大坝填筑料爆破试验成果报告

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爆破试验及成果分析

爆破试验及成果分析

爆破试验及成果分析【摘要】通过爆破试验确定经济合理安全的台阶爆破、边坡预裂爆破或光面爆破的参数,从而有效地保证工程施工质量。

【关键词】爆破试验;预裂爆破;光面爆破;最大单响药量;最小抵抗线Burst test and results analysisZhang Hui-wu(Hebei Water conservancy Engineering Bureau Shijiazhuang Hebei 050000)【Abstract】By blasting of blast test to determine the reasonable economic security, slope presplitting or smooth blasting parameters, in order to effectively guarantee the quality of construction.【Key words】Burst test;Presplit blasting;Smooth blasting;Biggest single ring dose;Minimum resistance line1. 工程概况南水北调中线漳古段SG10标段位于河北省临城县境内,起自内邱县与临城县交界的西邵明村西,桩号145+580,终点至临城县黑沙村,总长7994m。

本标段石方爆破总方量为183.6万方。

其中桩号145+870~146+250段岩性为中硬的石灰岩,其它段是以砂岩、泥岩为主的软岩。

桩号145+960~146+215段为本次石方爆破试验区,长度255m,为风化剥蚀低丘地貌,地面高程113.2~94.1m,渠底高程约76.154~76.143m,渠道最大开挖深度挖深37m。

2. 工程地质条件本渠段位于太行山东麓与华北平原的接壤地带,通过的地貌单元依次为丘陵、平原、岗地。

本段总干渠附近的断裂多为隐伏控制性断裂,主要有走向NNE~NE属太行山山前断裂的邯郸~邢台断裂、元氏断裂、柏乡断裂、宁晋断裂、新河断裂,紫山西断裂。

爆破试验总结范文

爆破试验总结范文

爆破试验总结范文爆破试验是一种用于评估材料或结构的抗爆性能的实验方法。

通过在实验室中制造控制条件下的爆炸,可以了解材料或结构在爆炸荷载下的破坏机制和强度表现。

以下是对爆破试验的一些总结:1.试验目的:爆破试验的主要目的是评估材料或结构在爆炸冲击下的性能,预测其破坏方式和承载能力。

同时,也可以通过爆破试验来验证数值模拟方法的准确性和可靠性。

2.试验设备:常用的爆破试验设备主要包括爆炸药剂、起爆系统、测量设备和防护措施。

爆炸药剂的选择应根据试验需要和研究对象的特点来确定,起爆系统要具备可靠性和安全性,测量设备能够实时准确地记录试验数据,防护措施要确保实验人员和设备的安全。

3.试验参数:爆破试验的参数包括爆炸荷载、距离、角度和试验环境等。

爆炸荷载是指爆炸药剂的种类、重量和装填方式等,距离和角度影响了冲击波的传播和能量释放,试验环境包括温度、湿度和压力等。

4.试验方法:常用的爆破试验方法包括层状试验、自由场试验和土块试验等。

层状试验是将材料堆叠成一层进行爆炸,以观察破坏模式和承载能力;自由场试验是将材料或结构放置在开放空间中,以模拟真实环境下的爆破情况;土块试验是将试验样品埋入土中进行,以考察地下结构在爆炸冲击下的表现。

5.试验结果:爆破试验的结果主要有爆炸荷载-破坏形式曲线和爆炸冲击载荷下的残余强度。

爆炸荷载-破坏形式曲线可以表示材料或结构在不同荷载下的破坏方式,残余强度是指试验后材料或结构的剩余承载能力。

6.试验应用:爆破试验广泛应用于民用工程、军事防护和安全评估等领域。

民用工程方面,可以通过爆破试验评估建筑物、桥梁和地下结构的抗爆性能,指导建筑设计和安全管理。

军事防护方面,可以用于研究装甲材料和防爆设备的性能,提高防护效果。

安全评估方面,可以通过爆破试验验证爆炸荷载对设备和人员的影响,制定应急预案和安全措施。

7.试验挑战:爆破试验面临着多方面的挑战,包括试验安全、数据采集和标准缺乏等。

由于爆破试验涉及到高能爆炸,试验安全是首要考虑的问题,必须严格遵守操作规程和安全标准。

大坝施工总结报告范文(3篇)

大坝施工总结报告范文(3篇)

第1篇一、工程概况本工程为我国某地区大型水利枢纽工程,主要建设内容包括大坝、溢洪道、电站等。

我单位负责该工程大坝的施工任务。

大坝全长1000米,最大坝高100米,采用混凝土重力坝结构。

工程自2019年10月开工,至2022年9月竣工,历时两年十个月。

二、施工准备1. 施工组织设计:根据工程特点,制定了详细的施工组织设计,明确了施工进度、质量、安全、环保等目标。

2. 施工方案:针对大坝施工特点,编制了混凝土浇筑、基础处理、模板安装、钢筋绑扎等施工方案。

3. 人员培训:对施工人员进行技术培训,提高施工人员的业务水平。

4. 材料设备:提前采购了所需的建筑材料和施工设备,确保施工顺利进行。

三、施工过程1. 基础处理:对基础进行开挖、清基、验收,确保基础质量满足设计要求。

2. 模板安装:采用组合钢模板,确保模板的强度、刚度和稳定性。

3. 钢筋绑扎:严格按照设计图纸,进行钢筋绑扎,确保钢筋位置准确、间距均匀。

4. 混凝土浇筑:采用分层、分段、分块的浇筑方法,确保混凝土质量。

5. 施工质量控制:严格执行国家相关标准和规范,对施工过程进行全程监控,确保工程质量。

6. 安全生产:加强安全生产管理,落实安全生产责任制,确保施工安全。

7. 环保措施:采取有效措施,降低施工过程中的噪声、粉尘、废水等污染。

四、施工成果1. 大坝主体结构施工完成,工程质量达到设计要求。

2. 溢洪道、电站等配套设施建设基本完成。

3. 施工过程中未发生重大安全事故。

4. 施工过程中未发生环境污染事件。

五、施工经验与教训1. 施工经验:(1)加强施工组织管理,确保施工进度、质量和安全。

(2)提高施工人员素质,加强技术培训。

(3)采用先进的施工技术和设备,提高施工效率。

(4)加强环境保护,降低施工过程中的污染。

2. 施工教训:(1)加强施工过程中的沟通与协调,确保施工顺利进行。

(2)加强施工过程中的监督与检查,及时发现问题并解决。

(3)提高施工人员的安全意识,确保施工安全。

抽水蓄能电站上水库主堆石填筑料碾压工艺试验成果报告(26t振动碾)

抽水蓄能电站上水库主堆石填筑料碾压工艺试验成果报告(26t振动碾)

抽水蓄能电站土建及金属结构安装工程抽水蓄能电站上水库主堆石填筑料碾压工艺试验成果报告批准:审定:审核:编制:抽水蓄能电站工程施工项目部二〇**年**月报告编号:DC-JRS-N2018001抽水蓄能电站土建与金属结构安装工程上水库主堆石填筑料碾压工艺试验成果报告*********有限公司二0**年*月目录1、概述 (1)2、试验依据 (1)2.1 设计要求 (1)2.2 引用规范、规程 (2)2.3 其它 (2)3、坝料设计要求 (2)3.1 坝料料源规划 (2)3.2 碾压试验填筑料设计指标 (2)4、填筑料性能试验成果 (2)4.1 岩石材质试验成果 (2)4.2 填筑料颗粒级配试验成果 (3)4.3 填筑料岩石比重试验成果 (4)5、现场碾压试验 (5)5.1 现场碾压试验的目的 (5)5.2 碾压机具选择 (5)5.3 碾压试验场地布置 (5)5.4 碾压试验参数选择与试验场次的确定 (8)5.5 碾压试验检测项目和方法 (10)5.6 现场碾压试验检测成果 (11)6、现场碾压试验成果分析 (27)6.1 爆破筛分试验成果分析 (27)6.2 压实干密度与洒水量的关系 (28)6.3 压实密度与铺料厚度的关系 (28)6.4 压实密度、孔隙率与碾压遍数的关系 (29)6.5 碾压遍数与压实沉降率的关系 (30)6.6 颗粒级配的影响 (31)6.7 影响填料密度不均匀的主要因素 (31)6.8 试验精度的影响 (32)6.9 复核场试验成果分析 (32)6.10 附加质量法检测成果分析 (32)7、初步结论及建议 (33)7.1 建议达到设计标准的填料压实施工参数和控制标准 (33)7.2 填筑料级配和密度控制 (33)7.3 严格控制填筑施工参数,加强目视检查 (34)7.4 填筑施工质量控制检测方法 (34)7.5 减少试验误差 (34)抽水蓄能电站上水库主堆石填筑料碾压工艺试验成果报告1、概述枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。

爆破试验报告

爆破试验报告

爆破试验报告
测试对象:建筑结构
测试地点:某市区建筑工地
测试时间:2020年7月1日
测试机构:某建筑材料检测机构
一、测试目的
本次爆破试验的目的在于检测建筑结构在受到外力冲击或破坏时的承载能力和安全性。

二、测试方法
采用常规的爆破试验方法,即在建筑结构的指定位置用爆炸物品进行爆破,观察建筑结构受力情况并记录数据。

三、实验过程及结果
1. 测试准备
测试施行前,对测试对象进行彻底的检查和整理,确保其表面干净无杂质,并具备承载试验压力的能力。

2. 测试过程
测试人员先在建筑结构的指定位置进行了标记,然后在此位置处进行装药:
(1) 查询设计结构强度参数,确定装药量。

(2) 将药剂均匀地装入药包内。

(3) 监督工程人员做好安全保障措施。

(4) 加上导火索,拉远安全距离等待装置引爆。

(5) 装置引爆后,观察抵抗力和破坏位置等信息。

3. 测试结果
本次测试得到的结果如下:
(1) 爆破后建筑结构受到了明显的冲击。

(2) 试验结构成功承受了爆破冲击力,未出现明显破坏情况。

四、结论
这次爆破试验验证了该建筑结构能够承担一定范围内的外力冲击,具有较高的结构承载能力和安全性。

但是,建筑结构的承载能力还有待进一步的测试和检测。

爆破试件破坏情况汇报材料

爆破试件破坏情况汇报材料

爆破试件破坏情况汇报材料根据实验要求,我们对爆破试件进行了一系列的破坏性测试,并对破坏情况进行了详细的汇报。

试件材料为钢筋混凝土,尺寸为30cm×30cm×30cm,试件表面平整,无明显裂缝和损伤。

试验过程中,我们采用了爆破药进行破坏试验,以模拟建筑结构在受到外部冲击时的破坏情况。

首先,我们在试件的中心位置设置了爆破药,然后进行了爆破试验。

在试验过程中,我们实时记录了试件的破坏情况,并进行了详细的分析和总结。

经过试验,我们得出了以下结论:1. 爆破试件在受到爆破药冲击后,出现了明显的裂缝和破坏。

试件表面出现了大面积的碎裂和剥落现象,裂缝呈放射状向外扩展,整个试件呈现出明显的破碎状态。

2. 试件的破坏情况与爆破药的荷载大小和作用方式密切相关。

在不同荷载下,试件的破坏形态和范围均有所不同,荷载越大,试件的破坏范围越广,破坏形态也更加复杂。

3. 爆破试件的破坏过程表现出明显的动态效应,试件在受到爆破药冲击后,出现了瞬时的变形和破坏,整个过程持续时间较短,但破坏效应却十分显著。

综上所述,通过对爆破试件的破坏情况进行详细的汇报和分析,我们得出了以下结论,爆破试件在受到外部冲击时,会出现明显的破坏和变形,破坏形态和范围与荷载大小和作用方式密切相关,破坏过程表现出明显的动态效应。

这些研究成果对于建筑结构的抗爆性能评定和安全设计具有重要的参考价值,也为相关领域的研究提供了重要的实验数据和理论依据。

在今后的工作中,我们将进一步深入研究爆破试件的破坏机理和规律,探索更加精确和有效的试验方法和分析手段,为建筑结构的抗爆性能评定和安全设计提供更加可靠的技术支持和理论指导。

同时,我们也将不断完善实验设备和技术手段,提高实验数据的准确性和可靠性,为相关领域的研究和实践工作做出更大的贡献。

通过本次破坏情况的汇报,我们对爆破试件的破坏情况有了更加深入的了解,也为今后的研究工作指明了方向和目标。

我们将继续努力,不断提高实验水平和研究能力,为相关领域的发展和进步贡献自己的力量。

土方填筑碾压试验成果报告

土方填筑碾压试验成果报告

土方填筑碾压试验成果报告一、试验目的本次试验的目的是通过对土方填筑碾压试验的开展,验证其在工程施工中的应用效果。

通过试验结果的分析,得出对填筑碾压的合理施工方案,为土方工程的设计和施工提供科学依据。

二、试验内容本次试验采用的是地市一个土方填筑项目,试验内容主要包括以下几个方面:土方填筑碾压前后的土方密度变化、填筑后土方的稳定性分析、填筑碾压的施工工艺、填筑碾压的适宜性等。

三、试验方法1.所用材料本次试验使用的填筑材料为土方,通过对现场土质的取样分析,确定了其物理性质和力学性能。

2.碾压设备本次试验使用的碾压设备为振动碾压机,可以根据土方填筑厚度和碾压力进行调整,以达到最佳填压效果。

3.试验方案在选定的试验区域内,进行土方填筑工程。

首先对土方进行剖面测量,得出土方填筑的厚度,然后进行碾压施工。

施工过程中采集不同阶段的土方密度数据和碾压力数据,并进行记录。

四、试验结果分析1.土方密度变化通过对碾压前后的土方密度进行比较,可以看出碾压对土方的密实度有一定的影响。

在试验过程中,随着碾压次数的增加,土方的密度逐渐增大,但增加率逐渐降低。

这是因为初次碾压能够较快地提高土方的密实度,但随着后续碾压次数的增多,由于土方颗粒对碾压压力的抵抗增加,碾压效果逐渐减弱。

2.土方稳定性分析通过对填筑碾压后土方的稳定性分析,得出碾压后土方的抗剪强度和抗压强度都有一定的提高。

这是因为碾压能够使土方颗粒间的接触更紧密,减少土方颗粒的滑移,提高整体的稳定性。

因此,填筑碾压是一种增强土方稳定性的有效方法。

3.施工工艺分析试验结果表明,采用逐层填筑-碾压的施工工艺能够获得更好的填筑效果。

在实际施工中,首先对土方进行初步填筑,然后使用碾压机进行碾压。

当土方填筑达到一定厚度后,再进行后续的填筑和碾压。

这样可以保证填筑层与下方土层的紧密结合,提高土方整体的稳定性和强度。

五、适宜性分析通过试验结果可以得出,填筑碾压在土方工程中是一种适宜的施工方法。

爆破试验成果报告

爆破试验成果报告

CB3
爆破试验成果
为提高光爆效果,确保开挖质量满足合同要求,我部按照
爆破试验成果如下:
爆破试验参数
备注:以上数据是5#支洞施工段围岩情况进行的爆破试验参数。

第一次试验周边孔间距为40cm,爆破效果炮痕一般。

第二次试验后改进周边孔间距,周边孔间距由40调整为45cm,爆破炮痕较好。

第三次试验后改进周边孔间距,周边孔间距由45调整为50cm,爆破炮痕较多。

第四次试验后改进周边孔间距,周边孔间距由50调整为55cm,爆破炮痕一般。

第五次试验后改进周边孔间距,周边孔间距由55调整为60cm,爆破炮痕较差。

最终确定爆破参数为方案三
爆破影像资料见附件
1。

面板堆石坝主堆料爆破试验

面板堆石坝主堆料爆破试验

面板堆石坝主堆料爆破试验摘要:面板堆石坝坝体沉陷变形主要受堆石体的模量控制,而模量是随堆石体压实密度的提高和堆石级配的改善而增大,为研究和解决堆石良好级配的爆破技术,克服室内试验测定的技术参数反映实际不足的缺陷,在开挖现场对筑坝材料进行爆破试验,优选出合理的爆破参数。

关键词:面板堆石坝主堆料爆破试验爆破参数1 爆破试验的目的响水水库混凝土面板堆石坝坝高85.5m,属100m级的混凝土面板堆石坝,而如何有效控制坝体沉陷变形是面板堆石坝的关键技术问题之一。

坝体沉陷变形主要受堆石体的模量控制,而模量是随堆石体压实密度的提高和堆石级配的改善而增大。

为研究和解决堆石良好级配的爆破技术,克服室内试验测定的技术参数反映实际不足的缺陷,在开挖现场对筑坝材料进行爆破试验,优选出合理的爆破参数。

2 爆破试验的实施及工作量本次爆破试验在大坝2#料场共进行了三场,各场爆破试验依据相应设计参数。

严格按gb6722—1986《爆破安全规程》进行施工,首先用人工进行爆破试验点表层风化覆盖层剥离,然后技术人员根据现场条件进行孔位放点,再用液压钻(主要钻孔设备)和潜孔钻打爆破孔,经清孔检查、装药、封堵、起爆网络联结后实施爆破,爆破试验实际工作量见下表:3 爆破试验成果各场爆破试验参数及结果分析如下:3.1、第一场试验3.1.1、第一场爆破试验参数:孔径:d=90mm,孔深:l=10~17m,孔距:h=3m,排距:h=3m,底板抵抗线:h=(2.5-3.5)m,炮孔倾斜角:b=70?-80?,炸药单耗:q=(0.40~0.50)kg/m3,装药结构:偶合间隔装药,布孔方式:梅花形布孔,炸药品种:铵油炸药,起爆方式:排间微差起爆,底部超钻:1.2~1.5m,起爆网络:毫秒微差塑料导爆管复式起爆网。

3.1.2、第一场爆破级配分析3.1.3、第一场爆破级配分析图3.1.4、第一场爆破效果分析根据爆破料外观及级配曲线分析,本场爆破试验爆破料超径(大于80cm)约为7%,经取样分析,600mm块径以下含量较低,且各组料径级配不均匀,不能满足设计要求,需对爆孔间排距和单孔装药量进行调整。

爆破试件破坏情况汇报

爆破试件破坏情况汇报

爆破试件破坏情况汇报
尊敬的领导:
根据您的要求,我对爆破试件的破坏情况进行了汇报。

经过实验测试,试件在
爆破后出现了以下破坏情况:
首先,试件表面出现了明显的裂纹和破碎。

爆破试件的表面在爆破后出现了多
处不规则的裂纹,部分区域更是出现了严重的破碎,可以清晰地看到试件原本的结构已经完全崩溃。

其次,试件的形状发生了明显的变化。

爆破试件在爆破后不仅出现了表面裂纹
和破碎,整体形状也发生了明显的变化。

试件原本的规则形状已经不复存在,出现了扭曲和变形的情况。

另外,试件内部结构也遭受了严重的破坏。

经过断面观察和分析,可以清晰地
看到试件内部结构出现了错位、断裂和变形的情况,部分区域甚至出现了内部空洞和松散的现象。

最后,试件的材料性能也受到了影响。

爆破试件在爆破后,其材料的硬度、强
度和韧性等性能都出现了不同程度的下降,部分区域甚至出现了材料破损和脆化的情况。

综上所述,爆破试件在实验中遭受了严重的破坏,不仅表面出现了裂纹和破碎,整体形状发生了变化,内部结构也遭受了严重的破坏,同时材料的性能也受到了影响。

这些破坏情况对试件的使用性能和安全性都产生了不可忽视的影响,需要引起高度重视。

希望我的汇报能够对您的工作有所帮助,如有任何问题,欢迎随时与我联系。

谨上敬礼。

作者,XXX。

日期,XXXX年XX月XX日。

工程爆破实验报告

工程爆破实验报告

工程爆破实验报告
《工程爆破实验报告》
一、实验目的
本次实验的目的是熟悉工程爆破实验各项工作的操作技术,通过理论学习和实践演练,巩固“绿色爆破,安全技术,节能降耗”所要求的工作技术,提高工程爆破工作的质量。

二、实验内容
1.熟悉工程爆破实验操作中的相关技术,如实验预备工作、爆破安装、数据记录与爆破安全技术等;
2.理解爆破安全技术,掌握爆破实验中数据记录的重要性和必要性;
3.熟悉工程爆破实验技术规范,掌握爆破实验中的应急措施及预防措施;
4.完成实验练习,提高实际操作技术,形成技术文档。

三、实验结果
经过本次实验,我们已经掌握了工程爆破实验的相关技术,提高了对工程爆破安全技术的认知,为今后的爆破工程提供了技术支持。

四、实验结论
本次实验使我们加深了对工程爆破实验的理解,掌握了工程爆破实验的操作技术,同时也加强了对爆破安全技术的认识,为今后的爆破工程保驾护航。

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巴贡水电站堆石坝填筑料生产爆破试验研究

巴贡水电站堆石坝填筑料生产爆破试验研究

根 据试爆现场 情况 , 破后岩石 较破碎 , 爆 爆堆
l iu ar oe l Sh n t w c a W eP r
黄永成等 : 巴贡水电站堆石坝填筑料生产爆破试验研究
20 08年第 6期
注 : 采 用 IG R O 钻孔 N E S L钻 机 , 钻头 直 径 为 8 m。 采用 细 砂 进行 爆 破 孔 堵 塞 。 9m
3 28 7 m , A料 6 0 8 2 n , B料 7 3 3 9 8 3 1 3 5 0 l 3 4 7
n ,C料 52 75 2 I ,D料 24 42 1n 。2 l3 4 8 1 3 I 4 6 l A
为了降低震 动强度 , 制爆破破 碎效果 , 证 控 保
1 工 程 概 况
表 1 岩石性能试验参数表
巴贡水 电站 位 于 马来 西 亚 沙捞 越 ( aa a ) Sr k w
州 的 巴 雷 河 ( a iRvr 上 , 下 游 柏 拉 加 镇 Bl i ) 距 u e
( e g ) 3 m, B l a 约 7k 距最 近的港 口城 市—— 民都鲁 a
化 岩石 , 强度低 , 能 作为堆 石 料 ; 风化 至新 鲜 不 微 岩 体强度高 , 主要用 于生产主堆石 料和过 渡料 ; 中 等 风化岩石强 度低 , 主要 用于生产 次堆石 料 。
岩石性 能试 验参数 见表 1 。 3 堆石料 设计要 求
根 据 巴贡工 程 的实 际情 况 , 结合 国内类 似 工 程 的经验 , 步拟定 各 种堆 石料 的实 际钻爆 参 数 初
表 4 两种 炸 药 的 性 能试 验 指 标 表
相对集 中 , 级配理 想 , 面超径率 < % , 表 3 适合 机械

爆破试验成果

爆破试验成果

1爆破试验成果1.工程概况耿马另仂水库大坝工程需要回填土石方共计1796423m3,其中各种石料共需1588400m3,这些石料全部从石Ⅰ料场开采。

该料场位于坝址南西左岸支流s)另仂小河峡谷段,分布高程1440~1650m,用料层为侏罗系中统税房街组(J2砂质砾岩、砂岩,局部夹石英团块和10cm左右的粉砂质泥岩夹层。

岩层厚度稳定,弱风化岩体完整性好,岩质坚硬,岩层产状:N250E,SE<550 。

场区无不良物理地质现象,开采条件良好,有用层平均开采厚度大于50m,开挖底界不受地下水影响。

料场勘探剥离量总计47.3×104m3,有用层勘探推荐储量495.1×104m3,剥采比9.6%,施工中,存在一定的夹层剥离。

为确定经济合理的爆破参数,以进行爆破开采作业,进行了爆破试验。

2.钻孔机具我公司选用CM358A潜孔钻机,钻孔直径d=110mm。

3.爆破参数3.1台阶高度根据爆破理论及我公司以往经验,台阶高于15m时,大块率较高,且爆堆较高,影响挖掘机的工作效率;台阶高度小于12m,造成产量不能满足施工进度,且增加了钻爆成本,因此我公司采用12m、15m两个备选值进行试验。

3.2单位装药量根据岩石的坚固性确定单位耗药量,强风化岩石坚固性系数一般在3~5之间,中等风化岩石一般在5~8之间,因此,为确定合理的单位耗药量,考虑到成本等因素,坝壳料开采采用0.35、0.4、0.45三个备选药量进行试验,反滤料开采采用0.45、0.5、0.55三个备选量进行试验。

3.3钻孔倾角本爆破试验选在坝壳料场,试验场地临空面坡比为1:0.7,实际施工中钻孔与临空面保证基本平行,炮孔钻至地盘抵抗线,超深1m。

3.4开口抵抗线开口距离B坝壳料确定为3.50m,反滤料确定为2.5m。

3.5孔、排距根据料场岩层走向,我公司采用大孔距小抵抗线爆破,梅花形布孔,孔距a备选三个进行试验,坝壳料开采即为4.0m、4.5m、5.0m,排距b分别取为3.5m、4.0m、4.5m;反滤料开采孔距a即为2.5m、3.0m、3.5m,排距b分别取为2.0m、2.5m、3.0m。

堆石坝填筑料生产爆破试验研究

堆石坝填筑料生产爆破试验研究

堆石坝填筑料生产爆破实验研究刘俊杰(中国水利水电第七工程局成都611730)摘要: 在巴贡工程堆石坝料生产中对爆破参数进行调整和优化, 使直接由爆破而获得的爆破料满足上坝料规定, 取得了良好的经济效益, 为堆石坝坝料生产提供了一些借鉴和经验。

关键词: 巴贡电站;堆石坝;填筑料;爆破实验;爆破参数;级配包络曲线1.工程概况巴贡电站位于马来西亚沙捞越(Sarawak)州的巴雷河(Balui River)上, 电站距下游柏拉加镇(Belaga)约37公里, 距最近的港口城市民都鲁市(Bintulu)180公里。

该电站控制流域面积14750km2, 库容440亿m3, 平均流量1314m3/s, 电站总装机容量2400MW, 最大坝高205m, 坝型为面板堆石坝。

2 、爆破岩体岩性特性大坝堆石料重要来自W9采料场, W9采料场位于Balui河右岸导流洞顶部山体, 规划长度1000m, 宽160~260m, 开挖顶部高程360.00m左右, 设计开挖最低高程至150.00m。

设计开挖量为2023万m3(其中覆盖层开挖约900万m3, 有用料1100万m3)。

料场岩石重要为厚层砂岩, 中厚层砂岩夹少量页岩(泥岩)(1~3m厚)或砂岩/页岩夹层(5~10%)。

表面以下25~35m范围为全风化岩石, 强度低, 不作为堆石料;微风化至新鲜岩体强度高, 重要用于生产主堆石料和过渡料;中风化岩石强度低, 重要用于生产次堆石料。

岩石产状为NE∠60~68°,SE∠60~64°。

岩石性能实验参数见表2-1。

表2-1 岩石性能试验参数3. 堆石料设计规定根据设计规定, 大坝填筑量1700 m3, 大坝分区如下所示, 其中2A料11311m3, 2B料332817m3, 3A料650802m3, 3B料7343978m3, 3C料5247582m3, 3D料2444261m3。

2 A料, 2B料由砂石加工系统生产, 3A料, 3B料, 3D料由W9及右岸2#山脊开挖料场通过爆破开挖生产, 3C料未作爆破实验。

丹江口大坝爆破开挖试验及震动监测成果分析

丹江口大坝爆破开挖试验及震动监测成果分析

1 工程 概 况
丹江 口大坝加高右岸 改线新建土石坝与右联混凝土坝右 5 右 6坝段下游面横缝处正交联接 , 、 经约 10m直线段 后再 4
用 圆 弧 向上 游 偏 转 , 老 虎 沟上 游 侧 山 顶接 至 张 蔡岭 , 黏 土 沿 为
研究不 同爆破条件下的爆破震动特性及震动传播规律 。试验 针对基槽开挖爆破方案 、 爆破工艺及参数进行调整与优化 , 进 行相应的爆破震动观测 与分 析 ; 通过 岩体弹性波检测评估爆
第7 卷
第 6 期
南 水 北 调 与 水 利 科 技
S uht- o t tr a sesadW ae c n e& Teh oo y o t N rhWae nfr n tr i c o Tr Se cn lg

Vo. No6 1 7 .
De . 20 9 c 0
20 年 1 月 09 2
q a t y i o n ft eba t g e c v to ndfe e tdsa c s u n i nas u d o h lsi x a aini ifrn itn e ,whc a ly a mp ra ol nefcieyc nto h n le c fc n t n ih c n pa n i o tntr e i fetv l o r lt eifu n eo o —
Ab ta t sr c:Thru h c ryn u h u s e t lsig vb a in mo i rn o g a r ig o tt eb rtts,ba tn ir t nt ig,d tcin frr c c u tcwa ea de po iep ro ma c rn o o ee t o o ka o si v n x lsv ef r n edu g o i t efu d t n te c x a ain,weh v pi ie h o tu t n po r m ,c o e h c n mi n e s n beblsigp o e sa dt ed i— h o n ai rn h e c v to o a eo t z dt ecnsr ci rg a m o h s nt eeo o ca dra o a l a tn r c s n h rl l ig a d ba t g p r mee s n n lsi aa tr.Ba e n t eba tn irto ni rn n te u t n o a t g vb a in,weh v o fr e h x lsv n sd o h lsig vb ain mo t ig a d a tn ai fblsi ir t o o n o a ec n i d t ee po ie m

碎石填筑试验段总结汇报

碎石填筑试验段总结汇报

碎石填筑试验段总结汇报碎石填筑试验段总结汇报一、试验目的:本次试验的主要目的是通过对碎石填筑试验段的建设和观测,研究碎石填筑的工程性能和对地质环境的影响,为碎石填筑工程设计和施工提供现场实测数据和经验总结。

二、试验方法:1. 建设试验段:选择一段已有路基的区域,根据工程设计要求,在原路基上进行碎石填筑,并定期进行巡视和观测。

2. 观测数据采集:定期对填筑土体进行密实度、水分含量、抗剪强度等特性参数的测量,并记录观测结果。

3. 监测变形:设置边坡位移监测仪器,定期测量填筑段的变形情况,记录并分析监测数据。

三、试验结果:1. 碎石填筑的工程性能:通过对填筑土体的密实度、水分含量和抗剪强度的测量,发现碎石填筑土体具有良好的密实性和较高的抗剪强度,具备较好的工程性能,适合用于路基加固和填筑工程。

2. 土体变形观测结果:通过边坡位移监测仪器的定期测量,发现填筑段的变形情况较小,且变形稳定。

说明碎石填筑对边坡的稳定性具有一定的改善作用。

四、预期效益:通过本次填筑试验段和观测工作,我们可以得出以下预期效益:1. 为碎石填筑工程提供实测数据和经验总结,为设计和施工提供参考依据。

2. 加深对碎石填筑土体工程性能的了解,提高填筑工程的质量和效益。

3. 通过对边坡位移监测数据的分析,总结碎石填筑对边坡稳定性的改善效果,并为相似工程提供参考。

五、存在问题及改进建议:在本次试验过程中,我们也发现了一些问题,并提出了改进建议:1. 测量设备精度不高:在测量过程中,有部分设备精度不够,导致测量结果的准确性受到一些影响。

建议在后续工作中选用更精准的设备进行测量。

2. 观测周期过长:由于各种原因,本次试验的观测周期较长,无法对填筑土体的短期变化进行及时观测和总结。

建议在后续的试验中缩短观测周期,以便及时了解填筑土体的变化情况。

3. 深入研究异地填筑效果:本次试验选择的填筑段与设计路基位置相同,未能进行异地填筑的研究。

建议在后续的试验中选择异地填筑,并对填筑效果进行深入研究和分析。

爆破实习实验报告

爆破实习实验报告

爆破实习实验报告一、实习背景及目的随着我国基础建设的不断发展,爆破作业在矿山、交通、城市建设等领域中发挥着重要作用。

为了提高我对爆破技术的理解和实践能力,本次实习选择了爆破公司进行为期两周的实习。

实习目的主要包括:了解爆破作业的基本流程,掌握爆破原理及安全操作规程,提高实际动手能力和团队协作能力。

二、实习内容与过程1. 实习前的安全培训在实习开始前,公司组织了安全培训,主要介绍了爆破作业的安全法律法规、爆破器材的性能及使用方法、爆破作业的安全操作规程等。

通过培训,我对爆破作业的安全意识得到了提高,为后续的实习奠定了基础。

2. 爆破作业的基本流程在实习过程中,我参与了两次现场爆破作业。

首先,我们进行了现场勘查,了解地形地貌、周边环境,为爆破设计提供依据。

接着,制定了爆破方案,包括炸药类型、用量、布设方式、起爆方法等。

然后,进行了炸药布设和起爆网路的连接。

最后,现场指挥员下达爆破命令,完成了爆破作业。

3. 爆破原理及操作规程在实习过程中,我学习了爆破原理,包括炸药的性质、爆炸过程、爆破作用等。

同时,掌握了爆破操作规程,如炸药的储存、运输、分发、使用等。

此外,我还学会了如何使用爆破仪器设备,如雷管、导爆管、爆破机等。

4. 实际动手能力和团队协作能力的培养在实习过程中,我参与了现场爆破作业,提高了实际动手能力。

在团队合作中,我学会了与同事沟通、协调,提高了团队协作能力。

三、实习收获及反思通过本次实习,我对爆破作业有了更深入的了解,掌握了爆破原理及操作规程,提高了实际动手能力和团队协作能力。

同时,我也认识到了爆破作业的危险性,增强了安全意识。

反思实习过程,我认为自己在以下方面还有待提高:一是对爆破原理的理解还不够深入,需要继续学习;二是爆破操作过程中,对细节的处理不够到位,需要更加细致;三是团队协作中,沟通不畅、协调不足,需要加强。

四、实习总结本次实习让我对爆破作业有了更全面的了解,提高了实际动手能力和团队协作能力。

大坝填筑料爆破试验成果报告

大坝填筑料爆破试验成果报告

坝体填筑料生产性爆破试验成果报告贵州水利实业有限公司龙里县窄冲水库工程项目部二零一三年十二月二日审核:校核:编写:试验参加单位:试验参加人员:目录一、工程概况 (1)1.1工程概述 (1)1.2大坝坝体填筑料料源规划 (1)二、试验实施概况 (1)2.1试验实施情况 (1)2.2现场爆破试验工程量 (2)2.3爆破试验工作内容 (2)2.3.1爆破试验目的 (2)2.3.2爆破试验内容 (2)2.4爆破试验组织 (2)三、爆破试验成果及分析 (3)3.1地质条件 (3)3.2炸药 (3)3.3钻孔设备 (3)3.4起爆器材 (4)3.5起爆方式、规模 (4)3.6单耗 (4)3.7孔网布置 (5)3.8梯段高度、超钻 (5)3.9装药结构 (5)3.10堵塞 (6)3.11起爆网络 (6)3.12爆破料的取样筛分、颗粒分析及级配包络图 (6)四、试验结论 (31)五、附件资料 (32)龙里县窄冲水库坝体填筑料生产性爆破试验报告一、工程概况1.1工程概述龙里县窄冲水库位于龙里县草原乡朵花村1.2km处的朵花河上,坝址河床高程1158~1160m,距龙里县城约25km。

窄冲水冲库是县城供水、下游灌溉及灌区人畜饮水的一项综合利用水利工程。

窄冲水库工程正常蓄水位1220.00m,正常蓄水位以下库容1487万m3,总库容1606万m3,死水位1157. 0m,死库容96.3万m3,兴利库容1390.7 m3,年总供水量1089.8 m3,工程规模为中型,工程等级为Ⅲ级。

窄冲水库枢纽工程由砼面板堆石坝、岸边式溢洪道、导流兼放空引水隧洞、左右输水管线等组成。

大坝坝体主要填筑工程量:垫层(特殊垫层)料:37930m3,过渡料:38760m3,主(次)堆石料:809560m3。

1.2大坝坝体填筑料料源规划砼面板堆石坝坝顶高程1223.3m,河床址板建基面高程1153.6m,最大坝高69.7m,坝顶长226.59m,坝顶宽6m,大坝上游坡比为:1:1.4,下游坡比为1:1.3。

201707 施期料场爆破试验总结报告

201707 施期料场爆破试验总结报告

金沙江乌东德水电站大坝土建及金属结构安装工程施工施期料场毛料开采爆破试验总结报告批准:核定:校核:编制:中国葛洲坝集团股份有限公司乌东德水电站施工局二〇一七年八月1.工程概述金沙江乌东德水电站施期人工骨料采料场位于坝址下游约6km金沙江右岸施期村南侧,料场处于倾向北东之单斜缓坡台地部位,台面高程1020m~1200m,地形坡角15°~20°。

东面紧邻金沙江,呈陡崖,地形坡度65°~67°,坡脚金沙江枯水位815m;北面临施期村平台,高程960m以下呈陡崖,坡脚高程926m,高程960m以上呈缓坡。

施期料场开采投影面积约10.49万m2,有用料开采量约为841万m3,其中灰岩663万m3,白云岩178万m3。

目前施期料场EL1025以上已基本开挖完成,灰岩已大面积出露,且砂石系统白云岩生产堆存已全部完成,料场开采目前以灰岩有用料为主。

料场开采需按砂石系统粗碎车间破碎设备最大进料粒径800mm进行灰岩爆破粒级控制,小于5mm的含量不超过15%,小于0.075mm的含量不超过5%。

2.试验部位2.1深孔微差爆破试验场地(岩性:灰岩)施期料场毛料开挖主要采用深孔微差挤压爆破,边坡采用预裂爆破。

白云岩毛料开挖试验深孔微差爆破共进行了4次,每次孔数均为20个。

1.第一次正面坡靠下游坡面高程1025-1010,桩号K0+40-K0+60。

2.第二次正面坡靠下游坡面高程1025-1010,桩号K0+10-K0+30。

3.第二次正面坡靠下游坡面高程1025-1010,桩号K0+220-K0+240。

4.第二次正面坡靠下游坡面高程1025-1010,桩号K0+190-K0+210。

3.试验参数表3-1 初拟灰岩爆破试验场次及钻爆参数设计表4.施工准备4.1场地准备4.1.1整平处理:采取浅孔、密孔、少药量、控制爆破,使用挖掘机进行处理,大面平整,符合质量要求。

4.1.2临空面处理:使用挖掘机将临坡面挖出,深度大于梯段深度。

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坝体填筑料生产性爆破试验成果报告贵州水利实业有限公司龙里县窄冲水库工程项目部二零一三年十二月二日审核:校核:编写:试验参加单位:试验参加人员:目录一、工程概况 (1)1.1工程概述 (1)1.2大坝坝体填筑料料源规划 (1)二、试验实施概况 (1)2.1试验实施情况 (1)2.2现场爆破试验工程量 (2)2.3爆破试验工作内容 (2)2.3.1爆破试验目的 (2)2.3.2爆破试验内容 (2)2.4爆破试验组织 (2)三、爆破试验成果及分析 (3)3.1地质条件 (3)3.2炸药 (3)3.3钻孔设备 (3)3.4起爆器材 (4)3.5起爆方式、规模 (4)3.6单耗 (4)3.7孔网布置 (5)3.8梯段高度、超钻 (5)3.9装药结构 (5)3.10堵塞 (6)3.11起爆网络 (6)3.12爆破料的取样筛分、颗粒分析及级配包络图 (6)四、试验结论 (31)五、附件资料 (32)龙里县窄冲水库坝体填筑料生产性爆破试验报告一、工程概况1.1工程概述龙里县窄冲水库位于龙里县草原乡朵花村1.2km处的朵花河上,坝址河床高程1158~1160m,距龙里县城约25km。

窄冲水冲库是县城供水、下游灌溉及灌区人畜饮水的一项综合利用水利工程。

窄冲水库工程正常蓄水位1220.00m,正常蓄水位以下库容1487万m3,总库容1606万m3,死水位1157. 0m,死库容96.3万m3,兴利库容1390.7 m3,年总供水量1089.8 m3,工程规模为中型,工程等级为Ⅲ级。

窄冲水库枢纽工程由砼面板堆石坝、岸边式溢洪道、导流兼放空引水隧洞、左右输水管线等组成。

大坝坝体主要填筑工程量:垫层(特殊垫层)料:37930m3,过渡料:38760m3,主(次)堆石料:809560m3。

1.2大坝坝体填筑料料源规划砼面板堆石坝坝顶高程1223.3m,河床址板建基面高程1153.6m,最大坝高69.7m,坝顶长226.59m,坝顶宽6m,大坝上游坡比为:1:1.4,下游坡比为1:1.3。

料源整体规划为:▽1180 m高程(度汛)以下坝体填筑料来源于1号料场,1号料场储量57万m3,可利用料为45.6万m3(开采比按1:4计算),度汛回填工程量为44万m3,满足2014年汛前填筑要求。

▽1180m-▽1223.3m的填筑料料来源3号料场。

二、试验实施概况2.1试验实施情况龙里县窄冲水库工程爆破试验从2013年11月22日开始,至12月2日结束,历时10天,主(次)堆石料试验2次,过渡料试验1次。

2.2现场爆破试验工程量爆破试验共用炸药9200Kg,共试验3次,其中,堆石料2次,用药量8400Kg,试验工作量为21000m3,(单耗量为0.4 Kg∕m3),过渡料用药量为800Kg,试验工作量为1600m3(单耗量为0.5Kg/m3),骨料筛分试验共筛分3组。

2.3爆破试验工作内容2.3.1爆破试验目的为堆石料开采提供能满足级配要求的深孔微差挤压钻孔爆破参数;为过渡料开采提供能满足级配要求的深孔微差挤压钻孔爆破参数;(1)合理的深孔爆破孔网参数及单孔耗药量的确定。

(2)研究不同爆破条件、地形和地质情况下的爆破振动衰减规律,以制定相应的开挖技术措施。

(3)通过对需要上坝的填筑各种料进行级配料爆破试验,确定相关爆破参数、单耗及级配料筛分测定。

(4)研究爆破对高边坡、临近建筑物及主体建筑物建基面的影响,以确定爆破安全控制标准。

2.3.2爆破试验内容各种钻爆参数试验、开采爆破起爆网络试验、爆破振动影响、石料粒径、级配曲线及成品率等。

2.4爆破试验组织龙里县窄冲水库工程爆破试验组织由业主单位、监理单位、施工单位三家共同完成。

三、爆破试验成果及分析本次爆破试验是结合坝体填筑料施工而进行的,爆破的规模和施工的爆破规模相当,每次爆破方量为1600m3-30000m3,爆破生产性试验对坝体填筑施工具有指导意义。

爆破试验成果见附表、附图及照片。

堆石料开采爆破和填筑受地形地质、造孔装药施工程序、施工现场的影响,有一定的局限性,但是,爆破试验及碾压试验的试验数据和成果可以反映一种概念和趋势。

以下的分析和结论是建立在爆破试验基础上,对施工具有较强的指导意义。

试验成果在今后的施工实际施工过程中将不断完善,以获得填筑料最佳的爆破效果。

3.1地质条件本次爆破试验分三个区域进行(2个主(次)堆石区域,1个过渡料区域)。

料场地质情况:为溶蚀低中山地貌,第四系覆盖层零星分布,主要为残坡积粘土夹碎石,厚0~2m,下伏基岩为泥盆系上统高坡场组第二段浅灰、灰色中厚层灰质白云岩夹白云质灰岩及泥质白云岩,局部夹透镜状薄层泥岩,单层厚度h=25~40cm,岩石饱和单轴抗压强度R b=43.2~59.9MPa,软化系数0.8,岩质坚硬,强度较好,为中硬岩类。

节理裂隙较发育,局部沿裂隙溶蚀风化深度较大,强风化层厚5~10m,岩层产状338°∠11°,岩层倾角平缓,自然边坡主要为斜向坡,稳定性较好。

3.2炸药本次爆破试验炸药采用的是2号∮70岩石乳化炸药。

该炸药使用方便,性能好,操作简单,便于加工,爆速中等。

∮70岩石乳化炸药可以顺利装入D=90mm孔中。

3.3钻孔设备本次爆破试验及后续石料爆破开采前的钻孔均采用德国达尔达公司生产的“9DS”型液压钻,该液压钻日均钻孔基本能满足施工要求。

3.4起爆器材本次爆破试验的起爆雷管为毫秒延期导爆管,共3段(3、4、5三个段位,角线长7m,4、5两个段位装孔,3段用于网络连接)。

起爆体为毫秒管+ 2号∮70岩石乳化炸药。

起爆方式:3段毫秒延期导爆管雷管+孔内(4、5段)毫秒延期导爆管雷管+2号∮70岩石乳化炸药(起爆体)。

3.5起爆方式、规模由于本工程对石料的粒径、级配要求十分严格,特别是其中主(次)堆石料的粒径要求在800mm以内,而且要求一次爆破成功,因此,本次爆破试验采用“V”型起爆方式,利用“V”型起爆的特点,加强岩块之间的碰撞程度,从而得到符合质量要求的石料。

由于段数过多,为了避免可能出现的“串段”或“重段”现象,均采用孔内延时接力传爆,孔外用电雷管连接,孔内用7段、9段雷管、孔外用3段延时起爆,排与排之间时间差控制在50ms左右。

该工程料场周围环境好,在300m范围内基本无影响,好警戒。

爆破规模为1600m3-30000m3。

通过这样爆破,在量上基本满足了大坝坝体回填强度要求。

3.6单耗通过本次爆破试验,结合料场的地质情况,主(次)堆石料炸药单耗量为0.3K g/m3-0.35Kg/m3,过渡料单耗量为0.32K g/m3-0.4Kg /m3。

3.7孔网布置主(次)堆石区采用4m*4m,间距a、排具b均为4m,前排抵抗线为2m-3m,根据现场具体定夺,采取梅花型布置。

过渡料区采用3m*3m,间距a、排具b均为3m,前排抵抗线为2m-3m,根据现场具体定夺,采取梅花型布置。

具体详见《龙里县窄冲水库料场爆破试验孔位平面布置示意图》。

3.8梯段高度、超钻本次爆破试验的实际梯段高度为10-12m,试验结果表明,合适的较高的梯段高度对爆破效果和延时爆破量都产生较好的影响。

但是,梯段的高度受钻孔梯段、孔排距、炸药及起爆器材的限制,条件允许时可以采用较高的梯段高度。

试验结果表明,主(次)堆石料的爆破梯段高度为10m-15m,过渡料的梯段高度为6m-12m。

超钻一般按抵抗线的0.15-0.35倍,抵抗线为2.5m-3m,超钻控制深度为0.38(0.45)m-0.9(1.0)m。

3.9装药结构试验采用了连续装药方式。

试验结果表明,耦合装药方式效果明显优于不耦合装药方式,同样的单耗,耦合装药方式产生的特征粒径大,均匀系数小,与设计包络曲线更符合。

为此,本工程堆石料开采必须采用耦合装药结构。

间隔装药对特征粒径和均匀系数的影响从试验中对比来看不是很大,但是,间隔装药操作困难,炮孔利用率低,所以,试验采取延续装药方式。

试验表明,耦合结构装药可以满足爆破料的要求。

爆破体一般设在炮孔的底部或中下部,本次爆破试验毫秒管角线长为7m,钻孔深度为10m,本工程未采购10m角线毫秒管。

为此,爆破体设在炮孔的中下部,爆破体的位置对爆破效果没有太大的影响。

3.10堵塞炮孔堵塞一般采用黄泥或者钻孔弃渣料进行炮孔堵塞,本次试验采用钻孔弃渣料进行炮孔堵塞。

封堵的质量对爆破效果的影响较大,必须严格进行堵塞,确保爆破质量。

长度一般与炸药的直径、抵抗线有关,试验采用的堵塞长度为2.5m-3.5m,堵塞长度一般药卷直径的25倍。

试验表明采用的堵塞,控制了爆破产生的飞石。

3.11起爆网络本次爆破试验采用的是电雷管起爆网络。

试验采用了毫秒微差爆破方式,起爆方式大部份为V或U型,该起爆方式便于网络连接,爆堆集中。

微差间隔时间一般为25秒左右,可以产生微差爆破的作用。

3.12爆破料的取样筛分、颗粒分析及级配包络图主(次)堆石区和过渡区爆破料筛分及颗粒分析、包络图详见“8~31”页。

通过颗粒分析、包络图可以得出如下结论:(1)各个粒径的颗粒含量满足设计要求,无超径颗粒;(2)通过计算各筛分料的不均匀系数和曲率系数得出主(次)堆石区和过渡区爆破料级配良好,很好的满足了设计要求和施工要求。

(3)后续施工中我们应严格按照爆破试验得出的爆破施工参数控制石料的开采,并间歇性的抽查爆破料的级配情况,在石料级配不能满足施工和设计要求时,及时对爆破参数作出调整。

789101112131415161718192021222324252627282930四、试验结论本次爆破试验,在参建单位及施工队伍的共同努力下,完成了龙里县窄冲水库工程的堆石料开采的生产性爆破现场试验,取得了相应的数据和成果,为下一步坝体填筑料开采打下了坚实的基础,同时锻炼了施工爆破开采队伍,为正式生产开采提供有利的爆破施工工作面,并生产填主料约4万m3,圆满完成了计划的试验任务。

通过本此爆破试验,达到了试验的目的,基本确定了炸药的内型、钻孔设备、钻孔参数、梯段高度、装药结构、堵塞和超钻、起爆网络等爆破参数。

通过相应的爆破筛分试验,表明爆破试验料基本满足设计要求,得到的结论如下:(1)采用2号∮70mm岩石乳化炸药是适宜于堆石料开采的;(2)采用不耦和装药方式可以改善爆破料的级配;(3)本工程外部条件较好,东南西北四个方位在爆破安全距离内基本无主要的建筑设施,好警戒,一次性爆破规模为3-4万m3;(4)常规的钻孔直径∮90mm可以产生合格的级配料;(5)主(次)堆石料的梯段高度为8m-15m,过渡料的梯段高度为6m-12m,合理的梯段高度对级配的改善特别有利;(6)爆破孔采用垂直方式便于爆破施工定位,控制及安全;(7)布孔、起爆方式、雷管对爆破效果的影响不太明显,主要采用毫秒微差挤压爆破,采用V或U型起爆,采用1.1-1.3的密集系数比较便于控制;(8)堵塞长度在保证安全控制在保证安全的条件下,应尽量减小堵塞质量对爆破质量影响较大,在施工过程中应严格控制;(9)延续的装药结构能够提高炮孔的利用率,便于施工,在特殊情况下才采用间隔装药(如溶洞、软弱夹层等)(10)临空面尽可能清除干净,以确保爆破效果。

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