修存在的问题及对策摘要:石化炼油厂有套加氢装置使用了由国外设计、制造的H—H型螺纹锁紧环换热器,由于设计不合理,在停车对换热器进行拆装时,出现了外圈螺栓粘结,螺纹锁紧螺纹损坏,内法兰螺栓拆卸困难以及密封泄漏等一系列的问题。
通过采取改变螺栓结构,改进拆装程序与方法等措施,完成对换热器的检修,也方便换热器以后的拆装检查。
关键词:螺纹锁紧环高压换热器拆卸问题改进1 前言加氢裂化装置和渣油加氢脱硫装置的高压换热器均为螺纹锁紧环式换热器,这种结构型式的换热器最初是由美国雪弗龙公司开发设计的。
其管箱用大型螺纹环承担全部压力,省掉了传统换热器两个大型法兰和相应的一套重型螺栓、螺母,因此其体积小、结构紧凑;另外从密封角度上讲,压紧垫片的螺栓只承受垫片压紧力,与换热器内压力几乎无关,且运行过程中出现泄漏时,也不必停车,只需紧固外面的螺栓即可达到密封要求,因此其结构是合理的,密封有保证,操作安全可靠。
但螺纹锁紧环式换热器的结构比较复杂,内构件多,装配复杂,拆装需要借助专用工装。
加氢裂化装置和渣油加氢脱硫装置的高压换热器的结构基本相同,但也存在差异之处,本文介绍了高压换热器的结构特点,并就两套装置的换热器在检修过程存在问题进行阐述,并提出处理办法。
2 换热器的操作条件两套装置的换热器的操作条件见表1、2。
表1 加氢裂化高压换热器操作条件表2 渣油加氢高压换热器操作条件I-E101II-E101反应流出物反应进料17.4 20.5 454 427I-E102AII-E102A混合进料热高分气20.6 17.2 400 427I-E102BII-E102B混合进料热高分气20.4 17.1 360 401I-E103II-E103混合氢热高分气20.6 17.2 280 3203 换热器的结构简介以渣油加氢装置的高压换热器为例,以下简单介绍高压换热器的结构形式。
3.1 管箱结构管箱的结构详见图1。
图1 管箱结构图3-管箱4-管板5-壳侧垫片7-分程隔板套圈9-内法兰10-内法兰螺栓11-三合环12-内套筒13-垫片压板14-管箱垫片15-管箱盖16-压环17-内圈螺栓18-固定环19-螺纹锁紧环20-外圈螺栓 21-换热管子22-检漏口3.2 管箱结构的特点⑴、管程压力的传递过程:管程内的压力所产生的轴向力,由管箱盖(15)通过螺纹锁紧环(19)的外螺纹和管箱(3)的内螺纹啮合,传递给管箱体。
高-高压螺纹锁紧环热交换器间歇性内漏分析及处理
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同 一同
压 螺 纹锁 紧环 热 交换 器 间歇 性 内漏 分 析 及 处 理
熊 卫 平 ,桑 国平 ,刘 苹 。 , 吕旭 东
( 1 . 中 国 石 化 股 份 有 限 公 司 塔 河 炼 化 有 限公 司 ,新 疆 库 车 8 4 2 0 0 0 ; 2 . 甘 肃 蓝 科 石 化 高新 装备 股 份 有 限 公 司 , 甘 肃 兰州 7 3 0 0 7 0 ; 3 . 中 国石 油 化 工 股 份 有 限公 司 中 原 油 田分 公 司 天 然 气 产 销 厂 ,河 南 濮 阳 4 5 7 1 6 2 ;
Ab s t r a c t :Th e r e a s o n s t h a t t h e g a s o l i n e a n d d i e s e l o i l h y d r o g e n a t i o n u n i t i n c i r c u l a t i n g h y d r o g e n
对 间歇 性 内漏原 因进行 了分析 , 通过 检修 时 的数据 校核 , 认 为 内漏的根 本 原 因是 初 装 时 内部垫 片预 紧力过 大 , 造 成 垫片 回弹 率低 。提 出 了避 免 高一 高压螺 纹锁 紧环 热 交换 器 内漏的 回装要 点 。
关 键 词 :热交换器 ;螺纹锁紧环 ;间歇性 内漏 ;处理 中 图 分 类 号 :T E 9 6 5 ;TQ 0 5 1 . 5 文 献 标 志 码 :B d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 0 - 7 4 6 6 . 2 0 1 3 . 0 3 . 0 2 6
122-镇海炼化-高压螺纹锁紧环换热器结构分析及泄漏处理-卜敬伟-820-823
高压螺纹锁紧环换热器结构分析及泄漏处理卜敬伟(中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司浙江宁波 315000)摘要:本文介绍了加氢裂化装置高压螺纹锁紧环换热器的结构和工作原理,分析了气密阶段换热器泄漏的原因,并对改进后的安装方案做了详细介绍。
关键词:高压螺纹锁紧环换热器泄漏密封原理处理方法高压螺纹锁紧环换热器因其可靠的密封性能被广泛用于石油化工行业。
加氢裂化换热器E304为典型的H-H型螺纹锁紧环换热器。
2013年8月加氢裂化装置检修结束,进入开工氮气气密阶段,当压力升至0.4MPa时,该换热器附近发出刺耳的气流声,经现场排查发现换热器检漏孔处氮气大量泄漏,气密被迫停止,系统泄压,换热器打开检修。
1 E304内部结构及主要技术参数加氢裂化换热器E304为H-H型螺纹锁紧环换热器,其内部结构和密封原理见图1。
1-管板;2-壳程垫片;3-管板;4-外壳;5-分程箱;6-垫环;7-内法兰;8-三合环;9-内法兰螺栓;10-支撑圈;11-管程垫片;12-密封盘;13-外压环;14-内压环;15、16-顶销;17-外圈压紧螺栓;18-内圈压紧螺栓;19-螺纹锁紧环;20-检漏孔;21-内套筒;22-隔板箱;23-填料函;24-分程箱盖板表1 E304技术参数表设备位号设备名称介质设计压力/MPa 设计温度/℃壳程管程壳程管程壳程管程E304 反应流出物/冷原料油换热器原料油反应流出物19.6617.90215 240 2 H-H型高压螺纹锁紧环换热器的密封原理(1)管壳程之间密封图1 E304换热器头部结构图管箱的密封是通过壳程垫片2、管板3、隔板箱22、内法兰7、三合环8、内法兰螺栓9来实现的。
内法兰7上有许多丝孔,每个丝孔都有一颗单头螺栓。
当把螺栓向里拧紧时,顶在隔板箱22上,当继续拧紧螺栓时,内法兰7会产生一个向后退的趋势。
但后退趋势被三合环8顶住,由于三合环8被卡在槽内不能后退,便会给内法兰螺栓9一个向前的力。
螺纹锁紧环式换热器内漏失效及检验措施
- 73 -第10期螺纹锁紧环式换热器内漏失效及检验措施赵洵(南京三方化工设备监理有限公司, 江苏 南京 210033)[摘 要] 详细介绍了螺纹锁紧环式换热器的构造和主要结构特点,重点分析了螺纹锁紧环式换热器发生内漏失效的原因,针对内漏失效原因总结了相应的检修措施,提出了检修中应注意的事项。
[关键词] 螺纹锁紧环换热器;结构特点;内漏失效;检验措施作者简介:赵洵(1990—),男,黑龙江齐齐哈尔人,大学本科,助理工程师。
南京三方化工设备监理有限公司,部长助理。
为了有效地降低能量损耗,提高能源利用率,高压换热器在诸多领域得到广泛应用,然而,换热器的故障会直接引起生产过程中的许多问题,例如造成加热炉工作温度过高,更严重的甚至导致生产系统停工。
因此,做好高压换热器的维护是保证安全生产顺利进行的关键。
传统的换热器结构复杂,不便于装卸维修,并且存在明显的泄漏问题,目前,对于高温高压工况下的热交换设备,国内广泛采用螺纹锁紧环换热器,这种换热器在具备耐高温、耐高压的同时,还具有漏点少、占地面积小、节省加工材料等特点,此外,这种换热器最突出的优势是能够在设备运行过程中解决泄漏问题,有效地避免了由于设备问题停工带来的经济损失。
1 螺纹锁紧环换热器简介1.1 螺纹锁紧环换热器的典型结构由美国Chevron 公司与日本Chiyoda 公司联合研究生产的螺纹锁紧环换热器,由于其结构上具有明显的优势,目前被广泛地应用在高温高压生产行业。
我国最早引入螺纹锁紧环式换热器要追溯到上世纪80年代,石油石化行业逐渐引进万吨级加氢裂化装置,90年代初,洛阳石油化工工程公司与兰州石油化工机器总厂对加氢裂化装置共同进行研发,最终实现了螺纹锁紧环换热器的国产化,目前已被广泛地应用在各大炼油厂[1]。
螺纹锁紧环换热器主要分为整体式与分体式两种,如图1所示,为整体式螺纹锁紧环式换热器的结构图,这种类型的换热器管板置于换热器内部,管箱的盖板采用螺纹锁紧环的方式与换热器管箱一端相连接,整体式换热器管壳程筒体固定成为一体,并且两侧的筒体均为高压端;分体式换热器管板与管箱为一体,管壳程采用螺栓连接的方式,这样壳程仅能承受较低的压力,而管程依然要承受较高压力。
螺纹锁紧环换热器内漏问题探讨
( S I N O P E C, L u o y a n g P e t r o c h e mi c a l E n g i n e e r i n g C o r p o r a t i o n L t d . , L u o y a n g 4 7 1 0 0 3 , C h i n a )
Abs t r a c t: Th e c a u s e o f i nt e na r l l e a k a g e o f t h e c ur r e n t t h r e a d l o c k i ng r i n g h e a t e x c h a n g e r wa s a n a l y z e d
换热 器 的 结 构 , 通常管程、 壳 程 压 力 为 6 —2 5
MP a , 管程 、 壳 程 压力 差 为 1 . 5~ 4 . 0 MP a , 一 般 壳 程压 力 高于 管程 压力 。
根 据螺 纹锁 紧 环 换 热器 结 构 ( 见图 1 ) , 由于
介质 腐蚀 性 特点 , 通 常要 求管 束 、 内套筒 等 内件 采
Ke y wo r d s : g a s k e t ; s e a l ; d i f f e r e n t i l a p r e s s u r e t e s t ; p r e s s u r e d i f f e r e n c e o f t h e t e s t
a n d t h e a d v a n t a g e s o f v a r i o u s k i n d s o f i n n e r g a s k e t s we r e p o i n t e d o u t . I t S ou f n d o u t t h a t r e d u c i n g t h e
螺纹自锁紧换热器内漏分析及检修
( ) 下螺纹锁 紧环上压 紧螺栓 、观察孔丝 堵 ,螺栓 在拆卸后 2 卸 要对 螺栓进行清洗 、 修理并防腐 。 ( ) 卸螺纹锁 紧环 ,先 在观察孔 内注入 润滑油 ,以便旋动螺 3 拆 纹锁紧环 。用 吊车配合 来 吊起螺纹锁紧环拆 卸工装 ,按工作 图将 连接 螺纹 锁紧环 的拆 卸工装组 装好 ,将A 用链条与其它 支架连接起来 , 点 B 点的平衡重 块视需要增加或减少 , 点( c 拨齿盘) 为转动扳手扳手 管 ,
1 安 装 内件 和 分 程 箱 . 2
螺纹锁紧环换热器具有结 构紧凑 、耐高温 、许 多炼油厂 的高压加 氢裂化装置广泛采用 。大 庆炼化 公司 加氢 改质装置现有螺纹锁 紧环式 换热器两台 。该换热器 自2 0 年l 月 01 1 使 用以来运行状况 良好 ,2 0 年为了保障高压临氢设 备安 全使用 ,对 07 其进 行首次检修 ,以下是在检 修高压换热器过程 中的一些 心得和经验
置。
14 旋舍 螺 纹 承 压 环 .
该 台换热器是 典型的H H ,主体材料 为22 C 一 Mo 堆焊 ,密 —型 . r1 + 5 封面连接形式 为I 形式 。H H ( 程 、壳程高压式 ) 以下特 点 : u —型 管 有 ①管箱 与壳体 组焊 为一体 ;②管板是按 压差设计的 ,因此管板厚 度较 小 ;③管程 密封和壳程密封均在管箱 上 ;④有两圈压紧螺栓 ; 管箱 ⑤ 侧 内件较 多 ; ⑥管 柬可单独抽出 。 我 们请 来了生产厂家 的专业技术 人员指导换热器 的拆装 及拆 卸工 装的使 用。经 过三方多次协商 ,制定 了行之有效 的检 修方 案并实施 。
11 锁 紧环 拆 卸 .
在拆卸工装前 端时联 接好联接架 ,将联接板l 除去换上联接板2 , 将螺纹承压环 、内外压 杆 、内外压环和压盖组装到一起后 ,用工装 的 加长螺栓 把联接板2 与压盖拧 紧 ,利用螺纹 承压环上 的螺孔 及匹配相 对应 的螺 栓将 联接 板 2 拧紧 ,彻 底清洗 内外螺 纹 。由 吊车 吊起 组装 件 ,慢慢靠近螺纹 端口 ,搬动前面的搬手让螺纹承压环能顺利旋入壳 体的 内螺纹 , 并在 此时要经常调整 吊车和手动葫芦位置 以保持设 备中 心轴线与螺纹承压 环的同心度 ,当旋合到预定位置后 ,松开加长 螺栓
高_高压螺纹锁紧环热交换器间歇性内漏分析及处理
螺旋板式换热器常见故障及处理方法
螺旋板式换热器常见故障及处理方法一、引言螺旋板式换热器是一种高效的换热设备,常被用于化工、能源、石油等行业中。
然而,在长期使用过程中,螺旋板式换热器也会出现一些常见的故障。
本文将介绍螺旋板式换热器的常见故障及处理方法。
二、漏泄故障螺旋板式换热器的漏泄故障可能由以下原因引起:板片密封不良1.:板片之间的密封不良会导致流体泄漏。
处理方法是检查并更换密封垫片,确保密封性能。
板片腐蚀2.:腐蚀会使板片表面出现小孔,导致漏泄。
处理方法是定期清洗换热器,并进行防腐处理。
板片变形3.:长期高温使用会导致板片变形,造成泄漏。
处理方法是定期检查板片变形情况,如有需要,更换变形的板片。
三、结垢故障螺旋板式换热器的结垢故障可能由以下原因引起:污水中的沉淀物 1.:长期使用会导致污水中的沉淀物积累在板片表面,形成结垢。
处理方法是定期清洗板片,避免沉淀物的堆积。
水质问题2.:水中的钙、镁离子过多,会形成钙镁结垢。
处理方法是采用软化水处理或定期给换热器进行酸清洗,溶解结垢。
四、冷凝结露故障螺旋板式换热器的冷凝结露故障可能由以下原因引起:进出口温差过大1.:进出口温差过大会导致冷凝结露。
处理方法是调整流体流量或增加辅助设备,以减小进出口温差。
管壳泄漏2.:管壳泄漏会导致流体进出口温度不稳定,进而引起冷凝结露。
处理方法是检查管壳密封情况,修复或更换泄漏部件。
五、渗漏故障螺旋板式换热器的渗漏故障可能由以下原因引起:管壳接口渗漏1.:管壳接口处的渗漏会导致流体泄漏。
处理方法是检查管壳接口密封情况,进行紧固或更换密封件。
换热管渗漏2.:换热管本身的渗漏也会导致流体泄漏。
处理方法是检查换热管的状况,如有需要,更换渗漏的换热管。
六、总结螺旋板式换热器在长期使用过程中容易出现漏泄、结垢、冷凝结露和渗漏等常见故障。
针对这些故障,我们可以采取相应的处理方法,如更换密封垫片、定期清洗换热器、软化水处理、调整流体流量等,以保持换热器的正常运行。
希望本文对您了解螺旋板式换热器的常见故障及处理方法有所帮助!。
螺纹锁紧环换热器内漏分析及处理
螺纹锁紧环换热器内漏分析及处理LIAO Bai-ming;CHEN Min-jie【摘要】以惠州石化汽柴油加氢装置中的螺纹锁紧环式高压换热器为研究对象,并结合该类换热器的结构特点,从换热器的垫片类型及材质、工艺条件、换热效率等多方面综合分析了汽油加氢装置螺纹紧环高压换热器发生内漏的原因.最终分析表明,换热器E101换热效率低,壳程入口温度大幅下降,密封压紧垫片松回弹能力不足,是导致内漏的主要原因,并针对此提出相应解决方案.【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2019(047)012【总页数】3页(P120-121,165)【关键词】螺纹锁紧环;入口温度低;内漏【作者】LIAO Bai-ming;CHEN Min-jie【作者单位】;【正文语种】中文【中图分类】TE965螺纹锁独特紧环换热器作为加氢装置一种结构形式,具有密封性能好、耐高温高压、换热效率高以及可带压排除泄漏等优点[1]。
惠州石化汽柴油加氢装置螺纹锁紧环换热器自2009年底运行至今未进行过大检修,换热器换热效率不断下降,在正常生产期间E101A突然出现了2次内漏,因此分析该换热器发生内漏的原因及提出相应的解决方案具有重大意义。
1 螺纹锁紧环换热器基本情况汽柴油加氢处理装置采用固定床加氢脱硫工艺技术,处理焦化汽柴油、催化柴油的混合原料,经过加氢反应,脱除硫、氮、氧、金属等杂质。
反应产物自反应器出来经换热器E101A/B与原料油换热。
若该换热器发生内漏,将导致加氢原料油泄漏到加氢反应油,从而导致产品不合格。
反应流出物与原料油换热流程如图1所示。
换热流程和换热器的设计参数见表1。
图1 反应流出物换热流程Fig.1 Reaction effluent heat transfer process表1 E101主要技术参数Table 1 Main technical parameters of E101项目壳程管程工作压力/MPa 8.63 7.84工作温度(入/出)/℃ 85/258 375/220设计压力/MPa 9.97 9.30设计温度/℃ 310 420介质氢气、焦化汽柴油加氢反应产物液压试验压力/MPa 13.06 13.39主要受压元件材料壳体12Cr2MolR+堆焊管板0Crl8Nil0Ti管束0Crl8Nil0Ti管箱12Cr2Mol锻+堆焊2 螺纹锁紧环换热器结构特点本文所述的换热器是用于反应产物/原料油的换热器单系列分A/B两台。
螺纹锁紧环换热器的结构分析及检修步骤
南哲 ( 神华 鄂 尔 多斯 煤制 油分 公 司催化 重 整装 置 , 内蒙 古 乌兰 木伦镇
出的可靠的解决方法。 详细阐述 了本次榭 爹步骤, 对行业内同类检修的处理 , 具有一定的借鉴意 义。 关键词 : 螺纹锁 紧环换 热器;结构分析 ; 检 修步骤
( 8 ) 拆卸密封盘使用头部带螺纹的 专业杆 , 在吊车配合下拆 卸后将其放在橡胶垫上 , 以防碰坏 。 小心取 出外密封垫圈, 拆卸后 的外密封垫 圈认真检查密封面是否有损伤 , 并用棉布包裹存放 。
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螺栓 上和对应螺 孔边上做 好记号 , 外压 紧螺 栓和螺孔的 编号从 Al 开始, 顺 时针 排 列 , 起 点在 上 ; 内压 紧螺 栓的 编号 从B1 开 始顺时 针排列 , 起点也在 上。 拆卸后 的螺 栓进 行煤油 清洗 , 抹上 黄油保 管好 , 目的是 为 了防腐蚀 和生锈 , 并且减少螺 栓摩擦 力。 ( 6 ) 通过 管程 简体 上部的 注油孔 注入润 滑油 , 以便 润滑 油 渗进螺纹 承压环的螺纹 部分 , 减少旋动摩擦 力。 ( 7 ) 拆卸螺纹 承压环 。 螺纹承压 环采用啮 合度高 , 抗 剪抗 弯 能力 强的短齿梯形 螺纹结 构 , 这种 结构设计 可以承受较 大的管
( 3 ) 拆除管 、 壳程 出入 口法兰连接 。 ( 4 ) 沿管程 简体 圆周 均分八等分 , 做好 角度值方向标记 , 最 上 一点设 定 为0 。, 顺时针 方 向每 隔4 5 。为一 点标记 定位 角度 值, 并在每 个测点 用深度游标 卡尺测量螺纹 承压环端面 到管程
螺纹锁紧环换热器泄漏分析
螺纹锁紧环换热器泄漏分析发布时间:2021-05-25T03:43:17.091Z 来源:《中国科技人才》2021年第7期作者:高玉强杨鑫王磊[导读] 2019年9月16日11时加氢联合车间岗位巡检时发现加氢裂化装置螺纹锁紧环换热器E-109附近有硫化氢气味,立即进行检测,用报警器对螺纹承压环螺纹处、排凝管、排气管、压紧螺栓螺纹处等可能泄漏介质的部位逐一检测,最终确认是换热器管程顶部排气管处泄漏介质热高分气(氢气、含硫化氢)。
中国石油天然气股份有限公司抚顺石化公司辽宁抚顺 113004摘要:由洛阳院进行设计的200万吨/年加氢裂化装置采用UOP工艺包,装置2012年建成投产,运行中发现加氢裂化装置螺纹锁紧环换热器E-109附近有介质泄漏。
由于事关安全生产,所以公司开展的泄露专项整治,保证装置安全运行。
本文对此展开详细分析,希望对此类问题地杜绝贡献自己的力量。
一、装置概况及设备简介200万吨/年加氢裂化装置采用UOP工艺包,由洛阳院进行设计。
公称规模200万吨/年,实际处理规模 205.61万吨/年,装置年开工时数8400 小时,操作弹性 60%~110%。
装置2012年建成投产,同年8月6日产品全部合格,实现一次开汽成功。
二、E-109换热器泄漏故障经过2019年9月16日11时加氢联合车间岗位巡检时发现加氢裂化装置螺纹锁紧环换热器E-109附近有硫化氢气味,立即进行检测,用报警器对螺纹承压环螺纹处、排凝管、排气管、压紧螺栓螺纹处等可能泄漏介质的部位逐一检测,最终确认是换热器管程顶部排气管处泄漏介质热高分气(氢气、含硫化氢)。
分析后,根据换热器结构判断是换热器管程外密封面有轻微泄漏。
公司技术人员给出紧固压紧螺栓的处理方案,并规定了外密封面压紧螺栓紧固的力矩区间(1200牛米至1400牛米),车间随后组织施工队伍对外密封压紧螺栓进行紧固,先后使用扭力扳手按1200牛米、1300牛米、1350牛米、1400牛米的扭力对压紧螺栓进行了四轮紧固,紧固后泄漏情况有所减小,但仍有微量介质泄漏。
高压螺纹锁紧式换热器内漏分析
T e l k h g r s u e t r a o k n y e h a i t r h n e iu g s t e mi u e h i i h p e s r h e d l c i g t p e t e c a g r d v l e h n t n n
2 Qn d oC k g& G sC . ig a oi n a. o 1
Ab t a t T i ril i l n r d c d t e h a n e c a g rs r e , nr d c d rt r s t e f co y r p i e t n , sr c : h sa t e smpy ito u e h e ti tr h n e u v y I t u e e u n h a t r e a rs n i c o me t Ha n lz d t i h a ne c a g r D v le , e s n a d te p o e s g meh d S mp y i t d c d t i h a n e c a g r s a ay e s e ti tr h n e iu g s r a o n h rc s i t o , i l n r u e h s e t i tr h n e h n o
现 问题及 处 理方 法
化验重石脑油 s 含量不合格后 , 车间分析高压换热
器存在内漏 , 氮含量达到 17× 0 车间及 时联系 . 1 ~,
机 动 处 和 抚 顺 机 械 制 造 有 限 公 司 来 处 理 。 1月
2 1 1 螺纹承压环拆下后发现管箱螺纹部分有过 ..
热迹象( 见图 1 ; ) 管程 内的介质物状为氧化皮状和
s a i il . e tprncp e
螺纹锁紧环换热器内漏原因分析及处理
3 内漏 情况 分析
装过程中, 由于各 方 面的原 因 , 片 的压 紧力 可能 垫
不均 衡 、 足而 引起 内漏 。 不
壳程 密封 结构 由壳程 垫片 、 管板 、 u形管 煨 弯
处 和 内法 兰螺 栓所 组 成 , 节 内法 兰螺 栓 可 控 制 调
m ¨ "
3 2 热膨胀 不一 致 . 管箱 内 隔筒 与 管 箱 材料 不 同 , 致 高 温 下 热 导
种 结 构 形 式 , 有 结 构 紧 凑 、 高 温 高 压 等 特 具 耐
点, 广泛 用 于炼 油 厂 的 高压 加 氢 裂 化 装 置 。加 氢
裂化 车 间螺纹 锁 紧环换 热器 是反 应 系统 中的关 键
密 封结构 发生 了比较严 重 的内漏 。
1 基 本 情 况 2 0万 ta柴 油 加 氢 精 制 装 置 是 该 公 司产 品 质 6 /
膨 胀 量 存 在 差 异 。 E 0 内 隔 筒 全 部 选 用 l2
0 r8 i0 i 锈 钢 , 箱 为 1 C Mo钢 , 者 线 C l Nl T 不 管 5r 两 膨 胀 系 数 相 差 4 % , 12运 行 温 度 为 2 0 左 5 E0 2% 右 , 长 8 0 0 m 的不锈 钢 内隔筒 的热 膨 胀量 比 总 0 .r a 1 CMo钢管箱 大 15 5r . mm, 由于两 者 变 形 不 协 调 ,
螺 纹锁 紧环式 换热 器 的结构独 到之 处在 于管 箱 部分 , 由管 程 内压 引 起 的轴 向力 通 过 管箱 盖 和
通常 能够 提高换 热 效率 3 % 左 右 , 管箱 结 构 如 0 其
图 1所 示 。
螺 纹环 而 由管 箱 本 体 承受 , 程 的 主密封 功 能 是 管 通 过拧 紧螺 纹锁 紧环上 的主 密封螺 栓来 压紧 管箱
螺纹锁紧环式换热器内漏原因分析及改进措施
螺 丝全部 松 动 ) ,确 认 E一1 0 6存 在 内漏 现 象 ,壳 程 的物 料漏 人 管 程 的精 制 戊 烷 当 中 ,从 而 导 致 产
品质量不 合格 。
理 分析 ,其 内漏原 因主要 有 以下几种 :
2 换 热 器 的结 构
螺纹锁紧环式换 热器 由壳体 、管束 、螺纹锁
除泄漏 ,这 样 ,螺 纹 锁 紧 环 式 换 热 器 在 操 作 过 程
因打雷 导 致 电力 系 统 晃 电 ,装 置 原 料 油 进 料 泵 P一1 A跳 停 ,紧 急 处 理 后 ,开 启 备 用 泵 恢 复 进 料 ,虽 然 只有 短 短 的 几 分 钟 ,却 使 生 产 受 到 大 幅
热器 ( E一1 0 6 ) 出现 了 明显 的 内漏 现 象 ,经 过 紧 固 内圈压紧 螺栓 勉 强 维持 生产 ,至 2 0 1 2年装 置 大 修 ,对 此换热 器 进 行 抽 芯 检 查 ,发 现 并 解 决 了换
热器 内漏 的问题 。
1 设备简介
1 . 1 工艺参 数
中对其进 出 口的工艺参数 以及成品烷烃 的产 品质
图1 螺纹锁紧环式换热器密封结构 示意图
} 周育辉 :副经 理,高级经济师 ,注册安全工程师。1 9 9 6 年毕业于石油大学 ( 华东)化工机械制造 与维修专业 。从事石油化工加工生
产。联 系电话 :( 0 5 4 6 )8 8 7 1 3 1 2 ,E—m a i l :z x j x h g z y h @1 6 3 . c o m。
量 的观察 ,发 现其 中一 台反 应 流 出物/ 混合 进 料 换
设备 ( E一 1 0 6 )工艺参数见表 1 。
表1 E一1 0 6工 艺参数
螺纹锁紧环换热器内漏原因分析及对策
螺纹锁紧环换热器内漏原因分析及对策刘孝川【摘要】针对某焦化汽油和柴油加氢装置螺纹锁紧环换热器在运行过程中出现的内漏问题,对换热器结构和相关操作参数进行分析,判断造成换热器E101A发生内漏的主要原因为E101A壳程入口温度由185℃下降至165℃,由于换热温度降低导致壳程密封垫片回弹能力不足,密封比压不够而多次发生泄漏.对换热器进行在线紧固仍不能解决换热器内漏问题,后通过工艺调整提高E101A管程、壳程入口温度,经过长期运行表明,E101A未再发生内漏,有效解决了E101A由于换热温度降低而导致内漏的问题.%The construction of the heat exchanger and related operating parameters are analyzed to find out the causes of the internal leakage of the thread locking ring heat exchanger E101A in the coker gasoline and diesel hydrotreating units.The main cause of the internal leakage is that the inlet temperature of E101A shell side goes down from 185 ℃ to165 ℃.As the heat exchange temperature of E101A is further reduced,both the resilience of seal gasket and the sealing pressure are insufficient for the shell side,which causes the internal leakage of the heat exchanger.On-line tightening can not solve the internal leakage problem of heat exchanger,but it is finally solved by raising the E101A's inlet and outlet temperatures.The long-term operation shows that there is no internal leakage of heat exchanger E101A and the internal leakage problem ofE101A due to reduction of heat exchange temperature has been effectively solved.【期刊名称】《炼油技术与工程》【年(卷),期】2017(047)012【总页数】4页(P37-40)【关键词】螺纹锁紧环换热器;内漏;密封【作者】刘孝川【作者单位】中海油惠州石化有限公司,广东省惠州市516086【正文语种】中文螺纹锁紧环式换热器是当前世界先进水平的热交换设备,国内外大型炼油企业的加氢装置一般采用此种形式换热器[1]。
螺纹锁紧环换热器内漏原因分析
螺纹锁紧环换热器内漏原因分析作者:赵鹏飞来源:《中国化工贸易·上旬刊》2019年第12期摘要:文章讲解了螺纹锁具紧环换热器的构造和工作机理,解析使用之后换热几率较低,运转稳定性较差及密闭部件很多次外泄等不足的主要因素,校正核对了内部法兰和内圈子压紧螺栓的预紧力量和拧紧力量矩,并且给出了相应处置措施。
关键词:螺纹锁紧环换热器;内漏;原因及检修方案螺纹锁紧环高压换热器是一种构造新颖的换热产品,依靠精密构造和较好耐高温高压特性,在炼油领域广泛使用,产品构造比较复杂,内部部件和安装步骤都较多,拆卸安装需要穿专业工装,导致修理困难。
某个工厂加氢气裂化设施拥有12部螺纹锁紧环高压换热器,全部是由IMB制造,包括E1101、E1102、E1104A/B等型号。
去年8月份,讨论了E1101型号维修当中出现的问题和解决方式。
比如E1101高压力换热产品,管子箱子构造。
管子箱子使用较大的梯子形状螺纹承受所有压力,节省了传统产品两个较大法兰和相应的一整套大型螺栓、螺母,因此较小,构造紧凑。
压紧垫片子的螺栓只能承担垫片子压紧力量,和换热产品压力几乎没有关系,而且使用当中出现外泄,不需要停下来修理,只需要锁住外部的螺栓就可以完全密封,因此构造合理,确保密闭,使用安全可靠。
E1101换热产品在2014年已经修理,由于缺乏修理经验,产品从2014年出现内部泄漏并且日益严重。
去年按照方案操作出现很多问题,比如一部分压紧螺栓咬合死,锁紧环状螺纹和管子箱螺纹接触表面粘住,刮蹭,导致锁紧环子旋不出来,各种密封垫片子,挠性板子和管束未能满足使用期更换要求等。
因为雷电导致电力体系晃电,部件原料油进原料泵P-1A跳闸停止,紧急处置之后,打開后备泵恢复进原料,虽然只有短暂几分钟,但是出现较大波动。
通过分析产品品质,戊烷当中硫含量超出标准,达到1700μg/g,之前这个数值只有800,通过对定期采集样品数值进行分析确定存在内部泄漏情况,壳程子的原料漏到管子程的精确制作戊烷里面,导致产品品质较低。
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原 因垫片的压 紧力 可能不均衡 、 不足 。 表1 。 3 I 2热膨胀不一致 表 l l2 0 改注水前后管程温度 变化表 E 管箱 内隔筒 与管 箱材质不 同,导致高温下 热 膨 胀 量 存 在 差 异 ,l2内 隔 筒 全 部选 用 E0 0 r8 i T 不锈 钢 , 箱 为 1CMo , C lN l i 0 管 5 r 钢 两者 线膨胀系数相差 4%;12 5 E 0 运行温 度为 20 2 左 综上所述 ,注水点 由 E 0 之后改为 E 0 l2 l2 右, 总长 80 m的不锈钢 内隔筒 的热 膨胀量 比 之前后 , 0m 管程温度突然下降, 内隔筒冷缩, 补偿 1C M 钢 管箱 大 ] r ,由于 两者 变形 不协 垫片 回弹不 足 , 5ro . m 5 a 壳程侧 垫片密封 比压不足 , 导致 调, 会对内法兰螺栓 、 内隔筒及壳程 垫片产生很 E 0 12内漏。 大的压缩力 , 这种外力 的作 用 , 造成 内法 兰 可能 4螺栓上 紧力的计算和处理措施 内漏 。 螺栓弯 曲变形 、 内隔筒微 量压缩 , 一旦操作温度 4 . 1内圈螺栓上 紧力 的计算 2螺纹锁紧环换热器的结构特点 发生大 的波动 , 造成密封垫 片因密封 比压不够 为 了防止压紧力过大 ,将垫片压溃或造 成 螺纹锁紧环式管箱结构如 图 1 所示 。螺纹 而泄漏 的故障 。 内导简塑性 变形 ,首先算出正常情况下 内罔螺 锁紧环上 的外 圈螺栓 先传递给外圈顶销再传递 3 密封垫片回弹不足 3 栓J 紧力 。 一 到外压环 , 然后到隔板最后 到管程 垫片。 热器 换 管、 壳程的垫片一般选择缠绕垫或波齿 复 4. .1内法 _螺栓预紧力的计算 1 u 操作时 ,随时可 以紧固外圈螺栓而消除管程 泄 合垫 ,金属垫 片因回弹能力差及所需密封 比压 预 紧时 , 螺栓载荷等于垫片所 需预紧 : W I盯 BY = 漏。分合环上 的螺栓 先传递给 内隔筒上支 承环 大 , 一般不使用 。由前分 析不难 看 出, 片回 此垫 再传递到 内隔筒 , 后到管板最后到壳程垫 片 。 弹能力 是一个重要指标 ,回弹能力强 的垫 片能 然 式中: 设备运 行过程 中若发 现管程 与壳程有 串漏 时 , 弥 补前述 垫片作用力 因温度发生变化 而造 成的 D= 2 8t i 15 n,垫片压 紧作用 的汁算 直径 ; o 可通过拧 紧螺纹锁 紧环 上的 内圈螺栓 , 板从 泄漏 。 管 工程 实践 中 , 设计和制造单位一是采用加 B 9 m 垫 片计 算密封宽 度 ; 垫片 的密封 比 =. m 5 Y 而将壳程垫片压 紧。 厚石墨盘根 ( 靠管程侧用作 热补偿 )和加厚 w 压 ,= 0 MP 。 Y 5 a 形 缠绕垫 ( 壳程 侧作为 主密封 ) 是选择 两 靠 ; 二 经 计算预 紧时 的螺栓载荷 Wl 860 N = 737 。 1 个 波齿复合垫 , 靠管程侧用作热补偿 , 程侧 靠壳 操作 时,螺栓载荷 等于管板两侧 由差压 引 作 为主密封 。国外进 口的此类换热器 多数 只有 起 的轴向力 P 1与垫 片T作 时的反力 G 数值上 ( 靠 壳程侧一个 加厚 w 形缠 绕垫 。E 0 采 用了 等于操 作时垫片密封所需 的预 紧力 ) ; l2 之和 两 个 4 m 厚 波 齿 复 合 垫 (石 墨 + .m 5 W P+ = '4De + 'D B j (r ) : 2r C mP G r / P r () 2 0 r8 i T) 实践 中三种 型式 的换热 器都 ClN l i 0 。在 式中: 出现过 内漏的问题。 P 管板 两侧 由差压 引起 的轴 向力 , ; NP = 3 . 同心 4不 (1 D 14) P = 7 6 3 N; l , 32 98 管束与管壳轴线不同心 、管板密封面与管 G 片 工 作 时 的 反 力 , 2 D: P G=a m = x B 1管板 ;一 一 2 壳程 垫片 ; 内隔筒箱 ;一 3 一 4填料 ; 填 束轴线不垂直 , 5 一 造成波齿 复合垫受力不均匀 , 甚 657 N P 作 差压 ,=. am挚 片 系数 , 74 1 ; 操 P 3 MP; 0 。 料压盖 ;- 6 内法兰 ; 分合 环 ; 内法 兰螺栓 ; 至局部密封 比压低 于垫片所需密封 比压 , 7 一 8 一 9 一 形成 m=3 管程垫 片;0 垫片压板 ;1外压环 ;2 外圈压 泄漏 。管束 与管壳轴线不同心的原 因是在 高温 1一 1- 1一 经计算操作时的螺栓载衙 W 42 0N 404 9 。 紧螺栓 ;3 外圈顶梢 ; 一 l一 1 螺纹锁 紧环 ;5 管箱 运行 中管束 和管壳由于材质不 同、热膨胀 系数 4 1一 4. .2内圈压紧螺栓 上紧力的计算 1 盖板 ;6 内圈压紧螺栓及 顶梢 ;7 内压环 ; 一 不一样造 成径 向膨胀不一致 。管板密封面 与管 l_ l一 1 8 在检修安装 中,内圈压 紧螺栓…般 是不上 支撑 圈;9 内套筒。 1一 束轴线不 垂直的原因是管板 因管头胀接 而造成 紧的,采取 的做 法是将 内圈压紧螺栓先顶 紧内 图1 螺纹锁 紧环式管箱结构 密封面变形 。 在上 紧内圈压紧螺栓前 , 对内 压环后 , 我们 再退 半扣。 在运行过程中若发现有 内漏 3E 0 12内漏原冈分析 圈压紧螺栓顶 到锁 紧环的距离 进行 了测量 , 实 现 象时 , 过 } 则通 : 紧内圈压 紧螺栓 , 压紧力作 使 从而达到密封效果。 换热器 内漏一般发生在壳程垫片 、管板 、 测 中发现 E 0 上 半部 于 下半 部 不平 度 达 2 用 到壳程垫 片 E, u l2 — a 形管煨弯处等 3 个部位。由于设备刚投用不久 , 3 m o r 在操作 时 , 目发现内漏 , 时内圈压 紧螺 一 . 此 3 . 5操作引起 的温度和压力波动 栓压力 W3 等于管 、 程内压产生的轴 向力 P 、 壳 l 换热器管板 、 换热器 u型管煨 弯处发生泄漏 的 可能性较低 。 在实际 中我们上 紧内圈螺栓 , 发现 原 油劣质化致使加氢精制原 料含氮含氯愈 P 与壳程蛰片工作时的反力 G ( 2 数值上等 于挚 反应器压差发 生对应 的变 化 , 实了 E 0 内漏 来愈高 ,l2 程实际操作温度为 20- 0氨 片操作时密封所需 的总压紧力 ) 证 l2 E 0管 4 -1 - 1 三者之各 : WFP+ ( W P 】 P ; = 2 () 3 点是壳 程垫片 。E O 管 板是按压差设 计的 , 12 本 盐结晶析出不可避免 。为 了避免 氨盐结 晶堵塞 身压差较小 , 壳程压力比管程大 n ~. M a随 管路 ,在 E 0 和 A11 8 1 P ( 2 l2 0 之前各 设有 一条 注水 经计 算操作 时螺栓 的载荷 W ̄ 246 - 884N - 6 单个螺栓的预紧力 : . / F W: = N 处理 量变化 )而设计 压差为 3 P , , . M a水压试验 线 ,正常工况 ,只在 A 0 之前注水 。E 0 从 0 11 12 压 力为 4 P , 5 M a通常能保证壳程 垫片密封的可 20 年 8 开工 以来至 20 年 1 月 , 06 月 06 1 由于氨 式 中 :: N 内圈压 紧螺栓 的数 量 , 6 个 。 N-0 = l2 .MP 3 靠性 。 实际运行中仍出现泄漏 , 因主要有 以 盐结晶 E 0 压降变大至 0 a 但 原 经计算 个螺栓的预紧力 F 14 4N 07 7 。 = 下几点 : 为 了降低系统压 降 、 提高 E 0 换热效 果 , 间 l2 车 在拧紧螺母时 ,需要克服螺纹 副的螺纹力 3 . 1预紧力不均匀 将注水点 ��
兰—
—
C ia N w T c n lge n r d cs h n e e h oo isa d P o u t
工 业 技 术
螺 纹锁 紧环 换热 器 内漏原 因分析 及处理
李 钻
( 中海 油粤 东液化天然气有 限责任公 司, 东 揭 阳 5 5 0 ) 广 l20
摘 要 : 本文 介绍 了 20万吨 / 柴 油加 氢精 制装 置 螺纹 锁 紧环换 热 器结 构和 运行 情 况 , 析 了该 换热 器 内漏 的原 因, 6 年 分 校核 了内法 兰 和 内圈压 紧螺栓 上 紧 力, 并提 出 了相 应的 处理措 施 和建议 。 关键 词 : 纹锁 ; 螺 紧环 ; 热器 ; 换 内漏
中图 分类 号 :D 6 . T 2 51 文献 标识 码 : A
20 a 6M ̄ 年柴 油加氢 精制装 置是 茂名石 化 公 司产 品质 量升 级改 造项 目中 的一 套 重要 装 置 ,该装置 3 台高压临氢换热器 E 0ABC采 12 / , / 用 螺纹锁 紧环式 ,型号为 :F 2 07 0 . — B U10 —./3 8 95 5 861-/。 1-/ 2 装置 至 2 0 年 6 9 2 06 月投产后 , 于次 年 5月 , 反应器 R 0 压差逐渐 变小 , 11 同时反应 器上床层径 向温差逐 渐变大 ,排除催化剂装填 不 均匀 引起 的 因素 后 ,根 据 反应 器压 差 降到 0 1M a循 环氢流 量增加 2%, . P, 2 5 确定 E 0 l2已