2010年度品质部管理评审报告
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2010年上半年度板卡品质部管理评审报告
一. 事业部体系文件的运作情况:
1.上半年文件的完善和修订:
在今年4月份开始,体系办组织并发起全公司推行ISO9001:2008版质量体系活动,本次活动中,板卡事业部积极参与并组织相关部门投入,将前期的程序文件(12份),作业规范(16份)在事业部内部进行讨论,补充并结合实际运作进行重新修订和完善,使文件更符合对工作的指导和监督,取得了明显效果,于6月初,已经全部打印会签并正式发布。
在过去
2.工艺及检验标准文件不断完善:
上半年度,发行检验标准8份,工程技术指导文件116份,对生产和产品检验起了及时的支持作用,让产线和品质部的生产和检验有据可依,同时对OEM产品,特别是“视纬通”产品设立专项跟进,不断完善体系文件的建设,文件的正规及时有效发放,相关技术文件资料的补充完善,截止到7月底,基本完善。
3.小结:
在今年7月份的内部质量审核中,对体系文件发出修改意见的仅有《供应商管理流程》和《采购流程》,对部分条款进行补充和完善,从审核结果看,本事业部的文件制度基本完整,体系运作基本符合ISO9001:2000版体系要求,整个体系运行有效、适宜。
4.事业部内部质量审核:
a. 不符合项统计:
b. 不符合项分布:
5.主要问题点
从内部质量审核的结果来看,主要存在的问题有如下方面:
a.对标准流程不熟悉,没有按照流程要求作业;
b.质量记录的填写不规范,没有记录检验结果,没有做记录或者不规范记录问题;
c.产品的状态标识不规范或无标识;
d.设计输出或评审不规范,资料不准确问题;
e.纠正预防措施没有及时验证关闭,填写原因分析和对策肤浅无效
6.改善对策
1)从今年6月份开始,公司体系办组织开展了所有管理人员都必须要求对流程文件,
员工对操作指导必须熟练记忆,并组织进行考试,提升大家对文件的学习了了解;
2)事业部各部门组织对文件的学习和抽查;
3)通过品质部IPQC的巡查,对违反工艺文件要求的操作提出并及时纠正;
4)通过品质周会和检讨会对违反公司体系流程的行为进行纠正,对影响生产和品质人员按照奖惩条例进行处理,维护体系的良性发展;
5)通过客户第三方审核,结合公司内部质量审核,外审,发出纠正预防措施,维持体系的有效运行.
二. 事业部/部门质量/环境/有害物质管理目标达成;
上半年目标中仅SMT的炉后PPM没有达标,主要问题是虚焊、连焊、偏移、立碑、少件.其它分目标均达成。
二.有害物质管理体系总结
2. 主要不合格项目:
3. 主要问题点:
a.铅超标集中在1月份和2月份,其中2月份为5单,国内购买物料共5单,当时立
即进行处理并要求供应商提供改善对策并到厂家核实ROHS管控情况,后来几个月就没有了。
b.Cr超标和Br超标:该问题主要是我司测试仪器条件限制,检测出来的是总含量,无
法分解到欧盟要求管控的物质,针对该问题,IQC向厂家发出“ROHS检测确认函,并要求厂家提供检测SGS报告。
4. 小结:
通过半年相关数据的统计,在SMT和DIP段,包括客户均没有反馈投诉ROHS不符合的问题,相关不良能在IQC和现有处理方法截出,上半年没有发生ROHS不符合问题。
三. 客户投诉统计分析:
顾客年度投诉统计汇总
顾客投诉主要项目,改善措施有效性综合总结
1. 板卡DVD客户投诉达成情况:
2009年上半年客户投诉次数为61次,平均每月10.2次,达到公司目标15次,较2008年的19.3次大幅下降,在客户满意度方面也取得了相当好的成绩.
2009年度客户投诉推移图
相关责任归属为:
其中:工厂生产及品质问题为12批次,主要有如下几点问题:
A、客户投诉板卡少件、连焊、虚焊、插座反向较多。
具体改善对策:
1、对修补段员工进行技能现场培训,以虚、连焊类似不良品现场培训,并将不良
品作为反面教材对QC进行培训。
2、对工艺进行更改,建议在插座焊点面各焊点之间增加白油,从工艺上解决此问题。
3、对SMT机器做好周保养工作,增加清洁吸嘴次数,专人定期校验飞达的精度;
4、对人员通过培训、考核合格,持证才可以上岗。
5、固定套膜人员做到定岗定位。
B、客户投诉软件型号混淆、软件拷贝空白等不良现象。
具体改善对策:
1、PMC在按排生产时,同一客户两种不同的软件尽可能不要按排在一条线生产;
2、同一线体只按排一种机型生产,当有清线测试时,必须区分清楚,统一转到包装
工位;3、生产线对不同软件的板标识清楚,并隔离开放置;
4、IPQC不间断检查包装工位板的状态;
5、FQC在抽检时要对生产线多种软件的情况进行特殊检查。
C、散热片松动。
具体改善对策:
1.制作散热片风干点检表,规定加好散热片必须存放30分钟以后,包装员检查是否完全牢固后在进行包装,跟线IPQC进行监督。
2.将加散热片工位改在过波峰前,利用过波峰的温度加速风干散热油,从而达到固定散热片目的。
3.包装员包装前检查散热片有无松动和脱落。
4.FQC抽检重点检查散热片是否松动,脱落。
2. OEM 产品客户投诉达成情况:
2009年上半年客户投诉次数为13次,平均每月2.2次,达到公司目标每月≤3次目标。相关责任归属划分:
其中:工厂生产及品质问题为5批次,主要有如下几点问题:
a、未按照工艺要求生产,引脚长,插座反等问题,;
b、散热片脱落、松动.
c、电性不良
d. 少件、连焊、虚焊等不良。
研发设计问题为4批次,主要有如下几点问题:
a.技术文件错误,导致生产的产品不符合客户要求:
如:LVDS屏线转接板插座反面、按键板白色插座反、遥控板LED灯反向,安宇RC1389L-LCD 三合一卡座,USB插座插反面,客户不便安装
b.软件问题:
长虹RC8202CL-LCDTV 出仓掉碟,DVD画面于扰,不良80%;
RC719DU-F2插拔耳机座3-5次无外音输出,不良50%.
四. 纠正、预防措施实施有效性报告
来料检验、制程控制、最终检验、客户验货年度总结(产品监视与测量分析报告)
重大品质事故年度总结