连退机组炉辊结瘤情况及处理过程

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连退机组炉辊结瘤情况及处理过程

一.结瘤产生及第一次开炉检查处理过程

1、九月十三日白班,连退机组生产家电板中发现前期出现的下表面“白点”情况加重,出现压印现象,遂通报车间退料观察。

2、由于情况未见明显好转,机组于14:09质量停机。

3、降温开炉盖后,检查人员在HS2段出口发现带钢表面明显异常,而HS2入口未发现明显异常(如图1-1),置换出带钢后结果发现HS2段的20#、22#、24#、26#四根炉顶均出现大面积结瘤(如图1-2)。

4、对结瘤物送研究院进行了成分分析(见附件1),结瘤物主要成分为铁、氧和少量锰。

5、处理方式为:用起子将粗大的结瘤物敲掉,然后用电砂轮抛光。

6、设备部门对22#、24#辊附近脱落的衬板进行了修补。

图1-1位于HS2段出口处的带钢

图1-2结瘤炉辊辊面情况

二、第一次开机情况

1、九月十五日0:24退火炉开始吹扫。

2、6:10退火炉点火。

3、10:07退火炉通氢。通氢后炉气分析发现炉内露点明显升高,且露点在较长的时间内处于高位,机组3次切断氢气转入吹扫模式以降低炉内露点(如图2-1)。

4、12:30机组启动,开始拉带,期间炉内露点和氧含量均处于高位(见图2-2)。

5、14:00发现带钢表面出现上下表面“白点”,情况与前面类似。

6、15:00带钢表面出现压印并且迅速变严重,18:00再次停机。

图2-1混气站的氢气供给情况

(CAA1)

(CAA2)

(CAA3)

图2-2炉气分析数据曲线

三、第二次开炉检查及处理过程

1、九月十六日,入炉检查炉辊发现HS2段20#、22#、24#、26#炉辊,HS3段和SS段内所有顶底辊均出现不同程度的细小黑点结瘤。

2、针对炉内气氛异常设备人员检查了炉内的辐射管、板温计等设备,发现五区四排六列辐射管(在20#辊下方)有裂缝,现已用挡板封住该辐射管并屏蔽。

3、计控对CAA1气体分析仪进行了校验。

4、生产人员对结瘤炉辊采取了同样的处理方式。

5、通过对6月16日至9月15日气体分析对比发现,从7月5日21:30 CAA1露点开始升高,7月底年修后露点值一直偏高。(见附件2)

四、第二次开机过程

1、九月十七日19:30退火炉开始吹扫。

2、九月十八日1:00退火炉开始点火。

3、5:24退火炉通氢。通氢后炉内露点异常(如图4-1),尤其是过时效与终冷段的气氛从0℃快速增加到20℃,期间机组采取氮气吹扫的方式用以降低炉内露点(如图4-2)。并利用便携式气体分析仪对混气站的气氛进行了外部分析,分析结果与CAA1炉气分析柜分析对比如表(4-1)。

4、14:00机组启动拉带,生产的第二卷带钢表面有“白点”。

5、22:00带钢表面情况好转,上表面无压痕,下表面“白点”数量减少,机组维持生产。

6、23:50左右,CAA1分析柜前6个测量点露点值由-20℃左右增加到20℃,后经过检查发现3号热凸度风机热交换器有漏水进入炉子,现已经将热凸度风机停用,露点缓慢下降。带钢表面压印状况得到明显改善,到19日下午经过确认已经符合C级表面要求,到20日平整机前带钢表面无凹凸感,下表面针尖状“白点”已经明显变浅变少。

7、九月十九日,为进一步确认加热2段是否还存在辐射管存在泄露,分别切换5、6、7、8区的风机,观察露点变化情况,发现露点呈逐渐下降的趋势,但是由于整个炉区的露点都一直呈下降趋势,因此不能得出结论。

(CAA1)

(CAA2)

图4-1炉气分析数据曲线

图4-2混气站的氢气供给情况

1.关于R/T燃烧调整每年需要进行2~3次。

2.关于Thermal Crown Fan(热交换器):定期检查Water Leak。3.露点(Dew point)管理。

4.Heating2的Load不可以达到100%。

5.炉内大修时定期检查R/T。

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