厚板热处理炉辊结瘤缺陷的分析及改进
电工钢退火炉陶瓷辊结瘤原因分析及改进措施
电工钢退火炉陶瓷辊结瘤原因分析及改进措施李庆胜(宝钢股份公司 冷轧厂,上海 200941)摘要:分析了宝钢1550电工钢连续退火涂层机组退火炉陶瓷辊结瘤的原因是带钢表面的氧化物颗粒和铁屑带入炉内,在高温还原性气氛下和陶瓷辊的辊面相互作用,并在其它各种因素的影响下产生的。
针对结瘤的机制采取了相应措施,有效地解决了陶瓷辊结瘤问题。
关键词:陶瓷辊;结瘤;电工钢中图分类号:TG333 2 文献标识码:B 文章编号:1008-0716(2004)03-0012-04Cause Analysis of Ceramic Roll s Pick up forSilicon Steel Annealing Furnace and Measures for ImprovementL I Qing sheng(Baosteel Cold Rolling Mill,Shanghai200941,China)Abstract:It is dross pick ups on ceramic rolls of the annealing furnace for the1550silicon steel continuous annealing and c oating line that were caused by oxide particles and iron chips on surface of the strip brought into the furnace,and reacted with the surface of the ceramic rolls under the high te mperature and in reduced atmosphere,and influenced by all kinds of other factors.As appropriate measures have been taken,the proble m of pick ups on the surface of ceramic rolls has been successfully solved.Key Words:Ceramic roll;Pick up;Silicon steel1 前言宝钢1550电工钢机组(SAC L)共有2条生产机组(1#SAC L、2#SACL),在生产中发生过大批量的带钢麻点和异物压入缺陷,尤其是每次定修开机后,情况更严重。
宽厚板热处理炉炉底辊结瘤成因及对策
- 57 -工 业 技 术《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中的要求,对10台变压器做了相应的交接试验且全部的交接试验都是在对变压器进行真空注油并静置24h 之后开始做的,除了最后的交流耐压试验之外,其他的常规试验均为合格。
表1 交流耐压试验标准系统标称电压(kV)设备最高电压(kV)交流耐受电压(kV)油浸式电力变压器干式电力变压器<1≤1.1— 2.53 3.6148.567.22017101228241517.53632202444433540.568606672.5112—110126160—220252316(288)—330363408(368)—表2 变压器的主要参数型号SZ11-40000/110,SZ11-31500/110,SZ11-25000/110,SZ11-12500/110冷却方式ONAN 接线组别Dyn11出厂时间2020年4月额定电压110kV±8×1.25%/10.5kV生产厂家西安西变中特电气有限责任公司因为该项目中使用的110kV 变压器其高压侧进线连接都是使用的泰科HVCA-145kV 可插拔干式电缆终端(如图1所示),高压侧未设置引出线,所以,交流耐压试验过程中,选择使用的是相匹配的HVTC-TESTCAB 测试电缆(如图2所示)进行了实际试验,具体如下。
首先是对SZ11-25000/110型变压器进行交流耐压试验。
做好相关准备工作之后,开始对变压器的高压侧及电缆终端做160kV 交流耐压试验,待电压上升到143kV 时,电缆终端连接部位忽然发生放电现象,串联的谐振加压设备也随之断开。
接着又对SZ11-31500/110型变压器及SZ11-12500/110型变压器做了160kV 交流耐压试验,同样在电压未上升到160kV 便出现了放电现象,最高电压升到了154kV。
购买这10台110kV 变压器时,在业主的见证下也都做了出厂工频耐压试验,结果显示高压侧都达到了200kV/min。
减少辊底式热处理炉辊面结瘤的措施
减少辊底式热处理炉辊面结瘤的措施文章分析了中厚板辊底式热处理炉辊面结瘤产生的原因,得出炉底辊结瘤主要是氧化铁皮所引起的,通过采取改善控炉内气氛、自然降温实施通炉和改善抛丸效果等一系列措施,有效地控制了炉底辊结瘤的产生,满足生产需求。
标签:辊底式热处理炉;辊面结瘤;氧化铁皮;辊印前言随着国内钢铁行业的快速发展,对通过热处理工艺提升钢板附加值的竞争尤为突出。
国内各大钢厂都建有自己独立的热处理车间,大都采用辐射管加热的无氧化辊底式热处理炉。
热处理炉炉底辊长期在以工业煤气为燃料的高温(850℃~980℃)环境下,起着转动输送钢板的作用,会产生大量氧化铁皮粘附在炉底辊上,对正火钢板下表面造成摁压,使下表面形成很多凹坑,形成辊印。
严重影响到正火钢板的表面质量,这就需要现场工人不定期的进行砂辊,这样不但造成了炉底辊的损伤,也加大了职工的工作量,减少了生产时间。
1 概况安钢第二轧钢厂热处理炉是由引进国外技术设计、制造的一座氮气保护辐射管加热辊底式炉,用于6mm~100mm×1600mm~3250mm×6000mm~12500mm 钢板的正火、正火+回火、回火处理,加热温度为450℃~980℃,温差±5℃,主要设备参数见表1。
表1 热处理炉主要设备参数自2009年投产以来,在生产中时常发生炉底辊表面形成的结瘤,导致厚钢板下表面产生辊印(最大深度达1mm左右)而需大面积修磨,甚至报废,尤其在生产厚规格钢板更为严重。
2 结瘤形成的原因及分析通过对炉底辊表面及剥落下来的大量结瘤物观察发现,炉底辊表面呈堆积状的氧化铁皮,最厚的结瘤物由几十层氧化铁皮粘沾而成,厚度可达5mm左右,根据有关部门检验分析,发现其主要成分为FeO、Fe2O3、Fe3O4。
按照铁——氧系平衡图和钢板表面氧化膜层的结构,结合生产实际可以推断,炉底辊表面结瘤形成的原因:首先是辊面局部粘附小片氧化铁皮,随着装炉量的增加,带入炉内的氧化铁皮也在增加,使辊面氧化铁皮积累叠加,并在近乎热熔状态下发生高温氧化,使辊面渣溜逐步增大。
南钢高炉的炉墙结厚与结瘤
南钢高炉的炉墙结厚与结瘤杨振和〔南京钢铁集团有限公司)摘要对南钢高炉的炉墙结厚与结瘤的原因进行了分析,并提出了预防炉墙结厚与结瘤的措施。
关键词高炉结厚结瘤1引言近年来,南钢炼铁生产水平不断提高,但在生产中依然存在着高炉炉墙结厚与结瘤炉墙结厚与结瘤破坏了高炉合理的操作炉型,造成炉况不顺.制约了高炉冶炼的进一步强化口对待高炉发生的炉墙结厚与结瘤,不得不采用热洗炉办法来洗刷它,每次热洗炉都要消耗相当数量的焦炭和不少的萤石(有时为锰矿),造成铁水含硅量大幅度升高、产量大幅度下降,严重时影响到炼钢的生产和全公司的生产平衡。
因此,解决炉墙结厚与结瘤问题显得十分重要本文重点对南钢高炉结厚与结瘤形成的原因进行分析讨论,并提出了顶防措施。
2炉墙结厚南钢高炉炉墙结厚比较多,如200。
年1月炉喉部位的炉墙结厚的次数就达6次。
比较典型的一次炉墙结厚是3号高炉(350 m')1998年6月30日大修后开炉投产初期出现的。
3号高炉投产后不久,炉喉部位的炉墙温度经常出现大幅度的升降,温度下降后,南北两探尺下降就不一致,南尺下降慢,北尺下降快,一般相差500 ^- 600 mm以上,有时达1 000 mm 以[,而且北探尺滑尺频繁,下料不顺畅;炉内热风压力高,炉顶煤气压力值常常会突然升高,风量加不上去;炉墙温度下降过多时,还会因大钟关不严造成炉顶煤气泄漏,炉况也会变得不稳定,甚至难行,发生崩悬料。
通过进一步观察分析,发现出现上述这些状况的原因是炉喉部位的炉墙结厚,炉墙四周均有不同程度的结厚,尤以1^-4号风口方向更为严重。
下面就以这次炉墙结厚为例,剖析一下造成炉墙结厚的原因,并提出预防措施。
2. 1炉墙结厚的原因(1)人炉料含粉率高。
炉喉炉墙结厚的粘结物主要由烧结矿中的粉末、焦炭中的焦粉以及其他矿石中的粉料等组成。
由于炉喉是炉料初始分布区域,炉料中的粉状料人炉后,由于其滚动性极差,就堆积在炉喉周围,很容易粘附到炉墙上,造成炉墙结厚。
辊底式热处理炉辊面结瘤原因分析与控制
第23卷第4期• 46 • 2017 年8 月宽厚板WIDE AND HEAVY PLATEVol.23,No.4August 2017•冶金设备•辊底式热处理炉辊面结瘤原因分析与控制雷钧皓李媛媛胡冠群李志琼邓东升马驰孙建成(河钢集团舞钢公司)摘要针对辊底式热处理炉辊面结瘤产生原因进行分析,认为辊面结瘤是由于钢板表面热轧氧化铁皮 或边部火焰切割留渣在高温下黏附在辊面上并经碾压、累积、叠加而形成。
通过更换炉辊、加强钢板人炉前检 查、改善抛丸效果、控制炉内气氛、制定合理的作业计划以及通炉制度,使辊面结瘤问题得到有效控制。
关键词辊底式热处理炉辊面结瘤氧化铁皮辊印Causes Analysis and Control on Roller Surface Nodules ofRoller Hearth Heat Treatment Furnace Lei Junhao,Li Yuanyuan,Hu Guanqun Li Zhiqiong,Deng Dongsheng,Ma Chi and Sun Jiancheng(HBIS Group Wuyang Iron and Steel Co. , L t d.)Abstract The paper analyzes and studies the causes o f roller surface nodules in ro lle r hearth heat treatment furnace, recommends relevant countermeasures. The roller surface nodules are caused by oxidized scale on as - rolled plate suzface and residual slag after side flame cutting, which adhere to ro lle r surface by ro llin g, depositing and overlaying at high temperature. The problem is effectively controlled by means of replacing furnace ro lle r, enhancing steel plate inspection, improving shot blasting result, controlling fumac atmosphere, establishing rational operation plan and charging schedule.Keywords R oller hearth heat treatment furnace,R oller surface nodules,oxidized scale,R oller mark〇前言辊底式热处理炉适用于钢板淬火、正火及回 火等热处理,且处理钢板质量好、产量高、成本低, 实现了机械化和自动化操作,比其他形式的热处 理炉具有明显优势,因此在钢铁行业得到广泛应 用。
辊底炉炉辊结瘤现象及辊印控制
辊底炉炉辊结瘤现象及辊印控制
江华 吴 启 明 北京京诚凤凰工 业炉工程技 术有 限公 司
皮积累叠加 , 并在近乎热熔的柔软状态下发生高 射管。 温氧化而逐 步增 大的。 在高温状态下, 粘结 层状 在一定的温度 下采取 厚钢 板或专用拖炉板 氧化铁皮 和炉底辊黏 附碾压 更加 紧密突起 。 与炉辊不断摩擦可在一定程度上消除部分结瘤, 同 时在高温状态下钢板表 面软化, 较厚钢板在自身 J 可以保证在不停炉检修的情况下继续生产, 从而 提高热处理炉的作业率。 重量下压出辊印。 表l按组份计算的结瘤物成份 ( % 、 wt ) 32炉辊材质和制造工艺 . 因此得到广泛地应用。 国内外相关研 究机构 认为, 炉辊 结瘤与炉 成份 sO C 2 3 Mn F O N O u i2 r0 O e i C O 当前在辊 底式 热处理炉生产过程中普遍反 辊材 质有很大关系 , 瘤受 到炉 辊材 料和氧化 结 1 7 1 O 1 6 9 . 3 0. 2 0 4 铁皮在高温下的相溶性、 .6 .5 .3 4 5 6 .2 炉辊表面硬度、 抗氧化 应因炉底辊结瘤 , 导致钢 板下表面出现辊印, 造 成钢板大面积修磨, 甚至 因此而致 废, 严重影响 1 5 0 8 .0 .7 1 O 9 7 O 6 O 2 性、 .8 5.0 .0 .5 光洁度等的影响。 产品表面质量。 因此 , 炉辊 的结瘤问题已经严重 含量 i5 0 7 I 1 9 . l 0. 0 2 目 前用到 的炉辊 材质主要 有C 2 Ni5 5 3、 r .1 .9 .7 5 8 51 . 1 C 2 N 7 e C 2 Ni 、 r8 4 W5 其从 r4 i NR 、 r5 2 C 2Ni 0 8 等, 影 响正常生产, 也—直困扰 着工业炉公司及钢铁 1 7 1 0 1 4 9 . O 0. 0 0 3 .2 .7 .6 4 8 6 .4 生产企业。 使用效果来看都难以避免结 瘤现象。 为此, 国内 2 2 0 9 2 0 9 . 3 0. 2 0 4 .6 .8 .3 3 3 9 .8 2 结瘤现象机 理分析 外各相关炉辊制造 厂家采用不同的方法来提高 平均值 17 09 14 9 .3 .5 .4 .5 .5 .7 4 8 O 6 0 3 针对辊底炉常见的炉辊结 瘤现象, 产生炉底辊表面结 些改善措施, 产厂家对此现象进行了 分析研究。 以期望延缓 结瘤 的时 间, 减少停炉 瘤, 一是有外来 氧化铁 皮带入炉内, 二是炉 内气 检修次数 , 避免钢板划伤报废等重大损失。 氛波动所 致。 热轧 后的钢 板无论 如何处理, 始终 目前国内有厂家 开发 出堆焊 复合 炉辊 , 其 存 在表面氧化铁皮 , 即使经过抛丸处理 。 不能 采用自 的多种元素( 也 制 主要包括铝 、 复合的焊 氮) 完全消除表面氧化铁皮。 随着装炉钢板装炉, 氧 丝, 利用埋弧焊 在铸 造基体上堆 焊一层复合金 化铁 皮不断 带入炉 内。 通常钢板 表面的 氧化 铁 属, 从而提 高炉辊使 用寿命 , 到抗结 瘤的 效 起 皮从 外到里F 2 3 F 3 4 e 三层, e0 , e 0 ,F O 经过 抛 果。 其成 本是原有炉辊造 价的1 倍, 前主要用 . 3 目 丸处理能够将最外层的氧化铁皮除 去, 但内层的 于旧炉辊的回收 改造再利用. 利旧后的造价为原 F 难以除干净, e O 这也从结瘤物 中F 达到9 % 有炉辊的6 % 修复后使用寿命据称l一 8 。 e O 5 0, 6l 个月 得到验 证, 见表1 。 该炉辊相 对于喷涂复合炉辊其焊接材料和基体 炉 内气氛对于结 瘤有很 大影响 , 由于助燃 之间的结合更牢固, 但其焊接 存在 高温下两种材 在辐射 管金属外管 完 料膨胀系数不一致出现裂纹的可能性。 图l 武钢轧板 厂2 、 #热处理 炉炉底辊表 面 空 气是 通入辐射 管 内的 , 图 好时, 其良好的密封性保证 了助燃空气不可能进 另外一些厂家针 对不锈钢热处理炉炉辊 结 1 9 年武钢 轧板厂热 处理 车间2 98 #辊底 炉 入炉膛 内。 然而在长期 高温下燃烧的辐射管, 瘤粘钢严重问题 进行了开发。 由 其在常规奥 氏体钢 有可能产生裂纹甚至烧穿, 就会使 中添加了 C AlS 、 、 、 Z 、 、 热处理调质的厚钢 板下表面首次发现辊印, 于使用的原因, 如图 、 、 i Nb Mo W、 r B 稀土 l 所示。 分析认为, 炉辊表面显微组织为奥 氏体, 助燃空气从裂缝或 穿孔部位进入炉膛 内部而造 C 等元素, e 同时在铸造完毕后, 进行了高温固溶 停 在晶界分布有碳化物 , 未见晶间浸 蚀及裂纹。 故 成氧化气氛, 炉检查验 证了这一判断。 和时效热处 理。 其样品显示 新开发的材料相 对 综上所述, 炉辊结瘤主要是由于钢板 自 身带 传统耐热 钢具 有较 好的抗 高温 氧化性 , 2 #热处理炉炉辊在长期的高温 条件下辊面并未 现场测 损坏 , 从而排除了 炉底辊浸蚀形成凹凸不平辊面 入或在炉 内形成的 氧化铁皮 粘结 到炉辊上受压 试的室温下洛氏硬度达 ̄ 4 H RC 均 比传统耐 ] i8 , 而产生辊印的可能。 逐渐积累而成 。 热钢要优异, 测试报告显示试样 的抗拉、 抗高 3 辊 印控制 、 通过对炉底辊表面及剥离下来的大量结瘤 温氧化性能得到提升。 31 . 炉子操作 物 观察发 现, 炉底辊 表面有呈堆 积状 的氧化铁 国外 研究人员针对炉辊结 瘤现象也提出 了 各生产厂家在出现上述炉辊 结瘤问题后. 相关解决方案 , 皮, 而剥离下来 的部分呈层状堆积 , 厚的结瘤 最 其研制出复合炉辊。 即在炉辊表 避免 更大的经济损失 , 都从炉子操作环节进 面采用传统奥 氏体耐热 钢中添加 了 、 S 、 物 由约10 0 多层氧化铁 皮粘结而成, 如图2 因此 为了 。 C Al i 、 认 为炉底辊 表面结瘤是 由于钢 板带入的 氧化铁 行了改进和控制。 Mo W, 3 B Nb o . M1 , 和c 等元素 , . 、 提高了 材料 的 首先提高钢 板抛丸 质量, 少氧化 铁皮的 硬度 、 氧化 陛以及与氧化铁皮的不相溶性。 减 抗 但 带入。 一方面适当地提高抛丸机抛丸强度, 提高 该 材料晚性较 大 , 在中厚 板等 冲击性较 大的热 钢板表面质量; 另一方面, 丸料的质量极大地影 处理炉上需 要复合使用, 以避免炉辊断裂现象。 响抛丸效 果, 因此 , 选用硬 度和粒 度适 中的丸粒 4 结 论 . 可保证清理效果 。 并通过合理安排装炉工艺来减 辊底式热处 理炉 炉辊结瘤严重影响生产, 缓炉辊节瘤时间。 其主要原因是 由于钢板 下表面带入和 在炉内高 武钢还增加 2 #热处理 炉内气氛 在线监 测 温 氧化形成的氧化铁皮与炉辊材 料之 间的相溶 装 置, 使炉内气氛处 于受控状态。 一旦发现 炉内 性较 好, 在钢板的重压下逐渐粘附积累而成。 减 氧气含量突破临界 值时, 立即关停 对比检查并更 少辊印的方法主要是从炉 子操 作和炉辊材质及 换破损 辐射管。 该监测 设备远 行三年 来效 果很 制造工艺两个方面着手, 采用综合性措施 能够延 好, 有效地指导了平时破损辐射 管的更换工作 , 长炉辊寿 命, 延缓结瘤 时间, 目前未见有完全 但 图2 2 、 #热处理炉炉底辊辊面节瘤物 其间四次停炉 检修时在炉 内未 发现一根破 损辐 根除该现象 的永久性措施。 1 前言 . 辊底式连续热处理炉适用于钢板、 钢管、 型 钢和线 材的退火、 正火、 高温回火及淬火等热处 理工艺。 由于辊底式炉处理的钢材质量 好、 产量 高、 成本低 , 同时实现了机械化和自 动化操作, 比间断式生 产的热 处理炉具有明显的优越性 ,
一种缓解炉辊结瘤程度及炉辊结瘤后处理的方法
一种缓解炉辊结瘤程度及炉辊结瘤后处理的方法【摘要】炉辊结瘤是钢铁生产中常见的问题,会影响炉辊的使用寿命和生产效率。
本文引言介绍了炉辊结瘤的危害以及对其重视的必要性。
在分析了炉辊结瘤形成的原因,提出了缓解炉辊结瘤程度和炉辊结瘤后处理的方法,包括采用防腐蚀措施和特殊加工技术。
结论部分强调了处理炉辊结瘤的重要性,指出未来可探索的方法,展望了对炉辊结瘤问题的发展。
通过本文的研究,可以有效提高炉辊的使用效率,延长其寿命,保障钢铁生产的顺利进行。
【关键词】炉辊结瘤、危害、重视、形成原因、缓解方法、后处理、防腐蚀、特殊加工技术、处理重要性、未来方法、展望。
1. 引言1.1 炉辊结瘤的危害炉辊结瘤是炉辊表面产生的一种疾病,严重影响炉辊的正常运转。
这种结瘤会增加炉辊与轧辊之间的摩擦力,导致炉辊磨损加剧,甚至造成炉辊破裂。
炉辊结瘤还会影响钢材的表面质量,造成产品质量下降,给生产带来严重的经济损失。
炉辊结瘤的危害不容忽视,必须采取有效措施予以缓解和处理。
1.2 对炉辊结瘤的重视炉辊结瘤是在高温工作环境下容易出现的问题,一旦发生,会对燃烧设备的正常运行造成严重影响。
炉辊结瘤会导致炉辊表面变形、破坏、甚至腐蚀,严重时还可能导致设备故障和生产线停工。
对炉辊结瘤的重视势在必行。
炉辊结瘤会降低设备的使用寿命,增加维护成本。
由于炉辊是燃烧设备中的重要部件,一旦受到炉辊结瘤的影响,会导致设备的损耗加剧,需要更频繁地进行维修和更换。
这将不仅增加企业的运营成本,还会影响生产计划的执行。
炉辊结瘤还存在安全隐患。
炉辊结瘤导致的燃烧设备故障可能造成火灾、爆炸等严重事故,危及人员生命和财产安全。
必须高度重视炉辊结瘤问题,采取有效措施预防和处理,确保生产过程安全稳定进行。
2. 正文2.1 炉辊结瘤的形成原因1. 材料质量不达标:炉辊结瘤的形成与材料质量有直接关系,如果炉辊中的原材料质量不达标,含有过多的杂质或者氧化物等,会导致炉辊结瘤的形成。
2. 炉内温度过高:在高温条件下,炉辊表面会出现氧化反应,导致结瘤的形成。
氮气保护热处理炉炉辊结瘤原因分析及改进
氮气保护热处理炉炉辊结瘤原因分析及改进文章介绍氮气保护、辐射管加热辊底式热处理炉辊面结瘤对热处理产能和钢板下表面质量的影响,分析炉辊表面结瘤的原因,并结合实际生产提出控制与减少炉辊结瘤的有效措施。
标签:热处理炉;结瘤;抛丸1 前言宝钢厚板部热处理炉是从德国LOI引进的,是采用氮气保护、辐射管加热的辊底式热处理炉,投产至今产品应用于奥运工程用钢、央视大楼用钢、石油储备用钢、核电用钢等重大工程用钢。
但是经过长时间工作后,热处理炉辊出现辊面结瘤现象,使得钢板下表面出现凹坑等质量缺陷,造成钢板大面积修磨,影响了热处理线的正常生产,极大的影响了热处理线的产能发挥。
基于上述情况,对炉辊结瘤原因进行相应的分析,并制定相应的处理措施,以控制炉辊结瘤情况的发生,保证热处理线的稳定生产。
热处理炉主要技术参数炉体结构:总长:63220mm、有效长度:59740mm、内宽:5100mm、内高:2600mm炉辊:数量:109根、外径:380mm、有效长度:5100mm、间距:580mm 辐射管:直套管式,共268根工艺技术参数:产品规格:5-150mm×900-4800mm×3000-26000mm加热温度范围:450-950℃2 炉辊表面结瘤原因探讨2.1 炉辊结瘤机制炉辊结瘤主要有两种机制[1]:一种是高温时,钢板和炉辊在相互滑动下,发生机械摩擦作用,钢板表面的氧化物、铁屑等在炉辊表面粘结聚集形成的;另一种机制是由于辊子本身磨损氧化,炉辊表面的氧化物附着聚集形成的。
两种结瘤机制,都经历了形成瘤核和聚集长大两个过程。
聚集长大是一个层层累积的过程,因此表现在瘤状物的形貌上就出现了可以层层剥离的现象。
当形成的瘤状物与辊面发生轻微的熔融、扩散和合金化现象后,部分瘤状物牢固粘附于辊面成为划伤的危害物;另一部分瘤状物熔融后脱落附着于带钢表面,成为所说的“异物压入”缺陷。
2.2 炉辊结瘤原因分析通过对炉辊表面的大量结瘤物观察发现,炉辊表面结瘤主要分为两种形式:一是炉辊表面有呈堆积状的氧化铁皮,剥落后可发现为层状堆积,结瘤物由约几十层氧化铁皮堆积而成如图1所示。
较大壁厚模辊出现的质量问题分析及改进对策
较大壁厚模辊出现的质量问题分析及改进对策模辊广泛应用于生活用纸(婴儿尿裤、成人纸尿裤)、医疗(创口贴、一次性围裙)、烟草(包装盒)、一次性鞋垫等产品外形模切。
文章介绍了较大壁厚模辊常规生产工艺及其生产过程中存在的质量问题:模辊产品质量不稳定,容易产生裂纹;热处理后通过金相分析发现辊体晶粒粗大、金相组织不均匀。
结合具体生产工艺和实践经验,对其原因进行了分析,并提出了相应的改进对策。
标签:模辊;晶粒粗大;组织不均匀;裂纹引言模辊广泛应用于生活用纸(婴儿尿裤、成人纸尿裤)、医疗(创口贴、一次性围裙)、烟草(包装盒)、一次性鞋垫等产品外形模切。
模辊总成由切辊和砧辊装在同一模架上呈上、下分布(见图1),两辊外圆柱面以一定压力接触,以相同线速度旋转对压,由分布在切辊圆周上的刃形挤压砧辊,完成置于两辊之间的产品外形模切。
由于其是通过上下辊旋转对压的方式完成产品外形模切,与传统冲压模线性冲裁的工作方式相比,具有加工效率高、使用寿命长(模切压力小且可以多次修磨)的特点。
辊的材料大多为高速钢(如W6Mo5Cr4V2)、粉末合金(如T15、S705)、硬质合金等高合金工具钢,具有硬度高、切削加工难、价格昂贵等特点。
模辊与辊轴通常以过盈配合(H7/g6)方式装配,辊轴两轴承位外圆安装轴承,相应的轴承座安装在模架上,若干组模架以一定顺序组成一条生产流水线。
由产品的尺寸及流水线、刀架和模辊的结构确定了模辊的设计尺寸,模辊外径D1一般为150mm-200mm及以上,辊轴轴承位段外圆直径D2一般为50mm-70mm,根据模辊外径D1和辊轴轴承位段外圆直径D2及考虑到模辊内孔的加工和热处理变形等因素,通常把模辊的装配内孔直径d工艺尺寸设计为60mm-70mm,模辊的壁厚δ=D1/2-d/2,壁厚δ一般会达到45mm以上(相对辊体本身尺寸,壁厚较大)。
1 模辊常规生产工艺及生产过程中存在的质量问题1.1 模辊常规生产工艺流程模辊由于产品材料、外形及工艺的多样性和复杂性,在八十年代之前我们国家的模辊制造技术是空白的,需要依靠进口,到八十年代末国内一些企业如福建省三明工模具厂等开始尝试设计生产,经过模辊行业前辈们不断钻研和改进,到目前模辊已经形成了较为成熟的生产工艺,一般生产工艺流程为:下料(根据模辊的外形尺寸从长圆柱形棒材锯下坯料)?圯车削(加工坯料内孔、外圆和端面)?圯铣削?圯钳工钻孔攻牙?圯热处理(淬火、回火)?圯磨削端面和内孔?圯热套装配?圯磨削外圆?圯清洗、防锈?圯包装1.2 生产过程中出现的问题(1)模辊产品质量不稳定,容易产生裂纹,导致报废。
解决明火加热辊底式常化炉炉辊结瘤的技术研究
解决明火加热辊底式常化炉炉辊结瘤的技术研究作者:张运虎张利娟来源:《商品与质量·学术观察》2012年第10期摘要:通过对常化炉炉底辊结瘤的原因分析,得出炉底辊结瘤主要是氧化铁皮所引起的,通过合理安排生产作业计划,采取控制原料板氧化铁皮和炉生氧化铁皮等一系列措施,有效的控制了炉底辊结瘤的问题。
关键词:中厚板常化炉氧化铁皮结瘤1.前言随着国内钢铁行业的快速发展,对通过热处理工艺提升钢板附加值的竞争尤为突出。
国内各大钢厂都建有自己独立的热处理车间。
常化炉作为热处理车间的主要设备按加热方式可分为明火炉和辐射管炉。
由于明火炉投资少,方便操控,比较常用。
但由于明火加热会产生大量氧化铁皮粘附在炉底辊上,对正火钢板下表面造成摁压,使下表面形成了很多凹坑,俗称辊印。
严重影响到正火钢板的表面质量,这就需要现场工人不定期的进行砂辊,这样不但造成了炉辊的损伤,也加大了职工的工作量,减少了生产时间。
2.常化炉炉底辊结瘤原因分析重钢中厚板厂2700mm生产线热处理炉是一座明火加热辊底式常化炉,于2006年8月正式投产,主要设备参数如下表通过对炉辊表面的结瘤物进行观察,结瘤是通过氧化铁皮层层黏附而形成的堆积物。
对氧化铁皮进行成分分析后发现主要成分为FeO,从结瘤形成形态和主要成分及生产现状可以推断出结瘤的形成过程:首先是辊面黏附小片氧化铁皮,然后随着装炉的增加,带入炉内的氧化铁皮增加,使辊面氧化铁皮积累叠加,并在近乎热熔的状态下发生高温氧化,使辊面结瘤逐步增大。
在正火的高温状态下,辊面结瘤的层状氧化铁皮在钢板的碾压下越来越密实,因此较重的钢板在自重的作用下产生辊印。
由此可见结瘤的主因是氧化铁皮,而氧化铁皮的来源一是从外部带入,二是在炉内形成,所以要控制结瘤的产生就要严格控制减少氧化铁皮的生成。
3.控制减少辊面结瘤的方案措施3.1优化钢板进炉工艺在降温后停炉检查的过程中,发现大部分结瘤物已从辊面上脱落,少量粘附于辊面的结瘤物也已变得疏松。
热处理过程中的炉辊控制技术分析
9I ndustry development行业发展热处理过程中的炉辊控制技术分析刘涛飞(河钢集团邯钢中板厂,河北 邯郸 056000)摘 要:分析了邯钢中厚板辊底式热处理炉辊印产生的原因, 是由氧化铁皮黏在温度较高的炉底辊上,随着氧化铁皮增多,在炉底辊道形成结瘤。
通过采取提升抛丸质量、炉膛气氛控制、通炉制度完善和工艺优化等措施后, 基本上解决了辊面结瘤问题,满足生产工艺需求。
关键词:抛丸;辊印;结瘤;热处理中图分类号:TG166.3 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)24-0009-2 收稿日期:2020-12作者简介:刘涛飞,男,生于1984年,汉族,陕西神木人,本科,工程师,热处理工艺。
邯钢中板热处理生产线2#热处理炉是一座氮气保护辐射管加热辊底式炉,主要用于正火、回火和调质板热处理生产。
加热温度为400℃~950℃,主要性能参数见表1。
表1 2#辊底式淬火热处理炉技术性能表序号名称单位用途或计算值1热处理炉炉型一座带保护气的辊底式热处理炉2热处理炉用途钢板淬火、正火和回火热处理前的加热3钢板规格厚度5mm ~80mm,宽度1.5m ~3.2m,长度6m ~16m4最高热处理温度及炉温℃950,9805炉辊直径mm Ф3806炉辊间距mm 5807炉子总长m 83.68辊道总长m 82.949炉子有效加热长度m 80.3610炉底辊数量根144钢板辊印情况是困扰热处理后钢板表面质量的最大问题。
热处理线的质量问题90%都是由于钢板表面的辊印没有及时修磨或修磨不到位而引起的。
在正火板和淬火板高温工艺生产期间,钢板温度在860℃~950℃之间,高温生产带来的辊印问题尤为明显。
辊印严重时需要大面积修磨,甚至判废。
1 炉底辊结瘤原因分析通过对炉底辊表面及剥离下来的大量结瘤物观察发现,炉底辊表面有呈堆积状的氧化铁皮,而剥离下来的部分呈层状堆积,最厚的结瘤物由约100多层氧化铁皮粘结而成,厚度达5mm。
中厚板热处理表面质量缺陷分类、形成原因及控制
181管理及其他M anagement and other中厚板热处理表面质量缺陷分类、形成原因及控制笪 静(新余新钢集团有限公司,江西 新余 338001)摘 要:针对中厚板生产过程中存在的缺陷问题,影响其整体生产产品质量问题,开展中厚板热处理表面质量缺陷分类、形成原因及控制研究。
在明确中厚板热处理表面质量缺陷分类包括:中厚板热处理过程混入丸料、炉底产生辊压痕和热处理表面边部挤压变形等基础上,通过对其形成原因进行分析,从控制混入丸料、控制炉底辊压痕和控制热处理表面边部挤压变形,共三个方面,制定相应的对策,以期为中厚板生产质量的提升提供理论依据。
关键词:中厚板生产;热处理;表面质量;缺陷分类;形成原因;控制中图分类号: TH865 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2021)07-0181-2收稿日期:2021-04作者简介:笪静,女,生于1985年,安徽安庆人,本科,轧钢助理工程师,主要研究方向:轧钢工艺技术管理。
当前由于高品质板材的需求量不断提高,各板材生产厂家都在积极调整其产品结构,提升产品的附属价值,在这样的大环境下,中厚板的热处理与生产逐渐受到了人们的高度关注。
热处理是指材料在固态下,通过加热、保温和冷却的手段,以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺。
在这一环节当中,抛丸机是最重要的核心设备,其主要作用是对中厚板钢板表面上的丸料进行清理,从而提供入炉前产品表面的整体质量,对于具有高附加价值的中厚板轧制而言具有十分重要的影响。
基于此,本文开展中厚板热处理表面质量缺陷分类、形成原因及控制研究。
1 中厚板热处理表面质量缺陷分类及形成原因分析1.1 中厚板热处理过程混入丸料在进行中厚板热处理过程中,当抛丸机的辊刷结构进入到一个周期的末端位置时,常常会出现磨损现象。
在对钢板进行清理的过程中,加入的丸料会随着钢板一同带入到抛丸机设备当中[1]。
若未能够及时找出带入到抛丸机设备中的丸料,或没有对其进行清理,则钢板在完成堆垛后,其表面会出现丸料混入的问题产生。
厚规格钢板热处理过程表面质量缺陷分析与控制
厚规格钢板热处理过程表面质量缺陷分析与控制作者:肖微来源:《装饰装修天地》2020年第19期摘 ; ;要:随着时代的发展和科技水平的不断提升,我国近些年厚规格钢板生产量持续不断增加,在实际生产过程中,热处理过程比较容易出现划伤和麻坑等质量缺陷,大大降低了产品质量,给企业形象也带来了一定的负面影响。
本文就这方面有关问题及控制措施进行简要分析。
关键词:厚规格;钢板;热处理;表面;质量缺陷;控制1 ;表面缺陷原因分析1.1 下表面麻坑厚规格钢板热处理过程中小表面出现麻坑现象,往往都是炉底辊结瘤造成的。
在氮气和高温作用下,炉底钢板和辊面局部黏附的小片氧化铁皮之间发生氧化反应,使氧化铁皮数量越来越多,随着氧化反应的持续不断发生,氧化产物在炉底不断叠加、附着、压实、积累,辊面结瘤逐渐变大,最终出现了炉底辊表面坑洼不平的状态,在淬火和正火的时候,钢板必须处于高温状态,一般需要控制在880[℃]~930[℃]之间,此时钢板表面硬度降低,被炉底辊上黏附的结瘤物压出麻坑。
(1)抛丸不干净造成氧化铁皮或铁锈残留.厚规格钢板在轧制冷却之后,其表面会保留一层氧化铁皮,这部分铁皮的主要成分为Fe3O4,由于外界环境潮湿或者探伤等因素影响,部分钢板表面会出现一定的铁锈,铁锈主要成分为Fe2O3,这两种氧化物都会给炉底的辊结瘤状况造成一定的影响。
我国目前钢板在入炉之前都还需要进行抛丸处理,其实就是利用抛丸机去除钢板表面的氧化物,将辊道结瘤减至最少,有效提升钢板表面的光滑度。
由于抛丸过程会受到支撑辊道和弹丸自身重量的影响,通常情况下钢板上表面的处理效果要比下表面好一些。
(2)钢板边部经火焰切割后氧化留渣.如果钢板边部的氧化铁皮没有清除干净,或者是火焰切割残留了一部分氧化残渣,在炉内热处理的时候也都会出现一定量的炉底辊结瘤。
据相关统计数据显示,结瘤物主要集中于距离炉底两边800mm~1500mm的周边位置。
(3)抛丸后未及时入炉钢板在潮湿环境下生锈.钢板在抛丸处理之后最好是及时入炉生产,可是在实际生产过程中,大多数企业都会预留一部分已经抛丸处理之后的钢板,以确保为生产活动提供充足的材料,如果钢板放置环境比较潮湿的话就很容易生锈。
辊底式热处理炉炉底辊结瘤分析及改善措施
辊底式热处理炉炉底辊结瘤分析及改善措施
任志辉
【期刊名称】《热处理技术与装备》
【年(卷),期】2024(45)2
【摘要】对无氧化辊底式热处理炉的炉底辊结瘤成因进行分析,并提出了改善措施,旨在有效延长炉底辊结瘤周期。
从外部问题、设备问题以及热处理工艺温度3个方面分析了辊底式热处理炉炉底辊结瘤的成因,并在设备维护、热处理工艺和入炉板质量方面提出了改善措施。
以山东钢铁集团日照有限公司中厚板厂2#热处理炉为例,验证了该方法的可行性和有效性。
【总页数】3页(P47-49)
【作者】任志辉
【作者单位】山东钢铁集团日照有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TG155
【相关文献】
1.减少辊底式热处理炉辊面结瘤的措施
2.辊底式热处理炉辊面结瘤原因分析与控制
3.探究辊底式热处理炉辊面结瘤原因与解决措施
4.中厚板辊底式热处理炉辊面结瘤分析与对策
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连退机组炉辊表面结瘤成因
连退机组炉辊表面结瘤成因浅析摘要:连续退火技术作为连续退火机组的核心技术,近年来取得了快速发展,同时也得到了广泛应用。
本文由连续退火机组所特有的带钢表面麻点缺陷引出了连退机组特有的炉辊表面结瘤现象。
通过总结本人所在企业4#连退机组以及其它各条连退机组出现麻点和炉辊结瘤的过程,分析了炉辊结瘤产生的主要原因,并对其主要处理、预防及控制措施进行了相关归纳、总结。
关键词:连退炉辊结瘤麻点1 炉辊结瘤成因分析1.1 炉辊结瘤机理炉辊结瘤的产生主要有两种机制:一种是炉辊振动和炉辊传动控制误差使带钢和炉辊之间产生滑动(带钢和炉辊之间存在足够的垂直压力和切向剪应力),发生机械摩擦作用,在高温时,带钢表面的氧化物、铁屑等在辊子表面还原和粘结聚集,带钢和炉辊之间产生滑动粘着磨损和振动磨损造成带钢表面金属脱落,形成炉辊辊面结瘤;另一种机制是由于辊子本身磨损氧化,辊子表面的氧化物附着聚集形成的[1~2]。
1.2 辊面结瘤成因1.2.1 连退机组清洗质量对结瘤的影响分析连续退火机组入口的清洗段主要功能是完成对冷轧轧制过程中的带钢表面残留乳化液或脏污的清洗。
清洗不但对成品表面质量有着重要的意义,同时对连续退火炉内的气氛清洁也有重要意义。
在实际生产中,带钢在清洗段清洗质量的好坏,对炉辊结瘤的程度也有一定的影响。
清洗质量不佳主要体现在两个方面:1)轧后带钢表面残留铁粉清洗不干净;2)清洗后带钢表面残留的清洗剂未冲洗干净。
其主要化学成分如图1所示:图1 炉辊和炉衬表面残留物成分分析从图中可以看出,na离子与k离子的含量较高,而含k和na的化合物主要来源于清洗段的清洗剂。
这就说明在实际生产过程中,清洗段用于清洗带钢的清洗剂在清洗结束后未充分冲洗干净,这些残留物带入退火炉,随着时间的推移,将沉积于炉内炉辊和炉衬表面,久而久之形成”结瘤”。
1.2.2 带钢表面在退火过程中产生的析出物分析对1#、2#机组的带钢表面在退火过程中产生的析出物(以锰元素为例)进行实验,其结果分析如图2。
抛丸对中厚板热处理炉辊面结瘤的影响分析
抛丸对中厚板热处理炉辊面结瘤的影响分析作者:于刚来源:《科学导报·学术》2020年第42期摘 ;要:纵观市面上的热处理炉型来看,最为主流的仍是辊底式热处理炉。
但从实际应用来看,该炉型普遍存在着辊面结瘤的问题,这也是限制其进一步发展的核心因素。
因为结瘤物的高度会超过辊面,导致热处理后的钢板中出现压痕,无法满足预期需要。
根据抛丸技术相关研究结果可以发现,抛丸设备的性能以及丸料选择同最终的抛丸结果有着密切关联。
本文主要围绕丸料的直径参数进行深入剖析,结合生产实践来划定中厚板对应的丸料参数。
此外,参照丸料循环的基本理论,搭建起行之有效的丸料筛选机制,优化抛丸结果。
关键词:中厚板;热处理炉;辊面结瘤;抛丸;丸料筛分;除尘热处理操作作为金属加工环节中必不可少的一环。
能够在保证金属材料组分和结构不出现变化的条件下,对金属材料的显微组织进行调整,并优化表面的化学性质。
确保金属材料能够达到预期的力学要求以及物化特性等。
参照近年来的发展可以看出,部分中厚板公司逐步应用先进的轧制和冷却技术,显著提升钢板的性能,弥补传统工艺技术的不足。
但热处理操作仍然是不可缺少的重要环节,本质上是因为热处理会提升钢材的力学性能和物化指标,对实际生产制造起到十分关键的影响。
本次研究的意义在于探究中厚板热处理过程中出现结瘤的具体因素,剖析结瘤的变化过程。
为更好发挥现有装置以及工艺体系的作用奠定基础,并给出相应的指导意见,降低结瘤的可能性,防止中厚板生产由于压痕造成的报废情况。
1炉辊结瘤成因分析根据结瘤的具体区域,结构形态以及组分性质可以发现,结瘤的具体因素是外部氧化杂质进入到炉内。
由于生产过程中炉内处于高温状态,辊面部分位置会黏着氧化杂质,伴随炉料的逐步增多,炉内会积聚越来越多的氧化杂质,同时在高温作用下会进一步附着在辊面上,导致结瘤问题的加剧。
由于淬火处理的环境温度较高,致使辊面附着的氧化杂质会被不断压实,最终钢板上会出现明显的辊印。
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厚板热处理炉辊结瘤缺陷的分析及改进(宝钢分公司厚板厂沈大良)摘要:本文介绍氮气保护、辐射管加热辊底式热处理炉辊面结瘤对热处理产能和钢板下表面质量的影响,分析炉辊表面结瘤的原因,并结合实际生产提出控制与减少炉辊结瘤的有效措施。
关键词:辊底式热处理炉结瘤氧化铁皮抛丸1. 前言宝钢厚板厂1#热处理炉是从德国LOI引进的,采用氮气保护、辐射管加热的辊底式热处理炉,可用于正火、淬火和回火等热处理工艺,是目前国内最先进的热处理炉。
2005年3月投产至今,厚板厂热处理线已生产奥运工程用钢、央视大楼用钢、石油储备用钢、核电用钢等重大工程用钢。
但是经过长时间生产后,2005年10月热处理炉辊出现辊面结瘤现象,使得钢板下表面出现凹坑等质量缺陷,造成钢板大面积修磨,影响了热处理线的正常生产,极大的影响了热处理线的产能发挥。
基于上述情况,对炉辊结瘤原因进行相应的分析,并制定相应的处理措施,以控制炉辊结瘤情况的发生,保证热处理线的稳定生产。
1.1. 1#热处理炉主要技术参数(1) 炉体结构:总长:63220mm、有效长度:59740mm、内宽:5100mm、内高:2600mm(2) 炉辊:数量:109根、外径:380mm、有效长度:5100mm、间距:580mm(3) 辐射管:直套管式,共268根(4) 工艺技术参数:产品规格:5-150mm×900-4800mm×3000-26000mm加热温度范围:450-950℃1.2. 炉辊的概述及工艺要求1#热处理炉辊道设计加热钢板的最大温度是975℃,为了适合运输,热处理炉安装有144根辊道,辊道间距580mm。
辊道外径380mm,壁厚30mm。
辊道材质DIN1.4852是25%Cr、35%Ni和1.5%Nb合金钢,适合工作温度,采用离心铸造,辊道内外经过机械加工,然后再进行氧化处理。
辊道用齿轮电机和万向轴单独传动,每个齿轮电机用一个变频器控制以达到要求速度,热处理工艺和钢板传输通过热处理炉要求进行辊道加速。
热处理炉主炉区辊道速度能够在0.25—20m/min变化,钢板厚度超过75mm 在回火处理时需要降低温度,在热处理炉内摆动生产。
炉区辊道传动功率为144×4.0kw,缺陷辊道更换用特殊换辊道架移动更换,辊道更换只能在热处理炉冷却情况下进行。
2 炉辊表面结瘤原因探析2.1.钢板下表面质量缺陷2005年10月份,经1#热处理炉的正火钢板下表面发现凹坑缺陷,见图1和图2。
钢板5A14089100和5A14091100采用并排模式进行热处理,钢板5A14089100由于1#热处理炉采用氮气保护、辐射管进行加热,整个炉体是密封的且密封性能良好,因此,主要从以下2个方面对下表面缺陷原因进行分析:1)异物粘结在辊面上形成结瘤;2)氧化铁皮堆积形成结瘤。
2.2.炉辊结瘤机制炉辊结瘤主要有两种机制[1]:一种是高温时,钢板和炉辊在相互滑动下,发生机械摩擦作用,钢板表面的氧化物、铁屑等在炉辊表面粘结聚集形成的;另一种机制是由于辊子本身磨损氧化,炉辊表面的氧化物附着聚集形成的。
两种结瘤机制,都经历了形成瘤核和聚集长大两个过程。
聚集长大是一个层层累积的过程,因此表现在瘤状物的形貌上就出现了可以层层剥离的现象。
当形成的瘤状物与辊面发生轻微的熔融、扩散和合金化现象后,部分瘤状物牢固粘附于辊面成为划伤的危害物;另一部分瘤状物熔融后脱落附着于带钢表面,成为所说的“异物压入”缺陷。
2.3.炉辊结瘤原因分析通过对炉辊表面的大量结瘤物观察发现,炉辊表面结瘤主要分为两种形式:一是炉辊表面有呈堆积状的氧化铁皮,剥落后可发现为层状堆积,结瘤物由约几十层氧化铁皮堆积而成如图3所示。
二是结瘤四周无明显氧化现象,结瘤物为长条状且连续,表面光亮,如图4所示,层状堆积不明显。
通过上述可以推断,炉辊结瘤是由局部氧化铁皮或异物粘附,随着装炉量的增加不断积累,长时间后在炉辊表面形成又硬又致密的结瘤。
在高温状态下,由于钢板表面软化,较厚钢板2.3.1.氧化铁皮的来源氧化铁皮带入炉内的主要渠道是抛丸过程,通过对抛丸后钢板的下表面检查,发现部分钢板的下表面存在漏抛或除锈率不合的现象(见图5)。
此外,由于4#翻板机未投入使用,无法对钢板进行抛丸后表面检查作业,使得未抛净的氧化铁皮随钢板进入炉内。
由于未抛净现象主要出现在钢板宽度方向自基准侧约2.4m起,当钢板进入热处理炉后,使得炉辊传动侧的辊面结瘤尤为严重。
2.3.2.异物的来源厚度50mm以上的钢板在热处理前需要进行火切作业,以切除钢板的头尾、边部或取样等。
火切后热处理钢板表面存在熔渣或氧化铁皮等缺陷(见图6),当钢板在炉内加热时,熔渣或氧化铁皮脱落(见图7),部分附着在炉辊的表面,长时间后,在钢板重量3 .改进和预防措施3.1 .优化抛丸参数设定3.1.1.抛丸标准①.适用范围No.1抛丸机组处理钢板的规格标准。
②.作用No.1抛丸机位于中转跨,用于轧后钢板的抛丸处理。
No.1抛丸机对需要热处理的钢板进行抛丸处理,也可对要求抛丸交货的钢板进行抛丸处理。
其主要目的是通过对钢板表面的抛丸处理,去除钢板表面的氧化铁皮,使钢板在进入热处理炉时尽可能少地影响热处理后钢板的表面质量。
③.处理钢板的规格标准④.设备参数3.1.2.①.适用范围No.1抛丸机组钢板表面的除锈率规定。
②.投射量③.除锈率管理项目ⅰ.普通钢板采用”PLATE MODE”模式,LP形板采用“PIPE MODE”模式。
ⅱ.投射量/电流的设定每次作业开始时检查,下表列出的常用电流值。
若不符合上述电流值,通知设备人员进行调整。
ⅲ.抛头打开数量ⅳ.投射密度)处理宽度()辊道速度(使用抛头数)投射量()=投射密度(m m/min kg/min kg/m 2⨯⨯ 投射密度越大,除锈效果越好。
下表为抛丸密度的设计值及常用值,在每次作业开始时检查辊道速度。
④ 除锈率标准:95%以上,检查方法:目测法。
⑤ 异常处理当除锈率异常时,向上级报告,并按照下述情况进行处理。
ⅰ.特殊钢板除锈率不良的情况由于特殊规格尺寸限制,导致除锈率不良时,需要再次抛丸。
ⅱ.非特殊钢板除锈率不良的情况对非特殊钢板除锈率不良的情况,一般需要对目视检查不合的钢板进行再抛丸处理。
异常原因未查明前,调整抛丸电流、辊道速度,在确保除锈率的情况下进行抛丸作业。
⑥ 异常原因追查顺序3.1.3.规范抛丸后钢板除锈率检查为加强对抛丸后钢板表面除锈率情况的管控,对采用硫酸铜法检查抛丸后钢板除锈率作业作如下规定:1.采用硫酸铜法检查抛丸后钢板除锈率的作业频率暂定为每两周一次,检查时间为每周二早班,如遇定修顺延至定修结束后的第一个早班(节假日除外),如有特殊要求需增加检查的,由质检站技术组另行通知。
2.每次对1#、2#抛丸机抛丸后的钢板各做一块上、下表面的除锈率检查,检查结果填写《除锈率测量报告》,做过除锈率检查的钢板需再追加一次抛丸作业。
3.当班将《除锈率测量报告》交至质量管理组,由质量管理组负责记录的收集整理。
4.如第一次除锈率检查结果不合,及时通知精整当班作业长,对钢板追加再抛丸及再次除锈率检查,并将检查结果反馈精整。
针对抛丸后钢板表面存在漏抛或除锈率不合格等现象,其主要原因在于部分抛头喷射角度偏差及抛丸速度不匹配。
对此,调整相应抛头的喷射角度,使得在抛丸过程中抛头可以覆盖整个钢板表面,杜绝漏抛现象的发生。
同时,对钢板抛丸速度进行相应的调试,根据抛丸后表面质量优化抛丸速度的设定,确定最佳抛丸速度为3.4m/min,用于抛丸生产过程,从而得到合格的抛丸表面质量。
3.2. 增加抛丸后翻板检查和修磨工序当抛丸工序完成后,对钢板进行翻板作业,检查钢板的上、下表面质量情况,包括表面除锈率或粗糙度等。
对于表面质量不合的钢板重新追加抛丸工序,以保护热处理炉辊。
对于抛丸后钢板表面的熔渣或氧化铁皮等缺陷,追加修磨工序,清除钢板表面的熔渣或氧化铁皮等,防止熔渣等进入炉内,从而有效杜绝了炉辊结瘤情况的发生。
3.2.1.热处理后结瘤缺陷钢板的抛丸试验为解决热处理后结瘤缺陷钢板修磨面积大导致劳动强度上升,影响物流的状况。
同时充分利用抛丸机设备能力,摸索新的质量修缮方法,特开展热处理后结瘤缺陷钢板的抛丸试验。
适用钢板:淬火(Q)后表面存在大面积结瘤缺陷需修磨处理,并且钢板后面还有热处理工序(一般为回火(T))的钢板。
1.确认钢板表面的结瘤凹坑深度(可以通过局部修磨或采用百分表测量的方式确认);2.通知精整当班对钢板再抛丸(不追加新的C1工序);3.抛丸后再次由当班人员检查确认表面结瘤凹坑深度,并对预定C1工序进行判定。
如果缺陷已去除,则钢板正常流向下工序,如果缺陷未去除,则需进行修磨处理,修磨后按正常流程判定;4.填写《结瘤缺陷抛丸处理实绩记录表》,并交质量管理组汇总;5.为便于跟踪,结瘤缺陷抛丸试验原则上不交班处理。
3.2.2. 规范结瘤缺陷的判定及处理热处理后的钢板应重点关注结瘤缺陷,缺陷周期为1210mm,形貌如下图所示:结瘤缺陷结瘤缺陷的判定及处理注意事项:1.结瘤面积较小、深度较浅时应通过修磨去除;当缺陷修磨后面积超过判定基准或修磨后钢板厚度低下限时,应按照相应标准进行判定;2.当热处理钢板下表面存在圆形或椭圆形,深度不一的凹坑时,应确认缺陷是否存在周期性,无法测量周期的,及时对钢板进行翻板检查确定。
如确认为结瘤缺陷,应及时告知班长、作业长,由当班作业长联络精整现场确认并制定控制措施。
3. 对存在结瘤缺陷的钢板,必须填写《热处理钢板结瘤缺陷记录表》(编号:AHE0-07108-01)见附表1.此外,在日常生产中为防止辐射管破裂等原因造成炉内氧化,采用进、出料区域的2个氧分析仪对炉内气氛进行在线监测。
一旦发现炉内氧含量突破临界值时,立即组织检查并更换破损辐射管。
定期组织对辐射管进行翻转,检查辐射管的燃烧质量,及时调整空煤比,保证辐射管均匀燃烧,避免烧裂、烧穿等现象,延长辐射管使用寿命[2]。
当氧含量较高且无辐射管异常时,增大炉内氮气的供给,降低氧含量,减少炉内氧化发生的可能性。
4 .结束语综上所述,通过对辊底式热处理炉辊面结瘤进行了分析,揭示了其结瘤机制,即高温下,钢板和炉辊在相互滑动的机械摩擦作用下,钢板表面的氧化物等在炉辊表面粘结、聚集,层层叠加长大。
在其后的过程中,瘤状物和辊面会发生轻微熔融,从而牢固粘附于辊面,造成了钢板划伤缺陷。
针对结瘤原因,通过优化抛丸参数设定抛丸后钢板存在漏抛或除锈率不合格等现象,增加抛丸后翻板检查和修磨工序,以及严格控制炉内氧含量等办法,有效解决辊面结瘤问题,保证了热处理线的正常运行,减少了后续修磨工序的工作量,提高了工作效率和热处理炉的产能。
附表1:编号:AHE0-07108-011#□ /2#□热处理炉钢板结瘤缺陷记录表注:1. 热处理炉号在标题中用“√”选择,1张记录表上应记录同一热处理炉的钢板。