成都地铁富水砂卵石地层泥水平衡盾构-杨书江

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成都地铁富水砂卵石地层
泥水平衡盾构适应性研究
杨书江 中铁隧道股份有限公司, 郑州 450000
主要内容
一 、泥水平衡盾构的适应性分析 二 、泥水控制模式 三 、刀盘和刀具的适应性 四 、颚式破碎机的适应性 五 、排碴能力的适应性
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六 、结束语
中铁隧道集团 成都地铁一号线一期工程盾构隧道长18.5Km,分为4个标段,其中盾构4标总 长4900.43单线延米,含省体育馆站~倪家桥站~桐梓林站~火车南站站三个区 间。区间隧道下穿火车南站民房、股道群、机场高速立交桥、二环路人南立交 桥等建筑物,地下管线密集。
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(3) 国外有配置撕裂刀进行砂卵石地层施工的成功案例,为了适应成 都砂卵石地层的掘进,现场试验了包括撕裂刀在内的各种刀具,可能由于 材质或工艺的原因,一直未达到理想的效果,需要进一步研究。
4、颚式破碎机的适应性
为了破碎进入泥水仓的漂石,使其 能通过排碴管排出。在气垫仓的底部、排 碴管的前面安装了一台双颚板式破碎机, 碎石机上方左右两侧分别安装一根进浆管 冲洗破碎区域避免堵塞。破碎机最大破碎 粒径400mm,破碎机后隔栅尺寸为 140×140mm,小于140mm的卵石不经破碎 直接送入泥浆管,有利于减轻破碎机的工 作强度,延长使用寿命。
地下孔隙水主要赋存于砂卵石土层中,含水层总厚度18.2~23.8m,为强透 水层,渗透系数12.53 ~ 27.4m/d,枯水期地下水位埋深3 ~ 5m,丰水期 2 ~ 4m。
为了研究盾构法施工在富水砂卵石地层中的适应性问题,为后续地铁工程 的施工提供借鉴经验,盾构4标左线隧道采用土压平衡盾构施工,右线隧道采用 泥水平衡盾构施工。下面以海瑞克S367泥水平衡盾构机为例,探讨其在砂卵石 地层的施工适应性。
5、 排碴能力的适应性 5.1排碴设备的配备
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为了确保开挖的碴土能够顺利排出,泥浆必须保持一定的流速使砂卵石处 于悬浮状态。根据盾构机的最大推进速度,可以计算进浆泵和排浆泵所需的流 量,在不同的地层中,同样的泥浆流量,输送的碴土量会有所不同。 根据本工程的地质资料,各盾构制造商根据各自的经验提供了不同的泥浆 系统参数,见表1:泥浆系统参数表。
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直接控制模式下,泥水仓泥浆压力通过调节送、排泥泵转速或调节送、排泥管 路上的控制阀开度来进行。当泥泵控制距离长而产生延迟效应不便于控制泥浆压力 时,常用调节控制阀来进行泥浆压力调节。
(2) 间接控制模式
盾构掘进时有时由于泥浆的流失,长距离控制、开关阀门的延迟效应或推进速度的 变化,进、排泥浆量会失去平衡,气液接触面就会出现上下波动现象。泥水加压间 接控制模式是建立在直接控制模式的基础上,通过调节气垫仓的气囊压力来对掘进 时泥水仓内压力的波动进行补偿或缓解,使泥水压力更趋于所需的目标值。S367盾 构机采用间接控制模式,间接控制模式更有利于保持开挖面的稳定。
刮刀刀座螺纹孔磨掉的可以把螺栓套焊接在磨损的位置,为了防止螺纹套 在焊接过程中变形,必须用二氧化碳保护焊并且间断焊接。
(3) 刀盘中心部位由于没有开口,在含泥岩的砂卵石层掘进时容易形成泥 饼。
3、刀盘和刀具的适应性
3.2.2 刀具
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在掘进过程中刀具磨损异常严重,出现过仅掘进100米全盘刀具报废的情 况。在砂卵石地层采用双刃滚刀作为主要的破岩刀具,由于卵石随刀盘的转动 而移动,无法为刀具破岩提供足够的反力,同时两个刀刃之间容易夹入卵石, 造成刀刃崩裂或刀具卡住从而造成刀具偏磨。同时由于刀具难以一次性完成破 岩,造成卵石在滚刀的多次碾压下才能破碎,事实上增加了刀具的破岩工作量。 在施工中先后试验了贝壳刀、羊角刀、撕裂刀等多种刀具,目前正在根据试验 结果进行刀具工艺和材质的优化。 靠刀盘外周3个刀位的齿刀磨损尤为严重,由于齿刀采用插入式装配,变 形后拆卸困难。左线隧道采用加宽齿刀并与刀盘平面布置,使用寿命较长。 刮刀采用3颗螺栓固定,在刀盘转动时由于卵石的冲击容易导致螺栓断裂, 刮刀脱落,造成刀盘磨损。左线隧道的6孔、8孔刮刀使用效果明显高于泥水盾 构的3孔刮刀。 刮刀、齿刀上镶嵌高强度合金齿,在使用中刀体母材磨损使合金齿镶嵌深 度变浅,造成合金齿脱落。建议提高母材的强度或者取消合金齿直接在刀体外 周焊接耐磨钢板,在钢板上加焊耐磨格栅,同样可以提高刀具的使用寿命。
盾构掘进426米后,由于滚刀偏磨造 成了刀盘的损坏,在距刀盘中心1555mm 和2385mm处分别磨出一道宽180mm、深 24mm和宽320mm、深50mm的圆环沟槽,采 用耐磨钢板进行了焊接修复,表面用耐 磨焊条焊成50Χ 50mm菱形耐磨网格,网 格堆焊高度7~8mm,宽度12~14mm。
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图为泥浆拌合站
1、泥水平衡盾构的适应性分析 1.2具备长距离掘进的能力
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S367盾构机提高了刀盘、刀具的耐磨损性能。另外泥水的冷却润滑作用, 理理论上可以延长刀具的使用寿命。
盾构长距离掘进时,为满足检查更换刀具的要求,盾构机具备带压进仓功 能。砂卵石地层透气性强,泥水盾构能够有效形成泥膜,保持泥水仓内压力的 稳定,带压作业安全性相对于土压平衡盾构要高。
4、颚式破碎机的适应性 4.2 需进一步研究的课题
(1) 碎石机的工况
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碎石机的设计理念是对个别石块进行破碎以满足排浆管的输送,其工作 不是常态的。在砂卵石地层中掘进,由于大粒径卵石含量的增多,碎石机的 工作强度随之增大,在掘进过程中碎石机必须始终处于工作状态,否则卵石 极易沉积在气垫仓的底部,造成碎石机格栅处的堵塞。由此可见,碎石机的 设计工况与砂卵石地层中的实际使用工况是不一致的。 (2) 碎石机的使用寿命
主轴承有两套密封系统,具备自动润滑、密封和检测功能。
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盾尾密封采用三道钢丝刷及八个油脂注入管道,在密封刷中注入密封油脂以 防止盾壳外面的水或砂浆进入盾构。
2、泥水控制模式
2.1泥水控制模式分类
泥水控制模式分为两种,欧洲盾构 机以间接控制为主,日本盾构机以直接 控制为主。 (1) 直接控制模式
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由于碎石机液压油管断裂,导致整个系 统进入了泥浆,碎石机压力降低,部分配件 磨损。检查后发现油管是从接碎石机油缸的 钢管接头断裂的,断定在油缸运动时,积聚 的卵石把油管接头挤断。用钢板将钢管接头 位置尽量封闭,在封闭腔内填充有弹性的海 绵并充满油脂,很好的保护了油管。
4、颚式破碎机的适应性
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4.1使用中的问题及处理
由于碎石机在砂卵石地层中的使用强度远远超过其它地层,施工中碎石 机的润滑系统、密封系统以及钢结构等多次受到不同程度的损坏。
4、颚式破碎机的适应性
(1) 润滑系统的改造 碎石机采用集中润滑系统,新机调试时 供油管路压力25bar。在使用过程中发现部分 油脂管路压力只有10bar,进仓检查后发现6 根油脂管路全部断裂。将管路改到设备内部 的加工孔位置,并将之前的管路堵住,到目 前为止,未再出现该问题。 (2) 碎石机油管的保护
1.3具备处理大卵石和漂石的能力
配备双刃盘形滚刀做为破岩的主要刀具,同时可与撕裂刀、羊角刀等互换。 在气垫仓内排泥管的前端安装了双颚板式碎石机,可对进入仓内的卵石进行二 次破碎,防止泥水输送管路堵塞。 对刀具不能破碎的漂石,采用带压进仓的方式处理。
1、泥水平衡盾构的适应性分析
1.4具备良好的密封功能
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3、刀盘和刀具的适应性
3.3 需进一步研究的课题
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(1) 为解决砂卵石地层磨损性大的问题,必须提高刀盘刀具的耐磨性能。比如在刀盘面板和外缘焊接hardox耐磨钢 板并加焊耐磨网格,对进碴口周圈进行硬化处理并堆焊耐磨材料;在滚刀刀体、齿刀和切刀的正面堆焊耐磨材料等。 (2) 鉴于碎石机的破碎效率和管路的排碴效率均较低,建议尽可能的将大块卵石在刀盘前破碎。
由于碎石机故障频繁,已严重影响了盾构机性能的发挥,制约了施工的 顺利进行。必须根据碎石机的使用工况,从设计和选材上提高各部件的耐久 性,从而提高碎石机的使用寿命。 (3) 碎石机的工作效率
碎石机设计能力是每分钟动作4次,实际仅能达到每分钟2次多一点,直 接造成排碴不畅,应针对砂卵石地层的特点,进行相关工艺改进,提高碎石 机的工作效率。
1、泥水平衡盾构的适应性分析 1.1具备良好的稳定地层能力
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泥水平衡盾构的工作机理是:泥水在压力作用下渗入地层,在开挖面形成不透 水泥膜,泥膜有效隔离地层并起密封作用,均质易流动的泥水把压力均匀的传递到 开挖面,从而确保开挖面的稳定,防止地表沉降。 盾构机采用面板式刀盘,控制进入泥水仓的卵石粒径,对开挖面起到一定的支 撑作用,具有稳定开挖面的功能。
3、刀盘和刀具的适应性 3.1刀盘设计和刀具选型
(1) 结构设计
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刀盘开挖直径6280mm,采用面 板型结构形式,可以防止开挖面的 过度坍塌,有利于开挖面的稳定。
(2) 开口形式 为对称分布的八个长条孔, 开口处焊接非封闭的耐磨隔条,将粒径小于400mm的卵石放入泥水仓,有效减 轻刀具的负荷,有利于减少换刀次数实现长距离掘进。当全部安装滚刀时开口 率为28%,安装齿刀时开口率可以达到30%。 (3) 刀具选型 刀具选用6把双刃中心滚刀、13把双刃滚刀、64把齿刀、16把边刮刀。
隧道主要穿越〈3-7〉卵石土层,部分地段穿越〈4-4〉卵石土层,卵石含 量高达55~80%,卵石成分主要为中等风化的岩浆岩与变质岩,单轴抗压强度 65.5 ~ 184MPa,最大值为206MPa。卵石粒径以30~70mm为主,局部80~ 120mm,地层中粒径大于200mm的漂石含量占0~22.3%(重量比),全线已发现 最大漂石粒径达670 mm,大粒径卵石含量较高且局部富集成群。
3、刀盘和刀具的适应性
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刀盘外圈原有三条宽40mm、厚60mm的耐磨条,磨损量约为22mm,为了避免 刀盘继续被磨损,加焊厚度为25mm的耐磨钢板,规格为160mm×80 mm和160 mm×140mm,焊接材料之间距离为80 mm。 (2) 刀座 由于刀具磨损严重,造成刀座的磨损,在施工过程中多次进行了刀座的修 复工作。 除刀具异常损坏等特殊情况外,滚刀刀座一般磨损不大,但由于U型 块高出刀座约15mm,因此磨损比较严重,在刀座周边贴焊厚25 mm的耐磨钢板, 可以很好地起到保护U型块的作用。 齿刀刀座由于变形或磨损过度,一般难以修复,采用气刨将原刀座刨掉后 重新焊上新的刀座。
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泥水缓冲气压室
压缩空气管路
泥水仓 进泥管路
气压仓
半隔板 排泥管路
半隔板开口
隔板
2、泥水控制模式
2.2使用效果分析
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砂卵石粒径大、质量重,流动比较困难。由于采用间接控制模式,盾 构机刀盘到位于碎石机格栅后面的排碴泵吸口距离增大,泵的吸力因此降低, 降低了排碴速度。若采用直接控制模式,将可以大大的缩短碴土从开挖面切 削后到排碴泵吸口的距离,提高出碴能力。 在砂卵石地层中采用直接控制模式,则碎石机必须安装在泥水仓内,但 在大量卵石包裹下碎石机能否正常工作尚存疑问。如果碎石机出现故障,必 须将泥水仓内的碴土清空才能维修,实施难度和风险较大。 在成都砂卵石地层中不宜采用直接控制模式。
(3) 油缸杆密封磨损严重
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碎石机油缸长期在含卵石的泥浆中运行,油缸杆密封磨损快,造成漏 油、系统被污染,油缸杆的耐磨性能有待提高。每次更换油缸用时均在 24小时以上,尽量选择在常压作业或停机时间长时更换。
(4) 碎石机齿板和油缸连接销子的脱落
碎石机齿板和油缸采用螺栓连接,使用140米后螺栓断裂造成销子脱 落。后来取消了螺栓,采用焊接处理,由于销子在卵石中磨损严重再次 导致脱落。 在最近这次脱落后,更改了销子的结构和安装形式,把销子更换成了一 个大螺栓,为防止松动安装了两个有锁紧作用的螺母,并在锁紧螺母上安装 了三个定位螺母进行固定,使用效果较好。
3、刀盘和刀具的适应性
3.2 实际应用情况
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滚刀破岩机理是滚压破碎,即在破岩过程中,以其通过线为起点,逐渐产 生拉伸力,从而将岩石破碎。但在砂卵石地层中,由于卵石是移动的,无法为 刀具破岩提供足够的反力,卵石从剥离开挖面到破碎费时较多,加剧了刀具的 磨损,进而造成刀盘的磨损。
3.2.1刀盘 (1) 面板
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