吨干熄焦余热锅炉改造
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385
260
205
Hale Waihona Puke Baidu注:高低温过热器间的实际喷水减温值125℃
2012年6月炉管检修现场
2012年8月二过爆管情况
给水预热器下部腐蚀情况
改造方案
目的:改善锅炉运行工况。 1、减少一过出口与二过进口之间的温差,使之尽可能
的接近设计值,减少低负荷运行对二次过热器损伤。 2、改善锅炉出口烟气温度,避免低温区段产生露点腐
锅炉的运行参数明显改善,已基本接近设计值。
(1)减温器进出口温度及温差。
改造后的实际运行工况及效果
改造后的实际运行工况(排焦量140吨/时)
项目
单位
工质进口 温度
℃
工质出口 温度
℃
高温过热 器
低温过热 器
蒸发器
306
260
260
省煤器 104
450
378
260
213
注:高低温过热器间的实际喷水减温值72℃
改造后的实际运行工况及效果
通过锅炉技术改造之后,锅炉的热效率 明显提高,吨焦(或单炉)主蒸汽产量 和汽轮机发电量都有不同程度的提升, 而能耗同比下降。
140t/h干熄焦锅炉改造前后运行参数对照表
2012年7 月
2013年7 月
出炉数 (炉) 3817
3738
装入炉数 3441 3431
装焦量 (t) 75702
224
发电量
吨焦发电量
(kwh) (kwh/t)
5378
9634801
127.273
4096
9781120
129.582
同比增减 0.005
12
-1471
-1282
146319
2.309
结束语
一、通过对140t/h干熄焦余热锅炉二次过 热器的技术改造,较好地解决了由于锅 炉长期低负荷运行所产生的一些问题。 经过改造,锅炉的热效率、安全性、稳 定性都明显提高,有利于锅炉及干熄焦 装置长期安全稳定高效运行,改造收到 了很好的效果。
蚀。 3、提高锅炉的安全性能。 4、提升锅炉的热效率,提高吨焦产汽量和发电量。
改造方案
改造内容: 1、整体更换二次过热器,同时将二次过
热器的换热面积在原有基础上减少10%。 2、在二次过热器的迎风面上增设防磨网。
改造施工现场
改造后的实际运行工况及效果
2013年4~5月份,干熄焦停产大修时完成了干 熄焦锅炉的技术改造,实际运行效果明显,主 要表现在以下几个方面:
项目
单位
高温过热器 低温过热器 蒸发器
省煤器
烟气进口温度 ℃
888.23
796.611
713.177
335.488
烟气出口温度 ℃
796.611
713.177
335.488
177.576
工质进口温度 ℃
306.753
261.443
261.443
104
工质出口温度 ℃
450
372.4
管径×壁厚
mm
38×3.5
昆钢140吨干熄焦简介
云南昆钢煤焦化公司140t/h干熄焦装置于2005年6月30 日建成投产。 该装置处理能力为140t/h,配有18Mw的汽轮发电机组。 与炭化室高6m,2×50孔焦炉相配套,焦炉年产焦炭 100~110万吨,小时产量约114~126t/h。 干熄焦生产的P=3.82Mpa,t=450℃的中压蒸汽输送给 18MW汽轮机发电。 2006年3月31日,与干熄焦装置配套的18MW汽轮发电 机组投产。
改造后的实际运行工况及效果
(2)、省煤器的工质出口温度从205℃上升至 213℃,锅炉出口烟气温度从原来的150℃提高 至162℃。 (3)、减温水用量明显降低,锅炉改造之前, 减温水量基本保持在8~10t/h,改造后减温水量 基本保持在4~6t/h。 (4)、主蒸汽温度稳定性明显提高。改造前 主蒸汽温度波动幅度较大,温度波动范围为 450±15℃,很难调节,改造后主蒸汽温度基 本可以稳定在450±5℃。
38×3.5
管子排列形式
错列
错列
注:高低温过热器间喷水减温值65.647℃
261.443 38×3.5 错列/顺列
233.582 38×3.5 顺列
改造前的实际运行工况(排焦量140t/h时)
项目
单位
工质进口 温度
℃
工质出口 温度
℃
高温过热 器
低温过热 器
蒸发器
省煤器
260
260
260
104
450
2×50孔6m焦炉的产能,最高产量126t/h,一般 情况下干熄焦锅炉的吨焦蒸汽产率约为540kg/t。 即使干熄率保持在100%,焦炉产能达到最高的 情况下,蒸汽产量最高仅为68t/h,为锅炉额定 蒸发量的79%。
而在大多数情况下,干熄率基本保持在95%左 右,焦炭产量保持在120t/h左右,这样,锅炉 的蒸发量就只能达到61t/h左右,也就是说大多 数情况下锅炉的负荷只能达到额定负荷的71%。
75482
气料比 1867 1434
除盐水 (t) 1353
1287
月蒸汽产量 (t) 43061
43285
同比增减
-79
-10
-220
2012年7 月
2013年7 月
吨焦产汽 量(t)
0.569
0.573
最高蒸发量 (t/h)
58
70
锅炉给水量 (t)
47441
45970
-433
减温水量 (t)
-66
昆钢140吨干熄焦简介
2013年4~5月,干熄焦大修,重点:干熄 焦余热锅炉技术改造。
大修结束后投入运行至今已有四个多月 时间,从这四个多月的实际运行情况看, 锅炉的改造取得了非常好的效果。
余热锅炉运行状况及存在的主要问题
由于昆钢140t/h干熄焦装置始建于国内干熄焦技术发展初期,在锅炉选型、配套方 面尚处于探索阶段,缺少经验,更多地考虑保险系数,余热锅炉的选型过大,使 得锅炉长期在低负荷状况下运行。
低负荷运行是导致锅炉过热器爆管的主要原因,据统计锅炉过热器爆管事故中, 80%以上事故是锅炉低负荷运行所造成的。
昆钢140t/h干熄焦余热锅炉主要技术参数如下:
锅炉型号:HLG140/86-3.82/45
额定蒸发量:86t/h
蒸汽压力:3.82Mpa
蒸汽温度:450±10℃
余热锅炉运行状况及存在的主要问题
一般情况下,锅炉如果长期在其额定负荷的 80%以下运行就存在很大的爆管的风险。
两个关键的运行参数
其一:二次过热器入口温度过低; 其二:锅炉出口(省煤器出口)循环气
体温度偏低。 参数异常的根本原因:锅炉实际蒸发量
(实际负荷)达不到锅炉的额定负荷, 锅炉处于低负荷运行状态。
HLG140/86-3.9/450干熄焦余热锅炉热力计算汇总表