鲁奇加压气化炉的正常操作调整与故障处理
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的调整汽氧比。
③ 煤气中CO2含量。煤气中CO2含量的变化对汽氧比变化最敏 感,在煤种相对稳定的情况下,煤气中CO2含量超出设计范围应 及时调整。
由于汽氧比的调整对气化过程影响较大,稍有不慎将会造成
炉内结渣或细灰,严重时会烧坏炉篦,所以,汽氧比的调整要
小心谨慎,幅度要小,并且每次调整后要分析煤气成分及观察
灰的状况。 氧气纯度发生变化时汽氧比也应相应的进行调整。
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3、气化炉火层位置控制
炉内火层位置的控制非常重要。判断火层位置应
根据气化炉工艺指标与经验综合而定。火层过高(即
火层上移)使气化层缩短,煤气质量发生变化,严重
时会造成氧穿透,即煤气中氧含量超标,导致事故发
生;火层过低则会烧坏炉篦等内件。火层的控制主要
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1、气化炉生产负荷的调整
当气化炉需要加负荷时应首先进行以下调整:
① 检查原料煤的粒度;
② 检查气化炉火层是否在较低位置,以炉顶及炉低
(或灰锁)温度判断;
③ 检查排出灰渣的状态及灰中残碳量,灰中应无大
渣块或大量细灰,残碳含量应正常;
④ 保证有足够的蒸汽和氧气供应;
在上述条件满足后气化炉进行加压负荷调整。
(3) 检查气化炉床层压差及炉篦扭矩的变化情况。
(4) 分析煤气成分确认加负荷后工艺指标仍在控制
范围内。
气化炉的生产负荷调节范围较宽,最大可达设计
满负荷的150%(以入炉氧气流量计)。负荷的大小
与原料煤粒度、炉内火层的位置有关,当煤wenku.baidu.com度过小、
负荷较大时使带出物增加,严重时炉内床层由固定床
变成流化床,料层处于悬浮状,使气化炉排不出灰,
① 当灰锁压力泄压至2.0MPa时停止泄压,检查上阀严密 性,查看灰锁压力是否回升。若在规定时间内(5s)压力回 升大于0.1MPa,则说明上阀泄露,应充压后再次关闭;若在 5s内小于0.1MPa,说明上阀关闭严密。
② 当灰锁压力充压至1.0MPa时,停止充压,检查下阀严 密性,检查方法和标准与上阀相同。
鲁奇加压气化炉的正常操作 调整与故障处理
造气车间气化五班 崔廷政
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鲁奇加压气化炉在正常生产过程
中通过及时的调整,维持正常的气化 反应过程是极为重要的,操作人员应 严格按设计的工艺指标,准确及时地 发现不正常现象,通过调整汽氧比、 负荷、压力、温度等各种工艺参数。 确保气化炉的正常运行。
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6、煤锁操作
(1) 煤锁上、下阀的严密性试验:煤锁上、下阀的工作
环境比灰锁条件好,但其严密性试验也很重要。只有
保证煤锁上、下阀关闭严密,才能保证煤锁向气化炉
正常供煤。煤锁上、下阀的严密性试验方法和要求与
灰锁上、下阀相同,可参照进行。
(2) 煤溜槽阀的开、关 :加压气化炉的煤溜槽阀是控制
煤斗向煤锁加煤的阀门,以前为插板式,第三代炉以
后改为圆筒型,不论改为何种结构形式的煤溜槽阀,
其关闭后都与煤锁上阀之间有一定的空间,该空间用
于煤锁上阀开、关动作,以使上阀关严。所以操作中
要注意:在一个加煤循环中,煤溜槽阀只能打开一次,
以防止多次开关上阀动作空间充满煤后造成上阀的无
法关严,而影响气化炉的运行。
之改变,改变汽氧比的主要依据如下:
① 气化炉排出灰渣的状态即颜色、粒度、含碳量。灰中渣块
较大、渣量多说明火层温度过高,汽氧比偏低;灰中有大量残
碳、细灰量较多无融渣说明火层温度过低,汽氧比偏高。
② 原料煤的灰熔点。在灰熔点允许的情况下,汽氧比应尽可
能降低,以提高反应层的温度。煤中灰熔点发生变化时应及时
灰锁上、下阀的严密性实验压力必须按要求是压力进行,
即实验时上、下阀承受的压差ΔP为1.0MPa,这样可以及时 发现阀门泄露,及时处理,以延长上、下阀的使用寿命。
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5、灰锁膨胀冷凝器的冲洗与充水
对于灰锁设有膨胀冷凝器的气化炉,其充水与冲洗 的正确操作很重要。灰锁泄压后,应按规定时间对 膨胀冷凝器底部进行冲洗,以防止灰尘堵塞灰锁泄 压中心管。冲洗完毕后应将膨胀冷凝器充水至满位 后,充水时应注意不能过满或过少,过满时水会溢 入灰锁造成灰湿、灰锁挂壁,影响灰锁容积;过少 则在灰锁泄压时很快蒸发,造成灰锁干泄,导致灰 尘堵塞泄压中心管,使灰锁泄压困难,所以必须正 确掌握冲洗与充水量,以保证灰锁的正常工作。
导致工况恶化若气化炉的负荷过低,灰造成气化剂分
布不均,使炉内产生风洞、火层偏斜等问题。根据经
验,气化炉负荷一般应控制在85%~120%,最低负荷
一般不得低于50%。
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2、汽氧比的调整
汽氧比是气化炉正常操作的重要调整参数之一。调整汽氧比,
实际上是调整炉内火层的反应温度,气化炉出口煤气成分也随
通过调整炉篦转速、控制炉顶温度与灰锁温度(即炉
底温度)来实现。
火层位置控制应综合炉顶与灰锁温度来调整:
① 炉顶温度升高,灰锁温度降低时,应提高炉篦转
速,加大排灰量,使炉篦转速与气化炉负荷相匹配;
② 炉顶温度下降,灰锁温度升高,应降低炉篦转速,
减小排灰量;
③ 炉顶温度与灰锁温度同时升高时,说明炉内产生
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7、不正常的现象判断与故障处理
(1) 炉内结渣 现象:排出灰中有大量渣块,炉篦驱动电机电流 (液压电动机驱动时为液压压力)超高,煤气中 CO2含量偏低。 原因:①汽氧比过低;②灰熔点降低;③灰床过低; ④气化炉内发生沟流现象。 处理方法:①提高汽氧比,使汽氧比与灰熔点相适 应;②降低炉篦转速、使其与气化炉负荷相适应; ③提高汽氧比,气化炉负荷,短时提高炉篦转速以 破坏风洞。
(1)、入炉蒸汽与氧气流量、比值调节在自动状态,
缓慢提高负荷调节器设定值。提高负荷应分阶段逐步
增加,每次增加氧气量不超过200Nm3/h,每小时增加
氧气量不应超过1000Nm3/h,若以手动控制方式加负
荷先加蒸汽量,后加氧气量。
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(2) 相应提高炉篦转速(若气化设有转动布煤器,也
应相应提高转速),使加煤、排灰量与负荷相匹配。
沟流现象,按处理沟流现可象编辑p的pt 方法进行调整。
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4、灰锁操作 灰锁操作对气化炉的正常运行影响较大。操作中应注意以
下问题。 灰锁上、下阀严密性实验。灰锁上、下阀能否关闭严密性
是灰锁操作的关键。一般关闭时应重复开、关几次,听到清
脆的金属撞击声时说明已关严。在泄压、充压的过程中应按 操作程序进行阀门的严密性实验,实验方法如下: