钻井典型案例分析及改进
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2、充分利用循环压耗(ECD)处理易喷易漏复杂问题 3、利用加重材料与盐水沉淀的办法解决地下井喷问题
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一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
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一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
3、大北5井卡钻事故 (1)基本情况
设计井深:6990m 设计周期:390天 当时井深:6786m 钻井用时:512天 事故损失:147天
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一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
(2)第一次卡钻发生经过
12月11日钻至6630m,泥浆密度2.42g/cm3 ,发生盐水入侵,循环活动钻 具倒划眼时蹩停顶驱遇卡
(6)第二次卡钻原因
1)由于盐水入侵、盐水钙离子含量达到22500ppm,导致部分井段泥浆整 体性能恶化 2)在深部井段,地应力高,形成椭圆形井眼,井径不规则
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一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
(7)第二次卡钻处理
1)首先采用浸泡淡水泥浆,三次累计注 入184m3,活动无效 2)由于没有高温高压爆炸松扣及切割工 具,只能采用倒扣处理,共进行7次倒扣, 成功捞获5次,共计捞获5〞非标钻杆189 根,鱼顶5820.21m 3)处理至5820.2m后,继续倒扣困难 (扭矩大,工具强度不足),受井漏等 因素制约,决定回填侧钻 4)损失时间:146天
卡钻时井深6402m, 钻头位置6387m。。
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一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
(4)第二次卡钻事故发生经过
钻至井深6901m时发生井漏,3次桥堵成
功后划眼至5608.63m,出口失返上提至5600m 卸扣接单根后,开泵泵14MPa(排量14L/s)出 口未返,上提钻具180t(原悬重165t)未开, 上下活动钻具165t-30t 无效,加大活动吨位 165t↑300t↓50t活动数次无效钻具卡死。
2435
3683 67.5 367 22 637
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9
一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
(二)高压盐水复杂事故处理典型井 1、大北301井卡钻事故 (1)基本情况
开钻时间:2008年1月21日 设计井深:7430m 设计周期:481天 实际周期:631天
漏层:5578.00m
2008 年 11 月 8 日第一次卡钻 6402.00m,埋井下落鱼长:850.90m 钻头位置:5600.00m 侧钻井深5542.32m
(2)发生经过
①盐水溢流、带压起钻
四开9 1/2〞 井眼钻至7764.16m盐水溢流,关井套压 6.0MPa,立压为0(钻具内有浮阀),使用旋转控制头带压 起至7584.52m,关环形防喷器(控制压力6MPa)起至 7316.41m处胶芯坏关井套压为11.5MPa
②压井、井漏
节流循环压井过程中井漏失返(控制套压4-16.0MPa、
2)下部井段地应力高,形成椭圆形井眼。
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一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
(4)第一次卡钻处理
由于井浆密度高达2.42g/cm3,无法配制如此高密度的解卡剂,因此采用 淡水泥浆浸泡,在循环、活动中解卡。损失时间:19小时20分
(5)第二次卡钻发生经过
钻至6679m,换钻头下钻至6296.49m、6450.40m、6453.67m、6505.74m、 6560.03m处遇阻,活动通过,下钻到底,之后上下活动循环泥浆过程中发生 卡钻,钻头位置6668.2m
内容提要
一、盐间高压盐水引起的复杂与事故 二、超深井小井眼目的层钻井的复杂与事故 三、其它事故复杂的典型案例
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一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
(一)盐间高压盐水的特点及钻井难题
库车山前高压盐水层普遍发育,纵横向上分布无规律,预测难度大
高压盐水层压力梯度变化大,压力系数高(2.55g/cm3、克深1井)
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一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
(7)经验及教训
1)确保钻进和循环排量,不能在井下大漏的情况下采取降低排量方式继续
钻进;必须起钻至安全井段堵漏后再钻进或划眼以避免出现类似情况发生 2)日常钻进时维护好钻井液性能,满足携砂要求 3)控制钻进节奏,钻速快时要适当增加循环时间,接单根或立柱前要上提 下放划眼2次 4)处理事故关键是准确分析井下情况下入合适工具确保打捞成功率 5)入井所有工具必须画简图,并标注实量尺寸,一旦发生事故可以准确下
卡钻钻头位置 5600.00m。
卡钻时井深: 6901.00m -6 -
一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
(5)第二次卡钻事故处理
序号 1 2 入井工具 正扣倒扣 4 1/2"反扣公锥 鱼顶井深 5424.95m 落鱼长度 175.05m 未捞获 捞获落鱼
3
4 5 6 7 8 9 10 -7 -
6 5/8″母锥
在堵漏过程中发生溢流,采用压回法用密度2.60g/cm3泥浆压井成功,在随后
的堵漏过程中又多次发生溢流,最终在井漏的情况下下钻至5810.00m注相对密 度2.55g/cm3水泥浆,但高密度水泥浆水泥塞强度低,多次起下钻划眼后,钻
具回到老井眼
3)损失时间:70天
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一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
间接原因:
受超深井井身条件限制,在钻遇异常高压盐水层后,难以封隔不同压 力系统地层及盐水层。
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一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
(4)经验及教训
1)在可能存在盐水层的井段,钻进至合适井深,做承压实验;若井漏, 针对地层薄弱井段堵漏,提高井筒承压能力。 2)遭遇性钻遇异常高压盐水层后,在关井压力较低及井控设备满足的 条件下,尽量将钻具起至安全井段。 3)若钻遇高压盐水层且同裸眼井段发生井漏的情况下,考虑采用泥浆 加重材料沉淀的方法分隔盐水层,然后对漏失井段堵漏施工。 4)加强泥浆液面检测,特殊情况下加密测量,及时发现溢流情况及早 关井,控制盐水入侵井量。 5)预先制定盐水溢流应急预案,储备足量泥浆及加重材料。
一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
(2)第一次卡钻事故发生经过
2008年11月8日,钻至井深6402m,注重
浆10m3短起钻时,发现少灌0.6m3,下钻到底 循环钻井液,液面上涨0.8m3。 关井,套压0↑6.2MPa,控制套压节流 循环加重,关井观察,套压4.5MPa,每5分钟
活动钻具一次,上提下放钻具困难,活动钻
套铣至井深5600.76m 5599.14m 0.86m 7″钻铤6根56.70m
捞获全部落鱼事故解除
一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
(6)事故原因分析
间接原因: 在5578—6901m井段同时存在三个漏层和一个高压盐水层出现了两个 压力系数导致钻井液密度窗口较窄 直接原因: 1)裸眼段存在漏层时,无法大排量划眼 2)高压盐水浸入井筒,铁矿粉沉淀 3)同一裸眼段压力系统差异大
漏层:5630.00m
四开9 1/2〞井眼用时331.62天 其中卡钻两次,处理复杂、事 故177.17天
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漏层:5992.00m
5906.00m—5908.00m 高压盐水层,折算地压系数2.37
2009 年3月14日9 1/2" 钻头钻井液密度 3 2.46g/cm 钻至井深 6901m, 发生第二次卡钻
具最大上提240t,最大下压至150t无效,钻 具卡死。
卡钻时井深6402m, 钻头位置6387m。。
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一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
(3)第一次卡钻事故处理
倒扣、套铣,捞出5″非标钻杆110根
×1054.01m,由于井下落鱼已被铁矿粉沉淀, 找不到鱼头,无法处理。 侧钻至原井深6402.00m,事故解除。
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一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
(8)第一次侧钻
1)2月11日在打水泥塞后从5754.6m侧钻,到3月29日侧钻至6359m,循环 处理泥浆过程中井漏失返,起钻换钻头堵漏,堵漏后,4月6日下钻,在57435820m划眼过程中筛面返出少量铁屑和水泥, 判断进入老井眼 2)侧钻失败原因:由于倒扣期间一直漏失,在打塞前需要堵漏,2月14日,
入打捞工具
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一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
2、克深7井溢流压井及井漏复杂 (1)基本情况
开钻时间:2008年12月25日
设计井深:7600m(后加深8100m)
实钻井深:8023m 设计周期:433天 实际周期:801天
四开用时146天 处理复杂98天
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一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
掌握。但是,高压盐水一定要压稳,避免盐水进入井筒
4、异常超高压盐水层主要在盐间发育,有些井甚至高于上覆岩层压力梯 度(克拉4井2.47g/cm3) 5、高压盐水溢流往往伴随井漏的发生
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一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
(四)改进措施及方法 1、目前预防高压盐水事故复杂的一些方法
1)盐上地层,钻至钻时明显加快,进入纯盐层下套管,封完盐上低压层 2)高压盐水层以上地层做承压至当量密度2.50g/cm3 3)盐层中钻进,钻井液密度应取上限,以降低高压盐水溢流时的关井压力 4)严格执行《山前超深井钻井推荐做法》
(3)第一次卡钻原因
1)由于盐水污染泥浆,导致性能变差,卡钻前后泥浆性能变化见下表。
卡 钻 前 卡 钻 后 2.42 84 83 15 3 10 1.8 0.5 176000 340 2.42 泥浆密度 67 粘度 83 塑性粘度 13.5 屈服度 2 初切 8.5 终切 1.6 失水 0.5 泥饼 170000 氯根含量 300 钙离子含量 泥浆密度 粘度 塑性粘度 屈服度 初切 终切 失水 泥饼 氯根含量 钙离子含量
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一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
(三)对高压盐水层的认识 1、盐水层普遍发育,在纵、横向上的分布无规律,压力梯度变化大,钻 开盐水层前无任何标志层 2、高压盐水侵入井筒后污染泥浆,性能急剧变差,泥饼增厚,井壁失稳 频繁地进行堵漏压井作业,极易造成恶性卡钻 3、钻井过程中盐水层极难压稳,伴随盐水侵、井漏,液柱压力平衡很难
411扣型5″倒扣器 8 5/8"套铣管柱 411(正)×4A0(反) 倒扣器+ 马蹄型引鞋 8 5/8"套铣管柱 411扣型5″倒扣器 4 1/2 ″反扣公锥 +弯钻杆
5425.39m
5495.36m
174.61m
104.64m
0.44m 双公接头
7 ″钻铤7根69.源自文库7
套铣两次套铣至井深5549.00 5523.57 m 5542.44 m 76.43m 57.56m 7 ″钻铤3根28.21 7″钻铤2根18.87m
立压5.5-12.5MPa,替入密度2.50泥浆336m3 ),短起至
7071m关井观察,套压8.5MPa,
③沉淀法堵漏
替入水基泥浆,与盐水作用形成重晶石塞分隔盐水层,
反复堵漏。 -11 -
一、盐间高压盐水引起的复杂与事故
(3)事故原因分析
直接原因: 1)遭遇性钻遇盐间异常高压盐水层 2)盐水层分布规律性差,地质预测难度大 3)盐水层同井段地层破裂压力不统一,压井后薄弱地层井漏
损失时间h
19 3024 38 21 20.5 116.5
5
大北301
5938
6402
6 大北5 6751.14 6759 7 克深1 6773.9 8 克深7 克拉4 7764.16 4397.09
2.45
2.40 2.35 2.55 2.46 2.5
压井后处理卡钻
压井后处理卡钻 压井 压井 压井 压井
(9)第二次侧钻
4月10日下钻至井深5818.00m 二次打塞侧钻,至5月15日侧钻至原井深
6679m, 事故解除。损失时间:36天
(10)经验及教训
1)高压盐水一定要压稳,避免大量出水对钻井液造成污染,而造成井下 严重阻卡和发生卡钻事故 2)高密度条件下,解卡剂配伍非常关键,特别是在易漏井段,配伍性能 不好,可能导致井漏 3)在易喷易漏井作业,要求精心操作,严格控制井底回压,避免井漏, 而造成井下更为复杂 4)对于侧钻水泥塞,一定要保证质量,同时严禁在侧钻点30m范围内进行 划眼作业,防止划回至老井眼 5)处理钻井液时,应起钻至套管鞋,如果在裸眼段循环钻井液,应上下 和旋转活动钻具,上下活动幅度不小于5m,并按正常钻进转速旋转钻具
高压盐水含钙,泥浆盐水侵入后,性能差,容易导致复杂和事故
序号
1 2 3 4
井号
大北3 大北201 大北203 大北204
盐水深度m
6018.16 4464.72 6012.7 5737 5906.51
压力系数
2.26 2.05 2.35 2.25 2.40 2.45
处理办法
压井 压井后处理卡钻 压井 压井 压井 压井