空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防(正式)

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发生空分设备事故原因分析与管控措施

发生空分设备事故原因分析与管控措施

发生空分设备事故原因分析与管控措施发生空分设备事故原因与管控措施一、空分设备物理爆炸发生原因为:1、存有低温液体的分馏塔内进入大量高温气体,低温液体急剧汽化,造成分馏塔内压力升高,安全阀卸压速度慢,空分塔发生变形破裂。

2、空分冷箱内存有低温液体的分馏塔外装满数千立方保温材料珠光砂,分馏塔发生漏液故障,珠光砂内就会存有大量低温液体,遇到高温气体,低温液体急剧蒸发,把空分冷箱撑破,珠光砂大量喷到周围,专业术语称为砂爆或液爆。

二、空分设备化学爆炸发生原因为:1、1%液氧排放不及时,液氧中碳氢化合物积聚,达到超标,液氧中的总碳氢化合物,尤其是乙炔,会发生超标反应,造成化学爆炸。

液氧中乙炔超过0.5PPm或者碳氢化合物总含量超过300PPm,就有可能发生自燃爆炸。

2、膨胀机密封气管道堵塞,膨胀机轴承润滑油经过油封渗入到空气侧,被膨胀空气带入上塔,造成上塔底部主冷液氧中总碳氢化合物含量超标。

3、分子筛后二氧化碳分析仪失灵,并且分子筛发生超期使用,超温使用,再生不足,进入游离水,进油中毒等原因,不能完全吸附二氧化碳、总碳氢化合物等,碳氢化合物穿过分子筛进入分馏塔内,造成下塔底部液空和上塔底部主冷液氧总碳氢化合物含量超标。

4、对于自由端轴承在吸风管内的空压机来说,自由端轴承密封气管断开或堵塞,吸风管内产生的负压会把轴承内的、润滑油吸入空气中,造成分子筛中毒,空气中的总碳氢化合物会穿过分子筛,进入分馏塔内,造成下塔底部液空和上塔底部主冷液氧总碳氢化合物含量超标。

5、由于化工厂或化工车辆放散口在空压机吸风口附近放散杂环烃1#、杂环烃2#、粗酚、轻粗苯、硫磺、硫酸铵等化产气体,空气含有大量的总碳氢化合物。

空压机吸入总碳氢化合物含量高的空气,会造成总碳氢化合物会穿过分子筛,进入分馏塔内,造成下塔底部液空和上塔底部主冷液氧总碳氢化合物含量超标。

三、针对以上各种危险因素,制氧应制定相应的管控措施:1、操作空分塔进塔阀门必须缓慢,热空气进塔速度根据压力变化逐步调整。

空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防

空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防

空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防1.静电起火:静电是导致空分冷箱珠光砂爆炸的主要原因之一、在制造和使用过程中,空分冷箱珠光砂会产生静电,如果积聚的静电能量超过材料的电解质强度,就会引发静电起火,导致爆炸。

2.高温引发爆炸:空分冷箱珠光砂在高温环境中容易燃烧,如果操作过程中的温度超过空分冷箱珠光砂的自燃点,或者由于设备故障导致温度过高,就有可能引发爆炸。

3.火花和明火:火花和明火是引发空分冷箱珠光砂爆炸的常见原因。

在使用空分冷箱珠光砂的设备和工作场所中,存在电气设备、摩擦、磕碰、摩擦电火花等可能产生火花的因素,一旦与空分冷箱珠光砂接触就可能引发爆炸。

4.误操作和不当存储:误操作和不当存储是导致空分冷箱珠光砂爆炸的另一个重要原因。

如果工作人员在操作过程中不慎违背了操作规程,未能遵循正确的操作流程,或者在存储空间中将空分冷箱珠光砂与不合适的物质混存,就会增加发生爆炸事故的风险。

针对上述原因,我们可以采取以下预防措施:1.增强静电防护:在制造和使用空分冷箱珠光砂的过程中,加强静电防护措施非常重要。

可以使用导电容器来存储和操作空分冷箱珠光砂,确保其正常释放静电。

此外,还可以建立静电接地系统,定期检查设备和管道的绝缘情况,及时清除静电积聚。

2.控制温度:保持合适的温度范围,避免空分冷箱珠光砂过热。

可以采用冷却系统或通风设备降低温度,确保操作环境处于安全的温度范围内。

3.防止火花和明火:防止火花和明火与空分冷箱珠光砂接触,可以通过使用防爆电气设备、对设备进行维护和定期检查,及时消除火花产生的可能性。

此外,还应对操作人员进行培训,使其增强火灾的防范意识。

4.安全操作和存储:制定并严格执行正确的操作规程,在操作和存储空分冷箱珠光砂时,要遵循正确的操作流程。

工作人员应定期接受相关培训和考核,确保了解正确的操作方法。

综上所述,空分冷箱珠光砂爆炸事故的发生与静电、温度、火花和明火、误操作和不当存储密切相关。

为了预防空分冷箱珠光砂爆炸事故,我们需要加强静电防护,控制温度,防止火花和明火,确保操作和存储的安全性。

浅谈空分装置主冷爆炸的原因及其预防措施

浅谈空分装置主冷爆炸的原因及其预防措施

浅谈空分装置主冷爆炸的原因及其预防措施作者:刘巍来源:《硅谷》2009年第21期[摘要]介绍空分装置主冷爆炸对生产的影响,乙炔等危险杂质的来源及其爆炸危险性,采取多种净化方法相结合的方式清除乙炔等危险杂质,定期化验液氧中的碳氢化合物含量,并排放主冷中的液氧。

[关键词]乙炔主冷爆炸清除中图分类号:TU2文献标识码:A文章编号:1671-7597(2009)1110115-01近年来,随着我国钢铁工业的发展,钢产量不断提高,对生产过程中的氧气需求量迅速增加。

各钢铁企业的空分装置也不断增加,其安全运行对企业的安全生产和产量有着重要影响。

一、空分装置主冷爆炸的影响空分装置主冷爆炸按其产生的后果严重程度可分为严重爆炸和微爆。

主冷发生严重爆炸可使空分装置的保冷箱被炸开,整体发生倾斜倒塌,砸向厂房方向还可造成厂房损坏和厂房内人员的伤亡。

如,江西某钢铁公司的空分设备大爆炸,空分塔倾倒,造成厂房破坏。

主冷内部微爆虽不产生严重的后果,但其微爆可破坏空分装置的工况平衡,造成氧气纯度下降,氧气产量下降,影响生产的正常运行。

二、危险杂质来源及其爆炸危险性(一)碳氢化合物来源。

引起主冷爆炸的主要原因是危险杂质乙炔及其它碳氢化合物在主冷中浓缩及析出所致。

乙炔等危险杂质主要是随原料空气而带入。

此外,如果空气压缩过程中气体带油而裂解也会增加原料空气中的乙炔及碳氢化合物的含量。

大气中碳氢化合物的含量见表1。

这些微量的碳氢化合物随原料空气进入空分装置,在主换热器能够析出的有丁烯、丁烷。

其它将进入下塔溶解液空中。

(二)爆炸危险性。

随原料空气进入主冷中的乙炔等危险杂质尽管它们的含量甚微,但由于不饱和碳氢化合物可分解,产生大量的热及氢气而产生危险;或者因与氧发生氧化反应,放热且反应速度极快而造成爆炸。

碳氢化合物的爆炸下限在一定程度上可以反映其化学稳定性及危险性。

通常,碳原子数相等的碳氢化合物,随未饱和度增加相对危险增加,即炔>烯>烷;不同碳原子数的碳氢化合物相对危险性随碳原子数增多而增大。

空分车间事故分析

空分车间事故分析

空分车间事故分析一、概述空分车间是化工生产过程中的重要环节,但在操作过程中可能发生事故。

本文将对空分车间事故进行分析,包括事故原因、事故后果以及事故防控措施等方面的内容。

二、事故原因分析1. 设备故障:空分车间的设备故障可能导致事故发生,如压力容器爆炸、管道泄漏等。

这可能是由于设备老化、维护不当或者操作错误等原因引起的。

2. 人为因素:人为因素是导致事故的重要原因之一。

操作人员的疏忽大意、操作不规范、缺乏安全意识等都可能导致事故的发生。

此外,人为因素还包括管理层的不合理决策、缺乏有效的培训和监督等方面。

3. 环境因素:环境因素也可能对空分车间事故产生影响。

例如,恶劣的天气条件、地震等自然灾害可能导致车间设备损坏,从而引发事故。

三、事故后果分析1. 人员伤亡:空分车间事故可能导致操作人员和周围人员的伤亡。

这可能包括轻伤、重伤甚至死亡。

人员伤亡不仅对个人和家庭造成了巨大的伤害,也对企业的声誉和经济利益造成了严重影响。

2. 环境污染:事故可能导致有害物质的泄漏,对周围环境造成污染。

这对生态环境和人类健康都带来了潜在的危害。

3. 经济损失:事故造成的设备损坏、停产停工等都会给企业带来巨大的经济损失。

此外,事故还可能引发相关法律诉讼和赔偿,进一步加大了企业的经济负担。

四、事故防控措施1. 加强设备维护:定期对空分车间的设备进行检修和维护,确保设备的正常运行。

特别是对于老化设备,应及时进行更换或升级,避免设备故障引发事故。

2. 强化安全培训:对操作人员进行定期的安全培训,提高他们的安全意识和操作技能。

培训内容可以包括操作规程、紧急救援措施等方面。

3. 建立安全管理体系:企业应建立完善的安全管理体系,包括制定安全操作规程、设立安全责任岗位、建立安全检查制度等。

通过规范管理和监督,提高事故防控能力。

4. 应急预案制定:针对可能发生的事故情况,制定相应的应急预案。

预案应包括事故报告流程、应急救援措施、事故调查和处理等内容,以便在事故发生时能够迅速有效地应对。

空分装置冷箱如何在设计过程中做好“砂爆”的安全预防

空分装置冷箱如何在设计过程中做好“砂爆”的安全预防

空分装置冷箱如何在设计过程中做好“砂爆”的安全预防摘要:从珠光砂的特性出发, 介绍了珠光砂在空分设备中使用时的安全问题; 详细分析了空分设备“砂爆”事故的成因及危害, 并提出了在设计过程中预防“砂爆”事故的预防的措施; 最后就空分行业安全使用珠光砂提出了建议。

关键词:空分装置珠光砂冷箱安全中图分类号: TQ 055.8 文献标识码: ASecurity Protection of Perlite Spray in Air Separation Unit Coldbox DesignZhu MingYanPeng DeLongAir Liquide (HangZhou) Co.,Ltd , HangZhou 310012, ChinaAbstract: Based on perlite’s characteristics, security issues of perlite usage in air separation units are introduced. After a detailed analysis of accident reason and harm, the precautions for perlite spray accident during design ofair separation unit are proposed. Proposals for safe usage of perlite in air separation industry are also presented.Keywords: Air separation unit ; Perlite; Cold box; Security前言膨胀珍珠岩( 珠光砂)具有低堆积密度和良好的隔热性能, 是空分装置中冷箱的首选绝热保冷材料。

特别是现代空分装置愈来愈向大型化方向发展, 空分设备冷箱的装砂容量也增至6000㎡以上, 甚至更多。

空分砂爆产生的原因及预防措施

空分砂爆产生的原因及预防措施

砂爆产生的原因及预防措施项目技术部万里松摘要:简述了扒砂过程中砂爆产生的原因,说明了扒砂前的准备工作,并且提出了在扒砂过程中应注意的事项。

关键词:珠光砂,砂爆,扒砂Abstract: The causes about perlite storm are described in brief when perlite havebeening withdrawed, and some works before perlite withdraw are introuduced. In addition, measures for perlite withdraw are put forth.Keywords: Perlite; Perlite storm ; Perlite withdraw1.前言空气分离设备用到一定年代的时候,由于泄露等原因,需要对冷箱内进行检修,而此时就需要扒出冷箱里面的珠光砂。

在扒珠光砂的过程中,存在着一定的危险,即容易产生砂爆,导致人员伤亡。

每年都有大量的空分设备进行检修,由于对扒砂过程的危害性认识不够,往往导致了很多不必要的事故发生。

本文就扒砂过程中,砂爆产生的原因和应该注意的事项进行了简单的介绍。

2.扒砂过程中,砂爆产生的几点原因a.空分设备运行过程中,由于内容物为低压氮或液氮的设备和管道表面温度低于常压空气中的氧气的凝点,所以冷箱内会出现氧富集的现象。

一般情况下正常操作过程中要求向冷箱充入一定流量的污氮气,如果不足够的话,气流分布不均可能造成局部的氧量集中。

b.目前的分子筛流程空分设备大部分取消了外置加温用电加热器,这样加温过程相对需要很长,一般为3-7天,这个加温过程可能因生产周期的限制被缩短,因此,在冷箱壁与内部设备之间的中间区域的珠光砂没有被加热到常温,可能仍有富养液体积聚。

而扒珠光砂过程中被迅速复热汽化,氧浓度瞬时超标。

c.空分系统漏液,打开人孔时,低温液体大量汽化,冷箱内珠光砂大量喷泄出来。

空分设备冷箱沙爆分析及预防

空分设备冷箱沙爆分析及预防

收稿日期:2007212215作者简介:郑 军(1970— ),男,1988年开始从事空分设备工艺操作和生产管理,现为江苏省江阴华西气体有限公司生产厂长。

空分设备冷箱砂爆分析及预防郑 军1,茅卫平2(11江阴华西气体有限公司,江苏省江阴市华西工业园区 214420;21江苏沙钢集团制氧厂,江苏省张家港市锦丰镇 215625) 摘要:介绍某大型气体公司6000m 3/h 和20000m 3/h 空分设备冷箱砂爆事故的经过并分析了原因,指出冷箱砂爆的危害,提出了一些预防冷箱砂爆的方法及措施。

关键词:空分设备;冷箱;砂爆;预防措施中图分类号:TB65719 文献标识码:BAnalysis and prevention of perlite explosion in cold box of airseparation unitZheng J un 1,Mao Wei 2ping 2(1.Jiangyi n Huaxi Gas Co.,L t d.,Huaxi Indust rial Zone ,Jiangyi n 214420,Jiangsu ,P.R.Chi na ; 2.O xygen Produci ng Factory ,Jiangsu S hagang Group ,Ji nf eng Tow n ,Zhangjiagang215625,Jiangsu ,P.R.Chi na )Abstract :The process of perlite explosions in cold box of 6000m 3/h and 20000m 3/h air separation units at a large gas company is introduced and the cause of the accidents is analyzed.After a presentation of the harm from perlite explosion ,some preventive measures are also proposed.K eyw ords :Air separation unit ;Cold box ;Perlite explosion ;Preventive measures 某大型气体公司有十多套大、中型空分设备,近几年多次发生冷箱砂爆事故,最严重的一次造成空分设备停产近3个月,损失数百万元,所幸未有人员伤亡。

空分冷箱扒砂事故原因分析及防范措施

空分冷箱扒砂事故原因分析及防范措施
( ) 1 9 年 7 , 黑龙 江 某 化 工 厂 空 分 设 备 1 6 月 9 发 生 大 量 泄 漏 ,设 备 检 修 中 , 由于 设 备 加 温 不 彻 底 和 珠 光 砂 未 复 热 ,打 开 人 孔 后 ,珠 光 砂 急 速 从 冷 箱 内 喷 出 1 多米 远 , 1 多 高 , 当时 现 场 有 1 0 0 人 O 多人 ,人 员紧 急撤 离后 ,未发 生伤 亡事 故 。 ( 2)2 0 年 4 ,黑 龙 江 某 化 工 厂 空 分 设 备 04 月 改 造 ,在 加温 完 毕 后 ,装 置 卸珠 光 砂 。当 进 行 了 2 h ,大 量 珠 光 砂 突 然 从 2 人 孔 急 速 喷 出 ,喷 4后 个 出的 珠 光砂 高达 3 m, 由于 人 员撤 离 及 时 ,未 发 生 人 员伤 亡事 故 。
石油大 学 ( 东)石油炼 制专业 ,本科学历 ,工程 师。现为吐 哈 华 油 田甲醇厂质量 安全环保科 科长 ,长期从事石 油化工 安全 生产管 理工作 。
1 国内空分装置扒砂 中的典型事故
国 内许 多 空 分 厂 在 检 修 扒 砂 过 程 中先 后 出现 了 “ 爆 与 砂 爆 ” ,造 成 冷 箱 鼓 胀 及 冷 箱 内 空分 液 设 备 受 到 破 坏 ,甚 至 危 及 人 员 生 命 ,机 组 停 产 , 严重 影 响企业 正 常生 产秩 序 。
第7 期
一 1 6.
空分冷箱扒砂事故原因分析及防范措施
张旭
( 吐哈油 田公司甲醇 厂 , 新疆 鄯菩 8 8 0 ) 3 2 2
[ 摘
要]对 国内空分装置扒砂过程 中发生 的典型砂爆 事故原 因进行 了分析 ,提 出了相应的防范措施。
[ 词]空分装置 ;扒砂作业;珠光砂 ;砂爆 关键

空分冷箱喷砂事故预案

空分冷箱喷砂事故预案

一、目的为有效预防和应对空分冷箱喷砂事故,保障员工生命财产安全,确保生产稳定运行,特制定本预案。

二、适用范围本预案适用于我公司空分冷箱喷砂事故的预防、应急响应和善后处理。

三、组织机构及职责1. 成立空分冷箱喷砂事故应急指挥部,由总经理担任总指挥,各部门负责人为成员。

2. 应急指挥部下设以下小组:(1)现场救援组:负责事故现场救援、人员疏散、伤员救治等工作。

(2)现场勘查组:负责事故现场勘查、原因分析、事故调查等工作。

(3)后勤保障组:负责应急物资供应、交通疏导、信息报送等工作。

(4)宣传报道组:负责事故信息发布、舆论引导、对外沟通等工作。

四、预防措施1. 加强设备维护保养,确保设备运行稳定。

2. 定期对空分冷箱进行安全检查,及时发现并消除安全隐患。

3. 加强员工安全教育培训,提高员工安全意识和应急处置能力。

4. 制定空分冷箱喷砂事故应急预案,并定期组织演练。

5. 配备必要的安全防护装备,如防尘口罩、防护服、防护眼镜等。

五、应急响应1. 事故发生后,立即启动应急预案,应急指挥部迅速组织各小组开展工作。

2. 现场救援组迅速展开救援,确保人员安全疏散,伤员得到及时救治。

3. 现场勘查组立即对事故现场进行勘查,查明事故原因。

4. 后勤保障组及时提供应急物资和保障,确保救援工作顺利进行。

5. 宣传报道组及时向公司领导和上级部门汇报事故情况,做好舆论引导。

六、善后处理1. 对事故原因进行深入调查,查明事故责任。

2. 对事故责任人进行严肃处理,追究相关责任。

3. 对事故损失进行评估,制定赔偿方案。

4. 对事故教训进行总结,完善安全管理制度。

5. 加强安全宣传教育,提高员工安全意识。

七、附则1. 本预案由公司安全生产管理部门负责解释。

2. 本预案自发布之日起实施。

砂爆事故的原因及预防

砂爆事故的原因及预防
关键词 : 空分设备 ; 保温材料 ; 冷箱 ; 安全 中图分类号 : TB65719 文献标识码 : B
Cause and precaution of perlite explosion in air separation unit
Wan Li2song , Zhang Bing
( Henan Kaiyuan Air Separation Group Co1 , Ltd1 , Songcheng Road West , Kaifeng 475004 , Henan , P.



杭氧大型空分设备入选中国名牌
根据 2007 年 9 月 6 日中国名牌战略推进委员会 2007 年第 6 号公告 , 杭州制氧机集团有限公司设计制造的大型空分设备 入选中国名牌 。入选此次名单的部分石油 、化工 、机械产品见表 1 。
表 1 2007 年中国名牌部分石油 、化工 、机械产品名单
R . China)
Abstract : The cause of perlite explosion during perlite discharging from the cold box of air separation unit has been analyzed. After a brief introduction of the preparation work for perlite discharging , our emphasis is devoted to the noticeable items during the discharging and to the precautions to be adopted in the design of air separation units. Keywords : Air separation unit ; Thermal insulation material ; Cold box ; Safety

空分工段事故案例分析及处理经验交流--续一

空分工段事故案例分析及处理经验交流--续一

空分工段事故案例分析及处理经验交流续一一、某空分装置冷箱炸裂喷砂事故分析1、问题描述2011年2月24日,某系统操作人员1:00发现冷箱压力出现明显上升,正常指标为0.00Kpa或0.01KPA,发现时为0.04KPA,当时总控人员立即通知现场人员到现场检查充气阀是否开得过大,现场是否有误喷砂情况,没有发现异常,认为是仪表只是有问题,通知仪表人员查看了冷箱压力变送器。

冷箱基础温度未发生任何变化。

2:00现场操作人员发现冷箱北侧约20米高度污氮管道连接处有珠光砂喷出。

立即通知化验室人员对冷箱下部外冒气体用测氧仪监测,东侧、南侧不报警,西侧报警,手动分析结果冷箱西氧含量36﹪,冷箱南侧31﹪.检查过程中2:30听见钢板破裂的声音,返回检查发现在冷箱南侧约18米高度,距离上塔安全阀40cm距离处出现裂缝,并有液体流出。

空分立即停止冷箱进气,上下塔排液,打开一个冷箱珠光砂卸料口和中部珠光砂口以及顶部的排气口,冷箱上下部压力回复正常数值。

从先现象判断冷箱漏液,无法直接判断原因,必须扒砂处理。

2、原因分析﹙1﹚根据化验室分析结果,冷箱西氧含量为36﹪、冷箱南氧含量为31﹪,从而判断漏液不是液氧,成份与液空含量近似,可能是液空管道泄漏。

﹙2﹚管道支撑不合适,原来检查冷箱内管道时,此管道的支撑抱箍断,厂家施工人员对管道支撑进行处理后,原来的废旧支撑应该去掉,但是没有去除,管道和旧支撑磨损造成管道漏液。

漏液之后,由于富氧液空在冷箱内部气化,造成冷箱的密封气压力高,高到一定程度时,由于冷箱无法承受住压力高,造成冷箱破裂。

3、处理措施及建议﹙1﹚、扒砂后去掉废旧支撑,更换此段管道。

对冷箱破裂处进行焊接。

﹙2﹚、冷箱内每次扒砂都应该检查支撑是否变形,是否合适,管道是否变形,焊缝是否开焊,并且安排专人负责检查﹙3﹚、如果防止这种现象的发生:总控人员应该注意冷箱的密封气压力是不是有较大的变化,如果有变化看情况处理。

二、某空分装置氧气放空阀及放空管线爆炸事故分析【简要经过】2010年11月1日,事发前3号空分装置冷箱高压液氧A泵正在运行;B泵检修后试运行,准备投备用。

一起空分冷箱“砂爆”事故的分析与防范

一起空分冷箱“砂爆”事故的分析与防范

一起空分冷箱“砂爆”事故的分析与防范摘要:通过对冷箱扒砂过程中发生的“砂爆”事故进行分析,并提出相应的防范措施。

关键词:空分冷箱砂爆近年来国内外发生多起空分冷箱“砂爆”事故,造成冷箱鼓胀及冷箱内空分设备受不同程度破坏,甚至直接危胁人的生命、机组停产等,严重影响了企业正常生产秩序。

公司去年在空分检修过程中发生了一起冷箱“砂爆”事故,万幸未造成人员伤亡和设备损坏,检修后空分系统恢复正常,但给大家敲响了安全生产警钟,在此对事故进行进一步分析,提出冷箱泄漏后扒砂过程防止“砂爆”的预防措施,防止类似事故再度发生。

一、事故经过1号空分装置型号为KDON6000/13000-Ⅷ,是杭氧集团生产的常温分子筛净化、增压透平膨胀机、加氢制氩、全低压板式外压缩流程。

1993年始建,1995年投产,运行至2003年因冷箱内泄漏等,共扒砂3次,处理好系统漏点后又正常生产。

间隔10年后,2012年底空分冷箱因内部出现较明显的漏点,冷箱三层平台、主换热器小冷箱结霜严重,最厚处达30公分,另外从大冷箱(内有上、下塔,主冷凝蒸发器,粗氩塔、精氩塔,过冷器等)西侧六层到三层可看到沿冷箱内结构槽钢处全部挂霜。

后又因冷箱东侧间隔10米处新上一套装置,在地基打桩过程中振动较大,冷箱内泄漏加剧,元月26日发生北侧箱板冻裂现象。

分析泄漏出的气体,大箱顶部含氧量:14.7%,小箱顶部含氧量(三层平台):86.0%,二楼北冷箱裂缝处含氧量:80.6%,期间多次申请停车进行检修处理,均因生产任务紧未得以实施,元月29日因冷损过大主冷液面保不住被迫停车,进行系统加热。

因检修时间紧张,29日1:00开始一边系统加热一边扒小冷箱的珠光砂,先打开小冷箱顶部人孔再打开侧面人孔,扒出的珠光砂温度特别低,到30日5:00小箱扒完砂,未发现明显泄漏点,只是从大箱到小箱隔板缝处不断有冷气漏过来,再对大冷箱进行全部扒砂查漏。

7:00开始拆掉冷箱顶部人孔全部盖板,8:00组织100多人从冷箱底部东、南、北三面4个人孔进行扒砂。

空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防

空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防

空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防空分冷箱珠光砂是一种常见的清洗材料,主要由人工合成的氧化铝颗粒组成,常用于清洗金属表面、去除污垢和氧化物。

然而,在使用空分冷箱珠光砂进行清洗过程中,也存在着潜在的安全风险,其中最为严重的就是爆炸事故。

本文将分析空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因,并提出预防措施。

首先,空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因之一是颗粒间的摩擦导致的静电积聚。

由于珠光砂的颗粒较小,容易在颗粒间产生摩擦,从而形成静电。

当静电积聚达到一定程度时,就会形成静电火花,引发爆炸。

因此,要预防这种情况发生,可以加强对空分冷箱珠光砂颗粒的处理,采取方法减少摩擦,例如在材料表面涂覆导电材料。

其次,空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因之二是空气中的氧气与珠光砂中可燃气体的反应。

空分冷箱中的氧气与珠光砂颗粒中存在的可燃气体反应,产生大量热能,从而引发爆炸。

为了预防这种情况发生,可以在清洗过程中增加通风设备,保持空气流通,减少氧气浓度,以降低爆炸的风险。

另外,空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因之三是颗粒自身的属性。

珠光砂是一种高温材料,其颗粒内部存在较高的应力,当受到外力作用时,颗粒容易发生断裂,释放出巨大的能量,形成爆炸。

为了预防这种情况发生,可以进行材料内部应力的分析和控制,采用合适的加工工艺,减少颗粒的断裂风险。

此外,空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因之四是工作环境的影响。

在特定的工作环境下,例如温度较高、湿度较大的情况下,珠光砂的可燃气体容易挥发,更容易引发爆炸。

因此,在选择工作环境时,应尽量避免高温、高湿度的环境,以减少爆炸风险。

综上所述,空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因主要包括颗粒间的静电积聚、氧气与可燃气体的反应、颗粒自身属性以及工作环境的影响。

为了预防这种事故的发生,可以采取措施减少颗粒间的摩擦,增加通风设备,控制材料内部应力,选择合适的工作环境等。

通过这些预防措施的实施,可以有效地降低空分冷箱珠光砂爆炸事故的发生风险,保障工作场所的安全。

空分设备冷箱砂爆分析及预防

空分设备冷箱砂爆分析及预防
2 5 2 ,Ja g u,P .R . C i a) 1 65 in s hn
Ab ta t sr c :Thepr c s f p rie e p o in n c l ox o 00 m h a 0 00 / i e a ai n un t ta o e s o e l x l so s i od b f6 0 / nd 2 0 m3 h ar s p r to is a t lr a o a y i nto c d a d t a s ft ea cd nt n lz d.Afe r s nt to ft a m r m a geg sc mp n si r du e n hec u e o h c i e si a ay e s t ra p e e a i n o heh r f o p rie e p o in,s e l x l so t ome p e e tv a u e r lo pr p s d. r v n ie me s r sa e as o o e Ke wo d y r s:Ai e a a in u i ;Co d b rs p r to n t l ox;Pe l ee p o in;Pr v n ie me s e ri x l so t e e tv a urs
1 1 3 事 故 处理 及 损 失 ..
20 0 0年 7月底 ,1 0 0 0h空 分设 备 冷箱 进 6 0 m / 行扒砂 检 修 。在 冷 箱 内各设 备 升 至 常 温 后 停 止 加 温 ,并 对冷箱 进行扒 砂 。扒 砂约 2小时 后 ,冷箱 发
生严重砂 爆 事 故 。整 个 冷 箱 8 % 以上 变 形 ,严 重 0 部分 已成不规 则 圆形 。 主换 热 器顶 板 被 整个 掀 开 , 上部 的 2只启 动 阀门和管道 ( 2 0多 千克 )飞离 约 0 现场 3 m 远 。冷 箱 内 7 % 以上 的珠 光砂 飞 出冷 箱 0 0

空分冷箱喷砂事故预案

空分冷箱喷砂事故预案

一、预案编制目的为预防和应对空分冷箱喷砂事故,保障人员生命财产安全,维护企业正常生产经营秩序,特制定本预案。

二、预案适用范围本预案适用于我单位空分冷箱喷砂事故的预防和应急处置。

三、事故定义空分冷箱喷砂事故是指在空分冷箱操作、检修过程中,由于操作不当、设备故障等原因,导致珠光砂喷出,造成人员伤害、设备损坏等事故。

四、组织机构及职责1.事故应急指挥部成立事故应急指挥部,负责事故的应急响应、指挥和协调工作。

指挥部由单位主要负责人担任指挥长,相关部门负责人为成员。

2.事故应急小组成立事故应急小组,负责事故的具体处置工作。

小组由生产、安全、设备、技术、人事等部门人员组成。

3.事故应急指挥部职责(1)组织事故应急响应,启动本预案;(2)指挥、协调事故应急处置工作;(3)及时向上级部门报告事故情况;(4)组织事故调查和处理;(5)组织事故应急演练。

4.事故应急小组职责(1)根据事故应急指挥部指令,开展事故应急处置工作;(2)收集事故相关信息,评估事故影响;(3)组织现场救援、人员疏散、设备抢修等工作;(4)协助事故调查和处理;(5)落实事故整改措施。

五、事故预防措施1.加强安全教育培训,提高员工安全意识;2.严格执行操作规程,确保设备正常运行;3.定期对空分冷箱进行检修、维护,消除安全隐患;4.加强对珠光砂装卸、扒砂等操作环节的监控,防止珠光砂喷出;5.完善应急预案,提高应急处置能力。

六、事故应急处置流程1.事故报告(1)发现空分冷箱喷砂事故时,立即向事故应急指挥部报告;(2)事故应急指挥部接到报告后,立即启动本预案,组织开展应急处置工作。

2.现场处置(1)立即组织人员疏散,确保人员安全;(2)切断事故区域电源、气源,防止事故扩大;(3)根据事故情况,采取相应措施控制珠光砂喷出;(4)组织人员抢修设备,尽快恢复正常生产。

3.事故调查(1)事故应急指挥部组织事故调查组,对事故原因进行调查;(2)调查组对事故现场、设备、人员等进行全面检查,分析事故原因;(3)调查组将调查结果上报事故应急指挥部。

空分装置爆炸原因分析及其防范措施

空分装置爆炸原因分析及其防范措施

空分装置爆炸原因分析及其防范措施摘要:科技在迅猛发展,社会在不断进步,化工、石油、冶金等行业中空分装置起到很大作用,是极其重要的生产设备之一。

空分装置结构特殊,介质特殊,其发生爆炸的危险系数很大。

由于操作原因、设备制造缺陷、管理不善等原因导致的空分装置爆炸事故时有发生,在事故中以空分主冷凝蒸发器中烃类物质超标所引起的爆炸居多。

空分装置的爆炸会影响到企业的运行,也会给工作人员带来巨大人身伤害,给国家造成重大损失。

为提升空分装置安全运行系数,要对其主冷凝蒸发器防爆问题进行监管,强化工作力度,打造多元化的技术管控体系,将爆炸可能性降到最低。

关键词:空分装置;爆炸原因;分析;防范措施引言为了提升装置安全运行的水平,要对空分装置主冷凝蒸发器防爆问题予以综合监管,打造多元完整的技术管控措施,满足引爆元控制工作要求的同时强化监管力度,从根本上避免爆炸问题造成的不良影响。

1空分装置工艺流程和系统组成(1)空气分馏原理。

深度冷冻空气分离技术是指空气中各气体成分的沸点不同,在精馏塔中从混合气体中分离出氧气、氮气、液氧、液氮等产品的方法。

在生产过程中,要先用压缩机将吸入的空气压缩,然后冷却降温使不同气体在不同温度下分别液化并分离。

在精馏塔内,蒸汽与液体接触,其中的氧气沸点较高,会不断冷凝转变为液态并向下流出,氮气由于沸点低,不断上升,最终流下的液体中含氧量越来越高,逐渐变为纯氧,上升蒸汽里含氮量越来越高,逐渐变为纯氮。

(2)空分装置的工艺流程。

空气经过压缩后,进行净化处理,然后送入透平膨胀机中加压,进入冷箱后经过主冷降温,低温精馏分馏出各种成品,从精馏塔中抽出的液氧进入液氧储槽中,一部分用作液氧产品,另一部分通过高压液氧泵加压送到主冷中被气化和复热,变为高压氧气产品,氮气产品经过压缩后进入主冷降温,液体产品送入液氮储槽输出,空气中的含氩组分被从精馏塔抽出来后进入粗氩塔除氧,再经过精氩塔纯化,液氩产品进入储槽。

(3)空分装置的系统组成。

空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防(正式)

空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防(正式)

空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防(正式)编订:__________________审核:__________________单位:__________________空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-3701-37 空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。

下载后就可自由编辑。

1 问题的提出随着空分设备大型化,空分冷箱随之加大、升高,有的高达60余米。

冷箱内充填的珠光砂容量随之增多,冷箱内珠光砂装卸的事故时有发生。

(1)1972年,连源钢厂在装珠光砂时,装珠光砂的人从装砂人孔掉入冷箱,经奋力抢救,但是,抢救出来的人已窒息死亡。

(2)1972年12月,鞍钢氧气厂在冷箱卸珠光砂时,珠光砂突然倾泄下来,其中1人被埋,抢救出来已窒息死亡。

(3)1984年4月,本钢氧气厂,抢修空分调阀的检修工,因被氮气窒息,后掉入珠光砂中死亡。

(4)1990年,某化工厂10000m3/n空分设备因漏液需停车检修。

按正常操作规定进行排除液体、加温除,然后、卸珠光砂时,不是打开珠光砂卸砂专用孔,而是卸下冷箱最下部的检修用的冷箱人孔盖板,人孔板打开后没有多长时间,就听到一声巨响,珠光砂喷出约8m远,整只高40m的方冷箱变成圆冷箱,280号的工字钢、槽钢全部向外弯曲,鼓了出来。

对一起万m空分主冷爆炸事故的分析

对一起万m空分主冷爆炸事故的分析

对一起万m空分主冷爆炸事故的分析Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】对一起1万m3空分主冷爆炸事故的分析一、事故经过1996年7月18日,哈尔滨气化厂空分分厂当班人员听到一声闷响,接着主冷凝器(以下简称“主冷”)液位全无、下塔液位上升,氧、氮不合格,现场有少量珠光砂从冷箱里泄了出来。

断定为主冷爆炸。

后经主冷生产厂家切开主冷发现上塔塔板全部变形,主冷四个单元中有一个单元局部烧熔,爆炸切口有碳黑,另一个单元发生轻微爆炸,下塔有一块塔板变形。

二、有关情况该套空分设备1993年投入生产,产量和纯度都达到要求。

该套设备是采用全低压板式换热器净化流程,设液空、液氧吸附器。

爆炸前工艺指标未发现异常,主冷液位控制在2500~2900mm,主冷处于全浸操作,当时气相色谱分析仪带病运行,每周分析1次。

造气、净化、甲醇三个分厂距离空分较近,化验分析碳氢化合物超标3倍多,有乙炔出现。

三、事故分析1.空气污染空气分厂与造气、甲醇、净化分厂较近,这三个分厂不正常排放对空分生产造成了威胁。

主冷液氧中碳氢化合物超标时有发生。

在爆炸前几天风向和气压都对空分生产不利,造成原料空气碳氢化合物含量上升。

2.碳氢化合物在主冷中积累碳氢化合物经过液空吸附器和液氧吸附器吸附后,部分被排除,另一部分在液氧中积聚,使其在液氧中浓度升高。

乙炔在液氧中局部浓缩而析出危险的固体乙炔,吸附器倒换周期长,液氧泵时开时停,导致碳氢化合物不能被及时排出,又未采取大量排液手段,导致超标。

3.操作不当在吸附器操作过程中,不按规程精心操作导致硅胶破碎,致使硅胶粉末进入主冷。

4.液氧中硅胶和二氧化碳颗粒随液体运动产生静电,是乙炔起爆的点火源。

四、教训和建议1.空分设备吸风口应该远离碳氢化合物杂质散发源,加强对空气监测。

2.防止硅胶和二氧化碳进入分馏塔,加强操作管理,缩短吸附器倒换周期,液氧泵24小时运行,增大膨胀量集中排放大量液氧。

大型空分冷箱“液爆与砂爆”及防范

大型空分冷箱“液爆与砂爆”及防范

大型空分冷箱“液爆与砂爆”及防范信息发布日期: 2007-03-291.前言随着我国空分设备国产化、大型化的发展趋势,对空分冷箱内的管道、容器以及空分冷箱等防爆提出了更高的要求。

目前,我国对大型空分塔的化学性爆炸有一套完善的防范措施,增设了许多检测手段,有离线和在线分析仪如二氧化碳分析仪、气相色谱分析、油份分析、氧化亚氮分析等,但对空分塔的物理性爆炸则分析研究得较少,因此,相应的防范设施、措施也不多,近几年来,我国大型空分塔先后分别出现了多起因空分冷箱内漏液及由此而引起的“砂爆与液爆”,就笔者所知的,很多空分厂在空分塔的运行或检修扒砂过程中先后都出现了“液爆与砂爆”,造成了冷箱鼓胀及冷箱内空分设备受不同程度的破坏,甚至直接危胁人的生命,机组直接停产,严重影响了企业正常生产秩序。

因此,如何防范空分设备空分冷箱的“液爆与砂爆”,是大型空分设备确保安全运行所面临的一个新的研究课题。

2.空分塔发生“液爆与砂爆”的原因:从以上所提及的各空分生产厂的事故现象来看,空分塔冷箱出现的“液爆和砂爆”可分为两种情况:一是空分冷箱正在运行中的喷砂,二是空分停车检修扒砂时的喷砂。

根据所了解的这几起事故分析情况分析,产生“液爆和砂爆”的主要原因就是空分冷箱内漏液或存有一定量的低温液体,而现在空分冷箱内的保温材料含水率低,流动性能好,通过保温材料比较,现在的保温材料体积小、重量轻、绝热性能好,流动性强,所以当冷箱内存有的这部分低温液体在密闭的空分冷箱内受热和受扰动后急剧气化,冷箱内压力急剧升高,冷箱中的保温材料珠光砂在低温液体急剧气化膨胀的作用下,随气流通过压力释放口喷出冷箱,从而形成了“液爆与砂爆”。

当然,大型空分冷箱的进一步增高,也加大了砂爆的威力。

2.1空分冷箱正在运行中出现“液爆和砂爆”的原因分析:空分冷箱在运行中出现“液爆和砂爆”,其根本原因是冷箱内出现了一定低温液体量的泄漏。

这部分所漏的低温液体受空分管线、容器内的压力冲击进入冷箱,与珠光砂混合迅速气化产生高压而形成破坏作用。

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编订:__________________审核:__________________单位:__________________空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-3701-37 空分冷箱珠光砂爆炸事故的原因分析和预防(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。

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1 问题的提出随着空分设备大型化,空分冷箱随之加大、升高,有的高达60余米。

冷箱内充填的珠光砂容量随之增多,冷箱内珠光砂装卸的事故时有发生。

(1)1972年,连源钢厂在装珠光砂时,装珠光砂的人从装砂人孔掉入冷箱,经奋力抢救,但是,抢救出来的人已窒息死亡。

(2)1972年12月,鞍钢氧气厂在冷箱卸珠光砂时,珠光砂突然倾泄下来,其中1人被埋,抢救出来已窒息死亡。

(3)1984年4月,本钢氧气厂,抢修空分调阀的检修工,因被氮气窒息,后掉入珠光砂中死亡。

(4)1990年,某化工厂10000m3/n空分设备因漏液需停车检修。

按正常操作规定进行排除液体、加温除,然后、卸珠光砂时,不是打开珠光砂卸砂专用孔,而是卸下冷箱最下部的检修用的冷箱人孔盖板,人孔板打开后没有多长时间,就听到一声巨响,珠光砂喷出约8m远,整只高40m的方冷箱变成圆冷箱,280号的工字钢、槽钢全部向外弯曲,鼓了出来。

(5)20xx年8月21日,江西萍乡钢厂空分设备组织人员在扒珠光砂,另一台空分设备开着排放液氧,液氧随地沟汽化,由于电动机冒火花,引起爆炸,22人丧生。

(6)20xx年某钢厂6000m3/h空分设备,液空进粗氩塔冷蒸发器调节阀严重漏液,大量液空进人冷箱内的珠光砂中。

经停车、排液、加温后卸砂,从冷箱下部的珠光排放口卸砂,没有多久,一声巨响,板式冷箱顶盖全部掀开,方冷箱变成了圆冷箱。

(7)20xx年10月,马钢2万m3/h空分设备冷箱内进行检修,冷箱中的珠光砂喷泄下来,造成1人死亡。

(8)20xx年11月29日,西宁特钢6000m3/h空分塔漏液,卸沙检修中,突然喷沙,造成严重损坏,修理费损失120万元。

(9)20xx年1月6日,水钢氧气厂3号空分设备在检修过程中,将塔内的珠光砂卸下来,突然“轰隆”一声,大量珠光砂劈头盖脸的喷射出来,27名在塔前装珠光砂的民工埋在砂堆中,经抢救20人命脱险,7名女工丧生。

(10)20xx年1月2日,四川威远钢厂10000m3/h 空分设备卸珠光砂中,突然喷砂,四周堆满珠光砂,在清点人数时,发现少1人,救出来时已死亡。

(11)20xx年2月,江苏常州长宇实用气体有限公司3000m3/h液体空分设备在卸珠光砂时,突然发生爆炸,方冷箱变成圆冷箱,幸亏珠光砂喷出的方向在卸沙群的背面,未造成人员伤亡。

(12)20xx年7月15日,江苏无锡新三洲特钢6000m3/h空分装置泄漏,外壳结霜,7月12日停车,12日当日排完液体,并进行了加温处理,7月15日在未确认冷箱内温度的情况下,未启用冷箱原有的卸砂孔,在旁边用气割刀切开了一个60×80×60㎝的U型口违规卸砂,7:30时发生大量珠光砂喷出,下塔、上塔、氩塔整体倒塌,造成11人被埋,其中3人死亡。

直接损失近千万元。

上述的事故案例,充分告戒人们空分设备冷箱装卸珠光砂时存在的危险性,那么,造成装卸珠光砂危险的原因是什么?2 发生空分冷箱珠光砂事故的可能的原因分析2.1 介质隐藏的危险因素:空分设备冷箱内充填的珠光砂,又名膨胀珠光岩,由玻璃质山岩经破碎及高温焙烧而成,呈圆珠松散颗粒,无毒、无味、不燃烧、不腐蚀。

由于它具有极低的导热性和可靠的化学稳定性,有良好的充填流动性和极低的容重性;珠光砂粒度一般为0.05~1㎜,松散度45~80㎏/m3,由于珠光砂有优良绝热性能,广泛地应用于空分、制冷设备冷箱的绝热。

但由于珠光砂很轻,易飞扬,粉末刺激喉头和眼鼻,很易吸入肺,引起咳嗽,人员落入其中,很快被淹没而窒息死亡。

2.2 在卸光砂过程中造成冷箱爆炸的原因综合起来有以下几种可能性:空分塔内管道、容器泄漏,特别是低温液体的泄漏,使珠光砂中贮存了液体,未经彻底加温、汽化,卸沙时温度升高,流动速度很快,产生摩擦静电,导致液体急剧膨胀,气压升高,引起冷箱爆炸;2.3 冷箱内珠砂加温不彻底的原因又存在以下几种可能:2.3.1 空分塔冷箱珠光砂加温管通布置不合理或没有考虑整体珠光的加温;a)空分塔冷箱总体设计时,只在珠光砂冷箱基础卸一个测温点,在冷箱底部四周设加温管,在容器底和主要液体未设加温管。

有的空分塔只设污氮进冷箱充氮管,目的是控制冷箱内保持正压,防止防止大气吸入冷箱,使珠光砂变潮,在冷箱底部没有设珠光砂绝热层加温管道。

b)空分塔冷箱顶部没有设呼吸阀,或者顶部人孔布置不均匀,不能使加温气体均匀排出;c)珠光砂层没有设置温度计,加温时充无法测定温度。

d)空分塔冷箱高度大于40m以上时,只有底层设卸沙孔,会引起卸砂时流动速度过快。

2.3.2 珠光砂加温方法不妥当:a)加温时冷箱顶盖没有全部打开,使加温气体不能均匀的通过绝热层;b)加温的时间不够,未加温到常温或接近常温。

2.3.3组织卸砂和参加卸砂的人员未经专业培训,由临时民工组织的包工头组织卸砂,只求卸砂速度快,把冷箱底部的人孔板打开或切开冷箱板违规卸砂。

2.3.4 冷箱内尚存珠光砂时,人员从冷箱底部进入冷箱,珠光砂结块层掉下伤。

2.3.5装卸珠光时缺少劳动保护措施,珠光砂充装口和各层平台人孔缺少安全防护栅网;2.3.6装卸珠光砂时缺少有效的组织指挥人员和事故应急求援预案。

3 事故预防措施从造成珠光砂冷箱爆炸和装卸珠光砂的人员伤亡事故可能的原因来看,有空分塔冷箱设计、安装、使用和管理上的问题,我们应从中吸取深刻的教训,并提出以下预防措施:3.1 空分塔冷箱在设计上应采取的措施:3.1.1 要充分考虑管道的热胀冷缩引起管道补偿问题,防止管道拉裂、拉断;3.1.2 建设冷箱内的容器,管道是有可能产生液体部位的焊缝都要100%的无损探伤合格,必要时提高伤等级。

3.1.3 空分塔冷箱内低温管道、容器、连接尽可能采用焊接结构,尽可能避免法兰结构;3.1.4 空分塔下塔座应设置基础,并用不锈钢制造支座和底脚螺钉,防止漏液时会使碳钢支座冻裂,使上下塔整体倒塌;3.1.5 建议空分塔冷箱高度大于40m的应在20m 左右设置珠光砂装卸口,装卸口不宜过大,也不宜过小,一般在0.3~0.4㎡。

3.1.6 空分塔冷箱顶盖应在四角和中间设600×600人孔,珠光砂加温时便于打开,使汽流均匀的通过珠光砂;3.1.7 空分塔冷箱底部应装有供珠光砂加温的管道,有液体的容器,管道的下部应设置加温管道,便于漏液时,采用有效的加温措施。

加温管道口径和小孔总面积应与加温液体的流量相适应。

3.1.8 空分塔冷箱底部、中部、上部的珠光砂层中设置有代表性的测温点;3.1.9 在操作说明书上应增加珠光砂层加温的方法和合格的标准,装卸珠光砂的安全注意事项。

3.2 安装上预防措施:3.2.1 确保安装质量,特别是液体管道必须制订施工方案,确保焊透和密封,在工艺确保不漏液、不漏气;3.2.2 冷箱内管道焊接及探伤施工人员必须持证上岗,建立岗位责任制,每条焊缝都可以返踪;3.2.3 冷箱内管道安装时要自然对中,严禁强接、硬扯,防止产生应力;3.2.4 液体管道必须严格规定进行无损伤;3.2.5 空分塔冷箱内气密性试验必须严格按规定试验,残漏率必须优于规定。

3.3 操作上的预防措施:3.3.1 企业对空分塔冷箱珠光砂加温必须制订安全操作规程,并严格执行规程;3.3.2 装填珠光砂人员应经专业培训,熟知装卸珠光砂的规定程序和安全注意事项,发生事故的安全撤离和应急求援措施。

3.3.3 装卸珠光砂场地,应隔离阻拦措施,与施工无关人员不得入内;3.3.4 装卸珠光砂场地应设危险警戒标识,高空作业应设拦杆或拦绳,防止人员坠落的措施。

3.3.5 珠光砂装入口应设φ6~φ8钢筋焊制的方格形安全铁栅或专用安全网,防止人员或整袋珠光砂坠入的措施。

3.3.6 在无法采用安全铁栅和专用安全网的情况下,应用安全绳将装砂人固定在可靠的地方,绳的长度以人不会掉入冷箱为宜;3.3.7 严格执行氧气站的动用规程,施工中需要动用时,必须办理动火许可手续,严格经有关审批权限的人员审批和有专人监视下,定人定时的动火;3.3.8 装卸珠光砂所需的电器、电线绝缘必须良好,用电设备应装设漏电保护器并有接地保护。

进入冷箱的照明灯电压低于12伏。

3.3.9 参加珠光砂装卸人员应佩戴披风帽、避风镜、口罩或防尘面具、头顶围好毛巾,身穿长袖衣裤,防止珠光砂人体直接接触的劳保用品;3.3.10 准备好两套空气呼吸器,以提供应急救援人员抢救时使用。

3.4 组织管理措施:3.4.1 有条件的企业尽可能采用机械输送法自动装卸珠光砂;3.4.2 备足必需的珠光砂:一般根据冷箱的外形尺寸容量备料,冷箱内容器管道容积作后备系数,即充装过积的损失和运行后的补充;3.4.3 确保珠光砂的质量;在订货应明确;珠光砂堆积密度≦60kg/ m3; 珠光砂振实密度≦75kg/ m3;含水率﹤0.5%;导热系数﹤0.0226w/m.k;对回用的珠光砂含水率应小于0.5%。

3.4.4 装卸珠光砂前一周应向当地气象咨询天气情况,应尽量避开湿度大于80%的天气,更不得在阴雨天装卸珠光砂。

3.4.5 与有安装资质的单位签订合同;3.4.6 准备好吊机,上、下通道所用的工具应洁净,严禁油脂;3.4.7 每个装卸口确定人数,一般一个装卸口2人为小组,根据搬运路线长确定搬运人数,搬运加装卸为一大组,若干大组为一班为马;装珠光砂是强体力活,由二班人马组成,一班干活时,另一班休息,每一个小时轮换一次。

轮换班时由组长清点一次人数,并向现场指挥报告。

3.4.8 现场配备总指挥一人(一般由业主出任),副指挥若干名(安装单位出任)直协调业主和安装队之间关系,并指挥现场进度。

3.4.9 现场配备监控一人,在操作控制室,监视塔内压力。

3.4.10 现场配备应急求援人员两名,并在现场巡回检查,了解现场人员分布情况并制订出应急救援预案。

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