焦油加工事故
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高温油品进入存有低沸点油品或水的设备时,随着高温油品进入量的增多,热交换速度的增快,易产生突沸。如某厂在生产煤沥青筑路油时,贮槽内油品在未预热又没有开泵循环搅拌的情况下,加进260℃的热油5h后发生突沸,油品从贮槽顶部人孔串出10余米高。
大量低沸点物质进入储存有较高温度的高沸点油品的设备时,并充分接触,易产生突沸。如某厂在配制煤沥青燃料油时,误将含水的焦油馏分油加入温度为300℃的煤沥青贮槽。发生强烈突沸,突沸时贮槽发生振动。
因此,应尽量避免冷物料,特别是低沸点冷物料(或水),进入储存有大量热物料的设备,或大量高温油品进入存有低沸点冷物料的设备。
某煤焦油化工厂,工业萘蒸馏装置为了开停工操作方便,在两个萘蒸馏塔底部安装了蒸汽加热器。开工准备时用蒸汽加热塔底油品至100℃后,开始正常用管式加热炉加热升温,当温度升至270℃时,蒸汽加热管突然破裂(使用时间较长,局部腐蚀),塔底压力急剧升高,一分钟后恢复正常,检修时发现塔底部两层塔盘受力变形。
防护措施:管道和设备用蒸汽加热完毕后,将蒸汽加热系统疏水器旁通阀门打开,然后才允许慢慢进入高温油品,这样蒸汽通道内蒸汽冷凝水被加热汽化后由疏水器旁通阀排出,达到泄压的目的。间歇生产过程,高温油品切换频次比较大时,不宜采用蒸汽加热方式。
萘转鼓结晶机着火事故
萘转鼓结晶机刮刀与转鼓面接触不可太紧,以免摩擦力增大,生热着火。例如,1971年10月15日,某焦油加工厂厂精萘车间夜班0点接班。外厂实习人员接班时发现1 萘转鼓结晶机有一把刮刀有点翘起,便用板子和手锤去调整刮刀顶丝。由于调整过紧,刮刀面承受压力过大,与转鼓面摩擦力增大,产生大量的热将刮刀烧红,引燃转鼓罩附近及转鼓内精萘着火,瞬间火焰顺着结晶机放散管烧到结晶机升华萘小房,引起爆炸。此时的火焰又蔓延到2 结晶机,操作工惊慌失措,既没有切断电源停止设备运转,又没关闭通向转鼓结晶机来油管道阀门,造成液体精萘外流燃烧,从而扩大了火势,增加了火灾损失。此次事故共烧毁580m2成品库房、精萘20t、包装空桶200只;造成停产16h,部分停产7天。
水进入高温沥青贮槽,发生串油事故
某工厂沥青机操作工在交班时为给下班创造条件,由2#沥青槽往1#沥青槽输送沥青。由于输送管道内有残存的蒸汽和冷凝水串到2#槽内,冷凝水遇到300℃高温沥青汽化喷出,贮槽下2名操作工被热沥青所烫,1死1伤。
储槽吸瘪事故
事故经过
2003年12月6日晚,某焦油加工厂油库乙班操作工接班后,于20:15开始由2#焦油槽向4#焦油槽翻油,当时2#槽液位5.19米,第二天有人发现2#槽上部向内凹陷。通知操作工做停车处理。此时2#槽为2.49米。
事故原因:
为了防止槽顶放散管有冷凝液滴撒落在槽顶造成污染,在放散管下弯处挂一铁桶,当晚有寒流,铁桶内冷凝液结冰(主要是水)将放散管冻住,造成储槽封闭,
开泵翻油时,由于槽内空间不能及时通过放散管得到空气补偿,造成槽内形成负压,焦油槽壁被吸凹。
沥青高置槽爆炸着火:
某焦化厂焦油车间沥青高置槽因人孔打开,空气吸入,沥青烟发生强烈氧化,温度高达闪点而引起爆燃。高置槽上部两处焊口裂开,50分钟后火被扑灭。
以上是事故分析得出的结论,但是本人认为,爆炸可能还有另外一种原因:有关资料介绍,沥青自燃点250度,还有资料介绍沥青自燃点280度,总之,沥青自燃点比较低,从这一点进行分析,很有可能是温度达到了自燃点,空气进入发生自燃爆炸。
萘初馏塔辅助油槽顶盖崩开着火
某焦化厂焦油车间工业萘装置开工时,萘蒸馏工龙某某向萘初馏塔投料开塔,在19时30分点火升温,20时40分,停止进料。蒸馏工康某某在23时45分接班,交班者告以一切正常,交班记录为塔顶温度88℃,出口油温度160℃。接班者康某某检查塔下层发现塔压为0.9kgf/cm2,随手往回流管给蒸汽以清扫管道,准备打回流液,但未检查塔顶回流管开闭器(按规定应关闭,但实际上班已打开4扣)。康往回流管给蒸汽约十分钟左右,即发生萘初馏塔辅助油槽顶盖突然崩开,同事发生着火。带火的油点分离油槽距事故点约20米处,使停放的交运队汽车着火,又使距30米处的黄血盐塔顶着火。消防队赶到,历时50分钟才将火全部扑灭。
事故原因:辅助油槽事故前处于“病”态,顶部曾冒过烟;萘初馏塔装料过多,液面上升,使辅助油槽装满了油;原料成分发生变化,蒸汽夹带着冷凝水进入塔内,接触210℃高温油层,冷凝水瞬间汽化,体积突然膨胀,造成强大压力,经油层传递至小槽薄弱点突破,将槽盖崩裂,同事碳素钢拉断发生火花,将易燃萘蒸汽引燃爆炸着火;违章操作。
一、事故经过
根据工作计划2008年11月12日二系鼓冷班清扫3号初冷器。11月12日18:45,由操作工***先关闭3号初冷器下液总阀门,后关闭顶部热氨水喷洒,打开3号初冷器下段热氨水喷洒,19:15分***关闭3号初冷器下段喷洒,初冷器清扫完毕。赵##和董**发现3号下段水封堵塞,然后打开水封伴热,开水封放空阀门8扣,在21:00发现水封还没有吹透,于是就接入DN25临时蒸汽管,21:50分3号下段水封吹透,撤DN25临时蒸汽管。放下液时董**发现3号初冷器下液管堵塞,关闭2个下液分阀门,打开下液总阀门10扣,开DN80蒸汽管进行吹扫,蒸汽阀门开度1/2后董**和郝**撤离水封到平台处等候,22:20下段水封液面突然升高10cm,蒸汽夹带氨水从水封防爆口蹿出,喷到水封平台上站立的董**、郝***身上,其中郝江红被喷到背面,董**被喷到正面,脸部有灼热感,**立即打电话通知调度员***打120送往医院就医,同时赵**立即关闭DN80蒸汽吹扫阀门,到医院清洗面部后确诊为面部受刺激性液体灼伤。
二、事故原因
1、事故直接原因
(1)初冷器下液管蒸汽阀门开度大、压力高,导致下液管冻堵消除后,下液迅速急速落下并从放暴口喷
出。
(2)操作工董荣站立位置距水封防爆口太近,对处理冻堵工作,清扫风险预想不足,规程执行不到位。
2、事故间接原因
(1)夜间天气骤冷加之煤气中石墨较多,造成初冷器容易堵塞。
(2)水封加热阀门开度较小,水封底部温度低。
(3)带班长赵***安排工作不细,考虑不周,清理初冷器,安全措施安排不到位。(4)化产车间主任工程师董**初冷器清扫操作培训不到位,员工安全管理不到位。
(3)化产车间尤其对防冻堵工作培训不到位,安全培训教育不到位,安全管理有待加强。
三、事故安全措施
(1)清扫安排在白班处理,必须夜间处理的车间派专人现场指导。
(2)水封加热阀门增开到三扣,保障水封底部温度60
度。(3)初冷器停用时下段水封内焦油排放干净,换成氨水。
(4)强化员工安全意识,清扫水封时操作工应避开水封防爆口3米。
(5)清扫初冷器下液管道时,DN80蒸汽阀门开度不应该超过1/3。
(6)组织广大员工认真学习冬季防冻堵措施及操作规程,提高员工防冻堵操作及处理冻堵操作水平。
洗油再生器残渣烫伤1人
某焦化厂回收车间洗油再生器放残渣,因渣模大修,渣临时放在地面,未装栏杆。謝某某检查时,误以为残渣已冷,右脚踏入热残渣中不能拔出,随即左脚也踏进残渣,造成双脚烫伤,右脚踝部3度灼伤,沥青中毒,下肢肌腱粘连,神经麻痹,行动障碍而致残。事故原因:临时放渣而无栏杆,误入而烫伤。
某焦化分厂回收车间六名工人上五楼平台检修蒸氨分缩器。14时50分,一名工人闻到有股臭鸡蛋味(硫化氢臭鸡蛋味),回头向班长建议说:“今天有味,别干了”,但未引起重视。另一工人提出要休息会儿,刚从脚手架上下来就感到头晕恶心,紧接着就躺倒了。班长看到,就去抢救,也躺下了,工人即喊:“快来救人!”许多人跑来抢救,先上去两人,再上去五人,后又上四人,以后又上去多人,先后共有15人中毒,当即送医院抢救,其中3人死亡,其余脱离危险。事故原因:10kgf/cm2的高压蒸汽(正常为2 kgf/cm2)串入分解器,被高温分解后的氰化物、硫化物等被带入蒸氨塔,又通过分缩器进入冷却器,但由于停了冷水,有毒混合气未经冷凝而从放散管放散,穿过有孔的五楼楼板,导致楼上作业人员中毒;冷凝冷却器放散管太低,放散的有毒气体,仍处于工作面。
某焦化厂焦油车间轻油水分离器,因冷却水压低,轻油蒸汽冷凝不下来,大量油气外逸,充满焦油蒸馏操作室,达到爆炸极限,遇静电火花引起爆炸,操作工人胡某某被气浪震倒。
焦油加工厂吡啶工段一操作工发现吡啶计量槽跑漏,三次进入室内关闭进计量槽的阀门。因没戴防毒面具,而吸入大量吡啶蒸汽,使神经中枢受损被熏倒,在被