M701F燃机联合循环电厂设备选型及设计优化
M701F4型燃气-蒸汽联合循环机组主蒸汽旁路系统控制策略介绍及优化
M701F4型燃气-蒸汽联合循环机组主蒸汽旁路系统控制策略介绍及优化发布时间:2021-03-25T02:24:39.647Z 来源:《河南电力》2020年9期作者:黄永昆[导读] 随着当前环保压力不断加大,燃气-蒸汽联合循环电厂在当前形势下有了长足的发展。
本文主要介绍的是M701F4型燃气轮机联合循环机组的旁路系统,该机组主要由M101F4型燃气轮机以及配套的燃机发电机、余热锅炉、蒸汽轮机以及配套的汽机发电机等主设备组成,采用 “一拖一,双轴”的布置方式,单套机组装机容量为460MW。
(广东粤电中山热电厂有限公司广东中山 528445)摘要:旁路系统是蒸汽轮机主蒸汽系统的重要组成部分,它在燃气-蒸汽联合循环机组启停过程以及甩负荷时起着十分重要的作用。
本文主要介绍了M701F4型燃气轮机联合循环机组的主蒸汽旁路系统的主要作用,通过对主蒸汽旁路系统几种控制模式的介绍,描述旁路系统在机组运行过程中的控制过程,并通过介绍机组运行过程中一次特殊工况,分析现有旁路系统控制逻辑存在的问题,并提出解决方案。
关键词:M701F4燃气轮机;联合循环;旁路系统;控制模式随着当前环保压力不断加大,燃气-蒸汽联合循环电厂在当前形势下有了长足的发展。
本文主要介绍的是M701F4型燃气轮机联合循环机组的旁路系统,该机组主要由M101F4型燃气轮机以及配套的燃机发电机、余热锅炉、蒸汽轮机以及配套的汽机发电机等主设备组成,采用 “一拖一,双轴”的布置方式,单套机组装机容量为460MW。
在燃气-蒸汽联合循环机组中,旁路系统在机组启停过程以及甩负荷时起着重要作用,它的功能是,当余热锅炉产生的主蒸汽不满足蒸汽轮机运行需求时,这部分主蒸汽会通过旁路系统回到凝汽器,从而防止余热锅炉蒸汽管路超温、超压;另外,在汽轮机跳闸或甩负荷时,旁路系统可以联锁快开从而有效抑制主蒸汽压力、温度参数波动,防止汽包水位波动,维持余热锅炉及燃汽轮机正常运行,从而缩小事故范围,减少机组损失。
三菱M701F4型燃机联合循环机组隔天热态启动汽机轴系振动大分析和启机优化
三菱M701F4型燃机联合循环机组隔天热态启动汽机轴系振动大分析和启机优化摘要:我厂二期三菱M701F4联合循环机组在隔一天热态启动的过程中,汽轮机机都会有一定程度的振动,如果设备有缺陷或工况不正常时振动更大。
振动过大将使叶片、轮盘等应力增加,使机组动静部分如轴封、隔板气封与轴发生摩擦,部分紧固件松动,严重时会导致轴承、管道甚至机组损坏。
为保证机组安全,必须对机组的振动状态进行全面监测,并在启动过程通过运行人员的经验,必要时对启动过程中手动干预优化启机操作。
当振动超过安全范围时,发出报警信号,如继续增大并超过一定范围时,机组跳闸。
关键词:轴承;振动;隔天热态;操作优化一、M701F4机组概况及汽机轴系介绍我厂二期项目选用三套460MW F 级改进型(燃机型号为M701F4)、高效一拖一双轴热电联产燃气蒸汽联合循环机组。
每套机组包括一台低NOx 燃气轮机、一台燃机发电机、一台蒸汽轮机、一台汽机发电机、一台无补燃三压再热脱硝型余热锅炉及其相关的辅助设备。
二期汽轮机组是一台三压、再热、双缸、向下排汽抽凝供热汽轮机,具有高运行效率和高安全可靠性。
高压(HP)和中压(IP)合缸,低压缸对称分流,均为冲动式汽轮机。
汽机振动是联合循环机组主保护之一, 因为汽机的振动直接关系到汽机最昂贵的部分—轴系的安全。
若汽轮机振动大引起汽机跳闸后,若不及时手动干预操作汽机旁路阀和给水调阀会引起燃机也随之跳闸,扩大事故范围,造成电网冲击。
本厂汽轮机高中压转子、汽轮机低压转子和发电机转子分别通过刚性联轴器连接。
汽机轴系共有6个轴承,高、中、低压缸4 个,发电机2 个。
机组运行中产生轴承振动是一种必然现象,但是轴承振动必须限定在规定范围内,否则就会影响机组的安全运行。
本厂汽机机组的#1-6 瓦的振动报警值:127μm,盖振振动报警值:50μm;出现以下任一情况延时3s,汽轮机保护动作:(1)任一轴系X 向轴承振动值达到250μm或Y 向轴承振动值达到250μm;(2)任一轴系盖振大于80μm在机组实际运行中,轴承振动最大一般在100μm以内,盖振在45μm以内。
M701F燃气-蒸汽联合循环机组运行特点
M701F燃气-蒸汽联合循环机组运行特点一、前言燃气-蒸汽联合循环机组具有起停快捷、加减负荷迅速的优点,具有优良的调峰特性,因此常作为电网的调峰机组。
当电网发生大面积停电时,联合循环机组也可作为整个电网的紧急备用电源。
另外,同常规燃煤电厂相比,燃气-蒸汽联合循环机组效率高,整机效率可达56%(满负荷时);对环境的污染也极小,火电厂最头痛的SO2排放没有了。
三菱M701F燃气-蒸汽联合循环机组是广东省引进的第一批9F 型燃气轮机组,其主设备特点简要介绍如下:M701F型燃气轮机的轴流式压气机具有17级叶片、总压比为17,进口可转导叶(IGV)可以防止压气机在变工况运行过程中发生喘振及机组部分负荷时调节机组最佳效率的特点;20个预混、环管式燃烧器具有降低NO X排放的优点;燃气透平采用4级反动式叶片,透平进口温度为1400℃,并采用先进的叶片冷却技术;蒸汽轮机也是由三菱-东方联合体制造,型式为三压、再热、双缸下排汽,其中高、中压缸合缸,低压缸背靠背对称布置;发电机由三菱-东方电机厂生产,在机组启动时作为同步电动机运行;燃气轮机、汽轮机、发电机依次布置在同一根轴系上,采用冷端驱动方式;在机组总的功率输出中,燃气轮机、汽轮机的输出功率分配分别为(以机组总负荷380MW为例):燃气轮机负荷240MW左右,汽轮机负荷140MW左右。
余热锅炉型式为卧式、三压、再热、无补燃的自然循环余热锅炉。
二、M701F型燃气-蒸汽联合循环机组的运行特点。
1.启动装置介绍。
燃气轮机在点火之前需要进行吹扫,防止在点火时发生爆燃甚至爆炸,当燃气轮机具有一定的转速时,压气机就会排出一定压力的压缩空气来进行吹扫。
通常在点火之前,启动装置将燃气轮机的转速提高到一定水平,来完成吹扫、点火以及机组的升速过程,等待机组能够自持(即燃气轮机的作功能够维持机组转速而不需要启动装置)时,启动装置脱扣。
较其他类型的燃气轮机不同,M701F型燃气轮机将其启动机设置为发电机,发电机作为同步电动机运行从而带动机组升速、定速吹扫、降速、定速点火,点火之后再带动机组升速至自持转速。
M701F4型联合循环机组汽轮机启动方式的优化方案
陈琦袁燕金栋(广东粤电大亚湾综合能源有限公司,广东惠州,516082)摘要:相比单轴的燃气蒸汽联合循环机组,分轴机组的汽轮机有独立的启动过程,其中包括冲转、并网、升负荷。
运行人员通过多次的启动经验和查阅厂家资料,提出了汽轮机启动方式的优化方案。
通过优化,汽轮机在启动过程中的安全性和经济性有了大幅提高。
关键词:分轴,汽轮机启动,调阀控制中图分类号:TK262文献标识码:A文章编号:1674-9987(2023)03-0073-05 Optimization Scheme for Steam Turbine Startup Mode ofM701F4Combined Cycle UnitCHEN Qi,YAN Jindong(Guangdong YuDean DaYaBay Comprenesive Energy Co.,Ltd,516080,HuiZhou,GuangDong)Abstract:Compared to the single shaft gas steam combined cycle unit,the steam turbine of the split shaft unit has an independent startup process,including impulse starting,grid connection,and load increase.The operating personnel of plant have proposed an optimization scheme for the startup mode of steam turbines through multiple startup experiences and consulting the manufacturer's data.Through optimization,the safety and economy of the steam turbine during startup have been greatly improved.Key words:split-shaft,turbine start,control某电厂机组为三菱M701F4型分轴燃气蒸汽联合循环机组,其中燃机为三菱M701F4型重型燃机,汽轮机为东汽三压、再热、双缸、向下排汽、抽凝供热汽轮机(一拖一分轴)。
先进的M701F型燃气轮机及其联合循环[1]
比配合。
的漏气, 使机组的可靠性和经济性都有所提高。
2 M701F 燃气轮机的结构特点
检修时, 不需要吊出转子就可以取出静叶进行
图 1 给出了 M701F 型机组的纵剖面。
检查和维修, 不需要解体转子就可以更换动叶
2.1 压气机
片。压气机缸后面几级高温部分 11 级还采用了
M701F 型机组的压气机 是 17 级 、压 比 为 静 叶 持 环( 双 层 结 构) , 对 运 行 中 在 高 温 下 保 持
提高到 1400℃, 也 是 东 方
电气要从三菱引进的 F 级
燃气轮机, 即透平进口温
度 1400℃, 出 力 270MW,
压 比 17, 机 组 效 率
38.2%: 。经过改进, 性能提
高了, 机组的可靠性也得
到 了 改 善 。 到 2002 年 7
月, 三菱 F 系列燃气轮机
在 世 界 累 计 投 运 了 56 台 ,
术也是至关重要的。三菱对火焰筒和过渡段采 防止围带变形。前面提到的燃烧室火焰筒, 过渡
用了双层结构。
段也采用了类似的喷涂工艺。
燃烧室设置旁路阀是三菱的专有技术, 目
2.3.3 叶片的冷却技术。从 20 世纪 60 年代
的是为了控制燃料的燃烧, 稳定火焰, 防止爆 开始采用叶片的内部对流冷却以来, 已经历了
2.3.4 动 静 部 分 间 的 密 封 。 三 菱 在 透 平 第
时, 和压气机一样, 不需要吊转子就可以将静叶 1、2 级动叶之间采用接触式的刷子 型 密 封 代 替
连同叶环一起取出, 不吊转子也同样可以将动 原来的迷宫式气封, 使漏气量减少到原来迷宫
叶拆卸, 便利检修。这种静叶持环的另一特点是 式气封时的 40%。
基于M701F4燃气-蒸汽联合循环机组辅助系统优化的探讨
基于M701F4燃气-蒸汽联合循环机组辅助系统优化的探讨摘要:M701F4燃气-蒸汽联合循环机组投运初期,就生产过程中存在的一些问题,实施了一系列技术改造,提高了机组运行经济性和安全性,给机组长期安全稳定运行打下更好的基础。
关键字:联合循环;技术改造;经济性;安全性;某电厂建设三套东方电气生产的M701F4燃气-蒸汽联合循环机组,2019年6月全部建成投产,投产近几年,就生产过程中存在的一些问题,实施了一系列技术改造,有效提高了机组运行经济性和安全性,为机组长期经济高效、安全稳定运行打下更好的基础。
一、经济性方面的技术改造优化1.1燃机进气滤网升级改造该厂燃机进气系统为唐纳森原装进气系统,投产时配置过滤器为除雾装置+G4板式滤棉(粗滤)+F9 筒式过滤器(精滤)。
在该配置下,机组每运行500小时则需停机开展离线水洗,而且水洗后燃机IGV和压气机叶片也无法彻底清洗干净,日积月累,压气机叶片容易积垢甚至形成局部点蚀,不仅影响到燃机效率,还会诱发压气机旋转失速和喘振,严重威胁到机组的安全运行。
针对该问题,该厂对燃机进气系统实施了技术改造,将第一级粗滤从G4板式过滤器升级为进口玻璃纤维的M5袋式过滤器,同时将第二级精滤过滤精度由F9升级为E12,通过对粗滤、精滤技术改造,不仅提升进气系统的过滤精度、过滤面积和容尘量,而且降低了维护难度,滤网更加容易更换,在滤网压差较高时,也不会引起滤材短路现象,避免其过早堵塞而造成压差过高而被迫更换。
进气粗滤、精滤升级改造实现了燃机压气机全年免水洗,而且低廉、可靠,每套粗滤袋整体更换只需12万,寿命周期3500小时,实际使用可达6000-7000小时。
同时可以为过滤精度更高的二级精滤保驾护航,延长其使用寿命。
进气系统升级改造后,整个进气系统过滤效率从 88.2%提升至99.9%(E12),最终穿透过滤器的灰尘量由原来的124.00kg/年,大幅减少至0.42kg/年,全年进入燃机内部的灰尘量仅为现在配置进入燃机内部的灰尘量的 0.34%,燃机全年平均功率损失从 3.0%减少至0.1%,由于过滤器的阻力增加,燃机功率会由于阻力增加损失0.2%。
优化M701F 燃气轮机联合循环机组启动过程的探讨
燃气轮机发电技术第14卷 第3/4期2012年10月优化M701F燃气轮机联合循环机组启动过程的探讨张蕴峰,林炎城,陈正建,范新宇,徐 刚(深圳能源集团股份有限公司东部电厂,广东 深圳 518120)摘要:分析M701F燃气轮机联合循环机组启动过程中的各环节,并对某些环节提出优化的措施,以减少启动过程中热通道部件寿命损失,并且提高机组启动过程的经济性。
着重对清吹过程,提出根据不同情况采用不同清吹方式缩短清吹时间的建议;对暖机期间建议优化主蒸汽管道疏水阀控制逻辑,加快汽轮机满足进汽条件的速度,从而缩短燃气轮机单循环运行时间,提高经济性;针对周末停机的温态启动汽轮机进汽温度与缸温相差较大,提出了提高“热温态”暖机负荷和升负荷速率,减少启动时间,提高经济性和减少氮氧化物排放。
关键词:燃气轮机;联合循环机组;启动优化;清吹时间;汽轮机进汽;温态启动;热温态启动0 前言国内F级燃气轮机发电机组从第1批打捆招标投入生产运行至今已有7年多的时间,目前这些燃气轮机在电力系统中基本担任调峰任务,昼启夜停,每台机组全年启动次数平均基本都在200次左右(深圳某燃气轮机电厂2010年226次、2011年182次);每台机组全年平均供电量12亿kWh左右。
由此可见这些燃气轮机在电力系统中所起的作用举足轻重,机组安全、快速、经济启动非常重要。
鉴于此,认真分析机组启动过程数据,从中发现了一些问题,并对优化M701F燃气轮机启动过程进行了深入探索,与同行共探讨。
1 优化机组启动过程的清吹时间机组启动过程的清吹主要目的是防止燃气轮机点火瞬间发生燃气爆燃[1],保护发电设备和人员的人身安全。
三菱M701F机组启动清吹是在机组转速维持700 r/min情况下运行550 s,近10 min的时间。
通过运行实际观察,发现550 s的清吹时间偏长,存在以下问题:(1)燃气轮机在电网中主要承担系统调峰任务、长期处于两班制运行,过长启动清吹时间会加剧产生如金属疲劳、热部件的局部烧蚀等设备安全上的问题,余热锅炉保温保压能力也会有所下降。
M701F4型燃气蒸汽联合循环机组调试问题及优化措施
M701F4型燃气蒸汽联合循环机组调试问题及优化措施作者:朱放明来源:《工业设计》2018年第02期摘要:机组在调试过程中出现问题,将增加调试周期,大幅提高调试成本。
本文基于燃气蒸汽联合循环机组在调试过程中遇到的问题,对M701F4型燃气轮机调试期间发生的如燃机震动噪音大、天然气系统泄漏、临时滤网堵塞等问题进行了总结分类,对问题原因进行了深入剖析,并提出优化改进措施,为同类型燃气蒸汽机组的调试提供了宝贵经验。
关键词:燃气电厂;蒸汽循环机组;M701F4;“一拖一”;调试分析;优化措施中图分类号:TK26文献标识码:A文章编码:1672-7053(2018)02-0140-02某电厂采用日本三菱生产的M701F4型燃气轮机组建的“一拖一”多轴联合循环机组,主要设备包括M701F4型燃气轮机、燃机发电机、余热锅炉、蒸汽轮机和汽机发电机等部分。
在电厂设备调试过程中,出现了类似天然气临时滤网堵塞、燃机震动大、天然气系统泄漏、TCA 冷却水流量低及BPT偏差大等问题,延长了设备调试运行周期,增加了调试成本。
因此,对三菱M701F4燃气蒸汽联合循环机组在调试过程中产生的问题进行深入剖析,并针对相应问题提出优化改进施,可为同类型机组调试提供宝贵的经验。
1 M701F4型燃气蒸汽机组生产工艺M701F4重型燃机本体结构主要可分为进气系统、压气机、燃烧器、透平和排气系统等部分,辅助系统主要由润滑油系统、控制油系统和TCA系统等组成。
燃气蒸汽联合循环机组正常运行可分为燃气发电和蒸汽发电两部分。
1.1 燃气发电燃气发电主要由经过处理的燃气和空气在燃机燃烧器内燃烧做功,并带动燃机发电机旋转来进行发电。
天然气先后经过调压站、燃料加热和分配系统等,进行过滤、调压、计量、加热等处理,最后通过各喷嘴进入燃烧器中。
空气则通过燃机进气系统过滤作用后,进入压气机中压缩升压,最后进入燃烧器与天然气进行充分的混合燃烧。
燃烧过程中产生的高温高压烟气,在燃机透平中进行做功,推动透平转子旋转,进而带动压气机和发电机转子旋转。
M701F燃气轮机联合循环热平衡计算及优化
收稿日期:2009-04-09作者简介:赵世全(1963-),男,1984年毕业于西安交大涡轮机专业,现主要从事汽轮机、燃气轮机设计工作。
M701F 燃气轮机联合循环热平衡计算及优化赵世全贾文艾松吴文彭东方汽轮机有限公司四川德阳618000摘要:通过理论分析和计算比较,研究了M701F燃气轮机单循环特性、燃气-蒸汽联合循环系统、联合循环设计工况和变工况性能以及各主要参数的选取原则。
掌握了701F燃气轮机联合循环热平衡计算方法,并对联合循环热力系统进行了优化计算分析。
关键词:M701F燃气轮机;联合循环;热平衡计算;优化中图分类号:TK472;TM611.3文献标识码:A文章编号:1001-9006(2009)04-0053-04Heat Balance Calculatio n and Op tim izatio n o fM 701F Gas Turb ine Co m b ined CycleAbstract :ThispaperstudiestheperformanceoftheM701Fgasturbinesimplecycle,gasturbinecombinedcycle(GTCC)underdesignconditionandotherconditions,itanalyzestheprincipleforselectionofmajorparametersinGTCC.ThetechniqueofM701Fgasturbinecombinedcycleheatbalancecalculationarepresented,andfinallyGTCCsystemoptimizationisconductedandcaculated.Key words :M701Fgasturbine;gasturbinecombinedcycle;heatbalancecalculation;optimizationZHAO Shi -quan ,JIA W en ,AI Song ,WU W en -peng(DongfangTurbineCo.,Ltd,618000,Deyang,Sichuan,China)燃气-蒸汽联合循环是当今能源利用中较为先进的技术,具有高效、低污染的特点,目前在我国正受到大力关注和发展。
联合循环M701F单轴机组主厂房布置优化方向
ZHANG l ig Ha - n l
( a g o g Elc rc P we sg n tt t .Gu n z o I)( Gu n d n e t i o r De in I s i e u a g h u5( 1 6 0,Ch n i a)
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广 东 电 力
GUA GI NG TRI OW ER NO I 1 .1 1
NOV )) 2f f f
文章 编 号 :0 72 0 2 “ 1_I o 10 —9 X(… ) l ) I) 3
如下 :
响项 目建设 进度 ,增 加建 没期 投 资 ;
i )主厂房的占地 面积 不宜太大 ,以降低建筑 、
a )主厂房 没计甍 符 合 【 家有 关设 计 技 术 规 程 ± j
和规定 ;
土建结构投资 ,同时降低主厂房电缆和管道的综 合
投资 ;
b )主 厂房布置 要 考 虑 有 足够 的 消 防通 道 和 满
思路 。
关键词 :M7 1 O F联合循环机 组 ;主厂房布置 ;优化 方向
中图分类 号:T M刚 13 F 2 . , ; M6 1 I
文献标识码 :B
Op i z t n d r c i n o i u b n u l i g ly u o 7 )F sn l- h f tmia i ie to fma n t r i e b id n a o tf rM ( i g es a t o I
量 不 没管 沟或 埋管 ;
e )厂房 内要 通 风 、采 光 ,为 电 厂安 全 运 行 、
M701F型燃机联合循环机组一次调频功能的改进
3 改 后 效 果
AL 功 能 块 优 化 后 进 行 了 一 次 调 频 功 能 的 试 验 。 R
至 2 8 5 Mw , 机 综 合 指 令 由 6 .4 降 至 8 .2 燃 6 6 6 . 4 在逻 辑 中强 制 ~6rri , 组 负荷 由 3 4 7 4 2 %; / n 机 a 0 .5
Mw 升至 3 1 4 1 . 4Mw , 机综 合 指 令 由 6 . 3 升 至 燃 84
6 . 3 。机组 的一 次 调频 功 能满 足要 求 。 9 3
较大 。
实 际 机 组 转 速
联 合循 环机组 的燃 机 、 汽轮机 、 电机均 为 日本 三 菱公 发
司制造 , 方 日立 提 供 三压 、 补 燃 、 东 无 再热 、 卧式 、 自然
循 环余热 锅炉 。 机 、 汽轮 机 、 电机及 其 辅 助控 制 燃 蒸 发 系 统采用 日本 三 菱 公 司 制造 的 D AS , 包 括 燃 机 I YS 其
据 负荷设 定值 计算 得 出速 度 控 制 的设 定 值 ( P E ) SR F , 控制 系统 根据 实 际 转 速进 行 调 节 。此 时 , 机组 负 荷 随
实 际转速 ( 网频 率 ) 化 , 次 调 频 功 能 投 入 运 行 。 电 变 一
但是 , 由于 无 改 变 负 荷 设 定 值 的功 能 即 S RE P F未 改
M 7 型 燃 机 联 合 循 环 机 组 0 1 F 次 调 频 功 能 的 改 进
安 振 源 , 补连 , 南 曹满 胜
北 京京丰 燃 气发 电有 限责任 公 司, 北京 1 0 7 004
北京 京 丰燃 气 发 电有 限责任 公 司 M7 1 0 F型燃 机
M701F4型燃气蒸汽联合循环机组调试问题及优化措施
技术与实践140 / INDUSTRIAL DESIGN 工业设计M701F4型燃气蒸汽联合循环机组调试问题及优化措施COMMISSIONING OF M701F4 GAS-STEAM COMBINED CYCLE UNIT AND ITS OPTIMIZATION MEASURES广东粤电中山热电厂有限公司 朱啟明行充分的混合燃烧。
燃烧过程中产生的高温高压烟气,在燃机透平中进行做功,推动透平转子旋转,进而带动压气机和发电机转子旋转。
一般来说,压气机耗功约占透平输出功率的2/3,另外的1/3输出功率用于带动发电机产生电能。
1.2蒸汽发电在燃机透平做功后的烟气排出至余热锅炉,加热余热锅炉各受热面中的给水、饱和蒸汽,产生符合要求的高温高压蒸汽,进入汽轮机中膨胀做功,带动汽轮机转子旋转,最终带动发电机做功产生电能输出。
1.3联合循环发电汽轮机做功后的乏汽进入凝汽器中进行冷却凝结,然后通过给水系统重新进入余热锅炉中进行除氧、加热、蒸发等,形成燃气蒸汽循环发电。
2“一拖一”多轴联合循环机组调试问题2.1天然气临时滤网堵塞调试期间,天然气管道中异物较多,为对燃机进行充分的保护,防止异物进入燃烧器中造成损伤,某电厂在燃气终端过滤器后各燃料集管处增设了临时滤网。
但在调试期间,即使已对天然气管道进行吹扫,仍会频繁出现燃机刚开机不长时间后,临时滤网的前后差压就达到报警阈值的情况,导致机组无法继续运行,只能停机将滤网清理干净后再重新启机,大大降低了调试效率,增加了燃机的调试时间。
2.2 TCA 冷却水低流量保护动作TCA 系统即燃机透平冷却空气系统,其主要功能是为透平转子提供合格的冷却空气。
TCA 冷却空气从燃兼压缸中抽出,经过水冷式冷却器冷却和滤网过滤后进入燃机转子。
TCA 冷却水取自给水系统,为确保TCA 的冷却效果,机组配置了冷却水低流量保护功能。
在某电厂调试过程中,多次触发TCA 冷却水低流量保护动作导致机组跳闸,使得调试工作无法顺利开展,影响调试进程。
M701F3型联合循环机组汽轮机高压旁路阀逻辑优化
M701F3型联合循环机组汽轮机高压旁路阀逻辑优化摘要:针对M701F3型燃气-蒸汽联合循环机组的汽轮机高压旁路系统在运行中出现的问题,分析了高压旁路控制系统的控制原理,提出了有效的逻辑优化方案。
优化后的结果表明,机组启动的安全性得到了提高,锅炉高压系统的余热更大程度得到了回收。
关键词:M701F3型燃气轮机;高压旁路阀;高压汽包水位;余热回收0 引言某厂一期工程为3×390 MW燃气-蒸汽联合循环机组,每套联合循环机组由一台M701F3型燃气轮机、一台TC2F-30型蒸汽轮机、一台无补燃三压再热型余热锅炉、一台东电QFR-400-2-20型发电机和相关辅助设备组成。
同时,联合循环机组设置有100%容量的高压、中压和低压三级旁路系统,在机组启动、停机和运行中都担负着重要作用,在机组启动初期能够加强疏水,提升余热锅炉及主蒸汽管道暖管速度,缩短启动时间并回收工质等作用[1]。
机组一般是日起停的运行方式,本文分析高压旁路阀在机组热态启动过程中存在的问题,介绍了对高压旁路阀进行逻辑优化的解决方法。
1 高压旁路控制模式在机组正常启停和运行过程中,旁路系统由TCS自动控制。
旁路控制系统有三个模式,分别为后备压力控制模式、实际压力跟踪模式和最小压力控制模式[2]。
1.1 后备压力控制模式后备压力控制模式在机组完全进汽后发挥作用,维持蒸汽管路内的蒸汽压力不超限,当机组压力快速上升超过规定值时能够及时开启旁路泄压,避免余热锅炉侧超压导致安全门开启造成工质热损失,确保机组的安全运行。
1.2 实际压力跟踪模式机组停机令发出后,机组自动减负荷,低压调门开始程控关闭,此时低压旁路由后备压力控制模式切换至实际压力跟踪模式。
当低压调门关至冷却位置时,高、中压旁路控制模式由后备压力控制模式切换至实际压力跟踪模式。
若机组跳闸或超速保护(OPC)动作时,三个旁路会同时立即切换至实际压力跟踪模式。
此时TCS中输出的高旁压力设定值为切换至实际压力跟踪模式时的主蒸汽压力,并保持至下次点火时切换到最小压力控制模式之前。
M701F3蒸汽燃气联合循环发电机组汽轮机凝结水系统优化与改进 张金良
M701F3蒸汽燃气联合循环发电机组汽轮机凝结水系统优化与改进张金良发表时间:2017-12-31T12:31:25.230Z 来源:《电力设备》2017年第26期作者:张金良[导读] 用凝结水泵变频供中压给水泵的密封水仍然有5-6A的电流,不免有些大马拉小车的嫌疑,本文从设备技术改造和系统运行方式的优化上,提出改造方案和有效措施能取得预期的节能效果。
(四川川投燃气发电有限责任公司)一、达州川投燃气发电有限责任公司2×350MW燃气蒸汽联合循环发电机组较多采用日启停的运行方式发电。
在每日停运后,1、因中给泵密封水中断导致中给泵再次启动时抱轴现象经常发生,2、因系统阀门不严(给水上水电动阀不严、低压给水电动阀不严、中压给水泵密封水倒灌),导致凝结水管段倒入蒸汽,开机时在再次启动凝结水泵时,出现汽阻水锤,凝结水管道剧烈振动的现象。
为防止中给泵再次启动时抱轴和再次启动凝结水泵时管道振动的不安全现象,保证余热锅炉中压给水泵密封水供给和凝结水管道注水,现采用停机后保持凝结水泵连续运行,出口压力保证1.0MPa的运行措施,中给泵运行情况良好,管道振动情况明显好转。
但在节能降耗提升电厂经济效益的今天,用凝结水泵变频供中压给水泵的密封水仍然有5-6A的电流,不免有些大马拉小车的嫌疑,本文从设备技术改造和系统运行方式的优化上,提出改造方案和有效措施能取得预期的节能效果。
根据目前系统的配置方式,凝结水输送泵、锅炉上水泵稍加改造和运行方式的调整,就能在一定程度上节约厂用电、减少下网电量,达到节能降耗的目的。
二、机组概述1、达州川投燃气发电有限责任公司(以下简称公司)一期2×350MW燃气蒸汽联合循环发电机组配置东方集团引进三菱的M701F3型燃气轮机,与之同轴的TC2F-35.4型133.7MW的蒸汽轮机和杭州锅炉厂制造的三压、一次中间再热、无补燃、露天布置的卧式余热锅炉,发电机为QFR-400-2-20 ,额定有功409.7MW,发电机、燃机、蒸汽轮机同轴布置。
M701F4型燃气-蒸汽联合循环机组旁路系统介绍和优化
M701F4型燃气-蒸汽联合循环机组旁路系统介绍和优化摘要:本文对三菱M701F4型燃气-蒸汽联合循环机组旁路系统的作用、在启停过程中的运行进行介绍,针对冷态启动过程发生的问题进行分析并提出改进措施,有利于机组安全和节能运行。
关键词:M701F4,旁路系统,优化Introduction and Optimization of Bypass System of M701F4Gas-Steam Combined Cycle UnitLIU Zhongjie(Zhejiang Datang International Shaoxing Jiangbin thermal power generation co.,ltd, Zhejiang Shaoxing, 312366)Abstract: The paper introduces the function and operation during the start-up and shut-down process of the bypass system of M701F4 gas-steam combined cycle unit. Meanwhile, it analyses the problem during the cold mode start-up process and puts forward improvement measures which will help the unit operates safely and economically.Key words:M701F4;bypass system; optimization0 引言某电厂安装两台三菱M701F4型燃气-蒸汽联合循环机组,各设置一套100%容量高、中、低旁路系统,由DCS进行控制。
由于国内联合循环机组多为两班制运行模式,启停频繁,因而对旁路系统更高要求。
M701F3型燃气-蒸汽联合循环机组蒸汽轮机低压缸冷却蒸汽优化分析
M701F3型燃气-蒸汽联合循环机组蒸汽轮机低压缸冷却蒸汽优化分析发表时间:2017-11-03T15:50:58.243Z 来源:《电力设备》2017年第18期作者:邓杰[导读] 摘要:分析了汽轮机低压缸冷却蒸汽由辅助蒸汽供应提前切换至低压主蒸汽供应的可行性,并列举惠州天然气发电有限公司目前所做技改,为同类型机组增加启机过程中低压主蒸汽的合理利用、减少辅汽的用量提高一定的参考建议。
(广东惠州天然气发电有限公司广东惠州 516000)摘要:分析了汽轮机低压缸冷却蒸汽由辅助蒸汽供应提前切换至低压主蒸汽供应的可行性,并列举惠州天然气发电有限公司目前所做技改,为同类型机组增加启机过程中低压主蒸汽的合理利用、减少辅汽的用量提高一定的参考建议。
关键词:M701F3 低压缸冷却蒸汽切换优化引言惠州天然气发电有限公司(以下简称惠州电厂)一期工程建有三台日本三菱/东汽联合生产的M701F3型燃气-蒸汽联合循环机组,单轴布置,燃机转子、汽机转子、发电机转子布置在一根轴上。
其中蒸汽轮机型号为TC2F-30,汽轮机形式为三压再热,高中压采用合缸布置,通流部分为反向流动,低压缸为对称分流式,末级叶片长度762mm。
正常运行时,低压主蒸汽与汽中压缸排汽汇合后进入低压缸做功,最终排入凝汽器。
惠州电厂一期三台机为两班制调峰机组,机组的启动时间和运行台数由中调根据系统需要决定,绝大多数情况早上启动,晚上停机,三台机组年累计启停次数多达500次。
一、汽机低压缸冷却蒸汽运行特点介绍机组启动时,经由SFC将发电机转为电动机,拖动大轴至590rpm点火,并于2000rpm脱扣,燃机透平做功带动燃机、汽机同轴转动升速,直至汽机进汽前,汽轮机都处于“无汽”状态。
因低压缸末级叶片较长,为防止鼓风摩擦导致叶片超温的情况,单独设计了低压缸冷却蒸汽系统,在达到一定转速时引入一定参数的蒸汽进行冷却,以保护低压缸叶片。
在实际运行过程中,低压缸冷却蒸汽在机组发正常启机令后便开始暖管,冷却蒸汽调压阀缓慢开启,待机组转速达到2000rpm时,低压主调阀缓慢开启,冷却蒸汽通入低压缸进行冷却。
基于单轴M701F4联合循环的主厂房布置优化方案
基于单轴M701F4联合循环的主厂房布置优化方案马悦;李江波;董舟;李智【摘要】为了降低联合循环机组主厂房投资,研究实施了一种新的M701F4单轴联合循环机组的布置方案.通过分析常规布置方案所存在的问题,以某联合循环机组工程为依托,讨论了将联合循环机组的发电机露天布置,并为发电机增加防雨罩,发电机的日常检修维护采用半门式行车.同时,在保证发电机转子和凝汽器抽管检修的基础上,对主厂房的跨度和运转层标高均进行了合理优化.新布置方案在不影响机组性能和主厂房美观性的前提下,有效减少了主厂房体积,节约了投资.【期刊名称】《河北工业科技》【年(卷),期】2014(031)006【总页数】7页(P512-518)【关键词】M701F4;联合循环;主厂房;发电机露天【作者】马悦;李江波;董舟;李智【作者单位】河北省电力勘测设计研究院,河北石家庄050031;河北省电力勘测设计研究院,河北石家庄050031;河北省电力勘测设计研究院,河北石家庄050031;河北省电力勘测设计研究院,河北石家庄050031【正文语种】中文【中图分类】TM611.31与传统燃煤发电机组相比,燃气-蒸汽联合循环机组具有高效率、低投资、环保、建设周期短等显著优势[1]。
主厂房是联合循环电厂的核心建筑,各种重要的设备、管道、电缆和控制系统密集地布置在主厂房内。
近年来,节约工程投资和降低工程造价是发电厂建设的基本方针和趋势,也是大多数业主的期盼。
为了使建成后的联合循环机组主厂房占地面积最少、单位投资最省、建设速度最快,主厂房方案至关重要[2]。
何语平明确了F级燃气轮机作为联合循环基本机型的优势,并对不同型号、不同配置的E级、F级联合循环机组的主机岛的占地情况进行了详细对比[3-4]。
同时指出,多套并列F级单轴机组是建设大型联合循环电厂的最佳布置形式。
张军分析了各种型号的单轴联合循环机组布置占地情况,也得出了多套并列的单轴机组作为大型联合循环电厂布置方案有利于管理和维护[5]。
M701F4燃气—蒸汽联合循环机组TCA系统优化方案
M701F4燃气—蒸汽联合循环机组TCA系统优化方案对M701F4机组的TCA典型设计进行优化,达到提高运行可靠性以及运行设备节能的效果。
标签:优化;节能;TCA系统1 水冷式TCA系统的简易流程三菱M701F4燃气-蒸汽联合循环机组,燃气轮机透平转子冷却空气系统(TCA系统)采用水冷式系统。
该系统通过管壳式空气冷却器的换热功能,利用余热锅炉高压给水系统的水来冷却燃气轮机压气机出口的空气,吸收了热量的水直接进入高压汽包。
由于热量在整个循环过程中基本上没有损耗,因此大大提高了整个联合循环的效率。
水冷式TCA系统的简易流程图如图1:从图1可看出,TCA出口给水进入余热锅炉高压汽包,因此TCA出口的温度需接近高压汽包内蒸汽饱和温度。
另外,由于TCA水侧出口水温高,容易在TCA出口管道中发生汽化,损坏管道和阀门,威胁TCA设备安全和机组的安全稳定运行。
为了避免汽化,需将TCA水侧出口管道的给水压力稳定在TCA出口水温度高15℃的温度所对应的饱和压力以上。
2 水冷式TCA系统优化方案根据东方现有执行项目的情况,为了保证管道和设备在机组的各种运行工况下都不发生汽化,通常需将高压给水泵的出口压力稳定在16.5MPa左右。
目前,国内电厂为了有效降低机组在启动、停机以及部分负荷时的能耗,通常会考虑将锅炉给水泵配置为变频泵或者液力耦合型式的给水泵。
但是,采用水冷式TCA 系统后,为了避免TCA水侧出口管道以及后端设备发生汽蚀,在部分负荷时也需要维持较高的给水压力,因此,采用变频给水泵的变频范围缩小,基本无法采用变频设备。
为了解决以上问题,结合各项目的需求和想法,现对该系统提出了以下一些优化方案:2.1 改变TCA换热器的设计,保证TCA气侧出口的设计温度不变,仅降低TCA水侧出口的设计温度(暂按降低10℃计算)。
降低TCA出口给水温度后,防止TCA内给水汽化的最小给水压力也随之下降,压力为14.1MPa。
但是采用该方案后,余热锅炉高压汽包的接近点温差也会随之增加。
M701F型燃气蒸汽联合循环机组两班制运行定期工作优化研究
M701F型燃气蒸汽联合循环机组两班制运行定期工作优化研究摘要:深圳前湾燃机电厂作为两班制运行燃气-蒸汽联合循环调峰电厂,机组每天需要调峰启停。
本文主要介绍在两班制调峰机组中如何优化有关项目的定期工作,可及时发现设备的故障和隐患,及时处理或制定防范措施,从而保证备用设备的正常备用和运行设备的长期安全可靠运行。
关键词:两班制;定期;优化;燃气轮机;压气机;水洗;AOH1 引言M701F型燃气蒸汽联合循环机组由于具备启动快、负荷加减速率快的特点,因此适合作为电力调峰用。
其结构采用冷端驱动发电机方式,余热锅炉+燃气轮机+蒸汽轮机+发电机的布置。
图1.1燃气蒸汽联合循环机组流程图2 两班制运行机组的定期工作作为两班制运行的机组,为使机组能够在良好工况下及时启动、运行,保证系统运行的连续性,必须制定一套完善的设备定期工作方案,以保证机组安全、经济运行。
燃机的压气机及透平叶片的脏污程度对燃气轮机组效率影响尤为显著,我们的定期工作主要针对压气机进行定期水洗。
3 压气机定期水洗优化燃气轮机组运行一段时间后,压气机会形成结垢,主要有以下几方面的危害:燃机的运行过程中,空气中的灰尘、油污、泥土、承溶性物质及不溶于水的各种杂质都会沉积在压气机的叶片表面上,形成积垢层,明显降低压气机的内效率,引起燃气轮机组出力的降低和热耗率的上升。
积垢层的形成也会使压气机和透平通流能力降低,会使压气机的压比降低、排气量减少,使机组提前进入温控,无法带更多负荷,影响机组出力。
积垢层还会加速叶片表面的腐蚀,在叶片的表面上形成凹坑。
这不仅增加了叶片表面的摩擦阻力,这样不仅降低机组效率,更严重的是会造成应力集中,使叶片的使用寿命降低。
当压气机叶片结垢严重时还会使压气机的运行点向喘振边界靠近,影响机组安全运行。
为了解决上述问题,除了必须在压气机的入口处加装空气过滤器之外,压气机还可定期进行在线水洗和离线水洗。
然而由于在线水洗的实际清洗效果不明显,且存在导致机组熄火跳闸甚至磨损压气机叶片等风险。
M701F4型燃气-蒸汽联合循环机组电气保护系统优化
M701F4型燃气-蒸汽联合循环机组电气保护系统优化发布时间:2021-04-23T13:14:19.520Z 来源:《中国电业》2020年第34期作者:吴二涛[导读] 随着电力系统的高速发展,其网络结构更加复杂,提高电力系统的安全运行水平尤为重要,其中电气保护系统在电力系统中是不可缺少的重要组成部分。
吴二涛广东粤电中山热电厂有限公司广东中山 528445摘要:随着电力系统的高速发展,其网络结构更加复杂,提高电力系统的安全运行水平尤为重要,其中电气保护系统在电力系统中是不可缺少的重要组成部分。
本文主要介绍M701F4型燃气-蒸汽联合循环机组在运行中电气保护系统发现的一些问题,并根据问题提出解决措施。
摘要:电力系统;电气保护;M701F4;联合循环;电气保护系统在电厂电力生产中有着至关重要的作用,它能保证发电设备安全经济运行,防止事故发生以及避免设备受损。
如果其发生故障或者异常,都有可能给电厂或者电网带来巨大的损失。
因此,对电气保护系统开展定期检验和维护,及时发现故障并做好处理,才能使发电机组安全运行,提高供电稳定性。
本文以某M701F4型燃气-蒸汽联合循环机组电厂为例,对其在电力生产过程中电气保护系统出现的一些问题,并给出解决措施。
一、功率变送器输出突变触发燃机孤岛运行2019年09月08日22时35分04秒,燃机发电机输出功率由203.8MW左右波动至430MW左右,然后1秒钟内功率又降至17MW左右,燃机TCS报警“GT HOUSE LOAD OPERATION”,燃机孤岛运行保护触发。
图1 燃机发电机输出功率曲线根据燃机报警信息,查看燃机孤岛运行保护逻辑为:当GCB三取二判断为合闸状态延时10秒后,若燃机负荷在135MW以上,5秒内下降至27MW以下延时0.15秒,则触发“GT HOUSE LOAD OPERATION ON”燃机孤岛运行保护,确认保护动作正确。
图2 燃机孤岛运行保护逻辑图分别检查发变组故障录波、220kV升压站故障录波以及PMU装置录波文件,发现220kV 3条出线线路均存在零序电流增大现象,其中零序电流变化最大时有51A电流,通过软件分析发现有一出线线路7次谐波含量达8.5%,220kV母线电压也有不同程度降低;PMU采集到220kV母线A相电压有约2kV的向下波动,说明外部电网系统电压确实也有变化。
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1余热锅炉给水泵选型
M701F燃气一蒸汽联合循环发电机组配用三
位高,这时给水泵转速跟踪高压汽包水位、转速增 加,使中压给水压力增加,即使中压调节阀关小, 也可能使中压给水流量继续增加,导致中压汽包水
燃气轮机发电技术
第10卷
位更高;相反的情况仍然存在;即采用l台液力调 速泵无法同时满足高/中压汽包水位的调节9。除非 采用定速泵,采用阀门调节。 (2)高压旁路冷却用水问题。高压旁路冷却水 是在机组跳机时使用,其压力和流量必须在任何工 况下都能保证,那势必要求其从给水泵抽头位置压 力尽量大,这样不仅使给水泵流量选型增大,而且 其转速不能低于确保旁路冷却水压力的相应转速, 次则大大限制液力调速节能效果;同时,当机组跳 机,还必须保证给水泵高速运转,给整个水位控制 带来困难。 因此,要求给水泵的配置方案,既能保证汽包 水得到有效的控制调节,又能使给水泵在不同负荷 下有节能效果,并且可以采用液力调速方式;同时 又能保证高压旁路冷却水流量和压力。经过研究, 采用高中压给水泵分泵,既高压泵使用液力调速泵, 中压泵使用定速泵,高压旁路冷却用水由中压给水 泵供给,认为这是最佳选用方式,其优点在于: (1)高压泵只供水给高压系统,高压泵的容量 及压力容易确定,采用液力偶合器,主要调节以转 速调节为主,辅以阀门调节;此方式不仅有利于节 能,同时有利于水位调节控制。 (2)中压泵采用较小流量的定速泵,流量控制 采用阀门节流控制,控制简单可靠,高压旁路冷却 水其压力和流量也可以保证,由于总流量较小,其 总效率损失不大。 (3)据了解,某些电厂采用高中压合泵的定速 泵,其虽解决了控制和高压旁路冷却水的问题,但 对于调峰机组来说,其能量损失非常大,厂用电较 高,浪费能源。
燃气轮机发电技术
第lO卷
但跨度54 m、起重量达105 t天车在国内电厂 较为少见,其运行可靠性要求高、设计较复杂,东 部电厂选用了国际知名KANE设计制造的产品。 (3)综合成本降低。由于主厂房内减少了l排 天车承重柱,使得机组的占地面积相应减少,进一 步降低投资。 (4)辅助设备布置灵活方便。由于不单设发电 机检修吊车梁及柱,使得燃机、汽轮机及发电机的 辅助设备布置的空间更大、布置更加灵活压缩空气管道及罩壳风机、 闭式水箱等布置。
泵,不仅可以减少设备(也减少了相应液压蝶阀, 电动大阀门),减少占地,而且运行操作更简单: ①在满负荷时3台循环水泵运行,在部分负荷时可 停运1台循环水泵,在晚上停机时,可以停运2台 循环水泵,这样更有利于节省能量;②3台循环水 泵,如有任何l台有问题可以互为备用,运行备用 方式简单,只是循环水泵流量取稍大,2台泵可以 满足3台机组基本需要。 在选择循环水泵时,考虑到循环水泵必须保证 高的可靠性,还可能经常启停,并且大鹏湾海水盐 度较高,腐蚀性较大,一般的不锈钢材料也会出现 腐蚀和冲蚀9‘确定选用双相不锈钢为泵料,且泵轴 承为陶瓷轴承,这样可以保证5年内循泵不用大修, 尽管一次投资相对较高,但运行维修费用低。 对水泵电机,选择了露天布置形式,避免了建 大厂房(由于维修泵的需要,厂房高度还要达到>
第3/4期
金正怡:M701F燃机联合循环电厂设备选型及设计优化
热天然气。来自大鹏LNG接收站的天然气设计点 温度为.8℃,燃机入151要求的设计点温度为15℃, 需要对天然气进行加热。 采用燃用天然气的水浴炉来加热天然气的设计 方案被普遍采用,但是水浴炉运行起来要消耗大量 的天然气,初步计算,本厂每台机组使用水浴炉方 案每年要消耗至少110万m3天然气,浪费了宝贵 的能源,另外水浴炉由于需要燃烧,还是调压站系 统的一部分,其布置及如何安全保证设计难度很大 另外维护成本也很高。 根据电厂处于南方地区,海水平均温度较高在 22℃左右,如果采用凝汽器出VI被凝汽器加热过的 循环海水,其温度还要上升8℃,平均温度达30℃, 将天然气加热到22℃,海水加热器端差小于8℃ 即可,而端差小于8℃的加热器设计是没有问题的, 因此利用凝汽器出口海水加热天然气在方案上是可 行的。 但是海水/天然气换热器其换热材料一般必须 用钛管,并且其工作压力高达5.9 MPa,国内单位 尚无设计制造此海水、天然气换热器的经验和业绩, 由于安全需要,必须要求制造生产厂家有类似产品 业绩;最后经过调查和招标采用了英国P&I公司2 ×65%容量海水加热器。 通过一年多的运行实践证明,采用凝汽器出口 海水加热天然气安全可靠,完全能满足3台机组在 不同工况不同季度的运行要求,节约了大量的天然 气。此方案为国内首创,实现了循环经济,并且有 利于环保,也大大提高了系统的安全性;每年至少 有200万元以上效益,有巨大的节能环保示范效应。 (2)调压系统方案,原设计3台机组采用3用 3备方案,共6条调压支路,每个调压支路由相应 的调压阀、监控阀、安全切断阀等组成。 最后经过研究决定采用三用一备调压方案,共 4条调压支路,大大降低了投资,也节约了场地, 主要原因: ①每个调压支路,有一个主调压阀,还有一个 监控阀,监控阀实际上有备用功能,即主调压阀失 去作用时,监控阀可以实施调压作用,即每个调压 支路还有100%的备用功能; ②三用一备,当任何一条调压支路不能工作时, 备用路可以起作用;备用支路也有100%备用功能, 即每一路至少有200%备用;假如有2条调压支路 同时出现问题退出时,还剩有两条调压支路可以工 作,也可以满足三台机组不停机,只是需要降低负
第10卷第3/4期
燃气轮机发电技术
2008年10月
M70 1
F燃机联合循环电厂设备选型及设计优化
金正怡
(深圳能源集团股份有限公司东部电厂,广东深圳518120)
摘要:
M701F机组及一些配套公用系统的设计、设备选型,原在我国没有成熟的经验,结合东部电厂一期
工程建设,进行了大胆的探索,获得了不少的经验;对东部电厂在锅炉给水泵、循环水系统、调压站,天然 气加热系统、启动锅炉等方面设备选型及设计优化工作进行总结,供同行参考。 关键词:燃气轮机联合循环电厂;辅机系统;设计优化;设备选型
15
m),露天电机更有利于电机散热,不需冷却水 对于泵推力轴承,选用了双推力轴承形式,即
及回路。 泵体一个推力轴承,承担泵的推力;电动机一个推 力轴承,承担电机的推力;这样增加可靠性,更有 利于泵的维修。(维修泵的时间,电机可以方便的 吊开,另外电机轴与泵轴的联接要求相对较低。) 对于循环水的双母管的设计方案,并且将泵安 装在海边,双母管需爬一个高度为17 m的坡后再 回落进入厂区,有意见认为此方案不是最佳,认为 可改采用涵箱引水至厂区,将循环水泵安装在厂区, 三台机组采用单元制供水,但可以通过母管相连; 机组凝汽器进水方向与出水方向分开,由发电机方 向进水,由汽机方向出水,但是由于种种原因设计 方案没能实现更改优化。 目前布置:①循环水泵房距厂区很远,增加供 电和控制的设计难度,降低了系统的安全性,巡视 也不方便;②双母管使系统连接复杂、运行操作的
过低压省煤器送到低压汽包;低压汽包水通过高 /中压给水泵,高/中压省煤器至高/中压汽包、蒸 发器、过热器至汽轮机。 高/中压汽包水位通过高/中压给水调节系统 保证其汽包水位,另外在汽轮机汽水系统中高压 旁路冷却水还需由锅炉给水泵提供,其压力保证
≥4.05 276
MPa,流量在30 t/h左右。高压蒸汽流量在
t/h,
t/h、压力为10.3 MPa;中压蒸汽流量41.6
压力为3.6 MPa。低压系统给水由凝结水泵提供, 故余热锅炉一般配备高/中压给水泵。 东部电厂原设计考虑使用高中压给水泵合泵, 即一个给水泵,并且采用液力调速。在对设计方案 分析时认为存在较多困难: (1)高压汽包水位调节。在余热锅炉高中压给 水及蒸发过热系统是独立的,即高中压汽包水位变 化是有各自独立特性的;液力调速的目标如果只跟 踪高压汽包水位,即使通过二级调节,即转速调节 加上调节阀调节,则有可能给中压汽包水位调节带 来反效果。如高压汽包水位低,而此时中压汽包水
0概况
压、再热、无补燃、卧式自然循环余热锅炉。锅炉 给水系统一般由凝结水泵出口经过轴封加热器,通
深圳能源集团有限公司东部电厂一期工程是我 国第一批打捆招标的9F级燃气一蒸汽联合循环电 厂项目,也是我国第一批使用进口液化天然气的燃 气机组:设计单位北京国电华北电力工程有限公司, 也是首次设计F级燃气一蒸汽联合循环电厂,在此 之前,在国内尚无可参考成熟的设计和设备选型经 验。另外,电厂设计要求高:要求全厂机组运行操 作实现全自动,实现一健启动;电厂占地面积非常 少。通过电厂员工及各单位的努力,大胆创新,东 部电厂在设备选型和设计优化方面做了大量的工 作,也取得了不少经验。东部电厂三台机组投产 第一年,就取得了发电量27.78亿Kwh,可用系数 88%,非计划停运次数3次(其中1次由大鹏LNG 站供气中断外部原因引起的)的突出业绩,这与在 工程建设阶段进行了大量的设备选型和设计优化工 作打下了良好的基础分不开的,其经验值得总结和 推广,可为后续工程提供参考意见。
2循环水泵及循环水系统
东部电厂单台机组循环水流量为19
25 000 820~
风险加大,可靠性也不高9。③凝结器进水与出水同 侧布置,使安装施工非常困难9。④由于管道要爬坡, 循泵扬程选择被迫提高达2l m,(否则17 m就可 以)运行时功率大,浪费能量。
m3/h,取自大鹏湾海水,海水年平均温度为
000 m。
4主厂房采用大跨度设计布置
东部电厂总规划9×350 Mw级机组,占地总 面积只有16.7万m2,在一期设计中必须充分考虑 设备占地影响,尽量减少占地,为二期工程留下用 地。 原设计考虑了单跨和双跨(发电机和燃机/汽 机各占一跨)两个方案,经建设单位和设计院对国 际上先进电厂的调研,结合主设备和辅助设备的布 置、占地面积、建筑和建设成本等方面进行综合比 较和分析,最后确定采用了主厂房单跨布置的方案, 具体为:主厂房全部采用钢结构,横向只设一跨, 跨度为54 ITI,A、B列设有双排柱,双排柱相距为 4皿外排跨相距62m;两台机组中心线距离为40m, 一期主厂房长度为128 m(其中8 m为二期先建), 此方案为国内首创,其优点非常明显。 (1)13 m平台空间大,视野开阔,非常美观, 整个13 m台层没有柱子,只有燃机、汽轮机、发 电机主体设备,其余一览无余,干净整洁不仅美观, 而且有利于设备的巡检,及机组大小修时,检修设 备的布置和工作的开展。 (2)3台机组只装设了两台105/20 t天车,节 约了投资,方便了利用。而对于双跨布置型式,发 电机和燃机/汽机的检修需分开考虑,每台机组必 须设有2台检修天车,3台机组共需要6台天车, 但此天车只是机组大小修才有用处,平时利用率并 不高。东部电厂2台天车既满足现场工作需要,又 适当地提高了设备的利用率。